备自投试验报告

合集下载

现场备自投实验调试心得李明阳

现场备自投实验调试心得李明阳

进线备自投实验失败心得
项目现场:大连香洲田园城项目
主要设备:两台PMC-651F和1台PMC-6830L
现场问题描述:现场两条进线1#和2#,PMC-6830L进线自投逻辑已正确输入到装置中,实验过程中,1#进线无压无流条件满足后,备自投跳开1#进线,达到合闸时间后备自投合2#进线,可以实现,但当2#进线满足无压无流条件后,备自投跳开2#进线后,1#进线合闸不成功。

问题解决过程:检查发现1#进线保护灯亮,事件是外保护动作,可以复归,分析可能是导致合闸不成功的原因,重新做试验发现只要2#进线合闸,1#进线保护装置保护灯点亮,并报出外保护动作事件,不可以复归,只有2#进线断路器分闸后,才可复归,检查PMC-6830L事件,查看到存在合1#进线命令,也听到断路器动作声音,但是没合上闸,说明备自投逻辑没问题,问题出在外保护动作信号上。

由于出现了2#进线可以成功自投合闸,说明两条进线的接线不一致;经过查看联跳入口处的原理图纸,然后检查两条进线的接线,发现1#进线断路器的的合闸的信号没有接到2#进线的保护联跳入口处,处于悬空状态,而2#进线断路器的合闸信号接到了1#进线保护的联跳入口处;从原理上讲在2#进线跳开后,4S 合闸时间时间已足够1#进线保护的联跳继电器复归,解除跳闸信号;另外在断路器分闸的情况下,是不需要保护动作的,这是不合理的现象;
为了现场能顺利送电,备自投功能的实现,建议把对侧合闸联锁信号由原来的联跳入口改接到跳闸入口,重新做实验备自投功能可以正常实现;
该问题既有图纸设计问题又有装置本身的继电器问题,首先两条进线的联锁信号不应该接到对侧的联跳入口处,会导致在本侧分闸时,对侧合闸后,本侧会出现保护动作信号;其次在对侧进线跳开后,本侧的联跳继电器没有复归。

0.4kV备自投试验报告

0.4kV备自投试验报告

公用0.4kV 备自投试验报告一.概述张河湾公用0.4k 备用电源自投装置(以下简称装置),型号:VWDD-1Z 。

主要用于进线开关相互自投以及进线开关与母联开关之间自投,用于0.4kV 供配电系统,直流电源操作。

装置设立六个独立的操作回路分别对应于:1QF 、2QF 、3QF 、4QF 、5QF 、6QF 。

装置电源交直流通用,信号电压直接取400V 一次电压。

1.1一次系统接线如下图: I 1DL1I 1*2DL PT I 22I 2*3DL1#进线2#进线PT 1PT 1MPT 2M I段母线II段母线1.2系统运行方式: ■ 1#进线带两段母线,1DL 、3DL 在合位,2DL 在分位,称运行方式1。

■ 2#进线带两段母线,2DL 、3DL 在合位,1DL 在分位,称运行方式2。

■ 两段母线分列运行,1DL 、2DL 在合位,3DL 在分位,称运行方式3和4。

一、 自投原理2.1 自投方式1▲1#进线设为主进线,2#进线为备用进线系统运行在方式1,即1DL 、3DL 在合位,2DL 在分位。

当1#进线电源因故障或其他原因被断开后,2#进线作为备用电源自动投入,且只允许动作一次,称为自投方式1。

系统方式1运行时,若1DL因保护动作跳闸或开关偷跳,装置重合1DL且仅重合一次,实现重合闸功能。

在2DL自投后正常运行中,若1#进线电压恢复正常后,装置将自动恢复到1#进线带母线运行,实现自恢复功能。

启动(充电)条件:■I母线、II母线均三相有压,UX2有压■1DL、3DL在合位,2DL在分位,经延时装置启动。

闭锁(放电)条件:■UX2无压■2DL合位■手跳1DL■其他外部闭锁信号动作过程:■2DL自投装置启动(充电)完成后,若检测到I母线、II母线均无压,UX1无压,I1无流,则延时t2,跳开1DL,装置确认1DL跳开,UX1无压,UX2有压,I母线、II母线均无压,则合2DL。

■1DL重合装置启动(充电)完成后,若检测到I母线、II母线均无压,UX1有压,1DL在分位,并且整定控制字SW3设为允许后,重合1DL且仅重合一次。

10kV备自投调试报告

10kV备自投调试报告
10kV精细化工开关站
备自投装置试验报告
主管:
审核:
检验:
湖南鸿源电力建设有限公司
2016年ห้องสมุดไป่ตู้2月
10kV备自投试验报告
安装地点:精细化工开关站间隔名称:公用测控屏
一、刻度调试
条件:加相电压 100V,加进线电流5A
装置型号
ISA-358G
制造厂家
长园深瑞继保自动化有限公司
刻度试验
1#进线柜(661开关)
调试人员: 调试日期:2016年12月26日
小于整定值95%,有压不动作
大于整定值105%,无压不动作
小于整定值95%,其他条件满足是,自投能启动
自投跳进线开关时间
8529毫秒/8531毫秒
661开关手跳、保护跳闸闭锁自投
闭锁备自投动作。
662开关手跳、保护跳闸闭锁自投
闭锁备自投动作。
661、662开关有流闭锁自投
闭锁备自投动作
661开关TV断线闭锁自投
闭锁备自投动作,发I母TV断线告警信号。
662开关TV断线闭锁自投
闭锁备自投动作,发II母TV断线告警信号。
闭锁备自投压板投入
闭锁备自投动作。
检查结果
合 格
三、自投逻辑功能试验
序 号
自投1
自投2
自投条件
I段母线电压失压、II段母线电压有压、#1进线无流
II段母线电压失压、I段母线电压有压、#2进线无流
2#进线柜(662开关)
Uab1
Ubc1
IL1
Uab2
Ubc2
IL2
10.02kV
10.01kV
4.991A
10.01kV
10.03kV

备自投保护校验记录

备自投保护校验记录
PCS-9651D 型备用电源自投装置试验报告
寇店变 10kV 送出 工程 一、铭牌及厂家 安装单元 装置型号 装置额定参数 仪表名称 试验人员 张冬云、卫晋妙 二、装置采样值校验 (1)电压检查 刻度检查 相别 AB 相 30V 30.03 60V 60.27 结果 合格 (2)电流检查 输入量 A 相(5A) B 相(5A) C 相(5A) 三、保护定值校验 (1)过流保护 保护种类 整定值 /时间 PCS9651D 10kV 备自投保护柜 10kV 电容测控柜 制造厂家 Un = 57.735 V、In = 5.00 A 继电保护校验仪 试验日期 2018.6.9 南瑞继保
零序过流 I 段 5A/1s 不动 动作 四、自投逻辑功能试验 序号 自投 3 自投条件 1 段母线失压、2 段母线有压 动作前开关状态 1、2 母合位、分段开关分位 动作情况 自投动作 检查结果 合格
自投 4 1 段母线有压、 2 段母线失压 1、2 母合位、分段开关分位 自投相 30.04 60.23 合格
AB 相 30.01 60.18 合格 CT 位置 进线 2 5.02 5.02 5.01
2PT BC 相 30.03 60.23 合格
CA 相 30.03 60.21 合格
进线 1 4.99 5.01 5.01
母联 5.03 4.99 5.01
0.95 倍 定值 不动 不动 0.95 倍 定值
1.05 倍 定值 动作 动作 1.05 倍 定值
1.2 倍定值 下动作时间 21 ms 504ms 1.2 倍定值 下动作时间 1005ms
跳闸灯、软 报文显示 正确 正确 跳闸灯、软 报文显示 正确
过流Ⅰ段 5A/0s 过流Ⅱ段 4A/0.5s (2)零序保护 保护种类 整定值 /时间

备自投原理与试验(论文正文)

备自投原理与试验(论文正文)

目录前言 (1)1 备自投装置的基本原理和概念 (1)2 备自投常用的自投方式 (1)3变电站常用的备自投方式 (3)4 备自投的动作过程 (3)4.1 高压进线暗备用高压分段开关备自投方式 (4)4.2变压器暗备用低压分段备自投方式 (5)5 备自投动作遵循的基本原则 (7)6 备自投的基本运行原则 (7)7 备自投装置的试验方法和方案 (7)7.1安全措施 (7)7.2 试验方法及具体步骤: (8)8 结束语 (9)参考文献 (10)前言随着经济的快速发展,用户对负荷不间断供电的要求也不断提高。

为了实现不间断供电的可靠性,缩短故障停电时间,减少经济损失。

在二次系统中装设备用电源自动投入装置,成为一种趋势。

为了保证备用电源自动投入装置的正常工作,充分了解微机备自投装置的使用方法和做好设备正常运行前的检测与调试,就变得尤为重要。

1 备自投装置的基本原理和概念(1)备自投装置全称备用电源自动投入装置,是当工作电源因故障跳闸后,自动迅速地将备用电源投入的一种自动装置。

装置采用交流不间断采样方式采集到信号后实时进行傅立叶法计算,能精确判断电源状态,并实施延时切换电源。

备自投具有在线运行状态监视功能,可观察各输入电气量、开关量、定值等信息,其有可靠的软硬件看门狗功能和事件记录功能,产品在不同的电压等级如110kV、35kV、10kV系统的供配电回路中使用时需要设定不同的电气参数。

在选择备自投功能时则一定不可以投入低电压保护,以免冲突引起拒动或误动。

由于在现代电力系统中广泛使用了微机线路备自投保护装置,使得不间断供电的需求有了更加可靠的保证,在电力自动化的进程中发挥了不小的作用。

(2)工作电源:用于正常运行时给负荷或母线供电的电源。

(3)备用电源:投入后给失电的负荷或母线恢复供电的电源。

2 备自投常用的自投方式(1)变压器备自投方式:两台变压器一台工作、一台备用,当工作变压器故障跳闸,母线失去电压时,备自投动作将备用变压器自动投入如图①所示:(2)母联(分段)备自投方式:两段母线正常时均投入,分段断路器断开,两段母线互为备投;当其中一段母线因电源进线故障跳闸造成母线失去电压是,备自投动作将分段断路器自动投入。

专业技术报告(备自投)

专业技术报告(备自投)

专业技术报告工作单位:姓名:备自投装置是提高电网供电可靠性的重要措施之一,目前110kV变电站中备自投一般配置原则如下:1、凡具备2路及以上系统供电电源的110kV变电站均应在110kV侧配置进线及分段备用电源自投装置。

2、有2台及以上主变的变电站,均应在10kV侧配置备自投。

一、10kV备自投过负荷闭锁功能的应用分析随着电力系统的负荷日益增长,在负荷高峰时候,当其中一台主变失压时,10kV分段备自投动作将失压主变负荷投至运行主变,导致运行主变严重过负荷,缩短变压器寿命,甚至导致运行主变过流保护动作,从而扩大停电范围。

为避免发生这种情况,目前投入的10kV备自投中要求具备过负荷闭锁功能。

1、备自投过负荷闭锁功能描述以往防止备自投动作后造成主变过负荷的措施主要有两种:1)由调度员判断系统的负荷情况,下令给变电站值班员进行备自投的投退。

由于部分变电站负荷波动大,会对备自投进行频繁的投退,增加值班员工作量,另外从调度员下令投退备自投到值班员执行,需要一定时间,因而存在一段时间变电站负荷高峰时备自投未退出的情况。

2)备自投过负荷联切功能,在备自投动作后经一定延时切除部分负荷,一般最多可以实现三轮联切,但切除的部分负荷线路一般在变电站投产前已经确定,而随着变电站运行后线路负荷的变动,会造成切除负荷不足或者过切除负荷的现象。

为有效防止备自投动作后造成过主变过负荷,需要备自投装置本身自动对负荷进行判断,根据负荷情况对备自投闭锁或开放。

主要思路是:装置取两台主变的负荷电流之和,分别同主变允许的最大负荷电流进行比较,如果负荷之电流和大于允许的最大负荷电流,则经延时闭锁备自投,即在装置中增设“检合流闭锁”功能。

防止在负荷高峰情况下,发生备自投动作后造成变压器的过载运行,避免进一步引发系统事故。

以两台两圈变的110kV变电站典型接线为例,如图1。

具体逻辑可表示为:IL1+IL2>LZ。

IL1、IL2 为备自投装置主变无电流判别的电流采集值,LZ是主变过负荷电流定值(由保护整定人员整定)。

备自投调试报告

备自投调试报告
工程名称:xxxx变电站试验日期:xxxx年xx月xx日
110kV备自投保护屏:
1.铭牌:
型 号
PCS9651
额定值
100V/1A
直流工作电源
220
制 造 厂
南瑞继保
2.校验码检查:
版本
程序生成时间
程序校验码
二次开发单
3.通道有效值检查:
通道
IL1
IL2
IL
0.2In
0.5In
1.0In
2.0 In
5.0 In
通道
1
5
30
50
70
120
4.备自投保护试验:
1)整定值校验
整定值校验
整定单项目
无压定值
有压定值
低电流
延时跳闸
延时合闸
装置对应值
实测
2)自投方式1充放电条件:
充电条件
放电条件
1.Ⅰ母,Ⅱ母均符合有压条件
1.2DL在合位;
2.1DL,3DL在合位且处于合后状态,2DL在分位;
2.检UX2投入时UX2无压;
4.无闭锁开入,无放电条件,经允电延时后充电完毕。
4.1DL,2DL或3DL的TWJ开入异常;或2DL拒跳
====
5.有外部闭锁信号开入;或投入闭锁自投压板
2) 进线自投2模拟试验:
整定值
Uyy=70V,Uwy=30V,Iwl=0.2ATtb1=2s T1hby=0.2s
动作前状态
Ⅰ母有压;Ⅱ母有压;1DL跳位=1;
2DL跳位=0,2DL合后=1;3DL跳位=0,3DL合后=1,且已充好电。
动作时状态
Ⅰ母无压、#1进线无流;Ⅱ母无压;#2进线无流;UX1有压;

常规变电站验收-备自投

常规变电站验收-备自投
连接片应开口向上,相邻间距足够,保证在操作时不会触碰到
相邻连接片或继电器外壳,穿过保护柜(屏)的连接片导杆必须有绝缘套,屏后必须用弹簧垫圈紧固,跳闸线圈侧应接在出口压板上端.
6
打印机
进入保护装置打印菜单,检查、试验打印功能是否正常。
I.3交直流电源
序号
检查内容
验收标准
结论
备注
1
交直流空气开关(熔断器)的配置原则
屏柜附件安装正确(门开合正常、照明、加热设备安装正常、屏顶小母线安装正确,标注清晰)
2
二次电缆检查
电缆型号和规格必须满足设计和反措的要求
电缆及通信联网线标牌齐全正确、字迹清晰,不易褪色,须有电缆牌须有编号、芯数、截面及起点和终点命名
所有电缆必须标明起点和终点等信息
所有电缆应采用屏蔽电缆,开关场至保护室的电缆应采用铠装
2
备自投合闸
3
闭锁开入检查
与相关保护配合(差动保护、高后备保护、低后备
保护、本体保护)闭锁功能正常
4
充电监测
装置充电逻辑正确,充放电状态实现远方监控
I.7备自投与保护配合逻辑
开关名称
出口
硬压板
保护名称
结论
备注
差动保护
高后备保护
低后备保护
非电量保护
高压侧备自投


低压侧备自投


I.8保护信息
序号
检查内容
220kV变电站备自投首检式验收报告
I.1铭牌数据
装置型号、保护密码
装置直流电源电压
额定交流电压输入
额定交流电流输入
出厂日期
生产厂家
整定单编号
软件版本号
I.2安装工艺

10kV备自投试验报告,国电南瑞

10kV备自投试验报告,国电南瑞
动作时状态
Ⅰ母电压、电源 1电压、小于无压定值;电源 1进线无流;ⅠI母电压、电源 2 有压大于有压定值。
动作情况
经跳闸延时 TU1 发跳断路器 1DL 命令和联切跳闸命令。确认断路器 1DL、Ⅰ母联 切(检Ⅰ母联切跳位参数投入)跳开后,经合闸延时 TU5 发合断路器 3DL 的命令。
9)分段(内桥)备自投方式4充放电条件;
动作情况
经跳闸延时 TU2 发跳断路器 2DL 命令和联切跳闸命令。确认断路器 2DL 跳开后, 经合闸延时 TU4 发合断路器 1DL 命令。
7)分段(内桥)备自投方式3充放电条件;
备自投方式 3的充电条件
备自投方式 3的放电条件
1、两段母线电压大于有压定值;
1、两段母线电压均低于有压定值,持续时间大于放电时间 15S;
2)闭锁调试;
1001间隔、开关手动跳闸闭锁自投
闭锁备自投动作。
1002间隔、开关手动跳闸闭锁自投
闭锁备自投动作。
1012间隔、开关手动跳闸闭锁自投
闭锁备自投动作。
1001间隔、1002间隔、开关有流闭锁自投
闭锁备自投动作。
闭锁备自投压板投入
闭锁备自投动作。
3)进线备自投方式1充放电条件;
备自投方式 1 的充电条件
5.07
4.95
4.97
通道
Uab11
Ubc11
Uca11
Uab21
Ubc21
Uca21
UL11
UL21
0.35Un
35.41
ห้องสมุดไป่ตู้34.65
35.39
33.94
34.83
35.22
35.71
35.64
0.70Un

备自投装置调试报告

备自投装置调试报告

备自投装置调试报告.MFC2031-1型备自投装置调试报告装置型号安装位置外观状况试验日期检验项目:1、装置的外部检查。

检查回路是否符合装置设计要求,检查外部接线是否正确。

检查结论:正确2、通电检查送上直流电源,通电后装置开始进行自检,检查装置自检结果是否正确,检查装置显示是否正确。

检查结果:正确3备用开关自投试验3.1定值整定:按定值单整定U1%母线电压残压(0----60%),U2%母线失压整定值(10%---80%),U3%备用无压检定值(20%---100%),T1失压起动延时(20---5000ms)。

3.2充电条件检查:当以下条件满足时,约10秒后备自投自动进入就绪状态:1DL合,1ZKK合,2ZKK分,1PT电压正常,2PT电压正常。

检查结果:正确3.3动作过程检查:✓1DL跳闸,备自投起动,先联跳1ZKK,确认其跳开后,合2DL和2ZKK。

✓1ZKK跳闸,备自投起动,合2DL和2ZKK。

✓380V母线三相失压,电压低于整定值U2达整定延时时间T1后,备自投起动,先跳1ZKK,确认其跳开后再合2DL和2ZKK。

检查结果:正确3.4闭锁条件检查✓刚完成一次自投动作后。

信号:“备投动作”、“备投闭锁”。

✓1DL、1ZKK和2DL、2ZKK均合上或均打开时,备自投无法进行自投。

信号:“备投闭锁”、“开位异常”。

✓备用无压,即2PT电压低于整定值U3时,将不进行自投。

信号“备投闭锁”、“备用无压”。

该功能可根据需要进行投退。

✓备自投起动后,在发出跳1ZKK命令约0.6s后,若1ZKK辅助接点信号未返回,装置将认为1ZKK拒动,为防止备用电源投入故障而不再发合2ZKK和2DL的命令。

信号:“备投闭锁”、“开位异常”。

.MFC2031-1型380VⅠ段良好2010.8.17装置名称备用电源自投装置生产厂家阿城继电器厂环境温度27℃.试验负责人试验人员MFC2031-1型备自投装置调试报告装置型号安装位置外观状况试验日期检验项目:✓装置检测到1PT之1相或2相断线后,将自行闭锁自投。

备自投试验报告

备自投试验报告

工程名称:东城变电站更换备自投试验日期:2010年07月17日10kV线路备自投保护屏:
1.铭牌:
2.校验码检查:
3.逆变电源检查:
4.装置采样校验:
a、在保护屏端子排的母线电压输入端子加入三相电压,显示采样值与实际加入量相
等,并校验三相相序正确。

b、在保护屏端子排的各进线电流、电压输入端子分别加入A相电流、电压,显示采
样值应与实际加入量相等。

5.开入量检查:
6.开出接点检查:
7.进线备自投保护试验:1)整定值校验:
2)保护逻辑试验:
8.装置异常检查:
9.整组试验:1)保护跳闸:
2)其它检查:
10.二次回路绝缘检查:
11.使用仪器、仪表:
12.试验结果:合格
试验人员:试验负责人:。

kv备自投调试报告

kv备自投调试报告
kv备自投调试报告
10kV精细化工开关站
备自投装置试验报告
主管:
审核:
检验:
湖南鸿源电力建设有限公司
2016年12月
10kV备自投试验报告
安装地点:精细化工开关站间隔名称:公用测控屏
一、刻度调试
条件:加相电压100V,加进线电流5A
装置型号
ISA-358G
制造厂家
长园深瑞继保自动化有限公司
刻度试验
1#进线柜(661开关)
自投跳进线开关时间
8529毫秒/8531毫秒
661开关手跳、保护跳闸闭锁自投
闭锁备自投动作。
662开关手跳、保护跳闸闭锁自投
闭锁备自投动作。
661、662开关有流闭锁自投
闭锁备自投动作
661开关TV断线闭锁自投
闭锁备自投动作,发I母TV断线告警信号。
662开关TV断线闭锁自投
闭锁备自投动作,发II母TV断线告警信号。
2#进线柜(662开关)
Uab1
Ubc1
IL1
Uab2
Ubc2
IL2
检查结果
备注:
二、整定值、闭锁调试
整定值调试
有压值70V
无压值30V
无流值
大于整定值105%,有压动作
小于整定值95%,无压动作
大于整定值105%,可靠动作闭锁备自投
小于整定值95%,有压不动作
大于整定值105%,无压不动作
小于整定值95%,其他条件满足是,自投能启动
闭锁备自投压板投入
闭锁备自投动作。
检查结果
合格
三、自投逻辑功能试验
序号自Leabharlann 1自投2自投条件I段母线电压失压、II段母线电压有压、#1进线无流

分段备自投实验报告

分段备自投实验报告

一、实验目的1. 了解分段备自投装置的原理和功能;2. 掌握分段备自投装置的调试方法和操作步骤;3. 验证分段备自投装置在实际运行中的可靠性和稳定性。

二、实验仪器与设备1. 分段备自投装置;2. 电源设备;3. 测试仪器(如示波器、万用表等);4. 接线工具及辅助设备。

三、实验原理分段备自投装置是一种电力系统保护装置,主要用于110kV及以下电压等级的系统中。

其原理是在一段母线发生故障时,通过备自投装置自动将故障母线上的负荷转移到另一段正常母线上,从而保证电力系统的供电连续性和可靠性。

实验中,分段备自投装置通过检测母线电压和电流的变化,判断是否发生故障。

当检测到故障时,备自投装置立即动作,将故障母线上的负荷切换到正常母线上。

四、实验步骤1. 熟悉分段备自投装置的结构、原理和操作方法;2. 按照接线图连接实验装置,确保接线正确无误;3. 开启电源设备,对分段备自投装置进行供电;4. 使用测试仪器检测分段备自投装置的输入信号,观察其是否正常;5. 模拟母线故障,观察分段备自投装置的动作情况,验证其能否将负荷自动切换到正常母线上;6. 对分段备自投装置进行调试,调整延时时间、动作电压等参数,确保其在实际运行中的可靠性和稳定性;7. 记录实验数据,分析实验结果。

五、实验结果与分析1. 实验过程中,分段备自投装置能够正常检测母线电压和电流的变化,并在模拟故障时迅速动作,将负荷自动切换到正常母线上;2. 通过调整分段备自投装置的延时时间、动作电压等参数,可以满足实际运行中的需求;3. 实验结果表明,分段备自投装置在实际运行中具有较高的可靠性和稳定性。

六、实验结论1. 分段备自投装置能够有效提高电力系统的供电可靠性和连续性;2. 通过实验验证,分段备自投装置在实际运行中具有可靠的性能;3. 在实际应用中,应根据具体情况进行分段备自投装置的调试和配置,以确保其最佳性能。

七、实验反思与体会1. 实验过程中,对分段备自投装置的结构、原理和操作方法有了更深入的了解;2. 通过实验,掌握了分段备自投装置的调试方法和操作步骤;3. 实验过程中,学会了如何使用测试仪器检测分段备自投装置的性能,为今后在实际工作中提供了技术支持;4. 实验过程中,对电力系统的保护原理有了更深刻的认识,为今后从事电力系统相关工作打下了基础。

厂用电工作母线备自投试验方案

厂用电工作母线备自投试验方案

厂用电工作母线备自投试验方案一转眼,十年的方案写作经验累积下来,今天要写的这个方案可是个技术活儿。

咱们直接进入主题,关于“厂用电工作母线备自投试验方案”,咱们就按照实际操作流程,一点一点捋一捋。

咱们得明确试验的目的和意义。

简单来说,这个试验就是为了检验母线备自投装置在电力系统发生故障时,能否自动切换到备用电源,确保电力供应的连续性和稳定性。

这个试验可是至关重要,一旦母线出现问题,那整个工厂的电力系统都可能受到影响,所以这个试验必须做到位。

1.试验前期准备(1)试验人员及设备准备咱们先得组织一支专业的试验团队,包括电气工程师、技术人员、试验操作人员等。

人员到位后,要对试验人员进行安全教育和技术培训,确保每个人都知道试验的流程和注意事项。

设备方面,需要准备好试验所需的仪器、工具和备品备件,比如万用表、绝缘棒、试验电源等。

这些设备要提前检查,确保性能良好,避免试验过程中出现故障。

(2)试验现场布置试验现场要选择在电力系统的低压侧,避免对高压侧产生影响。

现场要布置试验线路,包括主电源线路、备用电源线路、母线连接线路等。

同时,要在试验现场设置安全警示标志,提醒人员注意安全。

2.试验流程及操作(1)试验启动试验开始前,先要对试验系统进行一次全面检查,确认所有设备正常运行。

然后,启动试验系统,让母线备自投装置处于待机状态。

(2)模拟故障模拟电力系统发生故障,比如断开主电源线路,使母线电压下降。

此时,母线备自投装置应该能够检测到故障,并在规定时间内自动切换到备用电源。

(3)检查切换效果在母线备自投装置切换到备用电源后,要对切换效果进行检查。

检查备用电源的电压和频率是否稳定,然后检查母线上的负载是否正常运行,确保电力供应没有受到影响。

(4)恢复试验系统检查完毕后,将试验系统恢复到初始状态,包括恢复主电源线路,关闭备用电源等。

此时,母线备自投装置应该自动切换回主电源。

3.试验结果分析及处理(1)试验数据分析试验过程中,要记录各种数据,包括故障发生时间、切换时间、备用电源电压和频率等。

备自投试验内容

备自投试验内容
高压变电所备自投试验
变电所 低电压定值 _ V _ S 备自投切换试验 步骤 备自投转换 开关位置 试验项目 试验内容 A段、B段进线开关在合 位,母联开关在分位 第一步 "投入"位置 切A段进线A相保险 确认 备自投 动作情况 确认 备自投系 统 A段~B段备自投 低电压继电器数量

切A段进线B相保险 切A段进线C相保险
"解除"位置 母联开关分闸 第四步

B段进线开关合闸 联系上级变电所A、B段 并列 手动合母联开关
第五步
"解除"位置 手动分A段进线开关 手动合A段进线开关 手动分B段进线开关 手动合B段进线开关

手动分母联开关 "投入"位置 把备自投转换开关切换 到"投入"位置
□Hale Waihona Puke A段进线开关不分 闸,母联不合闸 A段进线开关不分 闸,母联不合闸 A段进线开关分 闸,母联合闸
"解除"位置 母联开关分闸 第二步

A段进线开关合闸 A段、B段进线开关在合 位,母联开关在分位
第三步
"投入"位置 切B段进线A相保险

切B段进线B相保险 切B段进线C相保险
B段进线开关不分 闸,母联不合闸 B段进线开关不分 闸,母联不合闸 B段进线开关分 闸,母联合闸

南自GPSP641U 110KV备自投实验报告

南自GPSP641U 110KV备自投实验报告

110k V备自投保护装置调试报告2.一般性检查:2.1 外观检查:无磕碰、划伤、变形,各操作部件灵活,紧锁机构可靠,标志明显,印字清晰,外引线正确牢固无松动。

2.2 装置上电检查:合上装置电源,各指示灯显示正常,液晶显示正常。

打印功能检查:良好定值区切换检查:良好3. 绝缘耐压试验(用1000V兆欧表)3.1、交流回路对地绝缘电阻: 500MΩ;要求>100MΩ3. 2、直流回路对地绝缘电阻: 500MΩ;要求>100MΩ4.电压交流量采集精度试验:6.分段备自投功能试验:6.2备自投逻辑试验备自投方式1,分段开关备自投投入“备投总投”软压板,保护控制字KG1.0=1(即方式1投入)6.2.1充电试验:所有条件满足后开始充电1)1DL,2DL处于合位,3DL处于分位。

2)模拟正常运行情况,Ⅰ母、Ⅱ母加入正常三相正序电压,Ⅰ母、Ⅱ母的线电压均大于有压定值Udz2.充电过程中,充电灯将持续闪烁;经10S后充电过程完成,充电灯保持常亮,遥信“备投充电满”置合位。

6.2.2放电试验:任意一个条件满足后即放电1)3DL在合位,瞬时放电。

2)手跳1DL或2DL3)有外部闭锁信号。

4)Ⅰ母、Ⅱ母均无压,线电压小于无压定值Udz1,延时后放电。

6.2.3动作试验:备投逻辑动作试验必须在备投充电过程完成之后方可进行。

1)调整或降低Ⅰ母电压,使得Uab1、Ubc1、Uca1均小于失压定值Udz1,进线1电流I1小于无流定值Idz1, Ⅱ母有压,经T1延时后跳开1DL,确认1DL跳开后经延时T3合上3DL.2)调整或降低Ⅱ母电压,使得Uab2、Ubc2、Uca2均小于失压定值Udz1,进线2电流I2小于无流定值Idz2, Ⅰ母有压,经T2延时后跳开2DL,确认2DL跳开后经延时T3合上3DL.7.母联充电保护:8、保护出口及保护信号的检查:带开关模拟备投方式,出口正确,可靠动作,信号上传正确。

模拟母联充电保护带开关出口正确跳闸、信号正确。

水布垭电厂10kV厂用电系统备自投试验报告

水布垭电厂10kV厂用电系统备自投试验报告

水布垭电厂10kV厂用电系统备自投试验报告一、结论1、10kV备自投按照设计流程动作正常。

2、10kV 备自投流程动作等待时间设计为10秒,400V 备自投设计为20秒。

整个试验中,10kV动作时间均小于10秒,400V备自投未动作,试验结果正常。

3、1#机组开机至步五建压,1011开关来电显示正常。

根据试验方案现地手动断开1012开关,1011开关合闸,试验结果正常,但监控系统有“合开关1011失败,第一组备自投流程报警”和“厂用10kV第一组备自投启动成功”报文,开关动作结果与报文不一致,初步分析为1011开关合闸信号反馈时间大于备自投流程等待时间所致。

4、试验过程中监控系统出现报文丢失现象。

二、试验过程1、校验1012开关带10KV一大段备自投动作流程。

1.1、10kV系统Ⅰ、Ⅱ段备自投“系统电源优先”;1.2、10kVⅠ、Ⅱ段备自投均在投,400V 1P-7P备自投均在投;1.3、现地手动断开1012开关;1.4、1001开关合闸,供电正常;1.5、400V备自投未动作。

2、校验1001开关带10KV一大段备自投动作流程。

2.1、1001开关带10kV Ⅰ、Ⅱ段,备自投电源选择“自备电站电源优先”;2.2、柳树坪电站断开1001开关对侧柳07开关;2.3、1012开关合闸,供电正常;2.4、400V备自投未动作;2.5、柳树坪电站合上1001开关对侧柳07开关;2.6、选择10kV系统Ⅰ、Ⅱ段备自投“系统电源优先”;3、校验1001开关异常且1#机组停机态1012开关带10KV一大段备自投动作流程。

3.1、10kV系统Ⅰ、Ⅱ段备自投“系统电源优先”;3.2、主站将1001开关强制为检修态;3.3、现地手动断开1012开关;3.4、10302开关合闸,供电正常;3.5、400V备自投未动作;3.6、倒换厂用电至初始运行方式即1012开关带10kV Ⅰ、Ⅱ段,1013开关带10kV Ⅲ、Ⅳ段3.7、1001开关检修态复归。

备自投装置调试报告

备自投装置调试报告
检查结果:正确
3.4闭锁条件检查
刚完成一次自投动作后。信号:“备投动作”、“备投闭锁”。
1DL、1ZKK和2DL、2ZKK均合上或均打开时,备自投无法进行自投。信号:“备投闭锁”、“开位异常”。
备用无压,即2PT电压低于整定值U3时,将不进行自投。信号“备投闭锁”、“备用无压”。该功能可根据需要进行投退。
交流伏安表 JD2-97G203 0.2级
试验负责人
试验人员
MFC2031-1型备自投装置调试报告
装置型号
MFC2031-1型
装置名称
备用电源自投装置
安装位置
380VⅢ段
生产厂家
阿城继电器厂
外观状况
良好
环境温度
27℃
试验日期
2010.8.17
页次
1/2
检验项目:
1、装置的外部检查。
检查回路是否符合装置设计要求,检查外部接线是否正确。
3.2充电条件检查:
当以下条件满足时,约10秒后备自投自动进入就绪状态:
1DL合,1ZKK合,2ZKK分,1PT电压正常,2PT电压正常。
检查结果:正确
3.3 动作过程检查:
1DL跳闸,备自投起动,先联跳1ZKK,确认其跳开后,合2DL和 2ZKK。
1ZKK跳闸,备自投起动,合2DL和2ZKK。
380V母线三相失压,电压低于整定值U2达整定延时时间T1后,备自投起动,先跳1ZKK,确认其跳开后再合2DL和2ZKK。
备自投起动后,在发出跳1ZKK命令约0.6s后,若1ZKK辅助接点信号未返回,装置将认为1ZKK拒动,为防止备用电源投入故障而不再发合2ZKK和2DL的命令。信号:“备投闭锁”、“开位异常”。
试验负责人
试验人员

1、66kV备自投装置试验报告

1、66kV备自投装置试验报告

一、铭牌二、外观及接线检查检查结果:外观良好,接线正确三、整屏绝缘电阻测试四、装置基本功能检查1.时钟工作情况检查检查结果:正确2.定值区切换及定值固化功能检查检查结果:正确3.打印功能检查检查结果:正确五、版本信息六、开关量输入回路检查七、模拟量输入回路检查1.零漂检查及调整2.电压通道线性度检查(单位:V)标准值通道名称40 60 80 100显示值误差显示值误差显示值误差显示值误差Uab1 40.020.05%60.040.07%79.87-0.16%100.490.49% Ubc1 40.030.08%60.020.03%80.140.18%100.340.34% Uca1 40.100.25%60.140.23%79.79-0.26%100.270.27% Uab2 40.230.57%59.95-0.08%80.380.47%100.480.48% Ubc2 40.110.27%59.96-0.07%80.480.60%100.230.23% Uca2 40.130.33%60.030.05%80.400.50%100.480.48%技术标准标准值与显示值的最大误差不大于±5%3.电流通道线性度检查(单位:A)标准值通道名称1 3 5 7显示值误差显示值误差显示值误差显示值误差Ia 0.97-3.00% 3.000.00% 4.94-1.20% 6.97-0.43% Ib 0.97-3.00% 3.000.00% 4.98-0.40%7.000.00% Ic 0.99-1.00% 3.000.00% 4.98-0.40% 6.93-1.00% I1a 1.000.00% 2.99-0.33% 5.020.40%7.030.43% I2a 0.99-1.00% 3.010.33% 4.99-0.20%7.040.57%技术标准标准值与显示值的最大误差不大于±5%八、备自投逻辑功能检查1.主接线系统图66kV备自投试验报告(三)试验日期:2005 年05月05日2.备自投定值3.逻辑功能检查3.1分段(桥)开关自投3.1.1充放电条件检查3.1.2常规定值校验设置好开入回路,满足充电的开入条件,调节充放电时间至最小,调节电压,观察备自投充电开入由0→1来检验母线有压定值;使备自投充电,调节电压、电流观察备自投充电开入由1→0来检验母线无压、进线无流定值。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

工程名称:东城变电站更换备自投试验日期:2010年07月17日
10kV线路备自投保护屏:
1、铭牌:
2、校验码检查:
3、逆变电源检查:
4、装置采样校验:
a、在保护屏端子排得母线电压输入端子加入三相电压,显示采样值与实际加入量相等,并校验三相相序
正确。

b、在保护屏端子排得各进线电流、电压输入端子分别加入A相电流、电压,显示采样值应与实际加入量
相等。

5.开入量检查:
6、开出接点检查:
7、进线备自投保护试验: 1) 整定值校验:
2)保护逻辑试验:
8、装置异常检查:
9、整组试验:
1)保护跳闸:
2)其它检查:
10、二次回路绝缘检查:
11、使用仪器、仪表:
12、试验结果: 合格
试验人员: 试验负责人:。

相关文档
最新文档