贫煤与高炉煤气混烧锅炉排烟温度的调整
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006
年
第4
期
能源研究与利用
现场经验
武汉钢电股份有限公司锅炉系武汉某厂生产的
WGZ670/13.7-8型超高压中间再热、自然循环汽包
炉,以烧煤为主,同时掺烧高炉煤气,采用中间储仓式热风送粉,设计煤种为晋东南贫煤。锅炉主要设计参数见表1。
表1
锅炉主要设计参数
炉膛“∏”
型布置,膜式水冷壁。炉膛上方布置了前、后屏过热器,水平烟道依次布置了高温过热器、高温再热器,尾部竖井烟道分隔为两平行烟道,主烟道中布置低温再热器,旁路烟道中布置了低温过热器。
燃烧器采用四角布置,双切圆燃烧,切圆直径分
别为Φ542/794mm。燃烧器总高度10m,分为上下两组。每组设两层一次风和三层二次风间隔布置。上组上层另设两层三次风喷口,下组下层另设两层高炉煤气喷口,高炉煤气喷口采用煤气和二次风间隔喷入的栅格型式
。燃烧器布置型式如图1。
图1燃烧器布置图
贫煤与高炉煤气混烧锅炉
排烟温度的调整
陈
郁,李俊红
(武汉凯迪电力股份有限公司,湖北武汉
430223)
摘要:武汉钢电股份有限公司锅炉燃用固态煤粉和气态高炉煤气两种燃料,由于各方面
的原因,造成锅炉排烟温度高,影响了机组的带负荷能力,降低了锅炉运行的安全性及经济性。通过理论分析和试验,找出了导致排烟温度高的具体原因,有锅炉漏风、一次风和三次风掺冷风、受热面积灰严重以及大量掺烧高炉煤气等问题,采取了提高一次风温、降低一次风压等调整措施和下两层煤粉火嘴改造、吹灰器改造等设备改造措施,保证了锅炉的安全、经济运行。
关键词:锅炉;贫煤;高炉煤气;排烟温度;改造中图分类号:TK16
文献标识码:A
文章编号:1001-5523(2006)04-0036-04
项
目
单位晋东南贫煤
晋东南贫煤高炉煤
气(15×104m3/h)
汽包工作压力MPa15.2915.29过热蒸汽流量t/h670670过热蒸汽压力MPa13.713.7过热蒸汽温度℃540540再热蒸汽流量
t/h
587587再热蒸汽进/出口压力MPa2.45/2.252.45/2.25再热蒸汽进/出口温度℃317/540317/540给水温度℃245245热风温度℃341.2372.8冷风温度℃2020排烟温度℃139.5167.4锅炉计算效率%91.3787.99主烟道烟气所占份额
%55.240煤消耗量t/h
83.05
65.66
36・・
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第4
期
能源研究与利用
锅炉的制粉系统为中间储仓式热风送粉系统,配有两台380/720钢球磨煤机,每台磨煤机对应一层三次风,磨煤机出口气粉混合物温度控制在70 ̄
90℃。
为保证锅炉热效率和出力,减少锅炉水冷壁、水平烟道和尾部烟道的积灰,在锅炉本体上共设77只蒸汽吹灰器,其中炉膛水冷壁四壁布置有57只短吹灰器,过热器区域布置有12只长吹灰器,尾部竖井布置有8只长吹灰器。
1运行情况
锅炉在不掺烧高炉煤气时,排烟温度为148℃左右,而在掺烧10万Nm3/h高炉煤气时,排烟温度在180℃以上,最高时达187℃。锅炉排烟温度过高,会导致尾部烟道的未燃烬可燃物产生二次燃烧的可能,还会影响电除尘设备的正常运行,甚至会导致电除尘器部分电场故障。排烟温度升高,增大了锅炉的排烟热损失,降低了锅炉热效率。
2原因分析
由于影响排烟温度的因素很多,为了理论分析的方便,根据受热面吸热方式的不同,将整个烟气流动过程划分为炉膛的辐射吸热过程和水平烟道、尾部烟道的对流吸热过程。
通过理论设定和分析可知,影响排烟温度的主要因素有煤种,炉膛和制粉系统漏风(包括制粉系统掺冷风和一次风掺冷风),受热面积灰(包括锅炉结焦),给水温度,冷空气温度,炉膛出口过量空气系数,空气预热器漏风系数,掺烧高炉煤气等,它们之间既单独作用,又相互联系。
2.1煤种
煤种成分(主要是水分与发热量)直接影响烟气量及烟气特性,从而导致排烟温度变化。试验表明,排烟温度与4187×War/Qydw成线性关系,4187×War/Qydw降低0.1,排烟温度升高0.6℃。
工厂设计煤种与实际燃用煤种见表2,由表2可见,煤种变化是排烟温度升高的一个原因。但由于原煤供应受市场影响,
煤质、煤种方面不可能完全稳定,因此未将煤种改进作为调整排烟温度的手段。
表2
设计、运行煤质
%
2.2炉膛和制粉系统漏风量(包括制粉系统和一次风掺冷风)
漏入(掺入)炉膛与制粉系统冷风总系数与排烟
温度近似成线性关系,漏(掺)入冷风总系数增加
0.01,排烟温度升高1.33℃。
一次风掺冷风是我厂排烟温度高的主要原因。为了防止一次风管及火嘴烧损,将一次风温定为
270℃左右,而空预器出口温度在只烧煤时为341.2℃,
在掺烧10万Nm3/h的高炉煤气时达372.8℃,这时为保证一次风温,就必须开一次风冷风门,掺入大量的冷空气,导致排烟温度急剧升高。在磨煤机停运时,为降低磨煤机内温度,要关闭磨煤机入口热风门,开启磨煤机入口冷风门,这样也使大量冷空气进入炉内,导致排烟温度升高。另外炉膛漏风,例如炉膛防爆门处的漏风,使漏风点处的烟气温度降低,从而使漏风点后的所有受热面的传热量都减少,因此导致了排烟温度升高。
2.3受热面积灰(包括炉膛结焦)
由于熔渣和灰的传热系数很小,锅炉受热面结
渣和积灰会增加受热面的热阻,造成炉膛内和水平烟道、尾部烟道各段烟温升高,从而使排烟温度升高。我厂原来吹灰器故障较多,特别是过热器、再热器区域长吹由于工作的环境温度高,易造成吹灰器在炉内卡涩,影响了吹灰器的投用次数,增大了受热面的积灰。
2.4给水温度
一般情况下,如果保持锅炉负荷不变,给水温
度升高,排烟温度升高,在设计给水温度±20℃内,给水温度升高1℃,排烟温度升高0.31℃。但给水温度由高温加热器投用与否,以及负荷决定,并且给水温度提高有助于提高机组效率,降低锅炉煤
煤质AyWarVadfQy
dw/kJ
・kg-1设计煤质21.57.01524388运行煤质
31.7
0.48
22.76
23908
37・・
增加