烟气系统(脱硫调试方案)

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烟气系统启动调试方案

批准:

审核:

编制:

重庆渝电烟气脱硫技术咨询有限公司

二00四年月日

1.工艺系统名称及描述 (2)

2.系统调试前应达到的条件 (3)

3.分步试运程序 (4)

4.安全注意事项 (19)

1.工艺系统名称及描述

烟气系统主要包括增压风机、GGH及其吹灰器、导流板、烟

气挡板、膨胀节、密封系统烟道等。烟道设有适当的取样接口、实验接口和人孔。b5E2RGbCAP

从#1、#2炉来的原烟气分别通过各自的入口原烟气挡板、增

压风机、增压风机出口原烟气挡板后汇成一路,经GGH由146° C 降温至109° C后进入吸收塔。除去SO2的净烟气从吸收塔顶部引出又由GGH加热至80° C以上分成两路,分别通过各自的出口净烟气挡板进入烟囱,排至大气。plEanqFDPw

烟道上还装设有旁路挡板以保证FGD解列时主机能正常运

行。为保证两台增压风机在锅炉负荷不等时能并列运行,在升压风机前设置平衡联络烟道并装有联络挡板,以平衡两台增压风机的流量。所有挡板均采用双百叶窗式。在FGD运行过程中,入口

原烟气挡板、增压风机出口原烟气挡板、出口净烟气挡板开启,旁路挡板关闭;当FGD系统或锅炉发生事故时,旁路挡板完全开启,原烟气挡板、升压风机出口挡板、净烟气挡板关闭,吸收塔排烟挡板开启,烟气通过旁路挡板进入烟囱排至大气。DXDiTa9E3d 为了防止烟气在挡板中的泄漏,设有密封空气系统。其中入口原烟气挡板、旁路挡板、出口净烟气挡板和烟道联络挡板共用一套密封空气系统包括2台密封空气鼓风机<1用1备),2台电加热器。增压风机出口挡板由于压力较高单独设置一套密封空气系统,包括2台密封空气鼓风机<1用1备),2台电加热器。所有密圭寸气压力至少比烟气压力高0.5kpa。RTCrpUDGiT

增压风机位于GGH的上流,处于干态条件。增压风机为电动

静叶可调控制器的轴流式风机。增压风机包括静叶执行器、电机< 含电机油系统及冷却系统)等冷却风机等。风机产生的流量和压

力是由可变静叶来控制的。5PCzVD7HxA

GGH选用回转再生式烟气换热器,采取主轴垂直布置。在原

烟气冷端设有吹灰器,FGD运行时为防止GGH传热面结垢吹灰器

可通过压缩空气或高压水进行定时清洗,当FGD停运时可用低压

水离线冲洗。GGH由低泄漏密封风机送来的密封空气进行密封,

保证泄漏率V 1% jLBHrnAlLg

2.系统调试前应达到的条件

2.1所有热工测点位置安装正确,布置合理,信号传输正常;

2.2所有挡板、电动门、气动门、手动门等进行了开、关实

验,并有记录可查;

2.3所有烟道、管道系统已联结、安装完毕;

2.4所有箱、罐设备及系统等完成了冲洗、冲管和试压工作;

2.5所有就地控制盘已实现就地/远方控制;

2.6电气系统各设备、系统调试实验工作结束,能保证正常供

电;

2.7仪控系统安装完毕,接线正确,各项报警值、保护跳闸值

已设定;

2.8各设备单机试运转工作结束,川电二公司已提供出单体调试

即以下设备、系统的调试质量检验及评定

验收签证:XHAQX74J0X

2.8.1升压风机试转正常;

282 GGH试转正常;

283密封风机试转正常;

2.8.4低泄漏密封风机试转正常;

2.8.5吹灰器试转正常;

2.8.6吹灰器高压水泵试转正常;

2.8.7各挡板开关实验正常;

2.8.8其余需单体试转的设备均试转正常;

2.9川电二公司已提供未完工程清单,并确定未完工程不影响本系

统的分部调试工作。

2.10确保足够的照明<如果需要,安装现场照明设备)。

2.11消施设施备妥待用。

2.12公用系统及辅助系统调试完毕,随时可用。

3分部试运的程序

3.1系统检查

3.1.1烟道的检查

(1>各烟道完好保温齐全。

(2>内部已清扫干净无遗留物,各人孔门检查后应严密关闭。

(3>烟道内防腐层应完好无脱落。

3.1.2增压风机的检查

(1>风机的入口集气箱和出口扩压管连接牢固,膨胀自由;

(2>润滑油系统无异常,并启动油泵试转正常,冷油器完好;

(3>冷却风机及加热器完好无异常;

(4>静叶叶片角度在最小,手摇静叶就地操作机构动作灵活,检查风机实际开度与指示相符后,将手动切换为自动;LDAYtRyKfE

3.1.3挡板及密封系统的检查

(1>各挡板的电动执行装置应完好,连杆、拐臂连接牢固,就地用手摇各挡板应开关灵活,无卡涩现象,挡板开关位置指示正确,并处于自动位置。Zzz6ZB2Ltk

(2>挡板的密封风机外形完好,靠背轮连接牢固,旋转灵活,无卡涩现象,地脚螺丝牢固,保护罩完整牢固。

(3>密封风机的进、出口管道应安装牢固,密封空气进气电动门和净烟气进气门应关闭,其电加热装置完好并处于停运状态。dvzfvkwMI1

(4>各挡板密圭寸装置完好,密圭寸管道畅通。

3.2增压风机实验

3.2.1增压风机各项实验结束,即:

3.2.1.1增压风机运行中的保护跳闸:

增压风机电机轴承温度>100C,延时10s

机壳振动>7.1mm/s-0.283mm

风机启动一分钟后入口原烟气挡板未开启

增压风机润滑油压低<如0.015Mpa)系统发出“整个供油装

置断油”声光报警。

3.2.1.2 增压风机的允许启动条件

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