动平衡机维修记录
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设备档案记录
一、 显示器:钻头断报警
检查发现
1.钻头断,其原因为钻头在不转时仍保持进给状态。
2.打开电箱,发现QF11跳闸,变频器没电。变频器是由QF11直接控制,QF11跳闸,但该断路器没有辅助触点,没有进入PLC ,所以导致钻头变频器跳闸但无报警,造成钻头不进给时打刀。
解决:
接辅助触点,使用闭点,使其和变频器的故障点并联接入PLC (线号为0V+ID15),当断路器跳闸时,辅助触点闭点闭合,进入PLC 报警。
二、 平衡机无法启动,工控机发车报警声
内存条烧坏,3个月内2个内存条坏,换插槽,OK 。
三、 刚装上主轴电机等后,压紧装置一移动就急停,人机界面发“压紧报警”和“伺服
报警”,电柜中驱动器报警显示:
查AL20,编码器异常2:编码器和伺服放大器间通讯异常。
※电缆故障
※接头CN2没有连接插好
将压紧伺服电机编码器出来的线、接头重新接,擦拭干净,故障报警消除。
四、主轴转动,但停止位置不好,查“运动位置定标”中与主轴有关的参数
异常时正常时
主轴当前角度(º)-400多最大360
如果主轴当前角度和编码器零度标定的数值不正常,可能是主轴编码器故障,即编码器Z零位信号不正常;如果只是偶然情况,说明可能是干扰或者接地不好,需查接地状态,包括电柜接地和机床接地。多次旋转工件,测试其准停位置是否正常。
五、平衡机自动加工完第二根曲轴时,动力头异常严重撞刀
原因:丝杠位置没有加死档,有螺栓孔,但没有安装。怀疑钻头原位开关受到干扰,编码器原位受到干扰。
○1原位开关确认,反复读3次,修改工控机程序;
○2编码器确认,同上。
快进距离和速度在菜单中标定好,原位到工件表面距离是用标准工件标定出来的。快进距离为原位到工件表面的距离,原位是读出来的,原位的值改变,快进距离变。
说明:
工件去重合格后,下线,动力头回原位;平衡曲轴,不合格时,动力头回中间位,测量再去重;扇面没打完,回到工进位15mm处。
钻尖到工件表面距离(扇面位置标定值mm)
转工进位置15mm(程序固定了)
钻床当前停的位置(安全中间委,不固定但差别不大)快进有问题:a,c
第二次钻后,快进之前,读当前钻床位置c,再计算快进距离。a问题——回零问题,回零后反复判断是否在零位,只能消去干扰;c问题——反复读,消除干扰,需要厂家设计人员修改完后传过来。
源程序在C语言环境下,编辑原程序→编译→目标代码(QA.exe)。
增加保护:刚送电,第一次回零将位置读出(保存,记忆作为基准),以后原位每次和基准比较,如差值>=1mm,回原位失败,报警。其它3个轴都加该保护:○1动力头进给轴;○2横移原位检测;○3压紧横移原位检测。
六、平衡两次以后,还剩46个g·cm,设备停钻,机床不运行,工控屏幕显示:正在测量,请等待……
检查发现,尾架侧前面框架松开速度慢,气缸控制。调整节流阀速度,气缸速度变快,解决该问题。
七、平衡机伺服超程报警:压紧伺服报警,滑台回原位超程
○1有个无触点开关的传感器接头断,XS2R-D426-1(OMRON),寻找备件更换;
○2滑台回原位时原位信号发不出来,超程报警。滑台到原位靠原位开关发信号,如果该
开关异常,发不出信号,会导致滑台继续走,越位报警。检查发现该开关接头处进水,重新拆掉胶布,接线、防护;
○3压紧伺服报警:压紧原位开关和终点开关线似断非断,导致有时不能正常发信号。(重新接线,做好防护)。
八、断刀报警
检查发现,刀具没有断,是导轨润滑软管掉,导致滑台润滑不好,进给受到阻力,发断刀报警——接上软管后好。
润滑软管挂在压紧左极限开关上,导致软管脱,同时压紧左极限开关位置变化,发压紧伺服超程报警——调整开关。
滑台返回时超程报警,接线处进水,导致滑台原位信号不发而超程。
*当滑台发超程报警时,伺服轴无法移动:(处理过程中注意方向)
1.将极限开关信号取消——拔掉极限开关线;
2.在伺服驱动器上操作,移动轴,操作方法如下:
1)按
→按
→按秒→出现
向正确)
回零。
九、主轴角向外接编码器,采用无锡瑞普,型号为
共5根线,分别接5V、0V
、A相、B相、
Z相。其中Z相每一圈的脉冲原位。线接到测量板里,测量时确定相位,只用在测量时的角相定位中(不作准停使,准停需用光电开关检测)。换编码器及机械调整后,需重新定标,也要重新进行夹具补偿。
十、进行改善,加长刀具,试切
原刀具太短,常发超程报警,且挡块较窄。
换新刀后,进行标定。标定完成后,进行加工时,发断刀报警,但刀具没有断。造成该现象的原因是刀具孔太大,泄漏太大,压力建不起来,正常时为3mp,刀具内孔为1.5mm。新刀异常时为1mp,刀具内孔为1.9mm。
十一、测量不准,去重不好
在测量过程中,框架前面没有松开导致。经检查发现框架锁紧前阀有问题,阀换向不好。、
E102和E103、E104和E105分别为配对阀。
当框架锁紧信号来时,框架前锁紧E102先接通,前锁紧到位后,延时2s,框架后锁紧
E104接通,框架锁紧。锁紧到位后,阀断开,但仍保持锁紧状态(断电保持)。
当框架松开信号来时,框架后松开E105先接通,后松开到位后,延时2s,框架前松开E103接通,框架松开。松开到位后,阀断开,但仍保持松开状态(断电保持)。
说明:
当4个松开信号都到时,框架松开好。开始测量,但在测量中不检测框架松开信号。所以当阀有问题时(松开后又夹紧),认为松开好。
十二、触摸屏显示伺服报警,电柜中驱动器报警显示:
AL16:编码器异常1,主要原因为○1接头CN2没有接好;○2编码器故障;○3编码器电缆故障。
经过检查,在重新拔插电缆后,报警消失。
后又出现报警:
AL20:编码器异常2,编码器和伺服放大器之间通讯异常,主要原因为○1接头CN2没有接好;○2编码器电缆故障。
检查电缆时发现,电缆插头处的铜卡头与线接触不良,造成该故障。调整卡头OK。
十三、触摸屏显示伺服报警,电柜中驱动器报警显示:
AL32:过流,伺服放大器输出电流过流,主要原因为:○1伺服放大器输出侧U、V、W 相存在短路——正确接线;○2伺服放大器晶体管故障——检查方法,拆下输出U、V、W相接线,再接通电源,检查是否发生报警AL.32,更换伺服放大器;○3伺服放大器U、V、W相的接地——正确接线;○4外来干扰——使用滤波器。
查电机动力线,电机动力线的红线对地,可能是红线折断和屏蔽线短路对地。拆掉动力线,量电机线,正常。重新更换动力线进行焊接、防护。
上电后正常,在加工第一根曲轴时有伺服报警,压紧伺服发
ALЗ0:再生制动电流过大警告,可能的原因:○1驱动器不良,性能不好;○2负载太大——需测电机电流。
查驱动器,拆开后无烧糊和明显损坏痕迹;装上,运行时驱动器发热严重,但该驱动器容量小,没有冷却风扇,只有散热片。为此驱动器降温,需外接一个AC220V的小风扇,对着驱动器吹。温度正常,暂时可以加工运行。
再生制动:在驱动器中接个制动电阻,通过检测直流母线电压来控制一个功率管的通断。在直流母线电压上升至约370V左右时,功率管导通,将再生能力通入电阻,以热能的形式消耗掉,从而防止直流电压上升。将能量消耗于电机之外的制动电阻上,电机不会过热,因而可以较频繁的工作。
说明:
母线电压正常时在DC300V左右,不应长时间超过370V,只可以短时间超过DC370V,如果长时间超过370V时,会发报警,可能原因如下: