T1456解剖麻雀解析
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(3)煤壁加打锚杆,锚杆规格为2.2m 和3.5m配合使用。3.5m 在上,2.2m在下,三花眼布置,控制煤壁片帮。(由机电区长、机 电班长负责) (4)对煤壁打孔注固化剂,孔深5-6m,眼距6m,防止煤壁片帮。 对煤壁片帮严重范围打玻璃钢锚杆配合固化剂使用加固煤壁。(由 机电区长、机电班长负责)
三、采取措施
唐山矿业公司
T1456工作面“解剖麻雀式” 生产分析
2015.2
一、提出问题
(一)确定正常的生产能力
T1456工作面位于唐山矿业公司12水平铁一区,5煤层,煤层厚度 2.2~4.5m,平均2.9m。现煤层倾角平均27°。
工作面现有87组ZQF6200-16/32基本液压支架,机头有2组 ZQFG6200-20/32排头过度支架。出煤系统共有8套设备(面溜子、转 载机、超前皮带、40溜子、SGZ-730/400溜子、150皮带、8050皮带、 74V皮带)。六点、十点两生产班出煤,两点班检修、维护工作面。 T1456工作面正常情况下,月进尺为60m左右,每班两刀。
三、采取措施
(一)针对地质因素的影响
1.工作面地质构造复杂,复合顶板破碎:
(1)采用跟机、带压移架,机组过后及时对顶板进行有效的支护, 并且用好防片帮,确保顶板和煤壁的有效支护。(由生产区长、生产 班长负责) (2)顶板破碎地点及时采用打板的方式进行控顶,大板要采用支 架或单体柱进行有效的支护,确保支护效果。或采用U型钢棚腿或铁道 挑大板的方法处理冒顶事故,增强支护强度,提高断面。(由生产区 长、生产班长负责) (3)检修班设专人维护工作面(打锚杆、注煤体固化剂、处理冒 顶、清理煤矸、下卧机头),保证生产班正常出煤。(由机电区长、 机电班长负责)
6.对各种措施落实不到位,执行力低。
7.班队长和职工技术水平参次不齐,工作面质量不能达到要求。 8.没能摆正材料消耗和生产、煤质间的关系,造成顾此失彼。
二、“解剖式”分析
(四)劳动组织管理
1.班组长技术水平较低,且个别班组长任职时间短,缺乏处理 困难条件和应对各种事故的经验。
2.管技人员在处理片帮、抽冒事故上思路不统一,现场操作做 法不一致。个别班组长存在“领导说什么,我做什么,领导没说的, 我就不做”的现象,工作缺乏主动意识,现场应对能力不够。
(5)及时挑顶,确保工作面的正常采高和上漂溜子,同时掌握 好工作面上漂角度,及时控制片帮、抽冒。(由生产区长、生产班 长负责) 3.工作面倾角大: (1)采取下行单向割煤,上行走空刀的方法,有效控制顶板, 防止圈机组,冒矸流出插帮。(由生产区长、生产班长负责) (2)支架采用防倒千斤顶,控制支架角度。(由生产区长、机 电区长、生产班长负责)
2014年9月份开始受地质条件影响,进尺速度开始减慢。九月进 尺38.25m,十月进尺18.5m,十一月份进尺15.5m,十二月进尺采用 人工找顶方法,进尺5.25m。 从9月份开始,生产能力不正常。
二、“解剖式”分析
通过现场调研,查看现场,盯班盯岗的方式,掌握第一手资料; 召开不同层次的座谈会,了解相关管理人员的意见、建议、想法。 (一)地质因素 1.工作面地质构造复杂,复合顶板破碎:由于复合板破碎且发 育范围煤壁松软、煤层分布缭乱、工作面第2组、29组、80组赋存有 三条走向断层,煤壁片帮严重。在支架走超前,防片帮拍直后,前 仍有2m左右空顶无支护状态。 2.工作面仰采角度大:现阶段溜子上漂角度为14°,仰采时工 作面煤壁向老塘侧倾斜等造成煤壁易片帮,造成工作面进度缓慢。 进而造成煤壁大范围片帮,直接顶跨落,最后顶板又出现大面积流 冒,结果造成顶板支护失败或顶板事故。
(2)风道压力大,断面小,倒电站时需下卧巷道。
(二)技术管理
1.巷道支护强度设计不足,未能考虑其它工作面动压对该工作 面的影响,免维护理念贯彻不到位,一定程度制约了生产。
二、“解剖式”分析
2.支架选型不能较好的适应地质条件,仅仅是“有什么使什 么”,没有主动创新改进,采用真正大倾角综采工作面装备。 3.工作面日常技术管理不到位,造成工作面断面高度、平直 度、仰斜角度不合理的问题时有发生。 4.割煤与移架工序环节配合一定程度存在问题,部分支架割 煤后支护不及时,空顶时间长,造成片帮、抽冒隐患。 (三)生产管理 1.外围设备多,系统老化,工作面流矸期间,设备磨损严重, 对机电设备管理没有足够重视,对处理冒顶及生产影响较大机电 事故频发。10月份以来已经更换机组电机、超前皮带减速器、 8050皮带、边眼溜子节等多处设备。现仍有需更换的机电设备。
一、提出问题
(二)对标找出差距
现采面1-9组破复合板0.6m左右,破底最厚1.3m;10组-30组破 复合板(0.4m)沿直接顶回采;31组-84组托复合板回采,从70组左 右观测复合板厚度在1.2m左右;85-机尾破复合板(0.3m)回采。现 从煤壁往外50m范围溜子道上山角度在12°,风道上山角度基本在 11°,工作面揭露底矸上山角度14°(40组附近)。
二、“解剖式”分析
3.工作面倾角大:煤层倾角平均27°,工作面最大倾角32度, 工作面倾角大且溜子道超前风道,局部发生抽冒会导致上方矸石沿 支架前方流下进而导致冒顶范围扩大,处wk.baidu.com冒顶困难。 4.工作面外围巷道压力大,巷道断面收缩快。
(1)溜子道底鼓、巷帮变形严重。拉转载机困难,人行侧狭窄, 5煤层顶板坚硬,清卧困难。
二、“解剖式”分析
2.液压系统老化。工作面自投产已有一年多的时间,锈蚀管路多, 更换十分困难,处理时间较长,时常造成支护不及时,影响顶板控制。 3.为防止工作面矸石飞溅伤人,工作面练双网并且将机道封严, 对机组司机、打板作业人员工作造成影响,且联网、吊网工作量较大, 一定程度的影响了工作面的正常进度。 4.联网、吊网、窝板、改单体柱等辅助环节占据了很大一部分时 间,大大影响了回采的开机率。 5.对工作面困难认识不足,盲目追求进尺,未能及时有效组织采 取相应措施。
三、采取措施
2.工作面仰采角度大:
(1)为减少工作面仰采角度,减少机头与机尾的超前量(目前 超前量15米),减少超前量以后,为防止溜子下滑,面溜子采用单 体柱进行斜撑支顶,并增加防滑千斤顶,千斤顶数量由原来的10个 增加到20个。(由技术区长、生产区长负责) (2)原滚筒截深为800mm,为减少空顶距,机头采用截深为600 mm的滚筒。(由机电区长负责)
三、采取措施
唐山矿业公司
T1456工作面“解剖麻雀式” 生产分析
2015.2
一、提出问题
(一)确定正常的生产能力
T1456工作面位于唐山矿业公司12水平铁一区,5煤层,煤层厚度 2.2~4.5m,平均2.9m。现煤层倾角平均27°。
工作面现有87组ZQF6200-16/32基本液压支架,机头有2组 ZQFG6200-20/32排头过度支架。出煤系统共有8套设备(面溜子、转 载机、超前皮带、40溜子、SGZ-730/400溜子、150皮带、8050皮带、 74V皮带)。六点、十点两生产班出煤,两点班检修、维护工作面。 T1456工作面正常情况下,月进尺为60m左右,每班两刀。
三、采取措施
(一)针对地质因素的影响
1.工作面地质构造复杂,复合顶板破碎:
(1)采用跟机、带压移架,机组过后及时对顶板进行有效的支护, 并且用好防片帮,确保顶板和煤壁的有效支护。(由生产区长、生产 班长负责) (2)顶板破碎地点及时采用打板的方式进行控顶,大板要采用支 架或单体柱进行有效的支护,确保支护效果。或采用U型钢棚腿或铁道 挑大板的方法处理冒顶事故,增强支护强度,提高断面。(由生产区 长、生产班长负责) (3)检修班设专人维护工作面(打锚杆、注煤体固化剂、处理冒 顶、清理煤矸、下卧机头),保证生产班正常出煤。(由机电区长、 机电班长负责)
6.对各种措施落实不到位,执行力低。
7.班队长和职工技术水平参次不齐,工作面质量不能达到要求。 8.没能摆正材料消耗和生产、煤质间的关系,造成顾此失彼。
二、“解剖式”分析
(四)劳动组织管理
1.班组长技术水平较低,且个别班组长任职时间短,缺乏处理 困难条件和应对各种事故的经验。
2.管技人员在处理片帮、抽冒事故上思路不统一,现场操作做 法不一致。个别班组长存在“领导说什么,我做什么,领导没说的, 我就不做”的现象,工作缺乏主动意识,现场应对能力不够。
(5)及时挑顶,确保工作面的正常采高和上漂溜子,同时掌握 好工作面上漂角度,及时控制片帮、抽冒。(由生产区长、生产班 长负责) 3.工作面倾角大: (1)采取下行单向割煤,上行走空刀的方法,有效控制顶板, 防止圈机组,冒矸流出插帮。(由生产区长、生产班长负责) (2)支架采用防倒千斤顶,控制支架角度。(由生产区长、机 电区长、生产班长负责)
2014年9月份开始受地质条件影响,进尺速度开始减慢。九月进 尺38.25m,十月进尺18.5m,十一月份进尺15.5m,十二月进尺采用 人工找顶方法,进尺5.25m。 从9月份开始,生产能力不正常。
二、“解剖式”分析
通过现场调研,查看现场,盯班盯岗的方式,掌握第一手资料; 召开不同层次的座谈会,了解相关管理人员的意见、建议、想法。 (一)地质因素 1.工作面地质构造复杂,复合顶板破碎:由于复合板破碎且发 育范围煤壁松软、煤层分布缭乱、工作面第2组、29组、80组赋存有 三条走向断层,煤壁片帮严重。在支架走超前,防片帮拍直后,前 仍有2m左右空顶无支护状态。 2.工作面仰采角度大:现阶段溜子上漂角度为14°,仰采时工 作面煤壁向老塘侧倾斜等造成煤壁易片帮,造成工作面进度缓慢。 进而造成煤壁大范围片帮,直接顶跨落,最后顶板又出现大面积流 冒,结果造成顶板支护失败或顶板事故。
(2)风道压力大,断面小,倒电站时需下卧巷道。
(二)技术管理
1.巷道支护强度设计不足,未能考虑其它工作面动压对该工作 面的影响,免维护理念贯彻不到位,一定程度制约了生产。
二、“解剖式”分析
2.支架选型不能较好的适应地质条件,仅仅是“有什么使什 么”,没有主动创新改进,采用真正大倾角综采工作面装备。 3.工作面日常技术管理不到位,造成工作面断面高度、平直 度、仰斜角度不合理的问题时有发生。 4.割煤与移架工序环节配合一定程度存在问题,部分支架割 煤后支护不及时,空顶时间长,造成片帮、抽冒隐患。 (三)生产管理 1.外围设备多,系统老化,工作面流矸期间,设备磨损严重, 对机电设备管理没有足够重视,对处理冒顶及生产影响较大机电 事故频发。10月份以来已经更换机组电机、超前皮带减速器、 8050皮带、边眼溜子节等多处设备。现仍有需更换的机电设备。
一、提出问题
(二)对标找出差距
现采面1-9组破复合板0.6m左右,破底最厚1.3m;10组-30组破 复合板(0.4m)沿直接顶回采;31组-84组托复合板回采,从70组左 右观测复合板厚度在1.2m左右;85-机尾破复合板(0.3m)回采。现 从煤壁往外50m范围溜子道上山角度在12°,风道上山角度基本在 11°,工作面揭露底矸上山角度14°(40组附近)。
二、“解剖式”分析
3.工作面倾角大:煤层倾角平均27°,工作面最大倾角32度, 工作面倾角大且溜子道超前风道,局部发生抽冒会导致上方矸石沿 支架前方流下进而导致冒顶范围扩大,处wk.baidu.com冒顶困难。 4.工作面外围巷道压力大,巷道断面收缩快。
(1)溜子道底鼓、巷帮变形严重。拉转载机困难,人行侧狭窄, 5煤层顶板坚硬,清卧困难。
二、“解剖式”分析
2.液压系统老化。工作面自投产已有一年多的时间,锈蚀管路多, 更换十分困难,处理时间较长,时常造成支护不及时,影响顶板控制。 3.为防止工作面矸石飞溅伤人,工作面练双网并且将机道封严, 对机组司机、打板作业人员工作造成影响,且联网、吊网工作量较大, 一定程度的影响了工作面的正常进度。 4.联网、吊网、窝板、改单体柱等辅助环节占据了很大一部分时 间,大大影响了回采的开机率。 5.对工作面困难认识不足,盲目追求进尺,未能及时有效组织采 取相应措施。
三、采取措施
2.工作面仰采角度大:
(1)为减少工作面仰采角度,减少机头与机尾的超前量(目前 超前量15米),减少超前量以后,为防止溜子下滑,面溜子采用单 体柱进行斜撑支顶,并增加防滑千斤顶,千斤顶数量由原来的10个 增加到20个。(由技术区长、生产区长负责) (2)原滚筒截深为800mm,为减少空顶距,机头采用截深为600 mm的滚筒。(由机电区长负责)