工艺改进方案

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某厂生产工艺的调整与改进

日期: 2008-08-30 阅读: 882 字体:大中小双击鼠标滚屏

摘自《面粉通讯》08年第4期

张厚明甘肃兰州

某面粉厂2006年6月新建一条120t/d的等级粉生产线,由于其工艺与原粮、产品品种结构不大适应,故生产效益不大理想。该厂针对工艺中存在的问题,按照加工原粮的实际以及市场对产品的需求,对清理和制粉工艺进行了局部调整和改进,取得了较明显的技术经济效益。

1生产车间基本情况

1.1车间各楼层设备布置概况

该车间设计能力为处理小麦120t/d,厂房为5层框架结构。麦间采用机械提升,2-4层设有9个毛麦仓和3个润麦仓。1楼为配麦器、出仓绞龙、下脚打包;2楼装有头道,2道毛麦筛和净麦筛;3楼装有1台2道打麦机和1台刷麦机和除尘风网;4楼装有1台碟片滚筒精选机和1台毛麦打麦机;5楼为2台重力分级去石机以及麦仓顶部进仓绞龙、电脑控制混合着水机、除尘设备等。粉间与麦间之间为3段式楼梯。粉间1楼为磨粉机电机传动系统与副产品打包;2楼为磨粉机与成品打包间;3楼为清粉机、打麸机与管网分配层;4楼为高方筛层;5层为撞击松粉机、关风器、脉冲除尘器等风运管网。

1.2清理工艺

清理工艺采用3筛2打1刷2去石1精选1次着水润麦等10道工序。未设置初清,毛麦入机后直接进人头道清理筛,然后人毛麦仓,车间灰尘较大。清理流程为:原粮-头道毛麦筛(自振报动筛)- 毛麦仓- 配麦器- 头道去石机- 碟片滚筒精选机- 头道打麦机- 二道清理筛(自衡振动筛)- 电脑控制混合着水机- 润麦仓- 二道去石机- 二道打麦机- 刷麦机- 三道麦筛(平面回转筛)- 磁选机- 净麦柜- 入磨。清理工艺流程见图1。

1.3制粉工艺

制粉工艺为5B8M2S2T4P2D4(4B、lm分粗细)M、S、T磨均采用光辊。主要制粉设备有:FMFQ型磨粉机12台,其中800x2的2台,600x2的5台,500x2的5台,磨辊接触总长1420 em;FQFD型清粉机3台,其中49x2x3,49xlx3,60x2x3各1台,FFPD45x1打麸机4台,FSFG6x24C型高方筛4台;采用一组气力输送风网,7-1.5离心风机1台配55kW和TBLM-1型104筒脉冲除尘器1台以及相关的附属辅助设备。制粉工艺流程见图2。

2调整与改进的主要内容

2.1清理工艺方面

1)改混合着水润麦为分别着水润麦。该厂加工的小麦均系当地与周边地区产的白皮、红皮软质春小麦,生长期短、皮薄、面筋含量低。为解决面粉筋力过低问题,厂方从陕西省购人大量的高硬质红皮冬小麦进行搭配加工。面筋质‘23%的软质小麦与面筋质36%-38%的硬质小麦,分别从不同的毛麦仓出仓混合搭配,然后经着水机着水后进润麦仓。由于原工艺不能分别润麦,高筋小麦着水量大、润麦时间长,而低筋小麦着水量小、润麦时间短,生产过程中着水量与润麦时间依照高筋硬质麦,产量、出率受到影响。如着水量与润麦时间依照低筋软质麦,就形成“干磨面”,粉色暗、质量差。为解决粮质差异过大不宜混合着水润麦

问题,采取将现有9个毛麦仓中的一个仓改作润麦仓,将高筋硬质小麦单独着水润麦,而其他几种筋质相近的小麦则另外混合着水润麦,然后分别从润麦仓出仓后进行搭配,从而较好地解决了这一难题。

2)解决着水不匀问题。原工艺中去#1润麦仓的小麦是从着水机出来后直接进仓的,未经绞龙搅拌,着水不够均匀。现在主绞龙下部加一辅助绞龙,从着水机出来的麦流有了4m 多长的搅拌行程,使麦流的着水比较均匀一致。

3)为减少人磨净麦中草籽与碎石渣等杂质的含量,将净麦筛底层筛孔适当放大,使净麦质量得到进一步提高。

2.2制粉工艺方面

1)原工艺中,前路心磨、渣磨料层较薄,而到4M磨以后的物料特厚,单位产量和出粉率都受到影响。现作如下改进:一是在1B磨的研磨操作上,掌握好剥刮率与提粉率,尽可能多提取一些质量好的渣和心:二是对1B、2B平筛的粗筛与分级筛筛网作相应调整,增加了去1P,2P的物料,从而使1M,2M和1S的料流增加,确保了好粉从前路早出,减轻了后路心磨负荷。这样不仅提高了研磨设备效能,还实现了生产过程中各系统物料流量与质量的基本平衡。

2)原工艺只生产一个品种,同时出#3粉及粗麸与细麸(黑粉)。这样,6M以后所出的粉,基本都拨人#3粉中。现将7M、SM磨由光辊改为齿辊,快慢辊速比也由1.25:1改为2.5:1,这样不仅#3粉的质量比原来好了,而且#3粉出粉率与总产量迅速提高。

3)将单一品种制粉改为联产制粉,这样不仅满足了市场对不同产品的需求,且提高了生产效益。

4)增设汇集前路20个粉口的粉绞龙,在原粮搭配好的基础上,适量提取一些专用粉,既实现了产品的增值,又满足了消费者的特殊要求。

5)根据同质合并的原则,调整8处物料的走向。原1Mc、1Mf分级筛筛网由60GG改为56GG,筛上物由去2S改去1T;2M分级筛筛网由64GG改为60GG; 3M分级筛上物由去2T 改进1T;8M,5Bf筛上物由原分别去细麸与粗麸打包改去Bra和Br4;F1粉检查筛筛上物由去5M改去4M;F2粉筛上物由去5M改去4M/5M。与此同时,对部分粉筛筛网及清粉机筛网也做了相应调整。

6)结合工艺调整与改进,狠抓了设备维修工作,将磨钝的磨辊进行拉丝更换,对磨损的撞击松粉机个别柱销进行修复。

3调整与改进后的工艺效果

1)单位产量提高。技改后,通过半年多的生产运行,小时产量平均达到190袋,生产能力由120 t/d上升到150t/d。

2)能耗下降。吨粉耗电能下降4.4 kWh,降幅达6%以上。

3)综合出粉率大幅度提升。主产品与#3粉、黑粉综合出粉率平均达到86%以上,较原来提高了3.5个百分点。

4)产品质量均衡稳定。技改后,各系统流量、质量比较均衡,生产过程稳定,产品质量比较稳定,得到了市场的认可,产品市场占有率不断扩大,2007年,面粉销量创公司成立以来的最好业绩。

5)经济效益良好。产量、出粉率提高,能耗与成本的降低,产品市场份额的增加,给企业带来了良好的经济效益。

本文来源于中国面粉信息网

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