干熄焦除尘灰烧结生产实践

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干熄焦除尘灰烧结生产实践

高建安1,张连航2,王明3,王广林4

(山东石横特钢集团有限公司炼铁厂,山东肥城271612)

摘要:在烧结生产实践中,研究干熄焦除尘灰代替部分焦粉的可行性。通过烧结工艺技术改进、强化生产管理、配加烧结增效剂等一系列措施,提高了干熄焦除尘灰的利用率,解决了使用干熄焦除尘灰替代焦粉的技术难题,改善了烧结技术指标水平,降低了烧结燃料成本。

关键词:焦化灰;燃料消耗;利用率;替代

1 前言

干熄焦除尘灰(以下简称“焦化灰”)是从焦化主体设备回收的主要工业废物,其缺点是粒度极细、灰分偏高。目前,许多钢铁企业已成功实现高炉喷吹焦化灰的工业应用。在烧结生产中,燃料粒度过小,烧结速度快,燃烧所产生的热量难以使烧结料达到所需的温度,从而使烧结矿的强度下降[1]。另外,0.5mm以下焦粉可使料层透气性变坏,还有可能被气流带走、消耗升高,因此在烧结生产中极少使用。如何在保证烧结矿产、质量的前提下,使用焦化灰代替焦粉进行烧结,已成为烧结研究的重要课题。山东石横特钢集团有限公司炼铁厂自2011年起对焦化灰使用进行了烧结生产技术研究,成功实现了焦化灰烧结生产实践,取得了显著的效果。

2 焦化灰成分

焦化灰成分见表1。

表1 焦化灰成分、粒级对比焦粉(%)

灰分挥发份S份5~3

mm

3~2

mm

2~1

mm

1~0.5

mm

<0.5

mm

焦化灰14.63 1.25 1.03 2.40 3.4012.00 5.7076.50焦粉13.43 1.890.7228.2020.4020.50 6.8024.10比较 1.20-0.640.31-25.80-17.00-8.50-1.1052.40

3 工业试验方案

根据焦化灰供应和燃破工艺布置情况,选定在60m2带烧进行工业试验。为研究焦化灰代替焦粉烧结,制定工业试验方案如下:

1)方案一:焦化灰搭配焦粉使用,直接烧结配料。

2)方案二:焦化灰替代焦粉使用,直接烧结配料。

3)方案三:使用增效剂前后进行比较,分析焦化灰利用率的变化。

4 工业试验方案实施情况

4.1 方案一

4.1.1试验条件:选定了相同原料结构,排除原料因素的影响;60m2带烧工艺控制相同:料层厚度550mm~600mm(无铺底料工艺)、终点温度在330℃以上、烧结矿FeO含量8%~10%、碱度1.80~1.90倍、MgO含量2.3%~2.5%。

4.1.2技术措施:

①采用焦粉和焦化灰搭配的燃料结构,参与烧结配料,单独入仓,禁止混料;

②优化燃料综合粒度组成,将焦粉粒度工艺要求<3mm比例适当降低,减少小于0.5mm比例,减少燃料的浪费。

③适当增加燃料配比,提高烧结终点温度控制水平,改善料层蓄热效果。

4.1.3焦化灰搭配使用前后燃料消耗、质量变化

表2 焦化灰搭配使用前后消耗变化(Kg/t)

名称固体燃料总单耗

(干基)

其中

焦粉单耗(干基)焦化灰单耗(干基)

使用前45.4345.43-使用后51.1535.3815.77比较+5.72

表3 焦化灰搭配使用前后烧结矿质量变化

名称TFe

%

FeO

%

SiO2

%

CaO

%

MgO

%

R2

转鼓指数

%

RDI+3.15

%

使用前56.379.26 5.299.85 2.49 1.8671.7866.25使用后56.319.33 5.409.87 2.44 1.8371.3365.66

比较-0.06+0.07+0.11+0.02-0.05-0.03-0.45-0.59由表2、3看出,使用部分焦化灰后,固体燃料消耗总体升高5.72kg/t;烧结矿TFe、FeO、CaO含量变化不大,SiO2含量升高0.11%、碱度降低0.03倍,转鼓强度和低温粉化性能略有下降。

由35.38 +15.77*焦化灰利用率=45.43等式,得出焦化灰利用率为63.73%。

4.2 方案二

4.2.1试验条件:与方案一基本一致。

4.2.2技术措施:

①增加石灰消化器,改进配混系统的加水方式,改变生石灰粉长期消化不充分的现状;使用部分自产活性石灰,改善造球制粒效果。

②利用蒸汽预热混合料工艺,提高混合料温度(65℃以上),减轻烧结过湿现象。

③石灰消化器和一混使用热水,水温控制要求(70℃~80℃),进一步提高料温和造球制粒能力,从而改善烧结料的透气性,实施厚料层烧结(550mm以上)。

④适当增加燃料配比,提高烧结终点温度控制水平,改善料层蓄热效果。

表4 焦化灰替代焦粉前后消耗变化(Kg/t)

名称固体燃料总单耗其中

(干基)焦粉单耗(干基)焦化灰单耗(干基)

使用前45.4345.43-使用后64.61-64.61比较+19.18--

表5 焦化灰替代焦粉前后烧结矿质量变化

名称TFe

%

FeO

%

SiO2

%

CaO

%

MgO

%

R2

转鼓指数

%

RDI+3.15

%

使用前56.379.26 5.299.85 2.49 1.8671.7866.25使用后56.019.53 5.4910.18 2.43 1.8570.6765.2比较-0.360.270.200.33-0.06-0.01-1.11-1.05

由表4、5看出,焦化灰替代焦粉后,固体燃料消耗总体大幅升高17.98kg/t;烧结矿TFe下降,SiO2、FeO含量升高,碱度持平,转鼓强度和低温粉化性能有一定下滑。

由64.61*焦化灰利用率-0.54(FeO含量升高影响)-1.00(活性石灰影响)=45.43等式,得出焦化灰利用率为72.70%,较方案一提高8.97%。

4.3方案三

4.3.1试验条件:选定稳定的烧结配料结构、料层控制550 mm~600mm、烧结终点温度330℃以上、烧结矿FeO含量8%~10%、碱度1.85~1.95倍、MgO含量2.3%~2.5%。

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