高炉出铁沟长寿化实践

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浅谈高炉出铁沟长寿化

浅谈高炉出铁沟长寿化

5 主铁沟维护—— 热喷补技术
热 喷补技 术是 主沟 维护 的重要措 施 , 它 对 土沟 局 部侵 蚀较 厉害 部位 及时进 行修 补 , 延 长 了主沟 的使用 寿命 , 降低 了 _作 的劳 动 I : 强度 和主沟 耐火材 料 的消耗 , 需人 工进行 无 烘 烤 。 沟损坏 较快 的部位 是氧 化脱 碳区 和 土 渣 蚀 区 ,撇渣 器 的过眼 部位渣 铁冲 刷严 重 。 主 沟氧 化 脱碳 和 渣蚀 损坏 严 重 , 线 以 渣 下部位 侵蚀较 轻 ,不易拆 除 , 加 了 作 的 增 [ 劳动 强度和 耐火材 料 的浪 费。 喷补 施工 是 热 利 用压 缩 空气 作 为喷补 耐火 材料 的载体 , 将 耐材和 水在 喷枪 内混合 后喷射 到 施工部 位 。 根 据渣 系情 况 ,喷 补料 属 于高铝质 喷补 料 , 加 入特 殊 的粘 结 剂、添加 剂 , 有很好 的 粘 具 结强度 及 很强 的抗 冲刷 、 腐蚀性 能 。 抗 喷补 时主 沟壁 处在 高温 状态 ( 呈红 色 ,温度 大约 在 8 0C以上 ) 补效 果最佳 。出铁 后 ,及 时 0 ̄ 喷 放 净撇渣 器和 土沟 内的积铁 , 速清 净残 渣 迅 残 铁 ,然 后进 行 了喷 补 。喷 补沟壁 时 ,先 对 喷 补 部位喷涂 薄薄 一层 再 向一侧 延伸喷 补 , 这 样来 回摆动 , 逆层 叠加 ,待每 层料 湿十 时 再 喷上 新 的一 层 ;喷补过眼 时,适情 况插 入 模 具 , 补不 规则 部位应 降 低喷射速 度 ,喷 喷 补 厚度 较薄 的部位 , 枪 与墙面 可呈4 , 喷 5角 由下至 上实施 ;喷补 完后 ,让喷 补料 自行 干 燥烧 结 一小 时,然后 即可 出铁 。一次性 热 喷
项目 浇 注 料 捣 打料 项目 浇 注 料 捣 打 料 耐火 材料 使用 情 况 9 %以上 ~ 0 5 8 % 施 工所 需 可 在 原处 无法施 只 新沟 施 : 0 L5 吨料所 需 时问 4 h 5h 0 场地 修 理 能进行 修补 新沟 施一 5 吨料 所 需人 员 r0 7 人 1 人 3 耐 用 性 未 熔 损 23 .次修 补 施‘ 耐火 材料 组 织情 况 后 均匀 不 太均 匀 施 : 情 况 L 简 单 复 杂 3 中 、小 高炉 主铁 沟 储 铁 式 改造 冈此 ,当高炉 出铁 时 ,从 出铁 口冲 山并 以抛 物 线 形 式快 速 落 下 的铁 水 所 形 成 冲讲 沟 底 人 高 炉铁 沟之 所 以通 铁 量高 , 用 寿 命 使 的 巨大冲 击 力 ,被储 存 在沟 底 的铁 水缓 冲 , K,不 仅 因为 是 使 用 了高 档 次 的 自流 浇 注 有 效 地保 护 了主 沟 冲击 n 耐火材 料 。 而 勺 料 ,而 且还 I 为应用 了储铁 式 结构 。即人高 传 统 的 单铁 口高炉 主 铁 沟 为 非储 铁 式 ( 早 炉 的 出铁 沟 土 沟 在 出铁 期 间 利 出铁 间 隔 时 沟 ),撇渣 器 出铁 口沟 底 标 高几 乎接近 _撇 J 间 内铁沟 内总 是储 存 人量 的 铁水 , 因此 铁 沟 渣 器 前端 进 铁 口处主 沟沟 底 的标高 。 此 , 内 的耐 火 材 料 所 处 温 度 环境 相 对 恒 定 。 另 每 次 出 完铁 以 后主 沟 沟 底 不会 留存残 余 铁 外 , 由 储钦 式 钦沟 内总是 残存 火量 铁 水 , j

武钢炼铁厂5号高炉实习报告[1]

武钢炼铁厂5号高炉实习报告[1]

武钢炼铁厂5号高炉实习目的毕业实习是我们专业重要的教学环节,是专业课教学的一个组成部分。

通过在实习厂主要岗位的生产劳动、现场参观、现场教学和讨论,培养和锻炼我们在生产现场独立工作的能力,分析问题的方法和解决问题的能力,理论联系实际的能力及科学的思维方法。

在牢固掌握专业理论知识的基础上,我们深入到武汉钢铁集团炼铁厂5号高炉,详细了解炼铁工艺流程及其主要设备,收集毕业设计所需的参数等相关资料。

在学习工程技术人员和工人师傅在长期实践中积累的丰富知识和经验的同时,我们还要学习他们勤奋工作的精神和实事求是的工作作风,学习他们的生产实际知识和为“四化”勤奋工作的精神,增强热爱专业,热爱劳动的思想。

为毕业设计的顺利进行以及以后踏上工作岗位奠定坚实的基础。

实习时间共两周,即20xx年x月x日—20xx年x月xx日实习地点武钢炼铁厂5号高炉1 武钢炼铁厂简介武钢股份公司炼铁总厂于2008年6月成立,包括烧结分厂、炼铁分厂,是武钢生产烧结矿和制钢生铁、铸造生铁的首道工序厂,具有精良的生产装备和先进的技术优势,主要经济技术指标在国内外同行业中处于领先地位。

炼铁分厂(原炼铁厂)于1957年破土动工,1958年建成投产。

经过50年的建设、改造和发展,已拥有8座现代化大型高炉,其中3200 m3的有3座,3800m3的有1座(暂未投产),年生产能力超过15 00万吨,是我国生铁的主要生产基地之一。

炼铁分厂坚持走引进、消化与自主开发之路,无料钟炉顶、软水密闭循环、环保型INBA炉渣处理系统、薄炉衬铜冷却壁、高炉专家系统等一大批当代先进的炼铁工艺广泛应用于高炉生产之中,高炉利用系数进入国际一流、国内领先水平。

武钢炼铁厂5号高炉是武钢自行投资建成的一座集国内外十余种先进技术于一身的特大型现代化高炉,于1991年10 月19日点火投产。

高炉有效容积3200 m3,共有32个风口,皮带上料,环形出铁场,设有4个出铁口,对称的两个铁口出铁,另两个检修备用,日产生铁7000t以上。

高炉长寿技术的应用与研究

高炉长寿技术的应用与研究

高炉长寿技术的应用与研究摘要:本文就是结合高炉长寿研究方面的新技术并结合具体的高炉项目从而探讨了高炉的长寿技术设计,并且在结合实际时间经验的基础上探究了如何做好炉型设计、炉体冷却、耐火砖、喷涂料的选用等方面,进而论述了高炉长寿技术的验证结果,希望本文的这些研究可以为延长我国高炉的实际使用寿命提供一些有意义的参考。

关键词:高炉;长寿技术;炉型;耐火材料前言高炉的长寿技术是一项系统性很强的技术,其需要将高炉的设计、选材、建造、及维护技术等进行多方面的技术融合,才可达到延长高炉寿命的效果。

我们想完成这一目标,就要结合最新的技术、设备、完善生产管理方案,这样我们才可以达到我们所想要的高产、低耗、长寿的目的[1]。

这就要求我们在设计时,像炉型、耐火砖、喷涂料等都要精心挑选,系统的优化,这样高炉的寿命才能保证。

本文就总结出影响高炉寿命的几种主要因素,像高炉的设计、设备质量、耐火材料、燃料操作、维护等方面都是其影响因素,而且随着我们深入的探究其更多的影响因素正在被探究出来。

同时随着我国设计技术的提升,我们所使用的高炉寿命也有了很大的提升,但是与国际最高水平尚还有一定的差距。

所以本文就针对对这一问题进行了论述,以期为我国高炉后续的完善提供一定的参考。

一、影响高炉寿命的因素(一)炉型设计我国的高炉其炉型设计基本上都是参考同类产品而改进完善而来的。

同时随着其设计研究的深入,其炉型正向着矮胖型的方向发展。

但是这样的设计是优缺点同样突出的,总的来说就是我们可以通过加深死铁层深度,加大高炉的直径,从而有效提高高炉的生产效率;同时矮胖的炉身也使炉内腹的煤气上升更顺畅,减少热冲击,进而降低炉内机械的磨损,这样高炉也就增寿了[2]。

(二)炉衬耐火材料高炉内的下作情况一般情况下是最复杂的,所以我们想要保证其炉衬的使用寿命,就要根据其侵蚀状况,找出原因,这样才可以有针对性地用最合适的材料去修补或构建。

我们为了达到使炉衬的热面可以在强化冷却的情况下建立相对稳定的凝结渣铁保护层的目的,我们所选用的炉衬材料必须是超微孔炭砖。

高炉长寿及低成本炼铁实践

高炉长寿及低成本炼铁实践

高炉长寿及低成本炼铁实践赵雷立恒钢铁公司共有6座高炉,其中420立方4座、608立方2座,目前最长寿高炉为立恒1号608立方高炉,已投产使用8年,单位炉容产铁量已达1.15万吨;日常生产组织利用系数均在4.0以上,其中420立方最高日产量为1913.66吨、608立方最高日产量为2796.31吨。

一、高炉炉缸结构1、高炉炉缸炉底结构6座高炉炉缸炉底全部采用半石墨炭砖+棕钢玉的陶瓷垫结构,420立方高炉炉缸直径为5.4米,死铁层深度为1.042米。

608立方高炉炉缸直径为6米、死铁层深度加深至1.6米,占炉缸直径的26.67%,从理论上推测,这有利于增加炉缸内铁水的对流,降低渣铁环流对炉缸侧壁的机械冲刷,从而减缓炉缸侧壁炭砖的侵蚀,有利于炉缸长寿。

立恒3座420立方高炉、1座608立方高炉大修后炉缸炉底结构进行了改进,采用两层模压烧成炭块+三层炭复合砖+2层复合棕刚玉陶瓷垫。

2、炉役大修炉缸炉底侵蚀情况2014年-2017年期间共有4座高炉进行大修,炉缸炉底侵蚀均为锅底+象脚,现将具体情况列表如下:高炉解剖后,将炭砖扒出炉外的过程中发现,炭砖砌缝之间全部贴着金属单质,物证为柔软、呈白色状,主要成分为铅金属。

3、生产状态时危险部位通过对几座高炉正常生产状态的监测数据来看,由于是单铁口高炉,铁口侧热流强度高较为正常,但仍有一个特点即热风围管9-11号风口侧为第二热流强度高点。

高炉解剖后也验证了这一判断,砖的剩余厚度此处仅为200-300mm。

二、低成本炼铁措施1、配加多种性能不同的低价缺陷料为从烧结上降低成本,公司原料搭配上配加了诸多低价缺陷原料,配加2-3%海砂矿,其中TiO2=7.349%、配加3-7%硫酸粉,其中K+Na=0.654%、Zn=1.0-1.5%、配加5-10%浮山精粉,其中K+Na=0.25%、Zn=0.021%、配加5-10%外蒙二连粉,其中K+Na=0.15%、Zn=0.02%。

高炉出铁沟耐材“延寿”的障碍有哪些?

高炉出铁沟耐材“延寿”的障碍有哪些?

高炉出铁沟耐材“延寿”的障碍有哪些?孙志红1)岳卫东2)河南焦作大圣科技有限公司1)洛阳理工学院材料科学与工程系2)作为高炉炼铁基本要求,高炉必须持续不断地生产熔融铁水。

熔融铁水从高炉出铁口流出进入出铁场的主出铁沟,其主出铁沟的功能是将铁水从渣中分离。

沟中的撇渣器过梁使渣从顶部进入出渣沟,铁水从撇渣器过梁底部铁水通道流过,从而使铁和渣分离。

而铁沟料就是用来出铁沟内衬的耐火材料,铁沟料使用寿命的高低直接决定出铁沟的使用寿命,从而决定高炉的生产能力及效率的高低。

因此,高炉铁沟料是影响高炉生产的关键耐火材料之一,分析影响铁沟料使用寿命的因素对于促进高炉生产稳定顺行有着重要的意义。

原料是影响铁沟料寿命的重要因素之一刚玉骨料:刚玉骨料在铁沟料中占40%~60%左右,主要起骨架作用,它的Al2O3含量高低、硬度、粒径选择及分配等直接影响铁沟料的使用寿命。

刚玉骨料要求Al2O3含量大于95%,耐火度大于或等于1770℃。

合理选用刚玉骨料的粒径及严格控制级配是制造优质铁沟料的关键,骨料的临界粒度通常8mm~15mm,且在配料中大于1mm的粗颗粒应占有足够的比例,一般应大于60%。

同时,要使骨料保持严格的级配就要求骨料必须有较高的硬度和致密性,否则,在生产中骨料粗颗粒已被弄碎,从而影响粒度级配。

因此,现在生产铁沟料是使用Al2O3含量大于95%的刚玉骨料。

碳化硅和碳:碳化硅和碳均是高耐火、高导热、抗侵蚀的优良材料,两者配合更能发挥防氧化及阻止渣向基质渗透的作用。

碳化硅还因高硬度而能提高铁沟料的抗冲刷能力,而碳素对提高铁沟料抗热震稳定性有较大的作用。

碳化硅主要应以细粉形式加入,但也可能部分以颗粒形式加入,尤其是当碳化硅加入量较多时。

碳素材料可选用天然或人造石墨或无定形碳,但必须是低挥发性的。

碳化硅的加入量,视高炉容积大小及对料性的要求,可以在很大范围内波动,通常在10%~30%范围内,特别是在大中型高炉出铁主沟渣线料和铁线料中的调整,增加碳化硅含量有利于提高铁沟料抗高炉渣的侵蚀,目前多数铁沟料中SiC含量在15%~25%,以15%~20%居多。

攀钢一高炉大修采用的长寿化技术分析

攀钢一高炉大修采用的长寿化技术分析

攀钢一高炉大修采用的长寿化技术分析摘要:文章从设计的角度从高炉炉型结构、死铁层厚度、炉体内衬、炉体冷却、增加出铁口等方面阐述了攀钢一高炉大修采用的长寿化技术,使冶炼钒钛磁铁矿高炉一代炉龄无中修寿命达到15 a,可为类似工程提供参考。

关键词:高炉;钒钛磁铁矿;长寿;设计高炉长寿技术一直是炼铁工作者研究的重点课题,一代炉龄使用寿命越长,就意味着经济效益的不断提高。

随着我国炼铁技术的进步,国内高炉逐渐向大型化发展,出现了沙钢5 800 m3世界第一大高炉以及首钢5 500 m3等大容积高炉,高炉的设计能力、装备水平、施工质量、管理维护层次和使用寿命等方面均有显著提高。

但较之国外优秀高炉的长寿水平(无中修15~20 a),目前国内高炉的一代炉龄一般低于10年,仅少数高炉可实现10~15a的长寿目标。

攀钢高炉冶炼钒钛磁铁矿,炉容1 000~2 000 m3,其一代炉龄寿命维持在8~10 a左右。

由于原料的特殊性,炉容的扩大在当前攀钢冶炼技术及操作水平下已基本达到瓶颈,为了提高效益必须延长高炉寿命。

1 攀钢一高炉大修历史攀钢一高炉为国内外第一座冶炼高钛型钒钛磁铁矿普通大型高炉。

其设计有效炉容1 000 m3,1965年开工建设,1970年7月1日建成投产,采用攀枝花本地钒钛磁铁矿冶炼。

其第一代炉役采取的主要长寿化措施有:①普通粘土砖、大块碳砖相结合的复合结构炉底。

②炉体冷却第1~3段(炉底、炉缸部位)为光面冷却壁,第4~5段(炉腹、炉腰部位)为镶砖冷却壁,第6段(炉身下部)为光面冷却壁套支梁式水箱的复合结构,第7~11段(炉身中部)为四层支梁式水箱,第11段顶部到炉喉钢砖以下没有设计冷却结构,为全高铝砖砌筑。

1978年进行了第一次大修,炉容维持不变,炉底改为全粘土砖结构,炉身下部改为三段镶砖冷却壁。

1989年进行了第二次大修,炉容扩至1 200 m3,炉身下部改为三段带大头的镶砖冷却壁,炉身中部采用铸钢冷却水箱,炉体砖衬为粘土砖及高铝砖。

高炉炼铁长寿问题探讨

高炉炼铁长寿问题探讨
损 失 。所 以这 种 碳 砖 一 陶 瓷 杯 组 合 炉 衬 是 否完 全适用 当前的强冶炼条件需要继续观察 。 受条件限制 ,炉缸 炉底的砖衬侵蚀 后其 残余厚度无法监测和修 复,出现侵蚀后传 统
1 、前言
新建一座 大型高炉 或对一座大 型高炉进 行 改造 性大修,耗 资多达 上亿元 。因而高炉 使用寿命 直接关系到钢 铁工业的经 济效益。 随着世 界各 国钢铁 工业技术 的进步 ,高炉长 寿技术 已经取得 了显 著成果 ,工业 发达 的国 家的高炉寿命普遍能达 到 l O 一 1 5年 ,有的甚 至可 以达到 2 O年 。相比较而言,我 国高炉的 长 寿 水 平 与 国外 先进 水 平 还 有 一 定 的 差 距 。 以唐钢炼铁厂 为例, 白建设大 高炉 以来 ,没 有 一座高炉的寿命超过 l 0 年 从降低生产成
布置 2 ~3 个出铁 口。这类布置,虽然 可以节 约 开支。但是对高炉冶炼及 寿命均有不利影
响 。 高炉 不 能 完 全 出净 渣 铁 , 留 在 炉 内的 炉 渣 ,靠近铁 口的一侧 ,渣面接近 铁 口水平 。 而 远 离铁 口的 一 侧渣 面 较 高 。 如 果 铁 口布 置 在 同一侧 ,炉 内的炉渣分布必 然不均匀 。当 炉 况不太正常 ,特别是 炉温低时, 由于炉渣 粘稠 ,从滴落带下 降的铁 滴,穿过渣层 的速 度 不同必然影响到炉料均 匀下降及煤气流均 匀 分布, 由此导致局部 方向煤气流发展 。过 分发展的煤气流形成高炉 “ 管道行程 ” ,从而 破坏炉衬 的完整性,影响高炉寿命 。
本 以及推动炼 铁技术进步两方面 来讲,如何 采 取有效手段 ,延长高炉使用寿命 还需要我 国炼铁工作者不断去探 索和研 究。
2 、影响高炉长寿 的主要因素
高 炉 的 长 寿 不仅 仅 是 高 炉 本 体 长 寿 ,还 包括生产主体 和辅助系统 的整 体长寿 ,任何 个环节 出现严重破损 ,都会影响高炉寿命 。 高炉能否长寿 主要取决于 以下因素的综讨

石横特钢1080m高炉延长炉役寿命实践

石横特钢1080m高炉延长炉役寿命实践

石横特钢1080m高炉延长炉役寿命实践第36卷第2期2014年4月山东冶金Shandong MetallurgyVol.36No.2April 2014摘要:石横特钢炼铁厂总结1080m 3高炉生产经验,通过增加死铁层深度、更换炉腹铜质冷却壁、调整炉缸炉底耐材结构、加强铁口维护等8项措施,高炉炉役寿命得到显著延长。

关键词:高炉;炉役寿命;炉型;炉体维护图分类:TG57文献标识码:B文章编号:1004-4620(2014)02-0073-02石横特钢1080m 3高炉延长炉役寿命实践田朋,唐斌,冯戈(山东石横特钢集团有限公司,山东肥城271612)收稿日期:2014-01-22作者简介:田朋,男,1984年生,2009年毕业于内蒙古科技大学冶金工程专业。

现为山东石横特钢集团有限公司炼铁厂助理工程师,从事高炉生产工艺技术工作。

1前言石横3#1080m 3高炉自2007年开炉至今已大修两次。

第1代炉役寿命2.5a,炉腹铸钢冷却壁破损严重,无法快速形成保护渣皮,频繁出现炉皮发红、烧穿等情况;第2代炉役寿命1.8a,二三段冷却壁之间环碳侵蚀严重,最薄处的厚度仅为70mm。

而1#1080m 3高炉第一代炉役寿命仅11个月,主要因铁口下方、二三段冷却壁之间环碳侵蚀严重,最薄处厚度80mm。

经总结得出,炉腹冷却壁和炉缸环碳使用寿命成为制约1080m 3高炉寿命的短板。

因此,石横炼铁厂吸取之前经验教训,从选择高质量碳砖入手,严格把关砌筑质量,增加死铁层深度和炉缸侧壁测温点,炉腹更换铜质冷却壁,同时严格控制Pb、Zn 等有害元素入炉量,优化高炉日常操作及生产管理,延长1080m 3高炉一代炉役寿命。

2延长高炉寿命的措施石横特钢两座1080m 3高炉采取五段式结构,设2个出铁口,20个风口,风口斜度4°,长度470mm,铁口上方小套直径115mm,其他为120mm。

两座1080m 3高炉炉型设计、耐材使用、冷却制度、原燃料条件均相同,以3#1080m 3高炉为例探讨延长高炉寿命方法。

柳钢4号高炉长寿炉体设计与实践

柳钢4号高炉长寿炉体设计与实践

柳钢4号高炉长寿炉体设计与实践摘要:对柳钢4号1250m3高炉长寿炉体结构特点及设计思路进行了介绍。

着重考虑薄壁炉衬高炉炉型的优化、合理的内衬结构以及冷却设备与内衬的匹配,以较低的成本实现高炉长寿。

关键词:高炉、长寿炉体、薄壁炉衬、冷却结构、优化设计。

1、前言:柳钢4号高炉原炉容为1080m3,于2008年10月停炉进行扩容改造,高炉炉容扩大到1250m3,设计年平均利用系数为2.4。

为进一步提高高炉寿命,减少炉体周围设施的改造,节约投资,炉体采用了薄壁炉衬结构。

4号高炉的长寿炉体设计综合了国内薄壁炉衬设计的经验,结合柳钢原燃料条件进行了优化设计,采用了优化炉型和全冷却结构,关键部位采用铜冷却壁。

炉底采用陶瓷杯结构,耐火材料全部为国产,着重考虑冷却系统与炉衬的匹配,优化细节设计,高炉设计寿命大于15a,单位炉容产铁量达到12000/m3以上。

2、炉体结构简述:炉体采用改进型薄壁炉衬结构,炉体冷却采用全冷却方式。

1)炉体冷却结构:炉体冷却采用全冷却结构,炉底采用水冷炉底,1—5段为灰口铸铁冷却壁,炉腹部位、炉腰及炉身下部高热负荷区采用3段4通道复合扁孔铜冷却壁,炉身中部为3段双层水管球墨铸铁全覆盖镶砖冷却壁,炉身上部为2段单层水管球墨铸铁全覆盖镶砖冷却壁,炉身最上部为一层倒扣式普通镶砖冷却壁。

炉喉钢砖为两段耐热耐磨铸入水管式水冷合金铸钢钢砖整个系统无冷却盲区。

2)炉衬砌筑结构:炉底采用陶瓷杯结构,陶瓷杯采用国产小块刚玉莫来石砌筑,炉底采用大块炭砖砌筑,炉缸下部采用大块环炭,上部采用模压小炭块顶冷却壁砌筑,炉腹铜冷却壁与炉缸过度区域采用氮化硅结合碳化硅砖砌筑,炉腹以上冷却壁外无砖衬,风口、铁口和铁口框均采用组合砖砌筑,煤气封罩采用FH—140重质喷涂料喷涂。

3、炉型设计:1)炉体内型:炉体内型尺寸采用统计回归的经验公式计算,在理论计算的基础上吸取国内薄壁炉衬经验,并考虑柳钢原燃料较差的特点来确认设计内型。

宝钢5000立方米高炉主沟通铁量300~350万吨的实践王超

宝钢5000立方米高炉主沟通铁量300~350万吨的实践王超

宝钢5000立方米高炉主沟通铁量300~350万吨的实践王超摘要:目前宝钢高炉主沟一代沟龄的通铁量在300万吨左右,为进一步提高沟龄,从而精确控制、实现效益最大化,在原有工序的基础上,探索主沟一代沟龄通铁300~350万吨的可行性。

经过实践,3BF(高炉)2#主沟一代沟龄累计通铁量达到了416万吨,创宝钢高炉主沟生产的历史新高,达到世界领先水平。

文章分析了高炉主沟生产过程中遇到的常见问题及异常处理情况,并给出了切实可行的处置措施。

关键词:高炉主沟;通铁量;沟龄;主沟钢壳;熔损率引言宝钢股份公司(以下简称“宝钢”)目前有4座高炉,每座高炉有效容积均超过5000立方米,每一座高炉均有4条主沟,一般正常生产使用3条主沟,1条备用。

每条主沟出铁时间为2.5~3小时。

3条主沟轮换出铁,主沟停止出铁时沟内贮存渣铁约50吨左右。

主沟主要担负高炉铁水的渣、铁分离功能,利用熔渣比铁水轻的特性将渣分离并通过渣沟引出,然后铁水通过铁水沟注入鱼雷罐车中。

高炉主沟一代沟龄的界定,与炼钢转炉一代炉龄一样,即从主沟钢壳全新的投入到最终更换为止。

宝钢炼铁高炉出铁主沟的制作和修补工艺经过多年的不断探索开发,已有了很大的进步,主沟周期通铁量不断提高,由2009年的9~10万吨提高到2018年的12~12.5万吨。

与此同时,沟料单耗从0.40kg/t-p降到了0.31kg/t-p,主沟一代沟龄的通铁量也由原来的280~300万吨上升到300~350万吨。

经过不断探索和工艺创新,对主沟长寿工艺技术研究与实施,攻克了多项难题,使宝钢高炉主沟一代沟龄通铁量达到350万吨的世界领先水平,实现了高炉主沟耐材成本的逐年下降,创造了良好的经济效益。

(注:目前世界上5000立方米高炉的主沟一代沟龄的平均通铁量在220~240万吨左右)。

1.分析与讨论1.1 目前状况分析要提高高炉主沟一代沟龄通铁量,降低成本,控制耐材的使用量是重点。

1.1.1 耐材使用现状宝钢目前出铁场就出铁沟的制作和修补而言,主沟的修补费用占绝大部分,2009年统计显示其消耗量占到46%,费用占耐材总量的34%,因此主沟是降本增效的突破重点,而主沟工艺技术的难点则集中在主沟一代沟龄长寿的问题上。

邯钢1#高炉长寿生产实践

邯钢1#高炉长寿生产实践

邯钢1#高炉长寿生产实践邓涛,王云,梁红星,杨志功(河钢集团邯钢公司,河北邯郸056015)摘要:邯钢1#高炉通过技术人员的精心操作,使得高炉安全、高效、稳定的运行。

经过生产数据的总结与分析,得出了1#高炉长寿的操作经验与规律,合理运用操作制度保持长期稳定顺行,保证炉缸活跃、减少边缘侵蚀,加强原燃料质量管控及有害元素的入炉和富集,检修时进行定点灌浆修补等措施确保了高炉的长寿。

关键词:高炉;长寿;炉缸活跃;有害元素邯钢炼铁厂1#高炉于2008年4月18日开炉,这是邯钢第一座3200m3大型高炉,通过各级技术人员精心操作下安全生产至今。

在这期间1#高炉在炉况稳定顺行的前提下,注重高炉长寿的维护,避免因高炉安全问题而停产引起巨大经济损失。

1#高炉除了在2011年4月检修时查出6段、7段冷却水管B43损坏外,其他的冷却系统还没有发现损坏。

现代大型高炉铜冷却壁技术的广泛采用以及原燃料质量的逐渐提高,高炉炉腹、炉腰及炉身下部冷却壁的损坏逐步减少,制约高炉安全生产的关键部位已经转移到炉缸和炉底。

高炉炉缸和炉底的安全是高炉工作者迫切要解决的问题。

1#高炉在生产过程中,炉缸侧壁温度偶有升高的现象,但通过合理操作制度运用,炉缸温度一直保持在规定温度范围以内。

通过近些年生产实践的总结,合理的摸索出一套适合1#高炉安全生产的操作制度,使得高炉安全、高效、稳定的运行。

操作制度合理的运用使得高炉保持长期稳定顺行,保证炉缸活跃、减少边缘侵蚀,加强原燃料质量管控及有害元素的入炉和富集[1],同时在检修时进行定点灌浆修补等措施为1#高炉的长寿打下坚实基础。

操作制度的合理运用是1#高炉长寿的最为关键的因素,1#高炉操作者不断地学习和摸索掌握了适合自己的最佳冶炼水准的生产技术,使得高炉长期的稳定顺行。

1 操作制度的合理运用1.1 上部装料制度调整维持合理煤气流的分布合理的煤气分布能够使高炉稳定顺行,控制边缘煤气流过分发展是控制高炉长寿的关键技术,合理控制炉腹煤气量,加强炉料分布控制实现煤气流的合理分布。

延长单铁口出铁沟使用寿命实践

延长单铁口出铁沟使用寿命实践

延长单铁口出铁沟使用寿命实践作者:戴宪涛来源:《价值工程》2020年第24期摘要:本文主要介绍了莱芜分公司炼铁厂为提升高炉有效产能,针对设计缺陷、炮泥质量差、浇注工艺不合理、环保限产4个主要因素,立项攻关延长单铁口出铁沟使用寿命,通过合理优化主沟模具和浇注工艺、规范炮泥质量并统一操作,实现了延长单铁口出铁沟使用寿命45天以上。

Abstract: This article mainly introduces that in order to increase the effective production capacity of the blast furnace, the Laiwu Branch Ironmaking Plant tries to prolong the service life of single taphole iron runner from the four main factors including design defects, poor quality of stemming, unreasonable pouring process and environmental protection limit production. By rationally optimizing the main ditch mold and pouring process, standardizing the quality of stemming and unified operation, the service life of the single taphole iron runner has been extended by more than 45 days.关键词:单铁口;出铁沟;炮泥Key words: single taphole;iron runner;stemming中图分类号:TF325.1 ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;文献标识码:A ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;文章编号:1006-4311(2020)24-0129-020 ;引言目前新建或大修的大型高炉上都是两个以上铁口,当其中一条出铁沟必须重新造衬或修补时,只要堵住该条出铁沟的铁口后,就可以对该条出铁沟进行浇注、养护硬化、烘烤干燥等,同时其他铁口出铁正常,不影响高炉的正常生产。

邢钢4号高炉长寿实践

邢钢4号高炉长寿实践
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第 21卷 第 6期
2 00 2年 12月
钦 I RO N M A K I NG
邢 钢 4号 高 炉 长 寿 实 践
苑希 现 张 力 达 刘 宏 伟 马 保 良
( 台钢铁股 份有 限公 司 ) 邢
Vo .2 1.NO.6 1 De e er 20 2 c mb 0
年, 炉顶 大 小 料 钟 、 大小 料 斗 开 始 出现 密 封 不
最 初 设 计 矿 筛 为 铸 钢 筛 板 、 形 筛 孑 ,L 在 条 L孑隙 3 5 . . ~5 0 mm , 分 效 果 差 ; 原 料 从 仓 下 流 筛 ④
嘴 直 接 流 到 筛 板 上 . 法 控 制 筛 分 料 流 。 对 无 针
上 述 情 况 ,9 1 1 9 1 9 ~ 9 2年 对 筛 分 设 备 进 行 了 3次 改 造 , 一 次 将 铸 钢 筛 板 换 成 孔 隙 5 第 ~ 7mm 的 编 织 筛 网 , 二 次 在 料 仓 闸 门 处 安 第 装 溜 板 控 制 料 流 , 三 次 将 溜 板 改 为给 料 机 , 第
袋 除 尘 , 气 净 化 采 用 重 力 除尘 器 和 两 级 文 煤
役 累计产铁 202 5 7 . 9 3万 t 单 位 炉 容 产 铁 量 ,
达 到 90 9 8 / 。4号 高 炉 历 年 来 的 各 项 0 . 4t m。 技 术 经 济 指 标 见 表 1 。
氏 管 除 尘 , 风 系 统 配 备 8 0r。mi 送 5 n / n风 机
渣 口, 计年产量 2 万 t 设 1 。自 1 9 9 0年 6月 1 2 日点 火 开 炉 至 2 0 0 1年 l 1月 8 日停 炉 大 修 , 连 续 生 产 ( 中修 ) 渣 机 , 炉 槽 下 和 出 铁 场 采 用 抽 风 干 式 布 高

单铁口高炉出铁沟长寿化技术改造与实践

单铁口高炉出铁沟长寿化技术改造与实践

单铁口高炉出铁沟长寿化技术改造与实践章荣会1赵勇2刘守宽3张圣辉3朱磊4(1 北京联合荣大工程材料有限责任公司,2南京联合荣大工程材料有限责任公司,3北京联合荣大工程材料技术研究院,4沙钢集团淮安钢铁公司炼铁厂)[摘要] 本文提出用改进了防爆性能的耐火浇注料整体浇注单铁口高炉出铁沟,并同时将出铁主沟改造为储铁式结构,从而大幅度延长铁沟寿命,并彻底改变单铁口高炉出铁厂的工作环境。

一.前言现代大型高炉出铁沟一般都是采用低水泥结合Al2O3–SiC –C 质浇注料。

该材料使用安全寿命长,消耗少,施工维修方便,是高炉的稳产、顺产重要保证。

由于消耗少,维修少,使用稳定,因此,现代大高炉炉前出铁场环境整洁,绝没有小高炉炉前出铁场的乌烟瘴气和混乱不堪。

一般大高炉都有2个以上的出铁沟,因此当其中一条铁沟必须重新造衬或必须修补时,只要堵住该条铁沟的出铁口后,就可以对该条铁沟进行浇注、养护硬化、烘烤干燥等。

与此同时,其他出铁口出铁正常,不影响高炉的正常生产。

但容积为1000m3以下的中小型高炉一般设计为单个出铁口,因此不可能保证一般浇注料施工所需要的养护、烘烤时间。

所以,目前的单出铁口的中、小型高炉铁沟一般还是采用沥青或树脂结合Al2O3–SiC –C 质免烘烤捣打料捣打铁沟内衬。

由于采用树脂或焦油结合,捣打料捣打施工后不必烘烤或略加短时间烘烤即可立即直接过铁水,可以满足中、小高炉的使用工艺要求。

但因为捣打的沟衬耐火材料一般只是沟底表面一层相对密实,而表层以下及沟帮部位都很疏松,不耐冲刷,因此捣打料存在使用寿命太短的问题,一般只有1~7天,最短的甚至1班一修。

因此,铁沟修补频繁,炉前工人劳动强度太大,且高热的环境又造成很多不安全因素,还有沥青与树脂的烟尘有毒有害问题!因此如何有效地解决单铁口高炉出铁沟寿命的问题备受关注。

北京联合荣大工程材料有限责任公司为此曾开发能够快硬快烘的树脂结合Al2O3–SiC –C质浇注料(专利:铁沟面烘烤浇注料及单铁口高炉出铁沟浇注料造衬工艺,专利号2006100869258),替代捣打料来解决单铁口高炉出铁沟使用寿命短的问题,并在一些高炉进行了应用。

高炉出铁沟长寿化实践

高炉出铁沟长寿化实践

王春生 :19 9 3毕业 于北京钢铁学 院分 院,现任炼铁厂生产副厂长 高级工程师 。收稿/ 0 70 -2 2 0 -4 0
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2 % ,刚玉 2 % ,碳 化硅 2 % ~ 5 。调整 后铁 0 5 0 2%
Hale Waihona Puke 沟料 的主要 成分和理化指标 见表 1 。
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高 炉 出 铁 沟 长 寿 化 实 践
王春生 祝东玲 余鸿林
( 京首钢 股份 有 限公 司炼铁厂 ) 北
摘 要 分 析了国内外 和首 钢出铁沟浇 注用耐火材料 现状 ,介绍 了首 钢通过改进 高炉 出铁 沟结构 和维护技 浇注料 出铁 沟 热喷补 通铁量 术 的进步 ,提 高了沟料通铁 寿命 、降低 了耐火材料消耗 和减轻 了劳动强度 。 关键词
Th r c ie o r n Ru n r wi n e vc m e e P a t fBF I o n e t Lo g S r ie Ti c h
W ANG u h n Z Ch ns e g HU n ln YU ngi Do gi g Ho ln
随着 钢 铁生产 技术 的发 展 ,钢铁工 业用 耐 火
损速 率作 为统 一 的评 判 标准 :
材 料技术 也有 了划 时代 的转 变和 发展 。高炉 大 型
化 和冶炼 技术 进步 加重 了 出铁 系统 的负荷 ,加剧 了出铁 沟耐火 材料 的侵 蚀破坏 ,对 主 沟及渣 铁 沟
熔损 速率 =( 沟壁 厚 一使用 后壁 厚 ) 新 /
300m 的大 中型高 炉居 多 ,铁 沟 浇 注料 主要 是 0
板状 氧化铝 、棕 刚玉 、碳 化硅 、碳 素料 。 E本高 t 炉 出铁 沟壁 厚 为 3 0~ 0 0 4 0mm,而 欧美 出铁 沟壁

邯宝炼铁厂1号高炉长寿实践

邯宝炼铁厂1号高炉长寿实践

邯宝炼铁厂1号高炉长寿实践夏万顺【期刊名称】《《河南冶金》》【年(卷),期】2019(027)004【总页数】4页(P42-45)【关键词】高炉长寿; 炉缸管理; 气流控制【作者】夏万顺【作者单位】河北钢铁集团邯钢公司【正文语种】中文0 引言邯宝炼铁厂1号高炉2008年4月18日开炉,至今已经连续生产了十余年,期间未进行过中修,截至2018年7月31日,高炉累计产铁27 179 441.6 t,单位炉容产量达到8 493.58 t,进入长寿高炉行列。

这除了与高炉采用了当今先进的设计理念和优质的耐材外,也跟高炉的日常操作和长寿管理有密不可分的关系。

1 高炉概况1.1 冷却壁设计特点高炉共设14段冷却壁,第5~8段为铜冷却壁(炉腹、炉腰、炉身下部),其中5~7段热面为燕尾槽形式,表面喷涂115 mm厚的特种喷涂料,第8段热面镶砖的厚度为125 mm,材质采用抗渣铁侵蚀性能好、导热性优良、抗热震性能优越的Si3N4结合SiC砖,水管通径为¢80 mm×6 mm。

铜冷却壁采用了轧制铜钻孔技术,该技术具有导热性高、工作性能稳定、易结成渣皮的特点。

1.2 软水系统设计特点高炉冷却采用目前国内外最为先进、可靠合理的联合全软水密闭循环冷却系统,该系统具有给排水系统简化,耗水量少、无蒸发,无结垢、无腐蚀、寿命长、冷却设备破损率小等优点,因为采用了经过处理的软水且强制循环,可以承受热流密度的大幅波动,所以安全可靠性高。

高炉冷却系统的水量分布见表1。

表1 高炉冷却系统的水量分布项目水量/(m3·h-1)水速/(m·s-1)冷却壁直冷管40321.61炉底+蛇形管串联回路7281.97风口小套1120—风口二套800—直吹管96—热风阀750—总水量4760—1.3 炉体内衬高炉炉缸采用了优质的耐材。

炉底采用陶瓷杯炭砖水冷炉底结构,炉底最底层平铺400 mm的国产石墨炭砖,其上砌两层800 mm的国产微孔碳砖,再砌两层800 mm德国进口的SGL大块超微孔炭砖,最上面两层砌800 mm的国产楔形陶瓷杯,炉缸侧壁环砌3层美国UCAR热压小块碳砖[1]。

(整理)单铁口高炉出铁沟长寿技术-世界金属导报1911期

(整理)单铁口高炉出铁沟长寿技术-世界金属导报1911期

单铁口高炉出铁沟长寿技术一、前言现代大型高炉出铁沟一般都是采用低水泥结合AL2O3—SiC—c质浇注料。

该材料使用安全、寿命长、消耗少、施工维修方便是高炉稳产、顺产的重要保证。

由于消耗少,维修少,使用稳定,因此,现代大高炉炉前出铁场环境整洁。

一般大高炉都有2个以上的出铁沟,当其中一条铁沟必须重新造衬或必须修补时,只要堵住该条铁沟的出铁口后,就可以对该条铁沟进行浇注、养护硬化、烘烤干燥等。

与此同时,其他出铁口出铁正常,不影响高炉的正常生产。

但容积为1000m’以下的中小型高炉一般设计为单个出铁口,因此不可能保证一般浇注料施工所需要的养护、烘烤时间。

所以,目前的单出铁口的中、小型高炉铁沟一般还是采用沥青或树脂结合A1203,—SiC—C质免烘烤捣打料捣打铁沟内衬。

由于采用树脂或焦油结合,捣打料捣打施工后不必烘烤或短时间烘烤即可立即直接过铁水,可以满足较小高炉的使用工艺要求。

但因为捣打的沟衬耐火材料一般只是沟底表面一层相对密实,而表层以下及沟帮部位都很疏松不耐冲刷,因此捣打料存在使用寿命太短的问题,一般只有1—7天,最短的甚至1班一修。

因此,铁沟修补频繁,炉前工人劳动强度太大,且高热的环境又造成很多小女全囚素,还有树脂的烟尘有毒有害问题!因此,如何有效地解决单铁口高炉出铁沟寿命的问题备受关注。

北京联合荣大公司为此曾开发能够快硬快烘的树脂结合A12O3,—SiC—C 质浇注料(专利:铁沟面烘烤浇注料及单铁口高炉出铁沟浇注料造衬工艺,专利号2006100869258),替代捣打料来解决单铁口高炉出铁沟使用寿命短的问题,并在一些高炉进行了应用。

该技术虽然解决了施工体的密实性问题,但这种浇注料由于主要是树脂结合,树脂用量相对较大,树脂自身的烧后松散造成烧后浇注体结构疏松,铁沟的抗侵蚀抗冲刷能力似乎还有欠缺,使用寿命远不如大高炉所用的低水泥结合A1203,-SiC-C质浇注料。

而且树脂结合浇注料在烘烤时树脂的烟尘造成的炉前环境恶劣问题依然存在。

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结一小时,然后即可出铁。注意:沟壁内无需冷却,严禁往沟内喷水或风吹,清理粘结在沟 壁上的残渣可与喷补同时进行,根据高炉顺稳情况,一次性热喷补时间不大于5小时。
4、热喷补技术是主沟维护的重要措施,它对主沟局部侵蚀较厉害部位及时进行修补,
延长了主沟的使用寿命,降低了工作的劳动强度和主沟耐火材料的消耗,无需人工进行烘烤, 每次用料2—3吨,热喷涂一次安全出铁2-3万吨左右,一条沟一般喷涂1—3次,可使主沟过
铁后,及时放净撇渣器和主沟内的积铁,迅速清净残渣残铁,然后进行了喷补。喷补沟壁时,
先对喷补部位喷涂薄薄一层再向一侧延伸喷补,这样来回摆动,逆层叠加,待每层料湿干时 再喷上新的一层;喷补过眼时,适情况插入模具,喷补不规则部位应降低喷射速度,喷补厚
度较薄的部位,喷枪与墙面可呈45。角,由下至上实施;喷补完后,让喷补料自行干燥烧
水。(必须采用二步加水法)
9、加水搅拌好的浇注料应在30分钟内用完。以免放置时间过长,引起湿料凝固影响施工质
量。
10、振捣:对浇注料质量的优与差尤为显的重要,正确的振捣方法是交叉垂直密实方法进行, 振捣效应以浇注料表面翻浆和无明显排气泡为佳。防止漏振或过振。04年我们感到振捣器
力度不够。将1.0KW振捣器调动为1.5KW。同时纠正了重视闸板区域而不重视主沟两侧,特 别是铁口区域的成型质量o.
的50%,永久层在未受损害的前提不维修。
5、一期沟龄通铁量:15万吨。
5、出铁沟施工维护方式
1、堵铁口放净残铁并清理。
2、人工对出铁沟工作面渣铁侵蚀层作解体清理。必须将旧料铲除,要见到永久层或砖衬,
高压风吹扫杂物。
3、施工前彻底清理施工机具和胎具,搅拌机等。胎具工作面涂上润滑油以利脱模,采用强
制式搅拌机混炼浇注料。 4、检查浇注料在贮运期间有否受潮结块现象,应剔除结块受潮料。 5、核对浇注料的名称、牌号、避免投料失误。
术和用料还要进一步研发突破,使出铁沟使用寿命得到进一步的提高。这是一项新的挑战和
工作方向,我们将继续在该领域进行探索实践,为降低耐材单耗做努力。
参考文献:
1、由文泉:实用高炉炼铁技术 2、王涛:首钢高炉炉前技术进步 3、戚新明:高炉浇注料研究
.・6、浇注料用水须清洁、PH值在6-8之间。 7、参考加水量:铁沟料5—6%、渣沟料5.5-6.5%之间。 8、干料投入搅拌机内干混1分钟,随后加入水量的80%水搅拌,以保证浇注料即有良好的 流动性又有理想的可塑性。因此将剩余水徐徐加入,视其干湿成度,直至获得适宜的成型流 动性能为止。要严格杜绝和控制习惯性人为乱加水现象,目前我们规定有专人负责搅拌和加
mm/kt—P
左右。在材质方面,主要是以AI。O,一SiC—C系材质为主,即使有添加尖晶石或MgO的报道, 主要还是用于脱硅的场合或从机理、实验室工作角度进行的探索,未见有成功的工业性应用 报道,由此看来AI:0,一SiC—C质系列浇注料是可以满足高炉出铁沟的操作要求的。就大、中 型高炉出铁沟耐火材料而言,国内的水平在熔损率为3.3 mm/kt—P左右。 2、宏观经济角度分析:04年至今,国内各大钢分别新建、在建大中型高炉数十座,钢 材市场供大于求的过剩势头已展现在眼前。宝钢大幅下调06年首季钢价,平均降幅达到16%, 因此出铁场耐材增收节支势在必行。 3、以首钢为例:现在高炉主沟、支沟、撇渣器、摆动沟所用沟料是同样的浇注料,其
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第七届全国大高炉炼铁学术会议论文集 2、一、三号高炉为贮铁式主沟,二、四号高炉为j}贮铁式,生产中发现二、四炉出铁 时间铁流落点呈抛物线或弧线直击主沟底部,在铁口1.5M处形成冲击坑,如果不及时修补,
造成此坑扩大并大量存铁,不但影响主沟寿命,严重时还会烧穿主沟.为防止烧穿,炉前工平
均每三天热垫沟一次,每次2小时,每次用免烘烤料1.5吨左右。04年度,二、四炉4条主沟
的钢铁厂纷纷利用当前契机,大力发展炼铁技术,不断提高高炉的有效容积,诸多的冶炼技 术进步均提高了出铁系统的负荷,增大了出铁沟耐火材料的侵蚀破坏程度,相关的耐材费用 大幅提高。国内各钢铁厂随着炼铁工艺的不断革新,冶炼强度的不断提高,对主沟及渣铁沟 通铁量不断提出了更新、更高的要求。
2、国内外现状
1、国际上高炉出铁沟浇注料主要分为日本和欧美两大流派,日本主要是4000W以上的 大型高炉,所用原材料主要是致密电熔刚玉、碳化硅、碳素;而欧美主要是2000—3000f的 大中型高炉,所用原材料主要是板状氧化铝、棕刚玉、碳化硅、碳素;日本高炉的出铁沟壁 厚在300—400衄,而欧美出铁沟壁厚在500 m左右。根据有关资料,欧美出铁沟通铁量要明 显高于日本,其原因是欧美出铁沟壁厚大于日本,故用通铁量无法衡量高炉出铁沟浇注料的 水平,为此引入熔损速率(mm/kt—p)作为统一的评判标准:熔损速率新沟壁厚一使用后壁厚) /总通铁量。从熔损速率看日本出铁沟技术水平要优于欧美,而从先后引进的欧美出铁沟浇 注料和日本同类产品在我国的使用实际来看,日本的出铁沟浇注料水平要略胜一筹。 从代表世界出铁沟浇注料先进水平的日本近年来的报道看,其熔损速率在3.21
最容易出现问题的过程。接触耐材的人们常说浇注料“三分材料、七分施工”此言虽然有些 夸张,但从侧面反映了使用中施工和维护的重要性。为此:要求上至管理人员,下至生产现 场的一线工人,无差错地认真贯彻执行岗位堆积和岗位责任制,努力做到“精心、再精心”。
4、出铁沟结构
l、1995年至今1-4号高炉出铁沟全部应用浇注料,一条出铁整沟含:主沟、铁沟、渣沟、 撇渣器、残铁沟、摆动流嘴沟、一代沟龄通铁量标准200万吨左右,有效寿命三年左右。(指
以钢结构沟壳更换一次)。
2、筑沟工艺——钢结构沟壳内侧砌衬高铝砖——安装胎具——浇注——脱模——烘烤——
通铁。
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第七届全国大高炉炼铁学术会议论文集
3、沟体耐材结构:铁沟料、渣沟料、铁沟喷补料、免烘烤料、铁口泥套料、铁沟捣打料、
高强铁沟垫补料、铝碳沟盖、高铝砖、粘土砖等。 4、维修:一般正常情况是指对浇注料的有效工作层作维修,工作层的有效区域指沟壁厚度
冬季浇沟气温低,要求供方在料中增加适量促凝剂,加快脱水时间。
6、如何提高出铁沟寿命
不断延长通铁寿命是我们努力的目标,我们面临如何解决出铁沟长寿化的主要因素体现在二
个方面:
其一、对主沟结构的合理改造。 其二、加强主沟在中后期使用中的维护
主沟改造: 1、改造主要集中在三个区域
氧化脱碳区——指耐材在出铁过程中暴露在空气中的部分。 渣蚀区——指被炉渣覆盖的部分 铁水冲刷区——指被铁水覆盖的部分
高标准,目前已取得较理想的效果。
九、结束语
经过3年多使用现场的反复实践,我们克服了诸多的困难和难题,使生产操作工艺趋于 成熟,浇注质量逐步稳定,吨铁单耗的下降使经济效益也明显提高。但制约出铁沟使用寿命
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第七届全国大高炉炼铁学术会议论文集
的关键依然是要落铁冲击区域的渣铁混流区域内,如何解决均衡熔损,其主沟维护热修补技
第七届全国大高炉炼铁学术会议论文集
高炉出铁沟浇注料长寿化实践
余鸿林祝东玲王春生
(首钢炼铁厂)
摘要:本文简要分析了浇注料耐火材料在首钢高炉出铁沟上的施工、应用维护情况、 经使用后提高了沟料通铁寿命,大大降低消耗并减轻了工人劳动强度。
关键词:浇注料、出铁沟、长寿。
1、前言
随着钢铁新技术的发展,钢铁工业用耐火材料技术也有了划时代的转变和发展,国内外
行热喷补工作。 2、热喷补施工是利用压缩空气作为喷补耐火材料的载体,将耐材和水在喷枪内混合后 喷射到施工部的粘结剂、添加 剂,具有很好的粘结强度及很强的抗冲刷、抗腐蚀性能。 3、喷补时主沟壁处在高温状态(呈红色,温度大约在800℃以上)喷补效果最佳。出
铁量由原来的8—10万吨增加到现在15万吨以上。
8、初步效果
近三年我们在实践中从浇注料的优选…生产操作工艺优化…技术改造合理化的循环
往复,将技术创新与出铁沟使用长寿化相结合,极大地提高了耐材的综合使用性能,熔损速 率明显减少,出铁沟通铁量明显增加,吨铁耐材消耗在降低。 我们还一直学习先进的管理经验,收集信息,不断总结,在技术经济指标上努力攀登
主沟的过铁量达到15万吨以上,其成分主要由刚玉、碳化硅微粉、铝酸钙水泥、硅粉和添
加剂组成。浇注料各种成分在铁沟料中使用的主要成分比例各单位不尽相同,首钢在20世 纪90年代初使用的主要成分比例大致是:焦粉40%一50%:黏土15%一20%;刚玉25%;碳化硅 20%一25%。又如:宝钢提出主出铁沟一次性通铁12万吨(原为10万吨)的使用要求;上钢 一厂提出主出铁沟热修补一次通铁13万吨(原为12万吨)的需求……。 目前,随着科学技术的进步,高炉炉前用耐火材料有了飞速的发展,各种新的材料在逐 步试验及应用,使铁沟的过铁量有大幅提高并大幅降低炉前铁沟修垫的劳动强度。
4、通过改造使铁水的冲击落点直接落在主沟储存的铁水液面中,杜绝直接冲刷沟底料层, 主沟的损坏得到减缓,不但减少职工三天垫一次主沟的热劳动强度.也使主沟的使用寿命得
以延长.
7、主沟维护…热喷补技术
1、主沟损坏较快的部位是氧化脱碳区和渣蚀区,撇渣器的过眼部位渣铁冲刷严重。主 沟氧化脱碳区和渣蚀区损坏严重,渣线以下部位侵蚀较轻,不易拆除,增加了工作的劳动强度 和耐火材料的浪费。1998年高炉主沟改选后,在全厂1-4号高炉主沟和撇渣器过眼全面实
研究。
3、从源头把关控制浇注料进货渠道,确保同等价格使用最优质浇注料是长寿化的前提
基础。
首钢高炉出铁沟浇注料包括:铁沟浇注料、渣沟浇注料、摆动沟浇注料、主沟热喷补料等系
列产品。首钢总公司技术部门及供应部门按照非垄断采购招标的原则,引进诸多供应商开展
竞争,优胜劣汰。供应商有无锡宝耐、北京宝宜、河南亚中、南方、洛阳、鞍山等6家。 在出铁沟系列浇注料中,主沟使用的条件最为苛刻,其使用温度最高,冲刷力最大,同时受 到铁水和熔渣的侵蚀都是其它使用场合无法比拟的,如果主沟一旦出现渗漏,直接经济损失
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