高速公路煤矿采空区治理注浆效果检测
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
高速公路煤矿采空区治理注浆效果检测
一、概述
拟检测采空区治理施工自2005年2月16日开始,至2005年9月26日结束,处置范围阳侯高速公路K65+800~K66+700段,完成工作量为钻孔198个,注浆14.5万m3。根据采空区设计要求,煤矿采空区处治工程应在注浆结束6个月后,对注浆效果进行检测。检测方法为
二、设计要求
1、钻探:
a.钻孔:用φ130mm钻头开孔,用φ91mm钻头钻进,钻至煤层底板下0.5m处终孔。施钻中要记录循环水漏失情况和卡钻、掉钻等异常现象。
b.取芯:岩芯采取率大于80%。做好岩芯编录和岩芯及结石体拍照,钻孔编号、孔深标记、排列顺序均应与每孔柱状图的描述相对应。
c.芯样测试:施钻完后,对采空区的浆液结石体进行取样测试,取样每孔每层一组计6块(自检6块)。结石体无侧限抗压强度不低于0.3Mpa,室内试验不低于0.9Mpa。
2、物探检测法:对治理区的煤矿采空区采用测定波速的方法检验注浆质量,若治理层横波Vsm≥160m/s,则注浆质量符合要求。
3、检查孔的布置原则
①路基主要结构物附近;
②施工阶段采空区明显掉钻位置,认为是治理的薄弱地段部位;
③除以上外,检查孔应布设在具有代表性地段,即均匀分布地段。
4、设计工程量及孔位布置(见表1)
1、检查孔的布置:按照检查孔布孔原则,选定检查孔位置进行测量放样,放样坐标见表1。
2、检测工程量为:钻孔:3个孔,长度450m
波速测井:3个孔,长度405m
实际完成情况见附表1(工程质量检查完成工程量统计表)附表2(工程质量检查成果表)
从表中所列可以看出:检查孔深度及波速测井深度均超过设计要求工程量,主要原因是实际煤层底板深度比施工图设计深度深。
3、钻孔取芯及结石体简述
(1)JCK-1:施工结果,终孔孔深165.30m,地层结构和钻孔深度与原施工阶段邻近孔特征基本一致。上部第四系(Q)为粉土及亚粘土,厚17.05m;17.05~93.05m为二迭系石盒子组(P1):灰黑色砂、泥岩互层;
93.05~95.8m为厚度2.75m的2#煤柱;以下为灰黑色砂、泥、灰岩互层;162.50m发现有20cm掉钻,浆液结石体在162.7-164.77m处,采取总长度1.8m,呈灰色致密状,质地轻,无空隙及空洞,固结程度较好,呈短柱状,单体长为20-60cm;结石体之下为5cm碎块;底板泥岩,该层未揭穿。全孔岩芯平均采取率86%,浆液结石体采取率87%。
(2)JCK-2:施工结果,终孔深度151.74m,地层结构和钻孔深度与原施工阶段邻近孔特征基本一致。上部第四系(Q)为亚粘土,含钙质结核,厚11.69m;11.69~79.21m为二迭系石盒子组(P1):灰、绿色砂、泥岩互层,砂岩含石英、长石及少量云母;79.21~82.8m为2#煤柱;以下为灰黑色砂、泥、灰岩互层;149.3m发现有10cm掉钻,浆液结石体在
149.4-151.3m处,采取总长度1.6m,呈灰色致密状,质地轻,无空隙及空洞,固结程度较好,呈短柱状,芯样长度为15-50cm;底板泥岩,该层未揭穿。全孔岩芯平均采取率85%,浆液结石体采取率84.2%。
(3)JCK-3:施工结果,终孔深度164.4m,地层结构和钻孔深度与原施工阶段邻近孔特征基本一致。上部第四系(Q)为亚粘土,含钙质结核,厚32.6m;32.6~87.6m为二迭系石盒子组(P1):灰黑色砂、泥岩互层,砂岩含石英、长石及少量云母;87.6~88.7m为2#煤柱浆液结石体,采取总长度0.8m,采取率为72.7%,固结程度较好,呈短柱状,芯样长度为15-45cm;以下为灰黑色砂、泥、灰岩互层;159.8m发现有15cm掉钻,浆液结石体在159.95-164m处,采取总长度3.2m, 浆液结石体采取率79%,呈灰色致密状,质地轻,无空隙及空洞,固结程度较好,短柱状。芯样长度为20-40cm;底板泥岩,该层未揭穿。全孔岩芯平均采取率83.5%。
4、弹性波测井情况简介
弹性波测井简称PS测井。主要原理是利用人工浅震产生横波,通过下入井中探头,利用三分量检波器接收地震波直达信号,再利用地震仪主机记录信号。然后进行室内资料处理,处理软件采用中科院武汉岩土力学研究所,研制开发的数据处理系统,绘制解释图件,提交成果。
这次对3个检查孔都做了弹性波测井,测井是成功的,数据是可靠的。同时,这次测井是全程测井,不但对注浆处治层位进行了测定,还对钻孔中所有岩层都进行了等间距的测定。。
5、无侧限抗压强度试验
首先将钻孔内采集的浆液结石体按每孔每层一组(每组6块),样品
切成70×70mm的短柱体,进行无侧限抗压强度测定。JCK-1的9+10#煤层共取9块,6块自检,3块监理抽检;JCK-2的9+10#煤层共取6块自检;JCK-3的2#煤注浆层取9块,6块自检,3块监理抽检,9+10号煤层共取6块自检。测定结果见附件(结石体试块抗压强度试验报告),可以看出浆液结石体抗压强度均超过设计抗压强度要求。
三、工程质量评估
1、检查工程质量管理
自始至终我们一直关注和重视工程质量。根据《合同书》设计文件和相关标准,从处治施工到质量检查陆续制订了一系列的技术要求、规定、质量评定标准和操作规程等。使每项工作和每一个环节都有章可循,每个岗位的人员都知道自己所从事工作的质量标准和最终要求。并多次进行互检,发现问题及时解决。
2、钻探物探施工措施
为了满足要求钻探施工要求,保证检查质量,我们严格控制提钻频率、放慢钻进速度,保证了较高的岩芯采取率,满足了设计要求。
钻孔波速的测试中,采用较先进的波速测试设备,增加了测试频率,1m采集一个点,提高了检测精度,取得了大量的综合性资料和纵向对比资料,记录了整个检查孔的岩层、裂隙、冒落区变化特征,保证了充填效果判别的准确性。
3、治理效果
从前述各钻孔中浆液结石体的分布和描述可以看出,这次质量检查,我们处治的层位浆液结石体固结程度都较好;各钻孔一般都分布有风化而