应急演练策划方案_全厂停电_
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习前将仿真机运行在1000MW工况,各自动装置在投入状态。 4.8值长、机组长安排在NCS操作员站和就地人员的演习只准模拟、不准 实操。 4.9演习结束,相关人员只有在接到总导演演习结束的命令后,方可离 场。 4.10本次演习对讲机5号机使用5频道、6号机使用6频道。
五、反事故演习的评价
5.1演习结束后二天内,演习值对在演习过程各阶段及各岗位执行情 况、存在的不足、需改进的方面进行自我评价并出具评价报告。 5.2演习结束后二天内,监护值应对演习值在演习过程中暴露出的问 题、需改进的方面进行评价并出具评价报告。 5.3演习结束后二天内,反事故演习领导小组完成对各工作小组的工作 实绩结合演习组织、实施情况的总体评价并出具评价报告。 5.4演习结束后二天内,安全监督小组完成对演习人员的执行安全规范 的评价并出具评价报告。 5.5演习结束后二天内,评价小组完成对演习值各岗位的具体表现的评 价并出评价报告。
精神状态和心理素质
10
出现异常迹象时是否落实 10 事故预想
事故异常判断的准确性 20
事故处理的紧急应变能力 20 和人员组织调配
事故处理过程中的指挥、 20 协调、把关,对下属岗位 的操作指导
与值长的工作配合,汇报 20 值长的主动性、及时性、 准确性,向值长提供处理 意见
精神状态和心理素质
10
是否做好(或考虑)事故 10 预想
紧急应变能力
10
是否误操作
30
操作员 操作员 巡操员
操作的及时性、正确性、 30 熟练程度
汇报、联系、配合、交 10 流、提醒
对巡操员的工作布置和工 5 作指导
精神状态和心理素质
5
是否做好(或考虑)事故 10 预想
紧急应变能力
10
是否误操作
30
操作的及时性、正确性、 30 熟练程度
汇报、联系、配合、交 10 流、提醒
2、演习内容
2.1第一阶段: 2.1.1 现象: (接值长通知:胜苍5801线、胜岩5802线线路覆冰严重,要求两台机组 做好事故全停的预想.) 500kV NCS操作员站和保护室上胜苍5801“分 相电流差动动作”、“500 kV边开关或中开关A相/B相/C相跳闸”光字 牌亮;“微机后备保护动作”、 “远跳”等光字牌可能亮。故障录波 器启动。
厂用电全停 反事故演习方案
一、事故演习目的
1.1事故演习是运行岗位培训的重要内容,通过演习提高和检验运行人员 事故处理的综合能力、心理素质和各岗位的快速反应能力,同时也 是检验重大预案和应急措施是否完善的有效办法。
1.2通过演习,了解运行人员的技术业务动态情况,及时发现薄弱环节和 存在问题,引导运行人员进行深入的分析、研究,采取针对性的培 训和管理。
二、演习时间及人员安排
三、事故前运行方式
3.1 500kV系统:胜苍5801线、胜岩5802线运行,B4~B5串开关成串运 行, 500KV GIS继电保护及自动装置均正常投运,一期01号高备变空 载运行。
3.2 5、6号机组正常运行,所有保护正常投运,厂用电系统均为正常运 行方式,快切装置正常投入状态, 5、6号机组负荷均为1000MW, 5、6号机组制粉系统运行方式均为磨煤机B、C、D、E、F五台运行。
2.1.2 处理过程: 2.1.2.1值长处理:
1、根据省调命令,由于胜苍5801跳闸,胜龙电厂快速减负荷至1000MW, 下令5、6号机组分别快速减负荷至500MW,6号机做好紧急拍停准备。 2、向单位及部门领导汇报,向国华公司汇报,安排6号机巡检对GIS
一、二次设备进行检查,同时通知设备部及发电部专工等人员到现场协 助检查处理。 3、指导6号机进行安全停机操作,通知5号机保证机组稳定运行并做好 事故预想。 4、天气情况恶劣,布置好5、6号机人员做好线路跳闸及厂用电全停的 事故预想,提示任何操作要保证人身安全。 5、及时通知燃料、灰硫和化学等专业,同时让他们做好厂用电全停事 故预想。 2.1.2.2 6号机机组长处理: 1、执行5、6号机快速减负荷和紧急停机预案 2.2第二阶段: 接值长令由于减负荷慢,胜岩5802线超流,省调要求6号机紧急拍停。 6号机机组长处理: 1、接值长令,紧急拍停6号机组,先投运B层油枪稳燃、等离子拉弧. 2、按下紧急停机按钮,确认汽轮机跳闸,发电机解列,各联锁保护动 作正常;确认高低压旁路开启,锅炉保留3层制粉系统,总燃料量为 45%BMCR。令操作员及时调节锅炉各运行参数在正常范围。 3、令操作员分开发电机出口闸刀,投入发电机突加电压保护压板。 4、通知退出脱硫系统运行,退电除尘三四电场,通知化学将加氧方式 切换为AVT方式,提高凝结水、给水PH值 5、锅炉MFT后,停运前置泵,启动循环泵,停运一台循泵,停运多余凝 泵,通知除灰脱硫专业确认电除尘跳闸,停运增压风机、氧化风机,保 留一台浆液循环泵运行。 6、派巡检检查捞渣机运行情况,通知维护人员到场,渣量大及时清 渣,防止捞渣机过载跳闸。 7、及时向值长汇报机组停运情况。 6号机侧操作员: 1、检查发电机跳闸,汽机跳闸,应检查发电机出口开关、灭磁开关断
对巡操员的工作布置和工 5 作指导
精神状态和心理素质
5
是否误操作
35
现场检查、操作的及时 35 性、正确性、熟练程度
汇报、联系、配合、交 15 流、提醒
精神状态和心理素质
15
巡操员
是否误操作
35
现场检查、操作的及时 35 性、正确性、熟练程度
汇报、联系、配合、交 15 流、提醒
精神状态和心理素质
15
3.3 事故前天气状况:大风暴雨。
四、演习注意事项
4.2根据演习要求,本次演习所有参演人员在6月**日(待定) 13:35点 准时集中,地点在发电部三楼会议室,交代有关演习注意事项。 4.3演习前演习值、监护值应熟悉演习中预定的机组运行方式。 4.4所有参演人员必须遵守演习纪律,佩戴演习专用卡,按照指定位置 演习,不得影响现场正常工作。 4.6演习开始后,监护人员根据岗位情况一一对应监护,监护值人员及 时将事故异常现象及保护动作情况告知演习人员,然后详细记录演习人 员的分析、检查、操作、汇报等处理过程的时间、步骤、内容。 4.7本次演习考虑到操作的真实性,要求演习人员在仿真机上实操,演
等参数。 4、确认小机汽源已自动切至辅汽汽源,检查小机排汽温度等参数正常。 5、检查轴封系统运行正常,检查轴封电加热联启,就地开启辅汽供轴封
沿程相关疏水门。 6、检查确认各加热器抽汽已切断,除氧器汽源切换至辅汽供应,当辅汽 至除氧器进汽旁路电动门开启后,注意辅汽压力稳定。 7、检查锅炉给水、主、再汽温的自动控制。防止因工况剧烈变动(燃 料量剧减、给水温度骤降等)引起煤、水失调引起水冷壁或主、再热汽 的超温。 8、检查辅汽参数正常,必要时投入本机冷再至辅汽,或增加A 厂供汽。 9、检查凝结水系统运行正常,及时启动备用凝泵。 10、注意凝汽器、除氧器的水位正常。 11、汽机转速小于510r/min,顶轴油泵自启动。检查各道轴承顶轴油压 力正常。汽机转速低于120r/min,盘车自动投入。记录汽机惰走时间并 与上次进行比较。 12、拉开发电机出口闸刀,投入发电机突加电压压板。 6号炉侧操作员: 1、检查FCB 动作正常,锅炉保留3层制粉系统,总燃料量为45%BMCR。 并确认炉膛燃烧工况良好,投入等离子助燃,必要时投入油枪稳燃。视 情况逐步停运剩余3层制粉系统,锅炉手动MFT。 2、MFT后确认所有磨煤机、给煤机、一次风机、密封风机、所有油枪跳 闸,燃油跳闸阀、回油跳闸阀全部关闭。
开。应确认高中压主汽门、调门、补汽门,高排逆止阀、各抽汽逆止 门、抽汽电动门关闭,高排通风阀、汽机本体疏水门、低压缸喷水门开 启,汽机转速下降。 2、确认高、低压旁路动作正常,高旁转为C模式,检查高低旁的开度与 锅炉燃料量匹配,确保锅炉主、再热蒸汽压力和温度正常。 3、高旁快开后,应注意监视再热器压力和汽轮机高压缸排气压力、温度
1.3考查和加强值长在事故异常中的正确判断、人员组织、指挥协调及与
北京国华、公司领导、生产部门相关负责人、上级调度的汇报、联 系等规范的工作能力。 1.4考查和加强机组长在事故异常中的正确判断、事故处理和本机组各岗 位人员组织、操作任务安排、指挥协调等应急处理技能和心理素 质。 1.5考查和加强操作员、巡检员在事故异常处理中快速、准确的分析、检 查、调整操作、相互配合等应急处理的工作技能和心理素质。
演习值各岗位评价表: 演习值 姓名
岗位
评价内容
出现异常迹象时是否布置 事故预想 事故异常判断的准确性 事故处理的紧急应变能力
评价 权重 (%) 10
20 20
监护 人初
评
评价小 组终评
值长 机组长
和组织措施
事故处理过程中的指挥、 20 协调、把关,对下属岗位 的原则指导
与有关领导、上级调度汇 20 报联系的主动性、及时 性、准确性
3、确认高、低压旁路动作正常,防止锅炉超压。待锅炉压力正常后, 及时关闭高、低压旁路,并检查再热器安全门回座。 4、确认一台汽泵跳闸、锅炉省煤器入口电动门关,过、再热器减温水 调节门及前后隔离电动门关闭;投运的吹灰器保护退出;所有的辅助风 小挡板开启;及时将主、再热蒸汽管道疏水门关闭,利用锅炉余汽维持 辅汽压力稳定。 5、确认汽水分离器疏水箱液位控制阀以及锅炉各受热面疏水根据各点 蒸气压力、温度及液位控制正常。 6、确认电除尘、脱硝、脱硫系统退出运行,脱硫旁路挡板开启。 7、维持炉膛负压,调整风量至30%~40%BMCR 对锅炉进行吹扫10min 后,停运送、引风机进行闷炉。 8、保持辅汽供应正常,尤其注意轴封汽温度的控制,确保轴封汽温度 与转子金属温度相匹配。 9按照机组正常停运操作,把汽轮机和发电机安全停运。拉开发电机出 口闸刀。 10、停止凝结水、给水加药。 11、加强跳闸磨的检查,若机组需停炉检修,还应联系检修人员清理磨 煤机及给煤机中的存煤,防止制粉系统着火、爆炸。 5号机机组长处理: 1、加快5号机减负荷速度并关注灰硫停运辅机的速度
六、反事故演习内容附件:
1Байду номын сангаас事故前运行方式
1.1 500kV系统:胜苍5801线、胜岩5802线运行,B4~B5串开关成串运 行, 500KV GIS继电保护及自动装置均正常投运,一期01号高备变空载 运行。 1.2 5、6号机组正常运行,所有保护正常投运,厂用电系统均为正常 运行方式,快切装置正常投入状态, 5、6号机组负荷均为1000MW, 5、6号机组制粉系统运行方式均为磨煤机B、C、D、E、F五台运行。 .3 事故前天气状况:大风暴雨。
2.3第三阶段: 2.3.1 现象:
胜岩5802线路跳闸,机组零功率保护动作,启动跳闸小母线, 5号机组 MFT,汽轮机跳闸,发电机跳闸。机组快切动作,事故停机段过流保护 动作,厂用电全停,两台机组柴发启动正常。 2.3.2 处理过程:(全厂失电,柴油发电机自启动正常时的处理)
1、根据表计指示的变化、继电保护动作情况和设备外部迹象判断事故 的全面情况,值长立即向网调、省调汇报,若有必要还可以联系调度及 有关变电所,询问事故的情况,尽快汇报单位领导,通知一期值长。 2、值长及时关心各机组安全停用情况和事故处理时的人身安全,及时 通知燃料、灰硫和化学等专业,同时要求他们做好厂用电中断后自身设 备的安全停运。柴发启动后通知脱硫人员确认脱硫保安电源恢复。 消 防水压力过低后,联系一期值长,保证消防水压力正常。及时联系安全 技术部人员到场配合,保证机组安全停运。 3、检查500KV系统、发电机出口开关和灭磁开关及厂用电源系统各开关 状态及继电保护动作情况,判断事故的原因,并及时汇报调度,向调度 及时申请500kV线路的强送,尽快组织指导恢复事故停机段供电。 4、将升压站MCC转由汽机保安MCC5B供电;在得到调度的许可后,将 500KV系统改热备用。 5、全厂失电后,各机组长应立即确认检查主机直流润滑油泵、直流密 封油泵、两台小机直流油泵联启,主机润滑油母管压力正常,油氢差压 正常,派人去就地检查各机组的柴油发电机组的启动情况,确认其启动 正常且各保安段电源切换正常。如果柴油发电机未自启动,则按下“启 柴油发电机”事故按钮,启动柴油发电机组。若还不成功,应立即手动 启动。 6、由于全厂停电引起循环水中断,各机组按照破坏真空紧急停机处 理,确认5号炉MFT,炉侧联动正常,高压旁路和再热器安全门动作正 常。汽轮机、发电机跳闸,高中压主汽门、调门、补汽门,高排逆止 阀、各抽汽逆止门、抽汽电动门关闭,高排通风阀自动开启(转速下降 后手动关闭),汽机转速下降,关闭高、低压旁路、主、再热蒸汽管 道、汽机本体、抽汽管道上的所有疏水门及其前手动门,切断所有至凝 汽器的疏水(确认机组停运情况正常后,根据各疏水门重要程度关闭相 关阀门)。锅炉启动疏水泵至凝汽器电动门确保关闭,防止热水排至凝 汽器。