关于#2机轴向位移大保护动作跳机事件的分析报告(2015.6.22)
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焦作电厂#2号机组
轴向位移大保护动作事件分析报告
焦作电厂
2015年6月23日
一、事件前工况:
2015年6月22日11:09,机组带492MW负荷运行,轴向位移0.66mm,0.61 mm,0.63 mm 。
二、事件发生经过
11:09: 根据试运安排做调门活动试验
11:09:19 开始做CV1活动试验
11:13:13 CV1活动试验结束;运行人员认为该阀门未按指令关严,试验不理想,需重新再做一次;
11:13:42 第二次做CV1活动试验
11:13:44 CV1快速关闭,机组跳闸,机保护首出轴向位移大停机。
三、事件原因分析
1、事件过程的历史参数如下表所示:
2、事件过程的历史曲线如下图所示:
3、从上述历史数据及历史曲线可以看出, 11:09:19 开始做CV1活动试验,11:13:13 CV1活动试验结束,11:13:42第二次做CV1活动试验,11:13:44 CV1快速关闭,11:13:46轴向位移大保护信号出现,机组跳闸信号出现。
4、经查趋势在第二次做阀门活动试验时,CV1阀门指令变为0%,该阀门快速关闭。经调试人员查阀门试验逻辑存在执行时序优先问题,同一个信号(块号11895)同时控制阀门指令臵0信号(块号11894)和限制速率激活信号(块号11915),有非常小的几率出现时序问题时,阀门指令先臵0而限制速率激活在后就有可能使限制速率激活信号瞬间臵0,限制速率激活信号不起作用。正常情况下阀门活动试验时,当阀门指令臵0,限制速率激活信号被激活,阀门应当按速率限制缓慢关闭;但是第二次阀门活动试验时,当阀门指令臵0时,限制速率激活未被激活,速率限制未起作用,阀门快速关闭。
5、结论:此次事件发生的主要原因是,做 CV1活动试验时,
CV1未按正常逻辑缓慢关闭,而是快速关闭,导致负荷波动,轴向位移瞬间增大至保护动作值,轴向位移大保护动作,机组跳闸。
四、暴露问题
1、东方自控逻辑组态设计不严谨,未考虑逻辑时序问题。
2、东方自控提供的相关技术资料较少,运行人员对此次阀门试验逻辑不清楚,未能提前预防异常的发生。
五、防范及整改措施
1、调试人员将阀门试验逻辑中阀门指令臵0信号增加了一个1s的延时,让限速激活优先触发。(#1机按#2机进行修改,设备部负责并履行设备异动手续)
2、根据主机厂提供的传真,现场机组运行情况,将轴位移大停机值由0.8mm改为1.0mm。(运行部负责并履行设备异动手续,设备部负责修改定值手册)
3、主汽阀、调节阀活动试验时,机组负荷应在330-495MW 之间,最好在负荷低限进行试验。(运行部负责实施)
六、经验教训
DEH控制系统静态调试时未充分进行各项试验,各种隐患在静态调试时未充分暴露,导致机组运行中跳闸。