2国锦煤电1号炉防磨防爆检查总结
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
山西国锦煤电有限责任公司#1炉防磨防爆检查总结
山西国锦煤电有限公司检修部
2015年04月08日
目录
设备概述: (1)
检查概况: (2)
防磨防爆检查依据标准: (2)
一、水冷壁系统: (3)
二、过热器系统: (10)
(一)旋风分离器: (10)
(二)包墙、顶棚过热器: (11)
(三)中隔墙过热器: (12)
(四)低温过热器: (13)
(五)中温过热器: (16)
(六)高温过热器: (17)
三、再热器系统 (17)
(一)低温再热器 (17)
(二)高温再热器 (18)
四、省煤器系统 (18)
五、受热面联箱 (18)
六、水压试验: (19)
七、防磨防爆结论与建议: (19)
设备概述:
检查概况:
山西国锦煤电有限责任公司#1机组扩大性小修期间,由国锦煤电检修部锅炉专业进行了锅炉“四管”防磨防爆检查。检查人员先后深入现场了解、查看本锅炉的运行状态、特点及存在的问题,同时查阅相关运行、检修的资料、参数、本次停炉的原因、更换部件的情况及存在的问题。从3月1日开始进入现场进行防磨防爆检查,至4月1日,共计31天,完成了炉内受热面各个系统的全部防磨防爆检查,后面又参与监督了缺陷处理的全部过程及水压检查。在此次防磨防爆检查中,共查出缺陷99处,其中管材严重受损6条,占总缺陷的6%;管排防护装置缺陷16条,占16%;其它原因缺陷77条,占78%。此次检修中,共更换缺陷管6根,其中前墙水冷壁爆管2根,前墙水冷壁损伤超限3根,方便施工割除并更换1根水冷壁管。
防磨防爆检查依据标准:
能源电(1992)1069号防止火电厂锅炉四管爆漏技术导则
GB5310 高压锅炉用无缝钢管
DL438 火力发电厂金属技术监督规程
DL612 电力工业锅炉压力容器监察规程
DL/T715 火力发电厂金属材料选用导则
DL/T869 火力发电厂焊接技术规程
JB/T1611 锅炉管子制造技术条件
JB/T5255 焊接鳍片技术
SD223 火力发电厂停(备)用热力设备防锈蚀导则
“四管”防磨防爆检查情况如下:
一、水冷壁系统:
利用炉内中部及左侧脚手架对炉墙水冷壁管受热面、防磨喷涂、防磨梁、浇注料等进行了检查;对人孔四周、观察孔四周及让位管附近管子进行了检查;对鳍片密封、换管部位、炉膛左侧角部进行了检查;对密相区的浇注料、防磨喷涂的吹损情况进行了检查;总结如下:水冷壁检查总述:水冷壁管排总体较平整,折焰角与侧墙部位膨胀均匀,总体情况良好。16给煤口左侧一根让管弯头处被磨穿,该水冷壁上部约23米处爆管;给煤口密封盒处多处漏风,造成附近水冷壁管有磨损现象,磨损最深处达1mm;炉膛密相区浇注料整体状况良好,给煤口底部两侧浇注料存在不同程度的脱落;给煤口底板与侧板均发生严重变形及磨损,底板上覆盖的龟甲网及棕刚玉浇注料全部脱落,尤其16给煤口底板两端已经磨穿;检查中发现炉膛人孔让管弯头处磨光明显,但管壁厚度正常;水冷风室管排平整,管排无明显磨损,且风室内浇注料完整、无明显积灰;水冷蒸发屏未近距离检查,目测管排整齐;防磨梁存在不同程度脱落及变形情况,防磨梁上下无明显磨损;防磨喷涂整体情况良好,部分区域存在封孔剂点脱现象;其它部位,未见异常。
防磨防爆建议:
1、虽然针对给煤口磨损做了相应技改,根据目前情况来看,情况不容乐观,建议对所有给煤口进行改造,以满足目前防磨需要。
2、防磨梁存在不同程度的脱落、脱焊、变形等情况,针对以上现象,建议对防磨梁进行全面检查修复。
3、爆管所在水冷壁在爆口上下存在胀粗现象,向火面胀粗达4.20mm,胀粗率达14.7%。建议对胀粗管段进行更换。
4、给煤口密封盒处漏风造成的水冷壁磨损,建议对给煤口密封盒进行全面检查,并对密封不良处进行修补。
5、左侧水冷壁约26米处有4处吊装吊耳未割除彻底,建议对吊耳彻底割除并予以打磨干净。详细缺陷如下:
1、给煤口底板与侧板均发生严重拱起,底板上覆盖的龟甲网及棕刚玉浇注料全部脱落,尤其给煤口底板两端严重磨损;(建议给煤口进行技改)
2、给煤口附近浇注料普遍脱落;(建议浇注料修复)
3、16给煤口左侧让管弯头处磨穿;(更换爆口处管子,为方便施工,割除相邻左侧水冷壁管)
4、前墙右数第4片吊屏左侧第2根水冷壁管爆破(第一道防磨梁下约5cm处),爆口处右一、左一、左二不同程度吹损;(更换爆破管子以及右一、左一、左二总共四根管子)
5、16给煤口内水冷壁管割伤;(打磨后补焊)
6、16给煤口爆口(左侧第一根让管)左侧水冷壁管有打磨伤痕;(建议打磨后补焊)
7、左侧水冷壁有4处吊耳未打磨平整处;(建议打磨平整)
8、16给煤口密封盒右上角处,水冷壁管吹损,深度1mm;(建议打磨后修补,密封盒漏风处补焊)
9、小部分防磨梁脱落、变形;(建议补焊、修复)
10、前墙右数第4片吊屏左侧第5根水冷壁管上有约0.4mm深机械伤痕(第一道防磨梁上约10cm处);(建议打磨后补焊)
11、前墙右数第4片吊屏左侧第6根水冷壁管上有约0.8mm深机械伤痕(第一道防磨梁上约5cm处);(建议打磨后补焊)
二、过热器系统:
对旋风分离器、包墙、顶棚过热器、中隔墙过热器、低温过热器、中温过热器、高温过热器所有受热面、联箱等系统等进行了检查;对各层吹灰器通道四周、人孔四周、让位弯四周等受热面开孔附近管子进行了吹损检查;对各部位管子变形弯曲、管卡、吊挂管、管排间距、防磨装置等情况进行全面的检查。总结如下:
(一)旋风分离器:
旋风分离器检查总述:旋风筒无明显变形;旋风筒内浇注料较完整,尤其靶区浇注料完整;分离器入口烟道浇注料有轻微纵向裂纹;无浇注料脱落造成受热面裸露现象;其它各要求检查部位,未见异常。
防磨防爆建议:分离器入口烟道浇注料纵向裂纹加强监视;分离器靶区浇注料加强监视
详细缺陷如下:
1、分离器入口烟道浇注料有纵向浅层裂纹,裂纹最深处5mm,宽度最大处约1mm;(建议监