胡尖山油田注水井测调遇阻现状研究与对策
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
胡尖山油田注水井测调遇阻现状研究与对策
【摘要】由于注水水质等问题,造成注水井管柱结垢严重,尤其造成分注井测调遇阻率不断攀高,并且随着分注井数的持续增多,使这一情况持续恶化,带来小层注水量失控,只能通过常规及带压检串进行治理,所需费用巨大,已严重影响到了油藏的高效开发,给正常生产和成本控制带来了空前的压力。本文结合胡尖山油田注水井结垢的实际现状,提出解决及缓解目前注水井管柱的思路和对策。
【关键词】防垢除垢注水井测调
从2010年开始,长庆油田公司开始推进精细注水工作,“分层注水”开始大面积实施,成为了油田稳产、控制递减的最有效手段之一。目前油田注水井开井数636口,其中偏心分注井242口,分注率38.1%,2012年注水井共测调1394井次,成功873井次,遇阻521井次,遇阻率37.4%,由于注水管柱结垢问题,使得测调失败率居高不下。
2012年全年检串治理遇阻井43口井(常规检串17口,带压检串26口),作业费用518.2万元(常规检串26.56万元,带压检串491.64万元),如果考虑整井更换油管,更换封隔器及重新测调费用,损失更为巨大。2 注水井结垢危害及机理
结垢问题公认存在以下几个方面的危害:一是对管线等的腐蚀,造成生产管柱落井,注水管线破裂等事故;二是对井下管柱等通道畅通的影响,造成测调仪器遇阻,无法下入指定位置,缩短注水井
的作业周期;三是对油藏的污染,造成油层结垢堵塞孔隙,降低油井产出及注入能力,降低采收率。
2.1 依据结垢机理对注水井结垢成因进行分析
在水源井及采出回注水经过注水井油管时,由于化学反应和物理变化,导致油管内壁生成沉淀物。所以,注水井管柱结垢经常是含有几种垢盐的混合物。还由于二氧化碳、硫化氢等气体腐蚀及各种细菌和溶解盐类又形成二次结垢,形成较为严重的腐蚀结垢问题。
2.1.1 水源井采出水引起的结垢问题
洛河水中存在大量的ca2+、mg2+离子总矿化度达到3000左右,存在大量的成垢离子,由于油管腐蚀、结垢是一个不可逆转的过程,再加上注入水中的悬浮物等杂质不断吸在油管壁,使分注井在投注一年后逐渐出现调配遇阻的情况。
注清水分注井垢型主要为c a c o3、mgco3、caso4、mgso4以及铁管线因结垢严重产生的垢下腐蚀产物,这些腐蚀产物与上述垢堆积又成为垢的混合组。 2.1.2 采出水回注井结垢问题
地层水的矿化度高,胡154长4+5及安201长6地层水矿化度均在120000mg/l左右,且地层水中含有大量的ca2+、mg2+、ba2+、sr2+等离子,地层水采出后由于原始平衡状态改变,再由于温度等等外界条件的变化,在回注过程中非常容易结垢。形成baso4与caco3等的混合物。
所以采出水回注井结垢速度较快,通常刚实施分注的井,3,4个月后就回出去调配遇阻的现场。
3 胡尖山油田注水井结垢现状
目前胡尖山油田注水井测调遇阻位置在井口以下2000m左右。遇阻原因经检串核实全部为油管结垢导致测调仪器下不去,无法完成测调任务。
3.1 测调仪器遇阻的情况
随着注水井油管壁上结垢厚度不断的增加,达到一定程度后造成偏心投捞器等测调仪器遇阻。油管内径与投捞器外径差值为18mm,即结垢厚度增长至9mm后即可阻挡投捞器的下入。再由于井筒轨迹有一定斜度,投捞器自重较轻,腐蚀结垢的油管表面摩擦阻力较大,也是造成注水井测调遇阻的重要原因之一。
4 注水井结垢处理建议
4.1 延缓注水井管柱结垢速度,做好注水井的“一提一延”(提高调配测试成功率,延长免修期)工作
(1)做好水质管理,核心是提高注入水水质,降低机杂、细菌及成垢离子含量和使用化学药剂有效阻垢。尤其是对于采出水与注入水不配伍的站点,应避免注入水的油井采出的注入水与采出的油层水混合,从源头预防。
一是采用pe管式或纤维束精细过滤器去除注入水中的固体颗粒。二是引进多种杀菌剂,在现场注水系统周期性、段塞式投加,交替投加提高对腐生菌和硫酸盐还原菌的杀灭率。
(2)摸清各区块注水井结垢规律,建立结垢增长台账,为后续各项治理措施提供数据支撑。
(3)试验流程加反吞吐,充分利用部分注水井井口压力高、返吐流量大的特征,利用大排量返吐的方法使管内形成液流冲击,将垢“吐”出地面。对返吐水进行化验,摸清每一次合理的返吐排量,时间和返吐洗井的周期。
4.2 做好洗井工作
一是严格执行洗井制度,分注井注清水的水井必须3个月洗井一次。注污水或清污混注的水井必须1个月洗井一次。
二是严格过程监督,要求排量不得低于500l/min,洗井必须用合格的注入水,洗至进出口水水质一致时为合格。常规洗井液:
1.5%kcl(粘土稳定剂)+0.2%be-2(活性剂);洗井水用量不少于井筒2倍容积,可适当加些阻垢剂等成分。
4.3 使用涂料油管
统一采用cqff03内涂层防腐油管,尤其要在污水回注井全井及清水回注井2000m以下部位使用,达到减缓腐蚀的目的。但是要注意该油管不能进行通管作业,防止内涂层被划伤后导致防腐层剥离。
4.4 试验对已测调遇阻的注水井进行除垢4.4.1 用加重杆+通管规进行清垢通洗井
定期使用加重杆+通管规的除垢,根据不同注水井结垢生长速度进行周期性通井,尤其是井口压力大,需带压作业的注水井,可考虑在分注调配完后多下一趟通管工具(内径较测调仪器大2-3mm,加重杆重量适当增加),防止管壁结垢厚度逐渐增加。
4.4.2 酸洗方法处理
对于清水注水井结垢(没有ba2+、sr2+等成垢离子),完全可以用常规盐酸再加添加剂进行酸洗处理。
参考文献
[1] 潘爱芳,马润勇,杨彦柳.油田注水开发防垢现状及新技术研究[m].北京:石油工业出版社,2009,(2)
[2] 王昭,汪健,李洪涛,徐湖.化学酸洗在注水中的应用[j].青海石油,第25卷第2期