主变差动保护误动作原因浅析

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主变纵联差动保护误跳闸几种原因分析

主变纵联差动保护误跳闸几种原因分析

主变纵联差动保护误跳闸几种原因分析1、概述为防止带铁壳的变压器sbk-750va在发生各种故障和异常运行时造成不应有的损失,确保电力系统安全连续运行,变压器一般应配备继电保护装置。

在下列情况下,变压器应配备纵向差动保护(以下简称纵向差动保护):63mva及以上的辅助工作变压器和并联运行的变压器,辅助备用变压器和单独运行10MVA及以上的变压器,电流速断保护灵敏度为2MVA及以上的变压器不符合要求。

纵差保护作为变压器的重要保护手段,主要防止变压器绕组、出线及套管多相短路、中性点直接接地、网侧绕组及出线接地短路、绕组匝间短路。

纵向差动保护应满足以下要求:① 应能避免励磁涌流和外部短路引起的不平衡电流;②变压器过励时不得误动;③ 差动保护的范围应包括变压器套管及其引出线。

2、主变纵差保护误跳闸几种原因分析我在县级调度机构从事运行方式和继电保护工作多年。

我在实际工作中遇到的几次差动保护误动跳闸分析如下:(1)二次回路接线错误:新安装的差动保护,在投入运行前必须进行带负荷测相位和差电压(或差电流),以检查电流回路接线的正确性,过程如下:①在变压器充电时,将差动保护投入;②带负荷前将差动保护停用,带负荷测量各侧各相电流的有效值和相位;③测各相差电压(或差电流)。

用这种方法可检测出二次回路接线是否正确。

(2)ta变比不正确:纵差保护TA必须在安装前进行校验,以确保TA变比和特性的正确性。

但在工期紧张的情况下,认为厂家出厂前已进行了验证,忽略了过程,导致TA变比安装错误或TA变比选择时TA抽头错误。

因此,Ta必须在进入电网之前进行验证。

(3)差动区的两个或多个接地点:继电保护二次回路接地时,除了安全要求外,在有电连通的几台ta或tv的二次回路上,必须只能通过一点接于接地网。

因为一个变电所的接地网并非实际的等电位面,因而在不同点间会出现电位差。

当大的接地电流注入地网时,各点间可能有较大的电位差值。

如果一个电连通的回路在变电所的不同点同时接地,地网上电位差将窜入这个连通的回路,有时还造成不应有的分流。

浅谈变电站主变差动保护误动的原因

浅谈变电站主变差动保护误动的原因

浅谈变电站主变差动保护误动的原因摘要:电力变压器的主保护不正确动作,将对变压器、系统正常运行及用户带来很大的影响,本文主要阐述了主变差动保护的原理以及造成差动保护误动作和拒动的部分原因。

关键词:变压器;差动保护;故障切除;误动0 引言目前江门新会供电局有33个变电站共有62台主变,新会区用电负荷已突破700MW大关,全区经济的飞速发展,特别是新会区一批重点工业项目的投产、扩产,用电需求增势强劲,使我区用电负荷不断刷新历史新高。

在当前电网负荷紧张的形势下,新会电网的负荷缺口非常大,那么如何保证电网运行的稳定性、可靠性是供电局关心的核心问题,而变压器安全运行与否直接影响到电网能否安全稳定运行,因此如何完善主变差动保护,做到保护正确动作,则是调度中心和变电部最迫切关心的问题。

本文主要阐述了主变差动保护的原理以及造成差动保护误动作和拒动的部分原因。

1、变压器差动保护的原理差动保护原理于1904年由C. H. Merz和B.Price在英国提出, 其基本原理沿用至今,它主要是反应被保护变压器各端流入和流出电流的相量差。

其单线原理图如图1所示。

变压器在正常运行或外部故障时,理想情况下流过继电器KD的电流=1-2=0,继电器KD不动作。

内部故障时,=1+2(双侧电源)或=1(单侧电源),继电器KD动作。

图1 变压器差动保护接线图及工作原理(a)正常运行及外部故障:(b)内部故障(双侧电源)(c)内部故障(单侧电源)随着技术的不断进步,现在主变的差动保护从以前只需要差动电流作为动作电流,到现在还引入外部短路电流作为制动电流,从而形成比率差动保护,此保护能很好地克服因区外故障短路电流在差动回路里产生的不平衡电流的影响。

以下为南京南瑞RCS-978主变保护的比率差动保护跳闸回路逻辑图。

稳态比率差动的逻辑框图2、差动保护误动的原因分析2.1 励磁涌流引起变压器差动保护误动正常运行时变压器的励磁电流只通过变压器接有电源的一侧,无法被平衡而形成不平衡电流。

浅议主变差动保护误动的成因及解决办法

浅议主变差动保护误动的成因及解决办法

浅议主变差动保护误动的成因及解决办法摘要:介绍了主变差动保护原理,从新建变电站、运行中变电站、改造变电站三个方面进行说明分析了主变差动保护误动的成因,并提出了相应的解决办法。

关键词:差动保护主变压器成因对策由于各种类型的差动继电器结构简单、动作可靠,所以广泛地应用在变压器差动保护上,但由于某些原因将会导致差动保护在外部故障时误动,在内部故障时拒动或灵敏度降低,给电力系统安全运行造成威胁。

分析主变差动保护误动成因,探讨解决措施,是保障电力系统安全运行的有力措施。

1.主变差动保护原理简介主变差动保护一般包括:差动速断保护、比率差动保护、二次谐波制动的比率差动保护,不管哪种保护功能的差动保护,其差动电流都是通过主变各侧电流的矢量和得到。

1.1比率差动的原理及动作特性(见图1)。

比率差动动作特性方程:式中:Iqd为差动电流起动定值;Id为差动电流动作值,I1、I2的矢量和;Izd为制动电流、K为比率制动系数;Ie为变压器的额定电流。

即:当IzdIe时,比率差动有较大的制动作用。

1.2差动速断的作用差动速断是在较严重的区内故障情况下,快速跳开变压器各侧断路器,切除故障点。

2.主变差动保护误动作原因分析下面按新建变电站、运行中变电站、改造变电站三个方面进行说明,这种分类方法并不是绝对相互区别,只是为了便于同行在分析问题时优先考虑现实问题。

2.1新建变电站主变差动误动作原因分析新建变电站的主变差动保护误动在主变差动保护误动中占了较大的比例,但这种情况的误动作绝大多数在主变投运带负荷试运行的72小时就会被发现。

根据现场经验大概可以总结为以下几个方面。

2.1.1定值的不合理造成主变差动保护误动作,具体包括以下几个方面。

(1)定值选择不正确造成误动作差动速断是取变压器的励磁涌流和最大运行方式下穿越性故障引起的不平衡电流两者中的较大者。

定值计算部门往往根据运行经验将差动速断定值取为5~6Ie。

这样,就会造成主变在空载合闸时出现误跳闸。

一起主变差动保护误动原因分析

一起主变差动保护误动原因分析

一起主变差动保护误动原因分析主变差动保护是电力系统中常用的一种保护方式,用于检测主变压器的内部故障,并采取措施切断故障电路,以确保系统运行的稳定性和安全性。

然而,在实际运行中,主变差动保护有时会误动,导致误动保护动作并切断正常运行的电路,给电网运行带来一定的影响。

本文将分析主变差动保护误动的原因,并探讨如何防止误动的发生。

1.**故障信号扩散**:主变差动保护是通过比较主变两端的电流信号来判断是否存在内部故障,然而在实际运行中,由于系统的复杂性和信号传输延迟等因素,故障信号可能会在传输过程中发生扩散,导致保护装置判断错误,误动动作。

2.**信号失真**:主变差动保护依赖于电流信号来进行判断,如果电流信号存在失真或畸变,可能会导致保护装置误判,造成误动保护的发生。

3.**零序地电流影响**:在电力系统中,地电流是一种常见的干扰信号,零序地电流的存在可能会干扰主变差动保护的判断,导致误动的发生。

4.**设备参数设置不当**:主变差动保护的参数设置对于其性能和可靠性至关重要,如果参数设置不当或调整错误,可能会导致误动的发生。

5.**外部因素干扰**:电力系统运行过程中可能会受到外部因素的干扰,如雷电、电磁干扰等,这些外部因素可能会对主变差动保护系统造成影响,导致误动的发生。

#防止误动的措施1.**合理设计保护方案**:在设计主变差动保护方案时,应充分考虑系统的特点和工程实际情况,合理选择保护类型和参数设置,减少误动的可能性。

2.**提高电力系统的可靠性**:通过提高设备的质量和可靠性,减少故障的发生率,降低误动的风险。

3.**加强设备维护**:定期对主变差动保护设备进行维护和检测,及时排除可能影响保护性能的因素,确保保护系统的正常运行。

4.**采用先进的保护装置**:选择具有较强抗干扰能力和灵敏度的保护装置,能够有效减少误动的发生。

5.**加强对电力系统的监测和管理**:通过实时监测电力系统的运行情况,及时发现可能影响主变差动保护的因素,采取相应措施防止误动的发生。

主变差动保护误动原因及对策

主变差动保护误动原因及对策

主变差动保护误动原因及对策作者:董春林来源:《数字化用户》2013年第26期【摘要】通过从设备选型、安装、调试、整定等方面对主变差动保护误动的原因进行分析,并提出了防止主变差动误动的对策。

【关键词】主变差动保护误动原因分析对策一、主变差动保护简述主变差动保护一般包括:差动速断保护、比率差动保护、二次(五次)谐波制动的比率差动保护。

不管哪种保护功能的差动保护,基本原理是反应被保护变压器各端流入和流出电流的差,在保护区内故障,差动回路中的电流值大于整定值,差动保护瞬时动作,而在保护区外故障,主变差动保护则不应动作。

(一)比率差动保护比率差动保护在变压器轻微故障时,例如匝间短路的圈数很少时,不带制动量,使保护在变压器轻微故障时具有较高的灵敏度。

而在较严重的区外故障时,有较大的制动量,提高保护的可靠性。

二次谐波制动主要区别是故障电流还是励磁涌流,因为主变空载投运时会产生比较大的励磁涌流,并伴随有二次谐波分量,为了使主变不误动,采用谐波制动原理。

通过判断二次谐波分量,是否达到设定值来确定是主变故障还是主变空载投运,从而决定比率差动保护是否动作。

二次谐波制动比一般取0.12~0.18。

对于有些大型的变压器,为了增加保护的可靠性,也有采用五次谐波的制动原理。

(二)差动速断保护差动速断是在较严重的区内故障情况下,快速跳开变压器各侧断路器,切除故障点。

差动速断的定值是按躲过变压器的励磁涌流,和最大运行方式下穿越性故障引起的不平衡电流,两者中的较大者。

定值一般取(4~14)Ie。

二、主变差动保护误动作的原因和分析主变差动保护误动作的原因,主要是因为设备选型、安装、调试、整定等不符合变压器实际运行需求造成的,下面就逐一列举、分析:(一)设备选型不合理造成主变差动保护误动作1.保护装置选型不满足运行需求。

保护原理落后,性能较差。

如大型变压器应采用谐波制动原理的而未采用,在变压器空载投入和故障恢复时励磁电流引起比率差动误动作。

35kV线路跳闸引起主变差动保护误动作原因分析

35kV线路跳闸引起主变差动保护误动作原因分析

35kV线路跳闸引起主变差动保护误动作原因分析一、线路问题:1.短路故障:35kV线路跳闸引起主变差动保护误动作的一个可能原因是线路上发生了短路故障,导致保护装置误判为差动保护动作条件满足。

这可能是由于线路绝缘子串发生漏电、绝缘子串破损、线路与地面接触等原因导致的,也可能是由于树枝、鸟类或其他外物接触导线引起的。

此时,保护装置需要进行调整,使其在发生短路故障时能够正确地识别并进行差动保护动作。

2.电压异常:线路上电压异常也可能导致主变差动保护误动作。

例如,线路过电压或欠电压导致的保护装置错误地触发差动保护。

此时,需要对保护装置进行参数调整,使其更加适应线路电压的变动。

二、保护装置问题:1.参数设置错误:保护装置的参数设置错误也可能导致主变差动保护误动作。

例如,设定了错误的差动比率,使得保护装置误判为差动保护动作条件满足。

此时,需要对保护装置的参数进行调整,确保其正确反映线路的实际情况。

2.信号传输问题:保护装置的信号传输问题也可能导致误动作。

例如,线路上存在信号传输不畅、信号传输延迟等问题,导致保护装置无法及时获得准确的电流差动量,并误判为差动保护动作条件满足。

此时,需要对信号传输系统进行检修与优化,确保保护装置能够准确读取差动信号,避免误动作。

三、设备问题:1.主变设备问题:主变设备自身存在问题也可能导致差动保护误动作。

例如,主变接地变压器出现了故障,导致电流分布不均,使得差动保护装置误判为差动动作条件满足。

此时,需要对主变设备进行检修与维护,确保其中的主变接地变压器正常运行。

2.测量设备问题:差动保护装置中的测量设备如电流互感器、电压互感器也可能存在问题,导致误动作。

例如,电流互感器的准确度降低、电压互感器的分压不正常等,在测量差动量时造成误差,使得保护装置误判为差动动作条件满足。

此时,需要对测量设备进行检修与校准,确保其准确反映电网实际情况。

综上所述,35kV线路跳闸引起主变差动保护误动作的原因可以从线路问题、保护装置问题、设备问题等多个方面进行分析。

110kV主变差动保护误动作原因分析

110kV主变差动保护误动作原因分析

1 . 2现 场调 查
首先 根 据变 压 器油 色谱 、直 流 电阻 及 绝 缘 电阻 的 测 试 结果 无 异常 ,以及 变 压 器 本 体 保 护 装 置 ( 如压 力释放 阀、
气体继电器及温 度控制 器等) 未有报警 、动作 等现象 ,基 本排除变压器本体 内部故障引起差动保护动作的可能 。
闸事 件 。每 次差 动保 护 跳 闸时 ,变 压 器 带 正 常 负 荷 运 行 ,
同时伴有雷电现象 ,避雷器动作计数器显示有变化 。变压 器发生差动保护跳闸期间 ,平均负荷在额定容量的 2 5 左
右 ,平 均 运行 电压在 l l 7 k V左 右 ,差 动保 护 整定 动 作 电 流 为1 . O 4 A。故 障发 生前 后气 体 继 电 器 、压 力 释 放 阀 、温 度 控 制 器等 变 压器 本体 保 护装 置 均 无 异 常 。鉴 于 差 动 保 护 动
作记 录( 见表 1 ) ,并 与一 期 同型 号 主 变 运 行情 况 进 行 比对
分析 ,进一步排 除了变压器本体故障引起差动保护动作 的
可 能 ,认 为 差 动保 护误 动 作 的可 能性 极 大 。
表1 S F Z 1 1 - 3 1 5 0 0 / 1 1 0 主变( # 2 】 投运故障记录情况表
作较频繁 ,出于安全运行考虑 ,需停 电彻查主变差动保护
动作 原 因 ,并在 故 障排 除后 才 能重 新投 运 。
纵联差动保护。因此,作为防止变压器 内部故障 的主保 护
之 一 的变 压 器差 动保 护 得 到 了广 泛 应 用 。然 而 ,在 实 际 运
行 中 ,差 动 保护 误 动作 事件 时 有 发 生 ,严 重 影 响 用 电单 位 正 常 用 电及 供 电系 统可 靠 运行 。

主变纵联差动保护误跳闸几种原因分析

主变纵联差动保护误跳闸几种原因分析

主变纵联差动保护误跳闸几种原因分析1.保护设置不合理:保护装置的参数设置不当是导致误跳闸的一个主要原因。

保护装置的参数设置需要根据主变的实际情况进行综合考虑,并结合其他保护装置的参数设置来确定。

如果参数设置过于保守,就容易出现误跳闸的情况。

2.保护装置故障:保护装置自身的故障也可能导致误跳闸。

保护装置由于长期运行或其他原因,可能会发生部件老化、元件损坏等情况,导致保护装置的判断出现错误,从而导致误跳闸。

3.电力系统的非正常工作状态:电力系统的非正常工作状态也可能导致差动保护的误跳闸。

例如,电力系统出现短路故障、电流突变等情况时,保护装置可能会错误地将其判断为故障,从而误跳闸。

4.外部干扰:外部干扰也是导致误跳闸的一个原因。

例如,雷击、电力设备的故障等都可能导致保护装置的误动作。

5.线路阻抗不平衡:主变所连线路的阻抗不平衡也可能导致差动保护的误跳闸。

当线路存在阻抗不平衡时,差动保护可能会误判为故障而进行动作。

针对以上几种原因,可以采取以下一些措施来减少主变纵联差动保护的误跳闸:1.合理设置保护参数:在设置差动保护的参数时,应根据主变的实际情况、主变与其他设备的配合关系等因素进行合理的参数设置,避免过于保守的设置。

2.定期检测保护装置:定期对差动保护装置进行检测和维护,及时发现和排除故障,确保保护装置的正常运行。

3.定期对电力系统进行检测和维护:定期对电力系统进行检测和维护,保持电力系统的正常工作状态,减少非正常工作状态下的误跳闸。

4.设备绝缘良好:确保主变及其连接线路的绝缘良好,避免外部干扰对差动保护的误动作。

5.优化线路设计:在设计线路时,应尽量避免阻抗的不平衡,减少线路阻抗不平衡对差动保护的影响。

变电站主变差动保护误动原因分析

变电站主变差动保护误动原因分析

变电站主变差动保护误动原因分析发布时间:2022-04-19T11:23:19.238Z 来源:《中国电力企业管理》2022年1月作者:张伟[导读] 变电站主要功能是电力的传输和向各个站点之间的传输,其中一个不可缺失的重要组成部分就是主变压器。

整个电网的安全非常重要,主变压器的安全运行关系到整个电网的安全,始终影响着电网的安全经济运行,展示出非常重要的部分。

变压器差动保护在正常运行时发生的误动作跳闸故障,通过分析故障录波图和装置内部程序等信息,找到了该差动保护误动作跳闸原因,提出了针对该保护装置的设计改进措施和反事故措施,使得该差动保护的运行状态得以改善,至今未再出现误动作。

邹平县汇盛新材料科技有限公司张伟山东省滨州市邹平市 256200摘要:变电站主要功能是电力的传输和向各个站点之间的传输,其中一个不可缺失的重要组成部分就是主变压器。

整个电网的安全非常重要,主变压器的安全运行关系到整个电网的安全,始终影响着电网的安全经济运行,展示出非常重要的部分。

变压器差动保护在正常运行时发生的误动作跳闸故障,通过分析故障录波图和装置内部程序等信息,找到了该差动保护误动作跳闸原因,提出了针对该保护装置的设计改进措施和反事故措施,使得该差动保护的运行状态得以改善,至今未再出现误动作。

关键词:变电站;主变差动;保护误动引言变压器差动保护作为变压器内部故障的主保护之一,其保护范围包括变压器本身、电流互感器与变压器的引出线等,变压器保护误动作跳闸会严重影响供电可靠性,造成停电面积增大。

研究表明大多保护误动作是由于不平衡电流、回路故障、绝缘不良、电磁干扰等造成的,近年来对于跳闸事故的研究多集中在继电保护及自动装置外部回路上,对装置本身元件及回路故障少有涉及。

本文以一起主变压器(简称“主变”)保护装置无故障跳闸事故为例,深入研究保护装置内部原理,通过分析本次故障情况找到变压器保护误动作原因,并提出相应的整改措施。

1差动保护基本原理差动保护是利用基尔霍夫电流定理简称KCL的工作原理,把被保护的电气设备看成一个广义的结点,在正常时流入被保护的电气设备电流和流出的电流之和相等,差动电流为零。

主变纵联差动保护误跳闸几种原因分析

主变纵联差动保护误跳闸几种原因分析

主变纵联差动保护误跳闸几种原因分析误跳闸是指在正常操作条件下,保护装置错误地将电力系统的一部分或全部切除电源。

主变纵联差动保护是一种常用的保护方式,用于保护电力系统的主变压器。

误跳闸的原因可能是多方面的。

以下是几种常见的主变纵联差动保护误跳闸的原因分析:1.外部干扰:当电力系统中存在外部干扰时,可能会导致差动保护误跳闸。

例如,周围环境中的闪电放电、强电磁场干扰等都可能引起保护装置的误动作。

这种情况下,应采取防雷措施或在保护装置周围设置屏蔽装置,以减小外部干扰对保护的影响。

2.信号误差:主变差动保护装置通过测量主变压器的高压侧和低压侧电流,进行差动计算并与设定值进行比较,从而判断系统是否存在故障。

然而,由于测量设备的精度限制、传输线路的质量等原因,测量的电流值可能存在误差。

当这些误差超过设定值时,差动保护可能会误动作。

因此,应定期校准测量设备,检查传输线路的质量并及时更换老化设备,以降低信号误差。

3.被保护设备故障:差动保护的作用是保护主变压器免受内部故障的损害。

然而,在主变压器内部发生故障时,例如主绕组短路、绝缘击穿等,电流分布会发生改变,导致差动保护误判为故障。

因此,在主变压器内部进行定期检查和维护,及时处理潜在的故障,可以减少误动作的概率。

4.设备参数变化:保护装置对电力系统进行保护时,需要设定一些参数,例如差动电流阈值等。

然而,由于主变压器的负载变化、温度变化等原因,电气参数可能会发生变化。

如果设定值与实际值不匹配,保护装置可能会误判为故障并跳闸。

因此,应定期检查和校准保护装置的参数,并根据实际情况进行调整。

5.人为操作错误:人为操作错误也可能导致差动保护误跳闸。

例如,误操作了与差动保护装置相关的设备,或者误操作了与主变压器相关的设备。

此外,对主变压器进行维护或检修时,可能会因为未按规定程序进行操作而引起保护装置的误动作。

因此,在操作保护装置前,应进行必要的培训和演练,并按照操作规程进行操作,以减少人为操作错误。

一起主变差动保护误动作原因分析

一起主变差动保护误动作原因分析

一起主变差动保护误动作原因分析对一起主变差动保护误动作情况展开讨论,从该主变差动保护的动作原理入手,根据现场保护动作行为及故障录波对此次误动的原因作了详细的分析,并针对其原因提出了预防及改进建议。

标签:主变差动保护;误动;分析1 故障前系统运行方式该站为外桥接线站,综自系统,2台35kV主变。

306#为1#主变进线开关,301#、101#为1#主变高低压侧开关。

304#为2#主变进线开关,302#、102#为2#主变高低压侧开关。

300#为进线桥开关,100#为低压母联开关。

故障前运行方式:304#开关、302#开关、102#开关、100#开关运行,即2#变通过低压侧母联100#开关带全部负荷运行。

306#开关合位,301#开关、101#开关热备用。

2 保护配置1#、2#主变均配置南自PST641主变差动保护。

该主变保护为成熟产品,目前在系统内已安全稳定运行多年。

3 保护原理分析3.1 差动速断元件当任一相差动电流大于差动速断整定值时,动作于总出口继电器,用于在变压器差动区发生严重故障情况下快速切除变压器。

差动速断定值应能躲过外部故障的最大不平衡电流和空投变压器时的励磁涌流,一般为6 ~12倍的额定电流。

总出口动作后输出 4 副接点分别为(X5∶1,X5∶2)(X5∶7,X5∶8)(X5∶9 5∶10)和(X5∶11,X5∶12)。

3.2 比率差动元件采用常规比率差动原理其动作方程如下:Id > Icd Ir Kcd(Ir- Ir0)(Ir Ir0)。

同时满足上述两个方程时,比率差动元件动作,其中Id 为差动电流,Ir 为制动电流,Kcd为比率制动系数,Icd为差动电流门槛定值,Ir0为拐点电流值,建议将元件中的拐点电流Ir0设定为1.0倍的高压侧额定电流,以保证匝间短路在制动电流小于额定电流,即Ir < Ie时没有制动作用,差动电流门槛判据不宜过小建议取Icd(0.4 ~0.8)Ie,比率制动系数的整定可按以下的公式进行:Kcd Kk (Ktx Fwc + U + Fph);其中Kk为可靠系数取1.3~ 1.5;Ktx为同型系数取1.0;Fwc为电流互感器的允许误差取0.1;U为变压器调压抽头引起的误差,取调压范围的一半;Fph为因电流互感器引起的电流不平衡产生的相对误差,取0.05;比率制动系数Kcd建议取值范围为0.3 ~0.7,对于双圈变。

主变压器差动保护动作的原因及处理

主变压器差动保护动作的原因及处理

主变压器差动保护动作的原因及处理一、变压器差动保护范围:变压器差动保护的保护范围,是变压器各侧的电流互感器之间的一次连接局部,主要反响以下故障:1、变压器引出线及内部绕组线圈的相间短路。

2、变压器绕组严重的匝间短路故障。

3、大电流接地系统中,线圈及引出线的接地故障。

4、变压器CT故障。

二、差动保护动作跳闸原因:1、主变压器及其套管引出线发生短路故障。

2、保护二次线发生故障。

3、电流互感器短路或开路。

4、主变压器内部故障。

5、保护装置误动三、主变压器差动保护动作跳闸处理的原那么有以下几点:1、检查主变压器外部套管及引线有无故障痕迹和异常现象。

2、如经过第1项检查,未发现异常,但曾有直流不稳定接地隐患或带直流接地运行,那么考虑是否有直流两点接地故障。

如果有,那么应及时消除短路点,然后对变压器重新送电。

差动保护和瓦斯保护共同组成变压器的主保护。

差动保护作为变压器内部以及套管引出线相间短路的保护以及中性点直接接地系统侧的单相接地短路保护,同时对变压器内部绕组的匝间短路也能反响。

瓦斯保护能反响变压器内部的绕组相间短路、中性点直接地系统侧的单相接地短路、绕组匝间短路、铁芯或其它部件过热或漏油等各种故障。

差动保护对变压器内部铁芯过热或因绕组接触不良造成的过热无法反响,且当绕组匝间短路时短路匝数很少时,也可能反响不出。

而瓦斯保护虽然能反响变压器油箱内部的各种故障,但对于套管引出线的故障无法反响,因此,通过瓦斯保护与差动保护共同组成变压器的主保护。

四、变压器差动保护动作检查工程:1、记录保护动作情况、打印故障录波报告。

2、检查变压器套管有无损伤、有无闪络放电痕迹变压器本体有无因内部故障引起的其它异常现象。

3、差动保护范围内所有一次设备瓷质局部是否完好,有无闪络放电痕迹变压器及各侧刀闸、避雷器、瓷瓶有无接地短路现象,有无异物落在设备上。

4、差动电流互感器本身有无异常,瓷质局部是否完整,有无闪络放电痕迹,回路有无断线接地。

造成主变差动保护误动作原因的探讨

造成主变差动保护误动作原因的探讨
A 作变 比、 极性、 伏安特性试验 , 防止此类事故发 生 保护 应在变 压器过 励磁时不误动 ; ( 3 ) 差动保 护范围应包括变 压器套 期对T 装置在现场 进行检修 、 安装调试 工作 时, 应对装 置作全面检 查 管及其引出线 。
2 主变压器差动保护误动作有以下几种原 因
2 . 1 c T 二次回路未短接造成开路运行
及各种性能测试等工作 , 避免插件接触不 良, 芯片损坏 , 接线错 误或电流端 子接 触不 良等情况。
. 5加强保护装置定值核算管理。 防止 保护误动 造成电流互感器二次 回路短接不好 的原因其中有: 施 工人 2 各 保护装置 定值 的整定可能会存在不同之处, 故在 整定时 员在短接过程 中, 短接不紧松动, 接 触不 良, 导致运行中因为负
ห้องสมุดไป่ตู้
2 . 2 电流 互感 器变 比错 误 电流互感 器在安装前要经过校验 , 以 保证T A  ̄L L 及特性 的
( 5 ~6 ) I e 。 但是在变 压器空载投入和外部故障切 除恢复时, 由
这将 造成变 压器的非正常停 运, 影响 电力系统 的发供 电, 甚 至 基准 , B 相应超前A 相1 2 0 。 , c 相应滞后A 相1 2 0 。 。 如果变压器任 因此对 新建或设备更 新改造 的发电厂和变 电站的变压器 差动 导致变压器差动保护误动作 。 电流互 感器 中性 线没有按照一点 保 护 误动原 因进行 分析, 并 提 出了防止变 压器 差动 误动 的对 接地 原则接 线导致误动作 。 差动保 护的二次 电流回路接地 时,
策。
包括各侧 电流互 感器的二次电流 回路, 必须通过一点可靠 接于 接地 网, 因此习惯性 我们把 差动组 的各侧c T 在保护屏处进行并

主变压器差动保护动作原因及处理

主变压器差动保护动作原因及处理

主变压器差动保护动作原因及处理1. 引言主变压器作为电力系统中的重要设备之一,承担着电流转换和电压变换的任务。

在主变压器的运行过程中,差动保护系统起着至关重要的作用。

差动保护是保护主变压器的一种常用方法。

然而,由于各种原因,差动保护系统有时会出现误动作的情况。

本文将分析主变压器差动保护系统误动作的原因,并提出相应的解决方案。

2. 主变压器差动保护动作原因主变压器差动保护动作的原因可以分为外部原因和内部原因两类。

2.1 外部原因外部原因是指与主变压器相邻的其他设备或系统产生的故障或异常情况,导致差动保护系统误动作。

2.1.1 相邻设备故障相邻电缆、开关设备等的故障可能导致主变压器差动保护系统误动作。

例如,一条相邻电缆的短路故障可能会引起差动保护系统误判为主变压器故障,从而导致误动作。

2.1.2 瞬时电压扰动电力系统中存在着各种电压扰动,如雷击、电弧接触等,这些瞬时电压扰动也可能引起差动保护系统的误动作。

2.2 内部原因内部原因是指主变压器本身存在的故障或异常情况,导致差动保护系统误动作。

2.2.1 主变压器绝缘损坏主变压器绝缘损坏是导致主变压器差动保护系统误动作的常见原因之一。

当主变压器的绝缘损坏后,会导致差动保护系统误判为主变压器内部发生故障,从而触发保护动作。

2.2.2 主变压器接线错误主变压器接线错误也是导致主变压器差动保护系统误动作的原因之一。

接线错误可能会导致差动保护系统无法正确判断主变压器的状态,从而误判为发生故障。

3. 主变压器差动保护动作处理方法针对主变压器差动保护系统误动作的问题,可以采取以下方法进行处理。

3.1 外部原因处理方法对于由于相邻设备故障引起的差动保护系统误动作,应及时排除相邻设备的故障,修复或更换故障设备。

此外,可以采用隔离装置或过电压保护装置等手段,在主变压器与相邻设备之间设置屏蔽,以避免相邻设备的故障干扰差动保护系统。

3.2 内部原因处理方法对于主变压器绝缘损坏引起的差动保护系统误动作,可以通过定期进行绝缘电阻测试和局部放电检测来监测绝缘状态。

35kV某变电站主变差动保护误动原因分析与处理措施

35kV某变电站主变差动保护误动原因分析与处理措施

35kV某变电站主变差动保护误动原因分析与处理措施摘要:随着继电保护技术的飞速发展,传统电磁式保护已基本退出了历史舞台,但还有部分35kV变电站未进行综自改造,仍使用电磁式保护。

在历年运行中该类型差动保护多次出现误动情况,降低了变电站供电可靠性,影响了区域用户的连续供电,对企业安全生产造成了一定的影响。

关键词:35kV变电站、差动保护、差动继电器、误动一、概述35kV某变电站于1998年12月建成投运,单台主变运行,容量为5000kVA,35kV采用单母接线,单电源进线;10kV采用单母线分段,出线共8条,主供负荷为煤矿用电。

主变高压侧为DW17-35型多油断路器,保护TA型号为LRD-35,变比为150/5,低压侧采用ZN28A-10 型真空断路器,保护TA型号为LZZJ9-10Q,变比600/5。

35kV主变差动保护采用DCD-2G型差动继电器,高压侧过流保护采用DL-31型电流继电器;10kV线路保护采用珠海万利达公司生产的LPR-30C集成式保护装置,由于该变电站处于煤矿采空区,已出现明显地质沉降,电网规划将进行负荷转移后退出运行。

二、差动保护动作原因分析及处理措施(一)第一阶段差动保护误动原因分析及处理情况变电站投运初期,35kV1号主变在高峰负荷时差动保护动作,通过对35kV1号主变进行外观检查、高压试验,高压试验合格,主变无异常情况。

经现场分析,由于采用电磁式保护,未配置故障录波装置,无保护动作记录相关信息,通过高压试验结果,判断为主变差动保护误动作。

运行不久,35kV1号主变差动保护再次动作,同时伴随有10kV线路故障,对35kV1号主变进行外观检查、高压试验,高压试验合格,主变无异常情况。

经现场对二次回路进行检查,发现35kV侧TA极性接反,当变压器正常运行时,流入差动回路的电流变成和电流,即I=I1+I2,在该情况下,差动继电器的动作电流为12A,流入差动回路的电流达到动作值,在变压器达到额定容量时,差动回路电流计算如下:;;该值小于差动继电器的动作电流,在有线路发生故障时,差动回路的电流达到动作值,从而造成35kV1号主变差动保护误动作。

主变差动保护误跳闸事件分析

主变差动保护误跳闸事件分析

主变差动保护误跳闸事件分析摘要:近年来,随着国家对可再生能源政策的支持,生物质发电企业数量不断增加,赶工期、赶进度给生物质发电企业安全运行带来不少隐患及压力。

特别是基建现场存在着电流互感器二次组别接线错误,运行设备难以把控,安全风险较大,事故处理难等一系列新情况,任一基建环节的疏忽都可能构成发电企业的重大安全隐患,甚至引发电网事故。

关键词:主变差动保护;误跳闸下面通过对一起主变差动保护误跳闸事件进行分析,找出误动作的原因,提出解决措施,为继电保护专业提供借鉴。

1 设备概况某生物质发电企业35 k V升压变1台,发电机出口直接连接,10 k V厂用电源取自发电机出口。

1号主变保护装置型号为许继电气WBH821/R1,版本号V2.75,比率制动式差动保护是变压器的主保护,能反映变压器内部相间短路故障、高压侧单相接地短路及匝间层间短路故障,同时采用二次谐波制动原理,用以躲过变压器空投时励磁涌流造成的保护误动。

2 故障简介2021-09-12T14:00左右,生物质发电厂遇到狂风暴雨恶劣天气,造成了发电厂35KV线路相间过流Ⅱ段动作跳闸、主变比率差动C相保护动作,发电机出口开关、10KV厂用I段分支开关跳闸。

3 现场检查对电气主系统进行检查,对主控室后台机所显示数据进行查看,35 k V线路动作记录显示:相间过电流Ⅱ段跳闸,Ia=23 A,Ic=25A(过流Ⅱ段定值:18.2A,0.2 s),保护动作正确。

检查主变保护屏差动保护装置,报告记录显示:比率差动C相动作,其中高压侧电流:Iah=10.64 A,Ibh=15.91 A,Ich=8.91 A;低压侧电流:Ial=16.41A,Ibl=15.07 A,Icl=2.02 A。

相差动启动电流、制动电流:Iopa=10.3A,Irea=29.96 A;Iopb=8.39 A,Ireb=27.86 A;Iopc=2.14 A,Irec=3.16 A。

主变差动保护定值:最小动作电流2.06 A,最小制动电流3.3 A,比率制动系数K为0.5,差动平衡系数2.076。

一起主变差动保护误动原因分析及防范措施

一起主变差动保护误动原因分析及防范措施

一起主变差动保护误动原因分析及防范措施摘要:本文结合一起主变压器差动保护误动的现象及现场检查情况,分析了保护误动作的原因及后续需要注意的事项和需采取的防范措施,可为其它电厂安全措施的实施处理提供借鉴与参考。

关键词:主变压器;差动保护;安全措施1.事故前情况某水电站共5台机组,事故前2、5号机并网运行,3、4号机停机备用,1号机检修,全厂有功394.9MW,全厂无功22.7Mvar,其中2号机组带负荷197MW;500kV第三串、第四串合环运行,500kV 5713、5721断路器运行,5711、5712、5722、5723停运;500kV #1母线、#2母线运行,500kV甲线检修、乙线运行;220kV母线运行,220kV双回线运行。

2.事件经过2016年1月7日09:30,维护人员按要求开展5722断路器间隔内CT:7LH、8LH、9LH的特性试验。

其中有一项实验措施为在5722断路器现地控制柜内将CT回路端子三相短接(靠保护装置侧)并划开,在完成7LH、8LH相关试验后,10:27维护人员执行9LH(对应接入5721短引线保护Ⅰ及2号主变压器保护A柜)特性试验措施。

实验开展过程中报“2号主变保护A套总告警”,运行人员会同维护人员现地检查发现主变保护A柜“主变高压侧CT断线”指示灯告警,在向值班负责人汇报告警现象后,10:39按下2号主变保护A柜复归按钮,复归“主变高压侧CT断线”告警信号。

2号主变保护A柜A相、B相、C相差动保护动作,2号主变保护B柜无动作信息、2号发电机保护A柜、B柜出口断路器失灵跳闸指示灯亮。

事故发生后于15:13将500kV 2号主变5721断路器由热备用转为冷备用,退出500kV 2号主变5721断路器失灵保护,16:10退出500kV 2号主变保护、2号发电机保护。

3.现场检查情况事故发生后,立即停止了相关工作,维护人员现场检查了2号主变压器、2号发电机未发现异常,随后对2号主变三相取油样进行色谱分析,试验报告数据合格,与最近一次试验数据对比无明显异常。

35kV主变压器投运差动保护动作原因

35kV主变压器投运差动保护动作原因

35kV主变压器投运差动保护动作原因摘要:在电路系统当中,电气设备具有流入节点的电流总和为零这一特点,而由于电气设备作为系统中的重要节点,能够实现流入节点和流出节点的电流为等值,因此可以通过设置整定值的方式进行故障时的断路跳开预设,使电气设备得到安全保护。

这种保护措施被称为差动保护。

但是在实际的应用过程中,由于电气设备所处的电路环境不同,受到环境变化影响,同样会出现差动保护动作。

因此为了规避风险,需要对其原因进行判断。

关键词:主变压器;差动保护;保护动作;验收管理一、主变压器差动保护原理1.1差动保护现象电力企业拥有两台35kV主变压器,主体器材由新疆特变生产,差动保护设施由阿哈尔滨自动化公司生产。

开关柜与变压器连接过程中采取空投试验,并未发生异常现象,当整体安装结束之后,维护人员开展投运试验活动,期间反复出现差动保护现象,且检查并未发现其他异常。

复位电力系统故障报警器,反复投运,仍出现差动保护现象。

1.2差动保护动作原理本文研究一种接线方式,具体如图1所示。

A、B、C为变压器高压侧电流,a、b、c为低压侧电流。

当设备在正常运转状态下,高压侧IA值与IA与IB之间的差值相同,IC值与IC和IA之间的差值相同。

主变压器连接组别为Ydll,低压侧电流相位超前30°,回流平衡性会受到影响。

消除不平衡电流需要对整个线路进行补偿,改变接线值,确保回流的流入电流与流出电流值相同,向量之和为0,在设备正常运转期间,不会出现差动保护现象。

二、主变压器差动保护动作原因2.1不平衡电流影响投运35kV主变压器,理想变压器设备运行期间流入电流与流出电流之间处于平衡状态。

但主变压器经常会出现不平衡电流,造成变压器电流不平衡因素比较多,其中包括传变误差、励磁电流涌动、档位变动等。

档位变化引起的电流不平衡现象是指有计划对变压器进行有载调压,按照分接头位置变化调整接入电流,变压器CT始终稳定,变比发生改变,流入电流与流出电流之间出现差额,继而造成电流之间的不平衡。

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பைடு நூலகம்图4 变压器差动保护三相相序的正确接线
4 结束语
为防止二次接线或相序错误,提出以下几点建议。安 装设备前要认真、仔细核对设备的图纸资料,还应注意电 流互感器极性,否则出现故障排除将十分麻烦。排除故障 前要列出所有可能引发故障的原因,因为保护系统的故障 很可能是多个原因引起的,要全面、仔细地分析,逐个排 除可能的因素,缩小故障范围,最终排除故障。
统,差动保护的移相任务多由软件完成。因而,主变各侧 互感器二次侧可以全部接成星形。但是,当一次侧为逆相 序接入时,虽然通过调整A、C两相的二次接线,使高、 低压侧二次电流的相序为正相序,可是通过软件移相后, 二次侧的相电压相位非但不能补偿过来,反而滞后于一次 侧相电压60°。电流相位同样如此。当主变所带负荷不大 时,差流值不大。但是,随着负荷的增长,特别是负荷突 然增加时,差流值随着增大,有可能还未来得及发差流越 限信号,差动保护就已经发生了误动作。分析故障原因后 按照正确的接线方式进行了整改,变压器差动保护三相相 序正确接线图,如图4所示。
Ie = 8000/(1.732×35×40)×1.732 ≈ 5.7,Im = 5.7×0.4 ≈ 2.28,取2.2。
根据上述计算,确定该主变差动保护的整定值正确无 误。至此,由整定值错误引起差动误动的怀疑被排除。
RURAL ELECTRIFICATION
2011年第10期 总第293期
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安全生产 Safety
排除以上可能发生的原因,查出互感器二次侧同极性 端子接线错误是导致差动保护误动作的原因。分析如下, 在差动保护调试和带负荷运行后,通过调整二次接线可使 主变各侧互感器二次侧电流为正相序。但是,主变的联结 组别已经发生了变化。以35 kV电压等级主变为例,联结 组别正常情况下为Yd11,若主变高压侧接成逆相序,则 变为了Yd1。向量图如图3所示。
3.1 确认定值是否错误 如果是保护定值错误引起差动误动,应首先对定值重
新进行计算。 3.1.1 首先计算比率制动系数
K = K1(Ktx×fi +Δu +Δfph) 式中 K1为可靠系数取1.3~1.5;Ktx为电流互感器同型系 数,取1;fi为电流互感器允许的相对误差,取0.1;Δu 为变压器调压分接头引起的相对误差,取0.15;Δfph为平 衡不精确引起的相对误差,取0.05,则有:K = K1(Ktx×fi +Δu +Δfph) = 1.5(1×0.1 + 0.15 + 0.05) = 0.45,取0.5。 3.1.2 差动整定值
而传统的功率表做三角图,是根据已知的电压向量上 的投影来判断被测电流的方向和大小是否正确,在测量电流 IA按规定极性要接入功率表电流端子,在将电压Uab、Ubc、 Uac接入电压端子,再读数,通过比例画出六角图。而双钳 相位伏安测试仪结构轻巧,使用方便,精度高,耐压更强, 查找问题更加方便。在排除类似故障时,能大大缩短时间。
(责任编辑:刘艳玲)
RURAL ELECTRIFICATION
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3.2 确认差动继电器是否故障 由于对主变差动保护装置缺乏运行经验,为检测方
便,用备件替换下了原差动保护装置。检测的过程是这样 的:首先对保护装置进行外观检查,确认设备没有表面缺 陷;其次检查直流回路,校验交流回路。检测结果是各电 路中主要工作点的电压与厂家的参数一致。排除了差动保 护装置内部接线错误或故障的可能。 3.3 确认主变本身原来是否存在问题
Safety 安全生产
主变差动保护误动作原因浅析
柯 伟,李 军,夏敏娟,田大毛 (瑞昌市供电有限责任公司,江西 瑞昌 332200)
江西省瑞昌市供电有限责任公司南林35 kV变电站总 容量13000 kVA,因近期负荷增长迅速,遂对#2主变进行 扩容改造。本站采用PAS29000型变电站成套保护装置。
对两台主变的参数进行测试并与出厂报告值比较,检 测数据与变压器出厂试验数据基本相同。排除主变本身原 来存在问题的可能。 3.4 查验电流互感器本体,校验极性是否错误
根据微机综合保护技术资料,检查变压器两侧电流互 感器与综合保护电流端子的连接线,发现实际接线有误。 厂家在把变压器高压侧电流互感器和低压侧电流互感器的 电流信号与综保连接时位置接反了。但调整接线后差动保 护依然误动。 3.5 检查二次接线或相序错误
在检修时,检修人员必须配备相应的仪器。此次使用 的双钳相位伏安测试仪,就是采用钳形电流互感器转换方 式输入被测电流的,它是专为继电保护、计量等二次回路 现场测量电压、电流及相位而设计的一款手持式双通道输 入测量仪器。可在被测电路不开路的情况下直接测量交流 电压和交流电流,还可测量两相电压间、两相电流间和电 压电流间的相位。此外,还可用它间接测电路的功率因数 和功率,可以判别三相相序。
图3 主变高压侧正序、负序向量图 由图3正序电压向量图可以看出,二次侧的相电压 超前于一次侧相电压30°(以逆时针方向作正方向)。同 样,由负序电压向量图可以看出,二次侧相电压滞后于一 次侧相电压30°,对于电流也有类似的情况。在差动保护 接线中,为了消除因主变连接组别造成的不平衡电流,通 常采取相位补偿法进行Y/D转换,即将变压器星形侧的电 流互感器二次侧接成三角形,而将变压器三角形侧的电流 互感器二次侧接成星形,从而把互感器二次电流的相位校 正过来。目前,大多数变电站都采用微机综合自动化系
图2 差动保护原理图 · 主变本身原来存在问题; · 电流互感器故障或极性错误; · 二次接线或相序错误; · 故障处理步骤。
2 故障分析
3 故障处理
差动保护是变压器的主保护,是按循环电流原理设计 的。如图1所示。
图1 差动继电器比率制动特性 正常运行及外部故障时,差动回路上的电流为零。实 际上由于两侧电流互感器的特性不可能完全一致等原因, 在正常运行和外部短路时,差动回路中仍有较小的不平衡 电流Iumb流过,不平衡电流应尽量小,以确保继电器不发生 误动。 当变压器内部发生相间短路故障时,在差动回路中由 于I2改变了方向或等于零(无电源侧),这时流过继电器 的电流为I1与I2之和,即:Ik = I1+I2 = Iumb 能使继电器可靠 动作 ,如图2所示。 根据上述现象分析,本站主变差动保护误动的原因很 可能是由以下某种原因引起的: · 定值错误; · 差动继电器故障;
1 情况介绍
南林35 kV变电站#2主变进行带负荷冲击投运时曾发 生如下现象:当合上10 kV最后一条出线时,差动保护动 作。经检查,主变压器本身无故障,引出线及各相关一次 设备亦全部正常,判断为差动保护误动作。这一情况使变 电站不能按期投入运行。#2主变参数如下:变压器型号为 Sz11-8000/35;有载调压为35±3×2.5%;变压器接线方 式为Yd11;变压器容量为8000 kVA;电压比为35/10.5 kV。 负荷较高的10 kV线路故障时会引起主变差动保护动作。主 变运行正常时,负荷超过主变额定容量50%时差动保护动 作。
差动门坎定值Im的整定应躲过变压器最大负荷情况 下的不平衡电流,一般按变压器高压侧二次额定电流的 0.3~0.5倍整定,即:
Ie= Se/(31/2Uh×Kh)×Khjx 式中 Se为主变容量,8000 kVA;Uh为高压侧额定电压, 35 kV;Kh为高压侧互感器变比,200/5;Khjx为高压侧互感 器接线系数,取31/2。
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