柴油加氢精制装置干气脱硫情况分析
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干气脱 硫 系统 的改 动 ),5 1 日完成停 工 消缺 任 月 7 务 , 5 1 t 月 8E完成 重 新 开 车 。柴 f Dl  ̄l : 氢精 制 装 置 停 工 消 缺 过程 中 ,低 压脱 硫 塔 的贫胺 继续 运 行 ,
收 稿 B期 : 2 l 一81 。 O O0 —6
作 者 简 介 : 负世 海 ,硕 士 , 【程 师 ,中 国 石 油 大 连 石化公司技术员。
在 相 同的操 作 条 件下 ,提高 贫 胺液 浓 度 ,有
利 于硫 化 氢 的 吸 收 。虽 然 MDE A和 硫 化氢 的反 应
贫胺液流量 ( ,时 ) 吨/、 J
操 作 压力 / a MP 塔 压 降/P ka
值 5 埘∞ m O O m
表4 贫 胺 液模 拟 组 成
低压脱 硫塔 的设 计操 作条件 如表 1 。
2 模拟 计算
表1 低 压 脱 硫 塔 的 设计 操 作 条 件
项 目
为 了找 出导致 低 压 脱 硫塔 脱 硫 效 果 变差 的原 因 ,采 用 U ii s n 件对 脱 硫 过 程进 行 建 模 nsm Dei 软 g 计算 ,考 察 各 个 操 作参 数 的变 化 对 脱硫 效 果 的影 响 ,以指 导实 际操作 。
硫 后 干 气硫 含 量 开 始 不 稳 定 ( 检 消 缺 前后 ,装 停
置 原料 油硫 含 量稳 定 在40 0p m左右 )。脱硫 后 0 p 干气 硫含 量情 况如表 2 。 从 表 2 以看 出 ,停 工 消缺后 干 气脱 硫效 果急 可
剧下 滑 ,多次 出现 硫含 量不 合格 的情况 。
柴油加氢精制装置干气脱硫情况分析
负世 海 李凤岭
( 中国石油 大连 石化 公 司 ,辽 宁大 连 16 3 0 2) 1
, 5 0 殳 O O 值 石 O ∞ l 8 【
摘
要 :采用Uns imDein i s 软件对4 0 g o 万吨/ 年柴 油加氢精 制装置干气 脱硫效 果不稳 定的情况进 行 了模 拟计 算 ,并 结合实 际调 整操 作 ,最终 使脱硫 后干 气 中硫化 氢含 量稳 定保 持在
2 1 建模 条件 .
操 作 压 力/la IP v 操 作 温 度/ : C
贫胺进料 流量 ( 克/' 千 d 时)
富 胺 出料 流 量 ( 克/, ) 千 d时 含硫 气 体流 量 ( 克/' ) 千 d时
模 拟 操 作 条 件 及 贫 胺 液 和 干 气 模 拟 组 成 见
表 2 2 0 年 停工 消缺 前 后低 压 脱 硫 塔 的干 气 脱硫 效 果 09
项 目
4 月
2 0
1
5 ( 工 消缺 前 ) 月 停
1 2
O
5 ( 工消缺后 ) 月 停
1 3
5
6 月
3 0 l 2
7 月
1 4 9
总采 样 次 数 硫 含 量 不 合 格 次 数
10 0 以下 。
关键词 :干气
脱硫
模拟
1 概 述
只是 由于反应 系统停工 造 成低分 气 中断 。 低 压 脱 硫 塔 在 2 0 年 5 柴 油 加 氢 精 制 装 置 09 月 停 工 消缺 以前 ,干气脱 硫 后硫 含量 一 直维 持在 10 0 p m的水 平 ,只是偶 尔会 超过 1 0p m。但 在2 0 p 0 p 09 年 5 柴油 加氢 精 制装 置停 工 消缺 以后 ,该 塔 的脱 月
表 3 模 拟操 作 条 件
项 目
模 拟结 果 表 明 ,贫胺 液 浓度 升 高 ,有 利 于提
高脱 硫 塔 的脱 硫 率 。在 贫胺 液 浓 度 大于 2 %的条 5
件下 ,脱硫 后 的干气 中硫化 氢 含 量 可 以达 到低 于
10 p 0 m的要 求 。 p
干 气温 度 /  ̄ C 干气 流量 ( 克/ ' ) 千 d时 贫胺 液 温 度 /  ̄ C
表3 表 5 ~ 。 22 模 拟 结果分 析 . 1 )贫胺 液 中MD A E 含量 对脱 硫效 果 的影响
根 据 生产 新 区2 0 年 的总 体停 工 消 缺计 划 , 09 4 0 吨/ 0万 年柴 ftl  ̄: Di 氢精 制装 置 于2 0 年 5 1 日开 09 月 3
始 降温 降 量准 备 停 工 消 缺 ( 次 停 T 消缺 不 涉 及 本
大 连石 化 生 产 新 区4 0 吨/ 0万 年柴 油 加 氢精 制
装 置 产 生 的 干气 主要 送 至 该 区2 0 吨/ 连 续 重 2万 年
整装 置 的P A S 单元 回收利 用其 中 的氢气 ,由于 干气 中含 有较 多 的硫 化 氢 ,为 了满 足 连 续重 整装 置 对
回收 利用 干 气 的 质 量要 求 ,必 须 对 干气 进 行 脱 硫
%
是 瞬 时反 应 ,但是 提 高 贫 胺 液 中MD A 度 相 当 。 浓 。 E 。 。 。咖 于提 高 了MDE 吸 收 硫 化氢 反 应 的正 向反 应 速 率 A 和正 向反应平 衡 。然而MD A E 浓度 过高 ,贫胺 液容
易发 泡 ,故 贫 胺液 中MD A 度 维持 在 2 %~ 5 E 浓 5 3%
为宜 。
项
目 Biblioteka 数值 3 0 7 0
M D EA
2) 贫胺 液流量 对脱硫 效果 的影 响 在模 拟 条件 下 ,随着 贫胺 液 流 量 的增 大 ,有
水
利 于 提 高脱 硫 塔 的脱 硫率 。在 贫胺 液 流量 大 于7 5
表5 干 气模 拟 组成
%
吨/、 的条件 下 ,脱硫 后 的干气 中硫 化氢 含量 可 /时 J
处 理 。 为此 ,在 柴 油加 氢 精 制 装 置 内建 设 了一 套 低压 脱硫 系统 ,即c 6 1 压脱 硫 塔 ,但 是 不包 含 15低 脱硫 吸收 剂MD A E 的再生 单元 ,脱 硫 剂 的再 生单 元 集 中在 生产 新 区2 万 吨/ 7 年硫 磺 回收联 合 装置 内 。
收 稿 B期 : 2 l 一81 。 O O0 —6
作 者 简 介 : 负世 海 ,硕 士 , 【程 师 ,中 国 石 油 大 连 石化公司技术员。
在 相 同的操 作 条 件下 ,提高 贫 胺液 浓 度 ,有
利 于硫 化 氢 的 吸 收 。虽 然 MDE A和 硫 化氢 的反 应
贫胺液流量 ( ,时 ) 吨/、 J
操 作 压力 / a MP 塔 压 降/P ka
值 5 埘∞ m O O m
表4 贫 胺 液模 拟 组 成
低压脱 硫塔 的设 计操 作条件 如表 1 。
2 模拟 计算
表1 低 压 脱 硫 塔 的 设计 操 作 条 件
项 目
为 了找 出导致 低 压 脱 硫塔 脱 硫 效 果 变差 的原 因 ,采 用 U ii s n 件对 脱 硫 过 程进 行 建 模 nsm Dei 软 g 计算 ,考 察 各 个 操 作参 数 的变 化 对 脱硫 效 果 的影 响 ,以指 导实 际操作 。
硫 后 干 气硫 含 量 开 始 不 稳 定 ( 检 消 缺 前后 ,装 停
置 原料 油硫 含 量稳 定 在40 0p m左右 )。脱硫 后 0 p 干气 硫含 量情 况如表 2 。 从 表 2 以看 出 ,停 工 消缺后 干 气脱 硫效 果急 可
剧下 滑 ,多次 出现 硫含 量不 合格 的情况 。
柴油加氢精制装置干气脱硫情况分析
负世 海 李凤岭
( 中国石油 大连 石化 公 司 ,辽 宁大 连 16 3 0 2) 1
, 5 0 殳 O O 值 石 O ∞ l 8 【
摘
要 :采用Uns imDein i s 软件对4 0 g o 万吨/ 年柴 油加氢精 制装置干气 脱硫效 果不稳 定的情况进 行 了模 拟计 算 ,并 结合实 际调 整操 作 ,最终 使脱硫 后干 气 中硫化 氢含 量稳 定保 持在
2 1 建模 条件 .
操 作 压 力/la IP v 操 作 温 度/ : C
贫胺进料 流量 ( 克/' 千 d 时)
富 胺 出料 流 量 ( 克/, ) 千 d时 含硫 气 体流 量 ( 克/' ) 千 d时
模 拟 操 作 条 件 及 贫 胺 液 和 干 气 模 拟 组 成 见
表 2 2 0 年 停工 消缺 前 后低 压 脱 硫 塔 的干 气 脱硫 效 果 09
项 目
4 月
2 0
1
5 ( 工 消缺 前 ) 月 停
1 2
O
5 ( 工消缺后 ) 月 停
1 3
5
6 月
3 0 l 2
7 月
1 4 9
总采 样 次 数 硫 含 量 不 合 格 次 数
10 0 以下 。
关键词 :干气
脱硫
模拟
1 概 述
只是 由于反应 系统停工 造 成低分 气 中断 。 低 压 脱 硫 塔 在 2 0 年 5 柴 油 加 氢 精 制 装 置 09 月 停 工 消缺 以前 ,干气脱 硫 后硫 含量 一 直维 持在 10 0 p m的水 平 ,只是偶 尔会 超过 1 0p m。但 在2 0 p 0 p 09 年 5 柴油 加氢 精 制装 置停 工 消缺 以后 ,该 塔 的脱 月
表 3 模 拟操 作 条 件
项 目
模 拟结 果 表 明 ,贫胺 液 浓度 升 高 ,有 利 于提
高脱 硫 塔 的脱 硫 率 。在 贫胺 液 浓 度 大于 2 %的条 5
件下 ,脱硫 后 的干气 中硫化 氢 含 量 可 以达 到低 于
10 p 0 m的要 求 。 p
干 气温 度 /  ̄ C 干气 流量 ( 克/ ' ) 千 d时 贫胺 液 温 度 /  ̄ C
表3 表 5 ~ 。 22 模 拟 结果分 析 . 1 )贫胺 液 中MD A E 含量 对脱 硫效 果 的影响
根 据 生产 新 区2 0 年 的总 体停 工 消 缺计 划 , 09 4 0 吨/ 0万 年柴 ftl  ̄: Di 氢精 制装 置 于2 0 年 5 1 日开 09 月 3
始 降温 降 量准 备 停 工 消 缺 ( 次 停 T 消缺 不 涉 及 本
大 连石 化 生 产 新 区4 0 吨/ 0万 年柴 油 加 氢精 制
装 置 产 生 的 干气 主要 送 至 该 区2 0 吨/ 连 续 重 2万 年
整装 置 的P A S 单元 回收利 用其 中 的氢气 ,由于 干气 中含 有较 多 的硫 化 氢 ,为 了满 足 连 续重 整装 置 对
回收 利用 干 气 的 质 量要 求 ,必 须 对 干气 进 行 脱 硫
%
是 瞬 时反 应 ,但是 提 高 贫 胺 液 中MD A 度 相 当 。 浓 。 E 。 。 。咖 于提 高 了MDE 吸 收 硫 化氢 反 应 的正 向反 应 速 率 A 和正 向反应平 衡 。然而MD A E 浓度 过高 ,贫胺 液容
易发 泡 ,故 贫 胺液 中MD A 度 维持 在 2 %~ 5 E 浓 5 3%
为宜 。
项
目 Biblioteka 数值 3 0 7 0
M D EA
2) 贫胺 液流量 对脱硫 效果 的影 响 在模 拟 条件 下 ,随着 贫胺 液 流 量 的增 大 ,有
水
利 于 提 高脱 硫 塔 的脱 硫率 。在 贫胺 液 流量 大 于7 5
表5 干 气模 拟 组成
%
吨/、 的条件 下 ,脱硫 后 的干气 中硫 化氢 含量 可 /时 J
处 理 。 为此 ,在 柴 油加 氢 精 制 装 置 内建 设 了一 套 低压 脱硫 系统 ,即c 6 1 压脱 硫 塔 ,但 是 不包 含 15低 脱硫 吸收 剂MD A E 的再生 单元 ,脱 硫 剂 的再 生单 元 集 中在 生产 新 区2 万 吨/ 7 年硫 磺 回收联 合 装置 内 。