2MCL458压缩机气流激振故障机理及处理措施

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

2MCL458压缩机气流激振故障机理及处理措施

摘要:流体激振是工程领域涉及安全性的重要问题,各类流体激振问题关系到机组的稳定安全运行[1]。本文通过对2MCL458压缩机气流激振故障机理分析,得出能指导工程实际,并很好的解决该类型流体机械气流激振问题的防治方法。

关键词:压缩机流体激振处理措施1压缩机气流激振故障机理

气流激振主要是在高速旋转的转子与定子小间隙处,由于密封间隙内压力径向分布不均产生激振力,导致转子运行失稳,发生异常振动。如果密封腔内径向间隙不均匀,则气流在密封腔中从进口流向出口时随着截面间隙的不断变化,因而在转子周围形成分布不均匀的激振力。

2压缩机气流激振诊断方法

(1)当机组达到某一负荷时就会发生,降低负荷可降低其幅值,但降低转速效果更加明显;(2)激振频率等于或略高于转子一阶临界转速;(3)一般情况下在高、中压转子上发生。

3压缩机气流激振故障诊断

(1)机组结构

该机组由电机、液力耦合器、齿轮箱和压缩机组成,其机组结构简图和测点布置见图1所示。

图1机组结构图

(2)机组设计参数

该压缩机型号为2MCL458。机组主要设计参数见表1所示。

表1 机组主要设计参数

(3)故障情况

机组安装完毕,进行氮气工况试车,当转速在工作转速在工作转速附近时,一段进口流量为33410Nm3/h,进口压力为351kPa,出口压力为2.28MPa,一段和二段出口压差0.86MPa,振动通道最高达到68μm。

(4)故障分析

从振动及使用操作多方面考虑,第一,振动突然增大与所用气体组分无关;第二,该振动也并非是喘振现象。

如图2所示,振动平稳时转速为11958r/min,振动的能量以工频199.3Hz为主频,但仔细观察,可以发现存在一个频率为77.2Hz,幅值不足3μm量。

图2振动平稳时频谱图

在开始升速至12130r/min,如图3所示,此时工频202.2Hz为主频,但出现明显的76.3Hz能量,这一频率幅值与工频相当。

图3开始振动上升时频谱图

转子的临界转速为4436r/min,可见振动增加过程中出现的77.2Hz,76.3Hz 均大于临界转速,造成气体激振敏感因素是一二段压差。

(5)本案例中构成压缩机气流激振有如下结构条件:

1)转子柔性大。

一般情况下,转子的最大连续转速与临界转速应有如式1的关系,以保证有较好的柔性[2 (1)

本例中柔性为13650/3990=3.42 转子柔性大。

2)长径比大。

一般情况下,转子的跨距与叶轮直径比值应有如式2的关系。

本例中长径比为1595/130=12.26,长径比大。

(6)改进前理论核算

阻尼使系统振动的振幅按集合级数衰减,常用对数减幅δ来代替减幅系数n 式中T1——衰减周期,s;n——衰减系数;A1,A2——相邻两个振幅幅值,μm。

利用某企业RBSP软件进行核算,对数衰减率δ为0.0150.1,稳定性好,不易产生激振。安装加工后的平衡盘密封,机组再次起机运行,未出现气体激振现象。说明这种处理方法非常有效。

4 小结

本文结合工程实践,对离心压缩机气体激振故障进行了详细的分析,并提出了合理实用的治理措施。

参考文献:

[1]陈佐一等.流体激振.北京:清华大学出版社,1998.

[2]Moon J D, Kim B S, Lee S H. Development of the active balancing device for high-speed spindle system using influence coefficents. International Journal of Machine Tools and Manufacture, 2006, 46(9): 978~987.

相关文档
最新文档