玉门老君庙油田注水系统优化简化

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2011年度石油工业QC小组活动成果

2011年度石油工业QC小组活动成果

附件1:2011年度石油工业QC小组活动成果一等奖(54项)大庆油田公司第四采油厂提高微机变接地刀闸合闸成功率大庆油田电力集团研制箱柜式电力设备温湿度自动调控器大庆油田公司第四采油厂提高杏北油田一~三区环状流程井开井率大庆油田昆仑集团有限公司管业分公司提高复合管电熔焊接合格率大庆油田公司第四采油厂减少注水站润滑系统故障次数大庆油田公司第六采油厂降低抽油机井吨液耗电量大庆油田公司第九采油厂降低敖南油田作业成本辽河油田分公司井下作业公司降低X-J110Z轮式修井机故障率辽河油田井下作业公司提高超深井压裂成功率辽河油田金马油田开发公司提高深度调剖措施有效率辽河油田金马油田开发公司提高注汽锅炉燃油的燃烧效果辽河石油勘探局油田建设工程二公司提高数控切割机切割一次成型率新疆油田分公司油气储运分公司降低动态计量系统故障率新疆油田分公司采油一厂井口环保盒的研制新疆油田分公司采油一厂减少四2区一号站软化器交换树脂漏失量新疆油田分公司井下作业公司油管清洗融蜡剂配方的研制新疆油田分公司采油一厂降低油田注汽锅炉天网保温层的维修次数新疆油田分公司采油一厂采油工多功能工具的研制长庆油田分公司第三采油厂降低靖安油田10KV线路雷击故障率长庆油田分公司第三采油厂降低五里湾一区抽油泵故障率长庆油田分公司西安长庆化工集团有限公司提高包装桶盖生产合格率华北油田分公司第二采油厂作业大队研制防喷总成单人快速就位装置华北油田分公司采油工艺研究院油田化学研究室注水井生产参数在线监测系统的研制华北油田分公司第一采油厂南马庄作业区提高注水系统效率大港油田分公司采油二厂提高低泵效井纯抽泵效吐哈油田分公司鄯善采油厂降低集液段报警次数吐哈油田分公司甲醇厂提高增压透平膨胀机膨胀前露点合格率吐哈油田分公司工程技术研究院提高注水井酸化增注量中原石油勘探局地球物理测井公司提高SDZ-30BO感应测井仪钻输一次成功率中原石油勘探局地球物理测井公司降低SL6105B数字聚焦微球测井仪的故障率中原油田分公司采油四厂降低抽油机电机安装返工率中原石油勘探局建设集团公司提高16Mn钢管焊接一次合格率中原油田分公司采油二厂提高数控车床车削油管螺纹合格率中原石油勘探局钻井三公司提高抽油机曲柄体加工合格率中原石油勘探局工程建设总公司降低施工过程固体废弃物产生率河南石油勘探局地质录井公司气动脱气器研制河南油田分公司第一采油厂延长腐蚀油井检泵周期河南油田分公司井下作业处提高井筒清洁作业效率河南油田分公司第二采油厂磁性密码防盗阀门的研制江汉石油钻头股份有限公司提高牙掌自动焊焊接一次合格率江汉石油管理局第四机械厂降低石墨电极消耗率东方地球物理勘探公司海上勘探事业部气枪激发模拟器的研制中石油管道局维抢修分公司Φ1219封堵器远程控制装置研制中石油管道学院提高计算机一级考试通过率中石化管道储运分公司新乡输油处解决KDY400-140x5型输油泵机械密封的泄漏问题抚顺石化分公司洗涤剂化工厂降低磺酸生产中硫磺单耗长城钻探工程公司录井公司地质检测中心缩减高温驱替装置样品分析时间长城钻探工程公司井下作业公司冀东项目部提高冀东油区侧钻水平井的机械钻速长城钻探工程公司测井公司仪器维修中心新型过套管电阻率测井仪研制长城钻探工程公司钻井一公司新技术推广中心提高NWD无线随钻测量仪测试成功率长城钻探公司钻井技术服务公司仪器研发检修中心提高高温井随钻仪器入井成功率兰州石化分公司合成橡胶厂提高脱氢装置冷凝系统聚合物合格率兰州石油化工公司设备维修公司降低重催装置AP301管道泵故障次数独山子石化分公司延长反渗透膜化学清洗周期注:上述获石油工业一等奖的成果请于5月15日前将成果报告的Word文档电子版发至dongsq@ 邮箱2011年度石油工业QC小组活动成果二等奖(74项)大庆油田公司勘探开发研究院提高密闭取心井酚酞检测一次合格率大庆油田第九采油厂电力维修大队研制电力导线回收装置大庆油田总医院集团五官医院口腔头颅侧位定位装置的研制大庆油田公司供水公司提高GPS-CORS动态测量精度大庆油田公司试油试采分公司提高不动管柱压裂施工一次成功率大庆油田公司第六采油厂降低中转站综合单耗大庆油田公司第七采油厂工程技术大队多层段注水井封隔器的研制大庆油田公司第四采油厂提升高产油井生产时率大庆油田公司第六采油厂降低嫩二段套损发生率辽河油田分公司石油装备制造总公司电气公司提高钻机报警系统准确度辽河石油勘探局华油实业公司环保工程一公司终端采油污水处理工艺的研究辽河油田分公司兴隆台采油厂降低抽油机井倒井率辽河油田分公司综研化学有限公司提高N-1400型导热油的初馏点辽河油田分公司高升工程技术处大修公司降低液压钳故障率新疆油田分公司准东采油厂抽油机防曲柄销断脱装置的研制新疆油田分公司生产运行处提高克拉玛依电网月负荷预测准确率新疆油田分公司采油一厂降低稠油处理系统紊乱频次新疆油田分公司风城油田作业区在线免拆卸型过滤器的研制长庆油田分公司第一采油厂降低南梁西区综合递减率长庆油田分公司第二采油厂提高油井堵水有效率长庆油田分公司第二采油厂提高车辆进站卸油率长庆油田分公司油气工艺研究院提高41/2〞套管不动管柱水力喷射压裂施工段数华北油田分公司第四采油厂别古庄采油工区降低热水加热炉天然气消耗华北油田分公司第三采油厂高阳工区自动对中盘根盒的研制与应用华北油田分公司矿区服务事业部提高华北油田安全社区建设试点社区居民安全知识普及率华北油田分公司通信公司消除霸州回迁小区电视画面马赛克华北油田分公司第一采油厂雁翎作业区降低刘李庄采油站燃油消耗大港油田分公司采油三厂降低破乳剂使用量大港油田分公司石油工程研究院提高地层封堵成功率吉林油田分公司热电厂提高烟气连续在线监测系统监测的可靠性吉林油田分公司采气厂提高天然气产量玉门油田分公司炼油化工总厂提高30万吨重整加氢装置加热炉效率玉门油田分公司机械厂重融导电版的优化改造玉门油田分公司老君庙油田作业区便携式井口光杆纠偏器的制作与应用中原石油勘探局工程建设总公司提高散装罐罐顶瓜瓣板预制一次合格率中原石油勘探局建设集团公司降低Φ711mm清管器支承轮故障频次中原油田分公司天然气产销厂减少旋进旋涡流量计测量误差中原油田分公司采油四厂延长抽油机井口盘根使用寿命河南石油勘探局地球物理测井公司井口快速装源盖板的研制河南油田分公司第一采油厂减少抽油机调平衡时间江汉油田分公司勘探开发研究院提高麦克9505压汞仪的测试效率江汉石油管理局测录井工程公司提高井径测井曲线优等率江汉油田分公司盐化工总厂提高新站对井注水量江苏油田分公司井下作业处提高地层测试电子压力计的完好率江苏油田分公司试采一厂降低瓦陈长输管线输油压力中海油新能源投资有限责任公司降低甘油脱醇塔底部甲醇含量东方地球物理勘探公司装备事业部光缆收放装置的研制东方地球物理勘探公司研究院乌鲁木齐分院提高吐哈盆地红台三维速度成图精度东方地球物理勘探公司研究院库尔勒分院野外地质露头数字化应用研究中国石油天然气管科学研究院提高管道补口加热均匀性中石化管道储运分公司华东管道工程有限公司提高储罐清洗临时管网的安装效率抚顺石化分公司腈纶化工厂降低腈纶装置丙烯腈消耗西部钻探工程公司测井公司双层套管条件下MAK2/SGDT测井资料解释方法研究西部钻探工程公司克拉玛依钻井公司井控管汇泄压阀的研制西部钻探工程公司测井公司降低YTQ液压推靠器的故障率西部钻探工程公司克拉玛依钻井工艺研究院高温PWD系统的研制西部钻探工程公司克拉玛依钻井工艺研究院提高密闭液配制合格率川庆钻探工程公司长庆井下改善滤网结构降低K344-115封隔器报废率川庆钻探工程公司长庆钻井总公司完善修理工艺提高VOLVO1241整体缸盖修理合格率长城钻探工程公司工程技术研究院钻井取心技术研究所提高沈采潜山岩心收获率渤海钻探工程公司测井分公司降低Φ89水平井径仪器故障率渤海钻探工程公司井下作业分公司缩短稠油井压裂排液周期中国石油集团测井公司华北事业部提高二连地区测井解释符合率东方地球物理勘探公司国际勘探事业部气枪PIGTAIL电缆修复工艺的开发东方地球物理勘探公司综合物化探事业部降低G858磁力仪面板维修费用兰州石化分公司炼油厂降低车用生成油中苯含量兰州石化分公司质检部提高橡胶填充油中芳烃含量测定的精密度兰州石化分公司动力厂提高300万吨/年重催空冷变频器运行安全性大庆炼化分公司聚合物二厂降低丙烯腈单耗克拉玛依石化分公司第一联合车间提高Ⅰ套蒸馏减一线变压器油收率济南柴油机股份有限公司动力总厂内燃机研究所发动机连杆瓦互换性试验研究吉林化建工程有限公司降低压缩机在试车过程中的故障率东北炼化工程公司吉林亚新工程检测有限责任公司确保丙烯塔卧式整体热处理质量渤海石油装备(天津)新世纪机械制造有限公司降低抽油泵泵筒划伤率2011年度石油工业QC小组活动成果三等奖(73项)大庆油田公司第八采油厂永乐油田高含水新井治理大庆油田公司测试分公司第十大队提高过环空找水测井成功率大庆油田公司井下作业分公司提高多裂缝井压裂施工蜡球投放一次成功率大庆油田化工有限公司甲醇分公司降低冰机启跳率大庆油田公司第六采油厂降低北北块注入单井建设投资胜利石油管理局胜南社区管理中心在生活活动中发展幼儿自理能力辽河油田分公司井下作业公司提高水平井冲砂效率辽河油田分公司特种油开发公司降低污水罐外输污水含油辽河石油勘探局油田建设工程一公司攻克西二线卵石岩石地质定向钻穿越难关辽河油田分公司欢喜岭采油厂集输大队降低采油作业三区一段含水率新疆油田分公司采油一厂降低外来施工违章率新疆油田分公司准东采油厂水务公司提高综合车间党支部的标准化建设水平新疆油田分公司采气一厂提高采气工技能鉴定合格率长庆油田分公司第二采油厂降低西205区电费长庆油田分公司建设工程处提高大型储罐浮舱板平整度长庆油田分公司勘探开发研究院高矿化度采出水配聚合物溶液新方法探索西南油气田分公司蜀南气矿合江采气作业区加强寺9井生产管理,提高气藏采收率西南油气田分公司南充公共事务管理中心减少雨污分流工程对居民的影响塔里木油田分公司质量检测中心提高气相色谱法测定硫化氢含量结果的准确度塔里木油田分公司销售事业部循环冷凝水箱的设计与制作塔里木油田分公司质量检测中心提高活性加重剂水溶性碱土金属测定结果的平行性华北油田分公司第三采油厂河间工区缩短更换游梁式抽油机曲柄销子时间大港油田公司井下作业公司提高封窜施工一次成功率大港油田分公司天然气公司提高稳定轻烃生产过程产品合格率大港油田分公司采油五厂提高西6-12-2单井产油量大港油田分公司供水公司降低液氯投加量吉林油田分公司热电厂提高发电厂火灾自动报警系统可靠性吉林油田分公司乾安采油厂提高深井分层测压施工质量吉林油田分公司扶余采油厂延长油井免修期吉林油田分公司红岗采油厂延长分离器内翻斗计量装置免修期吉林油田分公司设计院提高前大油田整体改造设计概算的精确度吉林油田分公司职工医院提高癌症病人治疗效果吉林油田分公司乾安采油厂提高注水系统效率吐哈油田分公司井下技术作业公司研制油管清蜡通刺装置吐哈油田分公司销售事业部研制YBXn355M1-4W主电机风扇青海油田分公司工程建设公司RMD打底+细丝填充盖面焊接应用中原油田分公司采油一厂减少4寸套管井抽油泵砂卡中原油田分公司采油五厂缩短绞车设备保养时间中原石油勘探局钻井工程技术研究院提高真空除气器除气效率江汉油田分公司江汉采油厂降低马56井区自然递减率江苏石油勘探局地球物理勘探处浅层微测井激发方式的创新中海石油研究总院独腿导管架平台立管安装方式研究中海油新能源投资有限责任公司提高生物柴油装置生产负荷东方地球物理勘探公司华北经理部采集站定位跟踪系统的研制东方地球物理勘探公司塔里木经理部冬季冰上检波器埋置新方法中油管道防腐工程有限责任公司提高内涂层固化速度中油管道机械制造有限责任公司自动焊装置窄间隙焊嘴及配套设备研制与改造中石油管道局第一工程分公司降低坡口机故障率中石油管道分公司锦州输油气分公司原油直接式加热炉氮气灭火系统远程控制中石油管道分公司丹东输油气分公司中朝线超低输量运行工艺的完善抚顺石化分公司催化剂厂翻桶机、活化冷却筛分自动称量系统的应用抚顺石化分公司乙烯化工厂减少聚乙烯产品过渡料抚顺石化分公司腈纶化工厂降低丙烯腈产品中过氧化物含量西部钻探工程公司吐哈钻井公司专用吊具的研制川庆钻探工程公司井下公司改变限位器方式研制电动双柱千斤顶限位系统川庆钻探工程公司测井公司针对电缆偏斜磨损研制电缆保护器川庆钻探工程公司物探公司研制洗井工具确保井深质量川庆钻探工程公司油建公司消除干膜翘边起泡提高干膜法防腐补口一次合格率川庆钻探工程公司钻采院建立循环回收系统提高高密度钻井液利用率川庆钻探工程公司油建公司利用小型角钢管件研制多用途油气管线安装工培训操作器渤海钻探工程公司第二录井分公司化验室电动设备安全自动控制装置的研制渤海钻探工程公司第一钻井工程分公司电磁涡流刹车故障检测报警系统的研制渤海钻探工程公司井下技术服务分公司激光清洗表面涂层方法的研究中国石油集团测井公司随钻测井中心提高MZ30中子管成品率兰州石化分公司石油化工厂提高聚合反应器循环泵运行周期延长石油(集团)有限责任公司永坪炼油厂优化成品库库容配置咸阳宝石钢管钢绳有限公司增设酸雾净化系统,提高环境质量北京石油机械厂提高锥形活塞式液压震击器使用寿命中国石油天然气第一建设公司提高双相不锈钢S31803管道焊接质量中国石油天然气第七建设公司提高常压塔筒体复合钢板现场组焊一次合格率东北炼化工程公司抚顺工程建设分公司提高石油一厂催化装置DCS控制系统调节质量渤海装备第一机械厂图博涂层公司提高涂层产品外观质量独山子石化分公司延长千万吨蒸馏进口泵P103/AB运行周期附件2:2011年度石油工业优秀QC小组(201个)大庆油田公司第六采油厂节能QC小组大庆油田公司第六采油厂套损预警QC小组大庆油田公司第六采油厂节能管理QC小组大庆油田公司第六采油厂油田规划QC小组大庆油田公司第四采油厂开关检修维护QC小组大庆油田公司第四采油厂旭日QC小组大庆油田公司第四采油厂工程管理QC小组大庆油田公司第四采油厂生产管理QC小组大庆油田公司第九采油厂降本增效QC小组大庆油田公司第九采油厂电力维修大队晨曦QC小组大庆油田公司总医院集团五官医院放射科QC小组大庆油田公司第七采油厂工程技术大队工艺QC小组大庆油田公司第八采油厂永乐新井治理QC小组大庆油田公司供水公司测量QC小组大庆油田公司试油试采分公司工程技术办QC小组大庆油田化工有限公司甲醇分公司空分工段QC小组大庆油田公司测试分公司第十大队愚公测井QC小组大庆油田公司勘探开发研究院检查井QC小组大庆油田公司井下作业分公司压裂十队QC小组大庆油田昆仑集团有限公司管业分公司复合管QC小组大庆油田电力集团绝缘监督QC小组胜利石油管理局胜南社区管理中心电厂幼儿园QC小组辽河油田分公司高升工程技术处大修公司工具研制QC小组辽河油田分公司石油装备制造总公司电气公司人机界面智能化报警系统研究QC小组辽河油田分公司欢喜岭采油厂集输大队集输大队欢四联QC小组辽河油田分公司特种油开发公司集输作业区机关QC小组辽河石油勘探局华油实业公司环保工程一公司环保QC小组辽河油田分公司综研化学有限公司产品检验管理QC小组辽河石油勘探局油田建设工程二公司金属结构分公司全质办QC小组辽河油田分公司井下作业公司生产组QC小组辽河油田分公司井下作业公司钻修研究所QC小组辽河油田分公司井下作业公司试油测试设备QC小组辽河油田分公司兴隆台采油厂倒井治理QC小组辽河石油勘探局油田建设工程一公司辽河一建穿越QC小组辽河油田金马油田开发公司热注机关QC小组辽河油田金马油田开发公司工艺研究所QC小组新疆油田分公司准东采油厂火烧山作业区采油一队QC小组新疆油田分公司采油一厂革新QC小组新疆油田分公司采油一厂红油人QC小组新疆油田分公司井下作业公司一分公司安全办设备QC小组新疆油田分公司采油一厂设备QC小组新疆油田分公司生产运行处电力协调QC小组新疆油田分公司采气一厂员工培训QC小组新疆油田分公司准东采油厂水务公司综合车间党支部创先争优QC小组新疆油田分公司风城油田作业区风城之鹰QC小组新疆油田分公司采油一厂水珠QC小组新疆油田分公司采油一厂踏雪寻梅QC小组新疆油田油气储运分公司秤杆子QC小组新疆油田分公司采油一厂风QC小组长庆油田分公司第一采油厂开发室降递减QC小组长庆油田分公司第二采油厂井下作业QC小组长庆油田分公司第二采油厂北输队QC小组长庆油田分公司第二采油厂节能降耗小组长庆油田分公司第三采油厂黑金子QC小组长庆油田分公司第三采油厂照亮QC小组长庆油田分公司油气工艺研究院特殊作业QC小组长庆油田分公司建设工程处储罐QC小组长庆油田分公司勘探开发研究院采收率试验QC小组长庆油田分公司西安长庆化工集团有限公司二车间质量管理QC小组西南油气田分公司蜀南气矿合江采气作业区工艺管理QC小组西南油气田分公司南充公共事务管理中心中心QC小组塔里木油田分公司质量检测中心油气产品检验站QC小组塔里木油田分公司质量检测中心油田化学剂质检站QC小组塔里木油田分公司销售事业部轮南集输站QC小组华北油田分公司第二采油厂作业大队浪锋QC小组华北油田分公司采油工艺研究院油田化学研究室自动化QC小组华北油田分公司通信公司有线电视网络管理中心QC小组华北油田分公司第一采油厂南马庄作业区电磁计量QC小组华北油田分公司第一采油厂雁翎作业区现场管理QC小组华北油田分公司第四采油厂别古庄采油工区仪器仪表QC小组华北油田分公司第三采油厂河间工区游梁式抽油机维修QC小组华北油田分公司第三采油厂高阳工区创新QC小组华北油田公司矿区服务事业部安康QC小组大港油田分公司采油三厂花瓣雨QC小组大港油田分公司石油工程研究院地层封堵工程QC小组大港油田分公司采油五厂佳绩QC小组大港油田分公司天然气公司产品质量QC小组大港油田分公司供水公司蓝天碧海QC小组大港油田分公司井下作业公司第四修井分公司QC小组大港油田分公司采油二厂提泵效QC小组吉林油田分公司采气厂生产科QC小组吉林油田分公司红岗采油厂地面维修队QC小组吉林油田分公司职工医院心胸乳腺外科QC小组吉林油田分公司乾安采油厂工艺所QC小组吉林油田分公司扶余采油厂油井免修期活动QC小组吉林油田分公司热电厂CEMS系统QC小组吉林油田分公司乾安采油厂地质所综合组QC小组吉林油田分公司设计院设计概算QC小组吉林油田分公司热电厂发电机组保护系统QC小组吐哈油田分公司工程技术研究院新技术研发中心压裂QC小组吐哈油田分公司井下技术作业公司作业三分公司清蜡QC小组吐哈油田分公司销售事业部乌市油气销售部QC小组吐哈油田分公司鄯善采油厂轻烃工艺第二QC小组吐哈油田分公司甲醇厂制氧工区第三QC小组青海油田分公司工程建设公司工程建设公司QC小组玉门油田分公司炼油化工总厂重整加热炉改造攻关QC小组玉门油田分公司老君庙油田作业区采油四工区QC小组玉门油田分公司机械厂抽油泵车间QC小组中原油田分公司采油一厂工艺机采QC小组中原油田分公司采油二厂油管修复队QC小组中原油田分公司采油四厂设备管理QC小组中原油田分公司采油四厂技师工作站QC小组。

油田注水系统的节能措施

油田注水系统的节能措施

油田注水系统的节能措施摘要:目前油田开发生产中注水系统消耗量大,整个油田开发系统能耗约占33%~45%。

所以,建设注水工程的重要任务就是提高注水系统运行效率。

在我国油田生产开发的初期阶段,因为注水工作量小,大多选用小排量注水泵,这种泵的运行效率低,耗电指数也高于企业相关要求。

而伴随着原油开采进入中后期,人们提升了对注水量的需求,小排量泵不再能适用于这种需求。

本文提出通过合理进行开发布局规划,优化资源配置,降低企业生产经营成本,保证原油的稳定生产,实现油田企业节能增效以及原油资源的合理利用。

关键词:油田注水系统;现状;节能措施油田开采生产过程中最重要的工作之一便是注水系统,它可以对地层所需能量进行有效补充,能够提升原油的开采率、对实现油田高产稳产具有重要的意义。

长期以来,油田注水系统能耗巨大,约占总能耗的百分之三十左右。

若需降低油田企业生产经营成本就必须加强对改进油田注水系统的优化研究,利用现有的生产力,改进注水耗能,减少生产过程中不必要的损耗,是促使注水系统设备利用率效率提高、促进油田企业单位节能增效的一项重要举措。

对于提高我国石油企业的能源利用率,引导企业走向技术进步,提高我国石油行业在国际市场上竞争力具有重大的意义。

1国内油田注水系统的现状分析1.1油田注水系统的建设现状伴随当前国内各大油田多年对投入注水的开发,由于各大油田的油藏具有多样性的特质,所以注水系统的配套设施也各不相同。

根据4注水系统的能力可分为两大类:一类是大站系统,以离心式注水泵站系统为主采用高压注水。

二是小站系统,其主要系统为柱塞泵采用低压注水。

污水站处理后的采出水,由污水外输泵将水提升至0.2-L0MPa,经输水干线输送到各注水站点,在各注水站点利用注水菜进行增压后对注水井进行注水。

由于离心式注水泵系统的显著优点为排量大,维修容易,所以其通常应用到注水量大、渗透率高、规模较大的油田中;而柱塞泵的优势是扬程高、效率高、排量小、配套设施简单,所以通常应用到注水量小、注水压力高的中低渗透油田中。

石油史话——玉门油田

石油史话——玉门油田

玉门朝圣恩泽千秋——记中国石油工业的摇篮玉门油田漫步2500米的祁连山上,放眼望去都是戈壁滩——漫山遍野的鹅卵石、随意滚动的沙子,这里没有可耕地;信步城市街头,只见人员稀疏,街道紊乱,破烂的几个招牌迎着风在无力的嘶吼,这是曾经闻名中外的石油工业的摇篮玉门么?这是不是意味着它已能源耗尽,走向灭亡。

这里的蔬菜、肉类等食品都来自外地,高昂的生活费用和恶劣的自然条件根本不适合建城市。

可是它却因为石油红红火火了数十年,而上世纪末,玉门油田产量下降到35万吨,市政府和油田基地开始相继搬离,人员从十万锐减到六万。

过去的旺铺如今门庭冷落,过去非常值钱的固定资产,忽然就变成一堆废物。

高楼大厦、平民住宅都在贬值,贬到玉门人戏言:“啥都不值钱了,连人也贬值了。

”几十年的风光眼见变成了荒凉,人心喟然。

站在玉门的这片油土地,不仅感怀追忆。

与天斗与地斗的“玉门精神”新中国的第一个天然石油基地,位于河西走廊祁连山北麓,东连万里长城的西端雄关——嘉峪关和历史名城酒泉,西敦煌、新疆等地,是丝绸之路的必经之地。

20世纪,石油引发了一系列的国际争端,美英等国对伊拉克的第二次海湾战争,美国对利比亚的侵略,他们无一例外的是对石油的渴望。

然而早在20世纪初的日本人就已注意到了这一点。

日本对中国进行军事侵略的时候,也进行了大规模的能源勘探。

据曾任满铁地质调查所参事的日本地质专家新带国太郎的回忆,1929年春天,新带国太郎和另一名日本人,同十名俄罗斯人在当地向导的带领下,带着20匹骡马,沿东清铁路到牡丹江上游的森林地带开始寻找石油,结果无功而返。

第二年4月,在俄裔美国人托里斯基的指点下他又带人前往满洲里的扎赉诺尔煤矿,在采集到的石油样品中检测出含有石油类的沥青。

于是日本在满铁投入了很大的经费,计划在北满探索石油资源。

“九·一八”事变后,日本帝国主义者在资源调查上就更加肆无忌惮,扎赉诺尔一带始终是最受重视的地区之一。

他们用了大量的人力物力财力,据说使用了钻探深度超过1200米的钻机、重力探矿、地震计探矿等先进的设备和方法,但最终也未能找到真正的油田。

油田注水节能降耗措施研究及效果预测

油田注水节能降耗措施研究及效果预测

油田注水节能降耗措施研究及效果预测1.改进注水方式传统的注水方式是将水用高压泵送进井口再注入井下,这种方式虽然简单,但浪费能源。

改进注水方式是将水通过管线输送到地面降压机处,先压缩后注入井下,这样可以避免能源浪费,降低能耗。

2.优化注水量为了提高采油效率,通常采用高注水量的方式,但这样会浪费大量的水资源,同时也会增加注水设备的能耗。

优化注水量是通过实验和分析得出的,可以有效地节约能源和水资源。

3.使用高效注水设备一些老化设备或低效设备会浪费大量的能源,使用高效注水设备可以有效地减少这些浪费。

如使用电子水嘴代替机械式水嘴,既提高了注水精度,又能控制注水量,从而达到节能降耗的目的。

二、效果预测采用上述注水节能降耗措施,可以预测其效果如下:1.注水能耗下降23%-32%通过改进注水方式,优化注水量和使用高效注水设备,能耗可以下降23%-32%。

优化注水量是最直接影响能耗的因素,改进注水方式是其次,使用高效注水设备则是能耗降低的关键。

2.节水率提高18%-27%通过优化注水量和采用高效注水设备,水资源浪费可以大幅度减少,预计节水率可以提高18%-27%。

而改进注水方式对水资源浪费的影响不是很显著。

3.年平均经济效益提高14%-23%注水节能降耗措施虽然在一些方面会带来一定的投资成本,但是预计年平均经济效益可以提高14%-23%。

在大部分的情况下,这些措施所带来的经济效益足以抵消投资成本,同时也有更长远的收益。

三、结论将节能降耗措施应用于油田注水中,可以最大程度地降低能耗和水资源浪费,提高采油效率和年平均经济效益,同时也减少了环境污染。

在实践中,应该根据不同油田的实际情况,对注水节能降耗措施进行综合考虑,制定可行的注水方案。

调剖调驱技术(中石油报告)

调剖调驱技术(中石油报告)

H2O
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Cr
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二、调剖调驱化学剂体系
常用的木素冻胶调剖剂
序号 名 称 铬木素冻 胶调剖剂 1 基本组成,%(质量) 木钙:2.0~5.0 Na2Cr2O7:4.5 木钠:4.0~6.0; Na2Cr2O7:2.2~2.5 木质素磺 2 酸钙调剖 剂 木钙:3.0~6.0; PAM:0.7~1.1; CaCl2 : 0.7 ~ 1.1 ; Na2Cr2O7:1.0~1.1。 木钠:4.0~5.0; PAM:1.0; CaCl2 : 1.0 ~ 1.6 ; Na2Cr2O7:1.0~1.4。 木钠:3.0~4.0; PAM:0.4~0.6; CaCl2:0.5~0.6; Na2Cr2O7:0.5~0.6。 木钠:4.0~6.0; PAM:0.8~1.0; CaCl2:0.4~0.6; Na2Cr2O7:0.9~1.1。 主要性能与适用条件 适用于50℃~70℃的地层大剂量调剖。 适用于50℃~70℃的地层大剂量调剖。 1.木钙中的还原糖、羟基和醛基在一定条件下还原Cr6+为Cr3+。 2.Cr3+交联木钙、PAM,木钙交联PAM,形成结构复杂的冻胶。 3.适用于终向渗透率级差大、油层厚度大的注水井调剖。 1.成胶前粘度低(0.10mPa· s~0.15mPa· s)、成胶时间可控、热稳定性好、可 酸化解堵。 2.适用于温度低于90℃的地层调剖。 1.成胶前粘度低(0.10mPa· s~0.15mPa· s)、成胶时间可控、热稳定性好、可 酸化解堵。 2.成胶时间长,适用于大剂量处理高渗透地层。 1.成胶前粘度低(0.10 15mPa· ~0.15mPa· s s)、成胶时间可控、热稳定性好、 可堵可解(酸解)。 2.适用于温度为90℃~120℃的地层调剖。

降低注水系统能耗节能措施

降低注水系统能耗节能措施

降低注水系统能耗节能措施摘要:针对注水系统能耗较高的情况,通过采取优化注水泵运行,优化注水系统管网,结合油井实际优化注水,减少无效能耗,最终实现节能减排。

关键词:节能;注水;系统能耗随着油田开发进入后期,注水开发成为现阶段的一种主要开发方式。

注水可有效地补充地层的能量,对开发产量的稳定、提升起到积极作用,也是提高采收率的一种手段,但同时大幅度增加开发能耗。

注水能耗在整个采油厂中能耗的比例不断升高,因此实现注水系统的经济运行,不断降低注水系统能耗,是采油厂降本增效的一个重要途径。

一、注水系统现状现有注水站3座,注水泵10台,设计注水规模17200m3/d,实际负荷8000m3/d;配水间27座;注水干线、支干线10条。

运行压力在10MPa至13MPa,设计压力16MPa。

现有注水管网32.67余公里,其中干线22.84公里,支线9.83公里,77%投产在1983年,已呈老化状态。

设计年注水量380万立方米,能耗高达2470万千瓦时,占全厂总耗电的15%。

存在多方面的问题:1)注水源头离心注水泵容量大、能耗高、运行管理方式保守;2)部分转注井未进入注水管网系统,难于实现系统注水;3)注水管网运行时间长,结垢、杂质多,管网阻损大;4)部分注水井单独注水压力高,导致整个注水管网压力高,能耗损失大。

二、降低注水系统能耗的主要节能措施1、优化运行注水泵,减级降容,降低注水泵能耗针对多台注水泵,额定排量不同的情况,在实际运行过程中,注水量根据生产的变化不断的调整,结合注水量大小制定出注水泵的优化运行匹配方案,并在生产中得以实施。

该方案实施后,节电效果显著。

同时在实施注水泵优化匹配的同时,及时的根据注水量及注水干压变化要求,配合节能设施调整注水量及注水干压。

注水泵年平均单耗从5.62kw/m3降低至目前的4.67kw/m3。

年实现节电量313万千瓦时。

生产现场目前有5台6000V高压多级离心注水泵,排量大,由于大容量离心泵远远大于实际需求,因此使用阀门调控满足生产需求。

中国石油发展历程

中国石油发展历程

中国石油发展历程中国石油,天然气的开发利用,是一项新兴而古老的事业。

它成为中国现代能源生产的一个重要工业部门,是新中国建立以后的事情,而中国发现和利用石油和天然气技术的历史却可追蒴到两千年以前,并且在技术上曾经创造过光辉的成就。

中国近代石油工业萌芽于十九世纪中叶,经过了多年的艰苦历程,直到新中国建立前夕,它的基础仍然极其薄弱。

回顾这一历史过程,将有利于认识当代中国石油工业的崛起。

我们分五个部分介绍中国石油工业发展概况,其中不乏许多珍贵的历史照片和资料。

1.恢复与发展玉门油矿解放后,军代表康世恩动员广大职工,积极恢复和发展生产。

刚刚获得解放的石油工人以主人翁的姿态,迅速投入战斗。

在生产建设中,被称为“冬青树”的钻井队长郭孟和,屡建功勋,是老一辈石油工人的优秀代表。

为创建新中国的石油工业,1952年8月,毛泽东主席命令将中国人民解放军第19军第57师转业为石油工程第一师。

以师长张复振,政委张文彬为首的全体指战员从此成为石油产业的一支生力军,为建设一支具有严格组织纪律,高度献身精神的石油产业大军,打下了良好的基础。

东北地区的几个人造油厂在设备,材料,技术人员严重缺乏的情况下,依靠技术人员和老工人,仅用两年半的时间,就恢复了抚顺,桦甸,锦州等几个主要人造油厂的生产。

经过三年恢复,到1952年底,全国原油产量达到43.5万吨,为1949年的3.6倍,为旧中国最高年产量的1.3倍。

其中天然油19.54万吨,占原油总产量的45%,人造油24万吨,占55%。

生产汽,煤,柴,润四大类油品25.9万吨,比1949年提高6倍多。

玉门油矿是第一个五年计划期间石油工业建设的重点。

为了加强勘探,广泛采用“五一”型地震仪和“重钻压,大排量”钻井等新技术,先后发现了石油沟,白杨河,鸭儿峡油田。

老君庙油田也开始扩大了含油面积,并开始按科学程序进行全面开发,采取注水和一系列井下作业等措施。

到1959年玉门油矿已建成一个包括地质,钻井,开发,炼油,机械,科研,教育等在内的初具规模的天然气石油工业基地。

自主创新 推进我国能源建设——访我国著名油气田开发工程专家韩大匡院士

自主创新 推进我国能源建设——访我国著名油气田开发工程专家韩大匡院士

京石 油学院任教 .历 任副系主任 兼油田
他 参与组 建了我国 第 开发研 究室主任等职 1 7 年在 中国石 2 g
个石油天然气开 发系 . 出版了《 采油 T 油勘探 开发研究院工 作至今 历任 油田
总工程师等职 先
程》等教材 .为我 国培养 了大 批专业人 开发所长 、副院长 才
多层砂岩油藏是我 国油藏中最主要 注水开 发 ,以彻 底改变 油田的被 动局 面。 系和加 密井网 为主 要措施 的综 合调 整情 的类型 , 系统地 总结 了大庆 、 他 胜利 、 玉 韩大匡参加了玉 门老君庙油田的注水开发 况 预见 到九十年代开 始老油 田将面 临 产量递减 的局面 , 门等 这 类 油 田 的开 发 经验 ,提 炼其 规 设计 ,那是我 国的第一 个注水开 发方 案 . 高含水后期含 水上 升、 律, 优化其对 策 , 加以概括 、 提高 , 9 1 9 9 为我国今后广泛应用注水技术开发油 田开 基本上 已不能再继 续沿用过 去那些调 整 多层 砂 岩油 藏 开 发模 措施 老油 田将进入深度 开发的新阶段 。 年 完成 了专 著 《 辟 了道路 。 式》 对 这 类油藏 今后 的开 发具有 指导 六十年代初期 韩大 匡院士参加 了大 其特征是 地下剩余 油分布 发生 了根本 性 庆会战 , 油井 分析队长 负责油井分析 的变化 即油层 内剩余油分 布总体上 将 任 和动态分析 工作 。在实际工作 中 韩大 匡 呈现高 度分散状 态、但仍有相 对 富集部 院士认识到大庆原油的主要特点是含蜡量 位的格局 。 这种总 的格 局下 , 在 首要 问题
石油工业风雨 同行 . 师.韩大匡
在 科研方面 .他既善于 提出战略 上
韩大 匡院 士 原籍 浙江省 杭州市

老君庙油田地质复杂区整体调整对策

老君庙油田地质复杂区整体调整对策
泥浆 压井 , 层 污 染 严 重 , 产 后 长 期 低 产 ; 油 投 3口井 报 废 。大修侧 钻实 施 6口, 一 口成 功 。I层 的高压 已严 无
高的 1 层 , 分 M 层 注人水窜人 I 部 一M、们 区域 M I
层累计注采比 1 2 4 , : . 3 年注采 比 1 47 注采严重失 : ., 衡, 这种注采矛盾反映出 M 层注人水 串人异层 的可能 ,
维普资讯
20 0 8年第 9期
西部 探矿 工
5 9
剩余油的挖掘受到严重的制约。 由于复杂的地质因素, 西河坝 M 层 大修井、 钻井 新 屡 遭失 败 , 19 自 9 1年 以来 , 西 河 坝 区域 内共 实 施 M 在 层 新 钻井 7口, 功 3口 , 中 D18 B 7 都 由于 I 成 其 7 、 18井 层高压, 2 下 层技术套管才得 以成功 ; 19 B 7 井用高密度
如 3 9E 7 、 16等井 累计 注水 量 达 ( -7 ) 0t 1 、 18 B 7 8 0 ×1 , 在其 周 围 9  ̄ 10 处 仍 能 打 出含 水在 1 ~4 的 0 2m 0/ 5 9 6
油井, 充分说明 M 层注人水上 串。 ()B 2 C层 的泥 岩膨 胀 , 油水 井完 钻后 易发 生缩 径 , 套管难下人井 内: ①由于 K层 、 层等异层注人水窜至 I B C层 , 导致 B C层 泥岩膨胀 , 形成可钻性极差的“ 橡皮 层”②在该区域钻井过程 中, ; 由于 I层喷顶严重, 钻完
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玉门油田老君庙采油厂_企业报告(业主版)

玉门油田老君庙采油厂_企业报告(业主版)
目标单位: 玉门油田老君庙采油厂
报告时间:
2023-02-12
报告解读:本报告数据来源于各政府采购、公共资源交易中心、企事业单位等网站公开的招标采购 项目信息,基于招标采购大数据挖掘分析整理。报告从目标单位的采购需求、采购效率、采购供应 商、代理机构、信用风险 5 个维度对其招标采购行为分析,为目标单位招标采购管理、采购效率 监测和风险预警提供决策参考;帮助目标单位相关方包括但不限于供应商、中介机构等快速了解目 标单位的采购需求、采购效率、采购竞争和风险水平,以辅助其做出与目标单位相关的决策。 报告声明:本数据报告基于公开数据整理,各数据指标不代表任何权威观点,报告仅供参考!
TOP1
玉门油田 2022-2023 年老君庙 M 油藏东低区减氧空气驱扩大试验 项目环境验收评价
铁汉环保集团有限 公司
\
2022-10-24
*按近 1 年项目金额排序,最多展示前 10 记录。
二、采购效率
2.1 节支率分析
玉门油田老君庙采油厂近 1 年项目月度节支率在 0%~0%之间浮动。从地区来看,节支率表现出较强 的行业差异性,电力工程施工、化学原料及化学制品、架线和管道工程建筑等节支率相对较高。 近 1 年(2022-03~2023-02):
本报告于 2023 年 02 月 12 日 生成
5/10
*平均节支率是指,项目节支金额与预算金额的比值的平均值。(节支金额=项目预算金额-中标金额)
2.2 项目节支率列表
三、采购供应商
3.1 主要供应商分析
玉门油田老君庙采油厂的主要供应商有甘肃禾希环保科技有限公司、陕西立方环保科技服务有限公司、 甘肃省地质矿产勘查开发局第四地质矿产勘查院,近 1 年中标数量分别达到 2 次、1 次、1 次。 近 1 年(2022-03~2023-02):

老君庙油田注水现状浅析

老君庙油田注水现状浅析

1老君庙油 田主要地质特征概述
的 需 要
目前 产液 量并 没 有随注 水量 减少 出现 明 显 降低 , 是 累 计注 采 比较 高 , 水 率 仍然 而 存 逐 步 上升 , 所以 对 液量 变 化 幅度 短期 内没 有 太 大 影 响 。 而 随 着 综 合 含水 的逐 步 抬 升 , 然 液 量针 对注 水量 的相 对平稳 现象 无法 解释产 油 量 的逐 步 下 降的 情 况 。 以注 水量 的逐年 所 降 低 , 利 于 今 后 的稳 产 。 不 3 4 水驱储 量的控 制和动用 程度不 断降低 . 老君 庙 油 田 多年 的 点状 注 水 , 大 部分 在 区 域 已经 形 成大 大 小 小 的 水 体 , 于 层 内 、 由 层 间的 不 均 质性 , 成 了剩 余 油 的 不规 则 、 形 零 星 分 布 , 得 以 目前 的 方 式 进行 水驱 油 , 使 效 果 变 差 , 驱 储 量 控 制 度 逐 年 降 低 , 之 水 随 动 用程 度 也 不 断 降低 。
4治理解决 方ห้องสมุดไป่ตู้
( ) 善 注 采 井 网 , 高 注 采 对 应 程 I完 提 度。 对储 层物 性差注 水困难 的区域实施加 密井 网, 来调 整完善注 采井 网。 () 2 边外 注水 与点 状面 积注 水相 结合 , 大 力挖掘边 部剩余油潜力 , 提高油 田最终采收率。 () 3 增加 有效开井数 , 提高有效 注入水 量 , 实现配产 配注 目标 。 () 4 强化水 井分注工 作 , 高剖面利用 率 , 提 控 制和有 效利用 层间矛 盾和平面 矛盾 。 () 5 对水 淹 区要提 高注水 强度 , 大剖 面 加 调整 力度 , 控制 注入水的 “ 进” “ 舌 和 指进 ” 。 () 6 对能量 难补 充 区域广 泛开 展增注 、 增 压、 防膨 工艺 技术 , 实现 难动 用储 量的真 正动 用 , 储量潜 力转化 为现实 产量 。 把

老君庙油田地面集输注水系统优化技术

老君庙油田地面集输注水系统优化技术

刘 战君 等 .老 君 庙油 田地 面集 输 注 水 系统 优化 技 术 .石 油 规 划设 计 ,2 0 1 3 ,2 4(1):4 8—5 1
摘要 以老君庙油田集输注水 系统 改造 工程 为例 ,根据老君庙油 田现状及 实际存在 的问题 , 介 绍 了老 油 田调 整 改 造 的 简化 优 化 方 案 。 老 君 庙 油 田 集 输 注水 系统 改 造 工 程 充分 利 用 油 品 性 质 好 、原油含水 高、地形 南北 高差 大的特点 ,通过综合应 用树状 串管不加 热集油工艺、单干管稳 流 配水工艺、无线遥测技 术、非金属 管材 、油 气混输泵、高效柱塞泵等先进技 术 ,实现 了集输、注 水站场一级布站 ,原油损耗、吨油能耗大幅度降低 ,用工降低明显 ,其经验可供老油田借鉴、参考。 关键词 老君 庙 油 田 ;地 面 工程 ;集 输 系统 ;注 水 系统
流程 ,油 田原 油损耗 率高达 4 . 8 %,吨油能耗 高达 影 响 。
水 刘战君 , 男, 教授级高级工程师。1 9 8 6 年毕业于西南石油学院采油工程专业 ,获学士学位 ; 2 0 0 4年获西南石油学院油气 田 开发专业博士研究生。现 任玉门油 田 分公司副总经理。地址:甘肃酒泉新城区石油基地 l 公楼总经理办公室, 7 3 5 0 1 9 。E - m a i l : y m l i u z j @ p e t r o c h i n a - c o n r ・ c n
4 8
第2 4 卷 第1 期
石 油 规 划 设 计
2 0 1 3 年 1 月
文章编 号 :1 0 0 4 — 2 9 7 0( 2 0 1 3 )0 1 — 0 0 4 8 — 0 4
刘战君 把 智鹏 王 高峰

关于玉门油田转型的构想

关于玉门油田转型的构想

关于玉门油田转型为国家地下原油储备基地的战略构想双民摘要:根据玉门油田老、小、穷、困现状和国家对石油资源的战略需求以及国际原油价格变动趋势三个方面,提出将玉门油田由“采油型”转为“注油型”油田,作为国家地下战略原油储备基地。

其目标宏大,意义深远。

一、概述石油作为一种战略资源,对于中国这样一个发展中的大国且60%以上的石油依赖进口的国家,其重要性不言而喻。

2015年,我国石油消耗总量5.4亿吨,其中进口3.3亿吨,对外依存度达到61%。

增加战略石油储备,平抑国外石油价格,无论对国家能源战略安全或国民经济发展都十分重要。

目前,我国已基本建成8个石油储备基地,总库容2860万立方米,其中7个在地面,只有黄岛储备库在地下,库容300万立方米,总储备量仅可应对正常使用32天左右,相比日本169天、美国155天左右的储备量,差之甚远,以老油田作为地下原油储备库在美国已有先例。

因此,作为中国第一个天然石油基地的玉门油田,最早投入工业开发的老君庙油田已经开采了77年,资源“枯竭”,开采难度大,成本高,亏损严重,其中白河油田、单北油田、石油沟油田虽投入开发较晚,但已油枯灯灭,达到报废标准。

如果将玉门油田转为国家战略原油储备基地,对于国家能源安全,完善“一带一路”战略规划,老企业转型脱困等意义重大,于国于企,利在当代,功在千秋。

二、玉门油田概况玉门油田最早于1939年8月投入工业开发,是我国第一个天然石油基地,是现代石油工业的发祥地,历史上曾以“三大”、“四出”(大学校、大实验田、大研究所,出产品、出经验、出技术、出人才)为国做出过重大贡献,被誉为中国石油工业的摇篮。

玉门油区地处省玉门市境以及市肃州区一隅,位于古丝绸之路河西走廊中西端,祁连山北麓,是“一带一路”沿线上的一个重要节点。

油田东经嘉峪关、两地市与市高台县毗邻;西连瓜州县、敦煌市与接壤;南依千里祁连山脉背靠;北望茫茫戈壁沙漠与自治区西端相依,G312国道、G30高速公路、兰新铁路、兰乌高铁、西气东输、西油东输、西电东送管道(电网)与油田擦肩而过。

玻璃钢管线安装工艺的优化

玻璃钢管线安装工艺的优化

玻璃钢管线安装工艺的优化摘要:玻璃钢管以重量轻,耐腐蚀,承受压力高,内表面光滑,流体输送阻力小,安装方便等特点,正在逐步推广、应用于油田油气集输管道和注水管道安装工程中。

但在安装过程中,因密封脂配比不合适,容易出现接口密封不严的问题,造成安装成本大,质量不合格。

本文就优化玻璃钢管线安装工艺,提高安装一次合格率展开。

关键词:玻璃钢管安装密封脂配比一、问题的提出玻璃钢管以重量轻,耐腐蚀,承受压力高,内表面光滑,流体输送阻力小,安装方便等特点,正在逐步推广、应用于油田油气集输和注水的管道工程中。

从2009年至2012年,在玉门油田老君庙油矿的注水系统、原油集输系统中就采用玻璃钢管。

工程所处地段地质多为锈砂、红板土质,坡大沟深。

玻璃钢管生产厂家是:扬州新杨科技发展产业有限公司。

高压玻璃钢管线采用螺纹连接方式,丝扣连接比较方便,首先将管线一端母扣和另一端公扣清理干净,接着将高普乐螺纹密封脂均匀的涂抹在母扣和公扣上,密封脂涂刷方向应一致,以填满丝扣,然后,用专用的安装工具进行安装,将丝扣上紧。

用力要均匀、适中,不得用力过猛、强力咬合。

2009年我们进行了《老君庙集输流程系统改造工程》施工,共安装玻璃钢管线有DN65、DN80、DN100、DN150、DN200、PN10Mpa等多种规格共计65000米;《老君庙注水系统改造工程》安装DN40PN25Mpa、DN50PN25Mpa等规格的高压玻璃钢管共计35000米。

我们作了统计,在前期管线安装过程中,管线的一次试压合格率只有50 %。

通过对管道泄漏点的统计和分析,发现95%的泄漏点在管线螺纹接口处。

通过对安装现场的跟踪、调查、分析,由于施工方面的原因,造成螺纹接口处容易出现渗漏,造成管线试压合格率低,安装成本升高。

原因:1、在管线安装前,管线母扣或公扣内的杂质没清理干净。

杂质会损坏螺纹,引起螺纹密封失效,造成渗漏。

这种现象占少数,可以通过加强质量检查、监督,加强施工人员的责任心加以解决。

国内外油田采油注水技术发展现状分析

国内外油田采油注水技术发展现状分析

国内外油田采油注水技术发展现状分析作者:俞航来源:《科学与财富》2020年第34期摘要:注水技术是提高和改善油田开发效果的主要途径。

为了顺利开采,近些年油田注水技术迅速发展起来,由早期的笼统注水、偏心注水、同心注水等发展到现阶段的分层注水,注水工艺始终主导着国内的石油开发进程。

本文对目前国内外的注水技术进行了全面阐述和分析,为自动化、一体化和智能化注水开采技术的研发提供理论依据。

关键词:注水技术;发展现状最近几年,中国的注水开采技术日趋成熟,但由于近年来的管理和投入上不受重视,注水油田开发的矛盾日益凸显。

主要表现为:部分油田含水和自然递减率上升,分灌注度和细分程度低,分层试验周期长,水驱开发油田采收率较低,井下管柱腐蚀,破损严重,注入水质二次污染严重等。

一些传统油田在进入特高含水期后,与生产直接的关系较为复杂,会出现如:测试周期长、人工操作繁琐、工作效率低等问题。

在这个阶段,注水精度和合格率低下的缺点被进一步扩大,不能再满足采矿需求,并且非智能化和自动化的注水技术和配水装置使得我国油田开采这一领域的发展停滞不前,急需突破和创新。

油田开采技术的智能化领域,相比国际研发技术,我国一直存在差距,这是基础设施建设上投入较少,也是我国研发学者在这方面探究的不够极致,具体体现在测试效率低下,测试工期长,注水精度差,并且无法实现真正的自动化操作,以及实时分析自动决策控制能力不足,现场施工时人工操作繁琐和安装困难。

自1954年玉门老君庙油田在L层边部MN27井成功实现油田注水起,国内注水技术开始发展,笼统注水是最早使用的注水方式,能够使得油层在各注水层出现不同的情况,因而开展采油工作将简单得多。

分层注水技术在国内油田的应用已经有几十年,在大庆油田、胜利油田等大规模油田的分层注水技术中的细分技术以及规模已經达到了国际领先的水平,为我国的油田各个时期的生产提供了技术保障。

然而由于其利用率和出油量低下,甚至在某些油层出现早见水不出油等情况,笼统注水已不能满足现阶段油田开采需求,可以看出不同的油层在相同的压力下进行注水,在吸水能力强的地层会注入更多的水,而需要水供给的油层却吸水能力较差的注水层难以得到供水。

老君庙油田低产低效水平井的综合治理

老君庙油田低产低效水平井的综合治理
余油主要成条带状分布[ 5 ] , 利用水平井挖掘剩余油,
收稿 日期 : 2 o 1 7 一o 1 —1 5
经统计 , 老君庙油 田因低液量导致的低产低效
井 占有 一 定 比例 , 一般 通过 地 质认识 、 工 艺优 化采取
压裂措施能取得较好的开发效果。 2 低效水平井治理思路
2 . 1 高液 量水平 井治 理思 路
7 8
内 蒙 古 石 油 化 工 来自2 0 1 7年第 4期
老君庙 油 田低产低效水平井的综 合治理
龙小泳 , 马 国亮 , 郭青 华 , 刘 标
( 中国 石 油 天 然 气 玉 门 油 田公 司 , 甘肃 酒 泉 7 3 5 0 0 0 )
摘 要 : 水 平井 已成 为老 君庙 油 田增 产、 稳 产 的重要技 术 支撑 , 对 油 田 的 高效开 发起 到重要 作 用u 但 随 着开 发 的延 续 , 部 分 水 平 井 出现 了含水上 升 、 能 量 不足 、 井况 复 杂 的 问题 。为 了改善水 平 井 开发 效 果, 对低 产低 效 水平 井进 行 分 类 , 借 助 地质 、 录 测井 资料 、 生产 资料 综合 进 行 原 因分 析 , 明确 治 理思路 。 已 治理 的低 产低 效水 平井 取 得较好 的开发 效 果 J 。 关键词 : 老 君庙 油 田 ; 低 产低 效 ; 水 平井 ; 综 合 治理
类 型
表1 老 君 庙 油 田 水 平 井 产 量 分 类 表
1 . 2 低 液 量水平 井
通过 对低 液 量 水 平 井 的 分析 认 为 , 导 致低 液 量 水平 井 的主要 原 因有 4点 : ①储 层物 性 差 , 地 层 能量 不足 ; ② 水平段 利 用率 低 , 水 平井 剖面 潜力未 能完 全 释放 ( 表3 ) ; ③ 开采 过 程 中颗 粒 运 移 、 储层 骨 架遭 到 破坏 导致 水平 井 低 液 低 产 ; ④ 井筒 状 况 差 或完 井 质 量不好 导致 水 平井 低 液低 产 。

泡沫驱油机理研究综述

泡沫驱油机理研究综述

泡沫驱油机理研究综述张更;陈雨飞;郑浩;张佳【摘要】开发进入中后期的中高含水油藏,由于各种化学驱油方式存在着一些因素的制约,使得泡沫驱油这种实施成本相对较低,施工工艺相对简单,提高采收率比较明显的驱油方式成为一种主要的三次采油方式。

泡沫驱油方式的不断发展,到目前为止已经发展有氮气泡沫驱油、空气泡沫驱油、CO2泡沫驱油等多种方式。

本文主要从宏观和微观方面介绍泡沫在多孔介质中的渗流以及改善吸水剖面、增加驱油效率、提高采收率等方面的机理和规律。

【期刊名称】《当代化工研究》【年(卷),期】2017(000)011【总页数】2页(P6-7)【关键词】泡沫驱油机理;扩大波及体积;提高驱油效率;综述【作者】张更;陈雨飞;郑浩;张佳【作者单位】[1]长江大学石油工程学院,湖北430100;[1]长江大学石油工程学院,湖北430100;[1]长江大学石油工程学院,湖北430100;[1]长江大学石油工程学院,湖北430100;【正文语种】中文【中图分类】T1.国内外泡沫驱油研究发展现状(1)国外泡沫驱油研究发展现状国外对泡沫驱油机理的研究开始于二十世纪五十年代。

据文献记载,首次提出泡沫可以提高驱油效率的是美国的Fried。

他在论文中表述泡沫可以导致气相渗透率的降低,延缓气体的突破,提高原油采收率。

1958年,Bond等人首次发表了泡沫驱油的专利。

在1964年至1967年,美国伊利诺斯州Siggins油田进行了首次泡沫驱的矿产实验,取得了比较好的效果。

1988年,Isaacs等人研究了温度上升时,泡沫在多孔介质中的流动规律。

1989年,Huh和Handy等人通过研究表明:在稳定流状态下,气相相对渗透率相应越大,泡沫的封堵效果越好。

(2)国内泡沫驱油研究发展现状我国对泡沫驱油方式的研究起步相对较晚,开始于70年代初。

我国的科研人员对泡沫驱油的研究主要集中在泡沫驱油机理、起泡剂、泡沫稳定性几个方面。

1965年,我国在玉门老君庙油田首次开展了泡沫驱油矿产试验。

Removed_黄鹤奎 第五篇 注水和注气(200400805版)

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图 1-5 面积注水井网示意图
○—生产井 △—注水井
表 1-1 不同面积井网的井网参数
井网
生产井与注水井比例
钻井井网要求
四点
1:2
五点
1:1
பைடு நூலகம்
七点
2:1
歪七点
2:1
九点
3:1
4 点状注水
:50 45. 44. 43. by 42.41.— 4—0.— 3—9.—3—8.by37@.—— 36.35. —34—. ——33.312. 1.2.3.34.0.5.6—.—29.by28.by@27.26.—— 25. 24. 23. 22. by 21.20. — 1—9.by:18.by:17.— 1—6.— 1—5.—1—4.—— 13. 12. 111.0“. ”by: 9M.“OOOKN”b8y.:——7.——6.——5.——4.——3.——2.——1.——
2 切割注水
对于含油面积很大、储量丰富、油层性质稳定的油田,除了在油
田外缘钻注水井外,还需在油田内部钻注水井,将油田分割成若干区
块分别注水,每一个切割区可以看成一个独立的开发单元(图 1-4),保
证油田中部的采油井也能收到注水井的注水能量,确保一定的采油速
度。
图 1-4 切割注水示意图
3 面积注水
面积注水方式是将注水井与生产井按一定几何形状和一定的比例均匀地部署在整个
:50 45. 44. 43. by 42.41.— 4—0.— 3—9.—3—8.by37@.—— 36.35. —34—. ——33.312. 1.2.3.34.0.5.6—.—29.by28.by@27.26.—— 25. 24. 23. 22. by 21.20. — 1—9.by:18.by:17.— 1—6.— 1—5.—1—4.—— 13. 12. 111.0“. ”by: 9M.“OOOKN”b8y.:——7.——6.——5.——4.——3.——2.——1.——
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13 注水 生 产 管理 方 式 落后 .
注 水 生 产 采 用 人 工 巡 井 、现 场抄 表 等 方法 ,实 现 生 产 数 据 逐 级 上 报 ,生 产 管 理 手 段 落 后 、工 作 效 率低 。
随着 老君 庙 油 田注 水 开 发 程 度 的加 深 ,地 层 孔
隙逐渐充 满 ,地 层流体不断被压缩 ,部分地 区黏土 膨 胀 ,造 成 注 水 压 力 开 始 逐 步 升 高 。 同时 ,油 田开
表 2 注 水 系统 改 造 方 案 对 比




, 】
新统 ("] 系 注d m, 3 水 量
对项 配间 水艺 干 孟工 比目 水耋 工 单管嘉水艺
东 山 4注水 站 处 于 老君 庙 油 田 中心 区域 高点 , 由东 山 4注 水站 向全 油 田供 水 , 消 西 山 1注水 站 。 取
2 MP 0 a清 水 系统 。 注水 系统 按 照 分 片 注水 的原 则 布 置 ,生产 污水 全部 回 注 ,污水 统 一 由东 山 2 MP 0 a污
把 智鹏 ,男 .丁 程 师。 19 年 毕业 于 华东 理工 大学 有 机化 工专业 ,现任 玉 门油 田规划 设计 院 工艺 室主 管 。通信 地址 :甘 肃省 酒泉 市新 城 区石油 基地 96
2 办公 楼 1 2 号 0 0房 间 ,7 5 1 309
把智鹏 等 :玉门老君庙油田注水系统 优化简化
21 0 0年 9月
水 系统 使用 。注 水 系 统改 造 前 后 注水 量 见 表 1 。
表 1 注水系统改造前后注水量
原 系 统 ( 水量 注


减 少 注 水 管 网 4 k ,降 低 工程 投 资 1 1 7i n 90万元 。
32 注 水 站布 局 优 化 . 老 君 庙 油 田原 3个 注水 管 网系 统 分别 由东 山 4 注 水 站 和 西 山 1注水 站 供 水 。
新 注水 系统 按 照分 区分 压 原则 布置 。东 山 1、
2干线 回注 2 MP 0 a污 水 , 山 3干 线 回注 2 MP 西 0 a清 水 、东 山 4、5 、6干线 回注 1 MP 5 a清 水 。新 注水 系 统从 东 山 4注水 站 向全 油 田放 射 型 敷 设 注水 干 线
关 键 词 玉 门 老 君 庙 油 田 注 水 系统 注 水 站 布 局 优 化 注水 管 网 优 化 注 水 泵 选 型
注 水 井 口优 化
玉 门老 君 庙 油 田注 水 系 统 复 杂 ,采 用 配水 问 多 井 配 水 工 艺 ,现 场 布 局 采 用 注水 站 一 I级 配 水 问 一 Ⅱ级 配水 间一 注水 井 的 布 站模 式 ,包 括 东 山 1 MP 5 a 清 水 系 统 、 山 1 MP 东 2 a污 水 系统 、西 山 1 MP 2 a清 水 系 统 3个 注 水 管 网 ,分 别 由东 山 4注 水 站 和 西 山 1 注水 站供 水 。有 2座 注 水 站 、2座 I级 配 水 问 、2 2 座 Ⅱ级 配 水 问 。油 田注 册 水 井 数 为 3 5 口 ,实 际 开 0 井 数 为 1 7口 ,实 际 注 水 量 为 3 4 m 。 6 30 / d
原 注水 系统 于 1 9 9 3年 投 用 , 注水 泵 采 用 国产 离
心 泵 ,泵 效 低 、能 耗 高 ;注 水管 道 全 部 选 用 碳 钢 管
材 ,管 道 腐 蚀 严 重 ,现 场 维修 工 作 量 大 ,生 产 安 全
隐患多。
1MP 清 水 系 统 ;西 山 1MP 清 水 系 统 调 整 为 5 a 2 a
补 充 、产量 低 。 12 注 水 系 统 设 施 老 化 严 重 .
采 用 “ 中供 水 、分 区 分压 、单 干 管 分 配 、多井 串 集
接 、恒 流 配 注 ” 的技 术 路 线 。 根 据 实 验 数 据 ,东 山 1 MP 清 水 系 统 调 整 为 5 a 2 MP 污 水 系 统 ; 东 山 1 MP 污 水 系 统 调 整 为 0 a 2 a
发 重 心 逐 渐 转 向储 层 物 性 较 差 的低 产 低 渗 低 效 区和 小 层 ,要 求 增 加 注水 量 ,并 提 高 注水 压 力 。
1 注 水 系统 存 在 问题
11 注 水 系统 压 力 低 , 注 水 量 不 能 满 足 生 产 要 求 .
2 注 水 系统 调 整 改 造 思 路
摘 要 针 对 玉 门老 君 庙 油 田原 注水 系统 存 在 的 问题 ,确 定 了注水 系统 优 化 简化 改 造 方 案 :采 用 单 干 管稳 流 配 水 工 艺 ,减 少注 水 管 网 ;优 化 总体 布 局 ;注 水 泵 全部 选 用 高 效 柱塞 泵 ,降低 能耗 ; 非 金 属 管道 的 大 面积 应 用减 少 了注 水 管道 腐 蚀 的 维修 工 作 量 。注 水 系统 的优 化 简化 解 决 了油 田 注 水 长期 欠产 的情 况 ,提 高 了注 水 井 的 开 井 率 ;降 低 了工 程 投 资 ,减 少 了后 期 维 护 工作 量 。
根 据 老 君 庙 油 田实 际情 况 及 国 内油 田注水 系统 改 造 的成 功 经 验 ,新 注水 系统 采 用 一 级 布 站模 式 ,
注 水 系 统 原 设 计 注 水 量 5 6 m / ,实 际 注水 量 10 d
3 4 m /。 目前 ,近 4 %的水 井 达 不 到 配 注 要 求 , 30 d 0 欠 注 、停 注 、无 效 注 水 现 象 普 遍 ,造 成 油 井 无 能 量
第2 卷 1
第 5期
石 油 规 划 设 计
21 0 0年 9月
3 9
君 圜 化 扇洼 筒 侃 讹
把 智 鹏 王 高 峰 鲜 婧 刘 建 平 狄 萌 段 文 豪
( 门油 田等 .玉 门 老 君 庙 油 田 注 水 系 统 优 化 简 化 .石 油 规 划 设 计 , 2 l ,2 ( 0 0 l 5):3 ~ 4 9 1
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