钻探事故分析报告

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钻探生产事故分析报告

一、事故经过

2018年6月21日晚11点40分,公司钻井二队在施工瓦斯抽采井的过程中发生了钻铤丝扣断裂事故,造成空气潜孔锤钻头遗落井内,处理井内钻头耗时2天。该井设计井深632m,二开井径215.9mm,使用空气潜孔锤钻头钻进至604.22m时,当班班长察觉井内潜孔锤工作不正常,立即向井队队长报告。井队队长查看了车载钻机各类仪表,仪表均显示正常,空压机管线二级压力正常,但无锤头工作钻进振动感。井队队长判断锤体或锤头脱落,立即安排当班作业人员上杆检查钻具,当时井内钻具组合为63根Φ114钻杆+变径接头+3根Φ159钻铤+双母变径接头+Φ215.9潜孔锤钻头(总长606.22m),机上余尺0.8m。6月22日凌晨4点上完杆后发现,最下面一根钻铤的下接手断裂,双母变径接头+Φ215.9潜孔锤钻头(总长2.2m)遗落孔内。

图一事故钻具接头断裂情况

事故发生后,井队队长向钻探工程部和安全部上报了井内事故情

况。经分析后决定,采用下Φ89细丝公锥处理孔内潜孔锤,经过两天处理,6月23日晚8点顺利将孔内事故钻具(双母变径接头+Φ215.9潜孔锤钻头)处理上来。

二、事故原因

1、由于今年工程量多,现场钻具使用时间长,抗疲劳强度降低,钻井队未加强对现场钻具的检查力度;

2、公司未建立钻具使用管理制度,未明确各类型钻具的使用时长及维修、保养、淘汰标准,部分质量已不满足施工要求的钻具仍在现场使用。

三、事故定损

本次事故共造成一根钻铤损坏,需重新车丝扣,加工费及运输费约1000元;处理事故共耗时两天,多消耗1吨柴油,费用约6000元;处理事故期间人员工资约3000元。因此该事故造成经济损失共计10000余元。

四、防范措施

1、加大钻具的检查力度,严格落实金源煤层气公司《钻探安全作业操作规程》中钻具检查制度“四检查、三不准、两准备”,并做好检查记录;

2、建立钻具使用管理制度,明确各类钻具的使用要求;制定各类钻具使用时长及维修、保养、淘汰标准,施工现场的钻具使用严格按照标准执行;

3、聘请专业机构对公司现有钻具进行整体评估,对已不能满足

施工需求的钻具及时进行维护和淘汰。

钻探工程部

2018年7月25日

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