2020年(安全生产)年月机电设备安全生产现场办公会议纪要
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(安全生产)年月机电设备安全生产现场办公会议纪要
2010年1月机电设备安全生产现场办公会议纪要
为了加强甲醇厂机电设备的管理工作,结合甲醇厂当前的实际情况,循序渐进地提高机电设备的管理水平,力求早排查,早准备,早组织,早落实,确保设备安全稳定运行,实行甲醇厂首季开门红。2010年1月18日至20日,甲醇厂厂领导张光瑞、段勤国、刘西兰带领机电部全体成员,分别于各车间召开了现场办公会,从机、电、仪三个方面排查目前各车间存于的安全隐患、技术难题和历史遗留问题,共排查出关联问题102项,其中设备56项,电气专业18项,仪表专业34项,共性问题4项。现分专业按车间形成会议纪要如下,希望各关联单位认真落实、整改,按时完成。
壹、设备专业
(一)热电车间
1.1#、3#锅炉主给水调节门门杆泄漏。1#炉主给水调节阀门杆泄露严重,已无法使用,当下1#炉主给水依靠旁路调节。导致调节幅度降低,对锅炉安全运行不利。
整改内容:利用系统短停机会,测量填料尺寸,更换阀门填料,定制定型填料,大修时彻底更换为定型填料。
完成时间:2010年2月28日
责任人:呼延卫东
2.由于燃煤灰熔点低,吹灰达不到要求,锅炉容积热强度偏高,火焰偏斜,更换风机后未做空气动力场试验,等众
多原因无法形成合理的燃烧工况,使锅炉炉膛结焦严重。
整改内容:由热电车间组织,会同生产技术部等召开专题会讨论,确定解决方案,利用大修机会进行动力场试验。
完成时间:2010年1月31日
责任人:高卫东
3.引风机出力不足。
整改内容:由热电车间组织,会同生产技术部、机电部等召开专题会讨论解决(重新计算风量,论证是否更换叶轮等)。
完成时间:2010年1月31日
责任人:呼延卫东
4.夏季各磨煤机稀油站油温高至58℃,按要求不应超过50℃。
整改内容:由热电车间检查换热器及附属管线,确认是否存于堵塞现象,找出冷却效果不佳的原因后采取对应措施解决。
完成时间:2010年2月22日
责任人:呼延卫东
5.部分风机轴承振动大,如:2#炉2#送风机、2#炉2#引风机、3#炉2#壹次风机等。且发现风机基础有松动现象。
整改内容:振动的主要原因是由于基础强度不足,按照段总的基础加固方案,实施加固。
完成时间:2010年2月3日
责任人:呼延卫东
6.风机偶合器油温高,如:2#炉1#送风机、2#炉2#送风机、3#炉2#送风机、1#炉1#送风机。
整改内容:由热电车间检查换热器及附属管线,确认是否存于堵塞现象,找出冷却效果不佳的原因后采取对应措施解决。
完成时间:2010年2月15日
责任人:呼延卫东
7.1#炉从2007年10月份投运已近三年大修期限。
整改内容:热电车间编制锅炉大修技术方案、安全技术措施、检修进度计划表等检修文件,报关联业务部室和厂领导审核,准备关联的备品备件,做好大修的关联准备工作。由生产技术部、机电部共同确定预计检修时间后报厂领导审批。
完成时间:2010年3月10日
责任人:呼延卫东
8.1#、2#炉送风机无出口闸板门,无法隔离检修。
整改内容:由物资部及时督促到货,热电车间及时了解采购情况。
完成时间:2010年1月31日
责任人:物资部
9.三台捞渣机液压紧张装置不能正常使用,导致链条无法正常拉紧,捞渣机易脱链;捞渣机端门关不严造成炉底漏风;捞渣机无拖动装置导致捞渣机清渣、检修困难。
整改内容:由热电车间组织调研,联系厂家,确定初步改造方案(紧张装置和拖动装置同时改造)。报机电部、厂分管领导研究决定。
完成时间:2010年1月31日
责任人:呼延卫东
10.新增加气化油泵于2009年5月份试转,因选型不合适导致油温过高,无法使用,多次和供货商及厂家联系仍未解决此问题。
整改内容:由热电车间组织,生产技术部等参加,对原泵管线是否能够改造、是否必须增加设备等专题会议讨论,方案报批后实施。
完成时间:2010年2月10日
责任人:呼延卫东
11.化工至除氧器脱盐水补水管路没有电调门,化工来水量无法得到控制,造成除氧器水位波动较大、除氧器小指标控制困难、就地人工手动控制且操作频繁,存于除氧器满水的安全隐患存于。
整改内容:由热电车间组织,生产技术部参加对原泵管线改造(增加化工补水至三台高压除氧器及壹台中压除氧器
的电动调节门)。
完成时间:2010年2月10日
责任人:高卫东
12.锅炉给水泵组需要检修。运行三年按照要求应该进行计划性大修、1#2#电机运行不稳定、轴瓦振动较大且频繁换瓦、1#电机已返厂检修壹次。给水泵有出现事故性应急检修的可能、1#2#电机有存于不稳定运行因素存于且有烧瓦的安全隐患。
整改内容:返厂检修的电机回厂后,重新安装找正。热电车间准备检修所需备品、备件,且上报检修计划,具备条件后检修。
完成时间:2010年2月10日
责任人:呼延卫东
13.高压加热器疏水管路需要改造,高加疏水压力超过4MPA温度超过150℃,当下使用的管道为20#普通无缝钢管,不能满足高加疏水压力温度需要。容易运行中管道冲刷漏点。此管道已经多次高压堵漏造成运行成本增加、有高温高压蒸汽伤人的隐患存于。
整改内容:由热电车间组织生产技术部等管道设计改造(高加疏水去高压除氧器¢133*4的普通20#碳钢管更换为不绣钢管,将压力信号管的20#普通碳钢更换为27siMn无缝钢管51*3.5合金钢管)报批后实施。
完成时间:2010年2月10日
责任人:高卫东
14.3#除氧器安全阀法兰漏气,长期运行法兰垫子松动,此现象将导致有安全阀动作不准确的隐患存于、有高温高压蒸汽伤人的安全隐患存于。
整改内容:由热电车间落实密封垫,检修项目上报机电部,机电部汇总,于系统允许的情况下更换密封垫,车间重点监控,壹旦泄漏严重立即报生产技术部等,立即处理,避免事故的扩大。
完成时间:2010年2月10日
责任人:呼延卫东
15.二抽水控阀法兰漏气,长期运行法兰垫子松动。此现象有润滑油系统着火的隐患存于、有高温高压蒸汽伤人的安全隐患存于。
整改内容:由热电车间落实密封垫,检修项目上报检修计划,机电部汇总,于系统允许的情况下更换密封垫,车间重点监控,壹旦泄漏严重立即报生产技术部等,立即处理,避免事故的扩大。
完成时间:2010年2月10日
责任人:呼延卫东
16.汽轮机
(1)汽轮机前汽封导气管漏气,