鼓风炉自动上料控制系统
密闭鼓风炉
一、密闭鼓风炉(一)炉床面积(风口区水平截面积)一般按日处理炉料量除以床能率求得。
床能率一般为40~55t(㎡·d)。
(二)风口区截面长度一般不宜大于8m,宽度为1~2.2m。
(三)鼓风炉高度(由炉底至料斗顶部)H:H=h1+h2+h3m (1)式中:h1-本床深度,m,一般为0.54~0.61m。
小型鼓风炉也有减短水套风口以下高度用耐火砖砌筑本床的,尤其是当炉内熔体过热温度不高时,优点更为显著;h2-料柱高度,m,一般为2.6~2.8m。
料柱过高,将难保证烟气进入电收尘器的必要温度。
如炉顶烟气温度低于380℃,将产生升华硫;h3-料斗高度,m,料斗高度应保证料斗内能容纳一定量的炉料,以形成必要的料封,一般1.4~1.75m,通常采用1.4~1.6m。
(四)风口总面积风口总面积一般按风口区水平截面积的4%~5.5%计算。
(五)风口直径d式中:f-风口总面积,㎡;n-每侧水套数量,块;m-每块侧水套上的风口数量,个。
每块侧水套设有2~3个风口,风口倾角5°~16°,一般以10°~12°为宜,风口中心距为280~350mm。
(六)炉顶面积确定炉顶面积时,应着重考虑下列三方面因素:炉气带走的烟尘量最小;有利于单体硫燃烧;使炉喉空间压力均匀,料层内气体均匀上升。
表1为密闭鼓风炉主要特性实例。
表1 密闭鼓风炉主要特性实例图1为4.5㎡密闭鼓风炉图。
图1 4.5㎡密闭鼓风炉1-加料口;2-排烟口;3-风口;4-咽喉口二、前床(一)前床容积前床容积一般按每日处理100t炉料所需前床容积进行计算,一般为4.5~6m3,此数的选择与吹炼选用的设备类型、规格以及铜锍品位、铜锍过热程度等有关。
一般中型鼓风炉前床容积,可按进入熔体热量630~1260MJ/(m3·h)验算。
(二)前床面积及深度前床面积一般由前床容积除以前床深度求得。
前床深度一般为1.1~1.3m。
有色金属行业冶炼技术创新方案
有色金属行业冶炼技术创新方案第1章有色金属冶炼技术概述 (4)1.1 有色金属冶炼技术的发展历程 (4)1.2 有色金属冶炼技术分类及特点 (4)1.3 有色金属冶炼技术发展趋势 (4)第2章冶炼过程优化与控制 (5)2.1 冶炼过程参数优化 (5)2.1.1 参数优化的重要性 (5)2.1.2 参数优化方法 (5)2.1.3 参数优化应用实例 (5)2.2 冶炼过程自动控制技术 (5)2.2.1 自动控制技术概述 (5)2.2.2 控制策略与算法 (6)2.2.3 自动控制技术应用实例 (6)2.3 冶炼过程仿真与模拟 (6)2.3.1 仿真与模拟的意义 (6)2.3.2 仿真与模拟方法 (6)2.3.3 仿真与模拟应用实例 (6)第3章熔炼技术创新 (6)3.1 直接熔炼技术 (6)3.1.1 概述 (6)3.1.2 技术创新点 (6)3.2 闪速熔炼技术 (6)3.2.1 概述 (7)3.2.2 技术创新点 (7)3.3 富氧熔炼技术 (7)3.3.1 概述 (7)3.3.2 技术创新点 (7)3.4 熔池熔炼技术 (7)3.4.1 概述 (7)3.4.2 技术创新点 (7)第4章精炼技术改进 (7)4.1 火法精炼技术 (7)4.1.1 优化熔炼工艺 (7)4.1.2 提高金属回收率 (8)4.2 湿法精炼技术 (8)4.2.1 优化浸出过程 (8)4.2.2 提高金属回收率 (8)4.3 熔盐精炼技术 (8)4.3.1 熔盐体系优化 (8)4.3.2 提高金属回收率 (8)4.4 精炼过程环保与资源综合利用 (9)4.4.2 提高资源利用率 (9)第5章有色金属回收与利用 (9)5.1 废旧有色金属回收技术 (9)5.1.1 物理回收技术 (9)5.1.2 化学回收技术 (9)5.1.3 生物回收技术 (9)5.2 有色金属再生利用技术 (9)5.2.1 直接再生利用 (9)5.2.2 间接再生利用 (9)5.2.3 再生资源深加工 (10)5.3 回收过程中的环境保护 (10)5.3.1 污染防治措施 (10)5.3.2 资源综合利用 (10)5.3.3 环保法规与政策 (10)5.3.4 环保意识培养 (10)第6章新型冶炼设备研发 (10)6.1 冶炼设备设计原理 (10)6.2 高效节能冶炼设备 (10)6.3 智能化冶炼设备 (11)6.4 设备维护与故障诊断 (11)第7章冶炼过程节能减排 (11)7.1 冶炼过程节能技术 (11)7.1.1 高效燃烧技术 (11)7.1.2 余热回收技术 (11)7.1.3 蓄热式加热技术 (11)7.1.4 优化冶炼工艺 (12)7.2 二氧化硫排放控制技术 (12)7.2.1 干法脱硫技术 (12)7.2.2 湿法脱硫技术 (12)7.2.3 烟气脱硫集成技术 (12)7.3 粉尘与废气处理技术 (12)7.3.1 袋式除尘技术 (12)7.3.2 电除尘技术 (12)7.3.3 湿式除尘技术 (12)7.4 废水处理与循环利用 (12)7.4.1 物理化学处理技术 (12)7.4.2 生物处理技术 (12)7.4.3 废水回用技术 (13)第8章冶炼过程自动化与智能化 (13)8.1 自动化控制系统 (13)8.1.1 概述 (13)8.1.2 控制策略 (13)8.1.3 硬件配置 (13)8.2 智能监测与诊断技术 (13)8.2.1 概述 (13)8.2.2 参数监测 (13)8.2.3 故障诊断 (13)8.3 数据分析与优化 (14)8.3.1 概述 (14)8.3.2 数据预处理 (14)8.3.3 数据分析 (14)8.3.4 优化算法 (14)8.4 冶炼过程智能制造 (14)8.4.1 概述 (14)8.4.2 数字化工厂 (14)8.4.3 网络化协同 (14)8.4.4 智能决策 (14)第9章有色金属冶炼新技术摸索 (14)9.1 等离子体冶炼技术 (14)9.1.1 概述 (14)9.1.2 技术原理 (15)9.1.3 技术优势 (15)9.2 金属有机化合物气相沉积技术 (15)9.2.1 概述 (15)9.2.2 技术原理 (15)9.2.3 技术优势 (15)9.3 生物冶金技术 (15)9.3.1 概述 (15)9.3.2 技术原理 (15)9.3.3 技术优势 (16)9.4 新型环保冶炼技术 (16)9.4.1 概述 (16)9.4.2 技术原理 (16)9.4.3 技术优势 (16)第10章冶炼技术创新与产业升级 (16)10.1 冶炼技术创新策略 (16)10.1.1 高效节能冶炼技术研发 (16)10.1.2 环保型冶炼技术摸索 (16)10.1.3 智能化冶炼技术发展 (16)10.2 冶炼产业技术升级路径 (16)10.2.1 技术改造与升级 (17)10.2.2 创新技术应用与推广 (17)10.2.3 产业链上下游协同创新 (17)10.3 冶炼产业协同发展 (17)10.3.1 产业协同创新平台建设 (17)10.3.2 产业协同发展机制 (17)10.4 冶炼产业政策与标准建议 (17)10.4.1 政策支持 (17)10.4.2 技术标准制定 (17)10.4.3 环保与安全监管 (17)第1章有色金属冶炼技术概述1.1 有色金属冶炼技术的发展历程有色金属冶炼技术可追溯至古代文明时期,当时的铜、锡、铅等金属的冶炼技术仅为初级阶段。
气动与PLC指导书
目录第一部分:气动系统动作演示和气动基础演示及控制实验实验一、行程阀控制气缸连续往返气控回路 (2)实验二、气动基础实验及PLC控制原理实验 (3)第二部分:基本回路A 压力控制回路 (9)B 方向控制回路 (12)C 速度控制回路 (17)D 常用气动回路 (27)第三部分:继电器控制部分实验一电车、汽车自动开门装置 (31)实验二、鼓风炉加料装置 (32)实验三、气缸给进〔快进→慢进→快退〕系统 (33)实验四、双缸动作回路 (34)第四部分:PLC控制部分实验一、模拟钻床上占孔动作 (36)实验二、雨伞试验机 (38)第五部分:气动实用系统实验家具试验机的设计 (40)附录实验报告内容 (43)THPQD-1 气动与PLC实验指导书第一部分:气动系统动作演示和气动基础演示及控制实验实验一:行程阀控制气缸连续往返气控回路一: 实验目的认识气缸、气动阀,气泵及三大件实物和职能符号,了解其工作原理及各元件在系统中所起的作用。
二:实验气动元件:序号名称规格数量备注1 手旋阀 12 杠杆式机械阀 23 气控二位五1通阀 14 双作用气缸 1三:实验气动回路图:图1 气动回路图四:实验步骤:1、根据图1,把所需的气动元件有布局的卡在铝型材上,再用气管把它们连接在一起,组成回路。
2、仔细检查后,打开气泵的放气阀,压缩空气进入三联件。
调节三联件中间的减压阀,使压力为0.4MPa,由原理图可知,气缸首先应退回气缸最底部,调整机械阀3,使阀3处在动作状态位,此后手旋手动阀1,使之换位,气缸前进,到头后,调整机械阀4,使阀4也工作在动作状态位,这样气缸便可周而复始的动作3、使手动阀1复位,气缸退回到最底部后,便停止工作。
手动阀1手旋1次,气缸便往返一次。
五:思考题:1、为什么气缸能点动及连续运动?2、分析系统的工作原理。
实验二:气动基础实验及PLC控制原理实验气压传动是通过压缩空气为工作介质进行能量与信号的传递。
祥光铜业双闪“技术”工艺流程
冰铜磨系统工艺流程简图
3.2.2闪速吹炼炉系统
细磨的冰铜气力输送至闪速吹炼炉炉顶的冰铜仓中,装入闪速吹 炼炉内的物料有冰铜、烟尘、生石灰粉和石英砂。由于配料过程在 炉顶完成,因此各自都有独立的料仓。加料装置根据各自要求的加料 精度,冰铜和烟尘采用的是失重计量装置;由于生石灰粉和石英砂要求 的精度不是太高,为节省投资,采用了螺旋给料机加料,通过变频调速调 节给料量,现今石英砂加料装置已整改为皮带输送。
造锍反应:
Cu20+FeS=Cu2S+Fe0
冰铜(xCu2SyFeS) 属于混合物
4.2闪速吹炼反应原理
闪速吹炼和闪速熔炼在工艺上十分相似,以除铁脱硫为目标。但 闪速吹炼处理的是粉状冰铜, 脉石成分含量很少,而且闪速吹炼的氧 化程度比闪速熔炼要深,工艺反应主要集中在反应塔及其下方的沉 淀池。
反应塔的氧化反应:
2FeS+3O2=2FeO+2SO2
3FeS+5O2=Fe3O4+3SO2
2Fe3O4+1/2O2=3Fe2O3
Cu2S+O2=2Cu+SO2
2ZnS+3O2=2ZnO+2SO2
2Cu2S+3O2=2Cu2O+2SO2 2PbS+3O2=2PbO+2SO2
2CuSO4=Cu2O+2SO2+3/2O2
送系统。祥光铜业精矿输送采用的是正压压送式气力输送,属于低
速密相气力输送系统,利用重力下料,单个压力罐循环输送。加料 采用特殊的进料圆顶阀,封闭式进料,按照设定的加料时间或加料
重量,加完料后,圆顶阀关闭切断加料,然后充气密封;压缩空气
闪速铅冶炼计算机在线优化控制系统研究
气
PS b 氧化率 、 炉渣温度等 , 计算反应塔 石英砂量 、 石 英及钙熔剂 比率 、 工艺氧量等工艺参数。 反馈模 型根据冶 炼过程 中 目标参 数 渣 F/i e O S 及 C 0含量 、b 氧化率 、 a PS 炉渣温度1 与计划值 的偏 差 ,
综合考 虑各变量 问 的相 互耦合关 系 , 采用 相应 的调整
第 4 2 卷 第 3 - 5期
有 色 冶 金 设 计 与 研 究
2 1 年 01
1 月 0
闪速铅冶炼计算机在线优化控制系统研究
严 明 , 国军 胡
( 国瑞 林工 程技 术有 限公司 , 中 江西 南 昌 3 0 3 ) 30 1
( 摘 要 ] 以一 类 闪速铅 冶炼 计 算机 在 线优 化控 制 系统 为研 究对 象 , 分析 、 比现存 各 类铅 冶 炼方 法 的 在 对
产 出含 铅低 的炉渣[1 中“ 速熔 炼” 3 。其 - 6 闪 工业 装置 设 计如图 2 示。 所
为 了实现计算 机对铅 冶炼在 线控制 , 闪速炉计算 机 优化 控制 系统 主要 功 能就是 承 担对 闪速 熔炼 过程 的监视 和优 化控 制 , 以维 持熔 炼 过程 按照 计划 进行 。 其中, 前馈模 型用 于对 闪速 炉炼铅过 程外部 条件 的变 化 进行处理 , 际上 前馈模 型此时就 是没有 加入 实际 实 修 正 量 的计 算 , 其任 务 是 根据 给定参 数 、 指标 , 入 如 炉物料 成份 、 精矿 投入 量 、 炉渣 F/i: C O含量 、 e O及 a S
求 调用不 同的平衡计 算功 能 , 一般平 衡计算 所需要 的 数 据 由调用 侧传 递 , 算 结果亦 返 回到调 用侧 。 计
维保检修工程施工安全管理要点和常见隐患及其治理
措施:悬挂警示牌并专人值守。
第二部分 常见隐患及其治理
3.3、磷电有限责任公司因2#电炉冷凝塔长时间使用出现局部损坏需要对2#电炉冷 凝塔塔体进行包板修理。项目部安排三人对2#电炉冷凝塔包板后进行焊接,在包板 与塔体焊接过程中,突然从2#电炉冷凝塔包板接缝处喷撒出大量的雾态黄磷,喷撒 到职工身上,职工随即采取避让动作从1.6米高的操作平台跳到地面上,但还是造成 了被黄磷火焰烧伤的事故。
措施:施工中做到行动统一、动作协调。
第二部分 常见隐患及其治理
2.3、炼铁厂球团车间1#回转窑进行检修作业,具体工作是:对回转窑窑头的上端头内 滑块更换作业;对链篦机的篦床更换作业。(注:链篦机尾部与回转窑窑头上端相连, 中间有一段斜溜槽)。电焊工在链篦机尾部与回转窑窑头上端相连的中间斜溜槽上焊接 一个临时操作平台,同时在链篦机尾部进行篦床的拆除作业中,采用两个3吨手拉葫芦 进行拆除作业,两个手拉葫芦的两个吊点分别固定在链篦机顶部的烟道出口处,另一端 固定在待拆除的篦床上,由于拆除篦床移动受力后,两个手拉葫芦通过链篦机顶部筑炉 材料的排气孔,用一根临时钢管放在顶部钢梁上作为吊挂点着力,在进行链篦机的篦床 拆除时,用于吊挂受力的钢管承受不了篦床的重量,造成钢管弯曲和两个手拉葫芦掉落 后,挂到链篦机顶部的耐火材料,耐火材料脱落撞击,两个手拉葫芦突然掉落下来,同 时吊点附近着力点(链篦机顶部)的耐火材料脱落,脱落的耐火材料(外形尺寸300㎜ ×500㎜)顺着链篦机尾部与回转窑相连的斜溜槽滚落下来,将正在斜溜槽上进行焊接 作业的焊工撞击冲下回转窑内造成伤害。 措施:悬挂葫芦的钢管、钢绳等吊点应有足够的强度。
液压与气动技术实训指导书
液压与气动技术实训指导书2009年11月目录液压、气动实训操作规程 (I)项目一液压、气动工作原理与实训装置 (1)任务1、了解液压、气动实训台概况 (1)实训设备一 THYYC-2型微机控制液压传动综合实训装置(天煌公司) (1)实训设备二THYQD-1型气动与PLC实训装置(天煌公司) (7)实训设备三YZ-03 电液比例液压实训台(巨林公司) (9)一、装置概况 (9)二、系统主要参数 (10)三、实训台组成部分 (10)(一)实训工作台 (10)(二)液压泵站(注:可根据实际需求提供各种类型的液压泵站) (11)(三)常用液压元件 (11)(四)测试用传感变送器 (12)(五)电气测控制单元 (12)实训设备四QDA-1型气动PLC控制综合教学实训装置(巨林公司) (12)任务2、了解液压系统基本构成与调节(演示) (14)液压系统演示性实训 (14)行程阀控制气缸连续往返气控回路实训 (15)项目二液压、气动元件拆装 (16)项目三液压传动基本回路实训 (19)任务一压力控制回路 (19)任务二速度控制回路 (21)任务三方向控制回路 (25)任务四多缸动作回路 (26)项目四液压电气系统综合实训 (27)任务1 继电器控制的液压传动回路 (27)任务2 PLC控制的液压系统 (28)项目五气动基本回路实训 (30)任务1 压力控制回路 (30)任务2、速度控制回路 (31)任务3、方向控制回路 (36)常用气动回路 (42)一、选用的常用气动回路 (42)项目六:气动系统综合实训 (45)任务1 继电器控制的气动回路 (45)实训一电车、汽车自动开门装置 (45)实训二、鼓风炉加料装置 (46)实训三、气缸给进(快进→慢进→快退)系统 (47)实训四、双缸动作回路 (48)任务2 PLC控制的气动系统 (49)实训一模拟钻床上占孔动作 (49)实训二雨伞试训机 (51)选做项目:气动实用系统实训 (53)附录 (56)液压、气动实训操作规程1.学生做实训之前一定要了解本实训系统的操作规程,在实训老师的指导下进行,切勿盲目进行实训。
华鼎铜业双底吹连续炼铜的生产实践
华鼎铜业双底吹连续炼铜的生产实践袁俊智;王新民【摘要】双底吹连续炼铜是我国具有自主知识产权的铜冶炼新工艺,本文介绍了华鼎铜业火法炼铜采用双底吹连续吹炼工艺技术的项目特点、技术特点以及生产运行情况,生产实践证明该工艺综合能耗低、作业环境好、生产成本低,提产空间宽,是P-S转炉吹炼技术升级改造首先技术之一.【期刊名称】《有色设备》【年(卷),期】2017(000)006【总页数】4页(P34-37)【关键词】双底吹连续炼铜;能耗低;P-S转炉【作者】袁俊智;王新民【作者单位】包头华鼎铜业发展有限公司,内蒙古包头014030;包头华鼎铜业发展有限公司,内蒙古包头014030【正文语种】中文【中图分类】TF811包头华鼎铜业发展有限公司(以下称华鼎铜业)成立于2003年,2004年12月15日建成一套年产3万吨铜密闭鼓风炉系统。
由于环保的压力,2011年公司积极主动开始淘汰鼓风炉炼铜落后产能,改造为先进的氧气底吹炼铜工艺,但铜锍吹炼仍采用成熟可靠具有一百多年历史的P- S转炉。
近年来,铜冶炼技术发展迅速,尤其是氧气底吹连续吹炼等铜锍连续吹炼技术得到工业化应用推动了整个铜冶炼工业的快速发展。
对比铜锍连续吹炼,间断操作的P- S转炉在吹炼过程中,熔炼产出的铜锍需要用包子在车间内吊运,存在较为严重的SO2烟气低空污染和安全隐患;间断操作产生的烟气量和烟气成分波动较大,为烟气制酸带来了一定的影响。
在安全生产日益严格、技术自动化程度日益发达的当今社会,P- S转炉吹炼已经不适应技术的发展要求。
华鼎铜业经过充分的调研、论证,主动求变,决定采用国际领先的氧气底吹连续吹炼技术对系统进行改造,设计单位依然选择有着丰富设计经验的中国恩菲公司。
熔炼主厂房内增加一台Φ4.4 m×18 m的氧气底吹熔炼炉,原有氧气底吹熔炼炉(Φ3.8 m×15 m)改造为氧气底吹连续吹炼炉。
两台冶金炉呈台阶布置,熔炼炉产出的铜锍通过流槽流入吹炼炉中,吹炼炉产出的粗铜通过包子吊至阳极炉进行精炼。
鼓风炉料钟探料系统的PLC改造
() 基 施 工 必 须 分 层 填 筑 , 层 碾 压 , 禁 路 改 工 程 6路 分 严 中滚 填 , 般 路 段 压 实 度 不 得 大 于 3 c , 造 物 两 侧 ( 涵 一 0m 构 桥
() 2 做好 施 工 前 的 准 备 工 作 , 工 前 要 认 真 审 阅 设 计 文 头 处 理 ) 开 松铺 厚 度 不 得 大 于 2 c 0m。不 同性 质 的 土 不 能 混 填 , 件 , 细 了 解 各 段 的 填 、 情 况 , 质 情 况 , 、 土 质 和 调 同一 种 土 填 筑 厚 度 不 能 小 于 5 c 两 层 ) 详 挖 地 填 挖 0m( 。路 基 填 筑须 全 幅 配 情 况 , 重 要 地 段 要 作 重 点 勘 察 , 一 步 核 对 设 计 资 料 对 进 发 现 设 计 文件 中 有 误 及 时上 报 业 主 , 善 处 理 。 妥
同填 土类 型 和 压 实 厚 度 , 择 好 压 实 设 备 , 于 砂 砾 土 振 动 选 对 () 堑 施 工 要 保 证 排 水 畅 通 , 上 坡 施 工 时 , 注 意 7路 对 应
() 真 清 除 地 表 土 不 良 土 质 , 强 地 基 压 实 处 理 , 3认 加 地 层 2 0 m 不 足 2 0 m 2 0 m 00 ( 0 0 按 0 0 计 ) 少 于 4点 。 根 据不 不 清 除 , 时 应 加 大 地 表 的 压 实 密 度 , 用 大 吨 位 振 动 压 路 机 压 路 机 具 有 滚 压 和 振 动 双 重 作 用 , 果 较 好 。 同 采 效 () 筑 路 基 前 , 先 , 须 疏 通 路 基 两 侧 纵 横 向排 水 确 保 坡 体 的稳 定 性 , 免 欠 挖 或 超 挖 现 象 发 生 。石 方 爆 破 4填 首 必 避 系 统 , 免 路 基 受 水 浸 泡 。特 别 是 地 基 土 为 黄 土 、 土 等 细 尽 量 采 用 中 小 炮 , 面 爆 破 的 方 法 , 免 大 规 模 爆 破 形 成 松 避 粘 光 避 粒 土 , 干 燥 状 态 下 ( 佳 含 水 量 ) 构 比 较 强 , 较 强 承 载 散 面 积 过 大 , 体 失 稳 , 械 开 挖 时 , 坡 应 配 以平 地 机 或 在 最 结 有 坡 机 边
密闭鼓风炉备料控制系统设计
1 日 — L 舀 J 一 f —
J
—
冶 炼 厂 采 用 电 振 给 料 机 往 称 重 料 斗 里 添 加 焦 炭 、石英 石 等物 料 ,通 过料 斗 计量 出每批 次 需要 的 物料 后 ,再 由传 输 皮带 运送 物 料 到密 闭鼓 风 炉 。镍
密闭鼓风 炉是有色 冶炼生产 过程 中的传统设
变频嚣
鼓风炉备料控制系统的操作界面见图 3 。
图 2 控 制 系统 网络结 构 图
图 3 备 料控 制 系统的操 作界 面
( 进行备料数据 的实时记录,并生成相应的生 5 ) ( 实现各个设备的状态监视与远程 自动 / 1 ) 手动 产 报 表 。 控制 ; ( 实现各个设备的连锁控制与 自动顺序备料控 2 ) 制;
备维护量 大 ,不便 于操作 和管理 。为 了控制鼓 风 炉炉况 、提 高产量 、克 服手工操作及 经验控制 的
弊 端 ,在 新 疆 众 鑫 矿 业 有 限 公 司 的 密 闭 鼓 风 炉 备 料 系 统 中 ,采 用 P C 对包 括 称 量 系 统 的整 个 备 料 L 系统 实 行 集 中监 控 ,使 鼓 风 炉 备 料 控 制 达 到 较 高
21 0 2正
新 疆 有 色 金 属
8 7
以便及时生成相应的生产报表 。控制系统硬件 网络 32 上位 机 软件 系统设计 .
结构 见 图 2 。
控制 系统 上位机监 控界 面采用北 京杰控科 技
有 限 公 司 开 发 的 Fmeiw 组 态 软 件进 行 设 计 ,此 a ve 款 组 态 软 件 是 基 于 P C 系 统 开 发 的工 业 级 软 件 平 L
台 ,主要 应用于实现 工业数据采 集 、过程监 控和 数据管理 。其运行稳 定 、速度快 、简单易用 、功 能强 大 、扩展性好 ,能够提供完 善的工业 自动化
新疆众鑫矿业有限责任公司简介
新疆众鑫矿业有限责任公司简介新疆众鑫矿业有限责任公司,(以下简称众鑫公司)隶属新疆有色金属工业(集团)有限公司控股上市的,新疆新鑫矿业股份公司在东疆投资兴建的一个集镍、铜、钴、稀有贵金属等冶炼和硫酸化工产品加工生产的大中型有色冶金企业。
企业性质为新鑫矿业全子公司,企业法人为李兵。
公司位于新疆维吾尔自治区哈密市骆驼圈子312国道西侧1km处,地理坐标为东经94°02′~94°08′,北纬42°25′~42°35′。
厂区海拔高度为760~780m,相对高差5~10m之间。
属典型大陆性气候。
厂址地处天山南麓戈壁荒漠,地势平坦,厂区南部距烟墩镇22km,南部距烟墩火车站39 km,厂区距哈密市公路69 km,交通十分便利。
公司创建于2005年5月,由新疆有色集团及其拟上市公司新疆新鑫矿业股份有限公司一起,联合新疆生产建设兵团十三师国有资产经营公司、陕西鸿浩实业公司、哈密汇隆矿业公司、哈密市锦华矿产资源开发有限责任公司、新疆奥凯矿业发展公司等疆内外有实力的企业,共同发起设立新疆众鑫矿业有限责任公司,公司投资建设哈密东天山矿产资源开发项目,规划在“十一五”期间建成哈密有色金属工业园。
2005年8月28日,经由新疆有色集团公司委托,乌鲁木齐有色冶金设计研究院完成《新疆哈密地区年产5000吨镍粗冶炼建设项目可行性研究报告》(编号[XK069—2005]工程)。
2005年9月9日,由新疆有色集团公司组织专家讨论可行性研究报告,并就可行性研究报告中的不足提出了改进意见。
2005年9月16日,在哈密骆驼圈子举行铜镍冶炼厂开工典礼,标志着项目建设正式启动。
2006年1月24日,公司在哈密注册成立。
众鑫矿业占地面积为35万平方米(实际围墙内面积35万平方米),建筑面积1.8万平方米。
分为办公生活区和冶炼生产两大区域。
冶炼生产所需原料矿产储备丰富,资源主要集中在众鑫周边的各个选矿厂,其中以有色本企业亚克斯资源开发有限公司,和新疆和鑫矿业的矿产储备量最大,生产技术水平最优。
炼铜密闭鼓风炉设计构想及操作改进综述
【炼铜密闭鼓风炉设计构想及操作改进综述】一、引言炼铜作为一项重要的冶炼工艺,在现代工业生产中发挥着重要的作用。
而密闭鼓风炉作为炼铜过程中的关键设备,其设计构想及操作改进对于提高冶炼效率和产品质量至关重要。
本文将从设计构想和操作改进两个方面对炼铜密闭鼓风炉进行综述,旨在全面探讨和分析其相关内容。
二、设计构想1. 设备结构优化在炼铜密闭鼓风炉的设计中,设备结构的优化对于提高炉内温度均匀性和燃料利用率至关重要。
可以通过改进炉壁材质和厚度,优化炉体结构和燃料燃烧方式,来实现炼铜过程中的高效热能传导和燃烧效果。
2. 高效节能燃烧系统密闭鼓风炉的燃烧系统是影响炉内温度和热能利用效率的关键因素,需要优化设计以实现高效节能。
可以考虑采用先进的燃烧控制技术和燃烧设备,提高炉内氧气利用率,并减少燃料消耗和烟尘排放,从而实现炉内燃烧效率的提升。
3. 自动化控制系统在现代工业生产中,自动化控制系统已成为提高生产效率和产品质量的重要手段。
针对炼铜密闭鼓风炉,可以引入先进的自动化控制系统,实现对炉内温度、燃烧状态和鼓风风量的精准控制,提高冶炼过程的稳定性和可控性。
三、操作改进1. 温度控制优化在炼铜冶炼过程中,炉内温度的控制对于冶炼产品的质量和产量具有重要影响。
通过优化燃烧系统和鼓风风量控制,可以实现炉内温度的精准控制,提高冶炼过程中的温度均匀性和稳定性。
2. 燃料选择和利用选择合适的燃料并合理利用是密闭鼓风炉操作改进的关键点之一。
针对不同的炼铜工艺要求,可以选择适合的燃料种类和质量,优化燃料的燃烧方式和供给方式,从而实现炉内燃烧效果的最大化和燃料利用率的提高。
3. 安全生产控制在炼铜密闭鼓风炉的操作过程中,安全生产控制尤为重要。
需要建立完善的安全生产管理制度和操作规程,加强人员培训和技术交底,确保冶炼过程中的安全生产和环保排放。
四、总结与展望炼铜密闭鼓风炉设计构想及操作改进对于炼铜过程中的高效冶炼和产品质量提升具有重要意义。
气动回路的设计与应用实例
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例16-4 校正程序[A1 B1 B0 A0 ] 解:程序、信号、相位状态表,如表16-6所示。可见,该程序为非标准程序,校正后的新程序为[A1 B1 X1 B0 A0 X0 ]。校正后的程序、信号、相位状态表,如表16-7所示。
其中,q表示手动启动信号,a1、a0 、b0、b1分别为气缸到位后由行程阀发出的原始信号。上述程序可以简化为:[A1 B1 B0 A0]。
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2. 行程程序的相位与状态 (1)相位与状态 程序式[A1B1 B0 A0]中有四个动作,这四个动作将整个程序分为四段,每一段称为一个相位。 状态是指行程程序在气缸不同动作时行程阀输出信号的组合。 (2)程序、信号、状态表
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2 设计气控回路 1)列出气动执行元件的工作程序。 2)对程序进行校核及校正,写出校正后的程序。 3)作X-D线图,写出执行信号的逻辑表达式。 4)画出系统的逻辑原理图。 5)画出系统的气动回路原理图。
(2) 计算压力损失
——总的压力损失,
——沿程压力损失之和
——局部压力损失之和
——允许压力损失
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7 选择空压机 选择空压机的依据是:空压机的供气压力和供气 (1)计算空压机的供气量
脉冲信号法
逻辑回路法
机械法
顺序与法
排除Ⅰ型障碍信号的方法
3.Ⅰ型障碍信号的排除
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16.2.3 绘制气动控制系统逻辑原理图 1.气动逻辑原理图的基本组成 1)逻辑控制回路主要是用“或”、“与”、“非”、“记忆”等逻辑符号来表示。 2)行程发信装置主要是行程阀,也包括启动阀、复位阀等。在各个控制信号上加上小方框表示各种原始信号而画在小方框上方的符号表示阀的操纵方式.
粉煤气力自动控制输送系统在铅冶炼中的设计与应用
术鬲
启减压 , 压力达 到常压 时 , 开启进料 阀, 从贮煤仓进料 ; 达到高料位 时 , 出停料请 求 , 闭泄压 阀, 发 关 进料 阀关闭 , 升压 到工 作压 力。 给 料 罐 与分 配 器 之 间采 用 管道 连 接 , 过 钟 罩 阀来 控 制 向分 配 通 器 下料 , 了不 影 响 分 配器 的称 重计 量 , 给 料 罐 与分 配 器 之 间 设 为 在 两 个钟罩阀 , 钟罩 阀之间管道 在正常 工作时保 持常压 , 并设 两段波 纹管 以隔离连接力 的影响。 () 配 器 : 配 器 设 两 个 机 械 料 位 传 感 器 , 料 位 时 , 止 称 3分 分 低 停 重 计 量 , 出加 料 请 求 , 送 管 增 压 到 工 作 压 力 , 后 开 启 钟 罩 阀 , 发 输 然 开始进料 , 到高 料 位 时 , 闭钟 罩 阀 , 料 管 减压 到常 压 , 复 计量 ; 关 下 恢 底 部设 分格轮和搅拌装置 , 拌装置伴 随分格 轮同步旋转 , 搅 以保 证 粉 煤 能够 均 匀 分 配 到 喷 枪 中 ; 配器 罐体 支 撑 上 设 称 重 传 感 器 , 分 以 获知减重的信息 , 从而得知瞬时的给料量 , 比这个量 , 对 可调整分格 轮的转速来调 整加煤量 。 23技 术 操作 条 件 . () I 粉煤粒度及含水率 : 粉煤粒度对铅 的还原有重要的影 响。 表 i 出了几家Q L 列 S 法炼铅厂 的粉煤粒度 分布及铅还原情 况 。 表 1 粉 煤粒 度对 终 渣 含 铅 量 的 影 响
作 者 简 介 : 双 士 。 , , 工 硕
⑩
龉 一 ●十 敦r
设 计 开 发
姆 煤 楔形 液和毛细管上 确保工作 的可靠性 : 当给料罐到低料位 时, 发出加料请求 , 阀开 时, 粉颗粒之 间存在的 自由水主要 以黏附液 、 泄压
基于西门子PLC的鼓风炉自动加料控制系统的设计
2 控 制 系统 的组成 及控 制原 理
此采步进 的控制方式 。由于西门子 s p7取 ( t e 下转第 2 1 ) 6页
s E E&T cHN。L Y V s。N 科技视 界 I7 cINc E 。G I 1 1
S in e& Te h oo y Vi o ce c cn lg s n i
图 2 自动 配料 系统 原 理
仓下都 有一个负责称重 的料仓 秤。根据工艺要 求 , 操作人员
在控制 台上 位机输入各仓 的料量 ,L P C自动判断 当前料 量是 否大等于设定值 。否则就会 自动启动电振进 行布料。 加料前 要根据 工艺 的要求 选择加 料 的方 式 .按下 总启
加料采用- ¥车顺控加料 ,按 照工艺要求 的加料种类 , -
人力进行现有优势品牌的保护。政府还应在金融 、 税收 、 技术
发展宁夏农业特 色优势产业 。必须完善质量安全和农产
品市场体 系建设 。首先 , 要加强农产 品质量安全体系建设 , 规
等方而 出政策 出资金扶持 品牌建设 . 支持农 产品生产加工企
业开展绿色 、 无公害 、 有机食 品达标认证 , 鼓励 企业 或农户或
分别布料加料 。小车到 l 群仓位停一 开 1 #仓门布料一关 1 #
仓 门一小车往炉 门处行走 ,同时 l #仓上振振料一 小车停在 炉口 1 #点 相应炉 门 A提起 ( 提高度 由卷扬上接近开关控 制和读秒 5秒双重控制 ) 小车料 门打开停 5 一 秒一 小车 门关 闭 , 门放下 ( 炉 由卷扬上接近开关控制) 一小车后走……。
生产的核心部分 , 对加料的准确性和可靠性要求都很高。 本文 详细说明 了在加料 系统 中采用西 门子 s 7系列 P C在实际 中 L
底吹炉工艺操作规程
技术操作规程一、配料操作:配料的目的是为底吹炉提供成分合格的粒料,其在主控室的操作可分为手动和自动两种模式:1、手动模式:铅精矿、碎煤、石英石、石灰石及烟尘的设定值为手动设定和调整,具体如下:1.1 通过“输入面板”设定铅精矿(WE0304、WE0305、WE0306)、石灰石(WE0303)、石英石(WE0302)、碎煤(WE0301)及烟尘(WE04301)的设定值。
1.2 启动制粒机循环油泵。
1.3 启动“配料系统运行”按钮。
1.4 待制粒岗位通报物料已到达制粒机时,现场启动管道泵,同时注意调节水量,通常是由小到大;并根据制粒机出粒的粒度大小随时调整。
1.5 现场启动两组刮刀。
1.6 根据粒料仓(LT04101、LT04102)的存料量及加料量调整各物料的设定值,并在调整后及时通知制粒岗位。
2、自动模式:通过控制总精矿量去完成配料的参数控制工作,以达到调整总精矿投入量而配比不变的目的。
具体操作如下:2.1 根据配料计算结果设定“总精矿加入量”。
2.2 按照配料单设定“配料单”中的铅精矿WE0304~WE0306所占总精矿量的比例(%),确保总和为100%。
2.3 按照配料单设定石灰石(WE0303)、石英石(WE0302)、碎煤(WE0301)及烟尘(WE04301)所占“精矿总量”的比例(%)。
2.4 启动制粒机循环油泵。
2.5 启动“配料系统运行”按钮。
2.6 待制粒岗位通报物料已到达制粒机时,现场启动管道泵,同时注意调节水量,通常是由小到大。
并根据制粒机出粒的粒度大小随时调整。
2.7 现场启动两组刮刀。
2.8 根据粒料仓(LT04101、LT04102)的存料量及加料量调整“总精矿量”的设定值,调整后应及时通知制粒岗位。
2.9 通常是调整“总精矿量”的设定值,未经特别许可,不得调整石灰石(WE0303)、石英石(WE0302)、碎煤(WE0301)及烟尘(WE04301)所占“总精矿量”的比例(%)。
云南职业卫生评价试卷
职业卫生技术服务机构评价人员培训试卷机构名称:姓名:得分:(一)填空题1. 为了预防、控制和消除职业病危害,防治职业病,保护劳动者健康及其相关权益,促进经济社会发展,根据宪法,制定了职业病防治法。
2. 国家对作业场所使用高毒物品实行特殊管理。
3. 职业卫生技术服务机构应当依法独立开展职业卫生技术服务活动,科学、客观、真实地反映技术服务事项,并对出具的职业卫生技术报告承担法律责任。
4.技术服务机构及其专业技术人员应当遵守以下行为准则:(一)坚持遵纪守法,认真贯彻落实国家职业卫生法律法规,依法开展职业卫生技术服务,并自觉接受安全监管部门的监督管理;(二)坚持社会效益第一,强化社会责任,做好职业卫生技术支撑,保障劳动者的健康权益;(三)坚持诚实守信原则,确保技术结论科学、客观、真实,对出具的职业卫生技术报告承担法律责任;(四)坚持优质服务理念,强化服务意识,加强自身建设,不断提高职业卫生技术服务能力和水平;(五)坚持公平竞争的市场规则,自觉维护行业形象和信誉,落实行业自律的要求;(六)坚持廉洁从业,恪守职业道德,承担保密义务,自觉抵制不正之风。
5. 全面通风的效果取决于通风换气量和车间内的气流组织两个因素。
6. 凡是散发有害物质的作业场所,结合生产工艺,应优先考虑局部通风。
7. 鼓风炉铅熔炼进料应采用自动控制装置。
加料口应安装排烟罩和净化装置。
加料口应保持负压状态,防止烟尘外溢。
放渣口及至前床的铅渣溜槽,前床排渣口、活动溜槽、放铅口、铸锭等放散烟气的部位,应设置固定式排烟罩或可移动排烟罩,并安装净化装置。
8.富氧铅熔炼,熔炼炉应采用全密闭式生产,微负压操作。
熔炼炉加料口应采用气封,出渣口和出铅口应设置密闭式排风罩并进行净化。
9.化工行业对可能放散和泄露有害物质的生产装置,在工艺设计上应加强密闭和隔离措施,采用机械化、自动化操作。
有剧毒物质的生产过程应在密闭或负压下采用自动化或隔离操作。
10.对于生产过程和设备产生的噪声,应首先从声源上进行控制,以低噪声的工艺和设备代替高噪声的工艺和设备;如仍达不到要求,则应采用隔声、消声、吸声、隔振以及综合控制等噪声控制措施。
探索烧结富氧点火自动控制的实现与应用
探索烧结富氧点火自动控制的实现与应用在烧结领域中,点火炉作为一个在烧结工艺生产线上的核心设备,其点火效果对烧结矿品质影响较大,在整个烧结工艺上处于极为关键的地位。
为降低烧结厂的生产成本,提高烧结厂生产效益,需要积极引进新技术,为烧结厂提供技术支持。
富氧烧结燃烧技术作为改造成本低,生产效益和经济效益好的技术手段,受到了各个烧结厂的关注,通过对烧结设备的改造,借助于制氧设备,创造富氧燃烧条件,可取得良好的生产效益。
本文就烧结富氧点火自动控制的实现与应用展开探讨。
标签:烧结机;富氧燃烧;自动控制1引言富氧烧结技术是通过提高点火助燃空气和抽人料层空气的含氧量,改善燃料燃烧条件,增强燃烧带的氧化性气氛,提高燃料利用率,使得烧结液相生成量增加,高温保持时间延长,提高烧结矿成品率、转鼓强度,降低能耗,实现厚料层烧结。
2烧结富氧生产优化的目的烧结是为高炉冶炼提供“精料”的一种加工方法,其实质是将准备好的各种原料(精矿、矿粉、燃料、熔剂、返矿及含铁生产废料等),按一定比例经过配料,混合与制粒,得到符合要求的烧结料。
烧结厂目前存在氧化物处理能力低,造成氧化物料积存大量铅、锌等物料。
为了改善这一问题,需要将中间物料进一步处理,将这些物料再次放入铅锌混合矿烧结机中,每年处理铅锌物料过多,造成设备处理能力无法满足生产实践,烧结工序所使用的原料硫化矿含量显著降低,而氧化物料和硫酸盐的成分出现明显增加,造成烧结机氧化焙烧条件发生变化,对烧结机烟罩气体温度进行监控,若低于780℃,可能产生大型波动,降低烧结机生产能力降低,日产量只能达到650t左右,残硫率也显著升高。
设备需要处理氧化物料,造成烧结块质量降低。
为了完成生产任务,点火炉投入烧结块增加了40t,使得处理量和生产量不相匹配,不利于烧结厂的生产实践和发展。
为了提升烧结块生产力,借助于制氧站剩余的氧气,使用富氧方法,提高烧结焙烧的效果,让烧结生产力和烧结质量得到提高,保证生产工序正常进行,解决烧结机以及点火炉产能不适配的矛盾,保证烧结厂的正常生产,为烧结厂发展创造良好的条件。
鼓风炉设备操作规程与维护保养制度
鼓风炉设备操作规程与维护保养制度I、鼓风炉锅炉引风机安全操作规程及维修保养制度1、安全操作规程图示:(1)开车:(2)停车:2、维护保养制度(1)每日白班打扫风机机房卫生,保持工作环境整洁、整齐,保证各设备无油污,无积尘,设备见本色。
(2)每班半小时巡查一次,具体内容为:A、检查各设备有无地脚松动、机身振动、杂音等异常情况。
B、检查过桥油面是否正常。
C、检查冷却循环水是否正常。
D、感测电机、过桥温升,具体标准为手背可放置设备壳体(轴承端)至少20秒(高温季节可略降低标准)E、关注电流表数值及摆动范围。
F、在巡查过程中发现的问题应及时向上级主管部门汇报,以便及时处理。
3、每日白班对过桥补充润滑油一次,以保持油面在正常范围内为准则,每季度每一日换润滑油一次。
4、每日利用布袋收尘反吹风的时间,打开清理,对叶轮进行清灰,在清理时切勿用重物打击叶片,以防止叶轮变形,失去平衡。
II、鼓风炉JM・5型斜坡卷扬的维护保养制度斜坡卷扬属简易起重设备,工作时箕斗重约2〜3吨,对其做到精心操作,对其各设备做好日常维护保养工作,对人身及设备安全起着非常重要的作用。
1、每班至少上卷扬机工作平台一次,具体内容为:(1)查钢丝绳是否有脱落,缠绕,绞合等异常情况。
(2)减速箱润滑油标尺是否正常,有无泄漏情况。
(3)检查电机、减速器有无地脚松动、机身振动、杂音等异常情况。
(4)检查齿轮啮合是否正常、传动是否平稳、有无抖动、杂音等异常情况。
(5)检查制动抱闸工作是否正常、制动轮有无过热、刹车片有无焦糊味。
(6)检查箕斗限位是否处于正常位(7)在巡检过程中发现的问题,应及时向主管上级部门汇报,以便及时处理。
2、在每一次加料开始前,应检查箕斗钢丝绳夹头有无滑脱松开,在加料过程中,试一次刹车,当料车到达轨道顶端前,应换成低速挡运行。
3、每月一次对减速箱补充润滑油一次,每半年换油一次,每周一通过油杯对滑动轴加注锂基脂一次。
m›布袋收尘器维护保养制度1、每班对收尘器工作平台,楼梯进行清理,保证工作环境整齐卫生,过道畅通,对室顶风阀卷扬减速机等设备进行清扫,保证各设备无积尘,油污。
鼓风炉工艺操作规程
鼓风炉工艺操作规程口、卷扬加料操作规程1、确保高铅渣按工艺要求的规格入仓(块度V1OOmm),如果堆场中的高铅渣有大块料时应将其破碎合格后才可以加入料仓严禁铅皮及大块物料进入料仓。
2、铸渣机底部的中间料仓应该保持不漫料,不断料,不允许中间料仓空料仓交班。
3、上料时要注意设备及人身安全,严格按照斜坡卷扬的设备操作规程进行操作;上料前要打电铃,警告他人不得穿越斜坡卷扬轨道,如果发现在上料时斜坡卷扬轨道下有人穿越,应予以制止,待上料结束后才可以通过。
4、必须严格执行本项规定:在上料时,当听到物料入仓的响声后立即按下停止按钮,然后点动将料车中的物料放完,以防止限位开关失灵而使物料翻车。
5、卷扬钢丝绳、减速机要求按规定进行保养,如实认真的记录设备运行情况,如果有问题应及时向设备管理有关部门反映。
6、交班前应将地坑内的积渣和积水清理干净,清理前应架好料车确保安全,然后才可以清理。
口、仪控加料及炉口操作规程1、严格按照工艺配料单进行加料2、确保各种入炉物料计量的相对准确,各种入炉物料计量的误差范围为:高铅渣土20kg,熔剂±2kg,焦炭1ikg o3、与炉前各岗位保持联系,经常检查和调节限位器,做到物料入炉时布点均匀,料面相对平整,料柱高度控制在4m以上,风压控制在V1300mm水柱,料面温度控制在400□以下,炉口无烟气外溢;发现有异常情况立即向有关人员报告。
4、督促炉口工作人员清理现场的散落物料,保持炉口周围的环境卫生检查各料仓的物料储备情况Q5、认真如实地填写报表,各种物料入炉情况均应详细记录。
6、处理好料面跑风、搭棚等情况,确保个下料口通畅,勤查各加料小车运行情况;设备故障应及时报请维修。
7、经常检查炉顶水箱循环水运行情况,防止断水。
□、鼓风炉P1C自动加料系统操作规程1、相关用语解释:(1)拨码开关:拨码开关由三位十进制数字组成,其后两位Γ20分别表示在手动方式下控制设备运行状态(祥见附表)。
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外设名称 小车 1 卸料阀门关到位 小车 2 卸料阀门开到位 小车 2 卸料阀门的电机电源正常 小车 2 卸料阀门关到位 系统紧急停车 小车上载的原料重量 小车运行速度 小车载重重量 小车正方向运行 小车反方向运行 小车低速运行 小车高速运行 打开小车 1 阀门 关闭小车 1 阀门 打开小车 2 阀门 关闭小车 2 阀门
1 2
KEY W ORDS : control syste m; b last furnace; autom atic feeding; PLC; con figuration
1 前
言
的是鼓风炉还原熔炼的上料环节 , 把料仓中的烧结 块和焦炭按设定值加入到鼓风炉内, 设计自动上料 控制系统。
铅锌密闭鼓风炉熔炼是一种近代火法炼铅锌的 先进方法, 它合并了铅和锌两种火法冶炼流程 , 该 方法的第一步作业是鼓风烧结 , 即在高温下使硫化 物转化为氧化物 , 并使细小分散的物料烧结成多孔 的团块 ; 第二步是密闭鼓风炉还原熔炼, 即把烧结 块、焦炭加到密闭鼓风炉内, 在高温和强还原气氛 中进行还原熔炼 ; 第三步是精炼, 熔炼出来的粗铅 经过精炼才能广泛地使用 , 精炼的目的: 一是去除 杂质; 二是回收 贵金属, 尤其 是银
# # #
5 组 态
组态软件采用的是控制器对应的 RSV iew 32 软 件, 首先对其通信进行组态和建立标签数据库, 然 后再编辑模式下进行图形界面的设计, 系统设计了 如下功能 , 如图 6所示: 小车实时位置和方向显 示, 显示小车所 在区域和方向。 设定料 量设定 值, 系统每工作 一次前设定其 下料量。 累加次 数, 记录和显示 每天的加料次 数。 阀门 开度控 制, 设置其阀门的打开程度。 速度选择, 小车运
图 2 自动上料系统框架图 F ig 2 F ra m e d iagra m o f automa tic feed ing system
4) 当选择自动方式时, 通过 PLC 的 I /O 输出 中间继电器 KA102- K 和 KA102- G 来进行控制。 5) 两个接触器之间还有互锁 , 各自有自锁。 小车 2 卸料阀门、料仓 下料阀门和炉 封门的 电机控制线路与图 4 类似。小车运行电机的控制原 理与图 4 类似 , 只是不是通过接触器控制电机, 而 是变频器进行速度控制。
The C on trol System for A utom atic F eeding System of Blast Furnace
L IU X iao- bo , ZHANG Shou- m ing (1 . F acu lty of E lectric Pow er Eng in eer ing, Kunm ing M etallurgy College , Kunm in g , Yunnan 650033 , Ch in a ; 2 . Co lle ge of Inform ation Engineerin g and Autom atio n , Kun m ing Un iv ersity of Sc ience and T echnology, Kunm ing , Yunnan 650051 , Ch in a)
[ 1]
图 1 鼓风炉上料系统示意图 F ig 1 Sche m atic diag ram for feeding sy ste m o f b last furnace
。本文研究
*
收稿日期 : 2010 - 11-16 作者简介 : 刘小波 ( 1962 - ) , 女 , 云南昆明人 , 高级工程师 , 主要从事智能控制、综合自动化等方面的教学与研究工作。
#
3 系统硬件设计
3 1 电气线路设计 # 小车 1 卸料阀门电机主线路: 如图 3 中 QM 102 为低压断路器, 起过载保护 的作用。 KM 102K 和 KM 102G 为接触器的触点 , 可 以对电机进行换向。 FR102为热继电器 , 起过电流 保护的作用。
89
2011 年 4月 第 40 卷第 2 期 ( 总第 227 期 )
摘 要: 以云南某铅锌公司冶炼厂自动控制项目为背景, 从密闭鼓风炉铅锌熔炼的工艺出发, 设计了 以 A- B
公司 PLC 为基础的鼓风炉自动上料控制系统, 分析 其具体工艺流 程, 重点介绍 了电气线 路设计、 I/O 分配、 PLC 程序设计、组态功能等。应用结果表明, 系统运行稳定性好、控制灵活、效率高。 关键词: 控制系统; 鼓风炉; 自动上料; PLC; 组态 中图分类号: TF806 21 文献标识码: A 文章编号: 1006- 0308 ( 2011) 02- 0088- 05
表 1 T ab 1
I/O 地址 I : 1 /00 I : 1 /01 I : 1 /02 I : 1 /03 I : 1 /04 I : 1 /05 I : 1 /06 外设名称 选择开关 小车电机电源 变频器故障 变频器运行 变频器准备好 小车 1 卸料阀门开到位 小车 1 卸料阀门的电机电源正常
# # # # # # # # #
4 PLC 程序设计
PLC 程序设计软件选择 A- B 公司开发的对应 于 SLC 5 / 4 控制器的 RSLog ix 500 软件, PLC 程序 设计采用模块化设 计方案, 程序 流程图如图 5 所 示。设计以下子程序: 小车运行电机子程序、小车 1 卸料阀门子程序、小车 2 卸料阀门子程序、 1 料 # 仓下料阀门子程序、 2 料仓下料阀门子程序、炉封 门子程序。各程序之间相互配合构成了鼓风炉自动 上料系统的整个过程。 如果上位机选择手动的方式 , 则通过监控界面 中的按钮进行控制。同时, 还设计了报表记录、检 测限位开关是否出现故障、故障报警等功能。
ABSTRACT : The au tom atic feed ing con trol system is des igned on the basis ofA- B C om pany s PLC, wh ich is accord ing to Pb- Zn
sm elting p rocess of closed b last fu rnace , and the au tom atic con trol pro ject in a sm elter of on eY unnan Lead & Z inc C om pany is the d es ign background . The specific p rocess flow of au tom atic feed ing system is an alyzed in th is p aper , and th is paper h igh lights th e electric w iring de s ign, I/O d is tribution, PLC program design , a flexible control system, and con figuration fun ction and so on. The app lication resu lt ind icated that it is a stab le op er ation sys tem, and a h igh efficient sys tem.
90
刘小波 , 等 鼓风炉自动上料控制系统
续表 1
I/O 地址 I : 1 /07 I : 1 /08 I : 1 /09 I : 1 /10 I : 1 /11 : 3 00 I : 3 01 I O: O: O: O: O: O: O: O: O: 5 00 4 /00 4 /01 4 /02 4 /03 4 /04 4 /05 4 /06 4 /07
2011 年 4月 第 40 卷第 2 期 ( 总第 227 期 )
云南冶金 YUNNA N M ETALLU RGY
A pr . 2011 V ol 40 . N o 2 ( Sum227 )
鼓风炉自动上料控制系统
刘小波 , 张寿明
1 2
*
(1 . 昆明冶金高等专科学校电气学院 , 云南 昆明 650033 ; 2. 昆明理工大学信息工程与自动化学院 , 云南 昆明 650051)
#
#
2 自动上料系统设计方案
设计框图如图 2 所示 , 系 统设计以 PLC 为核 心 , 鉴于稳定性因素选择 A - B 公司的 SLC5 /4 控 制器, 上位机的组态可以监控整个系统, 它与 PLC 可以互相传递数据信 息; 同时 PLC 通过继电器组 控制接 触器组, 从而 控制三相电机 来开、关各阀 门。为了使小车运行速度能够实现高、中、低速度 选择, 小车运行电机通过变频器来控制, 变频器则 通过外部端口的继电器组进行控制。现场设备的情 况则通过限位开关等设备反应到 PLC 。
云南冶金 YUNNA N M ETALLU RGY
A pr . 2011 V ol 40 . N o 2 ( Sum227 )
图 4 小车 1 卸料阀门电机控制线路 F ig 4 M otor contro l c ircuit o f 1 d ischarge valve for tro lley
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外设名称 2 料仓下料门电机电源正常 2 料仓下料门关到位 小车位于料仓侧终端位置 小车处于 1 料仓的位置 小车处于 2 料仓的位置 小车处于鼓风炉 1 位置 小车处于鼓风炉 2 位置 小车位于鼓风炉侧终端位置 打开炉料封门 关闭炉料封门 打开 1 料仓下料门 关闭 1 料仓下料门 打开 2 料仓下料门 关闭 2 料仓下料门 系统电铃 系统电笛
图 3 小车 1 缷料阀门电机主线路 F ig 3 M oto r ma in line o f 1 discharge valve fo r tro lley
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小车 1 卸料阀门电机控制线路, 如图 4 所示: 1) 继电器 KA102反应电源正常状态 , 当正常 时其常开触点闭合 , 给 PLC 信号。 2) S Q 102K 和 SQ102G 为限位开关 , 当其开到 位 或 者 关 到 位 时 , 切 断 接 触 器 KM 102K 和 KM 102G, 电机停转。同时, 给 PLC 信号。 3) 当选择手动方式时 , 通过现场的启、停按 钮进行控制。