2MCL458压缩机气流激振故障机理及处理措施
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2MCL458压缩机气流激振故障机理及处理措施
摘要:流体激振是工程领域涉及安全性的重要问题,各类流体激振问题关系到机组的稳定安全运行[1]。本文通过对2MCL458压缩机气流激振故障机理分析,得出能指导工程实际,并很好的解决该类型流体机械气流激振问题的防治方法。
关键词:压缩机流体激振处理措施1压缩机气流激振故障机理
气流激振主要是在高速旋转的转子与定子小间隙处,由于密封间隙内压力径向分布不均产生激振力,导致转子运行失稳,发生异常振动。如果密封腔内径向间隙不均匀,则气流在密封腔中从进口流向出口时随着截面间隙的不断变化,因而在转子周围形成分布不均匀的激振力。
2压缩机气流激振诊断方法
(1)当机组达到某一负荷时就会发生,降低负荷可降低其幅值,但降低转速效果更加明显;(2)激振频率等于或略高于转子一阶临界转速;(3)一般情况下在高、中压转子上发生。
3压缩机气流激振故障诊断
(1)机组结构
该机组由电机、液力耦合器、齿轮箱和压缩机组成,其机组结构简图和测点布置见图1所示。
图1机组结构图
(2)机组设计参数
该压缩机型号为2MCL458。机组主要设计参数见表1所示。
表1 机组主要设计参数
(3)故障情况
机组安装完毕,进行氮气工况试车,当转速在工作转速在工作转速附近时,一段进口流量为33410Nm3/h,进口压力为351kPa,出口压力为2.28MPa,一段和二段出口压差0.86MPa,振动通道最高达到68μm。
(4)故障分析
从振动及使用操作多方面考虑,第一,振动突然增大与所用气体组分无关;第二,该振动也并非是喘振现象。
如图2所示,振动平稳时转速为11958r/min,振动的能量以工频199.3Hz为主频,但仔细观察,可以发现存在一个频率为77.2Hz,幅值不足3μm量。
图2振动平稳时频谱图
在开始升速至12130r/min,如图3所示,此时工频202.2Hz为主频,但出现明显的76.3Hz能量,这一频率幅值与工频相当。
图3开始振动上升时频谱图
转子的临界转速为4436r/min,可见振动增加过程中出现的77.2Hz,76.3Hz 均大于临界转速,造成气体激振敏感因素是一二段压差。
(5)本案例中构成压缩机气流激振有如下结构条件:
1)转子柔性大。
一般情况下,转子的最大连续转速与临界转速应有如式1的关系,以保证有较好的柔性[2 (1)
本例中柔性为13650/3990=3.42 转子柔性大。
2)长径比大。
一般情况下,转子的跨距与叶轮直径比值应有如式2的关系。
本例中长径比为1595/130=12.26,长径比大。
(6)改进前理论核算
阻尼使系统振动的振幅按集合级数衰减,常用对数减幅δ来代替减幅系数n 式中T1——衰减周期,s;n——衰减系数;A1,A2——相邻两个振幅幅值,μm。
利用某企业RBSP软件进行核算,对数衰减率δ为0.0150.1,稳定性好,不易产生激振。安装加工后的平衡盘密封,机组再次起机运行,未出现气体激振现象。说明这种处理方法非常有效。
4 小结
本文结合工程实践,对离心压缩机气体激振故障进行了详细的分析,并提出了合理实用的治理措施。
参考文献:
[1]陈佐一等.流体激振.北京:清华大学出版社,1998.
[2]Moon J D, Kim B S, Lee S H. Development of the active balancing device for high-speed spindle system using influence coefficents. International Journal of Machine Tools and Manufacture, 2006, 46(9): 978~987.