基础工业工程课程设计
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《基础工业工程》
课程设计
学院:机械工程学院
专业:工业工程
班级:1
学号:
姓名:
指导教师:
提交时间:一、装配线概况
本课程设计研究的是一级蜗轮蜗杆减速器的装配过程。在这条装配线上,计划月产量为4800件,每月工作28天,每天工作8小时。一级蜗轮蜗杆减速器的装配结构图如图1所示,BOM(Bill of Materials)表如表1所示。
图1减速器装配结构图
产品名称一级蜗轮蜗杆减速器设计日期2010—8 层次零件编号零件名称数量/产品自制或外购
001000蜗轮蜗杆减速器1自制
100110箱盖1外购
100120箱座1外购
100130轴1外购
100140端盖(右、后)2外购
100150端盖(左)1外购
200210垫圈3外购
200220注油塞1外购
200230大螺栓4外购
200240小螺栓12外购
各操作工人的生产负荷尽量均衡,减少工人忙闲不均现象,使之按生产节拍运转和高效率生产,是极具现实意义的。
一级蜗轮蜗杆减速器的装配主要包括右端盖的安装、左端盖的安装、轴的安装、箱盖的安装、后箱盖的安装、注油塞安装等工序组成。在该装配线上共有6个工位,实际生产流程及各工位操作内容如图2所示.
图2 减速器装配流程
二、生产线现状及问题
1、生产线的作业测定
作业时间是核算生产线平衡率的基础数据,也是找出瓶颈工位的依据。本研究采用秒表测时方法对生产线6个在线工位进行测定,结果如图3所示。
图3 各工位的标准时间
从以上搜集到的时间数据可以看出,除工位1、工位2和工位3基本符合生产节拍以外,其余各工位均远小于生产节拍,其中,工位4、工位5和工位6的标准时间分别为53s、56s、30s远小于其他各个工位,能力过剩,造成资源浪费,操作工人一直十分空闲,多数时间处于等待状态。如果能将过剩的生产能力有效利用起来,生产效率必定会有大幅度提高。
2、生产线平衡分析
生产不平衡最大时间损失:
%100m ⨯⨯=
)
节拍()实际工位数目()
任务时间总和(平衡率CT T P
生产不平衡损失率=1-平衡率=%=%
由以上计算可知,在生产过程中,有%的时间由于产线配置不平衡而损失了。生产线生产不平衡最大时间损失为106s ,不平衡最大时间损失非常大,该生产线存在很大的改进空间。 生产线的第一次优化分析 1、作业分解与重排
由于该生产线各工位时间差相当大,各操作工人的生产负荷不均,我们希望对各工位的生产作业进行重新分配,以优化生产线平衡现状。首先,我们对各工位进行作业分解,如表2所示:
表2 各工位作业分解
工位
基本作业
作业说明
完成时间(s ) 1
A 安装垫圈和右端盖 10 106
B
拧紧相应的三颗小螺栓 96 2
C 安装垫圈和左端盖
21 136
D
扭紧左端盖对应的三颗小螺栓 115 3
E 安装轴
15 121 F
扭紧前端盖对应的两颗小螺栓 106 4
G 安装箱盖
4 53 H
扭紧箱盖对应的四颗大螺栓 49 5
I 安装垫圈和后端盖
3 56
J
扭紧后端盖对应的三颗小螺栓 53 6
K 扭紧前端盖所剩的一颗小螺栓 22 30 L
扭紧注油塞
8
合计
502 结合产品特征及各基本作业的实际装配顺序,作出工作网络图,如图4所示。
图4 工作网络图
2、工位分析
通过对各工位进行作业分解,结合工作网络图,我们对部分工位进行了重点分析:
工位4、5、6操作分析
工位4、5、6所用时间相对很短,能力过剩。工人的任务量相对其他工序小很多。工序总用时中等待时间过长,即这3个工位的操作工人大部分时间是在等待。
通过以上分析,结合生产的实际情况,运用动作经济原则和整个生产线工作量平衡理论,利用ECRS 原则,充分利用现有资源提高生产能力,将工位4、工位5、工位6的作业合并为新的工位4的基本作业,从而形成新的工位作业分配表,如表3所示。
表3改善后的作业分配
工位
基本作业
作业说明
完成时间(s ) 1
A 安装垫圈和右端盖 10 106
B
拧紧相应的三颗小螺栓 96 2
C 安装垫圈和左端盖
21 136
D
扭紧左端盖对应的三颗小螺栓 115 3 E 安装轴
15
121
F 扭紧前端盖对应的两颗小螺栓 106 4
G 安装箱盖
4 139 H 扭紧箱盖对应的四颗大螺栓 49 I 安装垫圈和后端盖
3 J 扭紧后端盖对应的三颗小螺栓 53 K
扭紧前端盖所剩的一颗小螺栓
22
L
扭紧注油塞
8
合计
502
3、第一次优化效果
经过对各工位作业进行合理的调整,整个生产线的生产率已经得到明显的提高,具体表现在:
① 生产成本方面
将生产能力明显过剩的原工位4、5、6合并在一起,从而,取消了原工位5和原工位6,减少两个工位,从而减少两名工人,节约了人工成本。
② 时间研究方面
对改善后的各工位再次进行秒表时间研究,测得各工位的标准时间如图5所示。
图5 改善后的工位负载
由上图我们发现,经过改善后各工位操作时间渐趋平衡,大部分工位操作时间相差不大。工位4的操作时间相对较长,有待进行进一步优化。 ③生产线平衡方面 生产不平衡最大时间损失:
T Max -T M1in =139-106=33(s)
%100m ⨯⨯=
)
节拍()实际工位数目()
任务时间总和(平衡率CT T P