我国洁净煤技术现状与发展思路8
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我国洁净煤技术现状与发展思路
摘要:煤炭是我国主要一次能源. 我国终端能源消费中煤炭比例过大是造成污染严重地主要原因,煤炭消费应转向以煤电为主.对煤炭开发利用中产生地污染应实现全过程控制.提高商品煤质量是从源头上减少燃煤污染地有效措施;提高燃烧效率是解决燃煤污染地核心;减排SO2 是重点当前要解决地问题;增加煤炭就地转化地比例是从根本上减少污染和解决能源安全地途径.
一、对中国未来能源环境问题地几点看法<结论)
1.中国一次能源以煤为主地格局相当时期内难以改变, 未来能源环境问题突出,发展洁净煤技术是现实选择.
2.我国地终端能源消费中煤炭占地比例过大,解决能源环境问题重点放在改
善能源地终端消费结构,煤炭消费要实现向以煤电为主格局地转变b5E2RGbCAP
3.中国人均能源资源严重不足<煤炭为世界人均地1/2,石油仅为1/10), 提高能源利用效率始终应作为解决能源和环境问题地首选方案, 从而介绍洁净煤技术在我国地发展现状和发展思路很有必要.p1EanqFDPw
二、洁净煤技术若干领域地发展动态<一)选煤技术发展煤炭洗选,提高商品煤质量是从源头上减少污染地有效措施.我国1997 年原煤入选率25.73%.煤炭洗选地重点已由炼焦煤转为动力煤,由过去单纯地注重降灰转为降灰与脱硫并举及回收洗矸中地黄铁矿.小直径重介质旋流器分选工艺和设备,对细粒煤泥能同时实现降灰、脱硫,在分选0.5〜0.04mm级煤泥时,无机硫脱硫率为67.90〜70.30%. 采用12m2大型风力干法选煤机地150万吨/年选煤厂已投入生产.该厂吨煤投资4.25元,吨煤加工成本2.15元分选效率>90%,外排尘(50mg/m3>符合环境要求.解决煤炭深度降灰脱硫难题地一些新技术,如大直径三产品无压给料重介质旋流器、各种形式地微泡浮选相继研究成功、投入生产.但我国选煤技术总体上与国
际先进水平比有相当大地差距,一是原煤人选比例低<我国为25.7% ,发达国家在
90%以上);二是先进地选煤工艺占比例低<如重介选,我国仅为23 % ,发达国家
在60%以上)精煤质量差;三是平均厂型小,自动化程度低,设备可靠性差,生产工效低.<二)水煤浆技术
水煤浆代油在白杨河发电厂经过2000 小时地试运行,在全烧水煤浆条件下,燃烧效率>98%,锅炉效率>89%,锅炉负荷在40-100%范围内均能稳定燃烧,与燃烧重油有相同地效果.矿区煤泥制浆燃烧取得进展.采用高灰<灰分41-43%)煤泥制浆,供10t/h 链条炉燃用.累计运行2008 小时,锅炉热效率由单纯层燃洗中块煤地53.99%提高到掺烧煤泥浆后地68%,燃烧效率由63.7%提高到79.01%.<三)循环流化床<CFBC )国外CFBC技术在向大型化发展•目前单机容量最大地CFBC锅炉V250MW,蒸发量700吨/时)电站已在法国投入运行,锅炉效率90 . 5%,脱硫率93%, Nox 排放低于250mg/Nm3 我国现已具备设计制造75t/h 循环流化床锅炉地能力;自行开发地220t/hCFB 锅炉示范工程和引进410t/h 循环床锅炉工程在进行.CFB 地设计基础研究方面也
取得了一些进展,完成了循环床专用设计软件;125MW 再热炉型地工程设计研究和新型75 t/h 和130 t/h 循环流化床锅炉地研究设计工作.<四)整体煤气化联合循环<IGCC )煤气化联合循环发电vIGCC)是目前世界发达国家大力开发地一项高效、低污染清洁煤发电技术,它不仅能满足日趋严格地环保要求,而且发电效率可达45 %以上, 极有可能成为21 世纪主要地洁净煤发电方式之一.
美国IGCC 示范工程取得重大进展,Wabash River 电厂煤气化电厂改造工程,系统供电能力262MW,设计供电效率38%,脱硫效率>98%.工程于1998年11月完成商业化示范运行.Tampa电力公司IGCC电厂,系统供电能力250MW,设计供电效率40%,脱硫效率>96%,预计2001 年10 月完成商业化示范运行.Pinon Pine IGCC 发电工程系统供电能力99MW,设计供电效率40.7%,预计2000年7月完成商业化示范运行. 我国IGCC 关键技术研究已启动,包括IGCC 工艺、煤气化、煤气净化、燃气轮机和余热系统方面地关键技术.拟在烟台电厂建1GW 示范电站.<五)煤炭气化煤气化技术是重要地能源转化技术,广泛用于化工、冶金、机械、建材、民用燃气等方面,目前全国每年气化用煤量约6000 万吨.我国引进了一些先进地大型煤气
化技术都在运行中.我国地中小型气化以块煤固定床气化技术为主,技术水平落后、效率低、污染重,急需技术改造.引进地一些较先进地气化技术在稳定操作运行、技术设备国产化、经济投入及运行效益方面也存在不少问题,因此需要发展
具有中国知识产权、适合国情、高效洁净地现代气化技术.地下气化技术应用于煤矿残煤气化地实验取得了一定地进展.< 六)煤炭液化煤炭液化是重要地煤转化技术.由中德、中日、中美合作地三个煤直接液化工业示范工程可行性研究在进行中,中德合作采用云南先锋褐煤在德国DMT 公司地工艺开发装备上进行了地工业条件实验和最佳工艺条件运转实验,液化油收率达到53%;对中国固定床加氢催化剂进行了条件实验,结果表明该催化剂适用于德国IGOR 工艺;示范厂可研报告已经完成.在日本1t/d 装置进行了中国依兰煤、中国西林硫铁矿催化剂、日本合成硫化铁催化剂地直接液化条件实验,油收率为52%-57%.中美合作地中国神华煤直接液化可行性研究工程完成第一阶段工作,在美国HTI 公司连续小试装置上对神华柠条塔煤进行了6个条件地实验,使用HTI 地技术和GelCat 催化剂, 油收率达63 %-68 %;<七)烟气净化技术目前,世界上运行着500 座以上地烟气脱硫装置.而其中90%以上<按机组容量计)为湿法脱硫工艺.半干法旋转喷雾法、炉内喷吸收剂―― 增湿活化脱硫工艺在欧洲应用较多. 流化床燃烧技术在燃烧过程中有效控制
SO2、NOx 地生成,日益受到重视. 日本开展利用表面热处理后地活性炭纤维
兰IVO 公司炉内喷钙和增湿活化联合工艺和日本日立公司地高速平流式湿法工艺正在进行.国际上已有地脱硫效率高地成熟技术,引进后对我们积累设备设计、运行和