钢管矫直机角度精确控制

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辊安装角为 3 。, 3 工作角度调整范围为 2 。~ 8 , 8 3。
换辊时角度可调 到 9 。 , 0 调角机构由电机驱动蜗轮 丝杆升降机 , 推动转盘转动, 带动矫直辊转动 。如图 2 所示 , 调角机构铰接于 B点 , 通过 C 点推动矫直辊 及转盘绕 A点进行旋转 , 在蜗轮丝杆升降机下方装

文章编号:6 2 15 (0 10 - 0 4- 17 — 12 2 1 )5 0 6 - 2 - 0
SNMA R HXEL G A山冶 Y ITL 金 西 U
钢管矫直机角度精确控制
郑 国强
( 太原重工股份有 限公司技术中心 , 山西 太原 0 0 2 30 4)
Nl3 T o2 .0 t3 51 a1 , 1
有编码器 , 可以测 出升降机蜗轮的转数 , 计算出矫直
辊角 度 。
作者简介 : 国强 ( 97 , , 郑 17 一) 男 现在太原重工股份有限
图 2 调角机构
公司技术中 心主要从事无缝钢管设备和工艺的研究 、 设计工作 ,
工 程 师 。T h0 5 — 3 59 —7 5E ma zq0 @s a o e 3 16 6 9 4 8 1 。 - i g0 3 i . r h n cn
Pi e S r i h e i g M a h n g e Co t o l g Ac u a ey p t a g t n n c i e An l n r l n c r t l i
ZHENG o in Gu q a g
( ehnl yC ne f a unH ayMahnr o, t.Ti a 304 C ia Tcoo g et o i a ev cieyC .Ld, a un 0 02 , hn ) o r Ty y
6 3 36 7 7 .1
堕 :
() 6

现场调试 时, 将标准试棒放人矫直机, 使矫直辊 靠 紧试棒 , 保证辊形 曲线 与试 棒 的接触率 不小于 8%, 0 此时将 n 设为 0 , 将此公式 编入程序后, 角度将
被计算出并显示。
4 结 语
R的长度其实就是蜗轮升 降机的安装长度 、 行 程、 底座、 耳环长度之 和 , 但蜗轮升降机的原始安装 长度 ( 即行程为 0 ) 时 不在矫直辊允许 的角度范 围 之内, 也就是说矫直辊无法调到此角度 , 而角度现场 是无法测量的 , 因此必须给出一个准确 的角度 , 以方
B点坐标由图知 ( 40 一 3 ) 由此可得 : 一 7 ,110 ,


4 [915. ( .—. ] - 19—45-6991n22 — 8 3 2 83+5)

1 9 5. 2 (8. + .n 1 4 5一 69 9 1 ) 9 8 3 3 5
x f 72 9 % =0. 2 8 ( 40)+( 110 2R 卅 7 2 3 )=
() 3 () 4
63 36 7 7 .1
由( ) ( ) 1 式、 2 式得 :
将( ) 3 代入( ) 量 4 得:
() 5
c (志 8 i n
)9 9 =c +・ 。 as 2 0 Ti 4 n
由图 2 , 知 两圆有两个交点 , 而我们要求 的 为 值较大者 , ( ) 将 5 带人 ( ) 3 化简得 :

3 22 / 1 876 ( 9 8 4.52 R ) 4 94 4 191 566 21.




- 7 4 6 4 一 麓
63 3 1 7 67

jJ j

70 7 2
o2 4

+ 9 0。( n 0时,= 5 2. 9 当 = 4 a 3。)

要: 介绍 了钢管矫 直机 P C 角度控制计算方法, 了传统的用点阵进行计算, L 克服 精度较低, 不准确的缺 控制
角度
文献标识码 : B 收稿 日期 :01 0 — 1 2 1 - 8 0
点, 高 了管材矫直的质量 。 提 关键词 : 钢管 矫直机
中图分类号 : G3323 T 3. +
由图 2 可知:+ = +0 y由机械结构确定 , a yf 9 。, l 在
此 76. 1 。 ( =0 9 5 1 不同设备 值不同 )代人后得 : ,
2 1年第 5 01 期
郑国强: 钢管矫直机角度精确控制
a / 2 .0 。 = + 9 9 3 4
( ) 1
过 C点做中心线垂线 C ,在△ D中, as D AC l i f cn =
( 编辑 : 苗运平 )
便安装调试时电气控制系统找零位。考虑到此矫直 机矫直辊辊形 曲线是按 3。 , 2 3 管径设计的 , 5 q 7. b 1
并带有 2 3 标准试棒 ,因此将矫直辊转到 3。 7. 1 5 时的 长度作为零点。 现在需要求出当 a 3 。时 , =5 R的长度 。由 ( ) 1
因角度与转数的关系不是线性的关系, 因此 , 精度较 低,以太原重工股份有限公司为包头钢铁集团公司 设计制造的 0 7 斜辊钢管矫直机为例 ,介绍用高 23 数的方法计算的过程 。
3 角 度控制计 算
包钢 0 7 钢管矫直机为六辊全驱动 的立式斜 23 辊矫直机, 辊系的布置形式为 2 22 见图 1 , -— ( ) 矫直
直效果 , 每一种规格管径对应一个角度 , 角度的调整 通过调角机构来完成 , 因此 , 调角控制的精度直接影 响到矫直的质量。
2 角 度控制 的方 法
角度控制 目前 比较先进 的主要采用 p C编程 L . ’ 计算 , 数字显示控制 。 L P C计算的精确度主要取决于 - 计算公式的正确性 , 传统一般采用点阵的方法计算,
设蜗轮升降机蜗轮转数为 n ,由 《 重型机械标 准》 查知 ,WL 0 S 2 蜗轮升降机蜗轮每转一转, 蜗杆行 走 1 m, o任意时, .n 当 / 5l 那么 R 69 9 1 n = 8. + 。 , 3 5 将此式
代人 ( ) 6 得:
— — —
标, 由图 2 分析知: C点的运动轨迹为以 A 为半径 , C 绕 A点旋转 , 同时以 B C为半径 , B点旋转 , 绕 即为 两个圆的交点。 c点坐标为 ( Y ,C长度为 R, 设 , )B
式得 :=. 1 / 5 9。带人 ( ) 3 5 2 式得:D 6. C = 8 8即x 6. 。 4 =8 8 4 再带人 ( ) 3 式得 一 9. 62 由图知 Y 6 9 4 ( 5 取负值 ) , 故C 点坐标 ( 8 8一 9 . 62 , 6. ,69 4 )那么 R 6 9 9 4 5 = 8. 。 3
Ke rspp,t ihee,n e ywod:ie sa t rag rg n l
( DAC , C由机械结构确定, C / )A 在此 A = 0. , : C 7 2 9得 8 3 ci C /0 .9 / as ( D728 ) = n () 2 至此 , wk.baidu.com要求 出 C D长度 , 即可求 出角度 。 以 点为原点建立坐标系 x Y,D长度 即为 C , C 点的 x 坐
1 角度控 制 的必要 性
斜辊式钢管矫直机既矫直辊与矫直轴线成一定 角度倾斜布置 , 钢管通过矫直机时 , 使得钢管绕 自 身 轴线旋转 , 呈螺旋状向前移动 , 经过多次弹塑性弯曲 来矫直钢管。 矫直辊辊形为双包络线曲线 , 一种辊形 曲线能覆盖全部的产品规格 , 通过变化矫直辊的倾 斜角来满足各种管径的钢管矫直并且取得 良好 的矫
Ab ta tT e sr c : h meh d f t e ie t ihe e P C n l o t l ac lts to o h pp sr g tn r L a ge a c nr c luae wa it d c d o s nr u e . o Ov ra h c u a y ta at ec c lt lw a d ia c rc fte c nr1 T e srihe ig ecme te a c r c h tltc a uae o n n c u a y o o to. h t g tnn i l h a q ai f h i ewa rv d u t o epp si o e . l y t mp
通过用 A t A u C D作轨迹, o 取点进行验证, 用此公 式进行计算角度可以精确到 1 0 ,与以前采用 的 / 00 1 点阵方法相比精度高多了, 当然, 角度的精度还与机械 加工 、 装配精度有关 , 不过计算的已经足够了。 通过使 用此方法进行计算 , 大大提高了矫直机的角度 自动控 制精度, 对钢管的矫直质量的提高有很大帮助。
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