汽轮机#4轴承Y向振动大原因分析及故障处理

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汽轮机#4轴承Y向振动大原因分析及故障处理

摘要:汽轮机运行中轴承振动大,可能造成轴瓦乌金龟裂、隔板汽封磨损、端

部轴封磨损、转动部件材料的疲劳强度降低等危害和后果;通过对汽轮机#4轴承

Y向振动大进行全面检查、分析,找出故障产生原因并采取相应处理措施,确保

汽轮机长期安全稳定运行。

关键词:汽轮机、轴承、端部轴封、隔板汽封、油温、瓦温、振动

一、概述

福能(贵州)发电有限公司装机容量为2x660MW,汽轮机由哈汽厂生产,机组型号

N660-24.2/566/566,高中压采用合缸结构,静叶片采用预扭装配式,高中压叶顶汽封、隔板

汽封采用小间隙汽封形式。低压模块采用低压缸与轴承箱双落地结构,末级叶片长1029mm;配哈汽厂生产的QFSN2-660-2型同步汽轮发电机,励磁机配稳定支持轴承,共9只支持轴承

与1只推力轴承。

#4轴承由四组垫块支撑的具有自位功能的可倾瓦轴承,可倾轴承由四块浇有巴氏合金钢

制瓦组成,具有径向调整和润滑功能,轴承壳体分上下两半水平中分。(具体结构见图1)

图1 #4轴承结构图图2 #4轴承Y向振动变大趋势图

二、故障介绍

2018年10月18日开始,#1机#4轴承Y向振动开始出现异常波动(最大 140um),此后,异常波动值逐步增大,11月26日最大波动达到530.99um。在#4轴承Y向振动异常波动期间,#4轴承X向振动维持在65um~115um,#4轴承盖振动在10um左右,#4轴承体存在

异音; 5 X、5Y振动维持在85um左右,有瞬间波动最大到136um,又迅速恢复到85um左右;#3、#4、#5轴承瓦温、油温、回油温度正常。用听针倾听轴承盖内有碰撞的声音传出,

传出的声音时大时小,没有连续,且波动大时声音跟着增大,波动小时声音跟着减小。(#4

轴承Y向振动趋势见图2)

三、原因分析

通过“鱼骨图”分析,振动大可能原因有:轴承安装配合间隙过大、瓦块不能自动复位、

瓦块弹簧卡涩;轴承箱底座有间隙、轴承箱盖钢度不够失稳、油挡碰磨;转子叶片损坏、动

静间隙小、轴向膨胀距离不够、动静部分碰磨等。

图3 #4轴承Y向振动变大分析鱼骨图

四、处理措施

1、在机组运行期间做了如下工作:

1.1、将#4 轴承4Y振动测量通道与4X振动测量通道进行对换,确定#4 轴承4Y振动测量

通道无屏蔽干扰。

1.2、启动顶轴油泵对#4轴承油膜进行扰动,观察#4 轴承Y向振动,无好转仍波动大。

1.3、将#4X、#5X振动通道,#4Y、#5Y振动通道进行对换,确定通道无异常。

1.4、为减小#4轴承Y向振动异常波动引起机组误动的概率,鉴于#5轴振瞬间最大振动值129um,将#5X、 #5Y振动报警值由 125um 改为 160um。

1.5、增加了#4轴承盖振动值涨到25um时画面报警。

2、停机处理:

2.1、在2019年01月28日利用机组调停的时机对#4轴承进行解体检查,发现右侧上部可倾瓦块的定位销孔磨损严重(磨损量2mm);轴承壳体销孔磨损0.6mm;左侧下瓦块的定位块垫铁碎裂为两半(见图4);轴瓦右侧间隙实测1.15mm,瓦盖左侧间隙实侧0.09mm,瓦盖左侧间隙实侧0.16mm,都大于要求值;右侧瓦块与壳体的弹簧孔、销孔不同心,导致瓦块在运行中卡涩不能自如复位,有撞击转子发出碰撞声。

图4 左侧下瓦块的垫块断裂图片

2.2、问题处理:

1)把瓦块、壳体磨损部位补焊,进行机械精加工;

2)把断裂的垫块进行更换;

3)把右侧瓦块与壳体的弹簧孔、销孔不同心部位进行打磨、修刮,圆滑过度;

4)把轴瓦顶隙、瓦盖紧力调整至要求范围内;

a轴瓦顶隙配合要求:0.92~1.02mm,修后左侧实测数据:0.98mm,修后右侧实测数据:0.96mm;(在右侧垫块处加不锈钢垫片0.20mm)

b瓦盖配合要求:过盈0.08mm,修后左侧实测数据:紧力0.05mm,修后右侧实测数据:紧力0.06mm(在左侧调整垫块处加0.12mm不锈钢垫片,在左侧调整垫块处加0.22mm 不锈钢垫片)。

2.3、轴承检修完成后,于2019年2月14日开机,4X、4Y轴颈振动在合格范围内(均小于76um,);轴承瓦温、回油温均无异常;用听针聆听轴承内部无碰撞声。

五、结论

造成#4Y轴颈振动大的主要原因是轴承右侧瓦块顶隙过大,瓦盖间隙过大,导致轴承与瓦块稳定性不好,机组运行中振动逐步增大,瓦块与轴颈的撞击力增大,导致瓦块与壳体严重磨损、左侧下瓦块垫块断裂;

在今后的机组检修中提高检修质量,保证各项配合间隙符合设计要求,回装过程中准确测量,回装到位,方能保证机组安全长期稳定运行。

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