石门坎水电站中压气系统调试过程中振动的处理
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1 工程 概况
石门坎水 电站 以发电为主 , 厂房 安装 2台单机 容量为 6 W 的混流式水轮发 电机组 , 5M 总装机容量
石 门坎水电站 中压气 系统调试过程中, 在给储 气罐补气时 , 发现空压机出 口至储气罐间管路及储
为 1 M 保 证 出力 3 . W, 年 平 均发 电量 3 W, 0 2 3M 多 5 79 a W・。机组调速系统额 定用气压力为 .2 1 h X 0k 40M a 由两台英格 索兰生产的 1T 型空压机并 . P, 52 列运行 , 1 n 的中压储气罐补气 , 给 3 I 局部系统见图
2 调试过 程 中问题 的发现及分 析
2 1 问题发 现及 初 步处理 .
收稿 日期 : 01 0 — 21— 8 2 0 作者简介 : 何 佳 ( 8 一)男 , 1 7 , 河北衡 水人 , 9 技术员 , 从事水 电机 电安装管理工作。
云南水力发电
2 1 年第 6 01 期
响应 。压力脉动越强 , 管道振动的位移峰值和应力 越大。而中压气 系统管路上含有 弯头 、 阀门及空压 机 出 口处为 D 2 i到 D S 髓 的变 径 , N 5ml l N 0H 按照 常规 分析激振力对管道的影响可能是管路振动的一部分
的分析 , 中找出原因 , 从 进行 了管路优化 , 降低 了管路及仪表支架的振动。
关键词 :wenku.baidu.com中压气 系统 ; 动 ; 振 原因分析 ; 管路优化
中图分类号 :T 7 5 V 3 文献标识码 : B 文难编号 :06—35 (0 10 05—0 10 912 1 )6—03 3
D I1 .99jin 10 O :036/. .06—35 .0 10 .l o r 9 12 1 .6O 1
机本体 的振 动 只 有 0 1Ⅱ 右 , 不 是 很 严 重 , .nn左 并 而
且空压机出 口 设计有软管与其后面管路相连 , 这就 将空压机本体 的振动基本上隔绝了, 所以, 其管路及 储气罐上仪表架的振动并不是 由于空压机本体的振
动引 起 的 。
2 2 2 脉 动 气流 引起 管路 的受 迫振 动 ..
2 2 振动原 因分析 .
低压气系统振动很小 , 通过对比得知, 低压空压 机为螺杆式空压机, 供气 比较均匀, 而中压空压机为
往复式压缩机 , 影响其振动的因素较多, 其主要原因
通 常有 以下几 种 :
22 1 空压机本身运转引起的振动 ..
空压机本身 由于运动部件的动平衡性能差 , 安 装不对称 、 基础设计不 当等 , 均能引起机组的振动 , 从而使之连接 的管路一起振 动。而通过测量 , 空压
1
气罐上仪表架振动较严重。长时间的振动将导致管 路的漏气甚至断裂 , 危害较大。考虑到中压气系统
在 电站 中的重要性, 以后设备的长期稳定运行, 及 认 为是管路支架数量过 少造成 的, 于是增加 了管路支
架并单独在仪 表架上增加了两个支撑。修改后 , 效
果并不明显 , 振幅仍较大。
第 2 卷 7 第 6 期
云南 水力 发电
YU NNAN W I ER I P R 3 5
石 门坎 水 电 站 中压气 系统 调 试 过 程 中振 动 的处 理
何 佳, 张振伟 , 国志 陈
65o) 6oo ( 云南大唐 国际李仙江流域水电开发有限公司 , 云南 普洱
摘
要: 石门坎水电站中压气系统 调试过程中 , 管路及储气 罐上仪表架振动严重 , 过对空压机工作原 理、 通 气流脉动 、 共振等方 面
原 因。
振力。
对中压气 系统 上, 个 9。 1 0弯头 的受力情 况如
下:
当储气罐压力为 4M a , P 时 空压机出 口最大压
力 Pa m x=4 1 a .5MP
中压气 系统中阀门是必不 可少的 , 因此 阀门的 影响是不可避免的。从解决 问题的角度考虑 , 具体 分析弯头的影响。管道受力情况分析如下 : 当管道 内的气流作稳定流动, 就是说没有压力 和流速的波动 , 气流通过弯管时 , 只受到流动气体 的 个静力 , 只有静力时是不会引起 管道振动的。而
40 )  ̄ 3 0 a .2MP =1000P
最大激振力 :,2 dP s (0/) (- ) 4 n9。 = / i 2
(e ) 0 0 0 0 0 77=30 7 ( r 2 X .5 X1 0 0X .0 / 3 6 .5 N)
对于往复式空压机 出 口管道 , 气流受到压缩机 的周 期性激发 , 呈现脉动。这种脉动 以压力波的形式在 管内传播 , 对不 同的位置达到压力脉动峰值 的时间 是不同的。当遇到弯头时 , 将产生随时间变化 的激 振力 , 从而引起管道做机械振动 。受力情况如图 2
所示。
静力 :72 d P s (0/) ( /) ( ,) 。 m i 9 ̄ = ,2 X r n 2 r
0. 5 8 0 0 。X 40 50 0 X0
.
77=1 3 .8 N 0 1 57 ( ) 3
从计算结果可 知, 压缩机二段出 口管上的 1 个 9 ̄ 0 弯头 , 所承受 的静力为 1 57 , 1 3 .8N 虽然这个力 3 较大, 但选用刚性较强的支承加固, 是不会引起管道 的振动的。而其变化的激振力( 最大值为 307 ) 6 .5 N 正是引起 管道振动 的力。因此若要减少管道 的振 动, 除减少管道的气流压力不均匀度外 , 还要在配管
往复式空 压机工作 时, 排气过程 中呈间歇 吸、
性, 使管道 内气流的压力 、 速度、 密度等 即随位置变 化, 又随时间作周期性变化 , 这种现象称之为气流脉
围 1 中压气 系统 布置图
动。脉动的气流 , 沿着管道输送过程 中遇到弯头、 异 径管、 阀门等元件时 , 将产生随时间变化的激振力。 受此激振力作用 , 管道 系统便产生一定的机械振动
一
最小 压 力 P i 4 0 P m n= .2M a P m=( m x+P i) Pa m n 1 4 1 +4 0 ) 2=( .5 .2 X
16 4050 0P o1 2= 8 0 a
最大脉动压力 P = 1 ) P=1 ( . — 4 (/ △ 2 / X 41 2 5