碾压混凝土试验

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亭子口电站碾压混凝土施工试验技术成果【摘要】:为给大坝主体碾压混凝土施工提供各项技术资料和施工参数,按照设计要求要进行碾压混凝土试验块施工试验,因此对碾压混凝土的原材料进行检测、筛选、配合比设计、试验、施工及取芯试验,选择出最优单位用水量、水胶比、砂率及力学性能指标满足设计要求的优化配合比,此优化配合比具有用水量小、胶凝材料用量少、耐久性良好等特点。同时,在原材料检测过程中,首次检测出假冒的I级粉煤灰,对于在水利工程中如何打假提供了范例。

关键词:亭子口碾压混凝土施工试验技术成果

1、概述

亭子口水利枢纽位于四川省广元市苍溪县境内,是嘉陵江干流开发中唯一的控制性工程,是以防洪、灌溉及城乡供水、发电为主,兼顾航运,并具有拦沙减淤等效益的综合利用工程。工程坝轴线全长995.4m,坝顶高程465m,最大坝高115m;工程等别为Ⅰ等,工程规模为大(1)型,水库总库容40.67亿m3,电站装机1100MW,通航建筑物为2×500t级;大坝Ⅱ标混凝土约102万m3,其中常态混凝土约25 m3,碾压及变态混凝土约77 m3。

试验采用甲供的水泥、粉煤灰,左岸砂石系统生产的砂石骨料,碾压混凝土专用特殊配方的江苏博特JM-Ⅱ(C)缓凝高效减水剂、JM2000引气剂,进行其品质和适应性检测,通过室内试拌、调整,获取拌合物性能、抗压强度、劈拉强度、极限拉伸、弹模、抗冻及抗渗性能等试验成果,确定满足设计技术要求、现场施工要求和确保工程质量的碾压混凝土最优施工配合比。

碾压混凝土强的等级及主要设计指标见表1。

表1 碾压混凝土主要强度等级及设计指标

2.1水泥

试验水泥采用四川华蓥山广能集团蓥峰特种水泥有限责任公司蓥峰42.5中热硅酸盐水泥,水泥物理力学性能及水化热的试验结果见表2.1。

表2.1水泥物理力学性能试验结果

检测结果表明:蓥峰42.5中热硅酸盐水泥各项性能指标均符合《中热硅酸盐水泥、低热硅酸盐水泥、低热矿渣硅酸盐水泥》(GB200-2003)标准的技术要求。

2.2粉煤灰

2.2.1粉煤灰玻璃微珠球体检验

粉煤灰玻璃微珠球体的作用是减少混凝土用水量、改善和易性,降低混凝土的水化热温升,粉煤灰与水泥混合加水得到的扩散水泥颗粒和致密水泥浆体有利于提高混凝土的密实性、强度和耐久性;粉煤灰在胶凝材料与水的二次反应和水化过程中提升了混凝土的性能。

Ⅰ级粉煤灰烧失量低、颗粒细、球形颗粒含量高,10um左右的玻璃微珠球体含量在90%左右。使形态效应、微集料效应和火山灰效应得以充分发挥,具有1+1>2的效果。重庆珞璜Ⅰ级粉煤灰玻璃微珠球体成分比例分析见图1、图2。

图1 图2

某厂家生产的粉煤灰玻璃微珠球体成分分析见图3、图4。

图3 图4

2.2.2Ⅰ级粉煤灰减水效果试验

Ⅰ级粉煤灰减水作用是由形态效应和微集料效应决定的。粉煤灰中的玻璃微珠能使水泥砂浆粘度和颗粒之间的摩擦力降低,使水泥颗粒均匀分散,在相同稠度条件下降低用水量;另外Ⅰ级粉煤灰颗粒较细,可改善胶凝材料的颗粒级配,使填充胶凝材料这部分空隙的用水量减少,因而也降低用水量。

由表2.2.2可见,采用江苏博特JM-Ⅱ缓凝高效减水剂(掺量0.6%)、JM2000引气剂(掺量万分之0.7)、华珞Ⅰ级粉煤灰,混凝土用水量随粉煤灰掺量的增加而减少,当粉煤灰掺量30%时减水率约13%,掺量为50%减水率约18%,可见良好的Ⅰ级粉煤灰有显著的减水效果。

表2.2.2 Ⅰ级粉煤灰掺量与混凝土用水量关系

粉煤灰掺量(%)基准混凝土(W/C=0.50)JM2000

2.2.3粉煤灰品质检验

通过对不同品种的粉煤灰品质检测,排除了劣质Ⅰ级粉煤灰,选择了重庆华珞粉煤灰开发有限公司生产的华珞Ⅰ级粉煤灰,粉煤灰品质检验结果见表2.2.3。

表2.2.3 粉煤灰品质检验结果

检测结果表明:重庆珞璜粉煤灰所检测的各项指标符合DL/T5055-2007《水工混凝土掺用粉煤灰技术规范》Ⅰ级粉煤灰的标准。

2.3 不同掺量粉煤灰胶砂强度试验

水泥与不同掺量粉煤灰的胶砂强度与水化热试验结果见表2.3。结果表明:水泥胶砂抗压强度、抗折强度、水化热均随粉煤灰掺量增加而降低,且对抗折强度的影响要大于抗压强度。

表2.3不同粉煤灰掺量水泥胶砂强度和水化热试验结果

本次试验采用的减水剂为JM-Ⅱ(C)缓凝高效减水剂,是江苏博特新材料有限公司生产的碾压砼专用配方减水剂,属于萘系类缓凝高效减水剂;引气剂采用JM-2000,属于改性松香酸盐类,主要成分为非离子型树脂表面活性剂。

2.4.1外加剂品质检验

检验按《混凝土外加剂(GB8076-2008)》及《水工混凝土外加剂技术规程(DL/T5100-1999)》进行,试验结果见表2.4.1。

表2.4.1 外加剂品质检验项目表

外加剂净浆流动度试验主要检测外加剂对水泥的分散效果。试验采用表2.4.2

所列试验组合进行,试验结果表明:在水胶比不变,单掺减水剂和联掺减水剂、引气剂、粉煤灰的情况下,减水剂在掺量为0.6~0.7%时,净浆流动度最大。

表2.4.2 不同外加剂掺量净浆流动度试验结果

外加剂的适应性试验,主要检验外加剂与水泥、粉煤灰以及两种外加剂相互之间的相容性,避免现场施工中出现不正常现象。试验结果表明各种组合之间的相容性良好。具体试验结果列于表2.4.3。

表2.4.3 外加剂的适应性试验

检测结果表明:蓥峰42.5中热硅酸盐水泥与JM-Ⅱ(C)缓凝高效减水剂、引气剂和20%重庆珞璜Ⅰ级粉煤灰联合掺用,均具有较高的减水效果,且与JM-2000引气剂之间有良好的适应性。

2.5骨料

2.5.1细骨料

试验细骨料主要采用亭子口砂石系统生产的人工混合砂。试验用砂品质检验结果及砂颗粒级配筛分试验结果见表2.5.1-1、2.5.1-2,砂颗粒级配分布曲线见图3。

检测结果表明:该系统生产的天然砂,颗粒级配良好,符合DL/T5144-2001《水工混凝土施工规范》要求对细骨料的技术要求。

表2.5.1-1 砂品质检验结果

表2.5.1-2 砂筛分试验结果

在碾压混凝土中,砂中适当的石粉含量(d≤0.16mm的颗粒),不仅能改善混凝土的工作性、可碾性及抗分离性,同时由于砂中细颗粒的增加,进一步填充了混凝土中的微小空隙,增加了混凝土的密实度,从而提高了碾压混凝土的抗压强度及抗渗、抗冻等耐久性能。但砂中石粉含量过高时,碾压混凝土的工作性能变差,VC值增大,不利于碾压混凝土施工,使混凝土的干缩增大,对于碾压混凝土性能产生不良的影响。因此在进行碾压混凝土配合比设计时,在砂中掺入一定量的石粉(0.16mm以下颗粒占85.7%),检测结果满足石粉含量14%~20%的范围内。

掺石粉砂子品质检测结果及筛分结果见表2.5.1-3、2.5.1-4及图4。

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