高硝卤水条件下盐硝联产的工艺改造

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2015年1月第1期

3.2.3

芒硝产品质量(Cl -)完成对比表表10

芒硝产品质量(Cl -)完成对比表

4装置运行情况分析

4.1带滤机的滤饼盐份大幅度下降,由原来的4~5%降至1.0%以下,成品芒硝盐份大幅下降到0.4%

左右(只投用一组洗涤水)。同时由于带滤机滤过段和吸干段都有足够的长度和距离,可根据需要调整洗涤喷淋水的投用和多少,根据不同客户要求生产

Cl -≤0.3%的低盐芒硝产品,以满足市场需求。

4.2带滤机滤料含母液比例明显下降,相比原有旧系统的真空转鼓过滤机的滤饼的水分,约下降3~4%,进入蒸发系统水分大幅下降,提硝蒸发用气量明显下降,芒硝汽耗大幅下降,由原来的的0.95t/t 左右,下降至约0.85t/t 。经济效益相当明显,使用真

空带式过滤机以后,预计每年将为公司节省低压蒸汽成本约90多万元。

4.3带式过滤机具有自动化程度高,操作简单、运

行平稳、连续生产时间长,并且容易检修和维护,同时运行成本也不高等特点。

5结论

我司芒硝生产十水芒硝滤过工作采用带式真

空过滤机在从2013年9月投入芒硝系统生产以来,运行非常成功,很好地解决了十水芒硝过滤中滤料母液含量过高和滤料洗涤的问题,大大提高芒硝产品质量。同时也大大地的降低了真空提硝蒸汽消耗过高的问题,取得较为明显的综合效果,也为十水芒硝的滤过和芒硝生产工艺、

设备选择提供了多种途径和方法。

(收稿日期2014-10-21)

(编辑/林梅影)

The transformation Of Co-production of Salt and Glauber ’s Salt

with High Nitrate Brine

Song shuping

(Hunan Xiangli Salt and Chemical Co.,Ltd.,JinShi ,Hunan 415400)

Abstract:High nitrate brine can realize the co-production of salt and nitre,but the problem of high energy consumption has been unable to be solved.Technical personnel put forward several improvement scheme,and achieved good results.

Key words:Filtrate ,center barrel,level ,feed temperature

摘要:高硝卤水虽能实现盐硝联产,但一直以来未能解决高能耗问题,技术人员有针对性的提出了几项技改方案,取得良好效果。

关键词:滤液;中心筒;液位;料液温度中图分类号:TS35

文献标识码:A

文章编号:1001-0335(2015)01-0009-03

高硝卤水条件下盐硝联产的工艺改造

宋淑平

(湖南省湘澧盐化有限责任公司,湖南津市415400)

第46卷

Vol.46

中国井矿盐

CHINA WELL AND ROCK SALT

作者简介:宋淑平(1970-),男,湖南澧县人,工程师,主要从事盐硝生产技术及设备管理工作。

1前言

一直以来,制盐行业对高硝卤水实现盐硝联产充满疑虑,认为高含硝卤水采用盐硝联产工艺生产,吨产品汽耗不可能低于1.0吨,且质量和产量二者不可兼得。笔者所在公司2012年投产60万吨盐硝联产新系统,卤水硫酸钠含量高于30g/L 。运行18个月以来,综合能耗居高不下,吨产品汽耗高达

1.04t ,毫无生产效益可言。

为扭转这一颓势,公司技术人员大胆构想,精心论证,提出并实施多项合理的技改方案,使吨产品汽耗降到0.95t ,获得良好收益。

2工艺改造的提出及实施

改造前,盐硝厂新系统产能始终未能充分发

挥,主要体现在:盐系统EV201和EV202加热室每

≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤

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宋淑平:高硝卤水条件下盐硝联产的工艺改造

次洗罐后,开车时间最长连续正常生产15天左右,后期便出现循环泵电流升高、加热室憋压等现象,被迫进淡水假洗勉强维持生产。硝系统EV302、EV303连续生产20天左右,便出现转料不畅、中心管结垢严重,300系统必须停汽洗罐后才能正常运行,这些因素严重制约了生产的连续和稳定运行。

盐硝厂利用全面停车的机会,对所有管线、加热室和预热器进行彻底的酸洗,使装置的换热状态达到最佳。同时,通过数据的分析和论证,做出相应的技术改进。

2.1盐滤液进入蒸发系统改至EV203下循环管

通过分析HE201加热室列管垢层,结合公司原料卤水成份,我们判断:盐滤液进入盐预热系统后分效进料,对EV201和EV202加热室影响较大。分析滤液成份后,发现滤液中含硝达到45g/L以上,加入EV201和EV202后,极易在加热室列管中形成硝的晶体析出,形成垢层。为解决这一难题,盐硝厂加装了一条管道,将滤液直接导入与其成分相似的EV203下循环管,避免了滤液进入201、202。改造后,目前各项工艺参数正常,运行状态良好。

2.2降低EV302\303蒸发罐中心筒高度

EV302\303存在的主要问题是在运行20天左右,中心筒和罐壁容易结大块盐,最后导致罐内蒸发空间不足,罐内二次汽流速加大,形成严重的汽带液,造成跑卤,被迫停车。盐硝厂多方论证后,决定从EV302\303闪发罐本体结构上解决这一问题。将中心筒高度采用水平切割的方式,降低500mm。操作中,保持原来控制液位不变,中心筒高度降低后,由于过饱和形成区域距离中心筒边沿更远,从而减缓了块盐生成和搭桥的时间。现在EV302和EV303连续生产的时间在27天以上,比以前延长7天。

2.3采用差压变送器测算液位,蒸发罐内液面维持窄幅波动

新系统设计时采用双法兰液位测算方式,即利用两套膜片式压力变送器之间的压差来计算蒸发罐内的液位,由于采信数据过宽,加之任一压力变送器测算误差都能影响测算数据,造成操作中罐内液面波动过大,导致系列不利影响。盐硝厂将两套压力变送器改为一套差压变送器,并将采信数据控制在中心筒以上1500mm以内,使液面在300mm范围内波动。投入使用以来,蒸发罐内的液面一改以往大起大落的局面,保证了整个工况的稳定。

3工艺参数控制精准的必要

公司相关部门和人员与长沙轻工设计院进行多次沟通交流,并数次邀请制盐行业的专家学者来公司会诊,最终按班产1000t盐硝,吨盐汽耗0.95t 的目标制定出一套科学合理的工艺参数,并通过制定和落实严格的管理和考核办法,使每时每刻的工艺参数都在要求范围内,生产面貌焕然一新,单班产量和吨盐消耗指标均获佳绩。

3.1调整卤水净化参数,降低进罐卤水钙镁含量

在系统酸洗前,对加热室和预热器列管垢层取样分析,得知垢层主要以含镁不溶盐为主,而我们卤水净化的钙镁总量在30ppm,极易在高温段的预热器和加热室内形成垢层,从而使卤水预热温度降低,汽耗增加,这也是EV201和EV202运行周期短的原因之一。为此,盐硝厂结合高硝卤水不易除钙的特性,将卤水净化的参数做出调整,钙镁总量控制在15ppm,其中镁离子残留量不能超过5ppm。执行以来,进罐卤水中钙离子残留严格控制在10ppm 以下,镁离子残留没有超过3ppm,8月份以来,HE212出口温度可达到125℃,HE307出口温度在89℃以上,符合设计要求。

3.2降低盐硝循环转料量,提高EV301料液温度

按照工艺计算,盐硝厂制定出一套针对不同盐硝比进罐卤水的转料标准,301料液温度控制在100℃以上,确保了300系统的整体蒸发水量,随着硝系统蒸发能力的提高,盐系统卤水进料量随之加大,单班的盐硝总产量也随之增加,单班盐产量达到850t,硝产量100t。而由于硝能够在301罐内充分结晶和析出,盐质也稳定在99.5%左右。

3.3控制滤液桶液位,定期投入除泡剂,减少泡沫夹带

通过对罐内蒸发状况的长期认真的观察,盐硝厂发现盐和硝的滤液桶液位过低易导致空气进入蒸发罐内,不仅增加了系统不凝汽的数量,而且罐内汽泡大量产生。为此,盐硝厂将盐和硝的滤液泵出口加装液位电动阀,使桶内始终存在有效液封,避免了空气进入系统。

由于镁离子的存在和富集,EV205和EV301容易起泡夹带。盐硝厂利用植物油的消泡特性,每周向系统中加入植物油5L,使EV205和EV301的起泡现象得到消除,避免了罐顶盐块的产生和系统跑料。

4结束语

从现有生产形势来看,盐硝厂正常单班产量已经达到902t,连续几个班组单班盐硝总产量已经突破1000t,吨盐汽耗低于0.95t。相信通过进一步的努力和改进,湘澧盐化新装置的产能和消耗潜力将进一步得到释放。

现阶段,新装置存在的主要问题体现在EV302/ 303连续生产运行时间不能与盐系统同步,中途不得不停车洗罐,造成生产时间和能源的双重浪费。我们通过现状分析,主要原因为302罐壁和中心管运行时间长了易结垢。盐硝厂提出在EV302闪发段

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January2015No.1

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