原料天然气组分变化对LNG装置的影响及对策_李均方
接卸物料组分变化对LNG接收站运行的影响

接卸物料组分变化对LNG接收站运行的影响摘要:目前,全球液化天然气(LNG)资源需求迅速增加,我国对LNG这种清洁能源的消费也处于持续增长阶段。
LNG接收站作为LNG远洋贸易的终端设施,对LNG的储存及转运起着至关重要的作用。
关键词:组分变化;LNG接收站;运行;影响;引言近年来,为满足快速发展的清洁能源需求,国内LNG需求量不断增加,LNG接收站迎来了发展高峰期,大量LNG接收站建成投用,LNG 的接卸量也随之加大,由于LNG的特殊性,必须在有限的时间内完成靠、离泊作业和LNG卸货等操作,因此,做好LNG的接卸安全管理至关重要。
1组分变化对接收站储罐的影响和措施LNG储罐是LNG接收站的主要设备之一,用于储存LNG,具有体积大、建造周期长、造价高等特点。
由于来料的密度变化不同,在LNG储罐运行操作过程中,须监控LNG储罐内LNG温度、密度分布,及时发现LNG分层,避免产生翻滚现象,防止造成LNG储罐的意外损伤。
储罐内LNG如果发生分层,就会形成上部密度小、下部密度大的分层现象,上下两层LNG各自在进行自然对流。
在分界面处,因上下两层间穿透对流和卷流引起界面向上或向下迁移,接卸不同组分的LNG时,只要正确选择进料方式,一般不会对储罐运行造成影响。
LNG储罐均安装有顶部和底部进料管线,接卸高密度LNG 时使用顶部进料管线,接卸低密度LNG时使用底部进料管线。
接卸高密度LNG时,从储罐顶部进料管线进入储罐,高密度的LNG就会逐步下沉,储罐内LNG 流动较为强烈,LNG混合充分,不会出现LNG分层现象。
顶部卸料时LNG从卸料管线喷出后直接接触储罐气相空间,因储罐内压力较低LNG蒸发量较大,需要关注储罐压力变化。
控制储罐压力的方法主要有卸料前罐压的控制和卸料中罐压控制。
卸料前控制的方法是根据接收站运行情况,提前降低储罐压力,预留储罐压力升高的空间。
卸料中压力控制方法一是提高接收站BOG压缩机的负荷,增加BOG处理量;二是与LNG船协商,控制卸船泵启动速率。
李永昌:非常规天然气已成为国产LNG的第一气源

李永昌:非常规天然气已成为国产LNG的第一气源近年来,我国LNG产量与进口量大幅增长,2017年我国工厂LNG的年产量比五年前增长了187.45%,LNG的进口量比五年前增长了116%,LNG的总供应量比五年前增长了122%。
如此高的增长速度,的确史无前例。
而2017我国天然气消费量比五年前仅增长了39.2%,2017年LNG在天然气总消费量中的占比却增长了59.3%。
这样的增长势头还在继续。
2013~2017年LNG产量、进口量、总供应量及占比(万吨)如此高的增长速度气源来自哪里呢?据相关资料分析,主要由于近年来,非常规气产量的大幅增加及其大举进军LNG生产领域。
1我国非常规气产量快速增长一般讲的非常规天然气包括致密气、页岩气和煤层气,广义的非常规气还包括煤制气和焦炉煤气。
体量最大的致密气是2018年9月才被国家划入非常规天然气范畴的。
2013年,我国致密气产量为340亿立方米,2016年产量已逾400亿立方米,在当年天然气总产量中的占比高达29.2%。
另据《能源发展“十三五”规划》,2020年我国天然气产量将达到2200亿立方米,其中,据中国工程院预测,致密气产量将达到800亿立方米,占比将高达36.36%。
我国2014年的页岩气产量仅为13亿立方米,2017年已达90亿立方米,增长了592.3%。
据《页岩气“十三五”的发展规划》,其2020年的产量指标为300亿立方米,占比为13.64%。
我国2017年的煤层气产量为47.6亿立方米,较上年增长4.6%。
据《能源发展“十三五”规划》,其2020年的产量指标为160亿立方米,占比为7.3%。
此外,我国焦炉煤气的产量位居世界第一,2016年产量近1000亿立方米,约相当于420亿立方米天然气。
虽然2017年我国煤制气产量仅为21.6亿立方米,可是,近年来国家又陆续批准了好几个规模为40亿立方米/年的建设项目。
根据《能源发展“十三五”规划》,2020年我国煤制气的产量为170亿立方米。
炼化企业燃料气计量问题及对策

炼化企业燃料气计量问题及对策中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司宁波315000)摘要:文章分析某公司历年来燃料气计量,主要是节流式差压流量计计量案例,针对存在的问题,结合现场实际工况,提出在现有工况条件下解决变组分气体计量的对策和方法,并在实施基础上进行验证分析。
关键词:燃料气节流式差压流量计补偿某公司炼油装置年消耗的燃料气总量约60万吨,占炼油总能耗30%~40%,按3000元/吨计算,一年燃料气消耗就达18亿元。
按流量计准确计量并真实考核,实现节能降耗,是当前计量工作的一项非常重要的举措,尤其是在当前节能低碳、绿色环保的新形势下,燃料气的准确计量,显得更为重要。
某公司装置燃料气计量配置中,节流式差压流量计占70%,质量流量计占23%,超声波流量计占7%。
本文主要分析节流式差压流量计变组分气体计量问题、对策展开分析。
1节流式差压流量计工作原理节流式差压流量计由节流装置、引压管、差压变送器和流量二次仪表组成,因其结构简单、牢固、性能稳定可靠、使用期限长、价格低廉等特点,在目前的工业生产中,节流装置被大量应用,常用的节流装置有标准孔板、标准喷嘴、文丘里管等,根据国际GB/T 2624,对于标准节流装置,压差与流量的函数关系式[1]为:⑴式中:q为质量流量;C为流出系数;为孔板孔径与管道内径之比,=d/D;m为可膨胀系数,当流体为不可压缩性流体时;d为孔板开孔直径;ΔP为节流元件前后的差压;ρ为节流件入口端流体密度。
式(1)是基于额定工况下设计条件下,即流出系数 C、可膨胀系数、节流件入口端流体密度ρ为定值时,质量流量q m 与节流元件前后的差压ΔP 成正比,但在实际测量过程中,当测量介质温度、压力、组分变化时,流出系数 C 、可膨胀系数、节流件入口端流体密度ρ均会发生变化,质量流量q m 测量值将造成偏差,某公司曾组织过一次公司炼油装置燃料气节流式差压流量计调查,对节流元件前后差压ΔP、节流件入口端流体密度变化分析如下:2节流式差压流量计测量问题2.1差压的测量及其误差对q m 的影响节流元件前后差压ΔP 的测量由差压变送器来完成的,差压变送器经过一系列的改进,其测量准确度已不断提高,大部分差压变送器准确度最高可达0.075%,随着差压变送器准确度的提高,差压变送器本身准确度对差压测量的影响已变得微不足道。
天然气成分波动对其预混火焰传播特性的影响

天然气成分波动对其预混火焰传播特性的影响张尊华;曾璇;梁俊杰;王昭军;李格升【期刊名称】《化工学报》【年(卷),期】2018(069)012【摘要】利用定容燃烧弹试验平台和CHEMKIN PRO气相化学动力学软件,研究了常温常压和化学计量比下天然气成分变化对其层流燃烧速度和火焰不稳定性的影响规律.结果表明,天然气的层流燃烧速度随乙烷、丙烷和正丁烷含量的增加而上升,且乙烷的影响效果最为显著.天然气-空气火焰的不稳定性随着乙烷、丙烷和正丁烷含量的增加而降低,正丁烷对火焰综合不稳定性的抑制能力与丙烷相近,且都强于乙烷.火焰结构分析表明,天然气成分波动时H基浓度峰值的变化最为显著,天然气的层流燃烧速度与火焰中OH基和H基浓度之和的最大值之间有较强的相关性.层流燃烧速度敏感性分析和净反应速率分析表明,天然气成分变化会影响其燃烧过程中重要基元反应的进行,通过正影响的基元反应和负影响的基元反应之间的竞争,火焰中H基的浓度峰值发生变化,乙烷含量变化对H基浓度的影响最大.【总页数】12页(P5209-5219,封2)【作者】张尊华;曾璇;梁俊杰;王昭军;李格升【作者单位】高性能船舶技术教育部重点实验室(武汉理工大学),湖北武汉 430063;武汉理工大学能源与动力工程学院,湖北武汉 430063;武汉理工大学能源与动力工程学院,湖北武汉 430063;高性能船舶技术教育部重点实验室(武汉理工大学),湖北武汉 430063;武汉理工大学能源与动力工程学院,湖北武汉 430063;武汉理工大学能源与动力工程学院,湖北武汉 430063;高性能船舶技术教育部重点实验室(武汉理工大学),湖北武汉 430063;武汉理工大学能源与动力工程学院,湖北武汉 430063【正文语种】中文【中图分类】TK401【相关文献】1.点火位置对弯管预混火焰传播特性的影响 [J], 何学超;孙金华;卢国建;谢元一2.天然气压力波动及天然气成分改变对合成氨装置的影响及应对措施 [J], 赵科3.低温燃料化学特性对湍流预混火焰传播的影响 [J], 张帆;任哲;钟生辉;尧命发;彭志军4.高温下掺氢天然气层流预混火焰传播特性 [J], 尚融雪;杨悦;李刚5.辐射传热对微重力环境下预混火焰传播特性的影响 [J], 孔文俊;韦明罡;张孝谦因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
天然气计量影响因素定量分析

天然气计量影响因素定量分析发表时间:2017-10-09T12:57:55.057Z 来源:《基层建设》2017年第15期作者:穆新浩[导读] 摘要:随着各行各业对天然气的广泛使用,越来越多的需求及使用现状对流量计的要求也在逐渐变化。
因为气体自身所具有的可压缩性,所以其测量工作相比于液体测量工作更加困难,这就更加要求计量天然气的流量计仪器具备较高的准确性。
但目前国内测量天然气的流量计还存在有很多有待于解决的问题。
为此,本文着重探讨了天然气计量影响因素的定量分析方法,仅供参考。
德州市产品检验检测研究院山东德州 253000摘要:随着各行各业对天然气的广泛使用,越来越多的需求及使用现状对流量计的要求也在逐渐变化。
因为气体自身所具有的可压缩性,所以其测量工作相比于液体测量工作更加困难,这就更加要求计量天然气的流量计仪器具备较高的准确性。
但目前国内测量天然气的流量计还存在有很多有待于解决的问题。
为此,本文着重探讨了天然气计量影响因素的定量分析方法,仅供参考。
关键词:天然气;计量;影响因素;定量分析1 引言随着人民生活水平的不断提高和对环境保护要求的日益严格,天然气已经成为部分城市的主导能源。
对城市燃气企业来说“计量就是计钱”,如何提高计量的准确性、降低供销差率是企业经营工作的一项重点内容。
基于这样的背景,本文对影响天然气计量的因素展开了分析。
2 当下天然气计量的现状作为一种高效、理想的清洁燃料以及优良的化工原料的天然气,对于它的流量计量成为目前天然气工业快速发展的重要影响因素,更是在使用天然气工程中急需解决的关键问题。
流量计量不仅仅是天然气买卖之间交易结算的重要方式,还是相关生产单位使用天然气效率的障眼法技术衡量标准。
流量计量对于企业生产以及经营管理更是日常进行的一项不可缺少的技术基础工作。
天然气计量准确无误不仅可以进行公平的交易结算,还能够对相关的生产工艺加以完善改进,保证生产出高质量的产品,使产品生产成本大大降低,以保障生产过程的安全性,进而在社会以及经济的层面上,改善效益。
原料渣油组分变化对谢尔气化装置的影响

用。
() 2 筛水 C D 化学耗氧量 ) O ( 高达 3 0 000×
1 (04年 6月 2日)如 不 加 以控 制仍 将继 续 0 20 , 上升, 废水 呈 红 色 , O C D越 高 , 色 越 深 , 水 严 颜 废
,
关键 词
渣油
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
成 分变化
影响
措施
Efe to a g n Fe d t c sd u Co o i o n S elGa i e f c fCh n e i e so k Re i u m mp s in o h l t sf r i
H uT i n O aigadWagR in o au , i pn n n ul j Y i
Ab t a t A e c mp st n o e i u m h n e ,w se ae x e d e s n a d a d  ̄ r - sr c s t o o i o fr s u c a g s a tw tre c e s t t d r n o r h i d h a o so f e e u p n e o smo es v r ,te c n n o so e a o f e g s e f ce .T e . in o q ime t c me r e e e h o t u u p r t n o a i ri a e td h t b i i h t i f s hr e f r ,a n lss i d n ,a d a p o r t a u sa a e . o e n a ay i o e n p rp i e me s r r t k n s a e e Ke wo d r s u m a h c n e tc a g i f e c me s r s y r s ei u d s o tn h n e n u n e l a u e
天然气压力波动及天然气成分改变对合成氨装置的影响及应对措施

天然气压力波动及天然气成分改变对合成氨装置的影响及应对措施摘要:天然气压力波动及天然气成分改变对以天然气为原料的合成氨生产造成了很大影响,本文通过原因分析,确定各项影响因素,并通过技术手段对问题进行解决。
关键词:天然气成分压力波动分析影响应对措施宁夏石化公司一化肥合成氨造气工段采用德士古工艺流程,天然气与氧气通过德士古烧嘴进入气化炉内,在经过不完全燃烧后产生工艺气。
宁夏石化公司所用天然气在2008年8月之前由长庆石油公司供给,由于长庆天然气输送管道至银川后分为两股,一股供民用,一股供本厂使用,因此导致至本厂的天然气压力随民用气用量大小波动,影响了生产,因此,公司又上了一条涩宁兰天然气输送专线,与长庆天燃气管线汇合汇合后一起进入厂区,这样基本上保证了天然气压力。
1 天然气压力波动的原因1.1 二化肥退气导致一化肥压缩机入口压力增加外来天然气有三处用户,其中一、二化肥天然气用量较大,如果遇到二化肥因装置故障停车或降负荷时,总管天然气压力会大幅上升,导致一化肥压缩机入口压力急剧上升,影响装置稳定运行,在遇到二化肥降负荷时,由于调度提前通知,一化肥早做调整,因此压力波动时对一化肥的稳定运行不会造成很大的冲击。
1.2 锅炉投气影响压力波动宁夏石化公司一共有4台高压锅炉提供蒸汽,其中1#、2#锅炉以煤为原料,3#锅炉以天然气为原料并作为备用锅炉,4#锅炉为煤气两用炉。
正常情况下,1#、2#、4#锅炉正常运行,一旦遇到运行锅炉爆管等故障,则会紧急启动3#备用锅炉,使天然气压力大幅下降,最终影响了一、二化肥装置的稳定运行。
1.3 气站故障或管线泄漏导致天然气压力下降气站为提高天然气输送效率而设置增压机,如遇到增压机故障或检修,会使至厂区天然气总管压力大幅下降,对装置造成很大影响。
在遇到天然气输送管线泄漏或检修时也会导致天然气压力大幅波动。
1.4 一台气化炉跳车导致另一台气化炉入口压力高一化肥合成氨造气系统一共有三台气化炉,其中2#气化炉作为备用炉,在正常情况下,1#、3#气化炉运行,当其中一台气化炉发生跳车时会导致其所投用的天然气瞬间全部退出,从而使总管压力出现很大的上涨幅度,影响另一台气化炉的正常运行。
天然气组分变化对装置生产及能耗的影响

天然气组分变化对装置生产及能耗的影响摘要:本文从天然气装置实际出发,主要阐述天然气组分变化的原因,结合实际案例,分析其对合成氨装置生产的影响,提出相应的对策及处理措施,并对比几种气源,分析优劣,总结能耗情况。
关键词:天然气;组分;影响引言天然气作为合成氨的重要原料,堪称装置的命脉所在。
合成氨装置的天然气来源经常由于供气方检修等原因造成气源切换,对合成氨的生产操作有着显著的影响。
2015年度出现多次气源切换及气源组分突变,对装置连续稳定的运行,设备的保护,节能高效生产等方面都有极大的影响。
本文就天然气组分变化对合成氨工艺的影响,结合发生的实际案例总结摸索,总结出相应的操作对策,并分析能耗情况。
1.组分变化原因天然气组分的变化分为为两种,一种为突发的变化,即在不知情的情况下变化成未知的组分,需要主控在短时间内根据实际情况判断气源组分大致组成,并做出相应的调整措施,该种情况有着较高的不确定性和紧急性,相对比较危险,更加考验员工的操作水平。
一种为切换气源的变化,即由于供气方检修等原因切换气源,此种情况可以提前分析化验组分信息,做出应对方案,由操作人员学习演练后进行操作,相对较为平稳。
2.组分变化的影响及处理措施2.1 突发性气源变化2015年5月15日1:50,天然气组分中甲烷含量从81.3%降至67.9%,N2含量增加至16.9%,其那你他组分基本不变,天然气变重。
系统负荷从100%突然上升至102%,并快速上涨。
员工发现天然气密度AI-2001从0.64kg/m3 上升至0.77 kg/m3,一段炉烟气过剩氧含量AI-2026达3.98%,一段炉出口温度迅速降至780℃并持续下降,中压蒸汽放空PIC-7048/1全关,中压蒸汽压力降至4.27MPa,最低降至4.2 MPa。
蒸汽主控立即增大高压减中压蒸汽量,在高压蒸汽压力突降至10.5MPa以下时,增加快锅负荷,但快锅负荷提至64%以上时,每台快锅产汽量只有34t/h左右,手动增加快锅燃料气量,加快快锅产汽速度,最后每台快锅增加了20%的负荷,把中压蒸汽压力稳住。
天然气组分对燃气轮机运行的影响

℃) 这 样 Na S , 2 O4在轮机 内高温环境 下 以半 熔 的 粘 液 状 态 存 在 于 燃 气 中 。 Na S O 4熔液 会粘附在 金属表面 上 ,能使 2 C1 O3金属保 护 层腐 蚀熔化 。从而使活 跃 2 - 的合金材料暴 露 ,被 S 2 和 S 3等直接腐 O O 蚀 ,若 金 属表 面 存 在 小 裂缝 等 金 属缺 陷 , 这 种 腐 蚀 在 缺 陷 的 边 界 处 将 会 发 展 得 更 快 ,腐 蚀 会 更 加 严 重 。 燃 烧 室 和 透 平 是 轮 机 的 关 键 燃 烧 设 备 ,为 保 证 它们 时 刻 完好 可 靠 ,保证 发 电 工作 的 顺利 完 成 ,需 要去 除 天 然 气 中含 的 硫 的 不稳 定化 合物 。 3 天 然 气 中 的 水 分 对 轮 机 的 不 良 影 、 透 平尾 部 第 三级 有 一 片 叶片 出现 较 大 的裂 响 . 痕 。我 们 初 步分 析 认 为 是燃 气 中含 有硫 的 在轮 机三 级 燃 料 阀清 洗过 程 中 ,发 现 不 稳 定 化 合物 造 成 上 述 问 题 。 有较 多黑 色轻 质油 和 水 分 ,这 些 轻 质油 和 水分 经 常 会堵 塞三 级 燃料 润 中的细 小 管 路 和通 道 ,在 冬 季 当设 备 长 时 间停运 时 ,这 些水 分 冻 结堵 塞管 路 造 成 的危 害更 大 , 由 于供 气压 力 不 足导 致 的 轮机 启 动 故障 。 同 时 ,水分会溶解 Na、K、V等金属离子 ,和 s 的 高温 作 用 ,会 形 成对 燃 烧 室内 壁和 透
清 洗前
70 5 70ห้องสมุดไป่ตู้5
洁洗后
80 0 70 9
清洗 前
4O 8 50 5
城市燃气管网的震害分析及减灾对策

城市燃气管网的震害分析及减灾对策摘要:近年来,我国的地震活动日益频繁,给人民的生活和财产带来了极大的损失。
随着城市化进程的加快,城市燃气管线的数量越来越多,地震的发生对城市燃气管线的破坏是非常严重的,而且由于管线的破坏,会导致二次事故,危及到居民的生命财产安全。
文章从现场位置、发生地震的强度、管线的特殊性等方面,详细分析了发生地震时对管线的影响以及引起二次破坏的主要因素,并就如何改善城市燃气管线的抗震能力提出了一些建议。
关键词:城市燃气管网;震害分析;减灾对策前言:近几年,由于城市化的加速,城市燃气管网的发展和扩展,各种城市建设活动的增加和极端天气的影响,第三方施工损坏、杂散电流、地质自然灾害等对管网的运行带来严重威胁,亦是造成燃气管网泄漏风险的主要因素,防范化解上述因素导致的燃气管网风险事件,减少燃气事故的发生,是当前城市燃气管网安全运行的关键所在。
随着我国天然气产业的快速发展,城市燃气管道已成为国民经济的重要组成部分,而天然气又是我国的第二大能源,随着我国城镇面积的扩大,人口密度的稳定增加,城市燃气管网的分布也越来越复杂,如果发生地震,很可能会发生燃气泄漏,引发火灾、爆炸等灾害,而天然气作为一种有一定危险性的气体,会对人类的生命和财产造成巨大的危害。
1.城市燃气管网在地震中的损坏与次生灾害由于地震的影响,城市燃气管线将会遭受破坏,城市燃气管线的破坏将导致管道中的气体泄漏,从而引发大规模的爆炸、火灾等二次灾难,并在居民遭受地震后又遭受二次损害。
通过对多起地震灾害的调查,发现了一些具有代表性的地震事故,例如:美国北岭地区发生6.8级地震,造成用户端管道15021处损坏,低压管道717处损坏,高中压管道35处损坏,多处燃气管道损坏,致使燃气泄漏,在地震之后又发生了五起特大火灾。
一九九五年日本阪神发生7.2级大地震,神户市地下燃气管道26459条低压管线被毁,106条高压管线被损坏,引起燃气泄漏,共导致8起火灾,这次火灾的发生不仅危害了居民的生命财产安全,也导致神户市的燃气供应系统完全瘫痪,严重影响了灾后的重建和恢复。
影响天然气组分准确度因素及控制措施

影响天然气组分准确度因素及控制措施天然气组分是分析天然氣组成及判断天然气等级的重要因素,也是天然气计量中不可或缺的组成元素。
本文分析了影响天然气组分准确度的因素,提出了一些控制措施,为确保天然气组分准确度提供了一些思路。
标签:天然气组分;准确度;因素;措施天然气气质组分是评价天然气气质情况重要依据,也是影响天然气计量的重要因素之一。
因此,对影响天然气组分准确度的因素开展研究,有助于减少计量误差,提高计量准确性。
影响天然气气质组分准确度的因素主要有以下几个方面:1 输气管道内天然气洁净程度影响准确度天然气的组成中,最主要的成分是烷烃,其中占绝大多数的是甲烷,还含有少量的乙烷、丙烷和丁烷。
除烷烃外,一般都还含有氮、水气、硫化氢和二氧化碳,以及少量的一氧化碳和微量的稀有气体,如氦和氩等。
天然气中的杂质分为固体、液体、气体三类。
固体主要是泥沙、岩石颗粒。
液体主要是水和油。
气体主要是硫化氢和二氧化碳。
气体中的己烷及更重组分能溶于水,因此气样中水的含量对真实组分有一定影响。
此外,气样中的水在进行气样检测中,会对分析仪器的分析结果产生测量差,影响对气质组分准确度的判断。
严重时会造成检测仪器的故障或零部件的损坏。
2 天然气气样录取操作影响气质准确度现阶段,人工录取天然气气样一般采用“充气排空法”或“抽空容器法”的方式,在录取气样的过程中,由于人为操作的因素,会出现采样容器内气体成分与管道内气体不一致的情况。
这一问题的产生,一是操作方式的不规范,如取样前未用气体吹扫排出任何积聚污物,未对导管进行吹扫,以及没有对取样瓶进行多次吹扫,使得取样瓶与取样管线气质没有保持一致。
二是在取样时未仔细检查取样瓶及各接口连接是否紧固、密封无泄漏。
3 取样瓶材质对气质组分准确度的影响目前,天然气取样均采用铝合金凃氟气体取样瓶,其对天然气组分的吸附影响较小,最大限度的避免取样瓶对气样中组分的吸附作用。
4 气体样品的运输存储对气质准确度的影响天然气气样在取样完成后,如果在运输及存储过程中安放不到位,发生晃动、震动的情况,存在气体泄漏的潜在风险,导致取样瓶内气样压力下降,体积减少,无法达到气质检测的要求。
天然气组分分析方法的改进

石油工程化 工 设 计 通 讯Petroleum EngineeringChemical Engineering Design Communications·41·第46卷第3期2020年3月1 概述甲醇生产的主要原材料是天然气,天然气分析数据对装置的生产起到至关重要的作用。
原来的天然气分析方法采用上海分析仪器厂生产的103型气相色谱仪(FID 检测器)与奥氏气体分析仪共同完成的。
天然气的有机组分主要由甲烷、乙烷、丙烷、丁烷等,无机组分主要由氮气、一氧化碳、二氧化碳。
单一的检测器无法将全部组分完全分离。
使用奥氏气体分析仪将无机组分分析完,用差减法将无机组分减去;再用色谱仪将有机组分分离并用归一化法将其组分计算出来。
由于这两台仪器都无法检测氮气,所以氮气只采用一个固定的数值进行计算,这样分析数据的准确性就得不到保证。
并且该方法分析时间长,分析过程繁琐。
利用配置三阀四柱、双检测器的气相色谱仪进行天然气组分分析,采用峰面积归一化法进行定量,不仅能够缩短分析时间,并且对样品的分析准确度、及时率都有很大的提高,能够为装置的平稳运行提供准确数据。
2 原理利用安捷伦公司生产的带有双检测器和三阀四柱的6890N 气相色谱仪对天然气组分分析。
有机组分:用Al 2O 3 –PLOT 柱进行分离,用氢火焰离子化检测器(FID )进行检测。
无机组分:用HayesepQ 、13X 分子筛为固定相分离,用热导池检测器(TCD )进行检测。
在分析过程中,通过不同时间三个阀的切换来实现氢火焰检测器和热导检测器的样品组分分析。
用峰面积归一化法进行定量计算。
3 实验部分3.1 仪器6890N 气相色谱仪(带有分流进样器、氢火焰检测器、热导池检测器);皂沫流量计;数据处理机。
3.2 试剂氮气、氢气、氦气、压缩空气,与天然气组分相对应的标样。
3.3 色谱分析条件(1)色谱柱:Al 2O 3–PLOT 柱 φ0.53mm ×50m 13X 分子筛,不锈钢柱管φ3mm ×2m HayesepQ ,不锈钢柱管φ3mm ×3m (2)载气氦气:流量25mL/min 氮气:平均线速26cm/min 燃气:氢气,流量45mL/min 助燃气:空气,流量450mL/min (3)检测器氢火焰检测器温度250℃,热导检测器温度150℃气化室温度:150℃程序升温:50~150℃,升温速率10 ℃/min3.4 仪器操作步骤(1)用天然气将定量管进行置换,置换时间要足够长。
原料气组分变化对压缩机气缸润滑的影响

原料气组分变化对压缩机气缸润滑的影响
张凤林;唐军
【期刊名称】《设备管理与维修》
【年(卷),期】2013(000)011
【总页数】1页(P62)
【作者】张凤林;唐军
【作者单位】西南油气田塔里木油气工程分公司新疆库尔勒市;西南油气田塔里木油气工程分公司新疆库尔勒市
【正文语种】中文
【相关文献】
1.原料天然气组分变化对LPG回收装置操作参数的影响 [J], 刘刚
2.副产LNG液氮洗原料气组分变化的工况模拟 [J], 刘志盛;杨一平
3.原料天然气组分变化对LNG装置的影响及对策 [J], 李均方;张瑞春;夏功科;刘盛鹏;干卓凡;谢仲海
4.浅析气柜气组分异常对螺杆压缩机工况的影响 [J], 刘晗
5.制氢原料"煤改焦"后原料气硫化氢含量变化对变换副反应的影响 [J], 王克华;夏祖虎;蔺晓轩;高辉;纵秋云
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燃气组成改变对均热炉热效率的影响

燃气组成改变对均热炉热效率的影响
梁松彬;邓万里;李芳芹;钟惟剑;方伟;任建兴
【期刊名称】《煤气与热力》
【年(卷),期】2011(031)001
【摘要】运用 CFD 软件对均热炉的燃烧进行了数值模拟,分析了燃气组成变化对均热炉燃烧温度、烟气辐射强度、炉内流场和炉内温度场均匀性的影响.在理论分析的基础上对均热炉进行了实际测试.不同燃气组成,在热值相近或相差较大的情况下对均热炉的热效率均有很大影响,均热炉仍有节能减排潜力.
【总页数】4页(P62-65)
【作者】梁松彬;邓万里;李芳芹;钟惟剑;方伟;任建兴
【作者单位】上海电力学院,上海,200090;上海宝山钢铁股份有限公司能源部,上海,200941;上海电力学院,上海,200090;上海电力学院,上海,200090;上海电力学院,上海,200090;上海电力学院,上海,200090
【正文语种】中文
【中图分类】TU996
【相关文献】
1.过量空气系数对在用燃气锅炉热效率和NOx排放的影响分析 [J], 高玉姜
2.压缩比对燃气轮机热效率和比功的影响及经济性分析 [J], 李闯
3.FGR技术对燃气工业锅炉
额定出力及热效率的影响分析 [J], 李冬屹;郑桂红;许崇涛;张宝祥
4.过量空气系数对燃气锅炉热效率的影响 [J], 林重庆
5.燃气蒸箱性能测试系统及其热效率测试的影响因素分析 [J], 曹晓锋;赵轶;胡国辉;叶梓茂
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天然气组分波动的事故应急处理

天然气组分波动的事故应急处理1组分波动原因:甲烷含量下降。
接调度通知,减负荷5000NM3/H,12:30 天然气组分大波动,12:50 系统加负荷5000NM3/H。
2事故现象和危害:2.1高压蒸汽管网压力下降。
2.2辅助锅炉产汽量下降,如波动较大时会造成火焰检测器报警,甚至由此导致辅助锅炉跳车。
2.3压缩机入口压力下降,压缩机转速下降。
2.4合成塔压力、合成回路压力下降,循环量下降。
2.5PSA系统的氢气产量下降。
2.6精馏入料减少。
2.7质谱仪的甲烷含量下降、二氧化碳含量上升。
由于在线取样时间是间断的,因此质谱仪中显示的甲烷和二氧化碳的变化有一定的滞后。
3 处理措施:1首先是通过和PC025103A来将驰放气放到转化炉去烧,降低合成回路压力。
(FC010920阀位由21%开至27.5%,PC025103A由65.3%开至66.3%)2 将PC010102打手动控制,防止负荷大幅度波动。
(SV由2.546慢慢关至2.490)3 密切监测转化炉膛氧含量和炉膛的负压,随时调整鼓风机透平的转速,以保证氧含量在正常的指标范围。
4 视转化炉出口温度及时通过FC010916调整燃料气量,稳定转化炉管出口温度和转化炉烟气温度。
5 控制并稳定较高的水碳比6由于高压蒸汽系统的波动,注意及时调整高压汽包F-01001的液位。
此时PDC021361易波动,应注意调整。
7及时调整提高PC020307的压力,减少PC020307开度。
8 逐步提辅助锅炉的负荷,以保证蒸汽系统的稳定。
同时注意辅锅液位调整。
9检查F-03001、F-02002、F-02001的液位。
10及时调整两塔的温度、液位、回流量保证产品质量。
天然气组分变化对合成气装置的影响与优化

天然气组分变化对合成气装置的影响与优化
郭世典
【期刊名称】《大氮肥》
【年(卷),期】2022(45)1
【摘要】介绍天然气组分变化对合成气装置带来的影响,分析认为天然气组分变化对转化炉出口甲烷残余量、燃烧系统中的烟道氧含量以及深冷分离系统的冷量平衡造成了影响。
采用理论与实际相结合的手段,通过提高水碳比、提高过剩空气系数以及调整膨胀机制冷量等方式对转化系统、燃料系统以及深冷分离单元进行了优化调整,保证了装置安全、稳定、经济运行。
【总页数】5页(P24-28)
【作者】郭世典
【作者单位】中国石化扬子石油化工有限责任公司
【正文语种】中文
【中图分类】TQ2
【相关文献】
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2.原料天然气组分变化对LNG装置的影响及对策
3.用天然气制合成气代替ATR转化气优化乙炔尾气甲醇装置运行研究
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天然气气质对LNG与CNG生产的影响

天然气气质对LNG与CNG生产的影响发表时间:2019-02-15T10:36:06.937Z 来源:《基层建设》2018年第36期作者:徐大伟1 满志明2 黄伟3[导读] 摘要:伴随着石油化工行业的发展,天然气工业也逐步发展壮大。
1中石油昆仑燃气有限公司福建分公司福建福州 3500042中石油昆仑燃气有限公司湖北分公司湖北武汉 4300613中石油昆仑燃气有限公司湖北分公司湖北武汉 430061摘要:伴随着石油化工行业的发展,天然气工业也逐步发展壮大。
而在天然气供不应求的情况下,目前国内天然气来源广泛,气质上存在一定的差异,不仅会带来混用问题,同时也将对LNG、CNG生产产生影响。
因此,还应加强对天然气气质对LNG、CNG生产的影响分析,以便合理进行天然气的使用。
本文就天然气气质对LNG与CNG生产的影响展开探讨。
关键词:天然气气质;LNG;CNG引言随着我国天然气工业的迅速发展,长庆、塔里木、川渝、青海气田的商品天然气陆续通过管道送往北京、上海以及越来越多的城市作为优质、清洁的能源。
目前,我国商品天然气都遵循强制性国家标准GB17820—1999《天然气》的指标要求。
由于原料天然气的类型、处理工艺和外输条件等不同,所获得的商品天然气的性质也有所差别。
这些差别不仅引起不同气源商品天然气混用时的性质匹配问题,也对下游的LNG、CNG的生产带来一定影响。
1商品天然气的气质要求国家标准GB17820—1999《天然气》规定,从油气田采出的天然气经处理后,通过管道输送的商品天然气指标有高热值、总硫含量(以硫计)、硫化氢含量、二氧化碳含量和水露点5项,其指标见表1。
表1所规定的指标中,只有高热值指标直接与经济利益相关,但因我国商品天然气目前尚未采用能量计量,规定的指标比较宽松,致使其重要性难以充分体现。
目前,不同气源商品天然气的高热值差别较大,故对其互换性有一定影响。
表1 商品天然气气质指标其他4项指标均出自对卫生、安全和环境保护等社会效益考虑,这也是当前制定涉及卫生、安全和环境保护的天然气产品质量标准的基本原则。
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石 油 与 天 然 气 化 工 CHEMICAL ENGINEERING OF OIL & GAS 2014
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石 油 与 天 然 气 化 工 CHEMICAL ENGINEERING OF OIL & GAS 2014
①
原料天然气组分变化对 LNG 装置的影响及对策
李 均 方1 张 瑞 春1 夏 功 科2 刘 盛 鹏1 干 卓 凡1 谢 仲 海1
Li Junfang1,Zhang Ruichun1,Xia Gongke2,Liu Shengpeng1,Gan Zhuofan1,Xie Zhonghai 1 (1.Chengdu Natural Gas Chemical Works,PetroChina Southwest Oil ﹠ Gasfield Company,
① 作者简介:李均方(1968-),男,四川阆中人,高级工程师,1989年毕业于西南石油大学,大学学历(工学学士),长期从事 天 然 气 加 工 方 面 的 生 产 技 术 工 作 。 地 址 :(610213)四 川 成 都 华 阳 正 东 下 街 20 号 成 都 天 然 气 化 工 总 厂 。 电 话 :028-85607039。 E-mail:li_jf@petrochina.com.cn
实际 运 行 表 明,装 置 由 富 气 变 贫 气 时 极 易 出 现 低 温 堵 塞 ,出 现 该 问 题 后 需 减 少 制 冷 量 ,将 冷 箱 底 部 产品温度上调到 -90~ -130 ℃,希 望 通 过 升 高 温 度来 增 加 重 烃 在 LNG 中 的 溶 解 度,以 此 解 决 堵 塞 问题。堵塞严 重 时,必 须 将 冷 箱 底 部 温 度 加 热 到 5 ~10 ℃ 后 解 冻,b 处 压 差 才 能 降 到 正 常 值,从 而 再 进行生产。 2.2.2 解 决 措 施
装置在运行过程中原料天然气组分与设计时相 比 有 较 大 的 偏 离 (见 表 1),主 要 表 现 如 下 :
表1 广安 LNG 装置气源组分 Table 1 Feed gas component of Guang’an LNG plant
组分
设 计 气 源 组 分 ,y/% 广安气源 龙岗气源
实际气源 组 分 ,y/
components change are very important to new LNG plant. Key words:components of natural gas,heavy hydrocarbon blocked due to low temperature,
ethane adaptability
0.155 6
n-C4 苯
环己烷
0.38 0 0
0.0 0 0
0.124 5 0.007 7 0.007 2
C5
0
0
0.087 7
C6
0
0
0.040 7
C7
0
0
0.039 7
C8
0
0
0.013 5
C9
0
0
0.002 9
ρ(总硫)/(mg·m-3) <1
20
ρ(H2S)/(mg·m-3) 1.3
第43卷 第3期 李均方 等 原料天然气组分变化对 LNG 装置的影响及对策
263
措施介绍如下。
(1)原料 天 然 气 中 重 烃 含 量 明 显 增 加,特 别 是 苯 、环 己 烷 等 易 堵 塞 组 分 增 加 ,常 规 天 然 气 分 析 一 般 不包括 这 些 组 分,但 对 LNG 装 置 运 行 十 分 重 要。 根据 GPA 的方法,针对广 安 LNG 装 置 原 料 天 然 气 组成预测了不同苯含量的结晶温度(见 图 2)。 由 图 2可以看出,很少量的苯就会引起苯在 LNG 中的结 晶,同时苯含量的微 量 升 高 会 引 起 结 晶 温 度 的 明 显 变化。为避免低温 堵 塞,一 般 应 将 天 然 气 中 的 苯 体 积分数控制在1×10-6~10×10-6以下 。 [3]
从常规20~40kPa迅 速 上 升 到 满 量 程 的 105kPa; 同 时 ,由 于 天 然 气 产 品 阀 开 度 一 定 ,天 然 气 通 道 的 流 量 明 显 下 降 ;因 制 冷 量 大 于 天 然 气 的 需 冷 量 ,制 冷 剂 侧 底 部 温 度 明 显 下 降 ;由 于 换 热 恶 化 ,冷 剂 低 温 通 道 与产品线之间的传热温度差由2~3 ℃ 增加到 3~6 ℃以上。
关键词 天然气组分 重烃低温堵塞 乙烷适应性 中 图 分 类 号 :TE642 文 献 标 志 码 :A DOI:10.3969/j.issn.1007-3426.2014.03.009
Influence of feed gas components change on LNG plant and countermeasures
2 装 置 运 行 问 题 及 对 策
2.1 原 料 天 然 气 组 分 变 化 情 况 LNG 装置原料 天 然 气 组 分 变 化 对 制 冷 液 化 单
元的影响十分重 要。 一 般 LNG 装 置 在 原 料 天 然 气 净化部分已包括天然气脱 CO2 和 深 度 脱 水、脱 汞 等 措施,但对液化单 元 而 言,其 功 能 除 制 冷 液 化 外,还 应根据原料天然气组分含量的不同来考虑重烃的分 离 、乙 烷 的 回 收 以 及 氮 等 轻 组 分 的 脱 除 等 。
针对广安 LNG 装 置 堵 塞 的 实 际 问 题,采 取 的 解决措施如下:
(1)调 整 工 艺 参 数 ,适 当 降 低 冷 箱 中 点 温 度 ,从 设计的-51 ℃ 降 低 到 -71 ℃,通 过 冷 凝 增 加 苯 在 重烃分离 器 底 的 排 放 量,减 少 冷 箱 下 部 苯 的 分 压。 装 置 开 工 时 ,中 点 温 度 降 到 合 格 后 再 进 入 下 部 制 冷 。 在没有产生重烃时,也 将 该 分 离 器 液 位 控 制 阀 开 启 至一定开 度,使 易 堵 塞 组 分 通 过 低 温 分 离 出 装 置。 同 时 ,稳 定 冷 箱 中 点 温 度 ,避 免 温 度 波 动 将 易 堵 塞 的
tion and application effect were discussed.After adjusting the process parameters and adding acti- vated carbon to remove heavy hydrocarbon,the plant ran steady.The components of the feed gas has great effect on the operation of LNG plant.Therefore,the analysis and forecast of feed gas
%
氢气 氮气 二氧化碳 甲烷 乙烷 丙烷
0.03 0.40 0.35 89.26 6.69 1.91
0.0 1.02 1.31 97.35 0.30 0.0
0.000 0 1.034 9 0.385 3 93.692 8 3.707 8 0.699 7
i-C4
0.38 0.0
该 装 置 于 2012 年 4 月 建 成 投 产 ,建 设 初 期 并 未 考虑脱重烃问题,项 目 建 设 后 期 增 加 了 重 烃 分 离 器 及后续储存设备,但 运 行 中 仍 出 现 冷 箱 低 温 堵 塞 和 高乙烷 含 量 的 适 应 性 问 题 。 [2] 现 场 分 析 问 题 原 因 后 ,采 取 了 调 整 工 艺 参 数 ,增 加 活 性 炭 吸 附 脱 除 重 烃 等措施,目前装 置 运 行 正 常。 现 将 装 置 问 题 及 解 决
Chengdu610213,Sichuan,China;2.CNGC Guang’an Natural Gas Co.,Ltd, Guang’an638000,Sichuan,China)
Abstract:This paper introduced the operation problems of Guang’an LNG plant due to the components change of feed gas,which included heavy hydrocarbon blocking at low temperature and ethane adaptability.The phenomenon and reason of the problem were analyzed,and the solu-
重烃带入冷箱下部。 (2)增 加 苯 和 环 己 烷 等 易 堵 塞 组 分 的 吸 附 脱
除。利用该装置脱水单元吸附塔顶约 900 mm 的剩 余 空 间 ,装 填 一 定 量 的 活 性 炭 ,利 用 其 吸 附 能 力 来 脱 除易堵塞组分。按 吸 附 时 间 8h 计,实 际 装 填 活 性 炭单塔约1.5t,可有效脱除原料天然气中体积分 数 约 为 300×10-6的 苯 、环 己 烷 等 易 堵 塞 组 分 。 2.2.3 应 用 效 果
1 装 置 概 况
广安 天 然 气 处 理 量 为 100×104 m3/d 的 LNG 装置,采用 BLACK VEATCH 的 PRICO 混 合 制 冷 液化工艺(见图1),用离心压缩机制 冷,铝 板 翅 式 换 热 器 两 台 并 联 换 热 ,具 有 设 备 少 、流 程 简 单 、投 资 少 、 维护方便及开启便捷等诸多优势 。 [1]
<1
注:设计时,龙岗气 源 与 广 安 气 源 的 比 例 为 2∶1,即 龙 岗 气 源 占2/3,广 安 气 源 占 1/3。