煤制甲醇加碱工艺的技术改进_蒋保林

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第 42 卷,第 4 期 2016 年 8 月
安徽化工 ANHUI CHEMICAL INDUSTRY
Vol.42,No.4 Aug.2016
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煤制甲醇加碱工艺的技术改进
蒋保林 (江苏威拉里新材料科技有限公司,江苏 徐州 221006)
摘要:阐述了一种煤制甲醇加碱工艺的技术改进,解决了国内现有工艺技术弊端,降低了设备投资,缩小了占地面积,减少了操作人员劳
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3 改进后工艺技术运用效果
(4)新工艺减少了环境污染。原加碱系统装置分
2013 年 5 月投产,经过三年运行验证,该技术具有 散,导淋排放和冲洗口较多,各排放和泄漏点难以回收
以下特点:
处理。在装置检修、冲洗和拆装过程中排出的废碱液极
(1)新工艺减少了设备投资,原煤制甲醇厂需要建 易对环境造成污染。改造后设备集中,开停车和检修过
图 2 改造后的工艺流程示意图
3 技改后运行效果及经济效益
3.1 运行效果 改造完成后,通过近一个月的试运行,一塔各项工
艺指标基本能达到预期效果,馏出液指标基本能维持温 度,如表 1 所示。一塔馏出液与二塔馏出液相比较,甲醇 含量稍高,对催化塔醋酸甲酯的分解没有太大的影响。 一塔釜出液醋酸甲酯含量均小于 0.08%,与改造前相 比,没有变化,均能达标。
2 改进后加碱工艺技术
流程简述:按比例分别加入固碱(氢氧化钠粉末)和 脱盐水至配碱槽,通过搅拌使固碱充分溶解于脱盐水, 混合均匀后,经泵输送至低温甲醇洗装置和甲醇精馏装 置,见图 1。
图 1 改进后的加碱装置工艺流程图
收稿日期:2016-04-13 作者简介:蒋保林(1984-),男,毕业于中国矿业大学,工程师,从事化工技术管理工作,15162168811,157752361@qq.com。
动强度,减轻了环境污染,并通过了三年多的生产运行验证。
关键词:煤制甲醇;加碱工艺;技术改进
doi:10.3969/j.issn.1008-553X.2016.04.024
中图分类号:TQ214
文献标识码:B
文章编号:1008-553X(2016)04-0071-02
煤制甲醇厂加碱装置是一个十分重要的调节 pH 的系统,加碱目的是为了防止 pH 值过低时介质对设 备、管道腐蚀,防止设备及管道的堵塞而影响整个甲醇 系统的运行安全。规模较大的煤制甲醇厂均会采用低温 甲醇洗煤气净化及甲醇精馏生产工艺,生产过程中需要 向洗煤气净化系统和精馏系统加入一定量 2%~5%浓 度的氢氧化钠溶液,控制系统甲醇的 pH 在 8~9 之间。稀 碱液在配碱槽中用固体氢氧化钠、脱盐水经搅拌混合均 匀后送至碱液槽,通过碱液泵输送到煤气净化系统及甲 醇精馏系统。
参考文献 [1] 李升基,冯宝胜(译). 维尼纶[M]. 北京:纺织工业出版社,1985:6. [2] 崔鹏,魏凤玉.化工原理[M].安徽:合肥工业大学出版社,2003:
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(上接第 71 页)
率降低,总体降低了维修成本,确保装置的平稳运行。
体系的分离也变得容易[1]。
2.2 改造方案
原有工艺是一塔釜液到塔 TQ504 加料,塔 TQ504
馏出为大于 99.5%的甲醇,送罐区。TQ504 釜液为 30%
醋酸钠水溶液,送 CC-507 中间槽,作为回收反应加料
或其它用途。现将 TQ504 釜液送至 CC-507 静置后,经
过滤器除去固含量,通过调节系统部分作为盐溶液萃取
剂,与一塔 A 回流液汇合,从一塔顶部加入。
主要改造措施有:
(1)CC-507 出口再增加一台过滤器,避免过多树
脂等固体物进入一塔 A,导致塔板堵塞。
(2)CC-507 液至一塔 A 回流安装流量调节系统一
套,控制盐溶液的加入量。
(3)盐溶液管线安装冷凝器一台,控制盐溶液温度。
2.3 改造后的工艺流程(图 2)
(下转第 73 页)
陈喜成:聚乙烯醇生产回收系统的技术改造
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αs α
≈0.77xi
式中:αs— 在醋酸钠存在时,醋酸甲酯对甲醇的相
对挥发度;α—醋酸甲酯对甲醇的相对挥发度;xi— 溶
液中的醋酸钠含量(克分子数)。
从这一公式可以看出,当醋酸钠添加到醋酸甲酯—
甲醇体系时,随其含量的增加,相对挥发度也增大,这个
设两套加碱系统,设备重复投资;改进后节省设备投资 程中的排放物易于集中收集处理,大大减少对环境的污
30%,具有良好的经济效益。
染。
(2)新工艺可减少一个操作岗位,同时也减少了操
该工艺技术先进,可操作性强,投资省,运行稳定,
作人员配制碱液的工作量。
且费用低,可为企业创造较好的经济效益,对于同类煤
(3)新工艺设备数量相对少,工艺简单,设备故障 化工项目具有借鉴意义。□
(1)节水效益。从以上数据看:每小时节约萃取水 10t,一年以 8000 小时计,年节水 10×8000=80000t。
(2)节约蒸汽效益。一塔回流液降至 5m3/h,每小时 节省蒸汽约 1t,馏出液至二塔加料,每小时节省蒸汽
0.8t,二塔每小时少加萃取水 10t,最终到三塔釜,温度高 达 130℃,每小时节省蒸汽 1.8t,每小时共节约蒸汽 3.6t, 年节约蒸汽 3.6×8000=28800t[2]。
1 传统加碱装置存在的问题
目前,国内年产甲醇 20 万吨以上规模的煤制甲醇 工厂均由煤气化技术、煤气低温甲醇净化技术、甲醇合 成技术、甲醇精馏技术组成,每项技术都由不同的技术 专利商提供工艺包,每个工艺包技术相对独立,其中煤
气净化低温甲醇洗专利技术中设置了一套 NaOH 加碱 装置,甲醇精馏专利技术中也设置了一套 NaOH 加碱装 置。我公司 60 万吨 / 年甲醇项目也设置了两套 NaOH 加碱装置,因而存在重复投资、占地面积大、日常运行及 维护费用高、操作劳动强度大、环境影响相对大、化学用 品不便于管理等弊端。针对这些弊端,公司进行了技术攻 关,通过反复研究、科学计算,自行设计改进了一套科学 合理、安全、投资小、操作简单的新工艺。该工艺技术2012 年 6 月获得国家专利(专利号:ZL 2011 2 0417469.7),为 煤 化工领域设计了一套全新的加碱工艺。
表 1 一塔 A 馏出液含量
加料量(m3/h) 盐溶液加量(m3/h) 回流量(m3/h) 馏出醋酸甲酯含量(%) 馏出甲醇含量(%) 水含量(%)
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3.2 经济效益 此项改造所用设备为原扩能改造换下来的旧设备,
投资费用很低,而循环水则利用我公司相对充裕的公用 工程循环水,没有增加公用工程费用。
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