220kV弱馈线路保护误动原因分析
220kV主变保护误动的分析
220kV主变保护误动的分析【摘要】本文主要阐述了一个地区电网的一起线路放电故障引起的保护动作,但由于本身线路保护装置原因引起故障越级,进而引出的主变间隙保护误动,并对引起主变间隙保护误动的经过进行了详细的分析,并提出相应的防范措施。
【关键词】故障;越级;误动;防范措施引言220kV主变后备保护中零序保护和间隙保护都是用于接地故障的保护。
根据系统运行方式的不同,中性点接地方式需要根据调度运行方式变化,当中性点地刀合闸运行时主变零序保护投入,当中性点地刀拉开运行时主变间隙保护投入。
两个接地保护的电流取自各自的CT,即零序保护取自零序互感器,间隙保护取自间隙互感器。
并且两种保护的整定方式及与线路保护的配合也不一致,因此定值和跳闸时限也不一样,本次主变误动原因就出现在这两个保护的回路及定值上。
下面对保护动作情况及故障原因展开分析,并提出预防类似事故再次发生的解决措施。
1 事故经过2012年03月21日10:19:,1号主变南京新宁X1200保护中压侧(110kV)间隙过流保护动作,跳开1号主变三侧开关。
装置的动作电流为6.6A(间隙过流定值为:3.3A,0.5S,故障电流达到定值)。
110kV玉查线、玉连I线、林玉线保护均启动;其它110kV变电站汇报全站失电时未报保护动作相关信息。
同一时刻该地区各相关保护动作情况及动作电流分析(地区电网图如图1所示):(1)玉龙变110kV中性点零序故障电流为264A(二次6.6A,变比200/5),查干变110kV中性点零序故障电流为195A(二次13.01A,变比75/5),查宝I 回151开关启动,零序故障电流来自查宝I回,为459A。
(2)宝达线线路故障,应由宝力道变154开关跳开故障点,但154开关虽保护动作、但开关未跳开,故障越级至查宝I回;(3)故障电流达到查干变查宝I回151开关零序II段整定值264A(二次4.4A,变比300/5,动作时限0.3S,经计算该故障点在151开关接地距离II段保护区外、零序II段保护区内,接地距离II段时限0.3S),151开关应启动跳闸,但查干变查宝I回零序压板未投入,造成零序保护拒动,故障越级至玉查线;(4)玉查线零序电流264A,零序III段整定值240A、延时1.2S,应启动跳闸,但玉龙变主变中压侧零序保护与间隙保护电流回路接线接反,玉查线151开关未达到动作时间,玉龙变主变零序保护用间隙保护定值132A、0.5S动作跳闸出口,切除系统故障。
220kV弱馈线路保护误动原因分析
220kV弱馈线路保护误动原因分析摘要:输电线路的弱电源系统,在线路发生区内故障,纵联方向(距离)保护需采用弱馈识别的逻辑,在弱馈系统中线路发生故障后,接地故障保护装置感受到的电流仅为零序电流,不接地故障保护装置感受不到电流。
依靠电流突变量选相及电流序分量选相将会误选相。
在弱电源侧选用突变量电压及稳态量序分量电压选相。
如果不满足弱馈识别判据为i0>10i2,保护装置依然会误选相。
弱电源侧选相正确与否是保证重合闸合闸成功的关键。
关键词:弱馈;选相;线路保护;纵联保护引言目前包头供电局220 kv电网基本为环网双电源运行方式,但随着电网发展,单电源线路越来越多,由包北变至红塔变220kv线路接线方式如图1。
包北变固北变红塔变包固线固红线图1包北变为电源端,固北变、红塔变为弱馈端,包固线、固红线、两侧保护配置均为为wxh-802纵联距离保护和rcs-931b光纤电流纵差保护。
2009年,固红线发生单相接地故障,弱馈侧红塔变纵联距离选相错误,造成红塔变220kv母线失电。
一、故障情况2009年1月26日,220kv固红线发生b相接地故障,固北变侧保护动作正确,单相跳闸,重合成功;红塔变侧wxh-802保护判为相间故障,三相跳闸,重合闸方式投单重,故重合闸不动作,造成固红线停电,红塔变、望海变220kv母线停电。
1.两侧保护动作过程(1)固北变侧许继wxh-802保护报告如表12.两侧保护动作分析固北变侧wxh-802纵联距离保护动作正确,rcs-931b光纤电流纵差保护动作正确,重合闸动作正确。
红塔变侧wxh-802纵联零序判为bcn故障三跳出口;rcs-931b 光纤电流纵差保护,分相电流差动保护13ms b相动作,因wxh-802保护判为多相故障,收到闭锁重合闸开入信息后,48ms保护abc三相跳闸,因重合闸投单重方式,闭锁重合闸。
wxh-802保护选相错误,造成重合闸动作不正确。
三、通过固红线跳闸暴露出的问题:固北变是电源端,通过固红线向红塔变送电,红塔变无其他电源,为弱电源端,由于 wxh-802纵联距离保护在弱电源侧的选相元件存在缺陷,造成选相错误。
220kV母线差动保护动作事故原因和改进措施
220kV母线差动保护动作事故原因和改进措施问题描述:
对于投入运行的220 kV母线差动保护装置,在进行一次时进行了动作,导致220 kV 母线跳闸。
通过分析故障记录和设备测试数据,未发现母线本身有故障。
因此需要对该故障进行进一步的原因分析,并提出改进措施。
原因分析:
1. 母线差动保护装置的设定参数不准确:差动保护装置的设定参数包括灵敏度、相序、角度等参数。
如果设定不准确,可能会引起误动作。
针对该故障,可以对差动保护装置的参数进行检查和校准,确保设定参数准确无误。
2. 母线阻抗不均衡:母线阻抗不均衡会使得差动电流产生负序成分,引起误动作。
在保护装置中应该加入阻抗不平衡保护以避免误动作的发生。
3. 侵入负荷的影响:侵入负荷会使得母线的电阻、电抗发生变化,导致差动电流异常,引发误动作。
在保护装置中应该加入侵入负荷检测保护以避免误动作的发生。
改进措施:
1. 对差动保护装置的设定参数进行检查、校准和调整,确保设定参数准确无误。
2. 在保护装置中加入阻抗不平衡保护,检测母线阻抗不均衡情况,避免误动作发生。
3. 在保护装置中加入侵入负荷检测保护,及时检测母线的负荷变化,避免误动作发生。
4. 对保护装置进行定期检查和维护,保障其正常运行。
5. 加强人员培训和技能提升,提高操作人员的巡检和处理故障的能力,更好地保障电网的安全运行。
220kV变电站失灵保护误动分析及防范措施
220kV变电站失灵保护误动分析及防范措施摘要对RCS-916A失灵保护装置定检时,失灵保护误动进行了分析。
误动原因为电压切换继电器同时动作导致失灵保护装置中母线失灵开入存在寄生。
电压切换继电器同时动作如果未被及时发现和处理,在运行中可能会导致母线二次电压非正常并列运行和失灵保护动作时扩大事故范围。
针对该隐患提出了整改和防范措施。
关键词失灵保护;电压切换在双母线接线方式,为了保证一次系统和二次系统的电压保持对应,需要电压切换装置将二次电压回路随同主接线一起进行切换。
为了保证切换装置直流电源消失的情况下,保护不会失压,所以目前所用的电压切换回路中,通常采用部分或全部的双位置电压切换继电器。
但是由于刀闸辅助接点的不可靠,在某个间隔只接一条母线时,刀闸常闭接点无法可靠返回而双位置电压切换继电器无法复归导致电压切换继电器同时动作。
当两条母线分裂运行时,电压切换继电器同时动作将会造成母线二次电压非正常并列,烧毁电压切换继电器或者电压二次保险,这样将会导致全站保护装置失压。
当两条母线并别运行时,对于失灵启动回路串接电压切换接点实现母线选择的失灵保护装置,当任意一条母线某间隔在其保护范围内故障时开关失灵,失灵保护内两条母线电压闭锁均开放,满足失灵保护动作条件,将两条母线同时切除,会扩大事故范围,导致全站失压。
1 RCS-916A失灵保护动作现象及其误动分析继保人员按计划对某220 kV变电站220 kV失灵保护(该站220 kV主接线为双母线接线方式,配置为单套RCS-916A失灵保护)进行定检,完成安全措施后,断开I母电压空开,II母电压空开,短接I母失灵开入,保护装置显示:I 母失灵保护动作,II母失灵保护动作。
因为并未短接II母失灵开入且母线互联压板再退出位置,II母失灵保护不应该动作。
RCS-916A失灵保护逻辑图见图1。
继保人员给上II母电压空开,再短接I母失灵开入,保护装置显示:I母失灵保护动作。
220kV母线差动保护动作事故原因和改进措施
220kV母线差动保护动作事故原因和改进措施
220kV母线差动保护动作事故是母线差动保护在正常运行中误动作的情况。
这种误动
作通常会导致系统的不稳定、事故的扩大以及设备的损坏。
以下是针对220kV母线差动保
护动作事故的原因和改进措施的一些建议。
1. 原因分析:
(1)继电器故障:差动保护继电器的设计和制造存在问题,如原件老化、元器件失效、接触不良等,导致误动作。
(2)CT和PT故障:差动保护的正确动作依赖于正确的电流和电压检测,如果CT(电流互感器)和PT(电压互感器)出现故障,会导致误动作。
(3)信号干扰:差动保护系统中存在信号传输时的干扰,如电磁信号、谐波等,会导致误动作。
(4)误操作:操作人员误操作差动保护装置,导致误动作。
2. 改进措施:
(1)完善差动保护继电器的设计和制造:选择可靠的继电器供应商,确保采用的差动保护设备符合国家标准和规定,并定期检测继电器的性能和状态。
(2)定期检查和校准CT和PT:定期检查CT和PT的工作状态,保证其准确可靠,并及时更换老化和失效的设备。
(3)减少信号干扰:采取屏蔽和滤波措施,降低差动保护系统中的信号干扰,并确保相关设备的可靠接地。
(4)加强操作人员培训:对差动保护装置的操作人员进行系统的培训和考核,提高其操作技能和安全意识,减少误操作的发生。
针对220kV母线差动保护动作事故的原因和改进措施,需要从继电器的设计和制造、CT和PT的检查校准、信号干扰的减少以及操作人员培训等方面进行改进,确保差动保护
系统的运行可靠性和安全性,避免事故的发生。
220kV母线差动保护动作事故原因和改进措施
220kV母线差动保护动作事故原因和改进措施随着电力系统的发展,母线差动保护在电力系统中起到了非常重要的作用。
这项保护存在一些问题,可能会导致事故的发生。
本文将讨论220kV母线差动保护动作事故的原因,并提出改进措施。
母线差动保护动作事故的原因主要分为两类:设备故障和操作失误。
设备故障包括当前变压器的差动保护、CT、PT等设备出现了问题,可能导致误动作;操作失误则是因为操作人员在差动保护配置、测试、运行等方面出现了错误。
针对设备故障导致的误动作,可以采取以下措施来进行改进:1. 定期检查保护设备的运行状态和性能,及时发现问题并进行维修或更换;2. 加强对保护设备的维护和保养,保持设备的正常运行状态;3. 可以在变压器差动保护中加入检测电路,对变压器进行故障检测,及时发现异常并进行处理;4. 加强对差动保护设备的测试和校验,保证其准确可靠的运行。
1. 加强对差动保护操作人员的培训和教育,提高其操作技能和意识;2. 确保操作人员严格按照操作规程进行操作,避免操作失误;3. 加强对差动保护配置的审查和审计,保证配置的正确性和合理性;4. 提供操作人员与保护设备交互界面的友好性,降低操作失误的可能性。
除了以上改进措施外,还可以考虑引入新的技术和手段来提高母线差动保护的可靠性和准确性:1. 引入智能化技术,如人工智能、模糊逻辑等,提高差动保护系统的智能化程度,减少误动作的发生;2. 可以通过差动电流、差动电压以及其他参数的综合分析来进行差动保护的判定,提高保护的准确性;3. 引入在线监测技术,对母线差动保护设备进行实时监测,及时发现异常情况并做出相应处理。
220kV母线差动保护动作事故的发生主要由设备故障和操作失误导致。
通过定期检查、维护和保养保护设备,加强培训和教育操作人员,改进配置审查和审计,引入新的技术和手段等措施,可以明显提高差动保护的可靠性和准确性,减少事故的发生。
一起220kV线路保护误动原因及改进措施
第30卷第4期2 0 1 2年4月水 电 能 源 科 学Water Resources and PowerVol.30No.4Apr.2 0 1 2文章编号:1000-7709(2012)04-0183-02一起220kV线路保护误动原因分析及改进措施秦 平(广东电网韶关供电局,广东韶关502126)摘要:针对一起220kV线路发生区外相间故障,分析了保护装置误动原因,从保护装置自身及其外部回路提出了相应的防范措施,确保了线路安全可靠运行。
关键词:220kV线路;保护通道联调;误动;可靠性;区外相间故障;动作分析中图分类号:TM726文献标志码:B收稿日期:2011-07-25,修回日期:2011-10-29作者简介:秦平(1970-),男,工程师,研究方向为变电运行及继电保护管理,E-mail:269902918@qq.com1 事故概况220kV甲站220kV母线正常运行方式时,由火电厂电源和220kV乙站给220kV甲站提供电源,以确保铁路专供#1线路正常运行。
2010年8月12日20:57:10,220kV甲站的#1线路发生BC相故障(该线路为铁路专供线路只有BC两相,无重合闸功能),220kV#1线路两侧保护正确动作,跳开相应的开关。
图1为事故一次系统简易结构图,图2为故障录波图,故障电流有效值约为11.047A。
图1 一次电气系统简易图Fig.1 Simple diagram of primary electrical system图2 #1线路交流量录波图Fig.2 Waveform of AC parameter of line#1同时,220kV#2线路的对侧(即220kV乙站)主Ⅱ屏保护出口,跳A、B、C三相,而220kV甲站的#2线路(本侧)的主Ⅱ屏保护仅启动未动作,两侧主Ⅰ屏保护均未动作。
经事故后调查,220kV#2线路无故障,220kV乙站主Ⅱ屏保护动作属于典型的区外误动。
220kV母线保护装置误动分析及反措实施
220kV母线保护装置误动分析及反措实施摘要:分析了南方电网发生的一起母线保护装置误动作事件,提出了防止该类型事故发生的改进措施。
关键词:母线保护;误动;反事故措施0 引言母线是电力系统中相当重要的一个元器件,它起到容纳及分配电能的作用,母线的稳定运行可以保障电力系统可靠、安全运行。
一旦母线上发生故障,根据其电压等级不同,可能会严重改变电力系统潮流,大大破坏电力系统稳定性。
因此针对110kV及以上电压等级的母线往往会配置母线保护装置,当母线发生故障时,迅速切除故障,保证电力系统安全稳定运行。
但由于运维人员对母线保护的原理掌握不充分,出现过多次母差保护误动作的事故事件,本文中选择其中的一起事件进行分析,并提出了防止母线保护装置误动的改进措施,对电力系统安全稳定运行具有重要的现实意义。
1 事件分析1.1事件经过某220kV变电站220kV部分主接线图见图1。
图1正常运行方式为:Ⅰ母、Ⅱ母通过母联开关212并联运行。
各间隔TA变比均为1200/5,201、202为主变高压侧断路器(电源联络线),263、264为负荷侧断路器,该220kV母线装设了微机母线保护装置。
其中,比例制动系数整定Kr=2,差动电流门槛Idset=2.5A,Kr=Id/(Ir-Id),Id为差流,Ir为制动电流。
母线差动保护的动作条件为Id>Idset且Id>Kr(Ir-Id)。
某日,在运行过程中,母线保护装置发出了告警信号“母线分列运行”,运行值班人员到220kV开关场检查发现212断路器及两侧隔离开关均处于合位,但由于220kVⅠⅡ母负荷刚好各自平衡,后台机212间隔电流几乎为0,运行值班人员认为220kV母线保护装置误发信号,于是到母线保护屏上复归了该信号,并在后台监控机处对该告警信号进行了确认。
数日后,在263断路器出口处发生了A相接地短路故障,流过201、202、263的一次故障电流分别为1358A、1291A、2649A,在203断路器跳闸的同时,Ⅱ母母差保护动作并跳开了Ⅱ母上所有断路器,220kV Ⅱ母失压。
220kV线路单相故障保护误跳三相原因分析
220kV线路单相故障保护误跳三相原因分析前言220kV输电线路是电网中重要的输电通道,其正常稳定地运行对于保障电网稳定运行和供电质量具有重要的意义。
然而,在实际运行中,经常会出现线路保护误动作的情况,导致线路不必要的停电和检修,给电网运行带来不便。
本篇文档主要就220kV线路单相故障保护误跳三相原因进行分析,希望对相关人员能够提供一些参考。
保护动作原因分析保护误动作的原因一般比较复杂,如线路绝缘水平降低,保护设备本身故障等因素都可能导致保护误动作。
针对220kV线路单相故障保护误跳三相的问题,我们可以从以下几个方面进行原因分析。
一、控制电路故障保护装置为避免误动作,多采取了三相保护接点同时接入的原则,但其中一个控制电路出现故障会导致保护装置误动作。
例如相序电压控制正常而零序电压控制不正常,会导致单相接地故障时三相保护误动作。
二、故障传递在故障传递中,一个相单独发生故障时,由于故障电流的流通,存在对于其他两个相的电流影响,使保护出现误动作。
因此,故障发生的位置和类型,以及线路结构和电流特性都是造成保护误动作的重要因素。
三、接地电流测量误差当线路的接地电流不平衡时,保护装置可能出现误动作。
特别是在保护装置使用远红外线或者保护零序电流采样,以及电压互感器失真较大的情况下,误动作的概率会更大。
四、上下游电路影响如果线路上下游的其他设备发生故障,会影响到保护装置的工作。
例如,上游线路出现短路故障,会对下游线路的保护装置带电状态造成影响,从而引起下游保护装置误动作。
解决方案保护装置误动作对于电网的影响是十分不利的。
因此,必须采取措施加以解决。
在解决方案上,我们可以从以下几个方面入手。
一、提高线路运行稳定性在实际运行过程中,提高线路运行稳定性,可以有效降低保护误动作的概率。
例如保证线路绝缘水平,加强设备运行维护,监测线路运行状态等。
二、保证保护装置性能保护装置的性能是保障线路运行稳定的基础。
因此,必须保证保护装置的性能完备,并进行定期检测、校验和维护。
电网故障引起220kv线路纵联保护误动的原因分析及处理
电网故障引起220kv线路纵联保护误动的原因分析及处理摘要:目前,我国的电力构成系统中主要采用220KV站,而且使用时间大多达到10年的时间,由于使用时间较长,这些保护装置中的易损元器件的性能不是很稳定,会对继电保护装置动作的可靠性产生影响。
本文主要分析了电网故障引起220KV线路纵联保护误动的原因,以及预防处理方法。
关键词:电网故障;线路保护;纵联误动0 引言近几年内,国内各地区不断扩大220KV电网的架设范围,推动了纵联保护技术的发展。
然而,在电网设备的日常运行中,电网故障容易引起220kv线路纵联保护误动,而高频保护亦因此暴露出诸多不足之处,其中以闭锁式保护和光纤差动保护为主的线路保护装置,在出现错误保护动作时,就会引起线路联动保护误动。
文章在该背景下,以遂宁市电网故障事故为切入口,深入剖析电网故障引起220kv线路联动保护误动原因和研讨电网故障引起220kv线路联动保护误动处理措施。
1 电网故障引起220kv线路联动保护误动案例概述2013年遂宁市电网220kv双万东线发生了B相接地故障,作出正确保护动作的线路仅为两侧,其中发生于重合闸的动作,纵联后加速保护动作,造成二线断路器三相跳闸,从而影响了电网的安全运行。
二线按双重化的原则有配置了2套的线路保护装置,分别是闭锁式保护和光纤差动保护,这次事故产生的主要原因是光纤差动保护动作正确,但是在重合闸过程中未能起到后加速保护用。
其中左侧线路在28ms、48ms、683ms、707ms、742ms、752ms、760ms、790ms时,会分别出现纵联保护B相跳出口、纵联保护B相断开断路器、重合闸动作出口、B相TWJ变位、形成对侧B相短路器合闸电压、断路器合闸、三相断路器断开;而右侧线路在28ms、47ms、671ms、730ms、742ms时,会分别出现纵联保护B 相跳出口、断路器断开、TWJ变位,以及重合闸动作出口等情况。
2 电网故障引起220kv线路联动保护误动原因分析从分析该故障的录波图上来分析,这左右两侧线路所发生的故障主要是B 相瞬时接地故障,在左右两线路发生重合闸动作后线路没有发生故障,正常情况下纵联后加速保护部应该有动作,但事实上却发生了误动,主要逻辑分析如下:(1)从分析结果来看,当线路发生保护处于开放状态,其加速保护的前提,是TWJ返回,同时经20ms延时,或者断开相有电流,加速保护的条件是TWJ 接点返回并经20ms延时或断开相有电流,在TWJ接点返回,同时保持阻抗元件在定值范围内,纵联就会产生加速保护的动作。
220kV母线差动保护动作事故原因和改进措施
220kV母线差动保护动作事故原因和改进措施根据电力系统运行经验,220kV母线差动保护动作事故通常是由以下原因引起的:一、设备问题:母线保护设备预设值设定不合理,或者设备老化、磨损、误差等问题导致保护出现误动作或者未动作的情况。
二、操作问题:操作人员操作不规范,造成差动保护设备被误操作,例如关闭保护、漏测故障等。
三、故障问题:存在母线跳闸故障,比如接地故障、短路故障等,而保护设备对这些故障没有及时作出动作响应。
针对这些问题,采取以下改进措施:一、设备问题1、严格执行设备精益化管理,确保设备预设值设定合理、设备运行稳定性高。
2、加强设备维护,及时发现设备老化、磨损、误差等问题,予以及时修复或更换。
3、加强设备巡检,每年进行定期检查和调试,确保所有设备正常运行。
定期进行切换操作测试,检查系统是否符合安全要求。
二、操作问题1、进行全面培训和专业技能考试,全员掌握母线差动保护的特点和操作规范。
2、建立操作规范和流程控制,保证操作人员按照规范操作,减少被误操作导致差动保护动作事故的概率。
3、建立操作记录和巡检检查制度,实行定期巡检和现场考核,做到建档立卡、不留死角。
三、故障问题1、加强系统监测,统计分析历史故障数据,建立母线故障案例库,及时发现故障隐患,减少故障发生概率。
2、提高保护设备精度,确保保护设备对母线故障能够作出准确响应。
及时回应设备差异。
3、加强现场应急响应能力,建立现场应急处理预案,制定应急流程,加强现场管理。
及时处理事故,修复设备,确保系统安全和稳定。
总之,针对220kV母线差动保护动作事故,技术改进和管理完善是必要的。
通过加强设备维护、操作规范和现场应急响应能力的提高,以及故障数据统计和防范工作的加强,可以有效地减少母线保护动作事故的发生,确保电力系统的稳定运行和安全性。
一起220kv线路保护误重合行为分析
一起 220kv线路保护误重合行为分析摘要:本文主要对一起一起220千伏线路保护误重合动作的行为进行探究,明确其产生故障问题的具体化原因,结合其所产生的故障因素,制定出更为合理化的解决对策,避免其问题再次发生。
关键词:220千伏;线路保护;误重合动作;引言:变电站运行规程主要是以变电站运行工作人员的行为工作指南为主,当工作人员在设备停送电作业时,必须要严格的遵守各项操作步骤,并且监视保护装置以及综合系统的信号,结合信号做出相应的反应。
220千伏线路保护开关跳合闸回路是总体二次回路的重心所在,继电保护运行维护人员需要就设计、审查等多项环节进行严苛的把控,做好质量管理等各项工作。
1故障经过运行人员在220千伏线路间隔送电作业时,工作人员发现监控后台出现了线路控制回路断线的信号,对信号进行分析了解到,该线路间隔开关机构箱的把手没有切换到远方,所以220千伏开关场会把线路A相开关机构向远方就地转换把手由“就地”切至“远方”。
在进行该种操作之后,会产生一系列较为奇怪的现象,A相开关会直接成功合闸,工作人员在机构箱进行开关分闸的处理,在回监控室之后查看相关的监控后台报,保护装置面板A相重合闸动作灯会亮起来。
2误重合行为原因分析在脱网预防性调试输电线路继电保护装置以及重合闸装置之后,并没有发现任何的异常现象,所以,工作人员继续进行了线路断路器柜预防性检测。
分析线路Ⅱ侧断路器配置的状况,可以判断其故障主要是由于断路器跳闸保护节点动作灵敏性较差所引起的。
该位置变侧断路器应用的结构为弹簧式储能操作机构,需要把机构储能节点和断路器跳闸线路连接在一起,保持二者良好的串联状态,避免断路器产生储能不到位所引发的断路器三相不同期合闸故障的问题。
如果断路器操作机构在继电保护装置控制下,第一次重合动作于永久性的故障,同时发出跳闸保护动作。
断路器弹簧储能结构就可以重新置入到储能的时期,断路器储能整定的时间36秒。
这就使得其所产生的跳闸信号不能及时的传输到继电保护装置的内部,在对设备进行现场检测之后,可以发现弹簧蓄能接点和断路器跳闸位置节点是一种串联的形式连接在一起。
220kV 断路器失灵保护误动原因及改进措施 何少杰
220kV 断路器失灵保护误动原因及改进措施何少杰摘要:文章首先介绍断路器因装置设计缺陷造成失灵保护误动作,分析二次接线与定值配合不当致失灵拒动,最后探讨压力闭锁回路设计缺陷造成失灵误动,并提出了改进措施。
关键词:220kV;断路器;失灵保护;改进措施0 引言断路器失灵保护是电力系统发生故障的情况下,故障元件装置仍旧能够正确地动作,但是受到断路器某些方面不能正常工作的影响,无法对故障进行切除时,装置本身能够在较短的时间内切除故障断路器母线所在位置的其他断路器,最终实现故障点的切除,从而保障电力系统以及其中故障元件的运行。
断路器失灵保护运作最终会导致与失灵断路器连接的母线出现停电现象,如果在这时断路器发生误动,将会出现难以想象的后果。
为此,对于断路器失灵的可靠性以及失灵后动作操作稳定性的提升是人们关注的重点问题,对于促进电力系统的安全运行以及电网稳定发展有非常重要的意义,对人力工作者的人身安全也起到重要的保障作用。
断路器失灵保护是为了防止因断路器拒动而导致电力系统事故进一步扩大的一项有效措施,断路器失灵的影响非常巨大。
首先是可能导致断路器越级跳闸而扩大停电面积,进而造成国民经济的巨大损失,因此保证断路器失灵保护的正确动作对电网的正常运行有着至关重要的作用。
下面就失灵保护不正确动作的几种情况进行了分析讨论。
1 因装置设计缺陷造成失灵保护误动作目前 PSL631U 断路器保护使用的失灵启动方式为保护跳闸命令加相电流启动失灵方式,如图 1所示,即保护 A 相启动失灵接点 TJA 与断路器保护相电流接点SLJA-1 串联共同组成失灵启动回路。
图 1 保护跳闸命令加相电流启动失灵方式在检修人员对PSL631U 断路器保护做试验时发现该断路器失灵保护单相失灵启动复归后,若非故障相电流仍大于失灵启动定值得情况下,断路器失灵保护不复归。
具体情况如下:假如 A 相故障 TJA 闭合同时断路器失灵电流保护启动 SLJA-1 闭合,此时断路器失灵保护出口。
关于对220kV变电站断路器失灵保护误动的分析
关于对220kV变电站断路器失灵保护误动的分析在本文中,笔者针对所工作的某220kV变电站,其在运转过程中,虽然失灵保护动作出现的几率比较小,但是由于涉及到多组断路器的调开,所以后果相对比较严重。
本文意在对失灵保护动作进行分析,从工程设计、建设施工、验收运维等方面提出防范措施。
标签:220kV变电站;断路器;失灵保护;成套保护前言电气设备在使用的过程中常常会出现各种技术故障而导致设备停止工作,其中断路器失灵就是一种比较常见的故障。
而断路器一旦失灵就有可能造成较大的损失,为了维持电气设备的正常运行,因此一般电气设备都设置了失灵保护。
所谓的断路器失灵保护是指当设备出现故障而发出跳闸命令,但是断路器没有按照指令来工作,此时就可以利用故障设备的保护动作信息与拒动断路器的电流信息构成对断路器失灵的判别。
当辨别出是异常之后,就能够在极短的时间内将同一厂区的其他断路器进行切除。
采取这样的保护措施后,可以将停电的范围控制在最小,避免电网崩溃。
1系统接线及保护配置情况现在使用较多的接线线路和保护柜一共有两套,具体如下。
220kVMY变电站是系统的中间变电站,其结构和组成如下图1所示。
220kV变电器一共配置了两套差动保护系统,这两套保护系统通过220kV A线路与220kVXY变联络。
2断路器失灵保护动作过程对断路器失灵的整个过程进行分析有助于我们对其进行有效的掌握,下面将按照时间顺序来对这个过程进行详细的叙述。
在0ms时,电压为110kV的C线路中的1号开关发生单相接地故障,220kV的A线路检测到故障电流。
278ms 时,保护启动失灵,A线路2开关被跳开,保护线路发出跳闸命令。
315ms时,A线路的1开关跳开;370ms时,A线路故障电流消失从上述过程可以看出,导致本此事件的原因是110kV线路出现了故障,这一故障又使得220kV线路断路器失灵保护装置产生了不正确动作,进一步导致故障范围扩大。
在高压电网,如果发生了故障断路器拒动,可以考虑采用失灵保护作为作为保护,来有选择性的快速切除故障,防止故障范围的进一步扩大。
220kV母线差动保护动作事故原因和改进措施
220kV母线差动保护动作事故原因和改进措施1. 引言1.1 背景介绍220kV母线差动保护是电力系统中一种重要的保护装置,其主要作用是检测母线两端电流差值,一旦出现差值超过设定阈值的情况,即可切除故障部分,保护电力系统的安全稳定运行。
在实际运行中,我们也会遇到一些母线差动保护动作事故,这些事故可能会影响电力系统的正常运行,甚至导致严重的故障。
深入分析事故原因并提出改进措施对于保障电力系统的安全运行具有重要意义。
在220kV母线差动保护动作事故中,可能存在着多种原因,如设备故障、操作失误、通信故障等。
这些原因都有可能导致母线差动保护误动作,从而影响电力系统的安全性。
我们需要对这些事故原因进行深入分析,找出问题的根源,以便制定相应的改进措施,提高母线差动保护的可靠性和精准性。
通过本文的研究,我们希望能够全面了解220kV母线差动保护动作事故的原因和改进措施,为电力系统的安全运行提供有力支持。
我们也将展望未来,探讨更先进的母线差动保护技术,为电力系统的发展和进步贡献力量。
1.2 研究意义220kV母线差动保护动作事故是电力系统运行中常见的问题之一,其发生会对电网安全稳定运行带来严重影响。
对220kV母线差动保护动作事故的原因进行深入分析,并提出改进措施具有十分重要的意义。
通过对事故原因进行分析,可以深入了解导致事故发生的具体机理,有助于揭示系统运行中存在的潜在问题。
这对于进一步加强电力系统的安全防护、提高系统的稳定性、降低事故发生的概率具有重要意义。
提出改进措施建议可以为避免类似事故再次发生提供重要参考。
通过分析事故原因,找出问题所在,并结合相关理论知识和实际经验,提出可行的改进措施,可以有效提升电力系统的保护水平和运行效率。
对220kV母线差动保护动作事故进行深入研究具有十分重要的现实意义和理论价值,对于提高电力系统的安全性和可靠性具有重要的指导意义。
2. 正文2.1 事故原因分析220kV母线差动保护动作事故是电力系统中常见的故障,其原因主要包括以下几个方面:1.设备故障:母线及其附属设备如电流互感器、继电器等出现故障时,会导致差动保护动作误运行。
220kV母线差动保护动作事故原因和改进措施
220kV母线差动保护动作事故原因和改进措施【摘要】本文主要针对220kV母线差动保护动作事故原因和改进措施展开研究。
在介绍了该领域的背景和研究意义。
在对220kV母线差动保护动作事故原因进行了分析,并提出了改进措施。
随后对改进措施效果进行评估,并给出针对改进措施的建议和实施难点解决方案。
在结论部分对研究结论进行总结,并展望了未来研究的方向。
通过本文的研究,可以为提高220kV母线差动保护系统的可靠性和性能提供理论支持和现实指导。
【关键词】220kV母线、差动保护、动作事故、原因分析、改进措施、效果评估、建议、实施难点、解决方案、研究结论、未来展望1. 引言1.1 背景介绍220kV母线是电力系统中重要的输电设备之一,承担着电力传输和分配的重要任务。
母线差动保护是保护系统中的一种重要保护装置,它能够对母线故障进行快速准确的保护动作,确保电力系统的安全稳定运行。
在实际运行中,220kV母线差动保护动作事故时有发生,导致系统运行稳定性受到影响,甚至会引发电力系统的故障事故。
这些事故往往给电力系统运行和安全带来严重的影响,因此有必要对220kV母线差动保护动作事故原因进行深入分析,并提出相应的改进措施。
1.2 研究意义220kV母线差动保护动作事故是电力系统中常见的问题,对电力系统的正常运行和设备的安全性都有着重要的影响。
对这类事故的原因进行深入分析和改进措施的研究具有重要的意义。
研究220kV母线差动保护动作事故的原因可以帮助我们更好地了解电力系统中的潜在问题和漏洞,及时发现并解决存在的安全隐患,从而提高电力系统的可靠性和稳定性。
通过研究220kV母线差动保护动作的改进措施,可以有效提高保护系统的准确性和可靠性,降低误动作率,减少对电力系统的干扰,提高电力系统的运行效率和安全性。
2. 正文2.1 220kV母线差动保护动作事故原因分析1. 设备老化:母线差动保护设备长期运行后可能出现器件老化、元件损坏等问题,导致保护动作不准确。
220kV母线差动保护动作事故原因和改进措施
220kV母线差动保护动作事故原因和改进措施220kV母线差动保护是电力系统保护中的重要组成部分,其功能是监测及保护母线的稳定运行。
然而,我们在实际工作中,时常会遭遇母线差动保护动作的故障事故,这些故障事故不仅会影响电力系统的正常运行,同时也给电力系统的保护带来了很大的压力。
那么,引起220kV母线差动保护动作原因是什么?如何进行改进措施呢?一、事故原因分析1、绝缘劣化严重。
母线绝缘表面污垢、覆盖物、油脂等导致产生了电场集中现象,从而引起了局部放电,导致了母线差动保护动作。
2、接触不良。
母线插接处等连接件插接不良,或母线表面覆盖物过厚,影响了差动保护信号的传输,从而引起了母线差动保护动作。
3、系统偏差误差。
系统中差动保护线圈的系数不同或者接线不良;母线接地等与差动保护线圈相连线路的线路臂电阻值不同,都会引起系统误差。
4、设备老化。
母线差动保护设备长期运行,局部元器件老化,失去了原有的性能指标,从而引起差动保护动作。
5、不当的操作和维护。
系统操作人员不正确地操作差动保护,或者未及时维护,导致差动保护误动作。
二、改进措施1、积极加强母线绝缘的检测和维护。
对于母线绝缘表面污垢、涂层等,应重视清洗和检查工作,避免绝缘劣化严重。
2、加强连接件的质量检验和防护措施。
母线连接件插接应注意紧固度和锁紧力度,并加装必要的密封件,严防其受污染、失效或触碰到外界金属表。
3、改进差动保护等系统接线和配电线圈的电气参数。
根据母线的实际情况,对差动保护线圈的接线方式和系数重新设计,以便减少系统误差。
4、及时检查和更换老化设备。
针对长期运行的母线差动保护设备,进行适时检测和更换,保障设备的性能稳定。
5、规范操作和维护程序。
对于差动保护的操作和维护,要制定相应的规范和程序,严格执行,以减少人为失误带来的误动作。
总之,220kV母线差动保护动作故障是电力系统中一个十分常见的问题,针对这类问题,我们应提高对差动保护设备维护和管理的重视度,加强工程维护和力度,同时要注重人员培训和合理操作,将其加以彻底解决。
变电站220kv断路器失灵保护误动原因分析及防范措施
仪器仪表Design and manufacture0 引言断路器失灵保护和电气设备继电器保护中间有着紧密关系,如果继电保护在跳闸命令后发生拒动,则可以根据故障装置的保护动作信息和拒动断路器电流信息等判断、分析其失灵。
系统故障状态下,断路器失灵保护设备能够有效控制停电范围,从而维护电网的安全、平稳运行。
1 220kV断路器失灵保护误动原因分析1.1 装置设置错误装置的错误设置是导致断路器失灵的一大因素,其运行定值的准确与否成为重点关注对象,一般来说,定值单是定值计算人员结合现实条件计算形成的清单[1]。
对此,必须妥善地收集并整理来自于施工现场的材料、数据,这样才能为整定计算提供参考,这一过程中如果出现失误,如设备牌名、装置的版本号等未能准确收集,则可能导致数据的误差,而且定值执行也十分关键,因为执行人员的误解可能导致现场实际定值和发放的定值单存在较大出入,从而发生设置错误[2]。
或者装置自身存在缺陷和问题,通常的失灵保护启动回路都是因为断路器的跳闸触点和相电流的判别元件的串联所导致,当回路内电流继电器的灭弧造成触点粘连,或者设备卡滞,继电器运行以后无法返回,进而导致失灵保护的错误运行。
1.2 回路接线错误所谓回路接线错误指的是施工现场的现实接线和设计出入较大,可能对电力系统带来不良干扰,此问题必须及早发现、及时解决。
平时的运行中经常出现回路接线错误的现象,具体体现为:接线员没有根据设计图接线,使得现实接线和设计方案不一致,出现短接线变松、虚接等现象,从而使得回路无法正确出口,这些都可能造成失灵保护引起的误动。
为了避免这一问题的出现,就必须深入分析错误接线的类型、成因,而且要采取合理的对策和措施来解除错误[3]。
1.3 安全措施不到位安全保护不足也是引发断路器失灵保护误动的一大成因,最典型的就是“误碰”,具体是指错误地失灵启动,或者错误地把交流试验电源同保护设备接通,运行前未能退出并封存保护设备到运行设备的出口压板,这样就可能导致运行中的误碰现象。
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220kV弱馈线路保护误动原因分析
摘要:输电线路的弱电源系统,在线路发生区内故障,纵联方向(距离)保护需采用弱馈识别的逻辑,在弱馈系统中线路发生故障后,接地故障保护装置感受到的电流仅为零序电流,不接地故障保护装置感受不到电流。
依靠电流突变量选相及电流序分量选相将会误选相。
在弱电源侧选用突变量电压及稳态量序分量电压选相。
如果不满足弱馈识别判据为I0>10I2,保护装置依然会误选相。
弱电源侧选相正确与否是保证重合闸合闸成功的关键。
关键词:弱馈;选相;线路保护;纵联保护
引言
目前包头供电局220 kV电网基本为环网双电源运行方式,但随着电网发展,单电源线路越来越多,由包北变至红塔变220kV线路接线方式如图1。
包北变固北变红塔变
包固线固红线
图1
包北变为电源端,固北变、红塔变为弱馈端,包固线、固红线、两侧保护配置均为为WXH-802纵联距离保护和RCS-931B光纤电流纵差保护。
2009年,固红线发生单相接地故障,弱馈侧红塔变纵联距离选相错误,造成红塔变220kV 母线失电。
一、故障情况
2009年1月26日,220kV固红线发生B相接地故障,固北变侧保护动作正确,单相跳闸,重合成功;红塔变侧WXH-802保护判为相间故障,三相跳闸,重合闸方式投单重,故重合闸不动作,造成固红线停电,红塔变、望海变220kV母线停电。
1.两侧保护动作过程
(1)固北变侧许继WXH-802保护报告如表1
2.两侧保护动作分析
固北变侧WXH-802纵联距离保护动作正确,RCS-931B光纤电流纵差保护动作正确,重合闸动作正确。
红塔变侧WXH-802纵联零序判为BCN故障三跳出口;RCS-931B光纤电流纵差保护,分相电流差动保护13ms B相动作,因WXH-802保护判为多相故障,收到闭锁重合闸开入信息后,48ms保护ABC三相跳闸,因重合闸投单重方式,闭锁重合闸。
WXH-802保护选相错误,造成重合闸动作不正确。
三、通过固红线跳闸暴露出的问题:
固北变是电源端,通过固红线向红塔变送电,红塔变无其他电源,为弱电源端,由于WXH-802纵联距离保护在弱电源侧的选相元件存在缺陷,造成选相错误。
在弱馈系统线路中,弱馈端保护选相正确与否,是保证重合闸合闸成功的关键。
[1]
WXH-802纵联距离保护的选相采用相电流差突变量选相、稳态量选相、弱电源选相相结合的方法,再辅助以综合选相判据,区分单相故障、两相接地故障、两相短路故障、三相短路故障。
保护突变量启动50ms内采用相电流差突变量选相;50ms以后采用稳态量选相,该方法对非弱馈系统线路是很好的选相判据。
在弱馈系统中线路发生故障后,接地故障保护装置感受到的电流仅为零序电流,不接地故障保护装置感受不到电流。
依靠电流突变量选相及电流序分量选相将会误选相,利用故障后的电压特征可以很好地解决这一问题。
保护根据感受到的电流识别是否为弱电源系统,在弱电源时采用电压选相。
根据零序电流与负序电流的大小,决定是否采用电压选相,弱馈识别判据为I0>10I2。
若为弱电源系统转为电压选相逻辑,电压选相逻辑为突变量电压加收信启动50ms内采用突变量电压选相,50ms以后采用稳态量序分量电压选相。
[2]
WXH-802纵联距离保护在弱电源侧的选相元件存在缺陷,只有满足弱馈识别判据为I0>10I2时,才进入电压选相。
固红线发生故障时由于选相逻辑不满足I0>10I2条件,没有能够进入弱馈电压选相逻辑,造成红塔侧保护装置选相误选为相间故障,故三相跳闸。
四、采取的措施
1.针对这种情况我们对包固线、固红线WXH-802保护装置软件进行升级,对选相流程做了如下修改:
电流突变量选相选为相间接地且零序电压大于5V时,且纵联保护投弱馈,则采用电压选相。
软件升级后,我们对WXH-802保护装置进行检验,其弱馈选相能够正确选相。
此后固红线又发生单相接地故障,未再次出现选相错误,保护装置动作正确,重合闸重合成功。
2.加强继电保护装置验收工作,弱馈线路投运前,一定要对保护装置的弱馈选相回路进行试验,及时发现弱馈选相回路存在问题,消除保护装置存在的隐患。
参考文献
[1]李瑞生,张克元,刘千宽.弱电源系统的输电线路保护方案的探讨[J].电力设备2003,4(5):29~31
[2]索南加乐,许庆强等.弱电源侧稳态电压对称分量选相元件[J].西安交通大学学报,2003,37(8)778~782
2.两侧保护动作分析
固北变侧WXH-802纵联距离保护动作正确,RCS-931B光纤电流纵差保护动作正确,重合闸动作正确。
红塔变侧WXH-802纵联零序判为BCN故障三跳出口;RCS-931B光纤电流纵差保护,分相电流差动保护13ms B相动作,因WXH-802保护判为多相故障,收到闭锁重合闸开入信息后,48ms保护ABC三相跳闸,因重合闸投单重方式,闭锁重合闸。
WXH-802保护选相错误,造成重合闸动作不正确。
三、通过固红线跳闸暴露出的问题:
固北变是电源端,通过固红线向红塔变送电,红塔变无其他电源,为弱电源端,由于WXH-802纵联距离保护在弱电源侧的选相元件存在缺陷,造成选相错误。
在弱馈系统线路中,弱馈端保护选相正确与否,是保证重合闸合闸成功的关键。
[1]
WXH-802纵联距离保护的选相采用相电流差突变量选相、稳态量选相、弱电源选相相结合的方法,再辅助以综合选相判据,区分单相故障、两相接地故障、两相短路故障、三相短路故障。
保护突变量启动50ms内采用相电流差突变量选相;50ms以后采用稳态量选相,该方法对非弱馈系统线路是很好的选相判据。
在弱馈系统中线路发生故障后,接地故障保护装置感受到的电流仅为零序电流,不接地故障保护装置感受不到电流。
依靠电流突变量选相及电流序分量
选相将会误选相,利用故障后的电压特征可以很好地解决这一问题。
保护根据感受到的电流识别是否为弱电源系统,在弱电源时采用电压选相。
根据零序电流与负序电流的大小,决定是否采用电压选相,弱馈识别判据为I0>10I2。
若为弱电源系统转为电压选相逻辑,电压选相逻辑为突变量电压加收信启动50ms内采用突变量电压选相,50ms以后采用稳态量序分量电压选相。
[2]
WXH-802纵联距离保护在弱电源侧的选相元件存在缺陷,只有满足弱馈识别判据为I0>10I2时,才进入电压选相。
固红线发生故障时由于选相逻辑不满足I0>10I2条件,没有能够进入弱馈电压选相逻辑,造成红塔侧保护装置选相误选为相间故障,故三相跳闸。
四、采取的措施
1.针对这种情况我们对包固线、固红线WXH-802保护装置软件进行升级,对选相流程做了如下修改:
电流突变量选相选为相间接地且零序电压大于5V时,且纵联保护投弱馈,则采用电压选相。
软件升级后,我们对WXH-802保护装置进行检验,其弱馈选相能够正确选相。
此后固红线又发生单相接地故障,未再次出现选相错误,保护装置动作正确,重合闸重合成功。
2.加强继电保护装置验收工作,弱馈线路投运前,一定要对保护装置的弱馈选相回路进行试验,及时发现弱馈选相回路存在问题,消除保护装置存在的隐患。
参考文献
[1]李瑞生,张克元,刘千宽.弱电源系统的输电线路保护方案的探讨[J].电力设备2003,4(5):29~31
[2]索南加乐,许庆强等.弱电源侧稳态电压对称分量选相元件[J].西安交通大学学报,2003,37(8)778~782
注:文章内所有公式及图表请以PDF形式查看。