国华宁海电厂脱硫系统除雾器堵塞原因分析及防范措施
电厂脱硫系统GGH堵塞原因及解决措施

电厂脱硫系统GGH堵塞原因及解决措施摘要:GGH是脱硫系统的重要设备,一旦堵塞,必然导致脱硫系统阻力增加,电耗增大,严重时还可能导致增压风机喘振现象,甚至可能威胁到锅炉的安全运行。
因此,必须重视GGH堵塞问题,采取措施予以解决。
文章就脱硫系统GGH堵塞原因进行了分析。
关键词:发电厂;脱硫系统;GGH堵塞;原因分析随着社会经济的发展,国家对火力发电厂的脱硫要求越来越严,国家发展改革委和国家环保总局于2007年联合制定的《燃煤发电机组脱硫电价及脱硫设施运行管理办法(试行)》中的第十九条明确规定了脱硫率与脱硫电价的关系。
因此,GGH能否正常运行,将直接影响到机组脱硫系统的能耗指标和机组的安全运行,特别是脱硫系统GGH结垢堵塞后会引起烟气通流面积减少,增压风机出力增大甚至抢风,造成脱硫旁路开启,不仅增加机组能耗,还严重威胁机组安全。
1系统概况及GGH堵塞情况1.1设备概况广州珠江电厂烟气脱硫装置(FGD)采用石灰石/石膏湿法脱硫工艺,按两炉一塔设计,I期脱硫装置及其公用系统由奥地利AE&E公司设计,设计脱硫率≥91%,II期脱硫装置由武汉凯迪公司设计,设计脱硫率≥93%,两套FGD装置与4台机组(4×300 MW)配套运行,分别对#1~#4炉进行全烟气负荷脱硫。
来自锅炉引风机出口的原烟气经过增压风机(FUB)进入气-气换热器(GGH)低温侧降温后引入吸收塔,从吸收塔出来的净烟气再引入气-气换热器(GGH)高温侧升温后经烟囱排入大气。
在引风机出口与烟囱之间设置旁路烟道并设有烟气旁路挡板。
当脱硫系统运行时,烟道旁路挡板关闭,脱硫系统进、出口挡板打开,烟气引入脱硫系统。
气-气换热器(GGH)的作用:将原烟气(温度约110~160 ℃)的热量吸收贮存,降低进入吸收塔的烟气温度到80~120 ℃,当通过吸收塔的净烟气(约50 ℃)经过气-气换热器(GGH)时将其加热到80 ℃以上通过净烟道从烟囱排出。
600MW火电机组脱硫除雾器堵塞原因分析及建议

600MW火电机组脱硫除雾器堵塞原因分析及建议摘要:某大型火电机组脱硫除雾器发生堵塞故障,导致机组停运清理除雾器,文章通过分析机组运行状况、浆液取样分析、垢样分析等手段,总结除雾器堵塞的主要原因,提出了防止堵塞的建议。
关键词:脱硫;除雾器;堵塞石灰石一石膏湿法脱硫技术是我国火电行业普遍采用的烟气脱硫技术。
除雾器是石灰石一石膏湿法脱硫系统中的重要部件,布置于脱硫吸收塔顶部,含硫烟气经过反应区时与石灰石浆液进行反应形成雾滴,雾滴随烟气通过除雾器区域时,被除雾器捕集除去,因此除雾器具有防止下游设备及烟道结垢、腐蚀,控制“石膏雨”等作用,但发生堵塞,会导致烟道阻力增加,降低锅炉引风机出力,影响机组带负荷能力;如果完全堵塞,需要停机维护,对电厂造成损失。
1 系统概述某大型火电厂为2×600 MW超临界燃煤机组,锅炉为超临界参数变压直流本生锅炉,两台机组均于2007年投产,脱硫系统与机组同步建设、投运,采用石灰石-石膏湿法烟气脱硫工艺。
2013年为满足《火电厂大气污染物排放标准》(GB 13223-2011)中SO2的排放限值要求,电厂对脱硫系统进行增容改造。
增加一座吸收塔,组建双塔串联脱硫系统,SO2排放浓度大幅降低,同时除雾器进行改造,采用屋脊式除雾器+平板管式除雾器形势。
2014年11月1号机组开机一周后即出现除雾器差压高现象,直至差压超过1 200 Pa只得停机,安排人员清理除雾器,经过30 h的清理工作,除雾器完全清通,机组得以再次开机。
2 除雾器堵塞故障调查2.1 现场情况机组停机后,检修人员进入除雾器层,发现两级吸收塔除雾器均因结垢而严重堵塞,且结垢区域为均匀分布,布满除雾器,检修人员很难用手取出导致垢样,随即电厂组织大批人员使用工具敲击才得以清除除雾器,垢样坚硬,难以清除。
现场浆液起泡为蓬松泡沫状物质,溢流出来后漂浮在排放收集沟渠中。
2.2 机组运行情况①1号机组一星期前点火,采用小油枪微油点火技术,投粉冲转,大大减少启动用油。
防止除雾器结垢堵塞的措施

防止除雾器结垢堵塞的措施
为了可靠保证脱硫除雾器运行稳定,防止除雾器结垢堵塞,降低阻力,控制厂用电的消耗,保证脱硫投运率,制定防止除雾结垢堵塞的措施:
1 吸收塔除雾器一、二级除雾器差压在300Pa以下,在吸收塔液位允许的情况下,尽可能加强除雾器冲洗,保证除雾器差压在正常范围内,发现压差表计坏,及时联系检修处理。
2 控制吸收塔其他水源进水量,减少系统内漏,避免除雾器差压超限与吸收塔液位超限同时发生。
3 每班应投入除雾器冲洗三次,按照顺控进行冲洗,保证能够全面冲洗除雾器。
4 吸收塔液位控制12--14米范围。
5 石灰石浆液密度控制在1220-1260kg/m3范围。
6 巡检时检查吸收塔进出口三路烟道疏水管道畅通,正常排出的是水滴,若发现排出的是浆液滴,进行汇报。
7 电除尘各电场要全部投运,监视FGD入口烟尘浓度不超过150mg/m3。
8 吸收塔浆液密度控制在1100-1140kg/m3范围。
9 吸收塔浆液PH值控制在5.0-6.0范围,避免PH大幅波动。
宁海发电厂脱硫除雾器运行优化及防堵措施

含有 固态 物 , 分 主 要 是 石膏 , 此存 在 结 垢 的 危 成 因
险, 一旦 除雾器堵 塞 面 积变 大 , 硫 系统 被迫 停 机 , 脱
需 要 花 费 大 量 人 力 和 时 间来 疏 通 。
硫系统 处理烟气 量为 电厂 l号 、 2号 、 3号和 4号机
组 ( 0 MW) B C 4X 0 6 在 M R工况 下 10 的烟 气 量 。 0% 吸收剂制浆采 用 外来 石灰 石 块 ( 粒径 小 于 4 m) 0m ,
关 键 词 : 气 脱硫 ; 雾 器 ; 塞 ; 案 烟 除 堵 方
Ab r t The a stac : ppl at e ionm en d stuc ur itel i ori Guohu NighaiPo erPl t6 0 M W i i c on nvr tan r t alofm s i nat n m a n w an 0
u i F y t m r n lz d. e o t z d o e a i n mo e a d s me c u t me s r s t r v n l g nt W GD s s e we e a a y e Th p i e p r t d n o o n er a u e o p e e tco - s mi o
硫酸、 硫酸 盐 、 O S 等 。如不 妥 善 处理 , 何 进 入 烟 任
囱而外 排 的“ ” 雾 都含有 S :排 “ O , 雾”实 际上就是把
产利用 。石灰石粉 参数见 表 1 。
表 1 石 灰 石粉 参 数
S 放 到 大 气 中, 易 造 成 烟 道 结 垢 、 蚀 。 因 O排 且 腐 此 , 法脱硫工 艺 中要求 对吸收设 备进行 除雾 , 湿 被净 化的气体 也要 除雾 。除雾 器是脱硫 系统 中的关 键设 备 , 性能直 接影 响到湿法脱 硫系统能 否连续 、 其 可靠 运行 。除雾器 故 障不仅 会 造成 脱 硫 系统 的停 运 , 甚
湿式脱硫塔中除雾器结垢堵塞原因分析及预防

湿式脱硫塔中除雾器结垢堵塞原因分析及预防发布时间:2021-06-23T02:24:20.635Z 来源:《中国电业》(发电)》2021年第5期作者:张利群[导读] 除雾器是烟气脱硫系统中非常重要的核心装置,除雾器除雾效率的高低和压降的大小直接影响到脱硫后烟气的“干净”程度和锅炉的运行效率。
除雾器位于吸收塔顶部烟气出口处,由于吸收塔浆液中含有CaSO4、CaSO3、CaCO3及飞灰中含有硅、铁、铝等物质,这些物质具有较大的粘度,当浆液碰撞到除雾器表面及塔壁时,它们中的部分便会粘附于除雾器及塔壁而沉降下来,同时由于烟气具有较高的温度,加快沉积层水分的蒸发,使沉积层逐渐形成结垢致密,类似于水泥的硬垢。
华能大庆热电有限公司黑龙江大庆 163159摘要:湿式脱硫系统在运行的过程中,经过吸收塔处理后的烟气夹带了大量的浆体液滴。
液滴中不仅含有水分,还溶有硫酸、硫酸盐、SO2等,如果不除去这些液滴,这些浆体液滴会沉积在下游侧设备的表面,形成石膏垢,加速设备的腐蚀,还会造成烟囱“降雨”(排放液体、固体或浆体),污染电厂周围环境。
因此,在吸收塔出口必须安装除雾器。
除雾器的性能直接影响到湿法FGD装置能否连续可靠的运行。
本文通过对吸收塔除雾器结垢的原因进行分析和预防,减少烟气带水量,使除雾器达到最佳效果,防止发生结垢堵塞。
关键词:除雾器结垢;原因分析;预防引言除雾器是烟气脱硫系统中非常重要的核心装置,除雾器除雾效率的高低和压降的大小直接影响到脱硫后烟气的“干净”程度和锅炉的运行效率。
除雾器位于吸收塔顶部烟气出口处,由于吸收塔浆液中含有CaSO4、CaSO3、CaCO3及飞灰中含有硅、铁、铝等物质,这些物质具有较大的粘度,当浆液碰撞到除雾器表面及塔壁时,它们中的部分便会粘附于除雾器及塔壁而沉降下来,同时由于烟气具有较高的温度,加快沉积层水分的蒸发,使沉积层逐渐形成结垢致密,类似于水泥的硬垢。
1除雾器结垢跟多种因素有关,对可能影响因素进行分析1.1选用煤种设计煤种是锅炉厂在设计时所采用的煤种,根据设计值确定锅炉的主要运行参数、性能数据、受热面结构形式和布置,在燃用设计煤种时必须保证锅炉的性能满足设计要求。
脱硫除雾器结垢堵塞运行分析

脱硫除雾器结垢堵塞运行分析除雾器通常布置于吸收塔内顶部,含硫烟气经过反应区时与石灰石浆液进行中和反应后形成雾滴,雾滴随烟气上升至除雾器区域,被除雾器捕集除去,防止下游设备的结垢及腐蚀。
脱硫除雾器是烟气脱硫系统中非常重要的装置,除雾器除雾效率的高低和压降的大小直接影响到脱硫后烟气的“干净”程度和系统的运行效率,其性能直接影响到湿法洗涤烟气脱硫系统能否连续可靠运行。
除雾器故障不仅会造成脱硫系统的停运,甚至可能导致整个机组系统停机。
一、除雾器堵塞情况脱硫系统除雾器堵塞情况如图1、图2所示。
可以看出,除雾器表面及内部都有严重的结垢现象,结垢面遍布整个除雾器,特别是除雾器表面结垢厚度达25px以上,除雾器冲洗水无法冲洗掉,严重影响了除雾器的正常运行,加重了下游设备的结垢堵塞,同时烟气带水量增加,下游设备酸性腐蚀加重。
在采取多种冲洗手段无效后,虽然冲洗后除雾器前后压差恢复正常,但经常采用上述处理方式,一方面冲洗费用大幅增加,另一方面冲洗水的高压力也会对除雾器本身造成损坏,影响除雾效果。
因此,找出除雾器结垢堵塞地原因,并通过运行调整来维持除雾器洁净是解决问题的根本所在。
图1除雾器堵塞情况图2除雾器堵塞情况二、除雾器堵塞原因分析除雾器位于吸收塔顶部烟气出口处,属于“湿—干”交界区,属于“湿—干”结垢。
由于吸收塔浆液中含有CaSO4、CaSO3、CaCO3及飞灰中含有硅、铁、铝等物质,这些物质具有较大的粘度,当浆液碰撞到除雾器表面及塔壁时,它们中的部分便会粘附于除雾器及塔壁而沉降下来。
同时,由于烟气具有较高的温度,加快沉积层水分的蒸发,使沉积层逐渐形成结构致密,类似于水泥的硬垢。
具体引起除雾器结垢堵塞的原因归纳如下:1除雾器冲洗周期长。
正常的除雾器冲洗,是保证除雾器洁净的有效措施,特别是除雾器较为洁净时,除雾器运行中附着的少量石膏颗粒、飞灰,都能被冲洗水冲刷掉。
因此,从除雾器投入运行开始,必须按照设计要求对除雾器进行正常冲洗。
防止除雾器堵塞安全运行措施

防止除雾器堵塞安全运行措施石灰石-石膏湿法脱硫是目前我国火电厂应用最广泛的脱硫工艺,除雾器是湿法脱硫中必不可少的重要设备,当含有污染物的烟气经过喷淋区雾化的浆液后,烟气继续向上流动,为了减少烟气中的含水,需要在吸收塔的出口布置除雾器以除掉烟气中大颗粒的液滴。
对不设GGH的脱硫系统,由于排烟温度较低,烟气扩散条件不利,在运行过程中如果参数控制不佳,烟气携带的液滴会在烟囱出口形成“石膏雨”,影响电厂周围环境,严重时引发除雾器的堵塞停运和烟道腐蚀事件,更有甚者将可能造成除雾器的坍塌。
一、除雾器堵塞的主要原因1.1石膏浆液中亚硫酸钙含量偏高,并被烟气带走沉积由于吸收塔中石膏浆液中亚硫酸钙含量偏高,烟气携带的亚硫酸钙也随之上升。
亚硫酸钙随液滴进入除雾器后,会在除雾器叶片上形成软垢。
这部分软垢慢慢地被氧化,经过结晶、长大最终形成硬垢,逐渐堵塞除雾器。
该厂石膏浆液中亚硫酸钙含量偏高的原因大致有以下2种。
(1)pH值控制不当,亚硫酸钙难以被及时氧化。
适当的浆液pH值既可以保证脱硫系统正常的脱硫效率,又能使石灰石浆液被充分利用。
实践表明,吸收塔石膏浆液pH值维持在5.2~5.5时脱硫效率最理想。
但由于电厂有时燃烧高硫煤,排出的烟气中二氧化硫含量较高,运行人员向吸收塔中补充大量的石灰石浆液,以保证吸收塔浆液pH值。
浆液中亚硫酸钙盐类物质含量过大,在一定程度上抑制乐亚硫酸钙氧化和碳酸钙的溶解,使浆液中的亚硫酸钙和碳酸钙的含量过高,随着含有亚硫酸钙和碳酸钙成分的液滴被烟气带走,除雾器的结垢与堵塞现象也不断加重。
(2)液位控制不当,氧化不充分。
湿法脱硫系统采用强制氧化方式来氧化脱硫过程中生成的亚硫酸盐,氧化风机出力正常。
但由于吸收塔石膏浆液液位长期控制低于设计值,缩短了氧化空间,因此在原烟气中二氧化硫含量大幅增加时,浆液中生成的亚硫酸钙将大大增加。
即使氧化空气能得到保证,因氧化空间被压缩,对二氧化硫的氧化效果也很难得到保证,尤其是在高pH值条件下。
脱硫系统除雾器坍塌原因分析及防范措施

脱硫系统除雾器坍塌原因分析及防范措施【摘要】除雾器是脱硫系统的重要组成部分,承担着将洗涤后烟气中存在的灰尘、石膏等固体颗粒吸附在隔栅板上的作用,如因操作不当,将会造成除雾器坍塌、损伤等破坏性的后果。
为避免运行中再次发生类似事故,进行了彻底分析并提出了有针对性的防范措施。
【关键词】除雾器;脱硫;坍塌;防范0 系统概述脱硫系统布置有一、二两级除雾器,除雾器的性能直接影响到石灰石-石膏湿法脱硫系统能否连续可靠地运行。
当带有液滴的烟气进入除雾器通道时,由于流线的偏折,在惯性力的作用下实现气液分离,部分液滴撞击在除雾器叶片上被捕集下来,叶片上的残余颗粒必须定期进行冲洗,否则极容易产生结垢现象,随着结垢量的逐渐增加,将会使叶片夹层内的颗粒牢固吸附在叶片上,造成冲洗困难直至除雾器坍塌。
冲洗频繁势必会造成净烟气出口含水量增加,冲洗周期过长则会造成除雾器夹层内积累过多固体颗粒,因此冲洗周期必须根据实际情况保持适中。
本文以公司脱硫系统的一次运行案例叙述脱硫系统除雾器坍塌的原因以及防护措施。
1 事故经过2010年8月3日,#6脱硫系统除雾器压差达315Pa,正常情况下最高可达100Pa左右,净烟气温度在53—92℃之间变动,因此申请停系统检查。
8月3日19:03,系统停运。
喷淋层各人孔门打开后发现两块除雾器叶片横担在#3喷淋层支架上方、除雾器叶片脱落多块并掉入吸收塔内、一级除雾器上方固体累积最厚可达25cm、一级除雾器下层冲洗水管接头处脱落两根。
经过抢修,于8月5日6点启动成功。
2 原因分析该事故发生后,结合设备构造原理及实际运行工况,经过分析,认为造成该事故的原因如下:因除雾器冲洗水管脱开,导致该处除雾器叶片不能够得到有效冲洗,大量固体颗粒将附近区域内的除雾器叶片通道堵塞,该处阻力大大增加,当烟气经过该区域时流向发生偏折,转而从未堵塞的阻力较小的区域通过。
在冲洗周期未作调整的情况下,阻力较小区域的叶片通道固体吸附量大大增加并造成逐步堵塞蔓延,从而将整个除雾器堵塞。
脱硫吸收塔除雾器堵塞的原因分析及调整措施

脱硫吸收塔除雾器堵塞的原因分析及调整措施发布时间:2023-02-03T05:55:36.933Z 来源:《中国电业与能源》2022年第18期作者:王涛[导读] 除雾器是烟气脱硫系统中非常重要的核心装置王涛华电渠东发电有限公司,河南省新乡市,453000摘要:除雾器是烟气脱硫系统中非常重要的核心装置,用于经吸收塔洗涤后分离烟气携带的液滴,除雾器除雾效率的高低和压降的大小直接影响到脱硫后烟气的“干净”程度以及整个系统的能耗。
通过对吸收塔内烟气流速、除雾器冲洗设备、除雾器冲洗水质以及脱硫系统运行状况进行分析,找出引起吸收塔除雾器堵塞的原因并提出相应的改善措施。
提高环保设备运行的安全性、稳定性、可靠性。
关键词:脱硫;烟气换热器;除雾器;堵塞;对策引言迄今为止,国内外开发了数百种烟气脱硫(FGD)技术,其中以石灰石-石膏湿法烟气脱硫最为成熟、可靠且应用广泛,占世界投入运行的FGD系统的85%左右,具有脱硫效率高、投资成本低、运行可靠性高等特点,适合中大型锅炉的烟气脱硫。
1除雾器工作原理除雾器布置于吸收塔顶部,烟气进入吸收塔与浆液循环泵喷淋层雾化浆液逆流交换反应后,湿烟气携带浆液液滴以一定的速度流经除雾器,液滴由于撞击作用、惯性作用和转向离心力的作用在除雾器叶片上被捕集下来,雾滴汇集形成水流,因重力的作用下落至吸收塔浆液池内,实现了气液分离,使得流经除雾器的烟气达到除雾要求后排出,以保证下游设备的安全运行。
影响除雾效率的因素主要包括:烟气流速、通过除雾器断面气流分布的均匀性、叶片结构、叶片之间的距离及除雾器布置形式等。
由于被捕获的液滴中含有以硫酸盐为主的固体物质,所以除雾器叶片存在结垢的风险。
屋脊式除雾器由两层人字形除雾器组成。
第一层除雾器为粗除雾,第二级除雾器为精除雾。
在两级除雾器上、下部布置共3层冲洗水管,冲洗水从喷嘴喷洒到除雾器元件上,除去除雾器表面的固体颗粒,除雾器冲洗采用自动间隔冲洗方式。
2脱硫吸收塔系统石灰石-石膏湿法脱硫吸收塔多采用圆柱体结构喷淋塔型式,烟气从吸收塔下侧进入,与吸收浆液逆流接触,在塔内进行吸收反应,经吸收剂洗涤脱硫后的净烟气,通过吸收塔的除雾器后排出吸收塔。
湿法脱硫系统除雾器结垢分析及预防措施

湿法脱硫系统除雾器结垢分析及预防措施摘要:某发电公司660Mw机组烟气脱硫除雾器结垢事故频发,严重影响机组的正常运行。
针对该问题,进行了垢物化验,系统分析了影响除雾器运行的各种因素。
由于冲洗不及时,烟气携带的浆液在除雾器叶片间发生了沉积和结晶反应形成的混合垢是脱硫系统除雾器故障的原因,并提出了一系列预防措施。
关键词:脱硫;除雾器;结垢;堵塞;预防措施石灰石-石膏湿法脱硫技术是世界范围内烟气脱硫的主流技术,除雾器是石灰石-石膏湿法烟气脱硫塔中非常重要的核心装置,用于分离净烟气携带的液滴。
由于被分离的液滴中含有石膏等固态物,存在除雾器结垢的风险,需定期进行在线冲洗,保持除雾器叶片表面清洁。
同时火电厂已取消了脱硫旁路,因此除雾器故障不仅会造成脱硫系统的停运,还会导致整个机组停机。
一、除雾器工作原理、系统组成及特点通常使用的除雾器有双波除雾器和单波除雾器(如图1),均是利用水膜分离的原理实现气水分离,原理如图2。
当带有液滴的烟气进入人字形板片构成的狭窄、曲折的通道时,由于流线偏析产生离心力,将液滴分离出来,液滴撞击板片,部分黏附在板片壁面上形成水膜,缓慢下流,汇集成较大的液滴落下,从而实现气水分离。
冲洗系统则由冲洗喷嘴、冲洗管道、冲洗水泵、冲洗水自动开关阀、压力仪表、冲洗水流量计以及程控器等组成。
除雾器冲洗系统的作用是定期冲洗掉除雾器板片上捕集的浆体、固体沉淀物,保持板片清洁、湿润,防止叶片结垢和堵塞流道。
另外,除雾器冲洗水还是吸收塔的主要补加水,是系统水平衡中的重要部分。
由于析流板除雾器是利用烟气中液滴的惯性力撞击板片来分离气水,因而除雾器捕获液滴的效率随烟气流速的增加而增加,流速高作用于液滴的惯性大,有利气水分离。
但当流速超过一定限值时,烟气会剥离板片的液膜,造成二次带水,反而降低除雾器效率。
另外,流速的增加使除雾器的压损增大,增大了脱硫风机的能耗。
二、系统概述某发电公司2X600MW超临界燃煤空冷机组,配套建设有石灰石-石膏湿法脱硫装置。
脱硫系统GGH堵塞原因分析及解决策略

脱硫系统GGH堵塞原因分析及解决策略作者:张学民来源:《科技创新导报》 2014年第31期张学民(阳城国际发电有限责任公司山西阳城 048102)摘要:脱硫系统烟气加热(GGH)设备,在国内早期火电厂湿法烟气脱硫系统中,GGH得到广泛的应用。
设置GGH主要有几个优点:(1)减弱腐蚀。
(2)降低耗水量。
(3)加强污染物的扩散。
(4)消除石膏雨。
根据这些年脱硫系统运行经验来看。
设置GGH主要会带来堵塞问题。
迫使机组停运。
尤其是在无脱硫系统旁路的情况下,堵塞会造成主机停运。
大大影响了发电厂安全经济运行。
关键词:GGH结构影响 GGH垢层成分分析 GGH结垢原因分析解决策略中图分类号:X701 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2014)11(a)-0004-02作者简介:张学民(1970—),男,山西省闻喜人,工程师,毕业于华北电力学院环境工程系,山西阳城国际发电有限责任公司从事脱硫运行管理工作。
1 GGH结垢造成的影响1.1 安全性影响有烟气旁路机组,GGH换热元件结垢严重后造成风机喘振。
是由于GGH结垢后,烟气通流面积减小,烟气流速增加,阻力增大。
风机出口压力升高。
风机处在小流量高压头工况下运行,极易造成风机喘振。
引起增压风机跳闸,脱硫系统退出运行。
环保指标不达标,威胁机组的正常运行。
无烟气旁路机组,在堵塞后迫使整个机组事故停运。
影响电网安全。
1.2 经济性影响(1)GGH表面结垢,使GGH换热效率降低,净烟气达不到排放温度并对下游设施造成腐蚀。
GGH换热面结垢,垢导热系数比换热元件表面的防腐镀层小,热阻增大。
随着结垢厚度的增加,热阻也逐步增加。
在原烟气侧高温烟气不能被换热元件有效吸收,换热元件蓄热量不够。
回转到低温侧,结垢层又阻断热量释放,导致净烟气温升达不到设计要求。
结垢情况越严重换热效率就越差,对出口烟道及烟囱造成了低温腐蚀。
(2)GGH结垢会造成吸收塔耗水量增加。
由于结垢GGH换热元件与高温原烟气不能有效进行热交换,经过GGH的原烟气侧时,未有效降温。
火电厂烟气脱硫系统除雾器损坏原因

火电厂烟气脱硫系统除雾器损坏原因烟气脱硫技术是目前我国各大火电厂普遍采用的一种湿法脱硫技术。
而在石灰石一石膏湿法脱硫这套脱硫技术中最主要的环节是除雾器。
他是这套脱硫技术的重要组成部分,吸收塔顶部是他所存在的位置,他的工作原理是,把含硫烟气与石灰石浆液进行化学反应后所产生的雾滴吸收除去。
能够更好的防止雾滴在下一环节形成结垢,能够防止结垢的堆积对管道的腐蚀作用。
如果结垢堆积到一定程度会对这套运行系统造成严重的负面影响,一旦堵塞会增加其它设备工作的负荷量,设置造成停产检修,增加生产成本对电厂造成损失。
1 系统概述某大型火电厂为2×600 MW超临界燃煤机组,锅炉为超临界参数变压直流本生锅炉,两台机组均于2007年投产,脱硫系统与机组同步建设、投运,采用石灰石-石膏湿法烟气脱硫工艺。
2013年,以满足电厂空气污染物排放标准\”(GB 13223 - 2011)的二氧化硫排放限制,电厂脱硫系统的创新能力。
增加吸收塔、双塔串联脱硫系统,的浓度二氧化硫减排,同时修改除雾器,采用了屋顶式除雾器+扁管式除雾器的情况。
2014年11月1日单位启动一周后的除雾器压差高的现象,直到压差超过1200 Pa不得不停止,清除除雾器,超过30 h清理,除雾器完全清理,单位再次启动。
2 除雾器堵塞故障调查2.1 现场情况为了检查除雾器堵塞的情况,主要分为以下几个步骤进行操作:第一,机组断电停止工作,第二,检修人员对除雾层进行检修。
第三,除雾层堵塞状况进修检查。
在检查过程中工作人员发现除雾层由于结垢堵塞严重,结垢均匀分布在除雾器上,检修人员无法用手去除,必须用大量人员用工具敲击才能完全清除。
2.2 机组运行情况1)现在使用更先进的微油点火技术、小油枪点火技术、点火技术是明显的优势,主要体现在石油开始更多的储蓄,减少空气污染。
网格单元之前,由于锅炉设计,导致很多燃料不完全燃烧不仅浪费原材料也造成大量的空气污染。
2)为了更好地保护电除尘器,在点火的开始,不影响电收尘器的保护不完全燃烧的煤粉和燃油,工厂投产,严格控制电除尘器是静电除尘器的生效。
电厂烟气脱硫设施除雾器堵塞原因

石灰石-石膏湿法脱硫是目前我国火电厂应用最广泛的脱硫工艺,除雾器是湿法脱硫中必不可少的重要设备,当含有污染物的烟气经过喷淋区雾化的浆液后,烟气继续向上流动,为了减少烟气中的含水,需要在吸收塔的出口布置除雾器以除掉烟气中大颗粒的液滴。
对不设GGH 的脱硫系统,由于排烟温度较低,烟气扩散条件不利,在运行过程中如果参数控制不佳,烟气携带的液滴会在烟囱出口形成"石膏雨",影响电厂周围环境,严重时引发除雾器的堵塞停运和烟道腐蚀事件,更有甚者将可能造成除雾器的坍塌。
一、除雾器堵塞的主要原因1.1 石膏浆液中亚硫酸钙含量偏高,并被烟气带走沉积由于吸收塔中石膏浆液中亚硫酸钙含量偏高,烟气携带的亚硫酸钙也随之上升。
亚硫酸钙随液滴进入除雾器后,会在除雾器叶片上形成软垢。
这部分软垢慢慢地被氧化,经过结晶、长大最终形成硬垢,逐渐堵塞除雾器。
该厂石膏浆液中亚硫酸钙含量偏高的原因大致有以下2 种。
(1) pH 值控制不当,亚硫酸钙难以被及时氧化。
适当的浆液pH 值既可以保证脱硫系统正常的脱硫效率,又能使石灰石浆液被充分利用。
实践表明,吸收塔石膏浆液pH值维持在5.2 ~ 5.5时脱硫效率最理想。
但由于电厂有时燃烧高硫煤,排出的烟气中二氧化硫含量较高,运行人员向吸收塔中补充大量的石灰石浆液,以保证吸收塔浆液pH 值。
浆液中亚硫酸钙盐类物质含量过大,在一定程度上抑制乐亚硫酸钙氧化和碳酸钙的溶解,使浆液中的亚硫酸钙和碳酸钙的含量过高,随着含有亚硫酸钙和碳酸钙成分的液滴被烟气带走,除雾器的结垢与堵塞现象也不断加重。
(2) 液位控制不当,氧化不充分。
湿法脱硫系统采用强制氧化方式来氧化脱硫过程中生成的亚硫酸盐,氧化风机出力正常。
但由于吸收塔石膏浆液液位长期控制低于设计值,缩短了氧化空间,因此在原烟气中二氧化硫含量大幅增加时,浆液中生成的亚硫酸钙将大大增加。
即使氧化空气能得到保证,因氧化空间被压缩,对二氧化硫的氧化效果也很难得到保证,尤其是在高pH值条件下。
湿法脱硫吸收塔除雾器堵塞分析及预防

湿法脱硫吸收塔除雾器堵塞分析及预防Analysisandpreventivemeasuresforthedemisterblockageofthewetdesulfurizationabsorber朱浩ꎬ叶罗ꎬ周德ꎬ顾凌云(国电泰州发电有限公司ꎬ江苏泰州㊀225300)摘要:除雾器是脱硫吸收塔的重要设备ꎬ除雾器堵塞会造成下游设备结垢㊁腐蚀ꎬ影响机组的正常运行ꎮ针对某电厂3号机组除雾器堵塞情况进行分析ꎬ结合电厂的具体运行情况ꎬ提出了预防措施ꎬ以保证机组能安全稳定运行ꎮ关键词:湿法脱硫ꎻ堵塞ꎻ预防Abstract:Thedemisterisanimportantequipmentforthedesulfurizationabsorber.Thedemisterblockagecancausescalingandcorrosionofthedownstreamequipmentandaffectthenormaloperationoftheunit.BasedontheanalysisofthedemisterblockageofNo.3generatingunitinapowerplantandcombinedwiththespecificoperatingconditionsofthepowerplantꎬpreventivemeasuresareputforwardtoensuretheunitcanoperatesafelyandstably.Keywords:wetdesulphurizationꎻblockageꎻprevention中图分类号:X701.3㊀㊀㊀㊀㊀文献标识码:B㊀㊀㊀㊀㊀文章编号:1674-8069(2018)06-047-030㊀引言迄今为止ꎬ国内外开发了数百种烟气脱硫(FGD)技术ꎬ其中石灰石-石膏湿法烟气脱硫最为成熟㊁可靠且应用广泛ꎬ占世界投入运行的FGD系统的85%左右[1]ꎬ具有脱硫效率高㊁投资成本低㊁运行可靠性高等特点ꎬ适合中大型锅炉的烟气脱硫ꎮ某火电厂二期3号1000MW机组烟气脱硫工程采用石灰石-石膏湿式单塔双循环烟气脱硫工艺ꎬ一炉一塔系统配置ꎬ脱硫系统不设烟气旁路ꎬ无增压风机及GGH系统ꎬ吸收塔为逆流喷淋塔形式ꎬ顶部安装2级屋脊式除雾器ꎬ每级除雾器有上下两层冲洗水ꎮ脱硫吸收塔为圆柱体钢制结构ꎬ内表面采用衬胶防腐ꎮ1㊀除雾器工作原理除雾器布置于吸收塔顶部ꎬ烟气进入吸收塔与浆液循环泵喷淋层雾化浆液逆流交换反应后ꎬ湿烟气携带浆液液滴以一定的速度流经除雾器ꎬ液滴由于撞击作用㊁惯性作用和转向离心力的作用在除雾器叶片上被捕集下来ꎬ雾滴汇集形成水流ꎬ因重力的作用下落至吸收塔浆液池内ꎬ实现了气液分离ꎬ使得流经除雾器的烟气达到除雾要求后排出ꎬ以保证下游设备的安全运行ꎮ影响除雾效率的因素主要包括:烟气流速㊁通过除雾器断面气流分布的均匀性㊁叶片结构㊁叶片之间的距离及除雾器布置形式等ꎮ由于被捕获的液滴中含有以硫酸盐为主的固体物质ꎬ所以除雾器叶片存在结垢的风险ꎮ屋脊式除雾器由两层人字形除雾器组成ꎮ第一层除雾器为粗除雾ꎬ第二级除雾器为精除雾ꎮ在两级除雾器上㊁下部布置共4层冲洗水管ꎬ冲洗水从喷嘴喷洒到除雾器元件上ꎬ除去除雾器表面的固体颗粒ꎬ除雾器冲洗采用自动间隔冲洗方式ꎮ2㊀除雾器堵塞现象及危害3号机组烟气脱硫工程自投产以来ꎬ吸收塔系统总体运行良好ꎬ脱硫效率始终能保持在99%以上ꎮ某日运行中发现除雾器比同等负荷下差压偏高ꎬ通过比较FGD入口㊁出口压力以及引风机出口压力等参数综合判断除雾器差压偏高ꎬ初步判断除雾器可能发生堵塞ꎮ为防止除雾器差压的进一步上升ꎬ首先采取了调整除雾器冲洗周期㊁降低吸收塔和AFT塔浆液pH值㊁置换部分浆液等措施ꎬ但除雾器差压控制无明显效果ꎬ除雾器差压仍呈上升趋势(如图1所示)ꎮ3号机组引风机设计全压为8.0kPaꎬ随着除雾器差压上升ꎬ引风机运行全压逐渐逼近上限ꎬ过高的全压运行可能导致风机叶片受损以及失速发生ꎬ因74此不得不降低机组负荷以保证引风机全压不超过限值ꎻ同时由于吸收塔阻力上升ꎬ引风机出口压力也逐渐上升ꎬ在此期间发生了引风机膨胀节撕裂的现象ꎮ图1㊀同等负荷下各参数变化趋势㊀㊀鉴于除雾器过高差压可能对风烟系统设备造成损伤以及可能发生除雾器坍塌的风险ꎬ该厂利用机组调停机会及时对除雾器进行了检查和处理ꎬ经检查发现除雾器叶片之间存在大面积结垢ꎬ已造成除雾器局部堵塞ꎮ3㊀除雾器堵塞原因分析通过对除雾器垢样进行化验分析ꎬ垢中CaCO3含量为14.1%ꎬCaSO3 1/2H2O为1.5%ꎬCaSO4 2H2O(石膏)含量为35.3%ꎬCl-含量为0.2%ꎬ通过与发生堵塞前的工艺参数进行比较ꎬ对除雾器结垢堵塞的原因进行了分析ꎮ3.1㊀低硫工况增加CaCO3结晶风险单塔双循环技术实际上是相当于烟气过了两级浆液循环ꎬ两级循环分别设有独立的循环浆池和喷淋层ꎬ烟气中的SO2和SO3与石灰石浆液逆流反应生成亚硫酸钙和硫酸钙ꎮ烟气首先经过一级循环ꎬ循环浆液pH控制在4.6~5.0ꎬ其主要功能是保证优异的亚硫酸钙氧化效果和充足的石膏结晶时间ꎻ经过一级循环的烟气直接进入二级循环ꎬ二级循环浆液中过量的CaCO3多达20%以上ꎬ此级循环主要实现脱硫洗涤过程ꎬ由于不用考虑氧化结晶问题ꎬ可维持较高的pH值(约5.8~6.4)ꎮ在吸收塔浆池中ꎬ亚硫酸钙被氧化成硫酸钙ꎬ结晶硫酸钙形成石膏(CaSO4 2H2O)ꎬ吸收塔中的主要化学反应有中和反应和氧化反应两种ꎮ中和反应:2CaCO3+H2O+2SO2=2CaSO3 1/2H2O+2CO2㊀㊀氧化反应:2CaSO3 1/2H2O+O2+3H2O=2CaSO4 2H2O㊀㊀3号机组脱硫AFT塔pH值设计要求为5.6~6.2ꎬ在机组调试期间ꎬ入炉煤硫分1.3%~1.5%ꎬ为了保证脱硫效率ꎬAFT塔pH实际控制值为6.1ꎮ从2018年1月开始ꎬ3号机组入炉煤硫分在0.5%左右ꎬ较机组调试期间入炉煤硫份降幅较大ꎬ而AFT塔pH值仍维持在6.1左右ꎬ导致AFT浆液中过量的碳酸钙得不到迅速反应ꎬ长期在高pH值㊁低硫份的工况下运行ꎬ增加了AFT浆池浆液发生碳酸钙结晶的风险ꎬ碳酸钙结晶发展到一定程度ꎬ与烟气携带的浆液粘连ꎬ同时在烟气携带下进入除雾器并导致其堵塞[2-4]ꎮ3.2㊀除雾器冲洗间隔设定不合理为了防止除雾器堵塞ꎬ除雾器采用定期冲洗ꎬ冲洗间隔时间按吸收塔液位来进行调整[2]ꎬ其控制策略是当吸收塔浆液液位小于设定液位ꎬ且AFT塔液位小于23.2m时ꎬ除雾器每级冲洗功能组正常运行ꎬ依次开冲洗电动门(每个冲洗门依次开冲洗60s)ꎻ当吸收塔浆液液位大于设定液位ꎬ且AFT塔液位大于23.2m时ꎬ触发 除雾器冲洗屏蔽 信号ꎮ实际运行结果表明ꎬ当冲洗间隔大于2hꎬ对于除雾器浆液的粘连和结晶去除效果将明显减弱ꎬ当遇到工况恶化时ꎬ将无法起到冲洗作用ꎮ3.3㊀氯离子含量超标吸收塔浆液中含有过高的氯离子将对整个脱硫系统产生影响ꎬ一方面会导致相对过饱和的石膏增加ꎬ石膏晶体析出速度加快ꎬ导致沉积以及结垢的问题发生ꎻ另一方面会使浆液中氯化钙浓度增大ꎬ甚至会产生氯化钙析出物ꎬ其产物会影响到氧气与浆液的充分混合ꎮ分析除雾器堵塞前后吸收塔㊁AFT塔浆液钙离子㊁氯离子含量ꎬ发现氯离子富集情况严重ꎬ除雾器堵塞后吸收塔浆液氯离子浓度为24122mg/Lꎬ而运行要求吸收塔浆液氯离子浓度维持在8000mg/L左右ꎬ造成氯离子富集主要有以下两个原因: (1)冬季来煤氯含量偏高ꎮ由于该厂部分燃煤来自北方ꎬ北方煤在转运清卸过程中要使用防冻剂ꎬ而常见的防冻剂主要成分为氯化钙和氯化钠[5]ꎮ(2)废水排放能力较小ꎮ该厂二期废水系统与出石膏系统关联ꎬ在非出石膏时段ꎬ无法出废水ꎮ在低硫工况下ꎬ由于浆液循环泵运行台数少ꎬ浆液密度84上升缓慢ꎬ出石膏时间短ꎬ废水出力更加不足ꎬ脱硫废水排放量在2.9t/h左右ꎬ低于脱硫废水设计排放量6.5t/h的要求ꎮ3.4㊀浆液密度高吸收塔浆液密度高将容易导致石膏过饱和而析出ꎬ在吸收塔内发生沉积的概率也大大增加ꎮ若此时系统维持在高pH值氛围ꎬ会导致浆液中CaCO3浓度偏高ꎬ由于石灰石溶液粘性特点ꎬ且除雾器是一个 干湿 分界点ꎬ从而易造成除雾器结垢堵塞ꎮ3号吸收塔和AFT塔浆液密度计㊁pH计还存在测量不准的问题ꎬ在线测量数据偏差较大ꎬ虽然对浆液密度和pH均采取定时人工取样测量ꎬ但效率较低且不能起到实时监视作用ꎮ4㊀预防措施上述分析表明ꎬ除雾器堵塞是多重因素影响的结果ꎮ为了使除雾器安全高效运行ꎬ运行人员不仅要做好日常监视ꎬ更要做好以下几点控制: (1)严格遵守脱硫启停操作ꎬ如脱硫装置启动时ꎬ浆液循环泵至少保证1台投入运行ꎬ否则禁止将热烟气引入到吸收塔中ꎮ(2)做好除雾器差压监视ꎬ并根据差压情况调整冲洗周期ꎮ在机组启动前ꎬ实际检查除雾器冲洗效果ꎬ以确保能覆盖整个除雾器并达到冲洗压力ꎻ同时ꎬ应加强冲洗门的维护保养ꎬ完善防护措施ꎬ并对除雾器冲洗时的压力㊁流量进行控制ꎬ保证冲洗流量在60~90t/hꎬ冲洗压力大于0.15MPaꎬ控制工艺水母管压力大于0.7MPa运行ꎮ(3)维持适当的运行pH值ꎮ根据入炉煤硫份重新调整脱硫浆液参数ꎬ当入炉煤硫份低时ꎬ吸收塔㊁AFT塔浆液pH值应在控制在设计规范下限ꎻ反之ꎬ则按设计规范上限控制ꎮ确保净烟气SO2达标排放ꎬ当浆液pH值达上限时仍然无法控制净烟气SO2排放浓度时ꎬ应及时启动备用浆液循环泵运行ꎬ严禁采用提高石灰石供浆量㊁长期维持高pH值而不启动浆液循环泵的运行方式来提高脱硫效率ꎮ(4)针对密度计㊁pH计不准的现状ꎬ应尽快对吸收塔浆液密度计和pH计实施技术改造ꎬ采用有代表性的测点或增设部分测点ꎬ以保证能及时㊁准确掌握脱硫系统的运行状况ꎮ(5)通过技改提高排废水能力ꎮ针对在非出石膏时段无法排废水的现象ꎬ在石膏旋流器底流增加管路至石膏溢流浆液箱并增加切换阀ꎬ同时加强废水排放系统缺陷的处理ꎬ在系统满足6.5t/h排放量的基础上实现24h连续运行ꎮ(6)控制吸收塔㊁AFT塔液位不超限ꎮ在冬季尤其低负荷时期ꎬ由于吸收塔入口烟气温度低ꎬ烟气蒸发携带能力减弱ꎬ将给吸收塔㊁AFT塔水平衡控制带来难度ꎮ因此在日常做好液位监视的基础上ꎬ一方面应控制湿除㊁地坑冲洗水等排入量并调整保持废水连续排放ꎻ另一方面应关注内部浆液起泡情况ꎬ及时添加消泡剂进行处理ꎮ若采取措施调整无效ꎬ液位仍高应及时倒浆ꎮ(7)加强化验跟踪并关注浆液氯离子的变化情况ꎬ及时进行运行调整ꎮ针对冬季来煤含氯超标的问题ꎬ可采用南方和北方港口入炉煤掺配的方式来控制入炉煤的氯离子ꎮ5㊀结语湿法脱硫吸收塔除雾器堵塞问题不仅影响到脱硫系统的正常稳定运行ꎬ严重时会使机组带负荷能力受限ꎬ甚至危及设备的安全ꎮ由于除雾器的运行特点ꎬ在发生堵塞后难有在线处理办法ꎬ故在除雾器堵塞处理上相对于 通 ꎬ更重要的是 防 ꎮ因此在生产运行中只有严格地执行措施要求ꎬ不断总结运行调整经验ꎬ才能确保安全运行ꎬ真正形成环保与经济的双收良好局面ꎮ参考文献:[1]杨利涛ꎬ韦飞.基于湿法烟气脱硫装置的防腐材料技术[J].广东化工ꎬ2015ꎬ42(15):134-135.[2]李峻铃.脱硫系统除雾器冲洗控制及PH调节分析[J].科技信息ꎬ2009ꎬ(35):794-795.[3]周国芹ꎬ于洪珍ꎬ马雪华ꎬ等.湿法脱硫吸收塔浆液石灰石屏蔽原因分析及预防处理[J].电力科技与环保ꎬ2015ꎬ31(4):35-37. [4]丘晓春ꎬ侯峻ꎬ丁宇鸣.湿法烟气脱硫浆液失效典型现象分析[J].电力科技与环保ꎬ2016ꎬ32(3):38-39.[5]胡海军ꎬ王兴涌.铁路煤炭运输用防冻剂的探究[J].化工中间体ꎬ2012ꎬ9(1):39-43.[6]柯昌华ꎬ陈捷.吸收塔浆液再分布装置在WFGD升级改造中的应用[J].电力科技与环保ꎬ2017ꎬ33(3):28-30. [7]贾振宇.一种应用于超低排放中试平台的湿式机电耦合除尘器高频电源[J].电力科技与环保ꎬ2017ꎬ33(4):22-25.收稿日期:2018 ̄07 ̄30ꎻ修回日期:2018 ̄09 ̄06作者简介:朱浩(1988 ̄)男ꎬ大学本科ꎬ工程师ꎬ从事火力发电厂灰硫运行工作ꎮE-mail:zhuhao@gdtz.com.cn942018年朱浩等:湿法脱硫吸收塔除雾器堵塞分析及预防第6期。
电厂脱硫系统检修过程中存在问题及解决措施

电厂脱硫系统检修过程中存在问题及解决措施随着经济社会的不断发展,人们对自己生活水平要求也越来越来高,用电量需求也越来越大。
而产生电的主要原材料煤会对我们现处的环境造成很大的污染。
脱硫技术不仅可以提高材料的生产利用率,获得更多的用电量,还可消除部分空气污染物,达到保护环境,净化空气的作用。
标签:脱硫系统;检修过程;解决措施一、前言目前,随着我国电力工业的污染物的国家环保排放标准日益严格,新建及扩建发电厂的要求必须安装脱硫装置。
由于近两年电力供应紧张,新建机组迅猛增加,并且机组燃煤供应紧张,电厂燃用煤质较差,基本是输送到什么煤就烧什么煤,基本没有选择低灰份低硫煤的余地,污染相当严重,在新建机组投产的同时,要求配套的脱硫装置也相应投产,既提高材料利用率,也保护环境,减少二氧化硫等污染物的产量。
二、电厂脱硫系统的概念将煤中的硫元素用钙基等方法固定成为固体防止燃烧时生成S02,通过对国内外脱硫技术以及国内电力行业引进脱硫工艺试点厂情况的分析研究,目前脱硫方法一般可划分为燃烧前脱硫、燃烧中脱硫和燃烧后脱硫等3类。
其中燃烧后脱硫,又称烟气脱硫(Fluegasdesulfurization,简称FGD),在FGD技术中,按脱硫剂的种类划分,可分为以下五种方法:以CaCO3(石灰石)为基础的钙法,以MGO为基础的镁法,以Na2SO3为基础的钠法,以NH3为基础的氨法,以有机碱为基础的有机碱法。
三、电厂脱硫系统运行中的常见问题1.脱硫效率较低目前,火电厂脱硫系统在进行脱硫处理时,常常难以达到火电厂正常生产的要求,这是由于多方面原因造成的。
首先,很多电廠是发电机组与脱硫系统进行同时设计建造的,导致脱硫系统无法结合实际进行设计,最终的运行效率严重不足;其次,煤的种类不同,其中的含硫量也不同,一些含硫量高的煤在使用过程中会导致排放物中硫的含量较高,脱硫系统难以有效进行脱硫;另外,运行中对吸收塔浆液的控制、吸收塔PH值的控制、吸收塔浆液的浓度、氧化风量以及废水排放量等因素都会对脱硫系统的效率产生直接影响。
除雾器结垢、堵塞分析

除雾器结垢、堵塞的原因分析除雾器是烟气脱硫系统中非常重要的核心装置,除雾器除雾效率的高低和压降的大小直接影响到脱硫后烟气的“干净”程度和锅炉的运行效率。
除雾器通常被布置在吸收塔的上部,含硫烟气经过反应区时与石灰石浆液进行中和反应后形成雾滴,当含有雾滴的烟气流经除雾器通道时,在雾滴的撞击作用、惯性作用、转向离心力及其与波形板的摩擦作用、吸附作用使得雾滴被捕集,除雾器波形板的多折向结构又增加了雾滴被捕集的机会,从而大大提高了除雾效率。
我厂二期脱硫系统的除雾器型号为:DV880, 由上下两级除雾器组成,第一级称为粗除雾器(叶片间距为40㎜),第二级称为精除雾器(叶片间距为25㎜)。
烟气按垂直方向从除雾器中穿过,除雾器叶片将烟气分割成单独的气流单元,气流在除雾器叶片内发生偏离,使液滴产生离心力,撞击叶片表面形成液膜,在重力的作用下,液膜向下流动并落入吸收塔底部将液池。
除雾器本身不产生任何结垢,除雾器叶片堵塞主要是由于除雾器叶片上产生硬结垢,导致除雾器系统效率下降或除雾器失效。
硬结垢的产生存在着多种不同的原因,在工艺上的参数影响最大。
我厂脱硫系统中的除雾器均有堵塞及部分除雾器掀翻的情况,个人认为由以下因素引起的。
1.冲洗水系统的检修方面在对除雾器系统的冲洗水系统管道上的喷嘴进行检查时,发现有个别的喷嘴堵塞、喷嘴脱落、喷嘴喷射的方向不正确及冲洗水管道固定装置脱落等异常现象。
这些不正常的现象引起冲洗水系统的喷嘴无法正常有效的对除雾器叶片进行冲洗,从而引起除雾器叶片结垢,除雾器效率下降,更为严重的是掀翻除雾器及引起除雾器后级设备的腐蚀。
因此对除雾器冲洗水系统检修时应做如下检查:1)对冲洗水的水质进行检查,使其成分不得在除雾器中发生连锁反应。
2)对除雾器内部冲洗水管道的固定装置进行检查,使管道固定在设计位置上。
3)对除雾器内部冲洗水系统管道上的喷嘴进行检查,使喷嘴不发生堵塞、脱落、及冲洗方向不对的现象,保证冲洗覆盖率符合设计要求,无冲洗死角。
脱硫塔除雾器结垢与堵塞的原因分析及解决方案

脱硫塔除雾器结垢与堵塞的原因分析及解决方案
一、故障现象
除雾器运行压差高于700Pa,阻力过大。
一般而言两级屋脊式除雾器设计阻力不超过200Pa,三级屋脊式除雾器设计阻力不超过300Pa。
经检查发现,除雾器结垢现象非常严重,并且垢样比较坚硬、光滑。
除雾器一边结垢堵塞现象比较严重,另一边比较轻微,推测脱硫塔烟气流场分布非常不均匀。
起初怀疑是浆液品质的问题。
对于该故障的解决,我们的思路是:首先分析结垢和堵塞的原因,然后有针对性地从工艺设计、设备改造、操作控制等方面着手解决故障。
二、故障危害:
硫除的结与塞脱塔见的障一①雾的结严重的造堵得气流面减气速增低雾去雾滴效进而带一列问如烟石雨除器的垢堵使除雾的大
三、分析故障原因的方法:四、故障解决方法:
控质(其煤的含量
②强尘的尘率;
③控制石灰石的品质(主要是控制杂质的含量:MgCO3、iO2、Al2O3、Fe2O3等);
④决器冲水统在一问题喷堵嘴洗角小冲水力足洗流量不够冲洗率不理脱硫除雾冲洗统非常要的
⑤决氧风量足或氧化效较的亚酸钙度较难洗
PH控在范围(5.55.8 之间;改浆品
⑧检是有计安和施的陷进整。
五、结果:
本期特约作者:廉珂。
火电厂湿法脱硫中除雾器常见故障及防范措施

火电厂湿法脱硫中除雾器常见故障及防范措施摘要:除雾器是保障火力发电厂湿法脱硫正常运行的重要设备,是FGD系统中的关键设备,其性能直接影响到湿法FGD系统能否安全连续可靠运行,除雾器故障不仅会造成脱硫系统的停运,甚至会导致机组被迫停运;但从机组安全稳定运行中发现,除雾器容易出现故障,就如何处理除雾器常见故障,始终是我厂研究及突破的重点课题。
本文分析了除雾器常见故障,继而提出防范措施。
关键词:发电厂;除雾器故障;因素;防范措施;随着近年来电力工业飞速发展,环境受到不同程度影响,国家层面高度重视并提高对于大气排放指标和大气污染整治力度,火电厂机组运行大气排放指标进一步要求控制再控制。
我厂除雾器运行工况及环境标准较高,由于脱硫系统水质状况、脱硝、空预器、除尘器相关设备运行可靠性存在偏差,导致除雾器在机组运行中差压较高;多次发生因除雾器压差高,导致风机运行工况中引风机接近失速区,造成我厂机组的不能满发电量,甚至需非计划降负荷、异常停机处理缺陷。
因此,查找并收集除雾器常见故障,采取科学的防范措施,降低故障率,对于火力发电厂意义重大。
1、湿法脱硫中工艺及除雾器概述:1.1除雾器简介我厂#1-#6脱硫一级塔和#5脱硫二级塔采用的是屋脊式除雾器,#3、#4脱硫二级塔采用平板式除雾器和屋脊式除雾器组合形成,#1、#2脱硫二级塔采用平板式除雾器、屋脊式除雾器、凝并除雾器组合形式,#6脱硫二级塔采用的是两级平板式除雾器,安装在吸收塔上部,主要用于吸收脱硫后的净烟气中含有的大量固体物质和净烟气夹带的雾滴,在进过除雾器时多数被捕捉下来,粘接在除雾器百叶窗表面,经过除雾器净化后的出口烟气携带的水滴含量低于75mg/Nm³。
除雾器材料采用带加强的聚丙烯,能承受高速水流冲刷,特别是人工冲洗带来的高速水流冲刷。
2、除雾器的常见故障及原因分析:2.1除雾器堵塞:(1)除雾器内部结构设计不合理或操作不当,导致液滴和颗粒堆积在除雾器内部。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
国华宁海电厂脱硫系统除雾器堵塞原因分析及防范措施
自宁电A厂4台机组脱硫装置投运以来,在正常运行期间曾多次出现脱硫系统除雾器堵塞,烟气通道阻力大大增加,最严重的分别是2号和3号机组脱硫除雾器在2007年6月出现堵塞情况,根据当时的记录数据,机组负荷在520WM 时,除雾器前后差压已经达到621Pa,大大超过了规程规定的高高报警值450 Pa,继续运行极有肯能造成烟道结构坍塌,整个系统瘫痪,或者增压风机失速、锅炉跳闸,影响机组运行的安全性、经济性和环保效益。
标签:除雾器、冲洗水、FGD、石膏雨浆液浓度
1.脱硫系统除雾器堵塞原因分析:
除雾器差压高是一个早期缓慢爬升、后期快速加剧的过程,具体原因可从以下几个方面分析:
1 .1除雾器冲洗水压力的影响
首先对于除雾器本身而言,如果冲洗不及时,容易造成除雾器本体叶片的结垢。
结垢严重时,会形成除雾器的堵塞和结构坍塌,发生FGD系统整体瘫痪。
除雾效果差不但对后烟道的低温腐蚀,而且由于其排烟温度较低,烟气扩散能力较弱,将直接导致烟气携带的石膏浆液液滴在烟囱附近落地,即形成所谓的“石膏雨”现象,所以说冲洗水是否正常工作对除雾器的安全运行起着至关重要的作用。
除雾器冲洗水主要性能参数包括:1)冲洗水压力;2)冲洗水量;3)冲洗覆盖率。
由于我厂除雾器冲洗水阀门在设计时未考虑耐腐蚀,我厂四台机组的除雾器冲洗水阀门经常内漏,或者冲洗气动阀反复开关以后执行机构松动、变形造成阀门关闭不严,直接使得除雾器冲洗水的母管压力不足,导致其它除雾器冲洗喷嘴的冲洗效果也变差。
且在除雾器冲洗水阀门检修时,由于需做隔离措施,一般为几个小时除雾器冲洗水无法投入,此时会有一些石膏堆积在除雾器内部,如冲洗不及时,势必造成除雾器堵塞。
另一个造成除雾器冲洗水压力重要原因是运行人员调节不当,由于当初A 厂脱硫设计的偏差,在实际中脱硫系统工艺水管网压力远远不够满足运行条件,为了防止脱硫公用系统真空皮带脱水机密封水流量低跳闸,当吸收塔液位需要补水时,大家拒绝采用吸收塔工艺水补水阀,而是采用进水量较少的除雾器冲洗阀补水,且长时间的连续补水,就算在除雾器顺控冲洗过程中仍在补水,个别人员为了吸收塔及时补水,甚至中断除雾器顺控冲洗,长期使用此种运行方式,除雾器冲洗水压力严重不足,叶片的结垢堵塞在所难免。
1.2 PH值及浆液浓度带来的影响
有资料显示,国内电厂脱硫系统中存在设计容量严重不足的问题。
在设计初期参照锅炉设计烟气量,这本身没有错,但没有考虑到电厂燃烧的煤不是设计煤种,烟气量超标十分明显,这一情况在我厂实际存在。
高负荷时由于烟气超过设计值,烟气量增大,烟气中带浆量将超过设计值;同时,烟气量大会导致烟气流速超出除雾器的设计值,导致净烟气带水、带浆量增大,自然增加了除雾器工作压力,如果为了一味的追求脱硫高效率,不控制吸收塔浆液PH值和浓度,只会造成恶性循环。
除雾器结垢物主要来源于净烟气所携带的石膏浆液,主要成分是石膏及石灰石、亚硫酸钙这些物质都来自吸收塔,这就说明烟气携带量偏离设计值。
如果烟气带出的这些物质比较少,结垢情况应该得到扭转,这一状况在1和3号机得到验证,在去年12月份得知1、3号脱硫除雾器堵塞后,灰硫化专业要求各个班组放弃追求脱硫效率,降低吸收塔浆液PH值和浓度,同时采用脱硫添加剂以求软化除雾器结垢物,取得了一定效果,也为本专业对类似异常工况的处理积累了宝贵的经验。
1.3除雾器冲洗周期的影响
由于除雾器冲洗期间会导致烟气带水量加大(一般为不冲洗时的3~5倍)。
所以冲洗不宜过于频繁,但也不能间隔太长,否则易产生结垢现象。
目前脱硫系统的冲洗逻辑为:当烟气累积达到7500000立方米(大概4个小时),顺控启动一次冲洗程序,正常运行情况下仅冲洗前三级,最后一级冲洗水阀一周开一次,前三级冲洗阀门冲洗60s停240S,依次冲洗,共用一个小时。
即正常投自动的情况下,除雾器间隔3个小时冲洗一次,冲洗一次的时间为一个小时。
此逻辑是否适合我厂脱硫系统还有待检验和优化,但从4台机的运行情况来看,基本能满足运行要求。
暂排除此因素的影响。
1.4检修过程中除雾器清理不彻底,脱硫烟气系统检修后试运中除雾器未冲洗
大修过程中已安排除雾器清理,由于除雾器为“S”型挡板组合而成,清理主要采用震动、敲打方式,其烟气通道底部垢块清理比较困难。
如不解体检查“S”型挡板,无法判断底部垢块是否清理干净。
机组大修后调试时间较长,脱硫烟气系统试运行期间未有效冲洗除雾器,除雾器通流部件粉尘、石膏沉积、板结后难以除去,增加通流阻力,正常运行过程中加速除雾器通流部件的堵塞。
1.5热工表计问题
运行人员在发现除雾器运行差压异常升高时,已经要求热控人员对除雾器差压测量装置进行了多次吹扫、效验,并未发现问题,如果PI系统除雾器差压曲线是缓缓上升基本可以排除热控表计因素的影响。
2.防止除雾器堵塞的防范措施
为确保脱硫系统除雾器连续、稳定、安全运行,需规范并完善除雾器冲洗程序,保证除雾器清理质量。
具体如下:
2.1设备部需采取有效措施,确保冲洗水阀门质量,并准备一定数量冲洗水阀门备件,避免因阀门备件影响冲洗水阀门更换工期;设备部应采取有效措施,定期检查冲洗水阀门状况,及时判断出冲洗水阀门故障位置,避免因冲洗水阀门内漏影响冲洗水压力、吸收塔液位等,而导致的除雾器自动冲洗程控退出或冲洗效果欠佳。
具体如下:
2.2在脱硫系统运行过程中,如运行人员确认为除雾器冲洗水阀门内漏导致吸收塔液位高或冲洗水压力低,运行人员应立即反馈给设备部点检人员,设备部应在4小时内确认现场内漏阀门具体位置,并立即组织进行相关处理。
处理过程中,如需停运冲洗水泵,则冲洗水泵停运至启动的时间间隔不得超过4小时。
在此过程中,如自动冲洗次数减少一次,运行人员应手动冲洗一次后再投运自动冲洗程控。
同时,当班运行人员应在运行日志中记录除雾器自动冲洗退出原因、退出时间、恢复时间以及手动冲洗投入时间、退出时间、冲洗累计时间。
2.3如冲洗水阀门故障或其它原因导致吸收塔液位高现象,当班运行人员应采取有效措施调整吸收塔液位同时,确保除雾器自动冲洗的投运。
如除雾器自动冲洗仍需退出,当班运行人员应严格遵照自动冲洗程控时间间隔及冲洗时间,进行除雾器的手动冲洗。
同时,当班运行人员应在运行日志中记录除雾器自动冲洗退出原因、退出时间、恢复时间以及手动冲洗投入时间、退出时间、累计冲洗时间。
2.4脱硫烟气系统检修后试运行期间,当班運行人员需投入除雾器自动冲洗或进行等同的手动冲洗。
加强除雾器清理后的质量检验。
如有必要,清理完成后,应抽样拆卸部分挡板以检查清理效果。
褚阿杰毕业于浙江大学教育学院电气工程与自动化,长期从事电力生产工作。
李建华2004年毕业于浙江大学热能与动力工程专业,长期从事电力生产管理工作。