设备维修经典案例分析

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设备维修经典案例分析

设备维修经典案例分析

唐山分公司一厂设备部设备管理典型案例一、案例正文和案例分析1.一线篦冷机液压管路改造:原篦冷机液压管路使用已到寿命,经常发生液压主管路焊口裂缝漏油现象,2013年累计漏油3.5吨以上,停窑次数达到5次以上,增加较多油耗损失并严重影响窑运转率利用2013年底大修期间,进行一线篦冷机整体管路改造,将主管路改到风室外部,出现问题不用停机条件下可在外面操作修复,同时可避免二次污染;液压缸各支管路增加阀门,可快速有效排查工作异常液压缸;液压管路整体布局重新敷设,减少弯头数量,降低压力损失;泵站出口管路改为高压软管,较少液压冲击引起的振动。

为了进一步避免一二线篦冷机液压油管坏后造成油箱大量跑油。

将一二线篦冷机油箱液位控制改为模拟量带数显液位计,中控室上位画面添加液位显示,液位曲线与液位报警报警。

原来为液位继电器控制,低位报警与低位停车相差100mm,高位报警与停车值相差450mm。

改完后油位显示809mm。

将高位报警设为815mm,低位报警设为790mm ,低位停车设为780mm,延时5秒停篦床改造后液位控制更加精确,液压油管漏油后跑油量由原来的10cm,变为2cm,每次减少跑油量300公斤。

改造后运转良好,未出现漏油现象,管路整体振动较原先有明显好转。

2.二线水泥A磨1#选粉机变频器改造:电机型号TIM-FCKTW-FW-6 380V 90KW该电机型号老,水电阻调速落后,不节能启动有冲击,且滑环碳刷维护量大价格高。

测速机故障较频繁,调速范围小,调速精度差调速不平滑。

调节范围有限选粉细度对水泥质量有影响,更换变频器型号AB-ACS800。

改造后效果:1、电耗大幅度下降,原电机额定电流为180A,现改造后电机实际运行电流平均为50A左右,电能利用率大幅提高。

2、设备运行状况大为改善,调速精度提高,平滑调速运转,设备启动冲击减小。

3、水泥细度调节更加有效,更大范围内调节细度,有利于水泥生产质量。

该风机原每小时耗电量为90KW\H,项目建成后每小时可节电约30 KW\H,按年运转率为73%计算可节电:平均电价为0.5元计, 每年可节省9万元。

设备维护方案案例分析

设备维护方案案例分析

设备维护方案案例分析背景设备维护是企业日常经营中必不可少的一项工作,通过对设备进行定期检查和维修,可以确保设备运行稳定,降低故障率,提高生产效率,保障企业正常生产经营活动。

本文通过对几个实际案例的分析,总结出了几种设备维护方案,供相关从业人员参考。

案例一:机械设备维护方案A公司是一家制造型企业,主要生产钢铁设备。

在工作中,他们发现机械设备经常出现故障,影响了生产效率。

针对这个问题,他们采取了以下的维护方案:1.定期对机械设备进行保养,包括清洗、润滑、紧固螺丝等工作。

2.建立定期检查机制,对机械设备进行全面检查,发现问题及时解决。

3.培训维护人员,提高他们的机械设备维护水平,保证他们能够及时发现设备问题,并进行处理。

4.建立设备档案,记录设备的使用情况以及维护情况,保证设备的历史记录得以保存。

通过采取上述措施,A公司的设备故障率大大降低,生产效率也得到了提高。

案例二:电子设备维护方案B公司是一家电子产品制造商,在生产中,他们的电子设备尤其耗电,使用寿命短。

面对这种情况,他们采取了以下维护措施:1.对设备进行节能改造,降低设备的耗电量。

2.建立设备散热机制,防止设备因为高温而损坏。

3.定期对设备进行检查,发现问题后及时更换损坏部件,保证设备的正常运行。

4.培训维护人员,教育他们正确使用设备,并引导他们学习设备维护知识,提高维护能力。

通过上述方案的实施,B公司的设备寿命得到了有效延长,维护成本也得到了降低。

案例三:办公设备维护方案C公司是一家企业服务型公司,每天都会使用大量的办公设备,比如电脑、打印机、电话等。

为了保证这些设备能够正常通信,他们采取了以下维护方案:1.建立网络维护小组,负责网络设备的维护和升级。

2.定期清理办公设备内部的灰尘,保证设备风扇正常运转,避免过热。

3.定期对电脑进行杀毒,防止病毒危害企业信息。

4.标准化办公设备,减少设备的使用误操作,降低维护成本。

通过对办公设备的定期维护和标准化管理,C公司的设备使用寿命得到了延长,维护成本得以降低。

设备维修人员的案例分享

设备维修人员的案例分享

设备维修人员的案例分享在设备维修行业中,维修人员扮演着至关重要的角色。

他们需要具备丰富的维修经验、专业的技术知识和良好的沟通能力,以确保设备能够正常运行并保持高效性。

下面将介绍几个设备维修人员的真实案例,分享他们在日常工作中遇到的挑战和解决问题的方法。

案例一:张师傅是一位资深的设备维修人员,他在一家制造厂工作。

有一天,厂里的关键设备突然出现了故障,导致生产线停工。

张师傅迅速赶到现场,经过仔细检查发现故障是由于电路板烧毁引起的。

他立即联系供应商订购了新的电路板,并在最短的时间内完成更换。

厂家的生产线重新运转起来,避免了不必要的损失。

案例二:刘师傅在一家酒店担任设备维修工程师,他负责保障酒店所有设备的正常运行。

一天,酒店的冷气系统突然失灵,导致客房温度异常升高。

刘师傅第一时间赶到现场,通过仔细检查发现是冷气系统制冷剂泄漏所致。

他立即对泄漏点进行了修复,并重新加注制冷剂。

最终,酒店的冷气系统恢复正常运行,客人们也得以愉快地入住。

案例三:王师傅是一名设备维修人员,他工作在一家大型工厂。

在一次例行检修中,王师傅发现了一台重要设备存在安全隐患,需要立即进行维修以避免潜在的危险。

他迅速向管理部门汇报情况,并组织了专业团队对设备进行了全面维修。

在保障员工安全的前提下,王师傅高效完成了维修任务,得到了工厂领导的高度认可。

通过以上案例的分享,我们可以看到设备维修人员在工作中所面临的各种挑战及其应对的方法。

作为设备维修行业的从业者,他们需要具备敏锐的观察力、快速解决问题的能力以及良好的沟通协调能力。

只有不断提升自身的技术水平和服务意识,才能更好地服务于企业和客户,为设备的正常运行和生产效率的提升做出贡献。

希望通过这些案例的分享,能够启发更多设备维修人员不断提升自我,不断完善技能,为行业发展贡献自己的力量。

设备维护范文案例分析

设备维护范文案例分析

设备维护范文案例分析设备维护在现代工业生产中具有重要的地位,它直接关系到企业的生产效率、产品质量和安全生产。

本文将通过对某公司设备维护范文案例的分析,探讨有效的设备维护策略和经验。

一、背景介绍某公司是一家中型制造企业,主要生产电子产品。

由于设备的大量使用和长时间运行,设备维护成为重中之重。

该公司在实施设备维护方面积累了一定的经验,并且逐渐形成了一套行之有效的维护策略。

二、设备维护策略1. 预防性维护某公司采用了预防性维护的策略,即提前对设备进行定期检查和保养。

每个月,专业的设备维护人员会对所有设备进行全面检查,并根据设备的使用情况制定维护计划。

通过定期更换易损件和对设备进行清洁保养,有效地降低了设备出现故障的风险。

2. 库存管理某公司采用了合理的库存管理策略。

他们根据设备故障的频率和紧急程度,合理安排备件的储备数量。

同时,他们建立了设备保修台账,详细记录设备故障情况和维修过程,以便及时归档和处理。

这种库存管理策略可以减少设备维修工作的延误,并提高设备维修效率。

三、经验总结1. 建立良好的维护文化某公司非常重视设备维护工作,将其视为全员参与的重要任务。

他们定期组织员工培训,并向员工普及一些基本的设备维护知识和技能。

通过培养员工的维护意识,提高他们的设备故障排查能力和快速修复能力,最大限度地减少了设备故障造成的生产停工时间和损失。

2. 运用信息化技术某公司引入了信息化技术解决方案,建立了设备维护管理系统。

该系统可以对设备故障进行记录、分析和统计,实时跟踪设备的状态和维修进度。

通过对故障数据的分析,可以及时发现设备的问题,提前采取维修或更换措施。

信息化技术的引入大大提高了设备维护工作的效率和准确性。

3. 定期进行维护质量评估某公司定期邀请第三方机构对设备维护工作进行评估。

通过对维修记录和设备维护过程的审核,评估机构可以为公司提供专业的建议和改进建议。

这个过程不仅促进了维护质量的提高,而且加强了公司与其他维护服务提供商之间的合作和学习。

设备维修案例分析

设备维修案例分析

设备维修案例分析 SANY标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#唐山分公司一厂设备部设备管理典型案例一、案例正文和案例分析1.一线篦冷机液压管路改造:原篦冷机液压管路使用已到寿命,经常发生液压主管路焊口裂缝漏油现象,2013年累计漏油吨以上,停窑次数达到5次以上,增加较多油耗损失并严重影响窑运转率利用2013年底大修期间,进行一线篦冷机整体管路改造,将主管路改到风室外部,出现问题不用停机条件下可在外面操作修复,同时可避免二次污染;液压缸各支管路增加阀门,可快速有效排查工作异常液压缸;液压管路整体布局重新敷设,减少弯头数量,降低压力损失;泵站出口管路改为高压软管,较少液压冲击引起的振动。

为了进一步避免一二线篦冷机液压油管坏后造成油箱大量跑油。

将一二线篦冷机油箱液位控制改为模拟量带数显液位计,中控室上位画面添加液位显示,液位曲线与液位报警报警。

原来为液位继电器控制,低位报警与低位停车相差100mm,高位报警与停车值相差450mm。

改完后油位显示809mm。

将高位报警设为815mm,低位报警设为790mm ,低位停车设为780mm,延时5秒停篦床改造后液位控制更加精确,液压油管漏油后跑油量由原来的10cm,变为2cm,每次减少跑油量300公斤。

改造后运转良好,未出现漏油现象,管路整体振动较原先有明显好转。

2.二线水泥A磨1#选粉机变频器改造:电机型号TIM-FCKTW-FW-6 380V 90KW该电机型号老,水电阻调速落后,不节能启动有冲击,且滑环碳刷维护量大价格高。

测速机故障较频繁,调速范围小,调速精度差调速不平滑。

调节范围有限选粉细度对水泥质量有影响,更换变频器型号AB-ACS800。

改造后效果:1、电耗大幅度下降,原电机额定电流为180A,现改造后电机实际运行电流平均为50A左右,电能利用率大幅提高。

2、设备运行状况大为改善,调速精度提高,平滑调速运转,设备启动冲击减小。

设备维护方案案例分析

设备维护方案案例分析

设备维护方案案例分析在企业生产环境中,设备的维护至关重要,它涉及到生产线的稳定性和生产效率。

本文将提供一些设备维护方案的案例分析,帮助企业更好地进行设备维护管理,提高生产效率,减少生产成本。

案例一:预防性维护一家生产锅炉的企业一直面临着设备故障频繁的问题,但很少对锅炉进行维护,只有在设备出现问题时才会进行维修。

这导致生产效率下降,甚至生产中断,给企业带来了很多损失。

为了解决这个问题,该企业采取了一系列的预防性维护措施。

首先,对锅炉分析了其使用情况,制定了一个详细的维护计划,包括每次维护的时间、内容、维护人员等。

其次,企业采用了设备远程监控系统,实时监控锅炉运行状态,及时发现设备异常并进行处理。

再次,企业组织了定期的设备维护培训,提高了员工的维护技能和意识。

通过这些措施的实施,该企业设备的故障率明显降低,生产效率得到了提高,企业的生产成本也减少了。

案例二:故障维护一家生产汽车配件的企业在设备故障时总是采取临时修复的方式,没有对设备的故障进行深层次的分析和处理。

这导致故障频繁发生,设备的寿命也缩短了。

为了解决这个问题,该企业采用了故障维护的方式。

首先,企业对设备故障进行分析,找出故障发生的原因。

然后,在进行故障维修时,不仅仅是简单地修理,而是要将故障原因进行解决,从而避免故障再次发生。

最后,企业记录下每次故障的原因和处理方法,为以后的设备维护提供了参考。

通过这些措施的实施,该企业的设备故障率明显降低,设备寿命得到了延长,生产效率和生产质量也得到了提高。

案例三:备件管理一家生产电子产品的企业在设备维护过程中,备件的管理一直存在着问题,常常出现备件缺失或者无法及时更换的情况,导致设备维护延误,影响了生产效率。

为了解决这个问题,该企业从备件管理入手,制定了一套完善的备件管理制度。

首先,企业对备件进行全面的盘点和分类,并建立了备件库存和使用记录。

其次,企业设置备件临界点,达到临界点时及时进行备件的采购和更换。

设备维保的故障案例分析与诊断

设备维保的故障案例分析与诊断

直接观察法
总结词
通过观察设备的外观、声音、气味等表面现象,初步判断设备故障的原因。
详细描述
直接观察法是一种简单直观的故障诊断方法,通过观察设备的外观、声音、气味等表面现象,可以初 步判断设备是否存在异常,如破损、变形、泄漏等。这种方法适用于一些明显的故障,如断线、短路 等。
仪器检测法
总结词
使用专业仪器对设备进行检测,获取相 关数据,分析数据以确定故障原因。
详细描述
数据分析法是一种基于大量数据的故障诊断 方法,通过对设备运行过程中的各种数据进 行分析,如运行时间、工作频率、负载变化 等,找出异常数据,从而判断设备是否存在 故障。这种方法需要建立完善的设备数据记 录和分析系统。
专家诊断系统
总结词
利用专家知识和经验构建的故障诊断系统, 通过推理和判断找出故障原因。
VS
详细描述
仪器检测法是一种定量分析的故障诊断方 法,通过使用各种专业仪器对设备进行检 测,获取相关数据,如电压、电流、电阻 、温度等,然后对这些数据进行处理和分 析,以确定故障的具体原因。这种方法需 要具备一定的专业知识和技能。
数据分析法
总结词
对设备运行过程中的各种数据进行分析,找 出异常数据,从而判断故障原因。
处理措施:根据故障原因进行相应的维修或更换元件, 确保电子设备正常运行。
案例三:化工设备的压力异常
总结词
压力控制系统故障
详细描述
化工设备在运行过程中出现压 力异常,可能是由于压力控制 系统元件的损坏、堵塞或失灵 引起的。
诊断方法定故 障原因。
处理措施
起的。
诊断方法:检查机械设备的运 行记录、润滑状况、负载情况
等,以确定故障原因。
处理措施:根据故障原因进行 相应的维修或更换部件,确保

设备维保案例分析及经验总结

设备维保案例分析及经验总结
设备磨损情况
检查设备的磨损情况,如轴承、 齿轮、链条等关键部位,以预测 设备可能出现的故障和更换周期 。
维护计划制定
维护周期
根据设备状况评估结果,制定合理的 维护周期,包括定期检查、清洗、润 滑等,以确保设备正常运行。
维护内容
明确每次维护的具体内容,包括需要 更换的部件、需要进行的检查等,以 确保维护工作的全面性和准确性。
运行测试
完成维修后进行负载测试 ,确保设备正常运行
维修效果评估
01
设备恢复正常运行,加工出的零 件尺寸符合要求
02
总结维修经验,对类似故障有了 更快速准确的判断和处理能力
02
案例二:预防性维护的实施
设备状况评估
设备运行状况
评估设备的运行状况,包括设备 的性能、运行时间、故障记录等 ,以确定设备维护的优先级和重 点。
引入先进的维保技术
积极引进先进的维保技术和工具,提高维保 效率和准确性。
提高维保人员素质
加强维保人员的培训和管理,提高其技能水 平和责任心。
加强设备日常巡检
定期对设备进行巡检,及时发现和处理潜在 问题。
THANKS
感谢观看
故障率统计
统计设备在维护后的故障率,以评估预防性维护的效果和必 要性,并根据实际情况调整维护计划。
03
案例三:设备改造与升级
设备现状分析
设备老化
设备使用年限过长,部分元器件 磨损严重,故障率较高。
技术落后
设备采用的技术较落后,生产效率 低下,无法满足生产需求。
能耗高
设备能耗较高,增加了生产成本。
改造与升级方案设计
更新关键元器件
能耗优化
对磨损严重的关键元器件进行更换, 提高设备稳定性和可靠性。

设备维护范文案例分析总结

设备维护范文案例分析总结

设备维护范文案例分析总结设备维护是现代工业生产中不可或缺的一环。

良好的设备维护能够保证生产线的正常运转,延长设备的使用寿命,并确保产品质量的稳定性。

本文将通过分析案例来总结设备维护的范文,以期为读者提供有价值的参考。

案例一:化工厂设备维护在一家化工厂中,涉及到大量的设备维护工作。

该厂将设备维护分为日常保养和定期维修两部分。

日常保养包括设备的清洁、润滑以及故障排查等工作。

定期维修则是对设备进行全面检查和维修,以确保设备的健康运行。

通过该案例的分析,我们可以得出以下范文要点:1. 日常保养工作应当始终贯穿于整个设备运行过程中,以确保设备的正常工作状态。

2. 定期维修是设备维护中不可或缺的环节,通过定期检查和维修,能够及时发现并解决设备存在的问题。

3. 对于化工厂等特殊行业,设备维护涉及到更加严格的安全和环保要求,因此在维修过程中需要格外注意相关规定的遵守。

案例二:机械设备维护针对机械设备维护的案例,一家制造企业对设备维护工作进行了规范化管理。

该企业制定了详细的设备维护计划,并且配备专业维修人员。

在设备故障发生时,企业能够迅速响应,及时维修,确保设备的正常运转。

该案例给我们带来了以下范文要点:1. 规范的设备维护计划能够帮助企业制定明确的维护目标和工作计划,提高维护效率。

2. 配备专业维修人员是保障设备维护质量的重要保证,企业应当注重对维修人员的培训和素质提升。

3. 快速响应和及时维修能够减少设备停机时间,降低生产成本,提高生产效率。

结论:通过以上案例的分析,我们可以得出设备维护的范文要点:1. 日常保养和定期维修是设备维护的重要环节。

2. 不同行业对设备维护的要求有所不同,需根据行业特点制定相应的维护计划。

3. 配备专业维修人员和快速响应能够提高设备维护的效率和质量。

设备维护对企业的生产和发展起着至关重要的作用。

通过对范文案例的分析总结,我们能够更好地理解和应用设备维护的方法和技巧,为企业的设备维护工作提供有益的参考和指导。

设备维保中的故障维修案例分享与分析

设备维保中的故障维修案例分享与分析
详细描述
如果设备没有得到及时、正确的维护保养,其性能会逐渐下降,最终导致故障发生。适当的维护保养可以预防故障发生,提高设备的使用寿命。
设备故障维修策略与建议
定期检查
对设备进行定期检查,及时发现潜在故障,避免故障扩大。
预防性维护
根据设备使用情况和制造商建议,进行预防性的维护和保养,延长设备使用寿命。
升级换代
在条件允许的情况下,逐步升级或换代设备,提高生产效益。
பைடு நூலகம்
加强培训
提高维修人员的技能水平,使其能够快速准确地诊断和修复故障。
建立维修档案
建立设备维修档案,记录故障现象、原因、维修过程和结果,为后续维修提供参考。
制定维修计划
根据设备运行情况和维修记录,制定合理的维修计划,确保设备正常运行。
03
02
设备维保中的故障维修案例分享与分析
目录
CONTENTS
设备故障维修概述设备故障维修案例分享设备故障原因分析设备故障维修策略与建议设备故障维修技术发展与展望
设备故障维修概述
请输入您的内容
设备故障维修案例分享
故障描述
故障原因
维修过程
维修效果
01
02
03
04
某机械设备在运行过程中出现异常声响,随后出现振动和温度升高。
在线监测与远程故障诊断技术:利用在线监测系统和远程通信技术,实现对设备运行状态的实时监测和远程故障诊断,方便设备管理人员及时发现和解决故障问题。
绿色维修技术:在设备维修过程中,采用环保、节能、减排的技术和方法,降低维修过程对环境的影响,同时提高设备的运行效率和使用寿命。
谢谢
THANKS
设备恢复正常运行,控制准确、信号传输稳定,性能可靠。

设备维保案例分析与经验分享

设备维保案例分析与经验分享
靠性。
降低维修成本
预防性维护可以减少突发故障导 致的停机时间和维修成本。
提高生产效率
设备稳定运行有助于提高生产效 率,为企业创造更多价值。
维保人员培训与资质认证
培训计划
制定完善的培训计划,提高维保人员的技能水平。
资质认证
对维保人员进行资质认证,确保其具备相应的技能和知识。
培训效果评估
对培训效果进行评估,不断优化培训计划,提高培训质量。
04 未来展望
智能化维保技术的发展趋势
智能化维保技术是指利用物联网、大数据、人工智能等技术 手段,实现设备故障预测、远程监控、智能诊断等功能的技 术。随着技术的不断发展,智能化维保技术将成为未来设备 维保的重要趋势。
智能化维保技术能够提高设备维护的效率和精度,减少维护 成本和停机时间,提高设备的可靠性和安全性。同时,智能 化维保技术还能够实现设备的远程监控和预警,及时发现和 解决潜在问题,提高设备的运行效率。
定期检查
对设备进行定期检查,及时发现 潜在问题,避免故障扩大。
记录与分析
对设备故障进行记录与分析,找出 故障原因,制定相应的维保措施。
预防性维护
采取预防性维护措施,如更换磨损 件、清洗设备等,降低故障发生率 。
预防性维护的重要性
提高设备可靠性
通过预防性维护,及时发现并解 决潜在问题,提高设备运行的可
案例三分析:飞机维修的安全管理与技术要求
安全管理
经验教训
飞机维修涉及高风险作业,需严格遵 守安全操作规程,确保维修人员和乘 客安全。
加强维修人员培训和资质管理,提高 维修质量,确保飞行安全。
技术要求
飞机维修需要专业技术和丰富经验, 维修人员需经过专业培训,掌握相关 技能。

设备故障排除与维修管理实例分析与解决方案总结

设备故障排除与维修管理实例分析与解决方案总结
强化维修人员协作与沟通
加强维修人员之间的协作与沟通,确保故障排除和维修工作的顺利 进行。
解决方案三:提高维修人员技能水平
定期培训与考核
01
定期对维修人员进行培训和考核,提高其专业技能和理论知识
,确保其具备处理复杂故障的能力。
引进先进技术与方法
02
及时引进先进的维修技术和方法,提高维修人员的技术水平和
3
维修管理信息化
完善维修管理信息系统,实现维修流程的信息化 、标准化和规范化,提高维修工作的协同性和效 率。
改进建议
加强预防性维护
推行定期的预防性维护计划,及时发 现潜在故障并进行处理,降低突发故 障的风险。
提高维修人员技能
定期对维修人员进行技术培训和技能 提升,确保他们具备处理复杂故障的 能力。
解决方案
检查阀体和密封件是否磨损或老化,如有需要更换;检查执行机构是否正常工作,排除执 行机构故障;定期对阀门进行维护和保养,保持阀门良好的工作状态。
02 维修管理实例分析
实例一:定期维修管理
总结词
定期维修管理是一种常见的维修策略,通过定期检查和维修设备,确保其正常 运行。
详细描述
定期维修管理通常根据设备的磨损和老化规律,以及使用频率和强度等因素, 制定合理的维修周期。在维修周期内,对设备进行全面的检查、清洁、调整和 必要的更换部件,以预防设备故障的发生。
找出故障原因并采取措施预防类似故障的再次发生。
03 解决方案总结
解决方案一:加强设备日常维护保养
定期检查设备运行
状况
通过定期检查,及时发现潜在的 故障隐患,避免设备在运行过程 中出现突发故障。
实施预防性维护计

制定并执行预防性维护计划,对 设备进行周期性的保养和维修, 延长设备使用寿命。

设备维修案例分析

设备维修案例分析

唐山分公司一厂设备部设备管理典型案例一、案例正文和案例分析1.一线篦冷机液压管路改造:原篦冷机液压管路使用已到寿命,经常发生液压主管路焊口裂缝漏油现象,2013年累计漏油吨以上,停窑次数达到5次以上,增加较多油耗损失并严重影响窑运转率利用2013年底大修期间,进行一线篦冷机整体管路改造,将主管路改到风室外部,出现问题不用停机条件下可在外面操作修复,同时可避免二次污染;液压缸各支管路增加阀门,可快速有效排查工作异常液压缸;液压管路整体布局重新敷设,减少弯头数量,降低压力损失;泵站出口管路改为高压软管,较少液压冲击引起的振动。

为了进一步避免一二线篦冷机液压油管坏后造成油箱大量跑油。

将一二线篦冷机油箱液位控制改为模拟量带数显液位计,中控室上位画面添加液位显示,液位曲线与液位报警报警。

原来为液位继电器控制,低位报警与低位停车相差100mm,高位报警与停车值相差450mm。

改完后油位显示809mm。

将高位报警设为815mm,低位报警设为790mm ,低位停车设为780mm,延时5秒停篦床改造后液位控制更加精确,液压油管漏油后跑油量由原来的10cm,变为2cm,每次减少跑油量300公斤。

改造后运转良好,未出现漏油现象,管路整体振动较原先有明显好转。

2.二线水泥A磨1#选粉机变频器改造:电机型号TIM-FCKTW-FW-6 380V 90KW该电机型号老,水电阻调速落后,不节能启动有冲击,且滑环碳刷维护量大价格高。

测速机故障较频繁,调速范围小,调速精度差调速不平滑。

调节范围有限选粉细度对水泥质量有影响,更换变频器型号AB-ACS800。

改造后效果:1、电耗大幅度下降,原电机额定电流为180A,现改造后电机实际运行电流平均为50A左右,电能利用率大幅提高。

2、设备运行状况大为改善,调速精度提高,平滑调速运转,设备启动冲击减小。

3、水泥细度调节更加有效,更大范围内调节细度,有利于水泥生产质量。

该风机原每小时耗电量为90KW\H,项目建成后每小时可节电约 30 KW\H,按年运转率为73%计算可节电:平均电价为元计, 每年可节省9万元。

设备维修 案例分析

设备维修 案例分析

唐山分公司一厂设备部设备管理典型案例一、案例正文和案例分析1.一线篦冷机液压管路改造:原篦冷机液压管路使用已到寿命,经常发生液压主管路焊口裂缝漏油现象,2013年累计漏油吨以上,停窑次数达到5次以上,增加较多油耗损失并严重影响窑运转率利用2013年底大修期间,进行一线篦冷机整体管路改造,将主管路改到风室外部,出现问题不用停机条件下可在外面操作修复,同时可避免二次污染;液压缸各支管路增加阀门,可快速有效排查工作异常液压缸;液压管路整体布局重新敷设,减少弯头数量,降低压力损失;泵站出口管路改为高压软管,较少液压冲击引起的振动。

为了进一步避免一二线篦冷机液压油管坏后造成油箱大量跑油。

将一二线篦冷机油箱液位控制改为模拟量带数显液位计,中控室上位画面添加液位显示,液位曲线与液位报警报警。

原来为液位继电器控制,低位报警与低位停车相差100mm,高位报警与停车值相差450mm。

改完后油位显示809mm。

将高位报警设为815mm,低位报警设为790mm ,低位停车设为780mm,延时5秒停篦床改造后液位控制更加精确,液压油管漏油后跑油量由原来的10cm,变为2cm,每次减少跑油量300公斤。

改造后运转良好,未出现漏油现象,管路整体振动较原先有明显好转。

2.二线水泥A磨1#选粉机变频器改造:电机型号TIM-FCKTW-FW-6 380V 90KW该电机型号老,水电阻调速落后,不节能启动有冲击,且滑环碳刷维护量大价格高。

测速机故障较频繁,调速范围小,调速精度差调速不平滑。

调节范围有限选粉细度对水泥质量有影响,更换变频器型号AB-ACS800。

改造后效果:1、电耗大幅度下降,原电机额定电流为180A,现改造后电机实际运行电流平均为50A左右,电能利用率大幅提高。

2、设备运行状况大为改善,调速精度提高,平滑调速运转,设备启动冲击减小。

3、水泥细度调节更加有效,更大范围内调节细度,有利于水泥生产质量。

该风机原每小时耗电量为90KW\H,项目建成后每小时可节电约 30 KW\H,按年运转率为73%计算可节电:平均电价为元计, 每年可节省9万元。

设备维保案例分析及启示

设备维保案例分析及启示
有效的保养。
建立设备维护保养考核机制, 对设备维护保养工作进行监督 和评估,确保保养工作落到实
处。
建立完善的维修管理体系
01
制定设备维修管理制度,明确设备维修流程、责任 分工及维修标准。
02
建立设备维修档案,记录设备维修历史、故障原因 及处理方法,为后续维修提供参考。
03
建立维修配件库存管理制度,确保常用维修配件的 充足供应,提高维修效率。
3
故障影响
导致生产流程中断,产品质量下降,存在安全风 险
故障诊断与定位
诊断方法
通过仪表监测数据、工艺流程分析和故障树分析,确定故障 原因
定位过程
检查反应器内部结构,发现某处热交换器出现堵塞,导致热 量无法散
维修过程及结果
维修方案
对热交换器进行清洗、修复,更换损坏的零 部件
维修过程
按照维修方案逐步实施,确保安全措施到位
制定清晰、全面的维修流程图, 明确各环节的责任人和操作步骤 ,提高维修效率。
维修进度监控
建立维修进度监控机制,实时跟 踪设备维修状态,确保维修工作 按时完成。
维修反馈机制
建立维修反馈机制,及时收集维 修过程中的问题和改进意见,持 续优化维修流程。
维修人员培训
01
培训需求分析
根据维修人员的技能水平和岗位 职责,分析培训需求,制定针对 性的培训计划。
提高维修人员素质
加强维修人员的培训和技能提升,提高维修质量和效率。
建立信息反馈机制
及时收集设备运行数据,分析故障原因,优化维修策略。
06
启示与建议
加强设备维护保养意识
定期开展设备维护保养培训, 提高员工对设备维护保养的重
视程度。
制定设备维护保养计划,明 确保养周期、责任人及保养 内容,确保设备得到及时、

设备维保的案例分析与教训

设备维保的案例分析与教训

2. 及时更新设备
建立完善的设备管理制度,定期对设备进 行全面检查和维护,确保设备处于良好状 态。
对于已超过设计寿命的设备,应立即进行 更换,避免因设备老化引发事故。
3. 提高安全意识
4. 加强应急预案
加强员工的安全培训和教育,提高操作人 员的安全意识和应对突发情况的能力。
制定针对设备故障的应急预案,确保在事 故发生时能够迅速、有效地应对,降低事 故损失。
04
案例四:备件管理不善导致
设备维修延误
案例描述
• 某化工厂因压缩机故障停机,维修人员发现所需备 件库存不足,需紧急采购。但由于采购流程繁琐、 审批时间长,导致维修工作延误,给企业生产带来 较大损失。
故障原因分析
1. 备件库存不足
未充分预测设备故障风险,备件库存管理不善,导致关键备件缺 失
操作人员在进行日常检查时,错 误地将一个阀门关闭,导致反应 器内压力迅速上升。
2. 缺乏培训
操作人员没有接受过足够的操作 和维护培训,对设备的结构和原 理了解不足。
3. 安全措施不足
工厂没有为操作人员提供足够的 安全指导和应急措施,导致在发 生故障时无法及时处理。
教训与改进措施
采购流程设计不合理,审批环节过多,延长了采购时间。
3. 沟通不畅
维修人员与采购部门之间沟通不充分,缺乏有效协作。
教训与改进措施
1. 加强备件库存管理
建立完善的备件库存管理制度,定期检查库 存情况,确保关键备件充足。
3. 加强部门间沟通协作
维修人员与采购部门应保持密切沟通,确保 备件需求及时传递并得到满足。
02
案例二:维护不当导致的设
备损坏
案例二:维护不当导致的设备损坏

设备维保案例解析与效果评估

设备维保案例解析与效果评估

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案例二:某医院的医疗设备维保经验
总结词
专业性、安全性、高效率
详细描述
该医院在医疗设备维保方面积累了丰富经验,注重专业性和安全性。通过高效的 维保流程,确保医疗设备的稳定运行,为患者提供优质的医疗服务。
案例三:某航空公司的飞机设备维保策略
总结词
精细化、可靠性、持续性
详细描述
该航空公司采用精细化、可靠性高的飞机设备维保策略。通过持续性的维护和检查,确保飞机的安全性和性能, 提高航班准点率和乘客满意度。
制度完善
制定完善的设备维护制度,明确维护 责任、标准和要求,确保维护工作的 规范化和标准化。
引入先进的设备维护技术和工具
要点一
技术引进
要点二
工具升级
积极引进先进的设备维护技术和工具,提高维护工作的效 率和准确性。
对现有设备维护工具进行升级和改造,提高其使用性能和 维护效果。
05
结论与展望
总结设备维保案例解析与效果评估的经验教训
通过分析设备维护成本效益,可以评估 设备维护的经济效益,为企业的决策提 供依据。
VS
详细描述
设备维护成本效益是指设备维护成本与维 护效益的比值。通过对设备维护成本效益 的分析,可以了解设备维护的经济效益, 判断设备的投资回报率和使用价值,为企 业制定合理的设备维护策略提供依据。
03
设备维保效果评估实践
设备使用寿命评估
总结词
评估设备使用寿命是衡量设备维护效果的重要指标,可以反映设备的耐用性和可靠性。
详细描述
设备使用寿命是指设备从投入使用到报废的累计工作时间。通过对设备使用寿命的评估 ,可以了解设备的耐用程度和维护情况,判断设备的性能和可靠性,为设备的更新和替

设备维修人员的案例分享

设备维修人员的案例分享

设备维修人员的案例分享在现代社会,各种设备的维修保养工作不可或缺。

设备维修人员是维护设备良好运转的中坚力量。

他们积累了丰富的经验,也遇到了各种各样的案例。

在本文中,将分享一些设备维修人员的真实案例,通过这些案例可以更好地了解他们的工作和挑战。

案例一:机械设备故障一位设备维修人员叫李明,他曾经遇到了一台大型机械设备的故障。

这台设备是一个关键的生产设备,一旦发生故障会对整个生产线造成严重影响。

李明首先对设备进行了全面的检查,发现了故障部位。

然而,在修复过程中,他意识到所需的备件短缺,该备件需要从国外订购,交货周期较长。

为了解决这个问题,李明联系了供应商并加班加点跟进配送进度。

最终,备件按时到货,李明顺利完成了设备的修复工作,使生产线重新正常运转。

这个案例展示了设备维修人员需要面对的挑战:及时诊断故障、快速寻找解决方案、沟通协调供应商等。

他们需要在工作中克服各种困难,并始终保持积极的工作态度。

案例二:电子设备故障电子设备的故障也是设备维修人员常常遇到的问题。

刘涛是一位电子设备维修人员,他分享了一个他曾经遇到的案例。

某天,他接到了一个手机维修的任务。

手机主人说手机无法开机,屏幕一片漆黑。

刘涛通过观察和检测,初步确定了问题可能出现在手机的主板上。

然而,修复主板需要一些专用工具和技术,刘涛决定将手机送到公司的专业维修中心。

在维修中心,刘涛和其他工程师一起合作,利用微控制器技术对主板进行了修复。

经过几个小时的努力,他们成功地将手机恢复正常,主人对修复结果非常满意。

这个案例展示了设备维修人员的专业知识和团队合作能力。

他们需要不断学习和了解最新的技术,以适应不断变化的设备维修需求。

案例三:通讯设备故障通讯设备在现代社会中起着重要的作用。

一旦出现故障,将对人们的生活和工作产生严重影响。

杨华是一位通讯设备维修人员,他在一次故障排除过程中遇到了一个复杂的案例。

一家公司的主要通讯网络出现了问题,员工无法正常进行电话和互联网通讯。

工程机械维修技术分享经验案例分享

工程机械维修技术分享经验案例分享

工程机械维修技术分享经验案例分享工程机械在各个领域的建设项目中扮演着重要的角色,为了确保工程机械的正常运行,维修技术显得尤为重要。

本文将分享一些工程机械维修的经验案例,希望对读者在实际操作中有所帮助。

一、案例一:液压系统故障排除液压系统是工程机械的关键部件之一,也是常见的故障点。

有一次,一台挖掘机在使用过程中液压系统失去了动力,无法正常工作。

经过检查,发现液压系统中的液压泵失去了供油能力。

我们首先检查液压泵的进油管路,发现进油口有阻塞的现象。

我们采用清洗的方法清除了阻塞物,但问题依旧存在。

最后,我们检查到液压泵的液压阀卡住,导致无法正常工作。

我们将液压阀拆卸清洗后重新安装,问题得到了解决。

二、案例二:电气系统故障排除电气系统是工程机械的重要组成部分,也是常见的故障点之一。

有一次,一台推土机的电气系统出现了故障,无法启动。

我们首先检查了电池的电量,发现电池电量充足。

然后,我们检查了关键的电路连接是否松动,发现连接稳固。

最后,我们发现了一个继电器损坏,导致电流无法正常通过。

我们更换了继电器,解决了故障。

三、案例三:机械部件维修工程机械的机械部件在长时间使用后容易出现磨损和疲劳,需要及时进行维修。

有一次,一台起重机的起重臂出现了断裂的情况,无法正常使用。

我们首先将断裂处进行清洁,然后采用焊接的方法进行修复。

修复后,我们进行了质量检查,确保焊接部位的牢固度。

最后,我们对整个起重机的机械部件进行了检查和维护,确保了安全使用。

四、案例四:润滑系统故障排除润滑系统是工程机械正常运转的基础,一旦出现故障会严重影响工程机械的使用寿命。

有一次,一台装载机的润滑系统无法正常工作,没有润滑油润滑机械部件。

我们首先检查润滑系统的油流是否通畅,发现润滑泵的输油管路出现堵塞。

我们用适当的方法清洗了输油管路,确保油流通畅。

最后,我们对润滑系统中的滤清器进行了更换,以确保油质的清洁。

故障得到了解决,润滑系统恢复正常。

通过以上案例分享,我们可以看到工程机械维修技术的重要性。

设备维护方案案例分析

设备维护方案案例分析

设备维护方案案例分析设备维护是保证设备长期稳定运行和延长设备使用寿命的重要环节。

而设备维护方案的制定和执行对于设备效率和能力的提升至关重要。

本文将通过案例分析,介绍几种设备维护方案,并探讨它们的优缺点以及在什么场景下适用。

案例一:定期保养某公司在启动设备维护计划时,选择了传统的定期维护方案,即定期对设备进行保养和维护。

具体包括定期检查并更换设备磨损的部件、清洁设备及维护设备的紧固件等,具体频次和内容根据设备使用时间和使用状态而定。

优点: - 保养和维护具有长期预防保护作用,能够减少故障的发生- 维护时间可提前安排,生产计划更清晰,减少生产中断时间 - 可以保证设备不会因为长时间使用而导致故障的发生,延长设备使用寿命缺点: - 维护成本较高,定期必须将设备停机进行维护 - 不同设备的维护周期需要进行管理,需要耗费一定成本定期保养适用于设备使用频次较高的场景,如生产线等,具有稳定的生产负载和维护成本,可以在设备正常使用期间提前对其进行维护。

案例二:随机保养某公司在设备维护方案的定期保养中发现,由于不同设备使用状况差异较大,过度集中保养时间段会影响日常生产,因此决定实行随机保养。

具体做法为在设备使用期间,根据设备状况及运转情况发现存在问题时进行维护。

优点: - 可根据实际使用情况,避免由于时间固定而导致的机械损耗或生产线停步 - 维护时间相较于定期保养短,成本低 - 可以根据实际情况灵活调整维护时间,充分利用设备缺点: - 需要定期检查设备状态,及时发现设备的问题,避免故障发生 - 设备维护需要随时可能进行,对人员和设备安全有一定要求随机保养适用于设备使用周期分散或需要随机使用的场景,例如建筑等行业,需要随时可以进行维护并保证设备的稳定使用。

案例三:预测维护某公司在设备生产及维护周期较长昂贵的环节中,采用了预测维护的方案。

这个方案利用设备传感器数据分析和建模,实现设备故障预警,并进行预测维护。

预测维护的特点是基于从设备的实时、历史和以往维护记录中获取和分析数据,识别设备故障的早期迹象和预测设备故障发生的可能性。

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唐山分公司一厂设备部设备管理典型案例
一、案例正文和案例分析
1.一线篦冷机液压管路改造:原篦冷机液压管路使用已到寿命,经常发生液压主管路焊口裂缝漏油现象,2013年累计漏油3.5吨以上,停窑次数达到5次以上,增加较多油耗损失并严重影响窑运转率利用2013年底大修期间,进行一线篦冷机整体管路改造,将主管路改到风室外部,出现问题不用停机条件下可在外面操作修复,同时可避免二次污染;液压缸各支管路增加阀门,可快速有效排查工作异常液压缸;液压管路整体布局重新敷设,减少弯头数量,降低压力损失;泵站出口管路改为高压软管,较少液压冲击引起的振动。

为了进一步避免一二线篦冷机液压油管坏后造成油箱大量跑油。

将一二线篦冷机油箱液位控制改为模拟量带数显液位计,中控室上位画面添加液位显示,液位曲线与液位报警报警。

原来为液位继电器控制,低位报警与低位停车相差100mm,高位报警与停车值相差450mm。

改完后油位显示809mm。

将高位报警设为815mm,低位报警设为790mm ,低位停车设为780mm,延时5秒停篦床改造后液位控制更加精确,液压油管漏油后跑油量由原来的10cm,变为2cm,每次减少跑油量300公斤。

改造后运转良好,未出现漏油现象,管路整体振动较原先有明显好转。

2.二线水泥A磨1#选粉机变频器改造:电机型号TIM-FCKTW-FW-6 380V 90KW该电机型号老,水电阻调速落后,不节能启动有冲击,且滑环碳刷维护量大价格高。

测速机故障较频繁,调速范围小,调速精度差调速不平滑。

调节范围有限选粉细度对水泥质量有影响,更换变频器型号AB-ACS800。

改造后效果:1、电耗大幅度下降,原电机额定电流为180A,现改造后电机实际运行电
流平均为50A左右,电能利用率大幅提高。

2、设备运行状况大为改善,调速精度提高,平滑调速运转,设备启动冲击减小。

3、水泥细度调节更加有效,更大范围内调节细度,有利于水泥生产质量。

该风机原每小时耗电量为90KW\H,项目建成后每小时可节电约30 KW\H,按年运转率为73%计算可节电:平均电价为0.5元计, 每年可节省9万元。

该项目设备部电气人员完全自行安装调试当年即可收回变频器成本。

3.生料入窑系统改造:一线25.11均化系统技术改造一线25.11均化系统,采用库下鼓风出库进行均化,每个库有分配器1套,均化阀2套,截止阀2套。

相互配合达到物料均化效果。

运行30年,设备老化严重截止阀不能正常却换,起不到均化作用。

通过对其他公司的考查,结合我厂现有均化系统实际情况将截止阀改为电动球阀。

测量现场管路尺寸,与厂家核查备件尺寸、提出技术要求,利用原来的电气线路进行技术改造恢复了均化系统,改善了入窑的生料质量,提高了熟料质量。

二线依宝库下料系统使用SIMENS-S5 PLC下料控制,控制系统老化、控制设备多、维修困难。

现场8个电动挡板挡板,8个气动挡板,16个截止阀配合进行出库均化。

由于出库料波动大造成生料标准仓料位波动,造成入窑生料称波动将现场7号与8号挡板控制与原来的S5系统甩开,控制电缆引入20站PLC,中控室加装上位控制,下位加装控制程序,与标注仓料位进行连锁。

有效的控制了标准仓料位,满足了生料粉均化效果,实现了入窑生料品质的稳定,提高了熟料的煅烧质量。

4. 2013年12月二线2A水泥立磨主机电流波动大、振动报警,机械维修人员检查发现立磨#1辊套炸裂,此辊套为2009年初的日本原装辊套,当时进口单价约40万元安装力矩为5000N/M并且需要安装下部调整垫,造价很高而且更换困难,我部门技术人员通过之前的技术论证威克莱国产辊套单价10万
元,质量稳定安装更换方便价格合理,此次更换确定使用次方案,此在保证使用的前提下,实现主机设备国产化维修更换,将已损坏的进口辊套30小时内完成更换(进口辊套更换需要80小时),现二线2A水泥立磨180t/h台效立磨运行稳定效果良好。

二、案例要点
上述案例都是对日常生产运行期间发现的设备问题:发现设备缺陷通过技术积累进行判断制定有效地解决方案各专业配合实施形成实际有效地维护,促进了生产稳定运行,同时也提升了维修人员的技术技能。

三、总结
唐山分公司一厂设备部认真落实公司各项管理,以科技进步促进降本增效,立足生产实际加强设备管理,不断摸索我公司水泥生产线的自身特点,克服系统设备不同型号、不同制式、不同年代、完善设备兼容性、旧设备技术改造、国产化替代等设备管理工作。

通过技术人员的共同努力为公司的水泥生产保驾护航。

唐山分公司一厂设备部2014年1月22日。

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