汽车发动机氧传感器-PPT资料
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氧传感器信号
空燃比14.7:1?
氧传感器高电平
喷油器减油
空燃比14.7:1
喷油器增油
氧传感器低电平
2.8.4原理
超出修正范围
如何控制?
短
11ms
时
长时燃油修正
燃
10ms
油
修
9ms
正
短 8ms 时 7ms 燃
油 6ms 修
正
学习空然比控制(长时燃油修正)
当空然比反馈修正偏向浓或稀一侧,超出修正范围,反馈 修正无能为力,学习控制修正设定值,使其回到可控的修 正范围。
锆管:敏感元件
冷态不工 作
ECU
废气
加 热
大气
2.8.4原理
氧浓度
电压信号?
混合气浓,空燃 比小于14.7,约 为0.9V
V
废气
大气
电压在空燃 比14.7 跃变
混合气稀, 空燃比大 于14.7 , 约为0.1V
微电池:氧浓度差—电压
跃变——灵敏——精确
无源传感器(参考电压0.45V)
2.8.4原理
实 践 技 能
2.8.6 故障
2.8.7 检修
2.8.6故障
ECU点亮故障灯 解除闭环控制
污染增大、动力 下降、经济下降
氧传感器失效
铅中毒 硅中毒 积碳 破碎 通气孔脏堵 其它
使用含 铅汽油
劣质油 冷却液 含硅垫
积碳 故障
机械 外力
灰尘 机油
超期 使用
正确使用
2.8.7检修
步骤6:验收
~ ?!步骤5:排除 步骤4:判断
分析:使用含铅汽油,汽油中的铅造成氧传感器失效。ECU不能实 行空燃比闭环控制,造成怠速时混合气较浓。
案 案例2:氧传感器“虚假”故障
例 分 车型:奔驰S320 析 故障:怠速抖动,急加速不良
检查: A、读故障码:24-氧传感器故障 B、检测氧传感器:4线。 Ⅰ、加热元件电阻为7欧,电压为13.7V,正常 Ⅱ、信号始终为0.1-0.2V,没有变化,不正常 Ⅲ、氧传感器至控制单元无断路、短路,正常 C、检查进气系统,发现真空管老化脱落。 D、检查点火系统,发现高压正常,点火延续时间过短,发现火花塞型号F8DC4
故障:发动机怠速不稳、排气管冒黑烟且排污超标,故障灯亮起。
诊断:故障代码21。起动待发动机温度上升为60℃以上时,用万用 表检测氧传感器的输出信号,始终为0.7V。拔下一根发动机的真 空管,使混合气变稀,再堵住空气滤清器,使混合气变浓,输出 电压还是0.7V不变,说明氧传感器损坏。
修复:拆下氧传感器,顶尖呈棕色状(铅中毒),更换后试车,故 障灯熄灭,故障排除。
按传感器接线分: 1线、2线——————非加热型 3线、4线——————加热型
2.8.2类型
1线氧传感器
2线氧传感器
信号线
信号线
信号线
ECU
ECU
3线氧传感器
信号线
ECU
4线氧传感器
信号线
信号线
ECU
不同类型的氧传感器,检测方法不同。
2.8.3结构
排气管上 伸入排气管内
2.8.3结构
加热器:预热, 300℃
2.8.4原理
何时失去空然比控制功能?
故障现象
空
然
长时燃油修正
比 修
短时 燃油
正
修正
范 围
维护
故障排除
如何根据长时燃油修正值判定故障?
2.8.5特性
评价氧传感器性能的三大指标:
最大:近1V 最小:近0V 变化次数:一般10s变化不少于8次(2500r/min)
氧传感器的信号波形(2500r/min)
氧传感器的信号波形(怠速)
氧传感器的信号波形(2500r/min)
频率——— 转速
2.8.7检修
断线动态测量
N
过浓或过稀,信号
传感器
电压是否有变化。
故障
Y
良好
Y
点火ON,线路0.45V 良好
N
线路/ECU
V
~
条件:热机,2500r/min
2.8.7检修
步骤4:判断
“虚假”
混合气过浓、过稀
氧传感器故障
要 求
2.理解传感器的作用、结构、原理。
作用
类型 理论
结构 原理 特性
实践 故障
检修
理
论
知
识
2.8.1 作用
2.8.2 类型
2.8.3 结构
2.8.4 原理 2.8.5 特性
2.8.1作用
排放性能
三元催化
氧传感器
空燃比14.7
采用氧传感器的最终目的是为了提高发动机的排放性能。
2.8.1作用
如何将空燃比 控制为14.7?
2.8.7检修
步骤3:检测方法
N
加热器电阻:室温 1~5Ω
更换
Y
良好
Y
线路电压:起动 12V
良好
Ω
V
NN
线路
维修
Y
ECU
2.8.7检修
连线动态测量(万用表):
变化范围 0~1V
波动次数 10s内不少于8次
过浓
0.7V~1.0V
过稀
0.1V~0.3V
V~
如何?
条件:热机,2500r/min
2.8.7检修
低频脉冲
直流电压档, 观察信号跳动
2.8.5特性
氧传感器
ECU
喷油器
空燃比闭环 控制的条件
发动机怠速和部分负荷 发动机温度高于60℃ 氧传感器温度高于300℃
2.8.5特性
氧传感器信号的影响因数分析:
氧
内因:氧传感器
传
感
器 信
空燃比
号
外因:O2浓度差
ห้องสมุดไป่ตู้燃烧过程
氧传感器信号不仅反映氧传感器性能,同时反映发动机的工作状态。
信号电压 持续偏低
信号电压 持续偏高
氧传感器动态信号
变化慢幅值低
0.45V
氧传感器失灵
氧传感器故障
2.8.7检修
步骤5:排除
拆下氧传感器 观察、判断
破损 更换
淡灰 正常
白色 硅污
棕色 铅污
黑色 积碳
重查
更换
更换 排除积碳故障
找根本,排故障
案 案例1:氧传感器铅中毒
例 分 析 车型:宁波美日MR6370A型轿车,装用天津丰田8A-FE电喷发动机。
喷油
气
油
空燃比 修正油
ECU如何获得 空燃比信号?
空燃比
氧 14.7:1
氧传感器
氧传感器作用:检测空燃比,实现空燃比闭环控制。
2.8.2类型
按检测范围分:窄型氧传感器(氧传感器)、宽型氧传 感器(空燃比传感器)
按功能分:上游氧传感器、下游氧传感器
按材料和结构分:氧化锆式、氧化钛式
按传感器是否有加热装置分:加热型、非加热型
? 步骤3:检测
步骤2:分析 步骤1:资料
2.8.7检修
步骤1:读资料,识别电路
信信 号 线 号 线 路
路
加热器电源
氧传感器连接器图
加热器控制
2.8.7检修
步骤2:分析故障点
线路 氧传感器
ECU
2.8.7检修
步骤3:检测方法
信号信号线
氧传感器检测
线路 路
信号电路 加热器
万用表 示波器 解码器 加热器
学
习
1
导
航
2
3
4
5
6
7
任务载体 学习要求 理论知识 实践技能 案例分析 学习小结 自主学习
任
宁波美日MR6370A型轿车,
务
天津丰田8A-FE电喷发动机
载
体
怠速不稳、排气 管冒黑烟且排污 超标,故障灯亮
氧传感器失效, 更换,故障排除
技能一:故障分析 技能二:检修方法
作用 结构、原理
学
习 1.掌握传感器故障分析及检修方法。
空燃比14.7:1?
氧传感器高电平
喷油器减油
空燃比14.7:1
喷油器增油
氧传感器低电平
2.8.4原理
超出修正范围
如何控制?
短
11ms
时
长时燃油修正
燃
10ms
油
修
9ms
正
短 8ms 时 7ms 燃
油 6ms 修
正
学习空然比控制(长时燃油修正)
当空然比反馈修正偏向浓或稀一侧,超出修正范围,反馈 修正无能为力,学习控制修正设定值,使其回到可控的修 正范围。
锆管:敏感元件
冷态不工 作
ECU
废气
加 热
大气
2.8.4原理
氧浓度
电压信号?
混合气浓,空燃 比小于14.7,约 为0.9V
V
废气
大气
电压在空燃 比14.7 跃变
混合气稀, 空燃比大 于14.7 , 约为0.1V
微电池:氧浓度差—电压
跃变——灵敏——精确
无源传感器(参考电压0.45V)
2.8.4原理
实 践 技 能
2.8.6 故障
2.8.7 检修
2.8.6故障
ECU点亮故障灯 解除闭环控制
污染增大、动力 下降、经济下降
氧传感器失效
铅中毒 硅中毒 积碳 破碎 通气孔脏堵 其它
使用含 铅汽油
劣质油 冷却液 含硅垫
积碳 故障
机械 外力
灰尘 机油
超期 使用
正确使用
2.8.7检修
步骤6:验收
~ ?!步骤5:排除 步骤4:判断
分析:使用含铅汽油,汽油中的铅造成氧传感器失效。ECU不能实 行空燃比闭环控制,造成怠速时混合气较浓。
案 案例2:氧传感器“虚假”故障
例 分 车型:奔驰S320 析 故障:怠速抖动,急加速不良
检查: A、读故障码:24-氧传感器故障 B、检测氧传感器:4线。 Ⅰ、加热元件电阻为7欧,电压为13.7V,正常 Ⅱ、信号始终为0.1-0.2V,没有变化,不正常 Ⅲ、氧传感器至控制单元无断路、短路,正常 C、检查进气系统,发现真空管老化脱落。 D、检查点火系统,发现高压正常,点火延续时间过短,发现火花塞型号F8DC4
故障:发动机怠速不稳、排气管冒黑烟且排污超标,故障灯亮起。
诊断:故障代码21。起动待发动机温度上升为60℃以上时,用万用 表检测氧传感器的输出信号,始终为0.7V。拔下一根发动机的真 空管,使混合气变稀,再堵住空气滤清器,使混合气变浓,输出 电压还是0.7V不变,说明氧传感器损坏。
修复:拆下氧传感器,顶尖呈棕色状(铅中毒),更换后试车,故 障灯熄灭,故障排除。
按传感器接线分: 1线、2线——————非加热型 3线、4线——————加热型
2.8.2类型
1线氧传感器
2线氧传感器
信号线
信号线
信号线
ECU
ECU
3线氧传感器
信号线
ECU
4线氧传感器
信号线
信号线
ECU
不同类型的氧传感器,检测方法不同。
2.8.3结构
排气管上 伸入排气管内
2.8.3结构
加热器:预热, 300℃
2.8.4原理
何时失去空然比控制功能?
故障现象
空
然
长时燃油修正
比 修
短时 燃油
正
修正
范 围
维护
故障排除
如何根据长时燃油修正值判定故障?
2.8.5特性
评价氧传感器性能的三大指标:
最大:近1V 最小:近0V 变化次数:一般10s变化不少于8次(2500r/min)
氧传感器的信号波形(2500r/min)
氧传感器的信号波形(怠速)
氧传感器的信号波形(2500r/min)
频率——— 转速
2.8.7检修
断线动态测量
N
过浓或过稀,信号
传感器
电压是否有变化。
故障
Y
良好
Y
点火ON,线路0.45V 良好
N
线路/ECU
V
~
条件:热机,2500r/min
2.8.7检修
步骤4:判断
“虚假”
混合气过浓、过稀
氧传感器故障
要 求
2.理解传感器的作用、结构、原理。
作用
类型 理论
结构 原理 特性
实践 故障
检修
理
论
知
识
2.8.1 作用
2.8.2 类型
2.8.3 结构
2.8.4 原理 2.8.5 特性
2.8.1作用
排放性能
三元催化
氧传感器
空燃比14.7
采用氧传感器的最终目的是为了提高发动机的排放性能。
2.8.1作用
如何将空燃比 控制为14.7?
2.8.7检修
步骤3:检测方法
N
加热器电阻:室温 1~5Ω
更换
Y
良好
Y
线路电压:起动 12V
良好
Ω
V
NN
线路
维修
Y
ECU
2.8.7检修
连线动态测量(万用表):
变化范围 0~1V
波动次数 10s内不少于8次
过浓
0.7V~1.0V
过稀
0.1V~0.3V
V~
如何?
条件:热机,2500r/min
2.8.7检修
低频脉冲
直流电压档, 观察信号跳动
2.8.5特性
氧传感器
ECU
喷油器
空燃比闭环 控制的条件
发动机怠速和部分负荷 发动机温度高于60℃ 氧传感器温度高于300℃
2.8.5特性
氧传感器信号的影响因数分析:
氧
内因:氧传感器
传
感
器 信
空燃比
号
外因:O2浓度差
ห้องสมุดไป่ตู้燃烧过程
氧传感器信号不仅反映氧传感器性能,同时反映发动机的工作状态。
信号电压 持续偏低
信号电压 持续偏高
氧传感器动态信号
变化慢幅值低
0.45V
氧传感器失灵
氧传感器故障
2.8.7检修
步骤5:排除
拆下氧传感器 观察、判断
破损 更换
淡灰 正常
白色 硅污
棕色 铅污
黑色 积碳
重查
更换
更换 排除积碳故障
找根本,排故障
案 案例1:氧传感器铅中毒
例 分 析 车型:宁波美日MR6370A型轿车,装用天津丰田8A-FE电喷发动机。
喷油
气
油
空燃比 修正油
ECU如何获得 空燃比信号?
空燃比
氧 14.7:1
氧传感器
氧传感器作用:检测空燃比,实现空燃比闭环控制。
2.8.2类型
按检测范围分:窄型氧传感器(氧传感器)、宽型氧传 感器(空燃比传感器)
按功能分:上游氧传感器、下游氧传感器
按材料和结构分:氧化锆式、氧化钛式
按传感器是否有加热装置分:加热型、非加热型
? 步骤3:检测
步骤2:分析 步骤1:资料
2.8.7检修
步骤1:读资料,识别电路
信信 号 线 号 线 路
路
加热器电源
氧传感器连接器图
加热器控制
2.8.7检修
步骤2:分析故障点
线路 氧传感器
ECU
2.8.7检修
步骤3:检测方法
信号信号线
氧传感器检测
线路 路
信号电路 加热器
万用表 示波器 解码器 加热器
学
习
1
导
航
2
3
4
5
6
7
任务载体 学习要求 理论知识 实践技能 案例分析 学习小结 自主学习
任
宁波美日MR6370A型轿车,
务
天津丰田8A-FE电喷发动机
载
体
怠速不稳、排气 管冒黑烟且排污 超标,故障灯亮
氧传感器失效, 更换,故障排除
技能一:故障分析 技能二:检修方法
作用 结构、原理
学
习 1.掌握传感器故障分析及检修方法。