抽油机井泵况变差原因探讨

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抽油机井泵况变差原因探讨

1 泵效下降原因分析

1.1 油管螺纹丝扣漏失的影响

在抽油机井的生产过程中,油管螺纹的工作性能对管柱的工作能力有着重要的影响。作业施工时,由于现有条件的限制,油管接箍与管体很难保持精确的同轴度,在上、卸丝扣的过程中,会对油管丝扣产生不同程度的磨损,若此时油管剌洗不净,螺旋副内夹入杂质,还会造成磨粒磨损,每次施工作业都会对丝扣产生较大的损伤,所以油管丝扣漏失也是一个累积损伤的过程。

1.1.1施工因素的影响

作业施工时,在油管上扣过程中,由于游动滑车上提单根油管时的惯性作用,油管上部将呈不同程度的轻微摆动,使得游动滑车、油管、井口三点不对中,内外螺纹对中性差,同轴度较低,上扣时特别是用液压钳上扣时,易对丝扣造成累计损伤,且作业次数越多损害程度越大。此类油管下井后,因涂抹了丝扣密封脂,整体打压时压力不降或下降不明显,但生产一段时间后,由于管柱受复杂载荷和介质的作用,在压差的作用下,井液将沿着丝扣密封能力较差的部位扩散,易造成丝扣处不同程度的漏失。

1.1.2振动载荷的影响

在正常工作状态下,油管螺纹处于弹塑性工作状态,主要承受轴向拉伸力、径向挤压应力和环向应力的作用。减缓交变载荷的影响,我们对部分抽油机井采取了锚定措施,但抽油杆在运行过程中易产生弹性振动,在一个冲程中单程振动3-4次,其弯曲一次将对油管产生一次冲击。对于冲次较高的抽油机井,其振动载荷较大,对油管及丝扣的冲击力较强。从井口至一千多米深度的管柱被悬挂着,每个接箍都必须支撑下面悬挂管柱的重量,由于振动载荷、交变载荷等各种因素的影响,即使对油管实施了锚定,也会对螺纹丝扣产生一定程度的

冲击,此类井生产一段时间后,对于螺纹偏差较大或丝扣泄漏通道不严的联接部位,易造成漏失。振动载荷随冲次的增加而增大,这也是冲次较高井泵况易变差的主要原因。

对于老井油管来说,生产一段时间后,丝扣产生不同程度的漏失是一种较常见的现象,但现场很难确定油管的漏失状态,其通常的表现是随着生产时间的延长,泵效逐渐下降,沉没度逐渐上升,功图无明显漏失显示,蹩泵时压力可蹩至3Mpa左右,但压降通常大于

0.9Mpa。

1.2 低流压对泵效的影响

当流压低时,泵吸入口压力较低,气液比上升,泵筒内的游离气体增加,致使泵的充满系数降低。以下冲程为例,当杆柱下行时,在柱塞下方的泵筒内含有泵进口压力下的压缩性混合物,使柱塞下行时游动凡尔不能马上开启,因为在它上方有高静水压力的液柱,而下方的压力却低得多,只有在把混合物压缩到能克服液柱压力时,才能开启,从而减少了柱塞的有效冲程,降低了泵的产液能力。

在生产过程中我们发现,对于一些功图显示气影响较明显的抽油机井,即使将套压放至很低后,其功图仍显示为气影响,且泵效较低。以A井为例,该井为定压放气井,套压已控制至最低(0.37Mpa左右,且油套压平衡),但2021年1—9月功图均显示为气影响,且泵效较低(平均泵效29.72%),该井沉没度在162.46m—315.73m之间,平均流压1.95Mpa。我们曾对该井进行过定套压试验,将套压分别定至0.2Mpa、0.5Mpa、0.7Mpa,但三种状态下液量均无明显上升,且功图依然显示为气影响。当时分析该井泵效较低的原因,除了有气影响因素外,抽油泵的工作状态较差、游动凡尔进油不畅应是主要原因。但2021年1月11日断脱检泵后,泵效依然较低(31.54%),而且即使套压控制得很低,功图依然显示为气影响,据此应排除泵本身工作状态的影响。分析该井气影响的原因为,因流压较低(平均流压1.99Mpa),油流在井筒附近的地层就已开始脱气所致。由于流压低,油流从地层流向井底时,其在井筒附近已开始脱气,随着气体不断逸

出,原油粘度明显上升,气液比上升,进入井底后,大量气体进入泵筒内,使泵的充满系数降低,泵效降低。对于此类井,套压控制的越低,流压也越低,油流在地层中脱气也会越严重,这也是一些气影响井即使套压控制得很低(低于油压),其示功图仍然显示为气影响的主要原因。

对于一些沉没度较低的气影响井,我们常将套压控制得很低,以减少气体影响和套压过高压制液面,但实际情况是,由于套压控制得过低,流压也会随之下降,当流压很低时原油在井筒附近就开始脱气,粘度增大,供液能力也会随之变差,气液比上升,泵筒处结错严重,泵充满程度较低,最终导致泵效下降。有鉴于此,对于沉没度较低的气影响井,一味地降低套压并不是消除气影响的有效解决方法。

1.3 抽油泵泵筒及柱塞磨损影响

抽油泵泵筒和柱塞是一对特殊工况条件下的摩擦副,其工作性能的好坏对抽油泵泵况具有直接影响。但随着油田进入高含水期开采,采出液含水增加,柱塞和泵筒间的油润滑程度降低,水润滑程度增大,抽油泵成了“抽水泵”,易使柱塞和泵筒间的磨擦系数变大,磨擦阻力增加,加速柱塞和泵筒间的磨损速度,加之采出液中含有砂、蜡等杂质,油井生产一段时间后,易使柱塞及泵筒间产生磨蚀,致使抽油泵泵况变差,进而造成泵漏失。对于供液不足的井,柱塞和泵筒间的润滑性较差,其磨损程度则更为明显。

2 措施及对策

(1)完善油管丝扣检测手段,目前现场施工对螺纹丝扣采取的是仅凭肉眼观察的方法,缺乏一定的科学性。也有一些单位采用的是标准扣锥度检测仪,但它对新油管和修复管的检测适用,对丝扣的磨损尚不能进行科学的检测。

(2)进一步规范作业井立放架子标准,完善校对技术,确保天车、游动滑车及井口的对中性。油管上扣过程中,最好采取人工扶油管的方法,以提高其同轴度,消除上扣过程中油管及滑车的摆动,减轻对油管丝扣的损害。

(3)为减轻振动载荷及交变载荷对油管的冲击,应进一步推广油管锚定技术,降低抽油机井冲次,避开共振,降低抽油杆柱振动载荷的幅度。

(4)对沉没度较低的气影响井,不能一味采取降低套压的方法,以避免因流压较低,而造成其在井筒附近开始脱气。对一些气影响井,可采取下入KDQM气锚的措施,以减缓气影响。对处于非套变区内的井,可考虑将套压控制在1.5Mpa以上,减缓流压较低而造成的井底脱气问题。

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