逆流移动床连续重整工艺技术 SEI袁忠勋

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半再生重整改造为逆流连续重整技术的研究

半再生重整改造为逆流连续重整技术的研究

57所谓催化重整是指利用催化剂对汽油馏分中的烃类分子结构进行重新排列并最终形成全新分子结构的一种化学过程。

该技术是当前油品炼制中的一项关键技术,其能够将原油蒸馏得到的轻汽油馏分重整转化成一种具有较多芳烃的高辛烷值汽油。

而这种重整之后的汽油则能够被作为汽油的调合组分,其副产物如氢则是炼油厂的装置原料之一。

可以说,催化重整技术在炼油领域发挥着关键作用,是其生产的重要技术支撑。

目前,我国炼油厂中的一些装置多运用半再生重整技术,其技术能力明显无法满足当前炼油工业的现实需求。

同时国内对柴油质量升级也有着较高要求,这就需要我们对其技术改造进行研究,从而更好地发挥催化重整技术优势。

一、半再生重整改造连续重整的必要性作为炼油工业中的关键技术,催化重整依据催化剂再生方式的不同又可以进一步分成半再生重整与连续再生重整两种。

所谓半再生重整,就是在催化重整运转一段时间后停止重整反应,然后将催化剂上的积碳烧去,再接着进行催化重整。

该技术的催化过程需要中间进行停产,所以存在一定缺陷。

如催化重整过程中会损失一定的副产氢,从而影响加氢装置的运行并造成一定浪费。

但是半再生重整的工艺流程相对简单,也不需要过多的投入,所以在以往的炼油工业领域应用较多。

而随着社会生产的不断发展,半再生重整的缺点如产物液体收率低、氢气产率低等已经开始成为影响炼油工业生产的重要因素,所以在催化重整技术上,连续再生重整的技术开始成为技术改造的重点。

连续重整是对半再生重整的一种改造,其重点在于建构出一套能够进行持续催化生产的系统,使得以往结焦失活的催化剂可以连续再生,如此就解决了半再生重整的许多问题,也推动了产率回收率的提升。

同时,连续重整也能够更好地保持催化剂性能的稳定性,从而让装置的生产周期更长。

二、半再生重整改造及逆流连续重整技术概述半再生重整改造就是在技术与硬件装置层面对其催化重整过程进行改造,从而使其能够实现炼油过程的连续重整。

炼油工业领域的连续重整技术应用最早从上世纪七十年代就开始出现,而国外一些发达国家已经在这一技术领域实现了突破,并制造出了能够进行连续重整的装置。

国产连续重整成套技术在装置改造中的应用

国产连续重整成套技术在装置改造中的应用

共 用余 热 回收 系统 , 以提 高加 热 炉的 热效 率 。
2 . 催化剂再 生部分 ① 催化剂再生采 用 国 .2 2 产 连 续 再 生 工艺 , 分 发 挥 设 备 的 烧 焦 能 力 , 充 提
高 再 生 后 催 化 剂 的 活性 稳 定 性 。 ② 提 升 管 线 由
q5 更换 为 d 0mm, 再生 器底部提 升 器改 )0分 公司生 产总 流 程的 安排 ,
决定 对该装 置进行 改造 。
用 氢 气 介 质输 送 , 催化 剂 粉 尘 收 集 器 由两 套 改 使 为 一 套 , 消 了一 反还 原 罐 上 部料 斗 。 ③ 催 化 剂 取 采 用 闭 锁 料 斗 控 制 无 阀 输 送 技 术 , 加 了催 化 增
路 的复杂 性 。⑦ 设置 淘析 风机 , 为淘 析器 ( 粉尘 收
集 器 ) 供 大 流量 、 提 低压 差 的 循 环氮 气 , 而 降 低 从
收 稿 日期 :2 1.31 ; 改 稿 收 到 日期 :2 1—60 。 0 00 —9 修 0 00—8 作 者 简 介 :李 彬 ( 96 ) 18 1 6一 , 9 8年 毕 业 干 华 东 理 工 大 学 石 油
油艨 制 与记 二
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P RL MP C SG N P RCElL E O U R E I D E OH C S T E O SN A T M A
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国产连续 重整成套技术在装置改造 中的应用
李 彬 , 卫 东 邢
( 中国石油化工股份有限公司洛阳分 公司, 洛阳 4 1 1 ) 7 02
实 际加 工能 力 降低 到 5 0k/。为 解 决 化 纤芳 烃 0 t a 装 置对 原 料 的 需 求 , 同时 满 足 汽柴 油 质量 升级 对

国外催化重整工艺技术进步-SEI胡德铭

国外催化重整工艺技术进步-SEI胡德铭
目前,世界投产的催化重整装置中,生产能力较大的装置有:美国 马拉松石油公司(Marathon Petroleum Co.)的加里维尔(Garyville)炼油 厂的改造项目中新建的催化重整装置,加工能力为 280 万吨/年;2009 年 投产的沙特阿拉伯的 Al Jubail 炼油厂的催化重整装置,加工能力为 280 万吨/年,采用 Axens 公司专利技术;2008 年投产的卡塔尔的 AL Shaheen 炼油厂的催化重整装置,加工能力为 155 万吨/年,采用 UOP 公司专利技 术。印度信赖炼油厂以及中国的大连和惠州炼油厂的连续重整的规模也都 超过了 200 万吨/年。
9.25 25.43
中国台湾省
4 65.50 2.81
-
10.90 4.95
1.25 31.61
3 俄罗斯
40 271.55 4.67 21.04 16.54 32.07 2.85 102.04
4 日本
30 236.49 6.79 1.10 49.35 35.66 9.08 235.73
5 印度
21 200.20 9.33 5.12 25.17 2.22
据美国 UOP 公司报导, 20 世纪 70 年代设计的 CCR 装置最大加工 能力为 40000 桶/日(172 万吨/年),目前设计的 CCR 装置最大加工能力可 达 95000 桶/日 (408.5 万吨/年),目前该公司设计的 CCR 装置的加工能 力范围为 6000~100000 桶/日(25.8~430 万吨/年)[7]。 1.3.2 目前世界炼油厂中规模最大的催化重整装置
2
为 3089 万吨/年[3],仅次于美国、俄罗斯和日本,排名世界第四。 按 OGJ 统 计 , 2010 年 世 界 催 化 重 整 能 力 平 均 占 原 油 加 工 能 力 的

水热媒技术在连续重整装置加热炉烟气余热回收系统中的应用

水热媒技术在连续重整装置加热炉烟气余热回收系统中的应用

窑 79 窑
度和热风温度可以灵活控制袁再加上系统中设置了 安全阀袁可以完全避免因加热炉操作异常而发生低 温露点腐蚀或类似热管高温爆管尧失效的现象遥
榆 由于只要控制烟气换热器的热媒水的进口 温度高于露点温度袁 就可避免露点腐蚀的发生袁因 此排烟温度可以比同样材质的热管式空气预热器 低 15益左右袁从而大幅提高加热炉效率遥
为 96.40%遥
4 问题与讨论 水热媒余热回收系统投用以来袁尽管混合排烟
温度和助燃空气温度达到了设计要求袁但热媒水进 入烟气换热器的温度一直在 143益以上运行袁 比设 计值高出 13益以上袁水循环旁路调节阀已完全失去 作用遥 经分析研究袁采用增加空气换热器的换热量袁 即增加换热面积的措施袁使其达到了设计要求遥
具体的换热流程为院8 台重整加热炉排放的热
器管壁产生低温露点腐蚀遥
烟气在锅炉给水预热器中加热锅炉给水后袁与邻二
3 水热媒余热回收系统运行分析
甲苯塔再沸炉的烟气混合后袁在烟气换热器中加热
3.1 投运过程
中压锅炉给水遥 烟气温度降到 165益时袁进入 140m 烟囱排放遥 被加热的中压锅炉给水在空气换热器中
中外能源
SINO-GLOBAL ENERGY
2009年 第 14 卷
于 交替启动两台热水循环泵袁 检查水泵工作 是否正常遥 确认正常后袁任选一台运转遥
盂 每隔 3min 开高点放空阀放空气 1 次袁至少 3 次袁直至放尽水系统内所积的全部空气遥
榆 检查自动旁通调节系统袁 该系统正常时应 处于自动状态袁此时气动调节阀应开启遥 若此阀关 闭袁表明自控系统失常袁应检查并消除故障遥
水热媒技术是一种利用加热炉烟气余热袁以水 为传热媒介提高所需加热介质温度的节能技术袁是 一种高效尧可靠尧无低温露点腐蚀的新型节能技术遥

UOP连续重整第三代再生技术的应用

UOP连续重整第三代再生技术的应用

UOP连续重整第三代再生技术的应用王少飞(兰州炼油化工总厂技术处,兰州730060) 摘要 根据UOP连续重整第三代再生技术在兰州炼油化工总厂的应用情况,分析了UOP连续重整第三代再生工艺的特点,它改变了以往再生器内部约翰逊网的结构,将一段还原改为两段低纯氢还原,并采用了无磨损提升阀组。

将部分工艺条件由高温临氢环境变为低温氮气环境。

这些革新降低了对设备制造材料的要求,使催化剂再生过程更加充分,且便于操作和维护。

还讨论了该再生工艺在实际生产过程中暴露出的一些问题,提出了改进意见。

在该重整工艺中,使用了石油化工科学研究院开发、石油三厂生产的PS2Ⅳ催化剂,芳烃转化率达180.6%,耐磨性好,持氯能力强。

主题词:催化重整;连续的;再生;重整催化剂;应用1 前 言1999年初,兰州炼油化工总厂600kt/a连续重整装置首次试车成功。

该装置由中石化北京设计院设计,包括预处理、重整反应、再生、氢气再接触提纯、抽提、精馏等部分。

重整反应部分采用UOP的超低压重整工艺,再生部分采用UOP近年新开发的第三代Cyclemax专利技术,芳烃抽提采用环丁砜抽提工艺。

该装置在工艺技术、工程设计、设备、催化剂等方面尽量加大国产化的深度和广度。

在设计方面,重整反应回路的基础设计首次由国内完成。

设备方面也只引进了极少量国内无法制造及专利商有特殊要求的产品。

催化剂采用由石油化工科学研究院开发、石油三厂生产的新一代PS2Ⅳ铂锡连续重整催化剂。

重整反应规模为600kt/a,催化剂再生规模为680kg/h。

UOP公司的第三代Cyclemax再生工艺克服了以往设备材料要求高,流程复杂,需专门高纯氢还原,催化剂提升系统设备多,磨损大,氢气环境操作等缺点,表现出良好的反应性能和再生性能。

2 U OP第三代Cyclem ax再生技术特点(1)再生器设计了倒梯形中心管结构。

在再生器上部高温再生区,催化剂流通面积小、速度快,减少了催化剂在高温区的停留时间,有利于延长催化剂的使用寿命。

逆流连续重整工艺技术

逆流连续重整工艺技术

逆流连续重整工艺技术逆流连续重整工艺技术是一种在化工生产中常用的工艺技术,它能够有效提高生产效率和产品质量。

下面将介绍逆流连续重整工艺技术的原理、应用以及优点。

逆流连续重整工艺技术是指在化工生产过程中,通过控制物料和反应物在反应器中的流动方式,使得反应物和催化剂之间的接触更加充分,提高反应速率和产物收率的一种工艺技术。

它的原理是通过将反应物和催化剂分别从反应器的顶部和底部注入,使得反应物在反应器内向上流动,而催化剂向下流动,从而实现反应物和催化剂的充分混合。

在反应器中,反应物与催化剂之间进行反应,产生所需的产物。

逆流连续重整工艺技术在化工生产中有着广泛的应用。

其中一个典型的应用是石化行业中的重整工艺。

重整是将低质量的原料转化为高质量的产品的过程,它在石油炼制中起着重要的作用。

逆流连续重整工艺技术可以提高重整反应器的反应效率和产物收率,从而提高重整过程的经济效益。

此外,逆流连续重整工艺技术还可以应用于其他领域,如有机合成、生物化工等。

逆流连续重整工艺技术相比于传统的工艺技术具有许多优点。

首先,它能够提高反应物和催化剂的接触效率,减少反应物的浪费,提高反应速率和产物收率。

其次,逆流连续重整工艺技术能够减少反应器的体积和设备的占地面积,降低生产成本。

此外,逆流连续重整工艺技术还能够提高产品的质量,减少副产物的生成,提高产品的纯度和稳定性。

最后,逆流连续重整工艺技术还具有操作简单、自动化程度高等特点,减少了人工操作的工作量,提高了生产效率。

逆流连续重整工艺技术是一种在化工生产中常用的工艺技术,它能够提高生产效率和产品质量。

通过逆流连续重整工艺技术,可以实现反应物和催化剂的充分混合,提高反应速率和产物收率。

逆流连续重整工艺技术在石化行业中的重整工艺中有着广泛的应用,并具有诸多优点,如提高经济效益、降低生产成本、提高产品质量等。

随着科技的不断进步和工艺技术的不断创新,逆流连续重整工艺技术将会在化工生产中发挥更加重要的作用。

一种逆流移动床连续重整装置及催化剂的循环方法[发明专利]

一种逆流移动床连续重整装置及催化剂的循环方法[发明专利]

专利名称:一种逆流移动床连续重整装置及催化剂的循环方法专利类型:发明专利
发明人:袁忠勋,刘永芳,姜晓花
申请号:CN201210434172.0
申请日:20121102
公开号:CN103789015A
公开日:
20140514
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本发明公开了一种逆流移动床连续重整装置及催化剂的循环方法。

所述装置包括:所述分离料斗上部出口依次连接催化剂粉尘过滤器和提升风机后连接第一级反应器底部的催化剂提升器。

所述循环方法包括:提升氮气以及补充到分离料斗的氮气一同从分离料斗顶部离开并携带走循环过程所产生的催化剂粉尘,然后进入催化剂粉尘过滤器,除去粉尘的氮气再经提升风机升压后循环回到第一级反应器底部的催化剂提升器。

本发明不在反应和再生系统之间设置“闭锁料斗系统”,在催化剂循环回路上没有正常操作时需要动作的阀门。

真正实现催化剂在反应和再生系统之间的连续循环和无阀操作,简化流程,减少催化剂磨损,节省投资和操作费用。

申请人:中国石油化工集团公司,中国石化工程建设有限公司
地址:100728 北京市朝阳区朝阳门北大街22号
国籍:CN
代理机构:北京思创毕升专利事务所
代理人:赵宇
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沧州炼化逆流床连续重整装置投产

沧州炼化逆流床连续重整装置投产

加工工艺炼油技术与工程2019年6月影响催化汽油的调入量E,此方案虽然最节能但是风险较高,故未采用。

3结语混苯调合汽油方案的确定,不但要考虑经济效益,还要考虑产品质量的稳定。

调整二甲苯塔侧线抽出方案为最优化调整方向,不仅能够带来良好的经济效益,而且操作弹性大,能够根据混苯调入汽油的需求实时调整。

参考文献[1]施隋靖,马达国,马庆兰.重整c;重芳桂调合高辛烷值汽油[J].炼油技术与工程,2016,46(4):32-36.[2]徐承恩.催化重整工艺与工程[M].北京:中国石化出版社,2006:482-506.[3]付国庆•重整装置在炼油化工业中的作用分析[J].当代石油石化,2011,19(6):5-8.[4]林尤刚•增产汽油措施分析与实际应用[J]•中外能源,2014,19(8):83-87.[5]刘宏杰,喻波,秦卫龙•青岛炼化1・8Mt/a连续重整装置节能分析[J]•炼油技术与工程,2016,46(9):58-59.[6]潘兵•影响混合二甲苯质量的原因及处理措施[J].广州化1,2015,43(14):186-188.[7]袁淑华.连续重整装置流程模拟及优化[J].中外能源,2010,15(8):83-88.(编辑苏德中)Optimum analysis of blended xylene gasoline incontinuous catalytic reforming unitChen Hao,Yu Bo,Gao Feng(SINOPEC Qingdao Refining&Chemical Co.,Ltd.y Qingdao.Shandong266500)Abstract:The existing blended xylene gasoline scheme of the continuous catalytic reforming unit of Sin­opec Qingdao Refining&Chemical Co.,Ltd.is analyzed.In order to further improve the economic benefits and combine with the present situation of the unit,two optimization processes for the blended xylene gasoline are proposed,such as adjustment of side-line extraction capacity of xylene tower and direct blending bottom oil from removed C6of tower.After analysis and demonstration,the optimum direction of adjusting the side-line extraction quantity of xylene tower is finally determined.The adjusted operation in this scheme has achieved good results.Not only product quality has been effectively guaranteed,but also the medium-pressure steam can be increased by8760t each year,the activated clay can be saved by165t each year,and direct econom­ic benefits of1.45million yuan each year can be obtained.Key Words:continuous catalytic reforming,mixed xylene,blending gasoline,energy saving and con・sumption reduction国内外动态沧州炼化逆流床连续重整装置投产沧州炼化年产40万吨逆流床连续重整装置正式投产,实现“安全、环保、平稳、高质量”一次开车成功。

国产连续重整技术的开发与发展(正文)

国产连续重整技术的开发与发展(正文)

国产连续重整技术的开发与发展洛阳石化工程公司徐又春1 国产连续重整技术开发历程连续重整技术主要包括重整反应技术、催化剂再生技术和反应系统与再生系统之间的连接技术,其难点在催化剂再生技术。

洛阳石化工程公司(LPEC)和石油科学研究院(RIPP)经过多年潜心研究与合作,与长岭、洛炼、广州等单位的联合攻关,成功开发出了具有自主知识产权的连续重整成套技术,其开发历程分为以下三个阶段:1.1 低压组合床重整技术洛阳石油化工工程公司(以下简称LPEC)、石油化工科学研究院(以下简称RIPP)和长岭分公司联合开发的低压组合床重整技术,并成功运用于长岭15万吨/年固定床重整装置改造项目上。

该技术采用了两个固定床反应器、两个移动床反应器和催化剂再生系统。

装置已于2001年3月23日进油,实现开汽一次成功。

2001 年11月23日该技术通过总公司技术鉴定,2002 年1月12日该项目通过国家计委的工程验收。

长岭50万吨/年低压组合床重整装置因包含有“一套由两个反应器和一个再生系统构成的连续重整装置”,代表了我国第一代连续重整技术水平。

该技术的成功开发标志着我国已拥有具有自主知识产权的重整催化剂连续再生技术,为开发具有自主知识产权的连续重整成套技术提供了有力的技术支撑。

中国石化长岭分公司50万吨/年低压组合床重整项目被列为1998年国家计委“国家重点工业性试验”项目、中石化集团公司98年度“十条龙”科技攻关项目。

该项目获得中石化科技进步二等奖、中石化优秀工程设计一等奖、国家级优秀工程设计银质奖。

长岭分公司50万吨/年低压组合床重整装置的不足之处表现在:不是全连续重整(仅有后面两台反应器为连续技术,而前面两台反应器为固定床技术)、再生规模较小(催化剂循环量仅为260公斤/时)及反应压力太高(高分压力为0.7Mpa,目的是为了保护前面两个反应器的铂铼催化剂)。

1.2 洛阳分公司连续重整改造在第一代连续重整技术的基础上, LPEC、RIPP和洛阳分公司联合开发了完全连续重整技术,并在洛阳分公司70万吨/年连续重整装置改造项目上实施。

催化剂积炭对逆流连续催化重整反应的影响

催化剂积炭对逆流连续催化重整反应的影响

表 1 工 业 试 验 主 要 操 作 条 件
项 目
低苛刻度 等 温 条 件1)
高苛刻度 等温条件
进 料 量?(t·h-1)
71.43
71.43
一 反 至 四 反 入 口 温 度?℃
496
528
氢油物质的量比
2.87
2.65
体 积 空 速?h-1
1.60
1.60
催 化 剂 循 环 速 率?(kg·h-1)
连续催化重整和轻烃资源转化技术。 通 讯 联 系 人 :王 杰 广 ,Email:wangjg.ripp@sinopec.com。 基金项目:中国 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司 科 技 开 发 合 同 项 目
(111103 和 115066)。

石 油 炼 制 与 化 工 2019年 第50卷
摘 要:在 中 国 石 化 济 南 分 公 司 600kt?a逆 流 连 续 催 化 重 整 (简 称 逆 流 连 续 重 整 )工 业 试 验 装 置 上 ,考 察 了 第 四 反 应 器 (四 反 )入 口 温 度 和 四 反 催 化 剂 积 炭 量 的 关 系 以 及 催 化 剂 积 炭 对 逆 流 连 续 重 整 反 应 规 律 的 影 响 。 结 果 表 明 :四 反 入 口 温 度 对 四 反 催 化 剂 积 炭 量 和 装 置 催 化 剂 总 积 炭 量 影 响 很 大 ,降 低 四 反 入 口 温 度 有 利 于 降 低 逆 流 连 续 重 整 装 置 催 化 剂 的 总 体 积 炭 水 平 ;随 着 催 化 剂 加 权 平 均 积 炭 量 的 增 加 ,反 应 器 温 降 减 小 ,芳 烃 产 率 和 氢 气 产 率 下 降 明 显 ,环 烷 烃 和 烷 烃 的 转 化 率 下 降 ,低 碳 数 环 烷 烃 转 化 率 下 降 的 幅 度 比 高 碳 数 的 大 ,五 元 环 烷 烃 转 化 率 下 降 的 幅 度 比 六 元 环 烷 烃 的 大 ,异 构 烷 烃 转 化 率 下 降 的 幅 度 高 于 正 构 烷 烃 ,低 碳 数 正 构 烷 烃 转 化 率 下 降 的 幅 度 高 于 高 碳 数 正 构 烷 烃 ;逆 流 连 续 重 整 技 术 优 化 的 方 向 是 控 制 催 化 剂 的 总 体 积 炭 水 平 ,尤 其 要 尽 可 能 降 低 四 反 的 积 炭 量 。

逆流连续重整催化剂再生技术的应用

逆流连续重整催化剂再生技术的应用

逆流连续重整催化剂再生技术的应用张卫琪; 陈祥; 潘龙; 李元元【期刊名称】《《石油炼制与化工》》【年(卷),期】2019(050)009【总页数】7页(P21-27)【关键词】逆流连续重整; PS-Ⅵ催化剂; 活性; 安全【作者】张卫琪; 陈祥; 潘龙; 李元元【作者单位】中海油气(泰州)石化有限公司江苏泰州225300【正文语种】中文2016年12月,中海油气(泰州)石化有限公司(简称泰州石化)1.0 Mta连续重整装置首次试车成功。

装置由中国石化工程建设有限公司设计,采用中国石化自主开发的催化剂逆流移动床工艺技术,以及由中国石化石油化工科学研究院开发、湖南建长石化股份有限公司生产的PS-Ⅵ连续重整催化剂。

装置的重整反应规模为1.0 Mta,催化剂再生规模为1 000 kgh。

以下主要介绍逆流连续重整催化剂再生技术在该装置上的应用情况。

1 逆流连续重整催化剂再生技术特点1.1 催化剂在反应器间的流向逆流连续重整工艺中,再生催化剂先提升输送至最后一个重整反应器(第四反应器,简称四反),再依次输送至前面的反应器(第三反应器和第二反应器,分别简称三反、二反),最后至第一反应器(简称一反),反应后的待生催化剂再从一反提升至再生器,完成整个催化剂的循环。

反应器并列布置,催化剂流动方向与反应物料流动方向相反。

1.2 催化剂在反应器中的分配在逆流连续重整工艺中,各重整反应器所处的条件和环境不尽相同,所进行的基本反应也不相同,表1所列为重整4个反应器中发生的主要反应。

前部反应器(如一反或二反)压力稍高,首先接触进料带来的水、硫、氮和重金属等杂质,特别是它承担重整过程中强吸热的、速率极快的基本反应——环烷脱氢,结果催化剂床层平均温度较低,在这种情况下,分配给一反较少的催化剂,显然是合理的。

而后部反应器(如三反或四反),反应压力较低,所承受的反应是吸热量不多或有放热的反应,如烷烃脱氢环化和加氢裂化等,反应器床层平均温度较高,这些反应的反应速率较慢,而生焦反应则进行较快、生焦量较大,传统的顺流重整四反催化剂积炭量是一反的2.17倍左右[2],因此后部反应器多装催化剂是必要的。

逆流移动床连续重整工艺技术-SEI袁忠勋

逆流移动床连续重整工艺技术-SEI袁忠勋

反应概述如下:
第一步
CH2 CH2 CH2
CH 3
CH2 CH2 CH3
CH CH2 CH2 +H
CH3
CH CH2 CH3
2
第二步
C 7H16
CH
CH2 CH2CH 3Leabharlann CHCH2 CH3
这一步反应最难。 第三步
C 7H14
CH2 HC
2
CH2 CH CH 3
CH2 CH2
Methylcyclohexane
CH 7 16
Alkylcyclopentane (Ethylcyclopentane)
Alkylcyclohexane (Methylcyclohexane)
5) 裂解反应 裂解反应包括氢化裂解和加氢裂解反应
(m)
C 7H16
C 7H14
+H 2
C7H14
(a)
+H 2
CH 48
+ C 3H 8
3
7
逆流移动床连续重整流程示意图
(注:1-进料/产物换热器;2~8-反应加热炉;3~9-反应器;20-再生器)
这种催化剂的循环流程使得反应器中催化剂的活性由高至低的顺序为:四反Æ三
反Æ二反Æ.一反,其催化剂的流动方向、反应物流方向、积碳高低顺序、催化剂活性
以及其中的反应难易程度可以简单示意如下:
一 反 二反
在第一个反应器中进行环烷烃脱氢反应,吸热量较大,温度急剧下降。第二个反 应器进行继续进行少量环烷烃脱氢以及烷烃脱氢环化反应,相对温降也比较大。后面 的反应器进行烷烃的脱氢环化,温降相对较小。
3. 传统连续重整催化剂活性与反应难易程度的对应关系
重整化学反应是在几个(通常为 3~4 个)反应器中在催化剂的作用下进行的。 通过对上述主要化学反应的分析可以看出, 有些反应是由催化剂的酸功能催化的反 应,而另一些反应则是金属加氢一脱氢催化剂功能催化进行的。因此,重整催化剂属 于双功能催化剂类型。

发展连续重整技术 推进企业科技进步

发展连续重整技术 推进企业科技进步

发展连续重整技术推进企业科技进步
王树德
【期刊名称】《南炼科技》
【年(卷),期】1998(005)006
【总页数】2页(P1-2)
【作者】王树德
【作者单位】厂部
【正文语种】中文
【中图分类】TE624.42
【相关文献】
1.半再生重整改造为逆流连续重整技术的研究 [J], 王婷;袁忠勋
2.新建重整装置拟采用的技术路线:超低压连续重整的优越性 [J], 李华伦
3.IFP连续重整技术及石油三厂连续重整装置概况 [J], 张元宗
4.UOP最新Cyclemax Chlosorb连续重整工艺技术在惠州炼油催化重整装置中的应用 [J], 宁坤
5.国内外炼油化工行业连续重整催化剂技术研究发展 [J], 成名
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(m) +H
2 CH
48
(m) 催化剂金属功能
(a) 催化剂酸性功能
CH3- C5H9
+H 2
or
6) 加氢裂解 反应式如下:
CH - C H 3 6 11
+H 2
+H
CH
2
7 16
or
CH 4 10 C 6H14
C 7H16
CH + 4
C 6H14
CH 7 16
+H 2
CH + 26
CH 5 12
表 2-2 C6、C7 烃类催化重整相对反应率
烃类别
烷烃
C6 和 C7 烃 烷基环戊烷
烷基环己烷
碳数
C6
C7
C6
C7
反应级别
相对反应率
C6
C7
1.异构化反应
烷烃
10
13
/
环烷烃
/
/
10
/
/
/
13
/
/
2.脱氢环化反应
1.0
4.0
/
/
/
/
3.加氢裂化反应
3.0
4.0
/
4.脱环(环打开)
/
/
5
5.脱氢反应
/
/
/
/
/
/
3
/
/
/
100
120
由表 2-1 和 2-2 可以看出,重整主要反应有难有易,由易到难的顺序为:脱氢Æ 异构化Æ 加氢裂化和脱氢环化。在每个反应器中发生的主要反应的顺序根据不同的原 料情况和催化剂装填比例有所不同,但总的趋势相差不多,总是容易进行的反应在前 面的反应器中进行,相对较难进行的反应在后面的反应器中进行。下列顺序可做为参 考:第一反应器中主要进行脱氢反应并有部分异构化反应;第二反应器中主要进行剩 余的脱氢反应、异构化、裂解和少量脱氢环化反应;第三反应器中主要进行异构化、 裂解和部分脱氢环化反应;第四反应器中主要进行裂解和脱氢环化反应。
芳烃产率,%
93.2
93.4
实验表明,当催化剂的积碳量达到 4.3%时,环己烷的转化率仍达 94%以上,与含 碳 3.0%的催化剂相比转化率仅低 2% ,说明催化剂的积碳量对环己烷脱氢反应影响甚 小,环己烷脱氢代表了在前面反应器中进行的反应,实验说明催化剂的积碳量对一反 进行的反应影响较小。
正庚烷环化脱氢代表了在后面反应器中进行的反应, RIPP 所做的不同催化剂积 碳量对正庚烷环化脱氢反应的实验结果见表 4-2。
反应在前面的有高活性催化剂的反应器中进行,而难进行的反应在后面的低活性催化
剂的反应器中进行。这种催化剂的循环安排是不合理的,反应器中催化剂的活性状态
与其进行的反应难易程度不相配。
4. 逆流移动床连续重整工艺
4.1 逆流移动床连续重整工艺流程 逆流移动床连续重整工艺改变催化剂在反应区的流动方向,使之与反应物逆向流
2.2 相对反应速率
在重整反应器中进行的重整反应相对反应速率是不同的。上述重整主要反应有难 有易,因此相对反应速率差别很大。其典型反应的相对反应速率如表 2-1 所示。
表 2-1 催化重整相对反应率
反应
相对反应速率
环烷脱氢 烷烃脱氢环化 异构化 裂化
30 1 (基准) 3 0.5
5
对 C6、C7 烃进行重整反应试验结果见表 2-2, 其中反应速率为相对于正己烷脱 氢环化率的相对反应速率。
在第一个反应器中进行环烷烃脱氢反应,吸热量较大,温度急剧下降。第二个反 应器进行继续进行少量环烷烃脱氢以及烷烃脱氢环化反应,相对温降也比较大。后面 的反应器进行烷烃的脱氢环化,温降相对较小。
3. 传统连续重整催化剂活性与反应难易程度的对应关系
重整化学反应是在几个(通常为 3~4 个)反应器中在催化剂的作用下进行的。 通过对上述主要化学反应的分析可以看出, 有些反应是由催化剂的酸功能催化的反 应,而另一些反应则是金属加氢一脱氢催化剂功能催化进行的。因此,重整催化剂属 于双功能催化剂类型。
反应器中催化剂活性
低Æ-------------------------------------Æ高
反应器中进行的反应级别
易Æ-------------------------------------Æ难
由此可见,该工艺过程使得容易进行的反应对应的是低活性的催化剂,而难进行
的反应对应的是高活性的催化剂,在每个反应器中催化剂的活性状态与反应的难易程
5. 逆流移动床连续重整工艺的优点
因逆流移动床连续重整在每个反应器中催化剂的活性状态与反应的难易程度是相
匹配的,所以每个反应器中催化剂的活性都能得以充分的发挥,最明显的优点就是第
四重整反应器催化剂的平均积碳率降低,床层平均温度降低。因加氢裂化反应主要发
生在第四重整反应器中,而该反应又是使重整液体收率下降的主要反应。高温有利于
石油化工科学研究院(RIPP)对不同催化剂积碳量对环己烷脱氢反应影响的进行 了实验研究,表 4-1 是在连续重整工况下所做实验得出得结果。
表 4-1 催化剂不同积碳量下环己烷脱氢反应的实验结果
催化剂积碳量,wt%
4.3
3.0
反应温度,°C
500
500
LHSV,h-1
15
15
环己烷转化率,%
94.4
96.6
这种催化剂的循环,催化剂在反应器之间的移动方向与反应物流是一致的,即两 者都是先进入一反,然后依次通过二反、三反最后至末反。称之为顺流 输送,这种顺 流输送,在催化剂移动过程中从一反至最后一个反应器焦碳量不断积累,再生催化剂 积碳为零,待生催化剂积碳为 5%左右。假设有四个反应器,在四个反应器中,一反催 化剂平均积碳最低,二反高于一反,四反最高。也就是说随着催化剂的移动其活性不 断降低,一反催化剂活性最高,四反催化剂活性最低。 2. 催化重整的化学反应及相对反应速率 2.1 重整化学反应
7
逆流移动床连续重整流程示意图
(注:1-进料/产物换热器;2~8-反应加热炉;3~9-反应器;20-再生器)
这种催化剂的循环流程使得反应器中催化剂的活性由高至低的顺序为:四反Æ三
反Æ二反Æ.一反,其催化剂的流动方向、反应物流方向、积碳高低顺序、催化剂活性
以及其中的反应难易程度可以简单示意如下:
一 反 二反
CH 7 16
Alkylcyclopentane (Ethylcyclopentane)
Alkylcyclohexane (Methylcyclohexane)
5) 裂解反应 裂解反应包括氢化裂解和加氢裂解反应
(m)
C 7H16
C 7H14
+H 2
C7H14
(a)
+H 2
CH 48
+ C 3H 8
3
逆流移动床连续重整工艺技术
中国石化工程建设公司 袁忠勋 1. 前言
传统的连续重整技术的催化剂和反应物流在反应区的流动方向是一致的,反应物 先进入第一重整反应器,然后依次通过二反、三反,最后离开最后一个反应器到分离 系统进一步分离。从再生器来的再生后的新鲜催化剂(下称再生催化剂)被提升输送 至第一重整反应器,然后依次通过第二重整反应器直至最后一个反应器,从最后一个 反应器出来的催化剂上积累一定量的焦碳(下称待生催化剂),最后待生催化剂被提 升输送至再生器,完成整个催化剂的循环。流程示意如下:
2
CH2 HC
2
CH 2 CH CH3
CH HC
CH C
CH3 + 3H2
CH2 CH2
CH
CH
Toluene
该反应速率比环烷烃的脱氢的速率要低的多(30/1)。这是最希望发生的反应,基 本在最后的反应器中进行。
3) 链烷烃的异构化
反应式如下:
CH 7 16
此反应比较快。 4) 环烷烃的异构化 反应式如下:
对于传统的连续重整工艺,随着催化剂从第一反应器向最后一个反应器的顺流移 动及反应的不断加深。催化剂积碳不断增加,含氯量不断下降,催化剂的两种功能也 就下降。 换句话说各反应器中催化剂的活性由高至低的顺序为:一反Æ 二反Æ三反
6
Æ四反。重整反应物料也是依次通过一反、二反、三反和四反。这一过程可以简单示
表 4-2 不同催化剂积碳量下正庚烷环化脱氢反应的实验结果
催化剂积碳,wt%
0
1.4
2.7
反应温度,°C
520
转化率,%
95
94
92
芳烃产率,%
49
44
43
反应温度,°C
500
4.5
6.0
88
77
39
30
转化率,%
90
85
86
79
69
芳烃产率,%
37

29
27
26
22
试验表明,随着催化剂积碳量的增加,正庚烷的转化率逐渐降低,当积碳超过
CH 3 HC
CH 3
9) 岐化反应 两个甲苯岐化产生一个苯和一个二甲苯,反应式如下:
+
+
Toluene
Toluene
Benzene
Xylene
此反应由催化剂金属功能促进,仅在非常苛刻的温度和压力条件下发生。在选定 的条件和催化剂的情况下此反应可以忽略。
对于催化重整工艺的上述反应,前 4 个是希望发生的反应,而最不希望发生裂解 反应。后面的 3 个反应发生的很少。
4.0%后,降低速度加快,随着催化剂积碳量的增加,芳烃产率和正庚烷芳构化选择性 迅速下降,积碳量达 4.3%以后,下降速度加快,反应温度 520℃比 500 ℃度更明显,
9
可见积碳对正庚烷转化率有较显著的影响。也就是说催化剂的积碳量对四反的影响很 大。
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