8D报告模板---品质改善报告
品质改善8D报告书

图纸 其它(调查、防
错) 二级供应商调查
部门
时间进度
作成单位
裁
作成
决
审核
批准
抄送领导: 产品名称 产品编号 作成日期
作成部门填写:
作成部门(一级)
发生区域
客户名称 缺陷等级
题
目
D1 异常现象描述:
A[重要]
B[一般]
C[轻微]
*******有限公司
品质改善(8D)报告书
组长
组员
8D小 组
对策单位
作成
审核
批准
表单编号:
作成部门(二级)
生产线别 对策期限 受影响的批次数
重发不合格:
是
否
意见/结果:
未(检出)发现的理由?
措
施
返检
OK数量
NG数量
责任部门
负责人
附 件:
是否形成经验教训
D6 永久对策(为了今后不产生不合格品采取的措施)
是
否
针对发生的原因,对D2重新检讨!
负责部门
责任人
时间
附 件:
D7 效果确认【请附上相关数据】
开始日期
生产数量
不良数量
0
验证结果
有效
验证说明
制造完成后(例:最终检查) 发货前
Yes/No
是
否
是
否
是
否
对策部门填写:
D4暂时措施(为了防止不良品流向客户所采取的措施内容)
考虑事项
Yes/No
半成品
是
否
库存品
是
否
服务件(售后备件)
是否其它是否OK零件标识: D5 原因、要因分析: 从4M(人、机、料、法)、5W1H(谁、哪里、何时、做什么、为什么、如何)、5Why(5个为什么)方面考虑。
8D品质改善报告

8D品质改善报告
概述
该报告旨在总结我们的品质改善计划,采用8D方法,以解决我们在生产过程中遇到的质量问题。
问题描述
我们生产的某个产品存在质量问题,经过分析,主要问题是XXXX。
解决方案
采用8D方法,我们采取以下步骤来解决问题:
1. D1:成立团队
我们成立了一个由XXX,XXX等人组成的团队来解决问题。
2. D2:描述问题
我们仔细描述了问题的性质、频率、影响等。
同时,我们建立了一个数据收集系统以跟踪和管理数据。
3. D3:暂时措施
我们采取了暂时措施来控制问题。
例如XXX
4. D4:根本原因分析
我们使用了5WHY 和鱼骨图来分析问题的根本原因,并确定了XXX。
5. D5:纠正措施
我们采用了以下纠正措施来解决问题:XXX。
同时,我们提供了培训和沟通措施来保持改善效果。
6. D6:验证
我们验证了纠正措施的有效性,通过测量和监控系统。
7. D7:标准化
我们在生产过程中实施标准化程序以确保不再出现该问题。
8. D8:维护成果
我们建立了一个监控系统,以确保纠正措施的有效性并执行标准化程序。
结论
8D方法是一个非常有用的工具,在我们的生产过程中发现问题并解决问题。
本次改善计划的实施,使我们的生产更加顺畅,质量得到了提升。
8D专项质量改善报告模板

8D专项质量改善报告(电源端子板滑丝的质量问题)拟制:审核:批准:日期:****有限公司D1、组建小组:控制器组于****年12月19日针对近一周工程柜在装配过程中出现9例电源端子接线时滑牙问题组建问题处理小组。
D2、问题描述:控制器组员工于****年12月12日—12月18日装配工程柜的过程中共出现9例电源端子接线时端子固定位置滑牙情况。
按每天15台的装配量,一周7天共装配105台,不良数9台,不良率8.5%。
D3、实施及确认暂时性的对策:1、查证装配柜机使用的电钻是否有扭力要求,扭力是否合适;2、查证接线时装配方式有无问题;3、调查接线端子物料是否有更换厂商或使用异常批次器件;4、立即调查生产过程,看生产过程是否出现改变。
D4、原因分析及验证要因首先对暂时性的对策的执行结果进行分析:1、经查证控制柜装配无电钻扭力要求,扭力调整随意性大有不合理扭力情况。
2、控制柜打钉及接线方式为常规状态,针对控制柜的装配方式有改进空间。
3、端子板上的接线端子都是由一家叫****公司提供,近期没接收过品质异常或让步接收的端子,也未更换品牌及厂家,但其质量情况不能确认。
4、调查生产过程,未发现与原来过程有明显区别。
对控制柜的装配过程进行综合分析,分别判断各自环节出现的可能性:基本装配流程为:标准柜前加工→装配标准柜→装配工程柜据查证,装配标准柜时和装配工程柜时都有螺钉打滑情况出现,装配标准柜工序打滑端子钉的数量少,多数打滑端子钉都出在装配工程柜工序。
针对在此过程中,端子板打滑的原因,进行了如下分析,见下图(图一):因果图【图一】哪些因素才是导致电源接线端子滑丝的要求?要因确认调查情况见表一:【表一】要因确认表序号原因分析调查情况是否要因1 装柜人员使用电钻时扭力随意性大;经查证,装配柜机的电钻无扭力要求,员工根据自己习惯的扭力进行作业,调节扭力大时容易导致接线端子滑丝;是2 员工质量意识差;出现多台电源端子滑丝时并未进行反馈;是3 装柜时不专注;有上班说话情况,不注意自己使用电钻的扭力,有导致端子滑丝的现象;是D5、制定永久对策:根据确定的要因,制定对策表如下:D6、执行及验证永久对策:针对上述要因,按对策表执行结果如下:1、工艺人员已确认好合适的装配扭力,所有电钻都已按要求调至9kgf且在扭力调整环上做好记号并完成对工程柜装配员工的宣导工作。
8D改善报告模板

作业环境差
设备未调试
异常
作业指导差
来料异常多
领导不重视
4-D 临时解决对策
• 对于库存物料或者已 经制作的成品给出解 决方案
5-D 长期解决对策
• 杜绝事故产生 的长期对策
长期对策
换人/
8-D 执行部门效果确认
需要进一步改进? 改善行动有效了?
• 对最终效果进行确认——事故发现 部门确认,实事求是
NG
判定 结果
目录
一1 改善活动背景信息 二 改善活动8D过程 三 记录存档及长期效果跟踪
➢记录存档及长期效果跟踪
长期跟踪效果反馈---统计数据?
异常是否反复发 生?
确定该问题已经 完全解决?
改善行动可以关 闭了?
需要重新立案?
工 3-D. 异常原因分析 4-D. 临时解决对策 5-D. 长期解决对策 6-D. 实施效果验证
1-D. 异常问题描述
...
– .来料数量少(缺斤短两)..
...
– ..品质不稳定.
...
– 操作员胡乱操作...
2-D. 专案改善团队及职责分工
• 人员组成及职责分工
3-D 异常原因分析
• 分析异常发生的原因
改善活动(8D)报告模板
目录
一1 改善活动背景信息 二 改善活动8D过程 三 记录存档及长期效果跟踪
➢背景信息描述
• 描述进行改善活动的原因
领导指定
客户要求
品质不良 工艺革新
背景描述
目录
一1 改善活动背景信息 二 改善活动8D过程 三 记录存档及长期效果跟踪
➢改善活动8D过程
1-D. 异常问题描述 2-D. 专案改善团队及职责分
8d改善报告范文

8d改善报告范文以下是为您生成的一篇关于“8D 改善报告范文”的作文,尽量满足您的需求,内容可能不够专业和准确,仅供参考。
---#在我们的生产线上,最近出现了一个让人头疼的问题——产品质量出现了波动。
这可把我们整个团队都给急坏了,要知道,质量可是我们的生命线啊!于是,一场轰轰烈烈的 8D 改善行动就此展开。
**一、问题描述**这批产品在质检环节中被发现存在外观瑕疵、尺寸偏差以及性能不稳定等多种问题。
客户那边已经开始抱怨了,说我们的产品影响了他们的生产进度,这压力可真是山大呀!就拿外观瑕疵来说吧,有的产品表面有明显的划痕,就像是被小猫小狗抓过一样;还有的产品颜色不均匀,一块深一块浅的,看起来特别别扭。
尺寸偏差也很让人头疼,本该是标准的长度和宽度,结果有的大了一圈,有的小了一截,这怎么能行呢?性能方面就更不用说了,部分产品在测试的时候,一会儿正常,一会儿又出故障,简直就像个任性的小孩子,让人捉摸不透。
**二、小组成立**为了解决这个问题,我们迅速成立了 8D 改善小组。
小组里有生产线上的工人师傅老张、老李,有负责质量检测的小王,有技术部门的专家刘工,还有我这个负责统筹协调的小组长。
大家虽然来自不同的岗位,但都怀着一颗要把问题解决的心,聚到了一起。
老张是个经验丰富的老师傅,平时话不多,但一说起生产的事儿,那可是头头是道。
老李呢,干活儿特别麻利,而且点子多。
小王虽然年轻,但工作认真负责,眼睛里容不得一点沙子。
刘工就更不用说了,技术方面的权威,大家都对他充满了期待。
**三、临时措施**在找到根本原因之前,我们先采取了一些临时措施,尽量减少问题的影响。
首先,对已经生产出来的有问题的产品进行隔离,防止它们混入合格品中。
然后,加强了质检的频率和力度,确保每一个出厂的产品都经过严格的检验。
同时,通知客户我们正在积极解决问题,并承诺会尽快给出一个满意的解决方案。
这期间可真是忙得脚不沾地啊!小王每天都在质检室里加班加点,眼睛都快看花了。
品质8D改善报告格式

客户代码 批号 D1:小组成员
BJHW 20200306001
产品型号 交货数量
0669 LENS 20000PCS
交货日期 投诉日期
2020/3/6 2020/4/6
成员
职能
联系电话
成员
职能
联系电话
陈xx
品质主管
186xxxxxxxx
周良
品工
158xxxxxxxx
D2:问题描述
客户抽检0669 COVER LENS物料,抽检80pcs,不良5pcs,不良率:6.25%;1、边缘溢墨4pcs,漏工序1pcs。
流出原因
效果确认 OK OK OK /
QC人员在检验时未仔细检查,导致不良流出。
D5:纠正措施 1、对所有在线、成品产品进行返检确认,避免不良再次流出; 2、现场对所有员工进行不良现象宣导告知,工程及品质人员现场纠正作业方式; 3、对品质检验员进行培训,并统一检验人员作业手法,提高检验拦截能力。 D6:预防措施
D7:水平展开及标准化 针对油墨问题,将更改后的配方更新至《油墨配方管制表》 D8:验证完成
责任部门 执行日期
工程部
即日
关闭日期 验证人
效果确认 OK
联系电话
制作:
审核:
核准:
4103355427.xlsx
责任部门 执行日期
生产部 /品质部 2020/4/11 /工程部
责任部门 执行日期
效果确认 OK
效果确认
1、重新调整油墨配比方案,提高油墨粘度,避免油墨粘度过低造成油墨流动性高导 致出现溢墨现象。 2、针对漏盖色工序,周转时增加标识牌,避免周转过程中出现混料情况。
工程部 /品质部
8D报告模板_改善行动报告_质量改善报告模板

产品名称 提出人 1.解决问题的小组成员 部门 姓名 2.问题描述 此栏是收集和整理有关数据用量化的术语说明什么东西在何时 何地出了什么问题以及问题的严重性或比率。 3.临时纠正措施(围堵行动) NO 暂时补救的纠正措施 产品编号 审核人 订单号 批准人 供应商 发出日期
日期
Lot3
Lot5
日期
依上述永久措施在生产中监督其实施效果, 并作出书面报告加以评审。
修改现有的管理系统、操作系统、工作惯例、设计与规程以 防止这一问题与所有类似问题重复发生。
8. 完成结案 结案 □关闭 □开启 下次验证时间
确认该问题是否可以关闭结案,如果不可以结案请确认下次验证时间?
NO:
此栏是要针对问题组建一个解决问题的小团队,成员要求具备 工艺和产品相关知识并熟悉该产品.必须有一个组长“最佳临时抑制措施”在永久措施实施前 把问题隔离。可能需要与客户沟通。此时需要查清楚库存数 量及质量状况,以及库存品的处理方式。 4.本质原因
用统计工具列出可以用来解释问题起因的所有潜在原因,将问题说明中提到的 造成偏差的一系列事件或环境或原因相互隔离测试并确定产生问题的根本原因。 5.永久性纠正措施 NO 预防再发生措施 责任人 完成日期
在生产前测试相关方案,并对方案进行评审以确定所选的校正措施能够解决客户问题, 同时对其它过程不会有不良影响。并对测试方案制定一个实施永久措施的计划,确定过 程控制方法并纳入文件,以确保根本原因的消除。在生产中应用该措施时应监督其长期 效果。同时废除临时措施。此时需给出一个完成时间。
填写人 6.纠正措施效果验证 批号 日期 备注 7. 系统长期预防措施 Lot1 Lot2
完整8D报告模板

完整8D报告模板8Dreport/Qualitycorrectiveactionreport质量改进报告编号:版本:产品名称客户名称客户型号ProductName CustomerName Customermodel工厂产品型号客户订单号日期码Positecmodel Orderno. Datecode合同编号合同数量异常发生日期ContractNo. Quantity Complaintdate发文部门异常信息来源要求完成时间Dispatchedby Messagefrom Requiredcompleted ateDISCIPLINE1: UseT eamApproach( 建立解决问题小组)质量改进小组组长:质量改进小组成员:□产品工程师_______________________ □品质工程师_______________________ □采购工程师/SQE___________________ □其他_____________________________ □研发工程师______________ □制程工程师______________ □生产主管________________ 填写人:日期:DISCIPLINE2:DescribeTheProble m(问题等级______类(填写AorBorC) 问题描述)□图片说明及详细信息描述:填写人:日期:DISCIPLINE3:ImplementAndVerifyContainmentAction (□返工/补充加工(QE/PE) 执行暂时对策)□质量问题通知供应商(SQE或采购) □生产计划调整(QE)□(在线/在途/库存)零部件库存处理(PE) □通知客户/QA(公司QA 或工厂QE)□国外产品处理(项目主管or品质经理) □其它相应措施说明:日期:管理部门:品质部第1页;共4页保存期限:三年【中PTA-0807-04-04】8Dreport/Qualitycorrectiveactionreport质量改进报告编号:版本:DISCIPLINE4: DefineandVerifyRootCause( 找出问题的真正原因)原因分析(责任部门填写)□设计缺陷/Designdefects □规格、标准缺陷 /criteriondefects□工装设备缺陷/Equipmentdefects □检查判定缺陷(误判、错判)/Wrongverdict □制程及作业上缺陷(含料件)/Partsorassemblingdefects□模具、夹具缺陷/Fixturedefects □其他/Others具体说明/Describedindetail:□失效模式再现验证说明□改进失效验证说明附原因分析报告《》(插入附件,空白表单在下面连接内)填写人:日期:DISCIPLINE5:ChooseandVerifyPermanentCorrectiveAct ion( 选择永久对策)相应措施进度及说明:具体内容责任人计划完成时间样品采购样品确认工程样机装配实验申请实验结果判断工装申请小批验证□ECR:(连接到文管中心下文件)□修模单:(连接到文管中心下文件)□其它填写人:日期:DISCIPLINE6: ImplementPermanentCorrectiveAction( 执行及验证永久对策)□品质标准(品质人员提供,需明确清晰):□正向模式验证:□反向失效模式验证:实际完成情况确认人实际完成时间样品采购样品确认工程样机装配实验申请实验结果判断工装申请小批验证(工程人员提供正/反验证需包含详细数据,如实验申请号,验证结果等.)(品质)填写人:日期:(工程)填写日期:人:DISCIPLINE7: PreventRecurrence&Standardization( 防止再发生措施及标准化)第2页;共4页管理部门:品质部保存期限:三年【中PTA-0807-04-04】8Dreport/Qualitycorrectiveactionreport质量改进报告编号:版本:产品工程师PE:□ECN□BOM□PQC检指/培训□IQC检指/培训制程工程师:□总装工艺卡/装配人员培训品质工程师QE:□FQC检指/培训采购部SQE:□供应商培训□供应商检指□供应商检具□供应商工艺□供应商库存处理其它填写人:日期:DISCIPLINE8:CongratulateOurTeam( 批量验证/团队激励) 改善情况的追踪:□ECN□BOM□供应商培训□供应商检指□供应商检具□供应商工艺□供应商库存处理□IQC检指/检验结果□PQC检指/检验结果□FQC检指/检验结果□总装工艺卡□试验/检验考核结果经办/draftedby: 部门审核/checkedby:填写人:品质经理审核:日期:批准/Approvedby:一、QC培训记录二、QC检指记录三、供应商方面培训、检(插入相关支持文件)指、检具、工艺、协议记录四、工艺文件备注:1.对异常问题或改进状态的描述要尽量有图片说明或详细的信息记录。
8D报告完整版范文

8D报告完整版范文8D是一种问题解决方法,通过8个步骤来进行问题的分析和解决。
下面是一个完整版的8D报告,包含对问题的描述、团队成员、问题的分析、解决方案以及实施结果的评估。
1.问题描述:在公司生产线上,发现了一个质量问题,产品出现了大量次品,导致客户抱怨并要求退货。
问题主要体现在产品的外观质量方面,表面容易出现划痕和凹痕。
2.团队成员:该问题的解决由以下团队成员共同参与:-生产部门:负责产品制造的技术人员和操作工-质量控制部门:负责产品质量的技术人员和检验员-客户服务部门:负责与客户沟通和解决问题3.问题的分析:通过团队成员的讨论和原因分析,我们找到了导致产品质量问题的几个主要原因:-工人操作不规范:工人在产品组装和包装时没有按照操作规程进行操作,导致产品出现划痕和凹痕。
-零部件供应商的质量问题:部分零部件的质量不达标,容易导致产品出现质量问题。
-质量控制不严格:质量控制部门在产品质量检验中存在一定的盲区,没有发现产品质量问题。
4.解决方案:基于问题分析,我们提出了以下解决方案来解决产品质量问题:-进行员工培训:对所有参与生产的员工进行质量意识培训和操作规程培训,确保所有员工按照规范进行生产操作。
-与供应商合作:与零部件供应商建立长期合作关系,并要求供应商提供质量合格证明。
对于质量不达标的零部件,及时通知供应商进行更换或修复。
-加强质量控制:质量控制部门要加强对产品质量的检验,制定更为细致的产品质量检验标准,并对产品检测设备进行定期维护和校准。
5.解决方案的实施:我们按照上述解决方案,分别进行了以下实施步骤:-员工培训:与人力资源部门合作,组织了一次质量培训会议,邀请专业培训师对所有员工进行培训,培训内容包括质量的重要性、操作规程和注意事项等。
-供应商合作:质量控制部门与供应商进行了紧急会议,并要求供应商提供质量合格证明。
部分质量不达标的零部件得到了及时更换和修复。
-质量控制加强:质量控制部门对产品质量检验标准进行了更新,并对产品检测设备进行了定期维护和校准。
品质8D报告标准模板

品质8D 报告标准模板
小组负责人:管理者代表:8D 报告对象:
客户 供应商 公司内部报告编号:品质严重性: 非常严重 严重 轻微
报告日期: 客户/ 供应商名称:
涉及报告或文件:D1:成立改善
小组
D2:问题描述问题描述问题图片
1.
2.
3.
4.
D3:临时措施序号
临时措施要点及描述责任人完成日期结果确认
12
3
4
D4:根本原因
分析序号根本原因描述与分析责任人完成日期结果确认12
3
4
D5:永久性纠正措施序号永久性纠正措施描述责任人完成日期结果确认1
2
3
4
D6:纠正措施验证
序号纠正措施实际验证情况责任人完成日期结果确认1
2
3
4
D7:预防措施序号
预防措施具体描述责任人完成日期结果确认12
3
4
D8:批量验证/
团队激励
此项目原因分析准确,制定的永久性纠正措施验证可行有效。
承认小组的集体努力,对小组工作进行总结并祝贺,同时给予必要的物质和精神奖励。
品质8d报告(优秀10篇)

品质8d报告(优秀10篇)(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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8D改善报告范文

8D改善报告范文一、引言8D改善法是一种全面系统的质量改进方法,通过八个步骤的循环反馈和持续改进,帮助企业解决问题和提高效率。
本报告将介绍我在执行8D改善过程中所遇到的问题和改进措施。
二、背景在上个季度的质量分析中,我所负责的产品出现了较高的不合格率。
经过深入调查和分析,我确定了问题的性质和原因,并采取了8D改善法来解决这些问题。
三、8D改善步骤1.成立团队:我组建了一个由各部门的专家组成的改善小组,包括生产、质量、工程等部门的成员。
2.描述问题:我们仔细分析了问题的性质、出现的频率和影响范围,并制定了一个详细的问题描述。
3.立即行动:我们采取了紧急措施,包括停机检查,对原材料和生产设备进行全面检测和整理等,以防止问题进一步扩大。
4.确定根本原因:通过对问题的原因进行深入调查和分析,我们确认了生产设备的故障和操作员的技术技能不足是导致问题的根本原因。
5.提出纠正措施:我们采取了多个纠正措施,包括修复设备,提高操作员的培训和技能水平,实施严格的工艺控制等。
6.核实效果:我们对纠正措施进行了实施和监控,并定期进行效果核实,确保问题得到解决和改进。
7.预防措施:为了预防类似问题的再次发生,我们对相关流程和设备进行了改进和优化,并增加了更严格的质量控制措施。
8.应用经验:我们总结了改善过程中的经验教训,并将其应用到其他产品和工艺中,以促进整个企业的质量改进。
四、改善效果通过以上的改善措施,我们有效地降低了不合格率,并提高了产品的质量和交付能力。
原本每天都有几批次不合格产品,现在已经几乎没有不合格产品的产生了。
此外,员工的工作效率也有了明显的提升,避免了因处理不合格产品而浪费的时间和资源。
五、改善经验在执行8D改善过程中,我们总结了以下几点经验,希望能对其他企业的改善工作有所帮助:1.团队合作:组建一个多部门的改善小组,充分利用每个成员的专业知识和经验,共同解决问题。
2.快速行动:问题一旦发现,应立即采取紧急措施,避免问题进一步扩大或恶化。
质量问题8D报告模板

客户名称Customer Name 客户型号Customer Model 客户订单号Order no.日期码Date code 合同数量Quantity异常发生日期Complaint date*****有限公司质量改进报告(8D)Quality improvement report (8D)文件编号:QR/ZL-043.A产品名称Product Name 工厂产品型号Positec model 合同编号Contract No.202202100012022.2.10DISCIPLINE 1: Use Team Approach (建立解决问题小组)质量小组组长:徐文山质量改进小组成员:■研发工程师:燕春秋■品质工程师:何玉祥■采购工程师/SQE:卓双明■生产主管:周连兵■制程工程师:丁二明■产品工程师:周祥明填写人:倪立昌 日期:2022.2.15DISCIPLINE 2: Describe The Problem (问题描述)DISCIPLINE 3: Implement And Verify Containment Action (执行暂时对策)■ 返工/补充加工(QE/PE)■ 质量问题通知供应商 (SQE或采购)■ 生产计划调整 (QE)■ (在线/在途/库存)零部件库存处理(PE)■ 通知客户/QA (公司QA或工厂QE)□ 国外产品处理 (项目主管or品质经理) N/A □ 其它 N/A 相应措施说明:1、PMC立即调整生产计划,质量部开具《停产通知单》;2、立即召回不合格产品,通知研发部门立即对生产工艺进行改善,改善如下: (1)、电池架及电池底座进行喷砂、电泳、表面喷漆处理; (2)、立即对安装孔位进行测量,做扩充孔眼或重新打眼处理。
3、通知供应商停止供货,并对不良产品进行返工处理;4、对在厂产品进行全面检查,隔离不良产品,并按照研发部门工艺进行不良品返工。
填写人:倪立昌 日期:2022.2.15问题等级 A 类(填写A or B or C)■ 图片说明及详细信息描述:1、表面处理不合格(喷漆厚度、盐雾要求);2、安装孔错位、焊接不良、结构不平整、互换性不合格。
(完整版)8D质量整改报告模板

1D:成立小组
1、成立时间:
2、人员分工:
3、实施计划:3.1 项目计划
3.2工作计划
2D:问题说明
1、特性失效模式分析:
2、市场表现:
对产品市场主流情况进行描述3、生产表现:
4
、改进目标:
现状: 目标 3D :临时措施
4D :根本原因
从人、机、料、法、环、测进行分析(鱼刺图):
2、可能因素分析: 要因(关键因子)标识为“●” 、非要因标识为“○”
方
面 序
号
可能因素
分析、试验、确认过程
重要度
备注
人
1
○
机
2
●
料
3
●
法
4
●
测
5
●
5D :制定措施并验证
1、实施计划:
人
机 料
法
测
操作不当
未按工艺要求对新换感应器验证
感应器验证缺
乏有效监督
R
部层深浅和脱碳层深
检测手段健全
金相检测人员未按工艺
切割检测面
表面淬火工艺合理
设备维护问题
未明确感应器验证要求
金相切割机夹紧装置失效
调质后中杆未
进行机械加工去除脱碳层
2、措施早期验证:
综上分析:
3、市场处理方案:6D:永久措施
7D:预防措施
8D:总结激励。
品质8D改善报告

品质8D改善报告一、概述二、问题描述在产品的生产过程中,我们发现了一个质量问题:部分产品出现了开裂现象。
这个问题影响了产品的外观和性能,导致了产品质量不达标,不符合客户的要求和期望。
三、问题分析3.1问题的影响:开裂问题使得产品的外观不佳,影响了产品的销售和客户满意度。
此外,开裂还对产品的性能造成了一定的影响,可能导致产品的功能不完整或者损坏。
3.2问题的原因:经过对问题进行调查和分析,我们发现开裂问题主要是由于原材料的质量不可靠以及生产工艺控制不严所导致的。
3.3问题的临时控制措施:为了暂时控制问题的发生,我们采取了暂停生产和检验所有的产品的措施。
但这种措施无法根本解决问题,只是减少了出现问题的概率。
四、纠正措施4.1第一步:成立小组进行问题分析和定位,确认问题的根本原因。
4.2第二步:收集问题相关的数据,并进行统计和分析。
4.3第三步:制定临时控制措施,并实施。
4.4第四步:确定根本原因,并采取相应的改善措施来解决问题。
4.5第五步:对改善措施进行验证和评估。
4.6第六步:制定长期控制措施,并进行实施。
4.7第七步:建立相应的预防措施,以防止类似问题的再次发生。
4.8第八步:总结经验,分享改善成果。
五、改善措施5.1根本原因:通过对问题的深入分析,我们发现主要根本原因是原材料质量不可靠以及生产工艺控制不严。
5.2改善措施:5.2.1原材料质量控制:与供应商建立更加严格的质量标准,并进行采购时的抽样检验,确保原材料的质量符合要求。
5.2.2生产工艺控制:对生产过程中的关键节点进行监控和控制,确保每个环节都按照标准操作规程进行,排除造成产品开裂的可能性。
5.2.3员工培训:加强员工质量意识培训,提高员工对产品质量的重视程度,避免操作失误和疏忽带来的质量问题。
六、改善效果评估经过以上的改善措施的实施,我们对开裂问题进行了有效控制,并提高了产品的质量。
经过统计和分析,我们发现产品的开裂率明显下降,并且在采取根本措施后,开裂问题基本得到了根治。
品质8d报告范文

品质8d报告范文
《品质8D报告范文》
一、问题描述
在生产过程中,发现产品存在少量不合格现象,主要表现为产品外观不良,影响美观度和功能性。
二、立即应对
立即暂停生产线,对不合格产品进行分类和隔离处理,避免不合格产品混入正常产品。
三、暂时对策
生产现场对不合格产品进行返工处理,确认问题所在,确保同类产品不再出现质量问题。
四、根本原因分析
通过对问题产品进行深入分析,发现原材料不合格是导致产品出现问题的根本原因。
五、长期对策
与供应商进行沟通,严格把控原材料质量,确保原材料符合公司生产要求。
六、实施步骤
1. 与供应商进行沟通,要求提供符合质量标准的原材料;
2. 对生产现场进行质量管理培训,提高工人的质量意识;
3. 对原材料进行严格把关,确保每批原材料符合质量要求。
七、效果验证
经过实施长期对策,生产线上同类产品的质量问题得到了有效控制,相关质量指标得到了明显改善。
八、效果确认
经多次抽查测试,生产的产品外观和功能达到了公司的要求,质量问题得到了解决。
九、预防措施
继续与供应商保持密切联系,加强原材料的质量管理,定期对生产线进行质量检查,发现问题及时处理。
以上是本次产品质量问题的8D报告范文,希望对解决产品质量问题有所帮助。
完美8D改善报告(有内容)

Plug 预压入 温度处理 出货
Base 预压入 清洗
终压 尺寸检查
清洗 外观检查
责任人: XXXX
尺寸检查 OQC 检查
完成日期:XXXXXXXX
2、重新备料,特别是陶瓷套筒,尽快重新申购长度符合要求的陶瓷套筒。 责任人: XXXX 完成日期:XXXXXXXX 3、修改压配夹具。主要修改方案为:将承受压力部位的原材料改为硬质合金,增加其抗变形的能力。 责任人: XXXX 完成日期:XXXXXXXX 4、重新设计测量系统。以客户方的测量系统为蓝本,重新选择量具与检验工装,尽量保持与客户方一致。 责任人: XXXX 完成日期:XXXXXXXX
WUO/F85-06
A
XXXXXXXl Devices Co.,Ltd
XXXXXXXX 设备有限责任公司
全长全长制程能力不足(CPK=0.89); 对本批次的产品的全长测量数据,进行制程能力分析,CPK=0.89(其中 CPU= 4.20,CPL= 0.89)。 原因分析: 从测量数据可以明显看出,本批次产品的全长大都偏下限(在 6.17~6.20 之间;标准要求:6.22±0.05), 分析后认为导致该尺寸偏离的主要原因为:1、压配时,未将该尺寸列为优先管控对象,主要通过陶瓷套筒 全长,套筒与金属件(BASE)的配合长来保证该尺寸;2、该批次采用的是 CSL 的陶瓷套筒,该套筒的尺寸也 偏下限(要求套筒中心值为 6.12,实际产品大都在 6.08 左右)
孔深制程能力不足(CPK=0.57) 对本批次的产品的全长测量数据,进行制程能力分析,CPK=0.57(其中 CPU= 0.57,CPL= 0.72),客户 方测量时有个别尺寸超出标准要求。该尺寸我们生产时列为为重点管控对象,终压时以该尺寸为第一优先管 控对象定长度进行压配,而后进行 100%检验,合格后方可出货。 原因分析: 对于我方全检合格,而在客户方有个别尺寸超差的现象,分析后认为是我方的测量方式与客户方存在差异 导致。(我方测量方式为将零件竖直放置于平台上,使用千分表测量高度;客户方的方式是:在千分表上制 作一个专用的测量夹具,横向放置于夹具与千分尺量爪之间测量长度。) 对于制程能力不足,分析认为是工装夹具的保证能力不足导致。该款产品的压配夹具使用的原材料是 SUS304 不锈钢制作,在长时间的压配受力过程中发生变形,导致尺寸出现波动。
产品质量整改8d报告范文

产品质量整改8d报告范文1. 背景及问题描述本报告主要针对公司最近所生产的产品质量问题进行整改措施的分析和规划。
经过调研与分析,发现产品在使用过程中出现了以下问题:1. 产品自然磨损较严重,影响了产品外观和性能。
2. 存在小部分产品漏气的问题,影响了产品的功能和寿命。
3. 产品使用寿命偏短,没有达到客户的预期。
针对上述问题,我们制定了一系列的整改措施,并采用8D方法论进行问题解决。
2. 8D方法论的应用2.1. D1 - 组建团队我们组建了由质量管理部门、生产部门、研发部门、销售部门等相关人员组成的质量整改团队。
团队成员具备相应的专业知识和经验,并有足够的决心和责任感来解决产品质量问题。
2.2. D2 - 定义问题通过对产品质量问题的调研和分析,我们确定了以下问题:1. 产品外观和性能受到自然磨损的影响;2. 存在产品漏气问题,影响产品的功能和寿命;3. 产品使用寿命不符合客户的预期。
2.3. D3 - 制定紧急措施为了尽快解决产品质量问题,我们制定了以下紧急措施:1. 立即调整生产工艺,降低产品磨损程度;2. 对存在漏气现象的产品进行检测和修复;3. 进一步调研客户需求,了解产品寿命预期的具体要求。
2.4. D4 - 根本原因分析通过对产品生产过程和使用环境的深入调研,我们确定了以下根本原因:1. 生产工艺中存在缺陷,导致产品磨损较严重;2. 零部件材料质量不稳定,导致部分产品存在漏气问题;3. 产品设计没有充分考虑到客户真实需求和使用环境。
2.5. D5 - 制定长期措施针对根本原因,我们拟定了以下长期措施:1. 优化生产工艺流程,减少产品磨损;2. 与供应商合作,加强对材料的质量管控;3. 建立完善的市场调研机制,随时了解客户需求变化,优化产品设计。
2.6. D6 - 实施整改措施根据制定的长期措施,我们开始逐项实施整改措施:1. 对生产工艺进行全面梳理和改进;2. 和供应商建立更紧密的合作关系,要求材料质量符合标准;3. 加强与销售部门的沟通,收集用户反馈并及时调整产品设计。
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3、报告PDM存档路径:协同管理\冰箱事业部\08品质管理部\02部品保证中心\11物料质量信息\04供方来料质量问题整改
发生地点 总批量数 不良率/
数
责任人 完成日期 责任人 完成日期
责任人 完成日期 责任人 完成日期
实施结果 责任人 完成日期
责任人 完成日期
统计人 审批人 反馈日期 ),若则按未回复考核; 处理。 信息\04供方来料质量问题整改。
发生日期 物料编码
提出日期
要求反馈日期
联系电话
联系邮箱
临时应对措施
长期应对措施 具体整改对策
D8
第1批
美的确认结果客ຫໍສະໝຸດ 确认 第2批与反馈 第3批
备注:1、供应商在收到报告后3个工作内回复(若报告发送时间为14:00之后,则当日不算在内),若则按未回复考核;
2、供应商反馈为应付性质、无实质性改善措施的或美的确认结果不合格的,按整改无效处理。
问题主题 供应商
发送人
供方接收 人
D1 详细缺陷
描述
D2 初步原因
分析
D3 临时对策
制定 (立即)
D4 根本原因
分析
D5 永久对策
制定
D6 对策实施 效果验证
D7 成果固化
序号 NO.1 NO.2 NO.3
序号 NO.1 NO.2 NO.3 序号 NO.1 NO.2 NO.3
8D改善报告
发生工厂 零件名称