磁控电抗器试验报告

合集下载

提高他励式磁控电抗器响应速度的方法

提高他励式磁控电抗器响应速度的方法

提高他励式磁控电抗器响应速度的方法刘海鹏;尹忠东;李和明;曹松伟【摘要】他励式磁控电抗器(SMCR)的励磁及退磁的响应速度均较慢,极大地限制了其应用的范围.介绍了SMCR的结构及工作原理,并分析了影响其响应速度的原因.在此基础上,提出了能有效提高SMCR响应速度的绕组结构,该结构的工作绕组回路中不存在影响工作电流响应速度的直流环流,只要控制电流达到稳定状态,工作电流也进入相应的稳定状态.且在相同的交流工作电压下,改进的SMCR的输出电流与传统SMCR相同.实验验证结果验证了改进结构的合理性和有效性.【期刊名称】《电力自动化设备》【年(卷),期】2014(034)005【总页数】6页(P116-120,132)【关键词】他励式磁控电抗器;直流环流;响应速度;绕组结构;电流控制;电抗器【作者】刘海鹏;尹忠东;李和明;曹松伟【作者单位】华北电力大学新能源电力系统国家重点实验室,北京102206;昆明理工大学信息工程与自动化学院,云南昆明650500;华北电力大学新能源电力系统国家重点实验室,北京102206;华北电力大学新能源电力系统国家重点实验室,北京102206;华北电力大学新能源电力系统国家重点实验室,北京102206【正文语种】中文【中图分类】TM470 引言根据我国的国情,发展大电网互联和大容量远距离输电是必然趋势[1-2],近年来,超高压、特高压电网在我国很多地区相继投入运行[3]。

超高压或特高压大电网的形成及负荷变化加剧,要求大量可调的无功功率源调整电压,维持系统无功潮流平衡,减少损耗,从而提高供电可靠性[4-5]。

而且为了适应负载的急剧快速变化,无功功率源还应该具有高速响应的特点。

目前应用广泛的动态无功补偿装置是晶闸管控制电抗器(TCR)和晶闸管投切电容器(TSC)[6-7]。

由于TCR采用相控模式,因此会产生严重的谐波问题[8],并且其与 TSC 都存在着结构复杂[9]、维护费用高、应用在高压场合可靠性差等缺点[10]。

电抗器预防性试验报告

电抗器预防性试验报告

××站××年高抗预防性试验报告
安装位置:设备编号:
设备型号:制造厂家:
试验负责人:试验时间:
试验人员:
一、试验数据:
1、绝缘电阻测量(MΩ):
温度:℃湿度: % 使用仪器:仪器编号:
2、极化指数(PI):
温度:℃湿度: % 使用仪器:仪器编号:
3、直流电阻(Ω):
温度:℃湿度: % 使用仪器:仪器编号:
4、介损及电容测量:
温度:℃湿度: % 使用仪器:仪器编号:
5、直流耐压及泄漏电流测量:
温度:℃湿度: % 使用仪器:仪器编号:
二、试验结论:
(注:专业文档是经验性极强的领域,无法思考和涵盖全面,素材和资料部分来自网络,供参考。

可复制、编制,期待你的好评与关注)。

MCR-3000电抗器负载试验方案

MCR-3000电抗器负载试验方案

MCR-3000电抗器负载试验方案
3000kVA磁控电抗器负载试验方案
一、.总则
1.使用条件
1.1.海拔高度:≤1000m
12最高环境气温:+40℃
1.3最低环境气温:-25℃
2. 应执行的标准
GB10299—1988《电抗器》
GB1094.11—2007《干式变压器》
DL/T 1217-2013 《磁控电抗器技术规范》
3.有关设备名称、型号及规范
3.1名称:磁控电抗器
3.2型号:MCR-3000/35
3.3电压: 35Kv
3.4容量:3000kVA
二、负载试验
1. 施加电压 35kV
2. 施加电流 49.9A
3. 中变SZ11-4000电压采用 39.9/3.15 Kv 电压档
4. 发电机输出电压 3.15kV 输出电流 586A
折合到35Kv(电压比损失)时高压输出电流40A.
5. 需补偿电流49.9—40=9.9A 补偿电容器为4组串联Y接(44KV)100kVAr 11/√3(
6.35) 每台电流为31.5A(实际补偿电流12.5) 补偿电容器为每相4×(1台100KVAr ),三相共计12台
实际补偿电流为12.5A.
发电机和中变提供的高压电流为: 49.9—12.5=37.4<40A(未过补)注意:1、试验时电抗器采用手动加载方式;
2、一边加电流,一边调节导通角度,当电流加到40A时,固定导
通角度;
3、降电压为零,并联补偿电容器,然后重新升压加载至额定电流。

1。

10KV干式铁芯串联电抗器试验报告

10KV干式铁芯串联电抗器试验报告

10KV干式铁芯串联电抗器试验报告
自查报告。

为了确保10KV干式铁芯串联电抗器的安全性和可靠性,我们进
行了自查,并将结果如下报告:
1. 设备检查,我们对10KV干式铁芯串联电抗器进行了全面的
设备检查,包括外观检查、接线端子检查、绝缘检查等。

经检查,
设备外观完好,接线端子紧固可靠,绝缘状态良好。

2. 功能检测,我们对10KV干式铁芯串联电抗器进行了功能检测,包括电气性能测试、温升试验等。

经测试,设备的电气性能符
合设计要求,温升在正常范围内。

3. 运行试验,我们对10KV干式铁芯串联电抗器进行了运行试验,模拟实际运行情况,检查设备在运行过程中的稳定性和可靠性。

经试验,设备运行稳定,没有出现异常情况。

4. 安全检查,我们对10KV干式铁芯串联电抗器进行了安全检查,包括接地保护、漏电保护等。

经检查,设备的安全保护措施完
善,符合相关标准要求。

综上所述,经过自查,10KV干式铁芯串联电抗器的各项指标均符合要求,设备运行稳定可靠,具备安全保护措施。

我们将继续加强设备的监测和维护工作,确保设备的长期稳定运行。

(完整版)磁控电抗器技术规范书

(完整版)磁控电抗器技术规范书

(完整版)磁控电抗器技术规范书10kV磁控电抗器(MCR)技术规范书1 概述本项目高压动态无功补偿装置,包括动态无功补偿装置控制器、磁控电抗器及附属设备。

未述及的技术细节尚应符合以下现行有关国家标准、行业标准的规定。

2 使用环境系统标称电压: 10kV安装场所:户内海拔高度:≤1000m运行环境温度:-25℃~+50℃运行环境湿度:日平均相对湿度不大于95%,月平均相对湿度不大于90%周围空气没有明显地受到尘埃、烟、腐蚀性或可燃性气体、蒸汽或盐雾的污染;地震烈度:不超过8度。

系统频率:50Hz中性点接地方式:电阻接地。

3 采用标准3.1 应满足下列标准,但不限于下列全部法规和标准:GB191 包装贮运标志GB311.1 高压输变电设备的绝缘配合GB1094.1 电力变压器第一部分总则GB1094.2 电力变压器第二部分温升GB1094.3 电力变压器第三部分绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙GB1094.5 电力变压器第五部分承受短路的能力GB1094.10 电力变压器第十部分声级测定GB1094.11 电力变压器第十一部分干式变压器GB/T2900.15 电工名词术语变压器、互感器、调压器和电抗器GB/T3837 变压器类产品型号编制办法GB/T4109 高压套管技术条件GB4208 外壳防护等级GB/T5582 高压电力设备外绝缘污秽等级GB5273 变压器、高压电器和套管的接线端子GB6450 干式电力变压器GB7328 变压器和电抗器的声级测定GB7354 局部放电测量GB7449 电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则GB/T10228 干式电力变压器技术参数和要求GB10229 电抗器GB10237 电力变压器绝缘水平和绝缘试验外绝缘的空气间隙GB/T11021 电气绝缘的耐热性评定和分级GB11022 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求GB/T13540 抗地震性能试验GB/T16927.1 高电压试验技术第一部分:一般试验要求GB/T17467 高压/低压预装式变电站GB50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB73286 变压器和电抗器的声级测定DL/T462 高压并联电容器用串联电抗器定货技术条件DL/T537 高压/低压预装箱式变电站选用导则DL/T572 电力变压器运行规程DL/T596 电力设备预防性试验规程DL/T620 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合DL/T621 交流电气装置的接地DL/T672 变电所电压无功调节控制装置订货技术条件国家电网公司输变电设备技术管理规范《10kV~66kV 干式电抗器技术标准》3.2 本装置向电网输出的各次谐波和总谐波含量应满足国家规范的要求,并与国标要求进行对比。

磁控电抗器性能优化研究tjj

磁控电抗器性能优化研究tjj

硕士学位论文磁控电抗器性能优化研究Study on Performance Optimization of Magnetically Controllable Reactors作者:******导师:****** 教授中国矿业大学二○一一年五月学位论文使用授权声明本人完全了解中国矿业大学有关保留、使用学位论文的规定,同意本人所撰写的学位论文的使用授权按照学校的管理规定处理:作为申请学位的条件之一,学位论文著作权拥有者须授权所在学校拥有学位论文的部分使用权,即:①学校档案馆和图书馆有权保留学位论文的纸质版和电子版,可以使用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编学位论文;②为教学和科研目的,学校档案馆和图书馆可以将公开的学位论文作为资料在档案馆、图书馆等场所或在校园网上供校内师生阅读、浏览。

另外,根据有关法规,同意中国国家图书馆保存研究生学位论文。

(保密的学位论文在解密后适用本授权书)。

作者签名:导师签名:年月日年月日中图分类号学校代码 10290 UDC 密级公开中国矿业大学硕士学位论文磁控电抗器性能优化研究Study on Performance Optimization ofMagnetically Controllable Reactors作者 ****** 导师 ****** 申请学位工学硕士培养单位信息与电气工程学院学科专业电力系统及其自动化研究方向无功补偿答辩委员会主席评阅人二○一一年五月论文审阅认定书研究生 ***** 在规定的学习年限内,按照研究生培养方案的要求,完成了研究生课程的学习,成绩合格;在我的指导下完成本学位论文,经审阅,论文中的观点、数据、表述和结构为我所认同,论文撰写格式符合学校的相关规定,同意将本论文作为学位申请论文送专家评审。

导师签字:年月日致谢Acknowledgments三年的硕研生活转眼即逝,这三年的求学生涯让我在各方面都得以成长和进步,是我人生中非常宝贵的三年。

磁控电抗器响应速度的提高方案

磁控电抗器响应速度的提高方案

磁控电抗器响应速度的提高方案磁控电抗器(magnetically controlled reactor,MCR)以其灵活的控制性、安全的可靠性和高压适用性受到越来越多的关注。

但是其响应速度慢的缺点限制了其应用范围。

为了应对这一问题,文章提出了一种利用斩波电路配合电容来实现MCR的快速励磁与去磁的新型方案。

经试验验证了理论分析的结论,证明了新的方案能够显著提高MCR的响应速度。

标签:磁控电抗器;快速励磁;响应速度;工作绕组1 引言超/特高压交流输电线路的发展和建设,使得电网中出现了巨大的充电功率,这给系统的无功调节和过高压抑制提出了更高的要求。

磁控电抗器(magnetically controlled reactor,MCR)因其灵活的控制性、低廉的成本,在电力系统的无功补偿方面有着广泛的应用前景[1]。

响应速度慢则成为了限制其应用的主要原因。

在无功调节时,响应速度慢会导致系统稳定性下降,增大系统震荡的风险[2-3]。

针对这一问题,文献4、5提出了通过电容的谐振放电来提高MCR响应速度的方法。

但此方法在不同的场合和工况下,需要不同的电容电压和电容值,对其参数有精确的要求,实现起来并不方便。

通过数学分析,本文得到导致MCR响应速度慢的根本原因在于直流偏置电流回路。

在MCR本体改造方面,提出了一种合理配置工作绕组与控制绕组的方法,这种方法去除了在快速励磁时工作绕组中的直流偏置电流的流通回路。

很大程度提高了MCR的响应速度。

在控制算法优化方面,本文在控制绕组中加入了快速励磁控制策略。

进一步把响应速度提高到了半个工频周期以内。

2 传统的MCR响应速度提高方法传统的MCR响应速度提高方法有如下几类:2.1 增加直流控制电压MCR容量与铁芯磁感应强度的直流分量成正比。

而铁芯磁感强度直流分量的变化速度与控制电压大小成正比。

在较高控制电压下,磁感应强度直流分量上升到一定值的时间较短。

这种办法通过加大直流控制电压能够将MCR的响应速度提高到20ms之内。

电抗器试验报告(一)

电抗器试验报告(一)

电抗器试验报告(一)
电抗器试验报告
简介
本报告将介绍电抗器试验的相关内容,包括试验目的、试验原理、试验步骤和试验结果分析。

试验目的
•确定电抗器的电气性能参数,包括电感值和电容值
•验证电抗器的设计和制造质量
•检测电抗器运行中的故障或损坏
试验原理
•电抗器试验是通过将被测电抗器与电源连接,在特定的电流、电压或频率条件下进行的电性能试验。

•通过测量电抗器的阻抗、电感和电容值,可以评估电抗器的品质和性能。

试验步骤
1.准备工作
–验证试验设备的正常工作状态:电源、电感仪、电容仪等
–将电抗器与试验设备正确连接
2.电感值测试
–设置电流值:根据电抗器的额定电流设定电流大小
–测量电压值:连接电感仪,测量电抗器的电感值
3.电容值测试
–设置电压值:根据电抗器的额定电压设定电压大小
–测量电流值:连接电容仪,测量电抗器的电容值
试验结果分析
•通过对电抗器试验结果的分析,可以得出以下结论:
1.电感值与设计值相近,表明电抗器的线圈质量良好
2.电容值与设计值吻合,证明电抗器的电容器工作正常
3.若试验结果与设计值存在较大差距,可能存在电抗器故障
或损坏的情况,需要进一步检测和修理
结论
电抗器试验是评估电抗器性能的重要手段,通过测试电感值和电容值,可以判断其工作状态、品质和质量。

在电力系统中,及时进行电抗器试验是确保电力设备安全运行的必要措施。

以上是关于电抗器试验的报告内容,希望能为读者提供有益的信息和指导。

BKSMC系列磁控电抗器

BKSMC系列磁控电抗器

10
3000
3600×2200×2680
1600×1070
4-φ24
9800
10
4000
采用标准化和模块化设计:功率单元和控制电路采用模块或组件结 构,相同模块可以互换,提高了使用中好运行。
提供多种通讯接口及通讯规约:通过的可靠性和可维护性。
采用光纤控制,高压部分与控制部分完全光电隔离,能够在强干扰、 强谐波的情况下良RS485/RS232与上位机综合自动化系统连接, 实现远程监控、测量、显示及打印,自动化程度高。
一、 产品概述
本系列磁控电抗器(MCR型SVC)主要用于6~ 35 kV电力系统中,根据自动控制器对电网系统的无 功功率取样,自动调节磁控电抗器的晶闸管控制角, 改变绕组直流电流大小控制铁芯饱和,实现电抗值连 续可调,从而高功率因数,降低网损,阻止电实现无 功快速补偿作用(系统响应时间100~300 ms)。磁 控电抗器有提网系统振荡,提高阻尼极限,提高输电 线传输能力;提高电网的电压稳定能力,限制系统的 工频电压升高及操作过电压,并达到稳定系统电压。
4. 电气化铁路
电气化铁路的牵引负荷是一个典型的大功率 冲击性负荷,当牵引区间内无机车时牵引变近 乎空载,当有机车通过时,牵引变的负荷快速 上升,再快速下降,如果补偿跟踪不及时会造 成牵引变功率因数偏低,损耗增大,出现电压 波动与闪变;且电气化铁路牵引系统为单相供 电,是一种不对称负荷,存在大量负序分量, 对附近的发电机影响较大;此外机车上有大容 量整流设备,会对电网引入谐波污染,因此在 牵引变中应用MCR可以实时补偿无功,降低三 相负荷不平衡度,滤除谐波。
磁控电抗器介绍
目录
1.产品概述
7. 电抗器主要尺寸数据
2. 适用范围

RCS-917电抗器第一套保护现场调试报告

RCS-917电抗器第一套保护现场调试报告

RCS-917电抗器第一套保护现场调试报告摘要:记录了柳林华光电厂4#机500KV出线RCS-917电抗器第一套保护装置的检验项目、检验数据及检验结论。

关键词:差动比例制动匝间非电量1初步通电检验1)保护装置的通电自检给上装置直流电源,装置进入运行状态。

检查结果:正确。

在保护装置正常运行状态下,按使用说明操作键盘,各键灵活,接触良好,检验功能正确。

2)检验键盘检查结果:正确。

3)打印机与保护装置的联机试验将打印机进行通电自检,正确后将打印机与微机保护装置的通信电缆连接好,给上打印机电源,保护装置在运行状态下,进入菜单,选择打印保护装置的动作报告、定值报告,检查打印机与微机保护装置联机成功。

检查结果:正确。

4)软件版本和程序校验码的检查进入调试状态后,显示器将显示程序校验码,即程序版本号、形成时间。

核对程序版本号、程序校验码的正确性。

检查结果:版本1.02。

校验码:989C5)时钟的整定与校核(1)时钟的整定:操作键盘调出“时钟管理”菜单,按“确认”屏幕便显示“时钟管理”菜单。

通过利用“←”“→”“↓”“↑”键选择所需修改的时间位,以反显示方式来表示被选中数。

按“+”键,光标显示值增加“1”;按“-”键,光标显示值减少“1”。

将时间改成所需的数,再按“确认”键,正确。

(2)时钟的失电保护功能检验:时钟整定好以后,通过断、合逆变电源开关的方法,检验在直流消失一段时间的情况下,走时仍准确,正确。

检查结果:正确。

2 开关量输入回路检验开关量名称变位情况检修状态正确差动投入正确匝间保护投入正确后备保护投入正确零序总投49LP 正确线路PT退出正确3 模数变换系统检验检查A/D板焊装情况,元器件参数及安装位置正确、无虚焊、板面干净、无汗珠或含蓄附于板上。

各元件管脚与相邻线有足够的安全距离。

检验零漂通道号测试值UA 0.00UB 0.00UC 0.003U0 0.00DIA 0.00DIB 0.00DIC 0.00DI0 0.00IAL 0.00IBL 0.00ICL 0.003I0L 0.00IAN 0.00IBN 0.00ICN 0.003I0N 0.00电流、电压采样精度检验分别从高压侧(L侧),中性点侧(N侧)加入电流通道号测试值1A/57V 测试值0.5A/30V 测试值0.1A/5VDSP cpu DSP cpu DSP cpu UA 57.31 --- 30.18 ---- 5.02 ----UB 57.38 --- 30.05 --- 5.01 ---UC 57.13 ---- 30.04 --- 4.99 ---3U0 57.02 ---- 30.04 ---- 4.99 ----DIA 1.78Ie 1.77 Ie 0.88Ie 0.88 Ie 0.17 Ie 0.17 IeDIB 1.76Ie 1.78 Ie 0.88Ie 0.88 Ie 0.17 Ie 0.17 IeDIC 1.76Ie 1.77 Ie 0.88Ie 0.88 Ie 0.17 Ie 0.17 IeDI0 1.76Ie 1.77 Ie 0.88Ie 0.88 Ie 0.17 Ie 0.17 IeIAL 1.01 1.02 0.51 0.51 0.09 0.09IBL 1.01 1.02 0.50 0.50 0.09 0.09ICL 1.01 1.01 0.51 0.51 0.09 0.093I0L 1.01 1.02 0.51 0.51 0.09 0.09IAN 1.01 1.02 0.50 0.50 0.09 0.09IBN 1.01 1.02 0.50 0.51 0.09 0.09ICN 1.01 1.01 0.50 0.51 0.09 0.093I0N 1.01 1.02 0.50 0.50 0.09 0.09INZ 1.01 1.02 0.50 0.51 0.09 0.09电压和电流零度时角度VA-VB VB-VC VC-VA IA-IB IB-IC IC-IA 高压侧119°120°120°119°120°119°低压侧119°119°120°119°119°119°角度VA-IA VB-IB VC-IC高压侧358 359 358低压侧359 358 358电压超前电流90°时角度VA-VB VB-VC VC-VA IA-IB IB-IC IC-IA高压侧119°120°120°119°120°119°低压侧119°119°120°119°119°119°角度(°)VA-IA VB-IB VC-IC高压侧89 89 90低压侧90 89 904 定值整定根据华北网调晋柳字10号定值通知单将保护定值输入装置并打印核对。

预防性试验报告模板

预防性试验报告模板

目录电抗器(线路阻波器、电容器组放电线圈)试验报告 (2)断路器实验报告 (3)隔离开关试验报告 (5)电流互感器实验报告 (6)电压互感器试验报告 (8)套管试验报告 (10)母线实验报告 (11)电力电缆试验报告 (12)电容器实验报告 (13)避雷器实验报告 (14)变压器油气试验报告 (15)站用变油气试验报告 (17)(三相一体)断路器油气试验报告 (18)(三相分体)断路器油气试验报告 (19)10kV、35kV站用变压器试验报告 (20)三相四绕组油浸式变压器试验报告 (22)电抗器(线路阻波器、电容器组放电线圈)试验报告单位安装间隔本次系模板试验时间温度天气湿度绝缘电阻时间温度仪表名称一次绕组直流电阻(Ω) 时间温度仪表名称试验人员断路器实验报告单位安装间隔本次系试验时间环境温度天气湿度%设备铭牌合闸电阻值和合闸电阻的投入时间时间:温度:导电回路电阻(单断口断路器)时间:温度:仪表名称:试验人员:断口间并联电容的绝缘电阻、电容量和tanδ(单断口断路器部分)时间:温度仪表名称试验人员:操动机构合闸接触器和分、合闸电磁铁的动作电压时间:温度仪表名称试验人员:隔离开关试验报告单位安装地点本次系模板试验时间温度天气湿度有机材料支持绝缘子及提升杆的绝缘电阻及导电回路电阻时间温度仪表名称交流耐压试验时间温度仪表名称试验人员电流互感器实验报告单位安装地点本次系试验时间环境温度天气湿度%绕组及末屏的绝缘电阻(MΩ)时间温度仪表名称试验人员带电测试tanδ及电容量时间温度仪表名称试验人员交流耐压试验时间温度仪表名称试验人员电压互感器试验报告单位安装间隔本次系模板试验时间温度天气湿度设备名牌交流耐压试验时间温度仪表名称试验人员局部放电测量时间温度仪表名称电容值及tanδ(预试) 时间温度仪表名称极间绝缘电阻低压端对地绝缘电阻(MΩ) 时间温度套管试验报告单位安装间隔本次系模板试验时间温度天气湿度设备名牌:主绝缘及电容型套管对地、末屏tanδ与电容量温度时间仪表名称试验人员母线实验报告单位安装间隔本次系试验时间环境温度天气湿度%绝缘电阻(MΩ)时间温度交流耐压时间温度仪表名称试验人员电力电缆试验报告单位安装间隔本次系模板试验时间温度天气湿度设备名牌仪表名称试验人员仪表名称仪表名称电容器实验报告单位本次系试验时间环境温度天气湿度%设备铭牌极间绝缘电阻(MΩ)时间温度电容值及tanδ(从上往下依次为1,2,3,4) 时间温度仪表名称试验人员避雷器实验报告单位安装间隔本次系试验时间环境温度天气湿度%绝缘电阻(MΩ)时间温度检查放电计数器动作情况时间温度直流1mA电压U1mA及0.751mA下的泄漏电流时间温度仪表名称试验人员变压器油气试验报告单位安装间隔本次系模板试验时间温度天气湿度取样时间取样人员执行标准油气厂家油气号本体油中溶解气体色谱分析(三相分体) 时间温度仪表名称试验人员本体绝缘油试验(三相分体) 时间温度仪表名称试验人员站用变油气试验报告单位安装间隔本次系模板试验时间温度天气湿度取样时间取样人员执行标准油气厂家油气号设备名牌仪表名称试验人员试验人员仪表名称(三相一体)断路器油气试验报告单位安装间隔本次系模板试验时间温度天气湿度取样时间取样人员执行标准油气厂家油气号设备名牌SF6气体测量(三相一体) 时间温度仪表名称(三相分体)断路器油气试验报告单位安装间隔本次系模板试验时间温度天气湿度取样时间取样人员执行标准油气厂家油气号设备名牌SF6气体测量(三相分体) 时间温度仪表名称10kV、35kV站用变压器试验报告单位安装间隔本次系试验时间时间温度(三相一体双绕组Y/Y MΩ)时间温度时间温度时间温度三相四绕组油浸式变压器试验报告单位安装间隔本次系试验时间环境温度一.绕组连同套管绝缘电阻、吸收比及极化指数测量(MΩ)测试仪器:(测试仪器:ZP5053高压数字兆欧表NO:C096 )测试仪器:四.运行档位绕组直流电阻测量(mΩ)(测试仪器:3391变压器直流电阻测试仪NO:179 )如有侵权请联系告知删除,感谢你们的配合!。

10KV干式铁芯串联电抗器试验报告

10KV干式铁芯串联电抗器试验报告

10KV干式铁芯串联电抗器试验报告
自查报告。

为了确保设备的安全和可靠运行,我们对10KV干式铁芯串联电抗器进行了自查。

以下是自查报告的内容:
1. 设备外观检查,我们对电抗器外观进行了检查,确保没有明显的损坏或磨损。

外壳应该没有裂缝或漏油现象。

2. 连接部件检查,我们检查了电抗器的连接部件,包括端子、接线端子和接地端子,确保连接牢固并无松动。

3. 绝缘检查,我们对电抗器的绝缘部件进行了检查,包括绝缘子、绝缘油和绝缘套管,确保绝缘性能良好。

4. 测试仪器检查,我们使用测试仪器对电抗器进行了电气性能测试,包括电阻、绝缘电阻和绝缘耐压测试,确保电抗器符合规定的技术要求。

5. 清洁和维护,我们对电抗器进行了清洁和维护,包括清除灰
尘、检查油位和油质,确保电抗器的运行状态良好。

通过以上自查,我们确认10KV干式铁芯串联电抗器的运行状态良好,符合技术要求,可以安全可靠地投入使用。

自查人,__________ 日期,__________。

(完整word)电抗器试验报告10kv

(完整word)电抗器试验报告10kv

电抗器试验报告工程名称:铝业自备热电站10kV电气工程编号:型号:XKSGKL—10-1000-8 电抗百分数: 8%额定电流: 1000 (A)额定电压: 10 (kV)相数: 3 阻抗:0.462 (Ω) 生产日期: 2012年6月生产厂家:秦皇岛市电力电抗器制造有限公司出厂编号:A: 28243 B : 28242 C: 28241安装位置:电站10kV 破碎站配电所1#进线一、绝缘电阻测定:(MΩ)使用仪表:兆欧表 2500V二、直流电阻(mΩ)使用仪表:万用电桥备注:经换算,实测直流电阻与同温度下厂家出厂试验无明显差别。

三、交流耐压:24KV 1min通过四、结论:合格试验负责人:日期:试验审核人:日期:试验人员:日期:电抗器试验报告工程名称:山西华兴铝业自备热电站10kV电气工程编号: 型号:XKSGKL-10-1000-8 电抗百分数: 8%额定电流: 1000 (A)额定电压: 10 (kV)相数: 3 阻抗:0.462 (Ω)生产日期: 2012年6月生产厂家:秦皇岛市电力电抗器制造有限公司出厂编号:A: 28276 B : 28275 C: 28274安装位置:电站10kV 6#柜3#锅炉10kV系统进线一、绝缘电阻测定:(MΩ)使用仪表:兆欧表 2500V二、直流电阻(mΩ)使用仪表:万用电桥备注:经换算,实测直流电阻与同温度下厂家出厂试验无明显差别。

三、交流耐压:24KV 1min通过四、结论:合格试验负责人:日期:试验审核人:日期:试验人员:日期:电抗器试验报告工程名称:山西华兴铝业自备热电站10kV电气工程编号: 型号:XKSGKL—10—1000-8 电抗百分数: 8%额定电流: 1000 (A) 额定电压: 10 (kV)相数: 3 阻抗:0.462 (Ω)生产日期: 2012年6月生产厂家: 秦皇岛市电力电抗器制造有限公司出厂编号:A: 28252 B : 28251 C: 28250安装位置:电站10kV 3#柜矿山破碎配电所1#进线一、绝缘电阻测定:(MΩ)使用仪表:兆欧表 2500V二、直流电阻(mΩ)使用仪表:万用电桥备注:经换算,实测直流电阻与同温度下厂家出厂试验无明显差别。

磁控电抗器的动态无功补偿装置

磁控电抗器的动态无功补偿装置

率采样点既可以为变压器 110 kV 侧,也可以为220 kV
侧,主要取决于功率的考核点,实际选择点为110 kV。
5.2 效果分析
变电站主变压器容 量 为 120 MVA,220 kV 线 路 出 线 6 条 ,110 kV 出 线 6 条 , 装 有 容 性 补 偿 装 置 4 组共 24 Mvar,感性补偿装置 4 组共 40 Mvar。 投运以 来,丰水期 220 kV 侧存在高电压水平运行。 110 kV 侧电压受所带负荷(电气化铁路等波动性负荷)性质 影响较大。 通过现场试验,对电抗器投运后系统的 电压质量进行了分析。
3 控制系统设计
3.1 信号检测
从实际 情 况 出 发 ,假 定 系 统 电 压 (u)为 正 弦 波 ,
电 流 (i)为 非 正 弦 波 ,分 别 表 示 为 :
Σ
ΣΣu= 姨 2 Usin ωt
ΣΣ
Σ

Σ ΣΣΣΣi=I0 + 姨 2 In sin(nωt+φn )
Σ
n=1
(1)
33
输配电
中国电力
器 的 功 率 ,QL 为 磁 控 电 抗 器 吸 收 的 感 性 无 功 功 率 , QC 为电容器组发出的感性无功功率 (吸收的容性无 功功率)。
1.3 谐波特性
从 文 献 [11]知 单 级 磁 饱 和 电 抗 器 在 不 同 磁 饱 和 度时的基波和谐波电流关系, 得到磁控电抗器在单 相运行方式下所产生的谐波电流(In )分布如图 3 所 示。 可见 3 次谐波含量的最大值约为 6.9%,5 次的约 为 2.5%,7 次的约为 1.3%。 谐波电流中主要是 3 次谐 波含量。 控制绕组为三角形接线方式,3 次谐波在其 中流通,不在主绕组中出现,可大大减小谐波含量。

电抗器试验报告

电抗器试验报告
额定容量
360kVar
生产日期
2009年4月
三、绝缘电阻试验:(MΩ)使用仪器:2500V兆欧表
被试项目
R60S
AX-BY、CZ及地
10000
BY-AX、CZ及地
10000
CZ-AX、BY及地
10000
铁芯对地
5000
四、交流耐压试验:使用仪器:交流试变
加压侧
加压值(kV)
时间(S)
结论
绕组对地
21
0.5%
六、结论
合格
出报告人:程宇 审核人:
电抗器试验报告
一、试验环境
设备单位
首云铁矿35kV变电站
试验日期
2009年9月8日
温湿度
6℃42%
设备名称
干式铁心串联电抗器
试验性质
交接
调度号
1#电抗器
二、铭牌
型 号
CKSC-360/6-12
额定电压
6kV
出厂序号
CK0900150102
重 量
1645kg
额定电流
275A
绝缘等级
F
厂 家
思源电气股份有限公司
10000
BY-AX、CZ及地
10000
CZ-AX、BY及地
10000
铁芯对地
5000
四、交流耐压试验:使用仪器:交流试变
加压侧
加压值(kV)
时间(S)
结论
绕组对地
21
60
通过
相 间
21
60
通过
五、直流电阻试验:(mΩ)使用仪器:直阻测试仪
位置
A-X
B-Y
C-Z
相间差

新型磁控电抗器的损耗温升分析

新型磁控电抗器的损耗温升分析

新型磁控电抗器的损耗温升分析磁控电抗器(MCR)作为一种新型的可控电抗器,其补偿容量可以连续调节,从而实现无功的就地平衡、降低网损。

但是损耗和温升限制了其优势的发挥。

文章对其损耗和温升进行了全面分析,为其结构优化提供了思路和方法。

标签:MCR;损耗;温升;磁场引言磁控电抗器简称MCR(Magnetic Control Reactor),它是一种容量可调的并联电抗器,基于MCR的磁控式静止无功补偿器主要用于电力系统的动态无功补偿。

它利用铁磁材料的磁饱和特性,通过控制绕组上直流激励源的激磁作用来改变铁芯的磁饱和度,进而实现电抗器输出无功功率的连续平滑调节。

随着电力系统的发展,电压等级不断提高,对无功的需求也越来越苛刻[1][2]。

MCR以其显著的优势,非常适合应用在高压系统的无功补偿中。

为突破其损耗和温升的限制,进一步扩大其应用范围,需要更合理的设计其结构。

但在实际当中,设计周期长、费用大,这无疑增加了应用成本。

为弥补以上不足,文章利用有限元分析软件ANSYS对MCR进行了合理建模,对损耗和温升问题进行了研究。

1 MCR分析1.1 磁场分析损耗包括铁损、铜损和杂散损耗。

在这些运行损耗中,除绕组的电阻损耗外,其余损耗都是由磁通产生的。

而损耗的计算是温度场分析的基础[3],因此首先需要分析MCR的磁路分布。

这里选用的分析对象是单相干式MCR,电压等级为380V,额定电流IN=13A。

为更准确全面的分析MCR,在ANSYS中采用了3D模型,求解方式为瞬态求解法。

根据后处理模块得到的磁路分布图可以看出,当只有直流激磁电流时,左右铁心柱的电流方向相反。

因此中间磁轭的磁通相互抵消,磁通基本只分布在左右两边的铁心柱上。

交流电流处于正向峰值时,左边铁心柱中的交流和直流方向一致,有助磁作用,右边铁心柱中的交流和直流方向相反,有消磁作用。

所以左边磁路饱和,右边不饱和,中间铁轭有磁通。

交流电流处于反向峰值时,左边铁心柱中的交流和直流方向相反,有消磁作用,右边铁心柱中的交流和直流方向一致,有助磁作用。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
相关文档
最新文档