某电厂低加疏水端差过高缺陷诊断方法与治理措施
高、低加疏水系统管道在线检修风险分析及管控措施
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高、低加疏水系统管道在线检修风险分析及管控措施1、项目概述该项目所涉及的主要工作:将系统隔离或退出运行机组;将高加疏水系统中受汽水冲刷泄漏的阀门、管道、三通、弯头等进行检查消除;机组运行中低加疏水系统消缺可参照执行。
2、潜在风险2.1人身伤害方面⑴触电使用电动工具时,发生人身触电。
⑵坠落从脚手架上坠落。
⑶外力系统中部分疏水门不严未完全隔离,烫伤人员;更换疏水管道、弯头等部件时,管道发生爆裂伤人;大锤使用失手伤人;异物伤眼;行车或吊拉失控伤人;检修工器具等落物伤人。
2.2设备损坏方面⑴行车或葫芦吊拉失控,造成设备的损坏。
⑵异物遗留在系统管道内部,造成设备的损坏。
3、防范措施3.1防人身伤害方面的措施⑴防触电防使用电气工具、照明触电的措施的要求详见公共项目“电气工具和用具的使用”。
⑵防坠落防从脚手架上坠落的措施要求详见公共项目“高处作业”。
⑶防外力①防系统中部分疏水门不严未完全隔离,烫伤人员的措施确认与系统相连的阀门已关闭严密并上锁,电动门电机已停电并在开关上悬挂“禁止合闸有人工作”标志牌,手动门悬挂“禁止操作有人工作”的标志牌;工作许可人现场确认系统完全隔离,余汽放尽、压力到零后,方可办理工作票开工;系统隔离措施执行完毕,工作票开工后,检修人员解体阀门前,应进一步鉴定系统是否隔离严密;关闭压力表手动门,卸下压力表,缓慢开启压力表门,观察是否有汽、水排出,确定无误后再进行检修工作,否则严禁进行检修工作;关闭系统放水门,松开放水门出口法兰,缓慢开启放水门,观察是否有汽、水排出,确定无误后再进行检修工作;严禁进行工作票范围以外的检修工作;工作人员拆卸阀门法兰螺栓时可参照“阀门检修”;为了防止高温裸露管道造成工作人员烫伤,应穿防护工作服,戴防护手套,工作区域装设安全围栏。
②防更换疏水管道、弯头等部件时,管道发生爆裂伤人的措施禁止在系统未隔离消压前,拆除保温和对管道弯头等进行敲击检查;禁止在正对介质可能喷出的方向站立和停留。
某电厂 670MW 机组#6 低加正常疏水改造两种可行性方案分析
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某电厂 670MW 机组#6 低加正常疏水改造两种可行性方案分析摘要:某电厂670MW机组#6低加长期存在疏水不畅的问题,当负荷低于480MW时,#6低加正常疏水管路不能及时将疏水排出,需要手动开启#6低加危急疏水调门进行疏水,影响了机组的安全和经济运行。
造成#6低加疏水不畅的主要原因是,#6低加与#7A、#7B低加汽侧压差较小,疏水管路过长,沿程阻力过大。
针对该问题,提出两种改造方案,通过对两种方案进行分析,选择了通过优化系统管路、阀门等布置改进#6低加疏水不畅问题的方案。
关键词:低加疏水;疏水不畅;沿程阻力1 概述某电厂670MW机组低加系统共四台低压加热器,全部由上海动力设备有限公司提供,形式为卧式,双流程表面式。
加热器疏水采取逐级自流方式,#5低加疏水→#6低加→#7A、#7B低加→#8A、#8B低加→低、高压凝汽器。
按照设计,机组在正常工况下运行时,#6低加正常疏水阀开度应在50%-75%之间调节,当出现低加疏水异常时,#6低加危机疏水调门开启。
在实际运行过程中,该机组在负荷低于480MW时,#6低加正常疏水调门开度达到100%,同时需要手动开启#6低加危机疏水阀门,疏水直接排到凝汽器,致使冷源损失增加,回热系统效率降低,同时加热器运行的稳定性下降。
2 原因分析某电厂670MW机组低加系统疏水采取逐级自流的方式,低加疏水量逐级增加,设计压差不够,当机组负荷低于480MW时, #6低加与#7A、#7B低加汽侧压差小于53.6kPa。
加热器之间疏水的压降分配主要有壳侧压降、管路沿程阻力、阀门局部阻力和疏水水位差组成。
疏水管路及阀门布置是否合理将会直接影响到加热器疏水是否通畅。
现场#6低加正常疏水管道布置图见附图一,疏水管道从#7A、#7B低加西侧(远端)上部接入,疏水管路总长度约47米,管路弯头12个,阀门6只,疏水管道最低点与最高点的高度差为6.5米,极大地增加了疏水的沿程阻力。
在低负荷情况下,#6与#7A、#7B低加疏水压差不足以克服过大的沿程阻力,这是造成#6低加正常疏水不畅的主要原因。
某电厂热网加热器疏水不畅的分析与疏水系统的优化
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某电厂热网加热器疏水不畅的分析与疏水系统的优化摘要:通过对某电厂热网疏水系统正常疏水不畅的问题进行分析,提出了因实际运行热负荷与设计热负荷相差较大引起的立式热网加热器疏水不畅的调试方法和疏水系统优化方案。
关键词:热网疏水:疏水不畅:疏水优化前言某电厂一期新建2台350MW超临界供热机组,因热网系统运行时发生疏水不畅的问题,请求我院分析原因并提出解决方案。
1热网概况1.1热网系统热网设计时,根据供热规划中提供的供热面积400万平方米的热负荷数据,设置了四台热网加热器,每台机组对应两台加热器。
同时每台机组设置了一台热网疏水冷却器,冷水侧为凝结水。
正常疏水流经热网疏水冷却器降温后最终排至凝汽器,利用抽汽压力将疏水回收;危急疏水接入水工专业排水管。
两台机组的采暖抽汽管道设置为单元制,设母管相连,中间设有隔离阀。
采暖抽汽侧的单元制设置可允许两台机组在采暖期运行于不同负荷下,增强了机组运行的灵活性;同时,一台机停运时,如果运行机组对应的热网加热器发生故障,通过母管可以切换至停运机组对应的加热器,保障了供热的可靠性。
1.2热网加热器每台加热器换热面积为2100m2。
加热器汽源来自五段抽汽。
加热器的汽侧和水侧参数如下:热网加热器为立式换热器,带疏水冷却段,正常疏水接口在加热器上部8米处,危急疏水接口在加热器底部。
2.运行状况2.1机组运行后的第一个采暖季,热网启动初期,因水质不合格,一直投运危急疏水,将疏水排至水工专业管道。
水质合格后,关闭危急疏水,开启正常疏水,在1个小时内,热网加热器水位正常,热网疏水冷却器的凝结水温升为10°C左右。
2.2正常疏水投运一个小时后热网加热器水位开始升高。
水位至750mm时危急疏水启动,之后水位逐渐恢复正常。
2.3关闭危急疏水4-5个小时后,加热器水位又开始升高,正常疏水旁路打开后也无法控制水位的上升。
2.4经过几次调试,正常疏水均无法正常投运,完全依靠开启危急疏水来保持加热器正常水位。
大型火电机组低加疏水不畅问题的分析及对策
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大型火电机组低加疏水不畅问题的分析及对策董益华;孙永平;应光耀;吴文健;楼可炜【摘要】针对300 MW与600 MW机组7号、8号低加疏水系统存在全负荷段无法投入自动的现象,分析了疏水不畅的原因,进而提出了改进措施.结合现场实际情况,在某600 MW机组上取得了成功应用,提高了机组运行的安全性和经济性.【期刊名称】《浙江电力》【年(卷),期】2013(032)001【总页数】4页(P37-39,65)【关键词】火电机组;低加;疏水不畅;改进【作者】董益华;孙永平;应光耀;吴文健;楼可炜【作者单位】浙江省电力公司电力科学研究院,杭州 310014;浙江省电力公司电力科学研究院,杭州 310014;浙江省电力公司电力科学研究院,杭州 310014;浙江省电力公司电力科学研究院,杭州 310014;浙江省电力公司电力科学研究院,杭州310014【正文语种】中文【中图分类】TK264.1给水回热对提高机组经济效益极为有效而被广泛应用[1],国内较多300 MW与600 MW机组的回热系统基本采用“三高四低一除氧”的结构模式,低压加热器(简称低加)的疏水方式大多为逐级自流,系统简单、投停方便。
但是低加疏水系统在运行中疏水不畅现象比较普遍,尤其是7号低加至8号低加、8号低加至凝汽器的疏水系统。
主要表现为以下几种情况:全负荷段疏水不畅;高负荷段疏水正常而低负荷段不畅或冬季正常夏季不畅;无法投入疏水水位自动;疏水不畅导致危急疏水阀开启。
疏水不畅容易使低加处于高水位或低水位运行,将造成以下两个方面的影响:(1)降低机组安全性。
7号、8号低加一般采用共壳体形式布置在凝汽器颈部,且其抽汽管道未配置抽汽逆止门和电动截止门,当高水位运行时危急疏水阀经常动作,一旦出现卡涩或故障易造成汽缸进水,当低水位运行时蒸汽容易进入疏冷段,在疏水管中产生汽液两相流,造成疏水管道振动、冲刷。
(2)降低机组经济性。
低加高水位运行时引起危急疏水阀开启,增大了凝汽器热负荷也造成了额外的冷源损失;而低水位运行时由于疏冷段工作不正常引起本级疏水温度升高,增加了本级抽汽流量,汽轮机做功量减少,引起了机组热耗率的上升。
高加疏水系统存在问题的原因分析及改进措施
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第 1卷 9
华 中 电 力
20 年第6 0 6 期
高加疏水 系统存在 问题 的原 冈分析及 改进措施
宋 采 宝 , 王 莉 琳
f. 伯 A , 广东 东 莞 1 沙 , 5 30 ; 2华 巾 电 网有 限公 司 技 术 中 心 , 2 9 8 . 湖北 武 汉 407) 30 7
1 原 因分 析
1 疏水装置调 整性 能差 . 1 高 加疏水 系统 中的疏水 装置仍 采用 K J 电动 D式
处, 由于高 加水 位的波 动 , 磨损特别严 重 , 管道及 以致 弯头 处泄漏而造成高加停 运。
调节装置 ,这种装置属于 2 0世纪 8 0年代 的产 品 , 由
于其执行 机构机 械元件 多 , 迟缓 率 大 , 很容 易出现 刹
—
—
4 力
2 更换高加疏水至除氧器管道 . 3
第1卷 9
为提高管道的强度 、 耐蚀 、 耐温性能 , 高加疏水 将 至除氧器管道 由原来 的 2 0号钢更换 为不锈钢 管 . 弯
疏水 进 口 疏水出口
图3改造后管路布置方式图欢迎订阅华中电力双月刊华中电力期刊是国家电网公司华中电网有限公司主办的电力科技刊物办刊方针是宣传国家发展电力工业的技术方针政策交流华中电网电力生产建设科研设计等方面的新成果新工艺新材料新设备介绍国内外电力工业发展的动态趋势等以推动和提高华中地区电力行业的技术水平和管理水平可供电力行业的广大科技和管理人员使用
至会产生振动 ; 节阀 也易冲蚀 磨损 , 常 现故 障 , 捌 经
以至造成高加水位测整失 灵 ,引起高』 保护 动作 , J 兀 或 高加 无水位运行 , 特别 是汽 轮机变 r况运 行时 , 加 高
330 MW 机组低加疏水不畅的分析和处理
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330 MW 机组低加疏水不畅的分析和处理发表时间:2018-03-13T10:38:01.630Z 来源:《电力设备》2017年第29期作者:王金刚1 王建飞2 李凯3 杨斌4 [导读] 摘要:华电淄博热电有限公司#5、6机组自投产以来,#6、7、8低加疏水不畅,通过比较计算,给出一种新型改造方案:在疏水调节阀处加装旁路,使问题得以解决。
(华电淄博热电有限公司淄博 255054)摘要:华电淄博热电有限公司#5、6机组自投产以来,#6、7、8低加疏水不畅,通过比较计算,给出一种新型改造方案:在疏水调节阀处加装旁路,使问题得以解决。
关键词:疏水不畅;分析;旁路Analysis and Treatment on Poor Drainage of Low Pressure Heater of 330 MW UnitsAbstract: The low pressure heaters No.6 ,No.7and No.8 have been inferior in drainage,Since being put into operation of the #5、6 units in Huadian Zibo Thermal Power Co. Ltd . Through hydraulic and calculation,it is found the now plan.By Installing the bypass at the hydrophobic control valve are presented to cope with the problem.Key words: poor drainage ; analysis ;bypass华电淄博热电有限公司2台330MW 亚临界双抽供热燃煤机组,采用东方汽轮机有限公司生产的汽轮发电机组CC330/263-16.7/1.0/0.5/537/537-8,自 2012 年 12 月投产以来,6、7、8 号低压加热器(简称低加)在机组接待抽汽时出现疏水补偿问题,正常疏水阀全开,事故疏水阀开度在 0~70% 之间变化,负荷越低,抽汽量越大,阀开度越大;疏水不畅导致危急疏水阀开启。
650MW核电机组高低加疏水问题浅析及运行对策
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650MW核电机组高低加疏水问题浅析及运行对策作者:李凤山张红乐张鸿剑蔡戌广来源:《科技创新导报》 2015年第5期李凤山张红乐张鸿剑蔡戌广(中核核电运行管理有限公司二厂浙江海盐 314300)摘要:该论文对秦山二期650MW核电机组的高低压加热器管线设计进行了简要介绍,提出了该核电机组在实际运行当中高低压加热器所存在的几个疏水问题,通过对机组汽轮机设计参数、实际运行参数及现场设备管线的实际布置等方面进行了对比,讨论分析了造成高低压加热器疏水问题的可能原因,并根据原因分析结果对这些存在的疏水问题讨论了所能采取的运行对策,部分对策已在实际机组上进行有效验证,相应疏水问题得以解决,其他对策也确保了机组稳定运行。
关键词:疏水压差运行对策中图分类号:TK269 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2015)02(b)-0067-01秦山二期核电厂汽轮机是一台单轴、四缸六排汽带汽水分离再热器的反动凝汽式汽轮机。
该汽轮机设置了7级抽汽,高压缸有3级抽汽,高压缸排汽一部分进入汽水分离再热器,一部分作为第三级抽汽进入5#高加;每个低压缸有3级抽汽,其中第二级、第三级抽汽都进入了2#、1#低加。
高低加疏水都是采用逐级自流方式,5#高加接收6#高加正常疏水和汽水分离再热器的壳侧疏水然后排入除氧器。
1、2#低加为三列并联连接的复合式结构,他们接收汽机低压缸的6级叶片后和5级叶片后抽汽及上级加热器的疏水后逐级回流方式返回凝汽器。
在秦二厂1/2#机组运行期间,汽机疏水方面已出现很多问题,疏水状况的好坏直接影响到机组的经济性,严重者将直接影响机组的安全稳定运行。
1 汽机疏水存在的问题秦二厂核电机组运行期间出现的疏水问题主要由以下几个方面。
1.1 问题一按照设计汽水分离再热器壳侧疏水通过重力疏水至自身的疏水箱后,再通过水位调节控制向5#高加疏水以加热给水。
在实际运行过程中,汽水分离再热器壳侧疏水箱的正常疏水阀在开启后并无法维持疏水箱液位稳定,通过实践在将疏水箱排至凝汽器的紧急疏水阀打开至一定开度后,方可使正常疏水阀动作来控制汽水分离再热器壳侧疏水箱液位稳定。
针对#2机#6低加疏水异常的改进分析
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针对#2机#6低加疏水异常的改进分析作者:李隆锋彭勇来源:《科技创新与应用》2014年第21期摘要:自投产以来,浙能乐清电厂的#2机#6长期存在低加疏水不畅的异常现象,在很大程度上影响了机组整体运行的稳定性、经济性。
造成异常的原因在于安装过程中,6抽与7抽间设计差压小,其低压安装高度差过小,而管路的阻力过大,无形中增加了流动阻力,因此有必要针对#2机#6低加疏水异常的问题制定相应的改进方案。
关键词:低加疏水异常;原因分析;改造方案1 #2机#6低加疏水异常的主要表现该厂采用的低压回热系统是由上海动力设备有限公司生产的卧式全焊接型低压加热器,加热器疏水方式是逐级自流的,即5号低加疏水→6号低加→7号低加→8号低加→低、高压凝汽器。
安装原先的设计,机组在正常工况下运行时,6号低加正常疏水阀开度应在50%~75%之间调节,当出现低加疏水异常时或加热器异常时才启动危急疏水阀,而危急疏水在负荷降至30%之前不应开启。
但是,该厂的#2机在正常工况下,#6机低加的正常疏水调节阀开度达到了95%以上,而危急疏水还持续参与调节,最大开启幅度达55%;机组在低负荷工况下运行,即负荷低于60%时,#6机低加危急疏水阀始终参与调节,开度均在50%以上。
这都表明了#2机#6低加疏水的异常。
2 #2机#6低加疏水异常原因分析2.1 加热器疏水压差的影响通过600MW机组热平衡图很容易发现,低加疏水系统疏水量是在逐级上升的,设计压差却在不断降低。
该厂在实际运行中,#6机、#7机低加的热平衡图和抽汽压力却存在不小的差异,而且压差非常小,所以容易造成疏水量的不稳定。
机组在运行中随着负荷与压差的降低,如果低加疏水管系及加热器本体在整体上因为安装原因或管理不慎,都会造成阻力的上升,进而导致加热器疏水系统的异常状况。
2.2 疏水管道布置的影响毋庸置疑,疏水管道布置的合理性将会对加热器疏水的正常与否产生重大影响,所以疏水管道的正确安装方法时要保证阻力尽量小,并呈现出连续向下倾斜的态势,中间最好留存水封的位置。
某厂1000 MW机组低压加热器疏水不畅分析与治理
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某厂1000 MW机组低压加热器疏水不畅分析与治理
王辉
【期刊名称】《节能技术》
【年(卷),期】2018(036)006
【摘要】为了解决某厂1 000 MW机组5至8号低压加热器正常疏水不畅,无法满足机组正常调整需要.机组正常运行时通过调整低压加热器危急疏水阀来调整低压加热器水位,大量高参数疏水通过危急疏水阀直接排入凝汽器,热量损失较大.通过调整低压加热器正常疏水阀通流面积以及优化疏水管路、消除管路水封,彻底解决了低压加热器疏水不畅问题,提高了机组经济性,降低了凝汽器热负荷.改造后,机组正常运行时,危急疏水阀全关,仅通过正常疏水调整即可满足要求,节能效果显著,且改造费用低,方案简单可行,供相关专业人员参考.
【总页数】4页(P570-573)
【作者】王辉
【作者单位】广东大唐国际潮州发电有限责任公司,广东潮州 515723
【正文语种】中文
【中图分类】TM621
【相关文献】
1.300MW机组低压加热器疏水不畅原因分析及治理 [J], 初立森;李业盛;牛国君;余铁男
2.某600MW机组低压加热器疏水不畅原因分析及处理 [J], 钱宇峰
3.660MW机组低压加热器疏水不畅原因分析及对策 [J], 常冬
4.关于660MW机组7号低压加热器正常疏水不畅原因的分析及改造方案 [J], 常冬
5.1000MW机组末两级低压加热器疏水不畅原因分析及处理 [J], 施力
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某厂1000MW机组低压加热器疏水不畅分析与治理
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第36卷,总第212期2018年11月,第6期《节能技术》ENERGY CONSERVATION TECHNOLOGYVol.36,Sum.No.212Nov.2018,No.6 某厂1000MW机组低压加热器疏水不畅分析与治理王 辉(广东大唐国际潮州发电有限责任公司,广东 潮州 515723)摘 要:为了解决某厂1000MW机组5至8号低压加热器正常疏水不畅,无法满足机组正常调整需要。
机组正常运行时通过调整低压加热器危急疏水阀来调整低压加热器水位,大量高参数疏水通过危急疏水阀直接排入凝汽器,热量损失较大。
通过调整低压加热器正常疏水阀通流面积以及优化疏水管路、消除管路水封,彻底解决了低压加热器疏水不畅问题,提高了机组经济性,降低了凝汽器热负荷。
改造后,机组正常运行时,危急疏水阀全关,仅通过正常疏水调整即可满足要求,节能效果显著,且改造费用低,方案简单可行,供相关专业人员参考。
关键词:1000MW;机组;低压加热器;疏水;通流面积;水封;处理中图分类号:TM621 文献标识码:A 文章编号:1002-6339(2018)06-0570-04Analysis and Governance for Low Pressure Heater HydrophobicBreakdown of1000MW UnitWANG Hui(Guangdong Datang Internatioal Chaozhou Power Co.,Ltd.,Chaozhou515723,China)Abstract:In order to solve the poor conveyance of1000MW unit5to8low pressure heater normal drainage can not meet the unit normal adjustment needs.When the unit is in normal operation,the water level of the low pressure heater is adjusted by adjusting the emergency trap of the low pressure heater, and a large amount of high parameter draught is discharged directly into the condenser through the emer⁃gency trap,which results in a great loss of heat.By adjusting the flow area of the normal drain valve of the low pressure heater and optimizing the drain line,the water seal of the pipeline is eliminated,the problem of the drainage of the low pressure heater is solved thoroughly,and the economy of the unit is im⁃proved and the heat load of the condenser is reduced.After revamping,when the unit is in normal opera⁃tion,the emergency trap is completely closed,only through the normal drainage adjustment can meet the requirements.The energy saving effect is remarkable,and the cost is low.The scheme is simple and feasi⁃ble,which is for the reference of relevant professionals.Key words:1000MW;unit;low pressure heater;drain;flow area;water seal;treatment收稿日期 2018-01-28 修订稿日期 2018-03-30作者简介院王辉(1983~),男,本科,工程师,主要从事火力发电厂汽机技术管理工作。
低加疏水故障处理不当导致机组非停原因分析及整改
![低加疏水故障处理不当导致机组非停原因分析及整改](https://img.taocdn.com/s3/m/b8e0c204d5bbfd0a795673e8.png)
低加疏水故障处理不当导致机组非停原因分析及整改摘要:对低加疏水故障造成锅炉MFT发生而引发机组非停过程进行了介绍,分析了整个机组非停事故相关过程产生的原因,并针对锅炉MFT跳闸条件并结合机组非停事故产生的原因,采用在设置逻辑定值方面进行优化等措施,避免了机组相应非停事故的发生,确保了火力发电厂相关设备的运行可靠性,提高了供电品质以及电网系统的运行安全性。
关键词:低压加热器;疏水故障;非停事故;锅炉MFT;逻辑定值一、前言火力发电厂大型机组的安全运行,与国民经济和人民生活关系极为密切,对电网也有举足轻重的影响。
减少机组事故的发生,将节约大量的能源,也为国家经济建设作出一定的贡献。
某火力发电厂600MW超临界机组,因低加正常疏水由自动模式跳为手动模式,再加上汽动给水泵进口压力低定值设置不完善,造成锅炉MFT动作。
锅炉MFT全称是Main Fuel Trip,即锅炉主燃料跳闸。
换句话说,MFT就是一套逻辑功能,输入是各种跳闸条件,输出是许多继电器,直接去停止磨煤机、给煤机、油枪等设备的工作。
由于锅炉MFT动作,导致机组非停(非计划停机)事故的发生。
当机组发生故障时需与电网解列,造成机组非停,将造成大量的经济损失。
对电厂来说,机组非停将减少发电量,机组重新启动时又要增加燃油损失。
每一次机组非停,仅燃油损耗就十几万元;对电网来说,特别是承担部分区域供电的电厂机组非停,将极大的影响区域供电的品质,如供电电压的稳定性等,严重会影响到电网的安全运行。
针对这种情况,进行逻辑或定值方面的优化,避免了机组非停事故的发生,确保了火力发电厂相关设备的运行可靠性,提高了供电品质以及电网系统的运行安全性。
二、运行概况及非停事故该火力发电厂汽轮机[1]为哈尔滨汽轮机厂与日本三菱公司联合设计制造的超临界、一次中间再热、单轴、三缸四排汽、凝汽式、反动式汽轮机,机组的型号为CLN600-24.2/566/566。
本机共设有八级抽汽,一、二、三段抽汽分别对应1、2、3号高压加热器,四段抽汽对应除氧器、给水泵汽轮机及辅助厂用汽源用汽,五、六、七、八段抽汽分别对应5、6、7、8号低压加热器。
热电厂高、低加水位升高处置技术措施
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热电厂高、低加水位升高处置技术措施汽轮机凝汽器水位一直以来都是汽轮机运行参数监视的一项重要指标,水位应保持在一定范围内,不可过高过低,否则会对机组的安全运行造成重大威胁。
一、高、低加水位升高的现象(1)、DCS内加热器水位升高,或报警(2)、同负荷下加热器上端差增大(3)、正常疏水调节阀开大(投入自动时)或危急疏水阀联开(4)、泄漏严重时加热器内部参数及声音异常(5)、若水侧泄漏则给水泵出口流量与主给水流量偏差大(6)、水位满水严重时抽汽温度下降,抽汽管道振动大,法兰结合面冒汽。
二:高、低加水位升高危害及原因1、高、低加水位升高的危害(1)、加热器换热效率降低,从而影响机组效率(2)、若高、低加水侧泄漏严重,则使给水泵、凝泵转速增大,增加不必要的电耗,影响水泵安全运行。
(3)、严重满水时,可能造成汽轮机水冲击,引起重大设备损坏事故。
2、正常运行导致高、低加水位升高的原因:(1)、水侧泄漏或爆管(2)、疏水调节阀失灵(3)、水位变送器失灵(4)、负荷变化三、高、低压加热器水位升高的处理步骤1、一经发现加热器水位异常升高时,应立即派人就地核对加热器水位,判断水位是否属实。
2、若正常疏水调节阀失灵,应立即解除水位“自动”切至“手动”进行调节。
3、当高、低压加热器水位上升至高Ⅱ值时、注意危急疏水气动门应自动开启,否则应手动开启,手动开启后加热器水位应明显下降。
4、若因机组负荷增加引起可申请值长降低机组负荷运行5、当加热器水位上升至极高时,检查加热器水位保护应动作,否则应立即手动解列高、低压加热器运行。
检查相应逆止门电动门关闭。
水侧旁路门开启(低加),进出水门关闭。
相应疏水气动阀开启。
6、当加热器满水严重且严重影响机组安全运行时,应立即解列停机注意:(1):解除上级加热器疏水调节阀自动进行手动调整时,应随时注意下级加热器水位变化,防止因上级水位迅速流出后排挤下级加热器水位,造成下级加热器水位保护动作(2)330MW机组低压加热器当下级加热器水位保护动作后联开低加水侧旁路后因其水温降低造成上级加热器水位升高,从而使上级加热器解列,造成恶性循环,造成低加加热器全部解列。
300MW机组低加疏水不畅的原因分析及处理
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300MW机组低加疏水不畅的原因分析及处理马岩昕(黑龙江华电齐齐哈尔热电有限公司,黑龙江齐齐哈尔161000)摘要:某公司自#1机组投产以来,就一直存在着低加疏水管疏水不畅的现象,针对#1机组低加疏水管疏水不畅的现象,进行了深入分析并就如何改造和改造实施后的效果进行了详细的介绍,并通过改造,使#1机组的回热经济指标显著提高。
关键词:300MW供热机组;回热系统改造;优化措施某电厂#1汽轮机为哈尔滨汽轮机厂制造的300MW亚临界、一次中间再热、单轴、两缸两排汽、供热汽轮机组。
机组型号为C250/N300-16.7/537/537。
高、中压缸采用合缸结构。
机组热力系统采用单元制方式,共设有八段抽汽分别供给三台高压加热器、一台除氧器和四台低压加热器。
低压加热器凝结水采用串联方式,凝结水依次通过#8、7、6、5低压加热器。
疏水采用逐级自流方式:#5低加疏水流至#6低加,然后进入#7低加,再进入#8低加,最后由#8低加疏水至凝汽器。
[1]1 问题的提出某电厂#1机组的#5、6、7、8低压加热器疏水系统,自#1机组投运以来一直运行不正常,主要表现在:#5、6低压加热器疏水正常疏不出去,运行中的#5、6低压加热器疏水调节,要全开疏水旁路门才能维持正常水位。
#7、8低压加热器疏水正常疏不出去,运行中的#7、8低压加热器水位全靠危急疏水进行调整,将#7低压加热器的疏水直接排入凝汽器,#7低压加热器汇集了#5、6、7三台低压加热器的疏水共83t/h,如此大量的高品质疏水不进入#8低压加热器加热凝结水而直接排入凝汽器,这不仅增加了机组的冷源损失,降低了回热系统的循环效率,而且增加了凝汽器的热负荷,降低了凝汽器的真空,同时延长了夏季循环水泵双泵运行时间,增大了厂用电量。
2 低压加热器疏水不畅的现象2.1当负荷270MW时,#7、8低加凝结水进水温度为33度、出口凝结水温度为75度,#6低加入口凝结水温度为75度,出口凝结水温度为107度。
某600MW机组低压加热器疏水不畅原因分析及处理
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凝 汽 式 机组 : 低压 回热 系统采 用 4台上海 动 力设 其
备有 限公 司生产 的卧式 低压加 热器 ( 中 1 、 其 号 2号
环 水 带走 , 加 了损 失 . 增 降低 了 机组 真 空 . 些 因素 这 都会增 加 汽轮机 的热耗率 . 而降 低 了机 组效 率 。 从
22 对机 组安全 性 的影响 .
度. 使其接 近或 略高 于抽汽 压力 下 的饱和 温度 。
( )凝结段 。凝 结段是 利用 蒸汽 冷凝 时 的潜热 2
加热 凝结 水 . 一组 隔板 使 蒸汽 沿 着加 热 器 长度 方 向
均匀 分 布 。进入 该 段 的蒸 汽在 隔 板部 。位 于壳 体两 端 的排气接 管可 排除 非凝 结气 体 。 因为 非凝 结气 体 的积 聚 会 减少 有 效 面积 . 降低 传热效 率并 造成 腐蚀 ( )疏 水冷却 段 。疏水 冷却 段是 把离开 凝结 段 3 的疏 水 的热 量传 给进 入 加 热器 的 凝结 水 . 使 疏 水 而 降至饱 和 温度 以下 疏水温 度 的降低 使疏水 流 向下
阻力增 加 . 成加 热器疏 水 系统 出现异常情 况 造
32 加热 器本体 结构 的影 响 .
2 危 害 分 析
加 热器 疏 水 不 正 常 .不 但 降低 了机 组 的 经 济
性 , 影 响 了机 组 的安 全 运行 , 至 还 会 引 起 设备 还 甚 损坏 事故 。 2 1 对机 组经 济性 的影 响 .
关 键 词 : 压 加 热 器 ; 水 ; 热 器 水位 低 疏 加
中图分 类号 :M6 1 T 2
文献标 志码 : B
文 章 编 号 :0 9 0 6 (0 2 0 — 0 2 0 10 — 6 5 2 1 )10 7 — 3
电厂高低压加热器疏水存在的问题及改造方案
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某电厂二期为四台K—215—130—1型汽轮机组。
在额定蒸汽参数下,全部投入回热系统,切除附加抽汽,流通部分清洁,冷却水温不大于20℃时,汽机最大容量可达220MW。
高压加热器及疏水系统简介:210MW汽轮机组配备有三台高压加热器(5#、6#、7#高压加热器)。
高压加热器是允许利用蒸汽热能加热给水以提高机组热效率的设备每台210MW机组配置的三台高压加热器均为立式筒体式结构采用串联方式布置。
高压加热器分别连接在一、二、三段抽汽上,水侧工作压力比锅炉汽包压力还要高工作温度在190~249℃范围内,汽侧温度常在300℃以上,可见其工作条件是很差的,往往引起加热器焊接受热面泄漏。
为了防止管系统泄漏或加热器疏水装置因不能有效排放疏水,使汽侧水位不受限制地升高而倒流入气轮机,高压加热器均装有保护装置一但汽侧水位达到极限时,通过电器回路在控制盘上显示危险信号,并同时从水侧和汽侧将高压加热器解列。
高压加热器疏水采用从7#高压加热器至除氧器逐级自流的方式,还设置有在机组启动,事故等非正常运行情况下的5#高压加热器至凝汽器疏水系统6#、7#高压加热器至除氧器疏水系统的切换系统。
在正常运行中,除氧器的汽源由四段抽气供给,其内部压力。
温度随负荷呈滑压运行,额定负荷时除氧器水温可达166℃(如表1)。
1 问题的提出汽轮机组的高压加热器是充分利用蒸汽热能加热给水提高机组热效率的设备,高压加热器一般都是随机滑启或机组达到额定功率的70%时投入,据资料表明高加不随机组投入运行,整台机组发电出力将降低10%,同时因给水温度的降低使供电煤耗要提高3%,这样不但导致机组发电的经济行大大降低,而且因锅炉入口给水温度不能达到设计值,从而使锅炉的运行工况远远偏离设计工况,引起超温爆管,泄漏现象时有发生,不能保证锅炉的正常运行,所以高压加热器的投入率对机组的安全,经济运行有直接的关系。
保证高加投入率,提高给水温度,最终提高电厂循环热效率。
汽轮机低加疏水系统改造
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汽轮机低加疏水系统改造摘要:本文以浑江发电公司300MW汽轮机组低加疏水系统改造过程为例,全面分析、阐述了浑江发电公司2号机组低加疏水系统存在的问题及处理方法。
关键词:低加疏水系统;存在问题;原因;分析;处理1、概述浑江发电公司2号机组低加疏水系统自投产以来,不能实现逐级自流。
在机组运行中6、7、8号低压加热器的危急疏放水必须开启,造成低加疏水直接排入凝汽器,形成热源浪费,降低机组经济性。
2、低加疏水系统存在的问题与分析(1)低加疏水不能进行逐级自流,正常运行时,危急疏水需要保持开启运行,前一级的疏水没有参与下一级与凝结水的换热,造成大量热能损失,影响机组热耗。
(2)低加疏水系统的每级压差较小,对系统的阻力及压差要求较为严格,调查现场的管路系统,阀门的安装较多,正常疏水调整门前后均有截止门,加上弯头较多,进一步增大了管路的沿程阻力。
(3)低加疏水系统的管路设计中存在“U”型弯,它的存在可能产生“气阻”或“水阻”,在压差较小的情况下,很难克服管路的阻力达到自流的目的。
(4)七、八号低压加热器的端差较大,不利于加热器的安全长期稳定运行。
2号机组2009年大修前热力试验结果如下:2号机组修前热力试验表从列表中可以看出,各台低加的下端差均超设计值达10℃以上,严重影响低加的长期、安全运行。
7、8号低加疏水水位为负(实验没有给出),是由于低加疏水大部分通过危急放水管路进入凝汽器,只有少量或没有疏水走正常疏管路,造成疏水温度偏低加热器端差为负,说明低加疏水系统严重不能自流,低压加热器没有起到作用。
3、解决措施。
(1)降低管路阻力、阀门的管路,以实现流通顺畅。
(2)针对疏水管路的调整门前后有截止门的实际情况,为减少管系阻力,对其取消。
只保留调整门,进行疏水流量调整,可以大大减小管路阻力。
(3)针对管系存在的“U”型弯,在低加系统改造中进行取直,使管路的“U”弯取消,彻底消除管路的“水阻”及“气阻”。
同时减少弯头,使管路阻力减少。
低压加热器疏水系统问题治理措施
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低压加热器疏水系统问题治理措施低压加热器是常见的加热设备之一,广泛应用于工业领域中。
但是疏水系统问题对于低压加热器的正常运转起着至关重要的作用,如果疏水系统存在问题,那么就会影响到整个低压加热器的工作效率和安全性。
因此,对于低压加热器疏水系统问题的治理措施是非常重要的。
一、疏水系统的基本原理疏水系统是指一种管路设备,主要用于从容器或设备中排除热水。
由于疏水系统能够控制水的流量,在低压加热器的运转过程中也是非常重要的一环。
疏水系统主要包括以下几个部分:1、疏水导管:它是指从低压加热器底部或低压加热器排污口出发,延伸到冷却介质堆积处的管路。
2、自动排水阀:这是疏水系统的核心部分,主要用于控制疏水管路中的水流。
自动排水阀通常由敞口弹簧和阀芯组成,当疏水管路中的水位上升到一定高度时会将敞口弹簧推动阀芯,使得阀芯关闭疏水口,停止排水。
反之,当疏水管路中的水位下降到一定低度时,阀芯就会打开,从而放出被冷却介质蒸汽所提取的凝结水。
3、手动排气阀:手动排气阀通常安装在疏水导管的高点处,主要用来排除系统中的空气。
二、低压加热器疏水系统存在的问题低压加热器疏水系统经常会存在以下的问题:1、疏水管路堵塞:在低压加热器运转过程中,由于水中常常含有较多的杂质,此外,水垢等沉淀物也会随着时间的推移而逐渐沉积在疏水管路中,最终导致疏水管路的堵塞。
如果疏水管路堵塞,就会导致凝结水无法快速排出,从而影响低压加热器的正常运转。
2、疏水排水不良:在低压加热器运转过程中,可能会发生疏水阀未能及时打开的情况,尤其是在水位过高或者疏水管路中存在气体时,疏水阀就会无法正常排水。
这也将导致疏水管路中的水位不断升高。
3、疏水管路漏水:疏水管路中常常存在漏水的情况,也就是说,在排水的过程中,可能会出现水流逆向的现象,导致管路中的水倒灌到低压加热器中,这同样是非常危险的。
三、低压加热器疏水系统问题的治理措施1、定期排渣和清洗疏水管路:为了保证疏水管路的畅通,应该定期对管路中的污垢、凝结物进行清理。
低加疏水系统运行中的常见问题及治理建议
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( )低 加疏 水 箱水 位 在满水 位 和空 水位 之 间 3
来 回变 化 。
水管道长 , 且没有落差 , 管道流动阻力 大, 往往会
导致 水位 升 高至 高 Ⅱ值 危 急 疏 水 电 动 门动作 , 这
维普资讯
6 ( 20 0 总 0)
妻氧电力
行 中, 并没 有实 际应 用意 义 。而 它 的存 在 , 一疏 万
( )2 7 号低加水位高保护切 除后 , 水侧进 出 口门关 闭 。2号 低加 水侧 内 的凝结 水 成 了被 不 可
膨胀 的容 积所 封 闭 。 由于 它连 续受 到来 自 34号 、 低加疏 水 的加 热 , 闭 的凝 结 水 受 热 膨 胀 受 阻 而 密 造成 压力 显著 升 高 , 可 能 导 致 加 热 器 端 盖 法 兰 有 漏水甚 至 胀破 低加 铜管 。
作, 对泵 容 易造成 汽蚀 破 坏 。 ( )疏 水泵 在满 负 载和 空负 载之 间来 回频 繁 6 波 动 , 易对 电机 造 成损 坏 。 容
( )也 可 以将 34号低 加 的危 急疏水 管 直 接 6 、 通 过 u形管 接入 凝 汽器 , 以消除 这一 扰 动 因素 。 ( )高加 疏 水 至疏 水 箱 这 一 管 路 , 机组 运 7 在
作。
高 异 常 , 结果 和过 程 与上 面相 类似 。 其
3 问题 的 危 害
( )低 加 回热 系统 未 能 正 常投 运 , 1 降低 了机 组 运行 的热 效率 。
因为低加水侧通水时 , 会将其汽侧空间 内的
蒸 汽凝 结 , 汽 侧压 力瞬 间降 低 , 位 自然 会 再次 使 水 升高 。水 侧 和 汽 侧 都 投 入 完 成 后 , 定 观 察 几 稳 mn 然后 手 动关 闭水 侧旁 路 门和低 加疏 水 箱危 急 i, 疏水 门 , 其过 程要 求缓 慢 平稳 , 尽量 减 少扰 动 。密 切监 视低 加 系统 的运行 情 况 。 ( )低加 切 除 后 凝 结 水 走 旁 路 , 发 现 水 侧 4 如 压力 明显 升 高 , 以打开对 应低 加 水侧 放空 气 门 , 可 将 溢 流水 引 至地 沟 , 免水 侧超 压 。 避 ( )建议 在 34号低加 危 急疏 水疏 入疏 水 箱 5 、 入 口处沿 管 内 口装 接一 喷 水 装 置 ( 水 来 自凝 结 喷
国产600 MW机组7、8号低加疏水异常分析及对策
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国产600 MW机组7、8号低加疏水异常分析及对策
魏伟
【期刊名称】《青海电力》
【年(卷),期】2007(26)2
【摘要】哈三电厂3#机组是我国首台600 MW机组,自3#机组试运投产以来,7#、8#低加疏水始终不正常.文章较系统地分析了7#、8#低加疏水异常的原因,结合电
厂实际,本着"少投资、多见效"的原则,提出了切实可行的解决对策,取得了令人满意的效果.
【总页数】5页(P53-57)
【作者】魏伟
【作者单位】广东国华粤电台山发电有限公司,广东,台山,529228
【正文语种】中文
【中图分类】TK263.T+2
【相关文献】
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2.600MW机组低加疏水异常分析及对策 [J], 闫丽荣;蒋永国
3.某超超临界600MW机组增加低加疏水泵后等效热降计算 [J], 马勇
4.600 MW超临界机组低加疏水异常分析及处理 [J], 邱懿兴;杨春
5.超临界600MW机组低加疏水泵的改造 [J], 王亮
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某电厂低加疏水端差过高缺陷诊断方法与治理措施作者:朱振兴张铁赵国栋来源:《科教导刊》2014年第15期摘要本文以诊断某电厂回热低压加热器系统运行中存在的疏水端差大的问题为例,深入剖析了导致回热加热器疏水端差增大的原因,并通过实施相应的技术改造,确保了低压加热器基本恢复到额定端差工况下运行。
本文还对提效改造后的节能效果进行经济性分析。
关键词疏水端差低温加热器改造中图分类号:TM311 文献标识码:ADiagnosis and Management Measures of Low PlusHydrophobic End too High in a Power PlantZHU Zhenxing[1], ZHANG Tie[2], ZHAO Guodong[2]([1] Datang Changchun Third Power Plant, Changchun, Jilin 130103;[2] Qinshan Nuclear Power Plant, Jiaxing, Zhejiang 314300)Abstract In this paper, the diagnosis of a thermal power plant back to the low pressure heater system running a large difference in the presence of hydrophobic side issues, for example, in-depth analysis of the causes of Heater hydrophobic side difference increases, and by implementing appropriate technological innovation, to ensure that the low pressure heaters recovered to end poor conditions rated running. This paper also provides energy savings after the transformation of economic efficiency analysis.Key words hydrophobic; end poor; low-temperature heater; reform低温加热器是火电厂回热循环系统的重要设备之一,其投入率和健康状况对提高汽轮机的绝对内效率和热力系统的热经济性有着极其重要的作用。
衡量加热器性能的主要指标有端差、给水温升、压降、端差等。
某电厂汽轮发电机组系哈尔滨汽轮机有限公司生产的350MW汽轮机组,本汽轮机为亚临界、一次中间再热式、单轴两缸两排汽、单抽供热式机组。
自投产以来,低压加热器疏水端差长期大于设计值,降低了加热器的效率,使机组热耗率和发电煤耗率上升。
某电厂通过对不同工况下低温加热器历史运行数据和额定参数进行对比、分析,并结合低压加热器的解体检查,对低加疏水端差过高缺陷进行诊断,并采疏水冷却器结构改造等措施,使其疏水端差接近设计技术规范,提高了机组经济性,对逐步推广精细化管理,秉承价值思维和效益导向的现代发电企业具有十分重要的意义。
图1 加热器各传热区温度变化趋势1 回热加热器端差的定义某电厂使用的低温加热器为表面式换热器,卧式布置形式,传热区由过热蒸汽冷却段、凝结段和疏水冷却段三部分组成,其个传热区温度变化趋势如图1所示。
其中T11为加热器给水侧入口温度;T14为加热器给水侧出口温度;T21为加热器汽侧入口温度;T22为加热器汽侧蒸汽冷却段出口温度;T23为加热器汽侧入口压力下的饱和温度;T24为加热器汽侧凝结段饱和压力下的饱和温度;T25为加热器汽侧疏水温度;为防止加热器汽侧蒸汽冷却段蒸汽过早凝结,引起汽水两相流对管路造成冲击,T22温度要略高于T23。
加热器给水侧出口温度T14与汽侧入口压力下的饱和温度T23之差称为给水端差,加热器汽侧疏水温度T25与为给水侧入口温度T11之差称为疏水端差。
某电厂低温加热器给水端差设计值为2.8℃,疏水端侧设计值为5.6℃,根据历史采集数据显示该加热器给水端差基本接近设计值,因此下文只讨论加热器疏水端侧过高的原因及治理措施。
2 可导致回热加热器疏水端差过大的因素该电厂机组低温加热器疏水冷却段由疏水冷却段管束、管束槽壳、疏水冷却段隔板等几部分组成。
给水通过疏水冷却段管束与凝结段产生饱和水换热,进一步利用饱和水中的热量提高给水温度,降低疏水端差;管束槽壳将疏水冷却段管束包裹在内,形成独立的换热腔室,凝结水从槽壳一侧流入,与疏水冷却段管束进行对流换热后从另一侧流出;疏水冷却段隔板将疏水冷却腔室与加热器疏水出口隔离,确保凝结水经过管束槽壳换热后流出。
根据换热器疏水冷却段结构特点分析,引起疏水端差过大原因如下:(1)低温加热器运行水位低于设计值,即低于疏水冷却段隔板,凝结段饱和蒸汽进入疏水冷却段,导致汽液两相混合流入管束槽壳,在传热系数极大降低的同时,部分汽化潜热在疏水冷却段释放,导致疏水温度大幅度增加,疏水端差增大;(2)低温加热器运行水位低于设计值,即高于疏水冷却段隔板,大量饱和凝结水未流经疏水冷却段管束槽壳与给水换热,而直接溢流到隔板出口侧,导致疏水温度升高,端差增大;(3)低温加热器疏水冷却段管束堵管率较高,换热面积减小,疏水过冷度降低,造成疏水端差增大;(4)管束槽壳接缝处密封不严,部分疏水未经入口流入管束槽壳,而是从接缝处短路流入管束槽壳,因换热距离减少导致疏水端差增大;(5)疏水冷却段隔板与加热器壳体脱焊,凝结段产生饱和水未流经疏水冷却段中的管束槽壳,直接从疏水出口管理流出,导致疏水温度大幅度增加,疏水端差增大。
3 某电厂低加疏水端差过高缺陷诊断以某电厂5号低加为例,该加热器设计水位为270mm,疏水端差设计值为5.6℃,实际运行时各个负荷率运行工况下平均端差为22.6℃,详细参数见表1(由于该厂机组常年运行负荷率在85%~50%区间内,因此本文未列举其它运行工况):通过表1可以看出,该厂5号低加运行水位长期超过设计值,通过上文可知,加热器疏水水位过高,疏水未经换热直接漫过疏水冷却段隔板直接流处疏水冷却端,会造成加热器疏水端差增大。
为查明肯能导致疏水端差过高的其它原因,对该加热器进行解体检查,发现疏水冷却段包壳钢板接缝处存在多达19处漏焊部位,总漏焊接缝面积约为疏水冷却器入口的10%。
根据上文可知包壳不严密,运行中饱和蒸汽或饱和水未经换热短路流出疏水段,会造成加热器疏水端差增大。
4 治理措施(1)通过对加热器各个部件检查发现,该疏水冷却器包壳入口横截面积偏小,且入口处被管束固定管板遮挡,对进入疏水冷却器的疏水形成扰流,严重降低疏水排出量,可导致疏水水位过高,以此采取在疏水冷却器入口处扩大入口截面积的改造方式。
(2)对疏水冷却段包壳钢板接缝处存在多达19处漏焊部位进行补焊,防止饱和蒸汽或饱和水未经换热短路流出疏水段,可有效增加汽侧疏水与水侧换热量,从而降低疏水端差。
5 治理后的经济效益分析通过对该厂5号低温热网加热器已诊断出缺陷的治理,加热器疏水端差大幅度降低,各个负荷率运行工况下平均疏水端差为10.4℃,更加接近设计值(见表2),加热器疏水水位过高的问题也得到很好的解决。
由于该厂机组承担电网调峰任务,因此负荷波动较大,下面仅对加热器治理后的经济性进行估算:加热器治理前后疏水端差变化值: = = 22.6℃10.4℃=12.2℃表3 哈汽350WM供热机组加热器端差对机组热经济性影响根据厂家提供的《哈汽350WM供热机组加热器端差对机组热经济性影响》可知(表3),5号低加疏水端差每偏离10℃,机组热耗增加1.18KJ/kW·h,则:加热器治理前后热耗降低值为:(12.2℃€?0℃)€?.18KJ/kW·h=1.44 KJ/kW·h。
已知该厂2012年加热器改造机组发电量138271万kW·h,标煤发热量29271KJ/Kg,则以2012年发电量估算改造后全可节约标准煤为:138271万kW·h€?.44 KJ/kW·h€?9271KJ/Kg=68吨。
6 保证加热器正常运行的措施对该厂加热器进行治理后,疏水端差虽然与改造前相比以大幅度下降,但仍然偏离设计值,为继续降低加热器疏水端差,在今后的运行和检修过程中将采取以下措施:(1)在低温加热器启动和运行过程中,及时、正确开启低温加热器汽动排气和连续排气门,避免因未能正确排气,导致加热器换热效率降低;(2)尽量提高低温加热器抽气过热度,防止抽气在蒸汽冷却段过早凝结对管束造成冲击,严重影响运行可(下转第52页)(上接第33页)靠性和经济性;(3)将低温加热器打压查漏和除垢冲洗列为“逢停必检”项目,充分利用机组各类停运时机进行加热器查漏和冲洗,避免管束泄漏和传热系数下降;(4)低温加热器启停时,严格按照运行规程合理控制加热器温度变化速度,防止加热器管板和管束由于较大热应力产生形变,导致管板和管束损坏;(5)加强低温加热疏水调整门的日常维护,确保低温加热器自动水位调节及时、精确,杜绝出现水位严重偏离设计值情况的发生;(6)实时检测给水pH值和含氧量变化,避免出现换热管束表面结垢或腐蚀的情况,当加热器管束结构严重,水冲洗无法清理时,及时采用酸洗办法予以解决,防止管束堵死,当堵管率超过设计值时,应更换新的加热器或换热管束。
(7)应制定详细的检修作业标准和检修工艺标准,确保在检修中及时发现并消除管束、管束槽壳、隔板、管板的缺陷,防止给水和疏水短路情况的发生,保证加热器给水端侧和疏水端侧在合理范围内。
7 结论通过对某厂低加疏水端差过高原因的分析与处理,疏水端差过高的问题得到了较好的解决。
本文所提到的诊断方法和治理措施有着广泛的实用性,值得在遇到相同问题的同类型机组推广。
参考文献[1] 于庆录,赵金峰,李业盛等.300MW机组低加疏水不畅的原因分析和治理.清全国火电300MW级机组能效对标及竞赛第三十九届年论文集:5-9.。