神二电厂主保护动作机组跳闸分析报告
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神二电厂6月18日#1机组因#11引风机失速,锅炉“炉膛压力>+500Pa延时25秒”
主保护动作机组跳闸分析报告
一、机组情况介绍:
机组额定容量500MW,锅炉为亚临界、一次中间再热、前后墙对冲燃烧,塔式布置,锅炉最大蒸发量为1650T/H,主汽压力为17.46Mpa,主再热汽温均为540℃,为斯洛伐克托尔马其锅炉厂制造,于1992年投产。配置有6套正压直吹式制粉系统,磨煤机为MPS-245中速磨,引风机为双动叶轴流式风机,送风机为变频轴流式风机,一次风机为变频离心式风机;采用四分仓容克式回转式空气预热器,设计烟气侧差压为1100Pa;采用电袋除尘器,设计烟气差压为1200Pa;采用石灰石湿法脱硫,配有四台浆液循环泵。
二、事件发生前机组运行方式及烟风燃烧系统参数:
1、运行方式:
#1机组负荷499MW,汽泵运行,#11、#12、#13、#14、#15磨运行,#11、#13、#14脱硫浆液循环泵运行,#11、#12电泵、#16磨、#12脱硫浆液循环泵备用,炉膛负压自动、送风自动投入,AGC投入。
2、烟风燃烧系统运行参数情况:
炉膛负压:-45Pa
#11/#12引风机动叶开度:84%/79%;#11/#12引风机
电流:558A/645A
#11引风机入口/出口压力:-5107/3695Pa;#12引风机入口/出口压力:-5303/3619Pa
除尘器布袋差压:1750Pa左右
原烟气S02含量:4600mg/Nm3,净烟气S02含量:27mg/Nm3
燃煤:收到基低位发热量14.78MJ/kg(3535千卡/千克),空气干燥基灰分43.65%。
三、事件发生过程:
19:29:50 因原烟气含硫量高4600mg/Nm3,为防止脱硫出口SO2超标,启#12浆液循环泵
19:30:29 炉膛压力达+200Pa报警
19:30:33 炉膛压力达+500Pa
19:30:58 值班员进行降负荷(在AGC方式下限制负荷高限值由500MW至450MW)
19:30:58 “炉膛压力超限”(炉膛压力+500Pa,延时25S)保护发出,锅炉灭火,汽机掉闸,发电机逆功率解列。
注:炉膛压力超限保护设置情况:(1)+500Pa或-400Pa,延时25秒(捷克锅炉设计要求);(2)+1700Pa或-1500Pa 延时0秒。
三、数据分析
1、事件发生后查相关参数趋势:
19:29:50启#12浆液循环泵
19:29:55 #12浆液循环泵启动电流回头,显示正常值102A
19:30:03 #11引风机出口压力由3695Pa开始上升,轴承箱X轴振动开始由4.02mm/s上升,炉膛负压由-44Pa 开始向正微小变化,此时#11/12引风机动叶开度84.7%/78.9%尚未变化,#11引风机电流557A降至544A,#12引风机电尚未变化
19:30:11 #11引风机出口压力升高至4138Pa(升高了443Pa),轴承箱X轴振动升高至5.02mm/s(升高了1.00mm/s)
19:30:18 #11引风机电流由544A开始大幅下降,19:30:20降至418A,#11引风机出口压力由4127Pa降至3379Pa,#12引风机出口压力由4126Pa降至2870Pa,并且两台引风机动叶开始明显开大
19:30:23 #11引风机电流由418A由升高至557A
19:30:24 炉膛负压达到+200Pa(报警值)
19:30:29 #11引风机电流再次突降,由557A降至427A,且两台引风机动叶开度升高至88%/81.4% 19:30:31#11引风机电流再次回升至501A,此时炉膛压力达+500A(开始延时)
19:30:40 #11/12引风机动叶开度89.2%/83.7%,电流