中国石油大学电气工程及其自动化专业综合实践报告

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电气工程及其自动化专业综合实践报告

学生姓名:

同组者:

学号: 12053

目录

一、综合实践目的 ....................................................................- 1 -

二、部分电路组成以及原理分析 ...............................................- 1 -

1、电机软启动基本原理 (1)

2、软启动装置组成 (2)

三、各电路调试过程及问题解决 .............................................. - 5 -

1、调试过程及遇到问题解决 (5)

2、指导书思考题解答 (8)

四、测试结果及波形分析总结................................................. - 12 -

1、电源以及测试脉冲输出波形 (12)

2、驱动电路脉冲输出 (13)

3、控制电路部分输出 (14)

4、2864在不同工作模式下的触发角(选取部分角度图像) . -16-

5、错相封锁波形 (25)

6、带载(灯箱)的不同工作模式下相电压波形变化情况 (27)

五、课程设计总结 ................................................................. - 28 -

一、综合实践目的

本专业综合实践的意义:本专业涉及多门学科,包括电机拖动、电力工程、电子技术、自动

控制、计算机控制,多学科渗透,强弱电结合,特别是对动手能力要求较高,但从前几届的

毕业设计和毕业生的实际工作能力看,往往实际动手能力较弱,对动手能力训练不够。包含以下训练内容:

1.各部分原理分析;

2.焊接、组装(控制、驱动、电源);

3.各部分电路分别调试及系统联调;

4.多种仪器设备的使用与电路波形测试

二、部分电路组成以及原理分析

1、电机软启动基本原理

(1)实质:降压启动。降压起动的目的:降低起动电流Ist。机械特性如图1所示:

如图1降压启动机械特性

交流电机轻载降压运行,可以提高电机效率,避免“大马拉小车”,节约电能。功率-效率关系如图2所示。

图2 功率-效率关系图

(2)基于晶闸管的相控调压

如图3:普通晶闸管:两个普通晶闸管反并联,输入两路脉冲。

双向晶闸管:两个主电极T1、T2,一个门极G。通常在G-T2之间加入触发脉冲,使其导通。

图3 普通晶闸管和双向晶闸管

软起动过程,如图4:

电机刚起动时较大。逐渐减小,转速接近稳态时=0。的调压可控范围:~180。

图4软启动晶闸管触发角

2、软启动装置组成

共包含4各部分电源板,控制板,驱动板,主电路板。部分重要电路具体原理如下:

(1)数字存储技术

采用芯片AT28C64事先写入程序,低8位A8~A11选择模式,即导通角的大小;高四位

A0~A7选择模式中的某一位,即扫频。共采用16种模式,每种10秒,示意如图5:

图5存储模式脉冲产生原理框图

模式选择控制电路

: 采用可预置同步计数器

74161实现。总启动时间160s 自动切换。超低频时钟的产生: 多谐振荡器555 提供74161的计数脉冲,通过改变电位器阻值,改变计数脉冲周期

(2)滞环电压比较器

LM393(B)、74LS04作用:将工频50Hz 正弦波变换为同步的标准TTL 方波,如图6所示:

图6滞环电压比较环节

(3)单稳移相电路

移相时间。作用:将uab 的同步信号转换为ua 的同步信号,如图7所示:

15

625)C 2VR (R 44.1f 112C VR 0.7t

图7单稳移相电路

(4)锁相同步倍频电路

作用:完成工频50Hz 的同步和256倍频。如图8所示

图8锁相倍频电路

(5)错相序封锁电路

原理:实验中利用

u ab 与u ac 之间的相位差,分别延时后相“与”,从而判断是否错相序,实现相序控制。

当三相相序接错的时候能够自动封锁74LS244的输出,禁止系统运行,避免事故的发生。

封锁控制电路如图9,将u 4转变为74LS244控制信号;刚上电时,鉴相器需要一定的稳定时间,在尚未完全锁相同步情况下,暂时封锁输出。

相序正确:uab 比uac 超前60o ,即uab 比uac 超前3.3ms ,u4恒高。

21f f 1

o 256f f 256/o 2f f

相序错误:uab比uac滞后60o,即uab比uac滞后3.3ms,u4恒低。

如图9封锁控制电路

(6) 晶闸管驱动电路

目的:产生符合要求的门极触发脉冲,保证晶闸管在需要的时刻由阻断转为导通;

隔离控制电路与主电路。

如图10所示,A,B,C驱动电路。

图10 A相,B、C相驱动电路

三、各电路调试过程及问题解决

1、调试过程及遇到问题解决:

(1)首先调试的是电源板。

电源板由于是直接发下来的,所以不需要我们手动焊接,只需要上电测试即可。上220V 电源后,测试+—12V和+5V输出正常,555输出脉冲很标准,稍有误差属正常现象。但是

18V交流却只输出200mv,于是检查线路,发现虚焊现象,加固后输出正常。于是记录了下

波形,电源板测试完毕。

(2)其次测试的是驱动板。

由于老师要求,三相驱动电路采用不同的驱动方式:

A相:光耦MOC3052及外围电路。

B、C相:三极管9013和脉冲变压器及外围电路。

此部分未发板子,所以需要手动焊接。我被安排负责此部分的主焊。

因为以前有焊接经验,所以我首先进行布线,原则是尽量不交叉不跳线,强、弱电隔离。花了10分钟左右我就成功布好路线,没跳一根线。老师发好器件后我就开始焊接了。这一

部分还有最重要的一部分----变压器自己绕制。我和同组同学均绕了一个。变比去2:1,匝数原副边分别为40,20。绕完后测试了下同名端和变比,确定正确后,就焊到电路板上了。大

约一个小时吧,整块驱动板焊接完毕。

让同组同学检查了下没问题。就开始测试了。

由于A相接光耦,刚开始由于未接上主电路板,所以输出脉冲没办法测试。所以我们先

对B、C相输出驱动脉冲进行测试。

测试用的是电源板的555测试脉冲信号,频率9khz,脉宽50us。分别加到B,C相驱动输入上,用示波器观察输出驱动脉冲。发现C相输出幅值 1.5V,脉宽50us很标准,但是遇到的问题是,B相有两路输出,这两路幅值 1.2V但是脉宽只有1/3,大约15us。老师说有些小了。于是我查阅bt151系列的晶闸管典型导通时间为2us,所以理论上应该可以。但是

为了保证可靠导通,我们还是重新增加匝数,原副边100和50。重新焊接到驱动板。又测

试下,终于脉宽达到50us,幅值 1.2V,能够可靠驱动晶闸管了。至此,驱动板焊接调试完

毕。

(3)接下来调试的是控制板。

控制板也是老师发下来的pcb板,只是没有器件。于是是发部分器件测试验收后进行下

一步。

第一部分调试滞环电压比较器环节。此环节主要是计算门限电压,调节VH=0V即可。

通过调节VR1电位器来调节,这部分测试比较顺利,一下子就调出VH=0V,读了VL大约5V 左右,满足要求。

第二部分调试的是74ls122移相环节。这也是调电位器VR2是脉宽为 1.667ms,即对应30°。也没什么问题。

第三部分是重点,是锁相倍频cd4046环节。这一部分需要测试的东西较多,我们按照事先画好的顺序开始一一测试。显示AIN和BIN,AIN为标准50HZ移相30°的波,反馈的BIN 也是同频同相的波形,正确。接下来测试输出256倍频。发现波动比较厉害,也没显示12.8khz,检查下感觉表笔接触问题,于是换了带探头的示波器表笔,测试波形就正常了。显示频率

12.8khz很标准。而且锁相环反馈无抖动,很稳。继续测试分频器的输出。分别测试74ls393的八个位,分别二分频,直至256分频。每个位都测试一遍,均正确。中间开始有些波形测

不出来,后来证实也是接触问题导致。至此锁相倍频环节测试完毕,验收通过。

第四部分是手动测试2864不同工作模式输出驱动脉冲。这需要注意硬件上的两个问题,

1、74ls244要把使能通过跳线接地,解除封锁才行。

2、需要手动插线来设定工作模式。

在我们三个人的配和下,成功测出所有工作模式的触发角,因为是离散的所以我们记录在了

一个表格里,见下面。其实此时我们已经带载验证了下,触发角基本不变。

但是这时出现了大问题,不小心将18V交流碰到了5V电源上,电路瞬间不工作了。这

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