高硝卤水条件下盐硝联产的工艺改造
XXX有限公司60万吨真空制盐技术改造工程盐硝联产可研究报告
XXX有限公司60万吨真空制盐技术改造工程盐硝联产可研究报告《XXX有限公司60万吨真空制盐技术改造工程盐硝联产可研究报告》一、引言随着现代工业发展和人民生活水平的提高,对盐类产品需求不断增长。
XXX有限公司作为国内领先的盐类生产企业,将真空技术与传统制盐技术相结合,通过盐硝联产工艺进行技术改造,将有利于提高盐类产品质量、节约能源、增加企业利润等方面带来积极影响。
本报告旨在对该技术改造方案进行可行性研究,为公司决策提供参考。
二、现状分析盐硝联产工艺是将制盐和制硝两个过程集成在一起,通过合理调控工艺参数,充分利用热能和原料之间的相互补充作用,确保两种产品的合格率。
该工艺在近年来得到了广泛应用,取得了理想的经济效益和环境效益。
三、可行性分析1.市场需求:盐类产品和硝酸盐产品在冶金、化肥、制药等行业都有广泛用途,市场需求稳定且逐年增长。
盐硝联产工艺可有效满足市场需求。
2.技术改造投资:该项目预计投资6000万元用于设备更新和技术改造,并预计在3年内回收成本。
经初步分析,项目投资回报率较高,具有良好的经济效益。
3.能源节约:真空制盐技术相较于传统制盐技术,能耗较低,同时通过盐硝联产工艺,能更充分地利用热能,减少能源浪费。
4.产品质量提升:真空制盐技术使盐晶体生长更加均匀,产品纯度更高,同时通过盐硝联产工艺,将制盐和制硝两个过程有机结合,提高了产品质量。
5.其他环境效益:盐硝联产工艺通过减少废水、废气的排放,降低了环境污染,符合目前社会对环境友好型企业的要求。
四、技术改造实施方案1.设备更新:根据工艺改造需要,对原有设备进行更新,引入符合盐硝联产工艺要求的新设备。
2.工艺优化:对现有工艺进行优化,提高盐硝联产工艺稳定性和产品合格率。
3.人员培训:对现有员工进行盐硝联产工艺培训,确保技术改造后的顺利运行。
五、经济效益分析1.盈亏平衡点:经过测算,在项目投产后第三年,年产盐硝联产产品可实现销售收入7500万元,正常生产情况下,项目具备盈利能力。
浅谈引进盐硝联产工艺的改进和操作控制
摘 要 : 主要 介 绍 了江 西 盐 矿 有 限 责任 公 司 引进 的 盐硝 联 产 工 艺装 置 的技 术 改 进 和 其 生 产
操作与控 制的经验 , 同行讨论和参考 , 供 以求能达到共同进步之 目的。
关键 词 : 引进 ; 盐硝 联 产 ; 作 控 制 操
中图分类号 :S T3
我 国井 矿 盐 区硫 酸 钠 型 卤水 生 产精 制 盐企 业 , 目前其 盐硝 联产装 置 大多 是采 用 或 即将 采 用引进 的 盐硝联 产工 艺技术 。或消 化 吸收该 工 艺技术 自行 设 计 的全套盐 硝联 产工 艺技 术 。或 是在原 有 的 四效 真 空制盐 的基 础上增 加 硝系 统 回收 其母 液进行 提 硝实
Pr c s fCo — o u t n o a ta d Gl u e S l o e so Pr d c i fS l n a b r a t o
F n a x a g Yu n i
(o su t nOf eo a n h m c aei i gi at op rt nZ a gh , inx 3 20 C nt ci fc f l adC e ia B s J x Sl C roa o h su J gi 10 ) r o i St l n a n i n a 3
2 盐硝 联 产工 艺简 介
21 生 产原理 .
从 19 9 0年起 . 北应 城盐 矿 引进瑞 士 苏尔 寿 的 湖 盐硝 联产工 艺开辟 了 国内盐 硝联 产 的新 工艺 、新技
术。 随后 。 明盐 矿 、 昆 江汉 油 田盐化 总 厂 、 江西盐 矿都
相继 引进 。 规模 由 2 O万 吨至 3 O万吨 , 至一些 芒硝 乃
文献标识码 : B
卤水净化及制盐工艺简介
卤水净化及制盐工艺简介第一章卤水净化车间工艺描述1.1卤水净化的必要性卤水净化是指利用物理和化学的方法除去卤水中的杂质的一种工艺。
几乎所有的卤水都含有Ca2+、Mg2+杂质,而Ca2+、Mg2+杂质的影响表现在对产品质量的影响和对生产过程的影响。
由于CaSO4具有逆溶解度的特性,在卤水输送、预热、蒸发过程中析出,附着在管道的设备的壁上而结垢,会严重降低传热系数,垢层越大,使传热系数下降越大,从而使设备生产能力降低。
垢层的消除会延长有效工作时间,有效生产量。
卤水中的CaSO4、MgSO4、CaCl2、MgCl2等杂质会使卤水的沸点升高,粘度增大,因而降低有效传热温度差;另外,杂质越多,真空制盐的母液排放量越大,一方面使热量增大(即能耗高);另一方面降低了NaCl的回收率。
1.2卤水净化方法及其流程说明1.2.1卤水净化方法采用石灰-芒硝-二氧化碳法进行净化处理。
1.2.2流程说明1.2.2.1一级反应桶对原卤的处理1)一期卤水净化工程一级反应桶对原卤的处理高硝卤连续泵入原卤桶(T-110A/B)。
通过原卤泵(P-110)将原卤分批泵入一级反应桶(T-121~T-123),在一级反应桶(T-121~T-123)开始搅拌前,通过石灰乳泵(P-185)加入来自石灰乳存储桶(T-184)的石灰乳。
在搅拌结束前,通过一级絮凝剂计量泵(P-171)添加来自一级絮凝剂配置桶(T-171)的一级反应絮凝剂。
关闭搅拌器进行泥浆沉淀。
沉淀后,卤水通过卤水泵(P-121)泵入二级反应桶(T-131~T-133),沉淀的泥浆由一级反应泥浆泵(P-151/152)泵入一级反应泥浆桶(T-151)。
整个过程结束后,反应进行了一个循环,并为下一个循环做好准备。
每个循环过程持续约16.2小时。
由于有三个反应桶,所以每个桶可以在5.4小时内交换一次来自T-110A/B的原卤。
举例来说:当T-121澄清时,T-122正在添加絮凝剂溶液,T-123正在添加石灰乳。
盐硝联产及配套卤水净化技术改造与应用
改造作 以简述 。 21 盐硝部 分技术 改造 .
摘 要 : 过 对 盐硝 联 产 及 配 套 卤水 净 化 工 艺进 行 一 系列 技 术 改 造 与 应 用 , 通 为优 化 工 艺 , 定 生 产 , 稳
节 能 降耗 提 出 了新 方 法 和新 途 径 , 动 了技 术创 新 和进 步 。 推
关键词 : 硝联产 : 盐 卤水净 化 ; 术 改造 ; 术应 用 ; 热 器 技 技 预 中图 分 类 号 :S T3 文 献 标 识 码 : B 文 章 编 号 :0 1 0 3 (0 7 0 - 0 1 o 10 — 3 5 2 0 )5 0 1一 4
t n o c n lg ; r h ae i ft h o
言
211 密封 水管路 改造 .. 2111 设 计 思路 。 该工 艺密 封水 设计 考 虑两种 方 .. .
中盐 东兴盐 化股 份有 限公 司第 三生 产线及 配套
卤水 净 化 工 艺采 用 长 沙 工程 有 限 公 司 设 计 的 6 . 3 5 万吨, 年盐硝 联产 和两碱 法 卤水 净化 工艺 。 整个 工程
维普资讯
第 3 卷 8
Vo .8 I 3
中
国
井
矿
盐
CHI NA 砸L L AND R0C S K A1
盐 硝 联 产 及 配 套 卤 : 技 术 改 造 与 应 用 I争化
王 俊 骥 , 汉 峰 , 以 军 魏 刘
( 中盐 东 兴 盐 化 股份 有 限公 司 , 安徽 定 远 2 3 0 ) 3 2 0
(N I o gi a n hmi o LdDny a,n u 2 3 0 ) C SCD nxnSladC e c C t igunA h i 3 2 0 t l a ,
盐硝联产新工艺试生产取得成功
盐硝联产新工艺试生产取得成功盐硝联产是一种在盐湖中同时提取盐和硝酸钾的工艺,这种工艺的成功试生产对于我国的盐产业和硝酸钾产业具有重要意义。
下面将从试生产的背景、过程、成果和意义等方面来进行详细介绍。
其次,试生产的过程。
盐硝联产的关键技术是溶解盐湖,蒸发结晶和硝化还原反应。
在试生产过程中,需要充分调研盐湖的地质情况、盐湖水和盐质的组成、及硝酸钾的分布情况等信息,确定合适的开采和提取工艺。
然后,通过溶解盐湖中的盐质,蒸发结晶分离盐和硝酸钾。
最后,对分离出的盐进行处理,使其符合市场需求。
试生产的成果。
通过试生产,成功提取了大量优质的食盐和硝酸钾,实现了两种资源的联产。
得益于盐硝联产工艺的采用,盐的生产量得到了大幅度提升,同时硝酸钾的生产成本也大幅度降低。
这不仅带动了当地盐产业的发展,还提高了我国硝酸钾产业的竞争力。
最后,试生产的意义。
盐硝联产工艺的成功试生产有以下几个重要意义:1.资源利用的最大化。
盐湖地区常年积累了大量的盐质和硝酸钾资源,通过盐硝联产工艺可以实现两种资源的同步提取,最大限度地利用盐湖资源。
2.节约能源和降低环境污染。
传统的盐和硝酸钾提取工艺耗能较高,且易产生大量废弃物和污水。
盐硝联产工艺能够减少能源的消耗,减少废弃物和污水的排放,对环境保护具有重要意义。
3.促进盐产业和硝酸钾产业协作发展。
盐硝联产工艺的采用有助于推动盐产业和硝酸钾产业的协作发展,提高资源整合和协调能力,增强企业的竞争力。
综上所述,盐硝联产新工艺的试生产取得了成功,对于我国盐产业和硝酸钾产业的发展具有重要的推动作用。
在今后的实际应用中,应进一步完善工艺流程,提高工艺的稳定性和经济效益,以实现更大范围的推广应用。
浅议硝盐联产卤水净化与成本控制
2 钙镁 离 子 指标 调试 分 析
2 . 1 调 试 原 因
1 . 2 卤水净 化的工艺原理及流程
瑞洪 公 司 2 0 1 1 年 卤水净 化成 本 8 6 6万元 ,2 0 1 2 年
采 用两碱法 卤水净化工艺 ,运行方式为连 续式 。矿 卤水 净化成本 6 4 3 万元 ,卤水净化 成本太高 ;根据元 明 区卤水 输送至净化 车间 卤水池 ,由泵输送经硝 盐分厂来 粉 、工业 盐 国家标 准 ,我 公 司产 品 中的 钙镁 离子 远远
凝 剂
1 基本情况
1 . 1 原 卤及 净化情况 原料 卤水组分 为:N a 2 S O 4 :1 8 5 g / L ; N a C 1 :1 4 6 g / L ;
精 卤 供 硝盐 分 厂
热 电 分厂 脱 硫 用
卤水 净 化 工 艺 流 程 图
C a S O 4:0 . 3 5 g / L ;M g S O 4 :0 . 2 4 L 。净化 后 的c a :
能源 、提高产品质量 。
Na HCO3 + Na OH
Na 2 CO3 + H2 0
2 - 2 存在 的问题
以烧碱与 M g S O 反应除去 M g 2 ,以纯碱与 C a S O 反 应 除去 c a 2 + 。其化学反应式 为 :
Mg S O 4 + 2 N a O H_ ÷N a 2 S O 4 + M g ( O H ) 2
钙镁离子指标 提高后 ,净化精 卤在被加热 的过程 中
可能加快钙镁盐垢层 的形成 ,影响蒸发传热效果 ,降低 蒸发和加热设备 的生产能力 ,从而增加刷罐次数 ,影 响
一种采用热法提硝实现盐硝联产的方法[发明专利]
专利名称:一种采用热法提硝实现盐硝联产的方法专利类型:发明专利
发明人:姚立勇,钟雄旺,甄方明
申请号:CN201910728719.X
申请日:20190808
公开号:CN110482571A
公开日:
20191122
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本发明提供了一种采用热法提硝实现盐硝联产的方法,包括:(1)原料卤水一部分用于析硝:原料卤水经洗盐器洗盐后的老卤水溢流至沉盐器,沉盐器内的底流泵送至硝罐;沉盐器内的清液去沉降器进一步沉降,清液泵送至板式换热器,与冷凝水换热后进入所述硝罐,硝罐内的硝浆在硝脚经淘洗液淘洗排至硝浆桶,然后泵送去离心脱水、干燥即得无水硝产品;(2)经所述硝罐析硝后的母液经夹套沉清后排至母液桶,然后泵送至蒸发罐;原料卤水另一部分进入冷凝水桶;经过蒸发器、预热器换热后,盐浆送至闪发器洗涤器洗涤,后经离心脱水、干燥即得盐产品。
该方对提硝工艺进行了改进,提高了热法提硝工艺的硝质;在卤水不需净化的条件下实现了分效预热与盐硝联产。
申请人:中盐长江盐化有限公司
地址:432405 湖北省孝感市应城市长江埠车站路46号
国籍:CN
代理机构:武汉智嘉联合知识产权代理事务所(普通合伙)
代理人:易贤卫
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传统制硝装置的硝盐联产改造
Ab s t r a c t :Wi t h t h e e x p l o i t a t i o n o f t h e r e s o u r c e s , t h e c o n t e n t o f l g a u b e r ’ S s a l t i n b i r n e c o n t i n u e s r e d u c i n g . T h e t w o s o d i u m
o r d e r t o a d a p t t o t h e q u a l i t y c h a n g e o f b r i n e ,u t i l i z i n g t h e l i mi t e d r e s o u c e s r e a s o n a b l y ,i mp r o v i n g t h e c o mp r e h e n s i v e u t i l i z a t i o n e f i c i e n t o f t h e u n d e r g r o u d r e s o u c e s ,w e h a v e t o d e v e l o p i n g t h e n e w t e c h n o l o g y o f c o mp r e h e n s i v e u t i l i z a t i o n o f t h e r e s o u r c e s, o p t i mi z i n g t h e s i n g l e p r o d u c t i o n mo d e a n d c a r r y i n g o u t t h e t r a n s f o r ma t i o n o f C O — p od r u c t i o n o f s lt a a n d s o d i u m s u f l a t e o n t h e o r i n g i n a l v a c u u m n i t r a t e ma k i n g . Ke y wo r d s :Va c u u m n i t r a t e ma k i n g , r e c o v e r y o f mo t h e r l i q u i d , C O — p od r u c t i o n o f s lt a a n d s o d i u m s u f l a t e, s y s t e m t r a n s f o m a r t i o n
盐硝联产工艺
盐硝联产工艺
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盐硝联产工艺简要概述:
①原料准备:提取含有NaCl、Na₂SO₄等成分的卤水。
②预处理:加入火碱(NaOH)和烟道气CO₂净化卤水,去除杂质。
③卤水净化:采用“两碱法”(NaOH、Na₂CO₃)连续净化,调节pH值。
④蒸发浓缩:通过多效蒸发,首先浓缩产出高纯度食盐。
⑤母液处理:析盐后的母液富含Na₂SO₄,送入下一工序。
⑥硫酸钠制备:母液经进一步蒸发结晶,制得硫酸钠。
⑦热法/冷冻法:根据工艺选择,热法通过温度调控结晶,冷冻法则低温结晶分离盐硝。
⑧产品分离:分离出无水硫酸钠和氯化钠。
⑨循环利用:部分母液可循环回系统,提高资源利用率。
⑩成品包装:分拣、干燥、包装食盐与硫酸钠产品。
此流程结合了资源的有效利用与化学工艺,旨在同时生产高质量食盐与硫酸钠,符合循环经济与低碳发展要求。
改进盐硝联产新工艺的几点建议
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改进盐硝联产新工艺的几点建议 !"#$ 进行盐析。随着 !"#$ 的溶解, !"% &’( 将从溶液 中结晶析出。经增稠后离心脱水,干燥可得含纯为 含 !"% &’( 约 )* + )), 的 !"% &’( 和含 !"#$ 约 -./0 1 2, 直接送 //0 1 2 的高温脱硝卤水。此卤水是制盐原料, 入制盐工序的蒸发装置制盐。 -34 几点建议 原料卤水应当进行净化处理 硫酸钠型岩盐卤水除含有较多的 !"% &’( 外,还 含有少量的 #"&’( 和 50&’( 等化学杂质,同时也不 可避免地含有泥沙之类的其它杂质。在闭合循环的 盐硝生产系统中, 这些杂质的存在, 对制盐生产的稳 定和盐硝质量的优劣存在不容忽视的影响。 卤水中的 #"&’( 因具有过饱和的性质和逆溶解 的特性,在卤水预热和蒸发过程中容易析出附着于 加热管管壁上, 形成不良垢层, 使传热阻力增加, 传 热系数降低。随着垢层的形成和逐渐加厚,制盐装 置的生产能力也随着时间的推移而逐渐降低,单位 时间的产盐量将变得不稳定。此时洗盐卤水的使用 量和盐析时固体 !"#$ 的加入量将无法正确掌握, 这 将给洗盐和脱硝操作带来困难。情况严重时还能打 破工艺过程的平衡状态。 新工艺的盐硝生产系统处于闭合循环状态,进 入系统的钙、 镁、 硫酸盐同进入系统的盐和硝一样, 在蒸发和盐析过程中将全部结晶析出并进入产品之 中, 其中绝大部分将进入 !"% &’( 中。使 !"% &’( 的含 纯低于 )., ,其质量达不到四级品要求。而卤水中 的机械杂质, 因没有往外排放的机会, 最终也将转入 产品之中, 使产品白度降低。 所以, 采用新工艺生产 !"#$ 和 !"% &’( 时, 原料 卤水应当进行除钙离子、镁离子和机械杂质的净化 处理。 - 3 % 调整工艺路线,消除工艺过程中的物料不平 衡现象 新工艺在大生产中暴露出来的问题之一是装置 不能连续稳定运行。原因何在 6 我们猜想, 可能是在 工艺过程中进出系统的物料不能平衡。为了证实这 一猜想, 我们用含 !"#$%*.0 1 2, 含 !"% &’( 4*0 1 2 的原 料卤水, 对新工艺按流程所规定的条件, 以进入系统 4...70!"#$ 的理论卤水用量为计算基准,对系统进 行 物 料 衡 算 。 计 算 结 果 是 : 进 入 系 统 的 !"#$ 量
盐硝联产生产工艺原理及原理(硫酸钠氯化钠)
盐硝系统间 NaCl 析出量比
2.5
2
1.5
1
0.5
0
10
12
14
16
18
盐硝比
图4 盐硝系统NaCl间析出量与盐硝比的关系
4.3. 原料卤水浓度对循环液量的影响
3.2. IV效母液(循环液) IV效母液4b的组成应根据使NaCl在IV效中尽可能
多的析出,而IV效母液在通过预热器2后Na2SO4达 到或接近饱和但不析出的原则来确定。
3.3.硝蒸发器母液 硝蒸发器母液Xb的组成以保证在硝蒸发器内
Na2SO4尽可能多的析出,而NaCL不析出为依据。
4.原料卤水浓度及盐硝比对蒸发系统的影响
而当卤水浓度低于设计值时,则可能导致NaCl的 析出后移,在硝蒸发器中盐硝共析。
为便于分析讨论,将蒸发系统分为两大部分:I 至III效称为 “盐系统”, IV效、闪发器及硝蒸发器称为“硝系统”。
4.1.卤水浓度及盐硝比对蒸发水量的影响
整个蒸发系统的总蒸发水量随 卤水浓度的升高而减小,但盐系统 与硝系统之间的蒸发水量的分配主 要由盐硝比决定,图3给出了盐系统 与硝系统间的蒸发比与卤水盐硝比 之间的关系。由图可见,盐硝系统 间蒸发比随卤水盐硝比的增大而上 升,即当卤水中NaCl浓度一定, Na2SO4浓度上升时,盐系统的蒸发 水量减少而硝系统的蒸发水量增大。
系中盐Na硝C联l和产N工aS艺O流4的程溶是解根度据随N温aC度l-的N变a化SO规4-律H确2定O体的, 因而其关键的中间物料组成的控制要求很严格。影响 这些参数最主要的原因是原料卤水的浓度(NaCl, NaSO4)及盐硝比。
盐硝联产生产工艺原理及操作
盐硝联产生产工艺原理及操作盐硝联产生产工艺原理及操作天津科技大学袁建军 1、前言上世纪80年代起,我国矿盐区陆续引进了数套盐硝联产装置,用于硫酸钠型水采卤生产食盐和无水硝。
此后,又有一些企业依此为依据,对原有四效蒸发装置进行了技术改造。
该工艺较为先进,设备简单,能耗低,操作稳定,但操作参数控制要求较严格,同时由于采用蒸汽喷射器对二次蒸汽进行再压缩,使得蒸发系统的操作参数调整较为困难。
本文就该装置的工艺过程进行了分析,并提出了当原料卤水浓度发生变化时,操作参数的调整方法。
希望在加深对盐硝联产装置工艺过程的认识,加快对国外先进技术的消化吸收方面有所帮助。
2、硫酸钠型卤水盐硝分离原理及工艺流程 2.1. NaCl―Na2SO4―H2O 体系中盐硝的溶解度根据这一规律,可先将原料卤水在较低温度下进行蒸发,在NaCl 大量析出的同时,Na2SO4得到浓缩。
当Na2SO4浓度达到或接近饱和时,将析盐母液升温,Na2SO4溶解度变小而析出,而NaCl 由于溶解度随温度升高而增大,成为不饱和组分。
蒸发水分可使Na2SO4继续析出,NaCl浓度升高。
当NaCl浓度达到或接近饱和时,将析硝母液降温,蒸发,又可使NaCl过饱和析出,Na2SO4则又得到浓缩。
析盐母液再返回升温,循环使用,NaCl和Na2SO4因此可以得到分离。
流程图料状态的变化 3.生产过程的控制关键:. 为了盐硝彻底分离,即NaCl在析出时,Na2SO4应处于不饱和状态;Na2SO4析出时,NaCl应处于不饱和状态,要严格控制几个关键中间物料的组成: 3.1. III效母液 III效母液是盐系统和硝系统的联接点,它的组成对盐硝的分离及盐系统和硝系统间的平衡至关重要。
III效母液和析硝母液混合,并在IV效内蒸发析出NaCl,而Na2SO4则不允许析出,因此需对相平衡关系和蒸发系统物料平衡关系综合考虑,以确定合适的III效母液浓度3b。
在一个已建成的装置中,III效母液组成一般不应作大的变动。
卤水回收制盐的工艺流程推荐
卤水回收制盐的工艺流程推荐卤水回收制盐车间的描述:1、卤水回收制盐生产方法从硫酸钠,氯化钠型矿盐卤水中分离盐硝的盐硝联产工艺,主要有真空制盐+冷冻提硝工艺、真空制盐+盐析法提硝工艺以及真空制盐+母液回收工艺有可分为单效机械热压缩制盐+母液回收法工艺(MVR)和多效真空蒸发+母液回收工艺(ME)。
真空制盐、母液回收法提硝工艺:投资与真空制盐、冷冻析硝工艺相当,真空制盐、母液回收工艺提硝工艺高,单位产品消耗蒸汽,电量较为小,产品氯化钠和硫酸钠的质量高。
2、卤水回收制盐工艺流程简述卤水净化车间来的精卤水去精卤桶,并与来自制盐离心机的虑液混合,加压后经预热器进行分效预热,与二次蒸汽或冷凝水进行热交换,加热后的卤水混合卤水分别进入200系统的制盐蒸发罐。
卤水在制盐蒸发罐内蒸发结晶,析出的盐经卤水淘洗后排入盐浆桶,再经盐增稠器增稠后进入离心机;各效浓缩后的上清液依次转入下一效蒸发罐。
205的上清液经三级预热后转入300系统的析硝罐301。
卤水在301内升温蒸发析硝,析出的硝经卤水淘洗后排入硝浆桶,再经硝增稠器增稠后进入离心机;清液靠压差流入闪发罐。
高温卤水在闪发罐内经二级闪发,闪发后的母液由转料泵入205。
进入管式离心机内的硝浆桶经分离脱水后进硝干燥床干燥,干燥后的成品硝在车间包装间内就地包装后入库;粉盐亦包装间内包装。
盐离心分离机的母液进入盐滤液桶,由滤液泵送至精卤桶;硝离心分离机的母液进入硝滤液桶,由滤液泵送至205。
卤水回收制盐热电站来的中压蒸汽通过减温后经200系统的蒸汽喷射器进入201加热室,低压蒸汽与卤水换热后冷凝,冷凝水流入vp201,经预热器与卤水换热,再经闪发后与300系统的301加热室的蒸汽冷凝水混合,并与卤水换热后回热电站。
201的二次蒸汽一部分用来预热卤水,另一部分进入202加热室作为下一效蒸发罐的加热源。
冷凝水流入VP202,再进入VP203闪发回收部分热量。
202的二次蒸汽一部分用来预热卤水,另一部分进入VP203加热室,冷凝水进入VP203与VP202来冷凝水流入VP204闪发回收部分热量。
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2015年1月第1期3.2.3芒硝产品质量(Cl -)完成对比表表10芒硝产品质量(Cl -)完成对比表4装置运行情况分析4.1带滤机的滤饼盐份大幅度下降,由原来的4~5%降至1.0%以下,成品芒硝盐份大幅下降到0.4%左右(只投用一组洗涤水)。
同时由于带滤机滤过段和吸干段都有足够的长度和距离,可根据需要调整洗涤喷淋水的投用和多少,根据不同客户要求生产Cl -≤0.3%的低盐芒硝产品,以满足市场需求。
4.2带滤机滤料含母液比例明显下降,相比原有旧系统的真空转鼓过滤机的滤饼的水分,约下降3~4%,进入蒸发系统水分大幅下降,提硝蒸发用气量明显下降,芒硝汽耗大幅下降,由原来的的0.95t/t 左右,下降至约0.85t/t 。
经济效益相当明显,使用真空带式过滤机以后,预计每年将为公司节省低压蒸汽成本约90多万元。
4.3带式过滤机具有自动化程度高,操作简单、运行平稳、连续生产时间长,并且容易检修和维护,同时运行成本也不高等特点。
5结论我司芒硝生产十水芒硝滤过工作采用带式真空过滤机在从2013年9月投入芒硝系统生产以来,运行非常成功,很好地解决了十水芒硝过滤中滤料母液含量过高和滤料洗涤的问题,大大提高芒硝产品质量。
同时也大大地的降低了真空提硝蒸汽消耗过高的问题,取得较为明显的综合效果,也为十水芒硝的滤过和芒硝生产工艺、设备选择提供了多种途径和方法。
(收稿日期2014-10-21)(编辑/林梅影)The transformation Of Co-production of Salt and Glauber ’s Saltwith High Nitrate BrineSong shuping(Hunan Xiangli Salt and Chemical Co.,Ltd.,JinShi ,Hunan 415400)Abstract:High nitrate brine can realize the co-production of salt and nitre,but the problem of high energy consumption has been unable to be solved.Technical personnel put forward several improvement scheme,and achieved good results.Key words:Filtrate ,center barrel,level ,feed temperature摘要:高硝卤水虽能实现盐硝联产,但一直以来未能解决高能耗问题,技术人员有针对性的提出了几项技改方案,取得良好效果。
关键词:滤液;中心筒;液位;料液温度中图分类号:TS35文献标识码:A文章编号:1001-0335(2015)01-0009-03高硝卤水条件下盐硝联产的工艺改造宋淑平(湖南省湘澧盐化有限责任公司,湖南津市415400)第46卷Vol.46中国井矿盐CHINA WELL AND ROCK SALT作者简介:宋淑平(1970-),男,湖南澧县人,工程师,主要从事盐硝生产技术及设备管理工作。
1前言一直以来,制盐行业对高硝卤水实现盐硝联产充满疑虑,认为高含硝卤水采用盐硝联产工艺生产,吨产品汽耗不可能低于1.0吨,且质量和产量二者不可兼得。
笔者所在公司2012年投产60万吨盐硝联产新系统,卤水硫酸钠含量高于30g/L 。
运行18个月以来,综合能耗居高不下,吨产品汽耗高达1.04t ,毫无生产效益可言。
为扭转这一颓势,公司技术人员大胆构想,精心论证,提出并实施多项合理的技改方案,使吨产品汽耗降到0.95t ,获得良好收益。
2工艺改造的提出及实施改造前,盐硝厂新系统产能始终未能充分发挥,主要体现在:盐系统EV201和EV202加热室每≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤9宋淑平:高硝卤水条件下盐硝联产的工艺改造次洗罐后,开车时间最长连续正常生产15天左右,后期便出现循环泵电流升高、加热室憋压等现象,被迫进淡水假洗勉强维持生产。
硝系统EV302、EV303连续生产20天左右,便出现转料不畅、中心管结垢严重,300系统必须停汽洗罐后才能正常运行,这些因素严重制约了生产的连续和稳定运行。
盐硝厂利用全面停车的机会,对所有管线、加热室和预热器进行彻底的酸洗,使装置的换热状态达到最佳。
同时,通过数据的分析和论证,做出相应的技术改进。
2.1盐滤液进入蒸发系统改至EV203下循环管通过分析HE201加热室列管垢层,结合公司原料卤水成份,我们判断:盐滤液进入盐预热系统后分效进料,对EV201和EV202加热室影响较大。
分析滤液成份后,发现滤液中含硝达到45g/L以上,加入EV201和EV202后,极易在加热室列管中形成硝的晶体析出,形成垢层。
为解决这一难题,盐硝厂加装了一条管道,将滤液直接导入与其成分相似的EV203下循环管,避免了滤液进入201、202。
改造后,目前各项工艺参数正常,运行状态良好。
2.2降低EV302\303蒸发罐中心筒高度EV302\303存在的主要问题是在运行20天左右,中心筒和罐壁容易结大块盐,最后导致罐内蒸发空间不足,罐内二次汽流速加大,形成严重的汽带液,造成跑卤,被迫停车。
盐硝厂多方论证后,决定从EV302\303闪发罐本体结构上解决这一问题。
将中心筒高度采用水平切割的方式,降低500mm。
操作中,保持原来控制液位不变,中心筒高度降低后,由于过饱和形成区域距离中心筒边沿更远,从而减缓了块盐生成和搭桥的时间。
现在EV302和EV303连续生产的时间在27天以上,比以前延长7天。
2.3采用差压变送器测算液位,蒸发罐内液面维持窄幅波动新系统设计时采用双法兰液位测算方式,即利用两套膜片式压力变送器之间的压差来计算蒸发罐内的液位,由于采信数据过宽,加之任一压力变送器测算误差都能影响测算数据,造成操作中罐内液面波动过大,导致系列不利影响。
盐硝厂将两套压力变送器改为一套差压变送器,并将采信数据控制在中心筒以上1500mm以内,使液面在300mm范围内波动。
投入使用以来,蒸发罐内的液面一改以往大起大落的局面,保证了整个工况的稳定。
3工艺参数控制精准的必要公司相关部门和人员与长沙轻工设计院进行多次沟通交流,并数次邀请制盐行业的专家学者来公司会诊,最终按班产1000t盐硝,吨盐汽耗0.95t 的目标制定出一套科学合理的工艺参数,并通过制定和落实严格的管理和考核办法,使每时每刻的工艺参数都在要求范围内,生产面貌焕然一新,单班产量和吨盐消耗指标均获佳绩。
3.1调整卤水净化参数,降低进罐卤水钙镁含量在系统酸洗前,对加热室和预热器列管垢层取样分析,得知垢层主要以含镁不溶盐为主,而我们卤水净化的钙镁总量在30ppm,极易在高温段的预热器和加热室内形成垢层,从而使卤水预热温度降低,汽耗增加,这也是EV201和EV202运行周期短的原因之一。
为此,盐硝厂结合高硝卤水不易除钙的特性,将卤水净化的参数做出调整,钙镁总量控制在15ppm,其中镁离子残留量不能超过5ppm。
执行以来,进罐卤水中钙离子残留严格控制在10ppm 以下,镁离子残留没有超过3ppm,8月份以来,HE212出口温度可达到125℃,HE307出口温度在89℃以上,符合设计要求。
3.2降低盐硝循环转料量,提高EV301料液温度按照工艺计算,盐硝厂制定出一套针对不同盐硝比进罐卤水的转料标准,301料液温度控制在100℃以上,确保了300系统的整体蒸发水量,随着硝系统蒸发能力的提高,盐系统卤水进料量随之加大,单班的盐硝总产量也随之增加,单班盐产量达到850t,硝产量100t。
而由于硝能够在301罐内充分结晶和析出,盐质也稳定在99.5%左右。
3.3控制滤液桶液位,定期投入除泡剂,减少泡沫夹带通过对罐内蒸发状况的长期认真的观察,盐硝厂发现盐和硝的滤液桶液位过低易导致空气进入蒸发罐内,不仅增加了系统不凝汽的数量,而且罐内汽泡大量产生。
为此,盐硝厂将盐和硝的滤液泵出口加装液位电动阀,使桶内始终存在有效液封,避免了空气进入系统。
由于镁离子的存在和富集,EV205和EV301容易起泡夹带。
盐硝厂利用植物油的消泡特性,每周向系统中加入植物油5L,使EV205和EV301的起泡现象得到消除,避免了罐顶盐块的产生和系统跑料。
4结束语从现有生产形势来看,盐硝厂正常单班产量已经达到902t,连续几个班组单班盐硝总产量已经突破1000t,吨盐汽耗低于0.95t。
相信通过进一步的努力和改进,湘澧盐化新装置的产能和消耗潜力将进一步得到释放。
现阶段,新装置存在的主要问题体现在EV302/ 303连续生产运行时间不能与盐系统同步,中途不得不停车洗罐,造成生产时间和能源的双重浪费。
我们通过现状分析,主要原因为302罐壁和中心管运行时间长了易结垢。
盐硝厂提出在EV302闪发段10January2015No.12015年1月第1期Anomaly analysis of Safety monitoring data of Shield method constructionHe Yueguang,He Yifeng,Huang Xiaopeng,LI Qingqi(1Changsha University of Science and Technology,School of Communication and Transportation Engineering,Changsha 410004,China)Abstract:Water soluble method mines of rock-salt cavity expansion may lead to roof collapse,causing the damage of downhole string,the strata movement spread to the surface,and causes the surface movement and deformation.Characteristics based on the analysis method of water soluble mines and recovery rate of design basis,on the basis of the analysis method of drilling water soluble mines the influence factors of surface movement for jacking function of confined water in stope,insoluble ’s filling effect,the influence of fault,and the thick overburden on the surface deformation of cushion,etc.From the land circulation mode,the surface movement and deformation of the possibility have changed.Analysis based on solution mining to improve the recovery rate of the mine ,and then from the increase of mineral solubility and dissolution rate ,solution mining wells measures to build the mine ,mining methods lose aspects of the production cycle ,explore measures to improve solution mining mining recovery rate.Key words:Solution mining;recovery rate;ground movement and deformation;land transfer摘要:水溶法开采矿山溶腔的扩大可能会引起顶板垮塌,造成井下管柱的损坏,产生的岩层移动波及地表,并导致地表移动与变形。