螺杆式空压机变频节能改造方案

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螺杆式空压机变频节能改造方案

一、螺杆式空压机能耗分析

从上表可知空压机有40%的时间是处于空载状态,这样既浪费能源又降低了系统的功率因数。现状A栋螺杆式空压机总运行时间为11340小时、负载运行时间为6416小时,因此实际空载率应为:

空载率=(11340-6416)÷11340

=0.434

3、年空载损耗W (年总运行时间取8000小时) U e—电源电压,取380V;

W=√3×U e×I0×COSφ÷η×年总运行时间×空载率η--电机效率,取0.872;

=1.732×380×10×0.88÷0.872×8000×0.434 I0—空载电流,取10A;

=23061KWh COSφ—功率因数,取0.88;

4、年空载损耗费用F

F=W×0.63

=23061×0.63

=14528元

E、当气压达到设定范围上限时,控制回路31断电,电磁阀DZ也跟着断电使伺服汽缸关闭,空压机

又开始空载运行;

F、当气压低于设定范围下限时,控制回路31得电,电磁阀DZ动作使伺服汽缸打开,空压机又开始

负载运行,如此周而复始。

三、改善方案

通过以上原理分析,设想改变空压机空载时的工作方式,由工频50HZ空载运行改为变频30HZ空载运行以达到节能的目的。

1.工频50HZ空载运行改为变频30HZ空载运行节能的原理分析(变频器工作方式恒压频比)

当电机由工频50HZ空载运行改为变频30HZ空载运行后,定子绕组所承受的相电压U=U e×f设÷f工=228V,我们都知道电压的平方正比于电机输出力矩,故工频50HZ空载运行改为变频30HZ空载运行后电机输出力矩变成接近原来的1/3,变频空载功率损耗P30可按以下公式计算:

P50=√3×U e×I0×COSφ÷ηU e—电源电压,取380V;

= 1.732×380×10×0.88÷0.872 η--电机效率,取0.872;

= 6.64KW I0—空载电流,取10A;

COSφ—功率因数,取0.88;

P30= M30×V30 M30—30HZ时输出力矩;

= M50÷3×V30 V50—电机工频转数,2930rpm;

= M50÷3×V50×3 ÷5 V30—30HZ电机转数;

= P50÷5 M50—50HZ工频时输出力矩;

=1.33KW P30—30HZ时输出空载功率;

通过以上计算,工频50HZ空载运行改为变频30HZ空载运行能节约P50- P30=6.64-1.33=5.31KW

2.年节约空载损耗W1

W1=(P50- P30)×年总运行时间×空载率

= 5.31×8000×0.434

运行;

E、当气压达到设定范围上限时,控制回路31断电,时间继电器SJ、继电器J1跟着断电,分别使伺

服汽缸关闭、J1常开打开、J1常闭闭合,空压机转为30HZ空载运行;

F、当气压达到设定范围下限时,控制回路31得电,时间继电器SJ、继电器J1通电吸合,J1常开闭

合、J1常闭打开,空压机工频50HZ运行SJ延时S其常开触点闭合,DZ通电,伺服汽缸打开,空

压机负载运行;

6. 改造重点

本设计利用台达变频器多段速运行功能,在多功能输入端子MI1、MI2中分别插入常开、闭触点实现工频、30HZ自动切换程序运行,并需对变频器00-09、01-10、04-04、04-05、05-00、05-01等参数进行适当调试,时间继电器SJ时间设置应≥MAM-KY4(40)控制器内部延时S1+变频器加速时间01-10。拆除接触器KM2、KM3,将电机绕组接法改成△形。

经以上综合比较建议采用方案3。

杨俊

05.11.26

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