15MW水冷发电机组的空冷改造_李同庆
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3.3 t/h
21.3 t/h 工业消防 21.3 t/h 电厂补充水量 蓄水池
3 t/h
化学水车间用水:3.3 t/h
0.8 t/h
2.5 t/h 锅炉补充水
2 t/h 未予见用水:3 t/h
回收水池
5.172 t/h 回收水系统
1 t/h 排入厂区雨水系统 图 2 水量平衡图(不包括凝汽器用水量)
上开 DN2 000 mm 的孔与排汽管道相连接。 3.2 空冷凝汽器的布置
由于主厂房周围已没有空地,空冷凝汽器位置选 择在距主厂房 30 m 外的 10 m 高台上,经地勘检验, 该地地质可满足承载空冷岛的重量。由于距离主厂房 较远,管道的阻力损失必须计算,以保证汽轮机的安 全运行。管道口径为 DN2 000 mm,蒸汽流速 52 m/s, 计算阻力为 55 Pa,对汽轮机的运行影响甚微。
然而由于客观历史因素的影响,在山西仍有一部 分机组为水冷机组。但随着关停小火电政策的不断深 入,这些水冷机组都面临着关停的局面。关停小机组 对发电企业来说是种损失,设备贬值、人员重新安排, 这都是需要面临的问题,而国家的分布式能源政策的
收稿日期:2014-03-04 作者简介:李同庆,1976 年生,男,山西高平人,2001 年毕业 于太原理工大学热能工程专业,工程师。
关键词: 水冷机组;空冷机组;电厂改造;节水
中图分类号: TK6
文献标识码: A
文章编号: 2095-0802-(2014)04-0151-03
Air-cooling Transformation for 15 MW Water-cooled Generating Unit
LI Tong-qing
(Shanxi Zhenghe Thermal Power Engineering Co.,Ltd., Taiyuan 030021, Shanxi, China)
2014 年第 4 期
李同庆:15 MW 水冷发电机组的空冷改造
蒸发损失:7.098 t/h 风吹损失:2.73 t/h
2014 年 4 月
546 t/h
发电机空气冷却器冷却水:120 t/h 冷油器冷却水:200 t/h
338 t/h 208 t/h
546 t/h
晾水塔
546 t/h 冷却塔补充水:0 t/h 15 t/h 工业设备冷却水:15 t/h
原有机组汽轮机参数如表 1 所示。 电厂补水量统计及循环水损失计算:根据 《中小 型热电联产工程设计手册》 [1]有关计算见图 1。
·151·
2014 年第 4 期
2014 年 4 月
表 1 15 MW 汽轮机发电机组参数表
序号
名称
单位
参数或数值
1
型号Fra Baidu bibliotek
—
N15-3.43 型
冲动式、凝汽式水冷汽轮发
因此需对机组的低真空状态进行试验,看能否满 足运行要求。经查阅汽机厂家说明书及相关资料,该 机组真空降至 632 mm 汞柱 (绝对压力 17 kPa) 时, 应查明原因,采取措施,仍不能恢复正常,应做降负 荷处理,后汽缸排汽温度不得超过 75 ℃;当真空降 至 452 mm 汞柱 (绝对压力 41 kPa) 时,需紧急停 机。因此结合厂家资料并通过实际运行试验,汽机在 不超过 20 kPa 时,是可以稳定运行的,也就是说在 汽机高背压状态下可满足空冷岛对排压力 15 kPa 左 右的要求,这从理论及实践中都得到了证明。另外在 东北地区的部分电厂通过电厂循环水供热,供热温度 为 70 ℃左右,这也将使汽轮机产生低真空运行问题, 但从多年运行来看,有的机组甚至真空降至 43 kPa
机组改造为空冷机组后,将引起真空降低,因此 需对机组低真空运行进行计算、试验使其满足空冷运 行要求。
水冷机组与空冷机组最大的区别在于汽机背压的 高低,通常水冷机组背压为 8 kPa 以下,而空冷机组 额定背压为 15 kPa,水冷机组的背压提高即低真空运 行时对机组的正常运行会造成一定的影响[2]:a) 低真 空运行时,汽机进出口焓降减少,做功减少,汽机效 率降低;b) 低真空运行时,轴向推力增大;c) 在低 真空运行时由于排汽温度升高使汽缸膨胀增大,胀差 不能超过汽机允许范围。
设备的改造主要是两部分,汽轮机增加排汽装置 和空冷凝汽器。空冷凝汽器的设计、制造技术目前都 比较成熟,安装施工不存在问题,重点是空冷凝汽器 占地面积大,为 29 m×27 m,原主厂房周围空地少,
如何进行合理布置。另外通常空冷机组的排汽装置也 比较大,造价也高,本次改造计划把原来的凝汽器改 造为排汽装置。
15 t/h
冷却水池
说明: a) 循环水系统耗水量为:14.742 t/h,
其中: 蒸发损失:P=1.3%为 7.098 t/h; 风吹损失:P=0.5%为 2.73 t/h; 排污损失:P=0.9%为 4.914 t/h; b) 回收水作为电厂冲洗厂房、冲洗路 面、输煤降尘等杂项用水。
排污 4.914 t/h 溢流 0.258 t/h
3.3 t/h 化学水车间用水:3.3 t/h
0.8 t/h
100.42 t/h 工业消防 100.42 t/h 电厂补充水量 蓄水池
3 t/h
2.5 t/h 锅炉补充水 2 t/h
未予见用水:3 t/h
回收水池
1 t/h 排入厂区雨水系统 图 1 水量平衡图(包括凝汽器用水量)
·152·
35.38 t/h 回收水系统
4 运行情况
2013 年 10 月机组改造完毕,进行验收试验,机 组运行负荷 15 MW 时能稳定运行,背压维持在 15 kPa,各项参数基本达到了改造目标。
5 结语
分布式能源政策的实施推广必将对能源结构产生 重大影响,对很多中小电厂或自备电厂通过合理改 造、利用当地可再生资源、余热等能源使其符合政策 法规,节能、节水、降低污染、减小重复投资、产生 较大的效益,是一种双赢的模式。 参考文献:
蒸发损失:43.44 t/h 风吹损失:18.1 t/h
3 620 t/h
凝汽器冷却水:3 300 t/h 3 300 t/h
发电机空气冷却器冷却水:120 t/h 冷油器冷却水:200 t/h
338 t/h 208 t/h
3 620 t/h
晾水塔
3 620 t/h 冷却塔补充水:79.12 t/h 15 t/h 工业设备冷却水:15 t/h
2
型式
—
电机组
3
额定功率
MW
15
4 额定主蒸汽压力 MPa
3.43
5 额定主蒸汽温度 ℃
435
6 额定背压排汽压力 kPa
8.3
7 凝汽器平均循环水量 t/h
3 300
8
冷却水温度
℃
27
根据计算:电厂使用水冷机组时全厂耗水量约 100.42 t/h,按全年运行 5 000 h 计算,全年耗水量 为:5 000×100.42=50.21×104 t。
具体方法为:a) 拆除部件。拆除凝汽器内部的冷 却铜管、凝汽器面向空冷岛一端的左右水室盖;凝汽 器内部清理干净;b) 封堵凝汽器部分接口。(a)4 个 DN700 mm 的冷却水接口;(b)前、后水室放水口;c) 接口更改。2 个 DN150 mm 的抽空气口改为冷凝水回水 口,接空冷岛的冷凝回水管;d) 凝汽器壳体加强。凝 汽器内部拆除零部件后壳体承压能力下降,需对内部进 行加强,经计算采用 Φ57 mm×3.5 mm 管子加强;e) 凝汽器主排汽出口改造。凝汽器拆除水室盖后,依据凝 汽器水室盖法兰尺寸现场配制 1 个法兰盖,并在法兰盖
推广,使这些水电机组又有生存下来的条件,例如: 这些小火电机组改用生物质燃料、改用燃气燃料或者 余热利用,一方面可以节约建设的资金;另一方面在 新能源等领域,发电机组又不可能做得过大,如生物 质电厂,燃料的输送距离对电厂的经济运行有很大的 影响,通常电厂规模都在 3×104 kW 以下。若能对常 规电厂进行适当节能、节水等改造,减轻其对环境的 影响、减少资金的重复投资,让其发挥余热,就是利 国利民的好事。
Abstract: The water consumption of traditional water-cooled generating unit is high, and it can save more than 75% of the water after beening transforming into air -cooled generating unit. Based on a successful transformation case of water -cooled unit, a transformation method is proposed to provide transformation way for small water -cooled thermal power units which have been running. Key words: water-cooled unit;air-cooled unit;power plant transformation;water saving
如若改为空冷机组,凝汽器用水部分就可减少, 见图 2。
电厂耗水量将减少为 21.3 t/h,年耗水量为:5 000× 21.3=10.65×104 t。耗水量比原来降低 78.8%,年节 约 39.56×104 t 水。
2 改造可行性
水冷机组改造为空冷机组涉及两个方面,设备的 改造和汽轮机低真空运行的可行性。
2014 年第 4 期 (总第 103 期)
2014 年 4 月
技术研究
15 MW 水冷发电机组的空冷改造
李同庆
(山西正和热电工程有限公司,山西 太原 030021)
摘 要: 传统水冷发电机组水耗量大,通过改造为空冷发电机组,可以节约 75%以上的水量。通过对一例水冷机组的
改造成功案例,提供一种改造方法,对已运行的小火电水冷机组提供了一种改造途径。
都能运行[2]。 从以上条件分析,水冷机组改为空冷机组基本上
是可行的。
3 改造方案
3.1 排汽装置改造 通常空冷机组都设置有排汽装置,排汽装置起着
联络空冷岛的功能,是汽、水汇通连接装置。但考虑到 排汽装置体积都较大,造价高、现有位置安装困难,本 着节省、实用原则,计划将原有凝汽器改造为排汽装置 使用,改造原则:凝汽器原位置不变,将凝汽器壳体内 部所有管子、管板等拆除,只保留凝汽器壳体及集水 箱,并拆去凝汽器面向空冷岛一端的法兰盖板门,由此 端连接空冷岛 DN2 000 mm 的排汽管道。原有的凝结 水系统不变。采用这些措施可大大降低改造费用、加快 施工进度、最大程度利用原有的凝结水系统。
15 t/h
冷却水池
说明: a) 循环水系统耗水量为:14.742 t/h,
其中: 蒸发损失:P=1.3%为 43.44 t/h; 风吹损失:P=0.5%为 18.1 t/h; 排污损失:P=0.9%为 32.58 t/h; b) 回收水作为电厂冲洗厂房、冲洗路 面、输煤降尘等杂项用水。
排污 32.58 t/h
0 引言
中国人均占有水资源量 2 200 m3,仅为世界人均 占有量的 1/4,列世界第 128 位,中国水资源不富裕 是众所周知的。而电力工业作为国民经济基础产业和 重要能源行业,同时也是工业用水大户,尤其小型机 组单位耗水量更高,因此减少电厂用水一直是电力行 业面对的课题。
空冷发电机组在中国的应用在 2000 年以前基本是 间接空冷,并且大部分应用于大机组、新建机组,2000 年以后随着中国空冷技术的日渐成熟,直接空冷技术开 始应用于小型机组及大型机组,至目前虽然只有十几年 的时间,但在华北地区新建机组已基本都是空冷机组。 空冷机组发展之迅速缘于传统的水冷机组耗水量大,对 于缺水地区的水资源占用过大,影响当地环境的水平 衡,尤其对华北、西北缺水地区环境影响明显。
1 水冷机组现状
山西河津禹门口电厂原有 1×15 MW+2×0.6 MW 共 3 套燃煤水冷发电机组,根据相关政策及规定,2× 0.6 MW 已于 2011 年关停,1×15 MW 机组耗水量大、 煤料为常规燃料-煤,也需在十二五期间关停。机组 关停不仅使企业正常供电受到影响,也使人员下岗, 造成一定的社会不利因素,另外该电厂的上级单位龙 门集团的焦化产业有富余煤气可利用,兼顾各种因素 公司决定对原有电厂 1×15 MW 发电机组进行改造以 符合产业政策的需要,把水冷机组改造为空冷机组, 燃煤锅炉改造为燃气锅炉。