酒精废水处理工程实例

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ρ( NH3- N) /(mg·L-1) 150 128
该工艺的特点是: ① 固液分离。酒精糟液采用板框压滤机进行 固液分离, 该工艺耗电少, 磨损少, 运行费用低; 分 离 后 的 滤 饼 含 水 率 低 ( 约 为 60%) , 为 烘 干 节 能 奠定了基础。固液分离后的糟渣采用转筒干燥炉烘 干制成饲料, 燃料采用厌氧工艺产生的沼气。 ② 厌氧工艺。IC 反应器由上下 2 个厌氧反应 室叠加而成, 这种结构既强化了处理效果, 又能有 效地防止污泥流失, 增强反应器对悬浮物的适应 性, 非常适合酒精糟液悬浮物高的特点。反应器中 很大的内循环流量可以对 pH 值起到较好的缓冲作
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INDUSTRIAL WATER & WASTEWATER
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工程实例
工业用水与废水
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酒精废水处理工程实例
Vol . 38 No . 1 Feb., 2007
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刘广亮, 买文宁, 赵雅光
( 郑州大学 环境与水利学院, 郑州 450002)
摘要: 采用酒精糟固液分离 - 内循环厌氧生物反应器 - 循环式活性污泥法( DDG - IC - CASS) 工艺处理酒精废 水 , 设 计 规 模 为 700 t /d。 在 进 水 CODCr、BOD5、SS 的 质 量 浓 度 分 别 为 85 000、45 000、43 000 mg /L 时 , 处 理 后 出水的 CODCr、BOD5、SS 的质量浓度分别为 130、21、97 mg /L, 达到了《污水综合排放标准》( GB 8978- 1996) 二级 标准。工程实践表明该工艺具有投资小、占地面积少、运行效果稳定、运行费用低、可回收能源等优点。
CASS 工艺的启动过程为: 首次加入厌氧出水 后, 再加入部分清水将水位调至最大水位, 开始曝 气。曝气和沉淀交替进行, 曝气 2 h, 沉淀 2 h, 然 后再曝气 2 h, 再沉淀 2 h, 如此循环。定期取样测 定 SS、pH 值 和 CODCr( 过 滤 后 ) 值 , 至 CODCr 去 除 率达到 80% 以上时可以排水, 基本上为 2 d 一个周 期。连续 3 个周期后, 改为 1 d 一个周期。这样运 行半个月后, 污泥呈现土黄色, 沉淀后的上清液呈 黄绿色, 表明活性污泥基本培养成功, 启动完成。 3.2 运行效果
污泥浓缩池 HRT 为 24 h
4 ×4 ×6 2 钢砼
污泥脱水间 BAJ12 /450- U 型板 框压滤机 2 台
9 ×6 ×4
1 砖混
鼓风机房 SSR- 150 型鼓风机 2 台 6 ×6 ×4 1 砖混
沼气储柜 300 m3
1 钢结构
3 工程运行 3.1 启动过程
IC 反应器的 接 种 污 泥 有 3 个 来 源 : 该 酒 精 厂 厌氧消化池自行培养的厌氧絮状污泥; 郑州市城市 污水处理厂的厌氧脱水污泥; 孟州酒厂的厌氧颗粒 污泥。IC 反应器启动初期过高的进 水 浓 度 不 利 于 反应器的快速启动, 而且酒糟原液 pH 值很低, 一 般在 3.6 左右, 在反应器内循环尚未形成之前采用 如此低的进水 pH 值, 会对产甲烷菌的活性产生抑 制, 因此, 将反应器进水与出水以 1 ∶1 的体积比 稀释至 CODCr 的质量浓度为 15 000 mg /L 左右, 稀 释后 pH 值在 4.0 ~5.0。为尽快提高反应器内的 pH 值 , 在 进 水 中 加 入 NH4HCO3 调 节 pH 值 至 5.0 ~
在反应器启动过程中, 每天测定反应器第一反 应 室 和 第 二 反 应 室 的 CODCr 及 其 去 除 率 、 出 水 VFA、pH 值等指标, 并定期测定反应器中污 泥 浓 度, 观察污泥形态变化。随着系统的稳定运行, 污 泥床高度不断增加, 第 15 天时已观察到 反 应 器 9 m 处出现大量污泥, 说明污泥床已上升到了第二反 应室, 二级处理进入正常。随后几天出水 CODCr 明 显下降, 第 20 天时下降至 1 400 mg /L, 第 30 天出 水 CODCr 下 降 到 了 700 mg /L 左 右 , 此 时 的 CODCr 去除率已高达 94%。
6.0, NH4HCO3 投 加 量 为 200 g /m3。 反 应 器 初 始 进 水 有 机 负 荷 在 350 kg[ CODCr] /d, 出 水 CODCr 的 质 量 浓 度 为 3 000 mg /L 左 右 , 10 d 后 降 低 到 2 400 mg /L, 去除率由 80% 提高到 85% 左右。稳定运行 一段时间后, 逐步增大有机负荷, 测得的 CODCr 去 除率仍维持在 80% 以上。待负荷提高, 内循环形 成后 , 借 助 IC 反 应 器 的 内 循 环 流 量 对 pH 值 的 缓 冲作用, 不再加 NH4HCO3 调节 pH 值。
参考文献: [ 1] 李卓丹. 论我国酒精工业推行清洁生产的潜力和机会[ J] . 环境
科学研究, 1999, 12( 2) : 1- 7. [ 2] 应一梅. 内循环厌氧生物反应器处理酒精工业废水的生产性启
动研究[ D] . 郑州: 郑州大学, 2004. [ 3] J H F Pereboom. Size distribution model for methanogenic granules
SS
出水质量浓度 / 去除率 /
( mg·L-1)

10 000
1 280
87.2
543
57.6
97
82.1
200
CODCr
出水质量浓度 / ( mg·L-1)
去除率 / %
30 000
1 260
95.8
1 134
10.0
130
88.5
300
BOD5
出水质量浓度 / 去除率 /
( mg·L-1)

15 000
调试运行结束后, 委托当地监测站于 2004 年 12 月 对 废 水 进 行 了 连 续 3 d、 每 天 4 次 的 取 样 监 测, 各处理单元的处理效果见表 3。 3.3 问题及讨论
① IC 反应器运行 1 年多来, 出现过由于排泥 不及时, 导致处理出水 CODCr 浓度偏高的问题, 分 析认为反应器内污泥浓度太高, 颗粒污泥流动性能 变差, 引起短流、有效容积减少等现象, 降低了反 应器的处理效率。
③ 采用脉冲进水可以增加反应区的升流速度, 改善传质效果, 提高了反应器的处理效率。 4 工程效益 4.1 环境效益
本工程建成后每天去除 CODCr 高达 60 t, 出水 可以达到国家《污水综合排放标准》酒精工业二级排 放标准, 为企业的进一步发展铺平了道路; 同时大 大减轻了水体污染, 对促进区域经济发展和改善生 态环境都将产生积极的作用。 4.2 经济效益
整个工程分为饲料车间和废水处理系统两部 分。其中饲料车间主要由板框压滤设备、离心设 备、热风烘干设备和燃烧炉组成, 工程投资约 62.0 万元; 废水处理系统部分投资 106.8 万元, 主要处 理构筑物及设计参数见表 2。
表 2 主要处理构筑物及设计参数
构筑物名称
主要设计参数
糟液储池 HRT 为 4 h
规格 / m
8 ×4 ×5
数量 / 备注 座 1 钢砼
调节池
HRT 为 12 h
8 ×8 ×5 1 钢砼
有机负荷为
IC
12 kg[ CODCr] /( m3·d) D7 ×H18 2 钢结构
中沉池
HRT 为 6 h
6 ×6 ×8 2 钢砼
CASS
有机负荷为 1.0 kg[ CODCr] /( m3·d) 12 ×6 ×5 2 钢砼
② IC 反 应 器 设 计 进 水 水 温 为 35 ℃ 左 右 , 但 糟液经板框过滤后的出水温度较高, 经过调节池 后, 水温在 45 ℃ 左右。反应器启动时降低进水水 温至 35 ℃, 在运行过程中, 进水水温逐步升高到 43 ~45 ℃, 恰在传 统 认 为 的 高 温 厌 氧 区 与 中 温 厌
关键词: 酒精废水; 酒精糟液固液分离; 内循环厌氧生物反应器; 循环式活性污泥法 中图分类号: X703.1 文献标识码: B 文章编号: 1009 - 2455( 2007) 01 - 0086 - 03
酒精废水是一种高浓度有机废水, 其 CODCr 的 质量浓度 高 达 80 ~100 g/L, 即使经固液分离后仍 达 20 ~30 g /L, 是我国排放有机污染物浓度最高、 造 成 水 环 境 污 染 严 重 的 第 二 大 轻 工 废 水 [ 1] 。 目 前 酒 精废水处理常用的方法有: 浓缩燃烧法、培养饲料 酵母法、浓缩蒸发制饲料蛋白( DDGS) 工艺和固液 分离制饲料蛋白( DDG) - 沼气工艺[2]。其中 DDG - 沼气工艺处理以玉米为原料的酒精生产废水应用最 广, 而常用的厌氧工艺为 UASB 反应器, 该反应器 存 在 占 地 面 积 较 大 、 处 理 效 率 较 低 [ 3] 、 投 资 费 用 高 等缺点。在本工程应用中, 采用新型高效内循环厌 氧生物反应器( IC 反应器) 处理酒精 工 业 废 水 , 经 过近 1 年多的实际运行证明, IC 反 应 器 启 动 速 度 较快, 运行稳定性强, IC 反应器出 水 再 经 周 期 循 环式活性污泥系统( CASS) 处理, 水质可达到《污水 综合排放标准》( GB 8978- 1996) 二级标准。 1 废水来源及水质
该工程建成运行后, 每年饲料车间获得的经济 效益为 1 080 万元, 沼气利用获得的经济效益 105 万元。运行费用主要包括燃料费、人工费、电费、
折 旧 费 、 维 修 费 等 , 每 年 运 行 费 用 合 计 为 560 万 元。除去运行费用, 每年可获得的经济效益为 625 万元。该工艺有很高的推广价值。
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INDUSTRIAL WATER & WASTEWATER
工业用水与废水
Vol . 38 No . 1 Feb., 2007
表 3 废水处理系统各单元处理效果(3 d 平均值)
处理单元
板框压滤液 IC 反应器 中沉池 CASS 反应器 排放标准
pH 值
3.6 ~4.0 6.8 ~7.0 6.8 ~7.0 7.8 ~8.1 6.0 ~9.0
435
97.1
415
4.6
21
95.0
150
NH3- N
出水质量浓度 / 去除率 /
( mg·L-1)

128
136
131.2
3.5
21.5
83.6
25
氧区之间, 运行结果表明, 反应器的处理效率及沼 气产率都比中温时要高, 分析认为在厌氧微生物 中, 从常温到高温有一个连续的菌种链, 在长期的 运行过程中, 适应 45 ℃ 的厌氧菌群成了优势菌种。
基金项目: 河南省重点科技攻关计划项目( 0224660031) 收稿日期: 2006 - 08 - 30; 修回日期: 2006 - 11 - 15
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刘广亮, 买文宁, 赵雅光: 酒精废水处理工程实例
用[4]。另外, 反应器高径比大, 占地面积小, 非常 适合该厂土地紧张的状况。
③ 好氧工艺。CASS 是 SBR 工艺及间歇式循环 延时曝气活性污泥工艺( ICEAS) 的一种更新变形[5], 该工艺集生物反应和沉淀于一体, 结构简单, 投资来自百度文库省 , 运 行 管 理 方 便 。 在 CASS 中 不 易 产 生 污 泥 膨 胀, 泥水分离效果好, 而且耐冲击负荷, 处理效率 高, 出水水质好。经工程实践证明, CASS 技术尤 其适用于处理难度较大的工业废水。 2.2 主要处理构筑物及设计参数
河南某酒精厂以玉米为原料生产酒精, 生产能 力为 2 万 t /a, 生产过程中排放的废水主要来源于 酒精蒸馏后剩余的糟液, 生产每吨酒精排放糟液约 12 t, 每天排放量为 700 t, 其主要成分是未充分发 酵的粮食颗粒、残糖、发酵微生物的悬浮物和胶状 液体。废水水质水量见表 1。 2 工艺技术说明 2.1 工艺流程
废水处理工艺流程如图 1 所示。
表 1 废水水质水量
废水名称 水量 /(t·d-1) ρ( CODCr) /(mg·L-1)
糟液
700
85 000
压滤液
580
30 000
废水名称 pH 值
ρ( BOD5) /(mg·L-1)
糟液
3.6 ~4.0
45 000
压滤液 3.6 ~4.0
15 000
ρ( SS) /(mg·L-1) 43 000 10 000
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