120t转炉汽化冷却系统改造
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一
3 5—
技术改造与改进
第 2卷 2l ̄ 8 oo
3 总第 17 期( 4 期)
CR MA带式还原炉传动装置的改造 E
李 保运
( 钢第一 钢轧 总厂 马
摘 要
马鞍 山 230 ) 4 00
对 多年 来 困扰 产 能提 升 的 进 口 CR A E MAi 原 炉存 在 的 设 备 问题 进 行 了全 面 深 入 的研 究 , 出 了 f _ 提
下 运行 。
内表面实际冷却面积不能满足传热需求。由于隔 板 面 积 在 烟道 内部 总受 热 面 中 占有 的 比例 较 大 , 导致 热量不 能有效地传导至冷却水 中, 而拉裂 从 管壁 , 导致 烟道漏 水 事故发 生 。 () 2 冷却效果 差 : 由于冷却水 流速低 , 造成冷 却 烟道管壁温 度超过 4 O , 能有效 地冷却至 O℃ 不 30 以 下 ; 密 排 管 内部 实 际 温 度 在 20C左 5℃ 而 5 ̄ 右 。密排管壁内外较大的温差导致热膨胀差别较 大, 烟道 极易受 损 , 而出现 泄漏 。 从 () 水 能 力 不 足 : 炉 供 水 泵 能 力 不 足 , 3供 锅 当 冶炼周期缩短时, 汽化冷却烟道容易烧坏。
转炉作业效率 , 对炼钢 生产的顺行有 着尤为重要的意义 。
关键词 汽化冷却 系统
1ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ前言
口处 ) 间 的 隔 板距 离甚 至 达 到 3 rm, 成 烟 道 之 5 a 造
汽化冷却 系统是保证转炉正常生产 的关键设 备, 其工作状态直接影响到炼 钢生产能否正 常运 行 。银 山型 钢炼 钢 厂 三座 10转 炉 汽化 冷 却 系统 2t 分 别 于 20 年 7 、月 、0 5 04 月 8 20 年元 月投 产使 用 , 在 投用后 的较短时间里就多次 出现爆管故 障, 同时 烟 道 受 热 面有 大 面积 “ 烧 ” 过 的现 象 , 致 多 次 停 导 炉 焊补 。20 年 6 , 0 8 月 末端 烟 道大 弯头 的密排 管 处 由于长期的疲 劳损坏发生泄漏 , 不得不停炉进行 焊补 , 导致转炉作业率的降低。 以上 现 象表 明整个 汽化 系统 在 设计 中有 较 大 缺陷 , 从而对系统 中的受热部分——烟道造成重 大不 利影 响 , 不及 时 解 决 , 直 接 威胁 到 炼 钢生 如 将 产 。与设计 院 以及烟 道制 造 厂家 共 同研 究 后 , 20 年对 3 10转炉烟道进行了改造 , 07 座 2t 但没有对 系统本身进行改造。系统本 身仍存在缺 陷 , 如不 及 时进 行 改造 将产 生 同样后 果 , 造成 巨大损 失 , 会 并 直接影 响到 生产 任务 的顺 利完成 。 10转 炉 汽化 冷 却 系 统 正 常 工况 下 应 在 1 ~ 2t . 5 2 MP 的压 力 范 围内运 行 方能 保 证冶 炼过 程 中气 . a 4 水 良好 分 离 。但 是 , 管 以 及 烟道 受 损 发生 泄 漏 爆 事件 的发生均 出现在提压运行的过程 中 , 了保 为 证 安 全生 产 , 没有 彻 底解 决 问题 的情况 下 , 在 只能 将 蒸 气 放 散 , 系统 在 低 压 力 (. .MP ) 况 使 08一1 5 a状
6 0m , 1 2k 。 3 W
系 统 在 低 压 力状 况 下 运 行 , 导 致 汽化 系统 会 运 行 压力 波 动大 , 备 运 行 不稳 定 ; 设 同时 , 由于低 压力 运 行 , 系统 气 水 分离 不彻 底 , 系统放 散 蒸气 带 水量大, 运行 成本 高 。
2 原 因分析
() 1本体构造不合理 : 改造前余热锅炉工作面 冷却管路中的冷却水流速仅为0 一m s汽化冷却 . l /, 8 烟道 的密排管 为 4 4 m, 0× r 密排 管间的隔板间 a 距为 1m 部分特殊管段 ( 0 m, 例如炉 口段下方喇叭
( ) 门 及 管 道 改 造 : 径 由 8r 改 为 3阀 管 0m a 15 m。由于输水管道材料为碳钢 , 2m 腐蚀严重 , 需 更换 为不 锈钢 管道 。 ( ) 中监测汽化系统 的运行状态 : 中远传 4集 集 显示 冷却 循环 水 的压力 、 流量及 水 泵 电流 。 () 5 电控系统采用变频控制 : 强制循环系统增 加变频控制 , 根据冶炼周期调整水泵运行转速 , 即 冶炼时提速 、 非冶炼时降速保持一定流量 , 以保证 管壁冷却 , 达到节能效果。 () 6 汽包 、 除氧器改造 : 汽包 内四段烟道下降
技术改造与改进
第2 卷 2 1 年第3 总第 17 ) 8 00 期( 4期
1 0转炉汽化冷却 系统 改造 t 2
焦金鹏 沈 惟桥 吴 强 田旺远
( 莱钢集团公 司型钢炼钢厂
摘 要
莱芜 2 1O ) 7 4 l
通过 3台 10转 炉汽化冷却 系统 的改造 , 2t 降低 了烟道的故障频 率, 长 了烟道 的使 用寿命 。 高 了 延 提 烟 气管道 汽包 蓄热器 连续排 污扩容器
3 改造方 案
() 1 烟道本体改造 : 将密排管 由原有 的 0 o× 4 4 m改 为 西3 × m 使实际生产过程 中密排管 m 8 4 m, 内水 流速 达 到 1 一 .ms . 1 /的设 计 要求 ; 小 隔板 间 3 5 缩 距离 , 尽量增大烟道热传导面积 ; 将烟道下联箱进 水 口由南北各 一处增加 为沿圆周 均匀分布共 四 处, 实现 下联箱 均 匀布水 。 () 2 末端烟道强制循环冷却 : 末端烟道 由 自 然 循环冷却 改为强制循环冷却 , 以满足快节奏炼钢 的实际需要 , 同时对 电控系统作相应 改造 。改造 后 锅 炉 供 水 泵 型 号 为 R 5 —2 q 60 3 , 20 6 H, = 0 m/ h
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技术改造与改进
第 2卷 2l ̄ 8 oo
3 总第 17 期( 4 期)
CR MA带式还原炉传动装置的改造 E
李 保运
( 钢第一 钢轧 总厂 马
摘 要
马鞍 山 230 ) 4 00
对 多年 来 困扰 产 能提 升 的 进 口 CR A E MAi 原 炉存 在 的 设 备 问题 进 行 了全 面 深 入 的研 究 , 出 了 f _ 提
下 运行 。
内表面实际冷却面积不能满足传热需求。由于隔 板 面 积 在 烟道 内部 总受 热 面 中 占有 的 比例 较 大 , 导致 热量不 能有效地传导至冷却水 中, 而拉裂 从 管壁 , 导致 烟道漏 水 事故发 生 。 () 2 冷却效果 差 : 由于冷却水 流速低 , 造成冷 却 烟道管壁温 度超过 4 O , 能有效 地冷却至 O℃ 不 30 以 下 ; 密 排 管 内部 实 际 温 度 在 20C左 5℃ 而 5 ̄ 右 。密排管壁内外较大的温差导致热膨胀差别较 大, 烟道 极易受 损 , 而出现 泄漏 。 从 () 水 能 力 不 足 : 炉 供 水 泵 能 力 不 足 , 3供 锅 当 冶炼周期缩短时, 汽化冷却烟道容易烧坏。
转炉作业效率 , 对炼钢 生产的顺行有 着尤为重要的意义 。
关键词 汽化冷却 系统
1ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ前言
口处 ) 间 的 隔 板距 离甚 至 达 到 3 rm, 成 烟 道 之 5 a 造
汽化冷却 系统是保证转炉正常生产 的关键设 备, 其工作状态直接影响到炼 钢生产能否正 常运 行 。银 山型 钢炼 钢 厂 三座 10转 炉 汽化 冷 却 系统 2t 分 别 于 20 年 7 、月 、0 5 04 月 8 20 年元 月投 产使 用 , 在 投用后 的较短时间里就多次 出现爆管故 障, 同时 烟 道 受 热 面有 大 面积 “ 烧 ” 过 的现 象 , 致 多 次 停 导 炉 焊补 。20 年 6 , 0 8 月 末端 烟 道大 弯头 的密排 管 处 由于长期的疲 劳损坏发生泄漏 , 不得不停炉进行 焊补 , 导致转炉作业率的降低。 以上 现 象表 明整个 汽化 系统 在 设计 中有 较 大 缺陷 , 从而对系统 中的受热部分——烟道造成重 大不 利影 响 , 不及 时 解 决 , 直 接 威胁 到 炼 钢生 如 将 产 。与设计 院 以及烟 道制 造 厂家 共 同研 究 后 , 20 年对 3 10转炉烟道进行了改造 , 07 座 2t 但没有对 系统本身进行改造。系统本 身仍存在缺 陷 , 如不 及 时进 行 改造 将产 生 同样后 果 , 造成 巨大损 失 , 会 并 直接影 响到 生产 任务 的顺 利完成 。 10转 炉 汽化 冷 却 系 统 正 常 工况 下 应 在 1 ~ 2t . 5 2 MP 的压 力 范 围内运 行 方能 保 证冶 炼过 程 中气 . a 4 水 良好 分 离 。但 是 , 管 以 及 烟道 受 损 发生 泄 漏 爆 事件 的发生均 出现在提压运行的过程 中 , 了保 为 证 安 全生 产 , 没有 彻 底解 决 问题 的情况 下 , 在 只能 将 蒸 气 放 散 , 系统 在 低 压 力 (. .MP ) 况 使 08一1 5 a状
6 0m , 1 2k 。 3 W
系 统 在 低 压 力状 况 下 运 行 , 导 致 汽化 系统 会 运 行 压力 波 动大 , 备 运 行 不稳 定 ; 设 同时 , 由于低 压力 运 行 , 系统 气 水 分离 不彻 底 , 系统放 散 蒸气 带 水量大, 运行 成本 高 。
2 原 因分析
() 1本体构造不合理 : 改造前余热锅炉工作面 冷却管路中的冷却水流速仅为0 一m s汽化冷却 . l /, 8 烟道 的密排管 为 4 4 m, 0× r 密排 管间的隔板间 a 距为 1m 部分特殊管段 ( 0 m, 例如炉 口段下方喇叭
( ) 门 及 管 道 改 造 : 径 由 8r 改 为 3阀 管 0m a 15 m。由于输水管道材料为碳钢 , 2m 腐蚀严重 , 需 更换 为不 锈钢 管道 。 ( ) 中监测汽化系统 的运行状态 : 中远传 4集 集 显示 冷却 循环 水 的压力 、 流量及 水 泵 电流 。 () 5 电控系统采用变频控制 : 强制循环系统增 加变频控制 , 根据冶炼周期调整水泵运行转速 , 即 冶炼时提速 、 非冶炼时降速保持一定流量 , 以保证 管壁冷却 , 达到节能效果。 () 6 汽包 、 除氧器改造 : 汽包 内四段烟道下降
技术改造与改进
第2 卷 2 1 年第3 总第 17 ) 8 00 期( 4期
1 0转炉汽化冷却 系统 改造 t 2
焦金鹏 沈 惟桥 吴 强 田旺远
( 莱钢集团公 司型钢炼钢厂
摘 要
莱芜 2 1O ) 7 4 l
通过 3台 10转 炉汽化冷却 系统 的改造 , 2t 降低 了烟道的故障频 率, 长 了烟道 的使 用寿命 。 高 了 延 提 烟 气管道 汽包 蓄热器 连续排 污扩容器
3 改造方 案
() 1 烟道本体改造 : 将密排管 由原有 的 0 o× 4 4 m改 为 西3 × m 使实际生产过程 中密排管 m 8 4 m, 内水 流速 达 到 1 一 .ms . 1 /的设 计 要求 ; 小 隔板 间 3 5 缩 距离 , 尽量增大烟道热传导面积 ; 将烟道下联箱进 水 口由南北各 一处增加 为沿圆周 均匀分布共 四 处, 实现 下联箱 均 匀布水 。 () 2 末端烟道强制循环冷却 : 末端烟道 由 自 然 循环冷却 改为强制循环冷却 , 以满足快节奏炼钢 的实际需要 , 同时对 电控系统作相应 改造 。改造 后 锅 炉 供 水 泵 型 号 为 R 5 —2 q 60 3 , 20 6 H, = 0 m/ h