60MW机组凝汽器换管分析报告(最终)

60MW机组凝汽器换管分析报告(最终)
60MW机组凝汽器换管分析报告(最终)

关于凝汽器换热管由黄铜管更换为不锈钢管

可行性分析报告

一、影响凝汽器换热效果的因素

根据美国热交换协会(HEI)标准曲线法,计算凝汽器总体传热系数(K),公式如下

K=Cβtβmβc m V

式中K—总体传热系数

C—计算系数

βt—冷却水温度修正系数

βm—冷却管材料和壁厚修正系数

βc—清洁系数

Vm—冷却水流速,m/s

从以上公式中可看出,影响凝汽器总体传热系数(K)的因素包括冷却水温度、冷却管材质及壁厚、冷却管清洁度、冷却水流速等,如果更加细化,凝汽器传热则包括:蒸汽侧的凝结传热、管壁的热传导、水侧的对流换热等过程,虽然黄铜热传导性能较不锈钢材质好(HSn70-1热导率为167w/m·℃,TP316(L)热导率为13.4 w/m·℃),但管壁热阻只占总热阻的2%~5%,管材导热系数对总的传热效率影响很小,再加上不锈钢管内由于光洁度高长期使用不易结垢等因素,不锈钢光管在实际使用中的换热性能要优于铜管,故不存在换热性能降低的情况,反而由于壁薄增加换热面积,凝汽器换热性能更佳。

二、部分物理性能的比较

1.耐腐蚀性能

凝汽器换热管腐蚀种类主要有冲蚀、应力腐蚀、晶间腐蚀、生物腐蚀及沉积物腐蚀、点蚀等。由于不锈钢强度较高,且在凝汽器工况条件下,由于温度较低,不锈钢一般无冲蚀和应力腐蚀。晶间腐蚀主要是由于制造加工工艺不当、晶界贫铬造成的,如果不锈钢管制造质量没问题,则发生晶间腐蚀的可能性较小。虽然铜离子有杀生作用,不锈钢管凝汽器生物繁殖的问题可能会比铜管严重,但循环水中加入有效地杀生剂,管子清洗工作做好,则生物腐蚀的矛盾也不突出。不锈钢管允许Cl-的浓度不大于1000 mg/l,要远远优于铜管要求的不大于400 mg/l。

2.强度及热膨胀系数

不锈钢管与黄铜管机械物理性能的比较

由表中可见,不锈钢热膨胀系数更接近碳钢(其热膨胀系数为12×10-6/℃),确保不锈钢管胀接的牢固,其抗振性能要高于原黄铜管。

三、经济性分析

1.提高循环水浓缩倍率的经济性分析

经查阅技术经济指标月报,山东魏桥创业集团有限公司热电厂2010年全年生水用水量为1152.8249万吨,现循环水浓缩倍率为3.3~3.5。

将凝汽器铜管换成TP316(L)不锈钢管后,考虑到发电机空冷器、主油箱冷油器及给水泵电机冷却器换热管是铜管,浓缩倍率不宜过高,如果浓缩倍率提至4.0,循环水中Cl-含量将达到520mg/L,经咨询水处理药剂生产厂家,在此Cl-含量下可以确保铜管的安全运行,但循环水处理药剂需重新招标。

在循环水系统,其水量平衡有以下关系:

P B=P Z+P F+P P

式中P B—补充水量占循环水量的百分率,%

P Z—蒸发损失水量占循环水量的百分率,%

P F—风吹、泄漏损失水量占循环水量的百分率,%

P P—排污损失水量占循环水量的百分率,%

其中

1)P Z=0.17△TX%

式中△T—冷却塔进、出水的温度差,℃

X—冷却系统中因蒸发而带走的热量与总热量的比值,夏季取1.0,冬

季取0.5,春秋季取0.75,△T取8℃

P Z最大值为1.36%(夏季),最小值为0.68%(冬季)

2)P F自然通风冷却塔取0.5~1.0%

3)由于循环水的浓缩倍率与排污损失水量成反比,浓缩倍率越高,排污损失水量越小,而凉水塔的蒸发损失和风吹泄漏损失与循环水的浓缩倍率关系不大,

主要与气候条件关系密切,根据以下经验公式可知不同浓缩倍率下的排污水量如下:

①浓缩倍率为3.3时:

循环水补水量=〔循环水量×k×1.39/(k-1) 〕/100

=〔8585×8×3.3×1.39/(3.3-1) 〕/100

≈1370m3/h

排污水量=循环水补水量/k=1370/3.3≈415m3/h

②将凝汽器铜管换成TP316(L),则浓缩倍率理论上可做到4.0,Cl-含量将达到约520mg/l,循环水处理药剂需重新招标。在此情况下,排污损失为:

循环水补水量=〔循环水量×k×1.39/(k-1) 〕/100

=〔8585×8×4.0×1.39/(4.0-1) 〕/100

≈1273m3/h

排污水量=循环水补水量/k=1273/4≈318m3/h

若将浓缩倍率由3.3提高至4.0,可节约排污水:415-318=97 t/h。

年节约用水费用:97 t/h×24×365×1.65=849720t×1.65=140.2038万元。

以上数据为理论计算值,提高浓缩倍率后由于循环水处理药剂需重新招标,可能增加部分水处理药剂费用,经咨询部分水处理药剂生产厂家,答复现暂无法量化具体数额。

2.提高机组真空和降低凝汽器端差的经济性分析

由于影响凝汽器换热效率的部分影响因素无法量化进行直接的经济性计算,很难获得直接的经济效益结果。但从考察的济宁运河电厂#2机和聊城冠县祥瑞电厂改造前后对比情况可以看出,经济性较为可观。

2010年底,济宁运河电厂完成#2机(上汽产145MW机组)凝汽器换不

从上表可以看出,#2机凝汽器换管后,在其平均负荷较#1机高的情况下,其对应的真空值仍高分别0.06和0.11KPa,循环水出口温度也明显升高,端差减小,说明改造后改善了凝汽器换热效果。

3.2 2011年4月,聊城冠县祥瑞电厂进行了#1机(北重产50MW机组)凝汽器换不锈钢管改造工作,改造前后参数对比情况如下表所示:

从上表可以看出,改造后机组真空平均升高0.53KPa,由于该机组负荷率较低(约42%),故效果比较明显,如负荷率提高应达不到这样的效果。

从以上比较结果看出,将凝汽器换热管换为不锈钢管后,真空和端差有明显的变化,降低了发供电煤耗。假如我公司60MW机组1台凝汽器改造后真空可提高0.1KPa、端差降低0.1℃,查主要小指标耗差分析图表可知,供电煤耗将分别下降0.479和0.241g/KWh,每年可减少燃煤费用(以每年运行8000h,平均负荷58MW,标煤按910元/吨)

(0.241+0.479)×58000×8000×910÷106=304012.8元

四、结论

通过对凝汽器换热效果影响因素、不锈钢管与铜管物理性能比较及换管后

的经济性分析可知,将凝汽器换热管由黄铜管更换为TP316(L)不锈钢管,并提高循环水浓缩倍率至4.0,可以达到节水和提高机组热经济性的目标。

由于现在用循环水作为冷却介质的还有发电机空冷器、汽轮机冷油器及给水泵电机空气冷却器等,此部分换热器采用的都是铜管,循环水中520mg/l的Cl-含量将对铜管有不利影响,为确保以上换热设备的安全运行,建议采用如下方案实施:将#3、#4机循环水系统和对应的#2冷却塔作为一个独立单元,待该两台机凝汽器换热管更换为不锈钢管后,采用梯级提高循环水浓缩倍率方式,每次提高0.2,每个点持续一个月,此间化学专业加强对循环水水质和循环水腐蚀挂片的监督分析力度,并合理调整循环水处理药剂的投加量,避免损伤铜管,如循环水腐蚀挂片无异常则继续提高直至到4.0为止,另相关车间加强对各换热器的定期清理、检查,设备停运检修时进行打压,以确保设备的安全运行。

锅炉蒸汽吹管调试方案

1.编制目的 1.1 新安装机组锅炉的过热器及其蒸汽管道中,不可避免地会有焊渣、锈垢和其它杂物,锅炉正式向汽机供汽前,必须将这些杂物吹洗干净,以确保机组安全、经济地运行。 1.2锅炉首次点火前的各项检查和试验工作。 1.3为了指导锅炉吹管工作的顺利进行,保证与锅炉吹管有关的系统及设备能够安全正常投入运行,制定本措施。 2.编制依据 2.1《火力发电建设工程启动试运及验收规程》(DL/T5437-2009) 2.2《火力发电建设工程机组蒸汽吹管导则》(DL/T 1269-2013) 2.3《锅炉启动调试导则》(DL/T852—2016) 2.4《电力建设施工质量验收及评价规程》(DL/T 5210.2-2009) 2.5《火力发电建设工程机组调试质量验收及评价规程》(DL/T 5295-2013) 2.6《火力发电建设工程机组调试技术规范》(DL/T 5294-2013) 2.7《电站锅炉压力容器检验规程》(DL 647-2004) 2.8《中华人民共和国工程建设强制性条文》(电力工程部分)(2011年版) 2.9设计图纸及设备说明书 3. 系统简介 略 4.锅炉吹洗范围、流程、参数、临时设施 4.1锅炉吹洗范围 锅炉过热器系统、主蒸汽管道。 4.2吹洗流程 本次蒸汽吹洗的主流程如下: 汽包→过热器→主蒸汽管→高压主汽门前→临时管→临时控制门→临时管→靶板架→消音器排大气。 4.3 吹洗的蒸汽参数 按部颁《吹管导则》,本次吹管选取吹洗压力为汽包压力4.5~5.5MPa开临时控制门。控制门全开时,汽包压力2.5~3.0MPa关临时控制门(或临冲门全开

后1分钟关临冲门)。吹管期间应控制汽包饱和温度温降不大于42℃。吹洗过程中严格控制主汽温度≤450℃,监视和记录汽包压力、内外壁温差等。 4.4 吹洗的临时设施 4.4.1临时排汽管道技术要求 ●所有临时管的管径应大于或等于被吹洗管道截面积,临时管应尽量短,以减 小阻力。 ●临时控制门前的临时管按10MPa、450℃的使用要求选取管材;临时控制门后 的临时管按6.0MPa、450℃的使用要求选取管材。 ●临时管道的架设应牢固,临时支架应同永久管道上的支架设计标准一样,支 吊架的装设要考虑到膨胀及冲管时的反推力,临时支架的装设只允许临时管沿汽流方向膨胀,不允许反方向移动。 ●在可能积水的地方应设置疏水点,冲管系统的所有疏水一律放地沟,疏水管 道及阀门的设计要求不低于Pg60。 4.4.2 临时控制门的要求 ●临时控制门所能承受的压力不低于10MPa,温度不低于450℃,并能承受开 启或关闭时产生的差压作用力。 ●临时控制门全开、全关时间小于60秒。 ●临时控制门的操作装置应设在控制室控制盘上(或在控制盘附近),以方便 操作。临时控制门设置“开”、“关”、“停”三个控制按纽,“开”、“关”具有自保持功能,按“停”后可立即中止临时控制门的动作。 ●在临时控制门处加装¢76×8旁路管,并装设手动截止阀,用以系统暖管和 保护临冲阀,阀门选型要求:DN60、PN10MPa。 4.4.3靶板架安装技术要求 靶板架前要求有≥3m的直段,且尽可能靠近原蒸汽管;靶板架应安装在更换靶板作业方便的平台上,前、后管子保温段应≥3m。 4.4.4 消音器 ●要求消音器放置在浇铸好的基础上,基础上预埋件位置与消音器支撑相一致, 保证消音器滑动正常。 ●不装消音器时,临时管排大气出口1m处应上翘约30°。

蒸汽吹管

蒸汽吹管方案 1蒸汽吹管的目的 锅炉受热面在制造、储存及安装过程中,其内部不可避免地存在焊渣、砂石等杂物,在启动投运之前必须通过蒸汽吹管,将其内部吹扫干净,以保证合格的蒸汽品质。 2 吹管的方式、流程及控制参数 根据系统的结构特点,采用降压法吹管方式。 2.1第一阶段吹扫过热器、主蒸汽管道及蒸汽母管系统,流程如下: (1)汽包→过热器→过热器出口集箱→炉主汽门→炉侧电动门→主蒸汽管道→临时管道→吹管临时控制门→临时管道→排大气。 吹管控制参数:开启吹管临时控制门时汽包压力: 3.5-4 MP 关闭吹管临时控制门时汽包压力: 2.5-3 MPa 过热器出口蒸汽温度:≤450℃ 2.2第二阶段吹扫减温减压站系统,流程如下: 汽包→过热器→过热器出口集箱→炉主汽门→主蒸汽管道→机侧母管联络门→ 减温减压器入口电动门→临时管道→排大气。 吹管控制参数: 开启吹管临时控制门时汽包压力: 2.0 MPa。 关闭吹管临时控制门时汽包压力:1.5 MPa 过热器出口蒸汽温度: ≤450℃ 3 吹管前应具备的条件 3.1 锅炉侧应具备的条件: 3.1.1厂区燃油系统、炉前燃油系统、炉前燃气系统、蒸汽系统及压缩空气系统调试结束。 3.1.2 锅炉定排、连排、疏放水、排空气系统调试结束。 3.1.3 锅炉化学清洗工作结束,临时系统恢复完毕。 3.1.4 锅炉冷态通风试验完毕,油枪雾化试验、燃烧器冷态调试结束。 3.1.5 汽水阀门、烟风挡板调试完毕,开关灵活;经过检查确认。 3.1.6 油枪、气枪及点火枪操作试验合格。锅炉点火试验结束。 3.1.7送、引风机的联锁保护试验完毕, 试验合格。 3.1.8 炉本体及各系统保温工作完毕, 人孔门、看火孔封闭并且开关灵活。 3.1.9 膨胀指示器安装校正完毕。 3.1.10 减温水调节系统,调整完毕,能随时投入。 3.1.11锅炉MFT联锁保护试验结束, 试验合格。 3.3 热控侧应具备的条件 3.3.1 控制室内与投运设备有关的主要运行监视仪表如:压力、流量、液位和温度等表计已调试完毕,指示正确,能随时投入。 3.3.2 BMS系统应调试完毕, 可以投入。 3.3.3 DAS系统与吹管过程的相关参数指示准确。 3.3.4 MCS系统的炉膛压力控制、燃油控制、水位控制等均可以投入。 3.3.5 汽包水位高、低发生MFT保护暂时解除。 3.3.6 用于吹管排汽管上的临时表计安装校验完毕,正确指示。 3.4 吹管临时系统应具备的条件 3.4.1 临时管道的焊接必须用氩弧焊打底,保证管内无焊渣和焊瘤。临时管道的截面积应大

凝汽器钢管更换技术方案

凝汽器不锈钢管更换不锈钢管 施工技术方案 一、开工前的准备工作 1、办理必要的入厂手续、及临时上岗证、工作票; 2、对进入作业现场的员工进行岗前安全教育培训; 3、遵守甲方厂规厂纪、熟知作业地点、行走路线、新旧管材、存放地点。 4、对施工用的所有电动工具应做全面保养与检查。 二、搭建施工用的脚手架平台 1、只有办理完工作票后,施工人员才能进入施工现场。 2、脚手架作为平台的上方,要有安全护栏。 3、脚手架作为平台的搭建,结构要合理,支撑要牢固,搭建完毕后要甲方安检人员验收合格后才能投入使用。 三、拆卸凝汽器端盖 1、拆卸凝汽器端盖,登高作业必须系安全带。 2、拆卸的旧螺丝必须全部回收,并做好松动处理。 3、拆卸凝汽器封门时,不能损坏其它设备。 4、拆卸后的凝汽器封门,要按甲方指定的位置摆放,且不能防碍甲方车辆及行人通行。 四、旧不锈钢管拆除 1、进入甲方作业现场后,首先用警戒隔离带进行工作区域隔离,并悬挂警示标志。 2、应对凝汽器循环进出水管进行覆盖,以防拆除旧不锈钢管时工具或杂物进入循

环水管。 3、拆除旧不锈钢管时施工人员在作业时不能损伤凝汽器管板及管孔。 五、凝汽器管板管孔清扫除锈 1、施工员进入凝汽器内时,必须使用24V低压照明电源。 2、旧不锈钢管拔完后,对凝汽器内部、管板、管孔水室进行彻底清扫除锈; 3、认真检查管板、隔板、每个管孔内是否有损伤,发现个别管孔有损伤时并及时修复。 4、凝汽器内部管孔、水室清扫完毕后,邀请甲方有关技术人员进行验收,等甲方有关技术人员验收合格后,才能进行新不锈钢管的安装。 六、安装新不锈钢管 1、安装新不锈钢前,应在管板四角及中间各穿插一根不锈钢管,作为标准管,以此来判断不锈钢的使用长度。 2、新不锈钢管安装应自下而上由两侧水平同时安装。 3、为防止新不锈钢管损伤,应就地开箱,禁止踩踏,并在新不锈钢管下方铺设胶皮。 4、穿管时检查冷却管两端端口,清理管口毛边、毛刺,管头应光洁无油垢、氧化层、尘土、蚀坑和纵向沟槽,并且露出金属光泽。 5、穿管时凝汽器内部每道隔板必须有一名工作人员,且必须戴干净的手套进行操作,轻推轻拉,不冲撞管孔,穿管受阻时,不得强力猛击。如出现卡涩现象应检查受阻管孔,用木槌轻轻打入,避免损坏冷却管。冷却管穿管时要注意最外侧和迎汽面的管子焊缝朝下,根据图纸对加厚管和普通管安装位置在管板上做出标记,以免装错。 6、穿管时应在前后两端管板处,各道隔板处设专人,使穿管时对准管口,避免冲撞。

凝汽器自动除垢强化换热装置

凝汽器自动除垢强化换热装置 前言: 汽轮机是火电厂的重要设备,通过汽轮机,蒸汽的热能转化为机械能,为发电机发电提供动力。凝汽器是汽轮机的附属设备,在凝汽器里汽轮机排汽转化为凝结水,体积缩小,压力降低,汽轮机进出蒸汽焓差增大,做功能力提高。凝汽器也为系统水汽循环提供了必要条件。凝汽器工作性能的好坏直接影响到系统的热经济性。衡量凝汽器工作性能的指标主要有端差和真空。 凝汽器是一个表面式换热器,在壳程里流动的是汽轮机排汽和凝结水,管程里流动的是冷却水。冷却水吸收蒸汽热量后蒸汽凝结成水,冷却水温度升高后排出凝汽器。表面式换热器存在换热管结垢的问题,凝汽器也不例外。凝汽器铜管内壁结垢会严重影响换热效果,大大降低系统的热经济性。凝汽器结垢影响主要体现在端差升高和真空降低。在系统来说主要是发电汽耗增加,煤耗增加,经济效益下降。(常识,可越过) 水垢的形成: 汽轮机组运行时必须有大量的冷却水通过凝汽器来冷却汽轮机排汽,循环冷却水的水温在15℃—35℃之间,适宜藻类和微生物繁殖。循环使用中,大量的水分被蒸发,而补充水中又含有杂质和盐类化物,冷却水的盐类不断浓缩,水中的碳酸氢钙浓度越来越高,游离CO2-却不断挥发,使Ca(HCO3)2分解为CaCO3而析出形成水垢: Ca(HCO3)2= CaCO3↓+CO2↑+H2O 碳酸盐水垢的产生严重影响了金属的传热效果,循环水温又适合藻类和微生物繁殖生长,脱落下的藻类易发生粘垢,致使循环冷却水水质不断恶化。(这里讨论的应该是采用凉水塔的闭式循环冷却方式,而我们采用的是海水直流冷却的开始循环方式) 循环水在凝汽器铜管内流动,吸收大量的热量,保证了汽轮机正常运行。根据流体力学原理,液体在管道内流动分为层流和紊流两种基本现象。层流边层是紧靠管壁的一层,流速很慢,水中的CaCO3和粘垢最易滞留在管内壁上,形成水垢。 水垢的危害: 1、凝汽器铜管内壁形成水垢后,换热效果下降,导致真空下降,能耗上升,严重时要降低发电负荷或停机清洗。据有关资料介绍,水冷设备换热器中水垢厚度为2.16mm时,传热系数平均下降51%,设备运行效率下降50%,而形成水垢的时间仅25天。如此短的积垢时间和低传热效率,导致凝汽器长期处在低效率中运行。

凝汽器端差和凝汽器过冷度详解

今天学习与凝汽器相关的专业术语。) 学习内容摘要: 1、冷却倍率 2、凝汽器的极限真空 3、凝汽器的最有利真空 4、凝汽器端差 4.1、凝汽器端差的定义 4。2、影响凝汽器端差的因素 4.3、循环冷却水量和凝汽器端差的关系 5、凝汽器的过冷度 5。1、过冷度的定义 5.2、产生过冷度的原因 5。3、过冷度增加的分析 5。4、为什么有时过冷度会出现负值 1冷却倍率 所谓冷却倍率,就是冷却介质的质量(冷源质量)与被冷却介质质量(热源质量)的商值。相当于冷却Ikg热源所需的冷源的质量。 比如,凝汽器的冷却倍率=循环水量/排汽量,一般取50?80。 2、凝汽器的极限真空 一般说来,需要采取各种手段,保证凝汽器有良好的真空。但是并不是说真空越高越好,二是有一个极限值的。这个极限值由汽轮机末级叶片出口截面的膨胀程度决定,当通过末级叶片的蒸汽已达到膨胀极限时,

如果继续提高真空,不可能得到经济上的效益,相反会降低经 济效益。 极限真空一般由生产厂家提供。 3、凝汽器的最有利真空 同一个凝汽器,在极限真空内,提高真空,可使蒸汽在汽轮机中的焓降增大,从而提高汽轮机的输出功率,但是,提高真空,需要增大循环水量,循泵的功耗率增大.因此,就需要选择一个最佳工作点,即所提高的汽轮机输出功率与循泵增加的功耗率之差为最大时,此状态所对应的真空值为最有利真空。 4、凝汽器端差(端差在汽轮机的相关学习资料中讲得比较简单,没 有详尽的资料,这里得出的结论是参考了几篇论文分析学习得出的)换管清洗请联系 188 038 18668 (1)凝汽器端差:凝汽器排汽压力所对应的饱和蒸汽温度与循环水出水温度的差值.端差则反映凝汽器传热性能、真空严密性和冷却水系统的工作状态况等,所以,在凝汽设备运行监测中,传热端差是一个非常重要的参数,是衡量凝汽器换热性能的一个重要参数。 (2)哪些因素影响凝汽器端差: 对一定的凝汽器,端差的大小与凝 汽器冷却水入口温度、凝汽器单位面积蒸汽负荷、凝汽器铜管的表面洁净度,凝汽器内的漏入空气量以及冷却水在管内的流速有关。凝汽器端差增加的原因有: A、凝器铜管水侧或汽侧结垢; B、凝汽器汽侧漏入空气; C冷却水管堵塞;

2017年海外家电吸尘器公司戴森分析报告

2017年海外家电行业吸尘器公司戴森分析报告 2017年8月

目录 一、戴森:家电界的科技明星 (5) 1、屡屡引领产品升级 (5) 2、价格鹤立鸡群,开辟超高端市场 (7) 二、高价的本质是为极致体验和轻奢属性买单 (8) 1、解决刚需产品核心痛点,带来极致体验 (9) (1)突破技术瓶颈,解决核心痛点 (11) ①10.7万转微电机突破吸力和重量瓶颈 (11) ②多圆锥气旋捕捉细小尘埃,保证吸力不衰减 (12) (2)人性化设计,完美吸尘体验 (13) 2、消费者愿意为戴森的轻奢属性买单 (15) (1)戴森产品彰显生活品质 (15) (2)引领产品升级,塑造黑科技品牌形象 (16) (3)口碑传播进一步打造轻奢属性 (16) ①口碑建立:用科技为产品代言 (17) ②口碑积累:名人效应+社交网络,戴森引起广泛讨论 (18) 三、戴森走红的背后是中产阶级的崛起 (20) 1、从戴森在不同国家走红的先后顺序看购买力基础 (20) 2、中国大陆中产阶级崛起是戴森普及的基础 (21) 四、戴森式创新打破消费升级的边界 (22) 1、戴森的创新思路是解决刚需品类的核心痛点 (22) 2、好产品才是打破消费升级边界的核心 (24) 五、国内相关企业 (24) 1、我国吸尘器市场已进入爆发期 (24) 2、产品具备持续竞争力的企业才能最终胜出 (26) (1)莱克电气 (27) (2)美的集团 (27)

(3)苏泊尔 (28) 六、主要风险 (28) 1、吸尘器普及进度低于预期 (28) 2、戴森产品优势过大 (28)

戴森产品高价的本质是消费者为极致体验和轻奢属性买单,戴森成功的背后是中产阶级的崛起。 戴森是家电行业的科技明星。主要产品包括吸尘器、无叶风扇(带空净功能等)、吹风机、干手器,吸尘器是戴森最大的收入来源,占整体收入的55%。戴森在这些品类中的地位,犹如苹果公司在手机行业中的地位。追求极致的产品,每一项新品的推出都是颠覆,屡次引领产品升级。戴森的定价都是同类高端产品的三倍以上,直接在高端之上再开辟超高端市场。 高价的本质是为极致体验和轻奢属性买单。高价对应的必然是效用的大幅提高,我们将效用分为使用效用(极致体验)和心理效用(轻奢属性)。 使用效用方面,戴森吸尘器满足消费者吸力大又轻便的核心需求。刚需属性放大使用效用的提升。同时,戴森把人性化的设计发挥得淋漓尽致,给使用者带来完美的吸尘体验。 心理效用方面,戴森的产品从1993 年诞生以来就始终是中产阶级以上家庭的最爱。它传递给消费者的是一种对高品质生活的追求,带有明显的轻奢属性。 戴森成功的背后是中产阶级的崛起。戴森成功进入每一个国家的前提是该国的中产阶级已具备足够的购买力。回顾戴森吸尘器的走红路径,从日本到英国、美国、韩国、中国香港、中国台湾,再到中国大陆,我们可以清晰看到,购买力是戴森在一个国家走红的基础,中产阶级是对戴森爆红贡献最大的消费人群。

锅炉蒸汽吹管安全技术交底及危险点分析(最新版)

锅炉蒸汽吹管安全技术交底及危险点分析(最新版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0143

锅炉蒸汽吹管安全技术交底及危险点分析 (最新版) 一、交待吹管过程中的分工及各方职责(口述)。 二、提出环境条件和环保要求(口述)。 三、项目特点及关键点: 1.进入吹管阶段是锅炉所有系统设备已具备整套启动条件,为下一阶段机组整套启动创造条件。 2.吹管期间锅炉各项参数首次达到一个较高的水平,对锅炉各系统设备都是一个很好的考验机会,利于提前发现锅炉各系统设备还存在的问题,并及时处理;对运行操作人员也是一个很好的锻炼机会。 3.吹管临时管道符合要求,固定牢固可靠,预留膨胀间隙合适。 4.掌握所燃用的燃料特性,实际燃料品种符合设计燃料要求,

如果偏离设计燃料成份较大,达不到锅炉吹管燃用燃料要求时,应通知业主及时更换燃料,以符合锅炉点火吹扫方案的燃料为主,以保障锅炉启动和吹扫的安全顺利进行。 5.吹扫过程中,注意控制过热汽温不超过540℃,过热器管束壁温不得有超温现象。 6.汽包水位的控制,防止水位过低引起锅炉缺水故障。 7.调整锅炉燃烧率,控制炉膛各部温度,防止锅炉后部左右两侧的温差过大。 5.吹扫过程中,应加强对锅炉各部和临时系统膨胀装置的监视,膨胀异常应及时处理。 四、危险点分析及措施: 1.吹管现场有明显的警示标志和防保措施,吹管临时系统保温,防止烫伤。 2.吹管期间油和燃料有混燃现象,容易造成燃烧不稳定,应有专人监视给料。 3.吹管期间锅炉发生灭火,必须对炉膛吹扫不少于15分钟后再

电站蒸汽吹管方案

电站蒸汽吹管方案

目录 1 蒸汽吹管的目的 (3) 2 编制依据 (3) 3 吹管的流程和范围 (3) 4 蒸汽吹管的方式和控制参数等 (3) 5 蒸汽吹管的系统要求 (4) 6 蒸汽吹管前应具备的条件和准备工作 (4) 7 吹管的操作步骤 .........................................................................................................

5 8 吹管质量评定标准 (6) 9 吹管的组织与分工 (6) 10 安全注意事项 (7)

1. 蒸汽吹管的目的: 锅炉过热器及其蒸汽管道系统的吹扫是新建机组投运前的重要工序,其目的是为了清除在制造、运输、保管、安装过程中留在过、蒸汽管道中的各种杂物(如:砂粒、石块、旋屑、氧化铁皮等),防止机组运行中过热器爆管和汽机通流部分损伤,提高机组的安全性和经济性,并改进运行期间的蒸汽品质。应强调指出的是,不能期望吹管能清除所有杂质,首先应从制造、安装上消除杂物的积存,吹管只能作为最后一道补充手段。 2. 编制依据: 2.1《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》(电力工业部,1996年版); 2.2《火电工程启动调试工作规程》(电力工业部,1996年版); 2.3 《火电工程调整试运质量检验及评定标准》(电力工业部,1996年版); 2.4《电力建设施工及验收技术规范》(锅炉机组篇)DL/T5047-95; 2.5《电力建设施工及验收技术规范》(管道篇)DL5031-94; 2.6《火电机组启动蒸汽吹管导则》(电力工业部 1998年) 2.7《电业安全工作规程》(热力机械部分); 2.8制造和设计部门图纸、设备安装及使用说明书等; 3. 吹管的流程和范围; 3.1 吹管范围:过热器、主蒸汽管道;

关于成立吸尘器公司可行性分析报告

关于成立吸尘器公司可行性分析报告 规划设计/投资分析/产业运营

报告摘要说明 随着国民经济水平的整体提升,居民消费结构升级,吸尘器作为清洁 类家电产品越来越受到消费者追捧。吸尘器本身具有简便、清洁效果好、 使用广泛的特点,不仅仅可以用于地面地板和地毯的清洁,天花板、墙壁、门窗、家具、书架、沙发、床褥等家中环境的清洁,也可以清洁爱车空间,吸尘器作为代替人工的电动清洁家电,在中国家庭的普及率越来越高。 xxx投资公司由xxx科技发展公司(以下简称“A公司”)与xxx (集团)有限公司(以下简称“B公司”)共同出资成立,其中:A公 司出资730.0万元,占公司股份78%;B公司出资200.0万元,占公司 股份22%。 xxx投资公司以吸尘器产业为核心,依托A公司的渠道资源和B公司的行业经验,xxx投资公司将快速形成行业竞争力,通过3-5年的发展,成为区域内行业龙头,带动并促进全行业的发展。 xxx投资公司计划总投资4239.36万元,其中:固定资产投资3264.90万元,占总投资的77.01%;流动资金974.46万元,占总投资 的22.99%。 根据规划,xxx投资公司正常经营年份可实现营业收入8921.00万元,总成本费用6774.66万元,税金及附加88.81万元,利润总额2146.34万元,利税总额2531.20万元,税后净利润1609.76万元,纳

税总额921.45万元,投资利润率50.63%,投资利税率59.71%,投资 回报率37.97%,全部投资回收期4.13年,提供就业职位150个。 吸尘器普及率显著低于发达国家,存在由非必须到必须消费品的转换 历程。吸尘器1980年代进入中国市场,经过30多年发展普及率仅有11%。相比之下,吸尘器在欧美发达国家为必须家电用品(美国吸尘器普及率高 达99%),尽管可以将如此高的渗透率部分归功于欧美大面积的地毯使用,但日本、香港、韩国、新加坡、台湾等亚洲国家地区的渗透率(分别为96%、88%、81%、70%、44%)远高于中国仍然从另一个角度佐证吸尘器存在由非 必须到必须消费品的角色转换,这一过程和国家发展阶段、居民消费水平 和消费意识等密切相关,我们认为随着上述因素逐步改善,吸尘器在中国 的普及程度具备确定性的向上空间。

锅炉蒸汽吹管调试方案

编号锅炉蒸汽吹管调试方案共19页 调试措施 编制 审核 批准 变更单名称编号批准时间1 2 3

目 录 1、蒸汽吹管目的 (3) 2、编制依据 (3) 3、设备系统简介 (3) 4、冲管范围和流程 (5) 5、吹洗前的准备工作及临时设施要求 (6) 6、锅炉冲管应具备的条件 (7) 7、锅炉吹管步骤 (9) 8、冲管考核标准 (13) 9、吹管期间的组织与职责分工 (13) 10、环境、职业健康、安全风险因素控制措施 (15) 11、吹管流程图 (17) 12、吹管记录表 (18)

1、蒸汽吹管目的 通过对管道进行蒸汽吹洗,清除设备及管道在制造、运输和安装过程中残留在过热器、再热器、主蒸汽管道和再热蒸汽管道、高压旁路管道内部的锈垢、焊渣、氧化皮等杂物,防止锅炉运行时过热器和再热器堵塞爆管,同时避免异物进入汽轮机通流部分对叶片造成损伤,保证锅炉、汽轮机安全运行。 2、编制依据 2.1《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》(1996年版) 2.2《电力建设施工及验收技术规范》锅炉机组篇(1995年版) 2.3《火电工程调整试运质量检验及评定标准》(1996年版) 2.4《火电工程启动调试工作规定》(1996年版) 2.5《火电机组启动蒸汽吹管导则》(1998年版) 2.6《电站锅炉压力容器检验规程》(2004年版) 2.7 制造、设计部门的图纸、设备安装及使用说明书等 3、设备系统简介 印度JHARSUGUDA 独立电站工程4×600mw火电机组锅炉为亚临界、中间一次再热、强制循环、平衡通风、单炉膛、悬吊式、燃煤汽包炉,制粉系统采用6台正压直吹式双进双出钢球磨,两台50%容量的一次风机提供一次热、冷风输送煤粉。24只切向摆动式水平浓淡燃烧器分6层布置于炉膛下部四角,煤粉和空气从四角送入,在炉膛中呈切圆燃烧。炉后设置两台回转空气预热器为VI型,三分仓半模式。 锅炉为固态排渣,炉底排渣系统采用机械出渣方式。3台德国KSB公司的湿式马达炉水循环泵。 锅炉启动至10%BMCR时所用的燃料为轻油;低负荷运行时,助燃油为重油,锅炉重油系统出力30%BMCR。过热器采用二级喷水。再热器的调温主要靠燃烧器摆动,再热器的进口导管上装有两只雾化喷嘴式的喷水减温器,主要作事故喷水用。锅炉在尾部竖井下集箱装有容量为5%的起动疏水旁路。在炉膛出口均装有烟温探针,炉膛左右侧配有炉膛火焰电视摄像装置,汽包配备有汽包水位计及水位电视摄像装置,炉膛安全监督系统(FSSS)等安全保护装置。

蒸汽吹管措施

矸石热电厂12MW机组 主蒸汽管道吹管措施 1、目的: a、主蒸汽道系统的安装质量。 b、检查主蒸汽管道内部干净程度,使其洁净度达到机组运行要求。 2、范围:适用于大封煤矿矸石热电厂12MW(2#)机组锅炉过热器出口至汽机自动主汽门前的主蒸汽管道。 3、引用文件: a、《电力建设施工及验收技术规范》管道篇DL—5031—94 b、《电业安全工作规程》 c、《火电施工质量检验及评定标准》调试篇 4、试运程序: 4、1试运应具备的条件: 4、1、1试运现场应具备的条件: a、通往现场的道路畅通,现场的地面平整,周围盖板齐全、无孔洞。 b、现场的施工临时设施已经全部拆除,有正式的梯子、平台栏杆。 c、现场有足够的消防器材,并处于备用状态。 d、现场临时吹管管道安装完毕,保温符合要求,内径大于主蒸汽管道内径,支架安装牢固、能够承受排汽的反作用力(具体支架安装位置见下图),排汽管口朝上倾斜30o,在加装的临时管两侧3—5米处拉设警戒绳、悬挂醒目的警告牌,在排汽口方向两侧及正方向50米外拉设警戒绳、悬挂醒目的警告牌,并在吹管正式开始前设专人监护。 e、主蒸汽管道流量喷嘴等部件已拆除,等吹管结束后再安装。 f、现场有足够的正式照明,事故照明系统完整可靠并处于备用状态。 g、在临时吹管门前加一路DN50的疏水管路,并加装DN50、PN4MPa 手动门一只来控制疏水,疏水管接至厂房外,疏水出口处加盖遮护装置,严防伤人、损坏其他。 h、现场在7M平台以下,接临时管道处加一支架作为管道的死点,从此至排汽口应向前自由膨胀,不可有与支架的固定点、焊点。 I、与主蒸汽管道相连的阀门、系统应采取响应的隔离措施。 J、联络畅通、职责明确有分工,并已对试运人员进行交底。 4、1、2系统应具备的条件: a、主蒸汽管道系统全部按图纸安装完毕,并经验收合格。 b、完成管道的保温工作,管道支吊架调整好,并采取了加固措施。 c、主蒸汽管道疏放水已安装完毕,电动阀门已经调试完毕。 d、热工测量仪表系统安装完毕。

凝汽器管子安装程序

凝汽器管子安装程序 标准操作程序 要点:冷凝器管子安装程序、胀管及检查试验 1.0 范围 1.1该程序提供了 1.1.1将管子安装到冷凝器管束内,在管板和支撑板内的孔直径应符合HEI 容差。 1.1.2基本要求适用于到管板接头的管子的滚压膨胀。 1.1.3至管板接头的管子的滚压膨胀的检查要求。 2.0 管安装的准备 2.1在管束组装前,如果需要,应使用蒸汽和/或喷砂处理预清扫每个管支撑板,并且通过喷射Turco 差色检查洗净液#3或相等物预清扫每一个管板。 2.2对每一个管束,应安装支承板和管板并进行找正。进行尺寸检验并经质检部门鉴定合格。数据单和尺寸检验表由质检部门存档并提交客户检验人员审核。 2.3搭设脚干架或使用提升机首先安装上排管子,然后向下依次安装。 2.4管箱应堆积在凝汽器模块的一端。在实际开始安装管子之前,管箱应保持封闭。如果管箱已打开,但安装推迟的话,用Visqueen覆盖管箱直至继续安装以防制环境污染。 2.5整个管束装置应使用空气从顶部向下进行吹扫。 2.6用空气吹扫支撑板后,除铜基合金管板以外,可使用不锈钢钢丝刷清扫每一管板孔。 2.7在管子开始安装以前,每一管束应最终验收合格。

2.7.1此时,如果全部检验满足本程序 3.0 节的要求,可开始安装管子。 2.8 只有焊接钛管接头,整个管束应覆盖或封闭。并且每一个板管也应安装一个外罩。目的在于防制钛管和管板受到污染。每一个外罩应保持清洁有序。外罩内的供给空气应使用空调或装有滤器的风机。只能使用真空吸尘器清除灰尘等,禁止清扫。 3.0 管子安装前检验要求 3.1在管子安装到管束之前,质检部门确定每一个管板的控制孔的位置。基准孔应位于每第300 个孔或按客户规范要求布置。在管子插入其指定孔以前,应测量内径并记录在适当的胀管数据表中。(见附录)。 3.1.1测量管尺寸使用 3 点“ INTERMIK ”内径干分尺或相等物,最小刻度为.0002 英寸。 3.1.2测量管子壁厚使用刻度为.0001英寸的测量设备,应在相隔90°两个点上测量管壁厚并在胀管数据表中记录测量结果。如果管厚相差.001 英寸或.001 英寸以上,那么应测量另外相距90°的两个点,获得4 个厚度读数,并记录在胀管数据表中。 3.1.3在安装管子过程中,安装人员必须保证测量安装在每一个控制孔中的每一根管子的壁厚。 4.0 管子安装

凝汽器不锈钢管安装施工工法

汽轮机凝汽器不锈钢管安装施工工法 湖北省工业建筑集团安装工程有限公司 (肖远龙) 1 前言 凝汽器是汽轮机机组的主要辅机设备,其冷却管作为凝汽器结构中的重要组成部分之一。保证凝汽器冷却管的安装质量,提高真空度,从而提高凝汽器的冷却效率,有利于减少机组汽耗,节约能源,提高了发电的安全性和经济性。凝汽器换热原理主要是常温下的循环水通过冷却管内的一端流向另一端,冷却了冷却管外由汽轮机低压缸排下来80℃左右的乏汽,使其凝结成水之后由凝结水泵输送出去。凝汽器由于体积大、吨位重,制造厂通常是散件到货、现场组合拼装,而凝汽器冷却管的安装往往是机组建设中的重要节点之一,它的顺利与否制约着后续大量的施工作业面。 越南和发榕桔综合钢厂项目4×60MW火力发电厂设备供货及技术服务工程,汽轮机凝汽器型号:N-4500;冷却面积:4500㎡;冷却水量:13234t/h; 冷却水压:0.25MPa~0.35MPa;冷却水温:20~35℃;凝汽器不锈钢管数量在7500~8000根(16000多胀口),(以60MW级机组为例),规格为Φ25×0.7mm ×7590,前后端管板总厚度为20mm,其中管板层厚度为6mm。凝汽器不锈钢管安装目前大多数还是采用传统的人工手工胀管作业,施工效率低,存在过胀或欠胀现象,人工不好控制,管子与管板之间就会出现间隙,容易出现密封性不严漏水,质量得不到保障。根据本项目汽机凝汽器不锈钢管安装作业施工现状,结合越南和发榕桔综合钢厂项目4×60MW火力发电厂设备供货及技术服务工程实际情况,我们采用智能数控式胀管机进行胀管,以提高工作效率和质量的保障性。

图片:凝汽器穿不锈钢管 2 工法特点 汽轮机凝汽器冷却管数量较大、质量要求较高,本工法采用人工的穿管法、智能数控式胀管机进行胀接作业、可以达到速度快、效率高、操作方便、节省了工期、很好地保护不锈钢管不受损伤、也减轻了工人的劳动强度。 为保证密封性能,凝汽器不锈钢管与管板采用智能数控式胀管机胀接的工艺。以提高工作效率和质量的保障性。 3 适用范围 本工法适用于火电或核电厂中汽机凝汽器不锈钢管的穿、切、胀工作。 4 工艺原理 在凝汽器壳体组装完成,内部拉筋、导板、管件等内部件全部安装完成,其位置、尺寸符合厂家图纸要求后,进行前后端管板和中间管板的全面、细致清理,然后在前端管板外侧区域搭设工作平台,不锈钢管呈水平轴线地沿着前端管板孔通过中间管板向后管板孔穿装,整体按除空气区以外自下而上、逐行逐列地顺序进行作业。经过精确计算并反复试验得到胀管值并进行切管、胀管验收合格后进行灌水试验。 电动自动控制式胀管机由控制仪、驱动电机两大部分组成,配套胀管器使用。胀管器主要由胀珠、胀杆、胀壳三部件组成,胀珠与胀杆采用GCr15轴承钢,胀壳采用45#中碳钢经热处理工艺以提高硬度(HRC55°-60°)和韧度。胀管机采用信号采集与处理、计算机软件控制等技术,由功能较强的微 电脑对整机工作过程进行精确地自动控制与处理,它通过输入交流电源启动

中国吸尘器行业分析报告文案

中国吸尘器行业分析报告 中国吸尘器的行业现状 1、吸尘器市场的有利因素。如每年的需求增长速度、西部市场的潜力、 和产业整合后的产业成本的下降以及国外先进技术以及品牌的合资合作以及中国家庭消费升级以及更新换代的发展趋势等。吸尘器作为小家电行业里的子行业,具有小家电行业的行业特性,下面分析主要围绕小家电行业的数据来分析。有分析数据显示,目前国的小家电市场正以每年8%-14%的增幅高速发展。市场容量的持续扩将给小家电厂商提供快速发展的机遇,今年的中国市场销售将超过650亿元,2007年将达到1000亿元,而其预估峰值将不低于1500亿元,国电器行业里只有手机市场能与之相比。但与此不相协调的是,目前国城镇家庭小家电的平均拥有量只有3-4种,而欧美国家这一统计数字高达37种,从现阶段来看,国城镇每户小家电拥有量远远低于欧美国家,但考虑到小家电的生命周期一般只有3-6年,而且每年国有至少260万住户搬入新家,对此有分析人士指出,随着人们生活水平的提高,小家电产品的加速普及与换代升级必将孵化出惊人市场推动力,小家电的市场发展前景非常广阔,今后2-3年,我国整个小家电行业将步入黄金发展阶段,市场需求量年增幅有可能突破30%。西部市场潜力非常巨大,不可忽视,就如美国历史上的西部开发的机遇,会大大的刺激市场的需求上升。青藏铁路的建成开通,大大降低商品和物资进出的运输成本。对未来行业的持续需求增长带来更大的保证。 2、吸尘器以及小家电行业这两年整体上受很多不利的因素影响,包括上

游原材料价格持续高位、人民币升值,出口贸易和非贸易壁垒增多、厂商竞争依然激烈和大卖场渠道力量不断壮大。因此作为一个几乎完全市场竞争的行业,必会迎来产业的整合和重组。而大家电厂商对这个行业投资的扩则预示着行业的利润率将快速下降。如何保持较高的利润率将是目前小家电厂商不得不面对的问题。 人民币升值加快产业的整合。中国政府希望将人民币有计划的按每年的2-3%的升值速度实行汇率改革政策。人民币自去年7月21日实现外汇改革以来已一年整,人民币汇率弹性循序增加。从顺差、美元汇率、套汇压力三因素来考虑,目前中国的外汇储备已经超过日本,成为世界上外汇储备最多的国家,达到9000亿美元,人民币升值幅度必将适度加快。最新公布6月份全国外汇占款出现异动增长,当月净出口创下145亿美元历史纪录,外商直接投资维持在50亿美元左右的稳定水平,对利率、汇率及金融预期变化较为敏感的其他结汇则创下300余亿美元的可比历史纪录。外汇占款再创新高,这表明人民币汇率短期升值压力仍未根本缓解,长期的升值压力非常大。 人民币升值对自有品牌的生产企业出口难度增加,对加工出口暂时影响不大,对高端的产品影响不大,对低端的产品影响难度加大。短期对整个行业的影响有限,主要是由于中国家电产业的成熟的上下游产业链和完备的制造技术将保证中国产业成本优势不会被短期的汇率波动所影响。但是长期的影响将是会引起长期的产业转型,将有大部分的生产厂家被恶劣的市场价格战中被淘汰掉。因为中国的家电及小家电企业的优势目前主要是成本优势,如果经过人民币的长期的升值后,就会大大的削弱中国的家电企业的出口竞

锅炉蒸汽管道蒸汽吹管技术措施(降压)方案1

1、设备系统概述 天津国投津能发电有限公司一期工程#2机组锅炉为上海锅炉厂引进美国ALSTOM公司的技术生产的超超临界参数变压运行螺旋管圈直流锅炉,型号为SG-3102/27.46-M532,单炉膛双切圆燃烧方式、一次中间再热、平衡通风、固态排渣、全钢架悬吊结构、半露天Π型布置。设计煤种为平朔安太堡煤,校核煤种I为晋北烟煤,校核煤种II为云峰混煤。采用中速磨冷一次风正压直吹式制粉系统,配6台MPS275辊盘式磨煤机,正常运行,5运1备,其中A磨采用微油点火方式。燃烧方式采用低NOx同轴燃烧系统(LNCFS),48只直流燃烧器分6层布置于炉膛下部四角和中部,在炉膛中呈双切圆方式燃烧。 炉膛宽度34290mm,深度15544.8mm。炉膛由膜式壁组成,炉底冷灰斗角度为55°,从炉膛冷灰斗进口集箱(标高7500mm)到标高51996.5mm处炉膛四周采用螺旋管圈,在此上方为垂直管圈。螺旋管圈与垂直管圈过渡采用中间混合集箱。炉膛上部及水平烟道从前至后分别布置分隔屏过热器、后屏过热器、末级过热器、末级再热器,后烟井分成前后两个分隔烟道,前烟道布置有低温再热器和省煤器,后烟道布置有低温过热器和省煤器,在前后烟道中省煤器下部布置调温挡板,用于调节再热汽温。锅炉采用机械干式出渣系统。 锅炉启动系统采用带循环泵的内置式启动系统,锅炉炉前沿宽度方向垂直布置4只汽水分离器和2个贮水箱。当机组启动,锅炉负荷低于最低直流负荷30%BMCR时,蒸发受热面出口的介质流经分离器进行汽水分离,蒸汽通过分离器上部管接头进入炉顶过热器,而饱和水则通过每个分离器下方连接管道进入贮水箱中,贮水箱上设有水位控制。贮水箱下疏水管道引至一个三通,一路疏水至炉水循环泵入口,另一路接至大气扩容器疏水系统中。 过热器汽温通过煤水比调节和三级喷水来控制,第一级喷水布置在低温过热器出口管道上,第二级喷水布置在分隔屏过热器出口管道上,第三级喷水布置在后屏过热器出口管道上,过热器喷水取自省煤器进口管道。再热器汽温采用尾部挡板调节,燃烧器摆动仅作为辅助调节手段,另外低温再热器出口管道上设置微量喷水,微量喷水取自给水泵中间抽头。 锅炉一次汽系统采用100%高压旁路(三用阀)+65%低压旁路配置,过热器系统不设安全阀,再热器出口设有4只带有控制安全功能的安全阀。

蒸汽吹管方案

蒸汽吹管方案.

新兴铸管印尼镍铁电站项目吹管方案 2016年1月

:写编 核:审 准:批 9 :2 of page: 调试方案. 新兴铸管印尼镍铁电站项目吹管方案 2016年1月

目录 1 蒸汽吹管的目的 (4) 2 编制依据 (4) 3 吹管的流程和范围 (4) 4 蒸汽吹管的方式和控制参数等 (5) 5 蒸汽吹管的系统要求 (5) 6 蒸汽吹管前应具备的条件和准备工作 (5) 7 吹管的操作步骤 (6) 8 吹管质量评定标准 (7) 9 吹管的组织与分工 (7) 10 安全注意事项 (8) 11附件吹管系统图 (10)

9 :3 of page: 调试方案. 新兴铸管印尼镍铁电站项目吹管方案 2016年 1月 9 :4 of page: 调试方案. 新兴铸管印尼镍铁电站项目吹管方案 2016年 1月 一. 蒸汽吹管的目的 锅炉过热器及其蒸汽管道系统的吹扫是新建机组投运前的重要工序,其目的是为了清除在制造、运输、保管、安装过程中留在过热器和蒸汽管道中的各种杂物(如:砂粒、石块、旋屑、氧化铁皮等),防止机组运行中过热器爆管和汽机通流部分损伤,提高机组的安全性和经济性,并改善运行期间的蒸汽品质。应强调指出的是,不能期望吹管能清除所有杂质,首先应从制造、安装上消除杂物的积存,吹管只能作为最后一道补充手段。 二. 编制依据 2.1《火力发电建设工程启动试运及验收规程》2009版; 2.2《火力发电建设工程机组调试技术规范》2013版 2.3《火力发电建设工程机组调试质量验收及评价规程》2013版; 2.4《电力建设施工及验收技术规范》(锅炉机组篇)2009版; 2.5《电力建设施工及验收技术规范》(管道篇)2009版; 2.6《火电机组启动蒸汽吹管导则》2013版 2.7《电业安全工作规程》(热力机械部分); 2.8制造和设计部门图纸、设备安装及使用说明书等; 三. 吹管的流程和范围

凝汽器铜管更换技术协议

2#汽轮机凝结器铜管更换技术协议 甲方:重庆同兴垃圾发电有限公司 乙方:河南省鄢陵县东升冷却设备有限公司 甲方(重庆同兴垃圾发电有限公司)委托乙方对2#汽轮机凝结器铜管进行更换,为了保证改造工程的质量、工期,经过双方协商,达成如下协议: 一、项目名称:2#汽轮机凝结器铜管更换 二、项目范围、数量: 2#汽轮机凝结器铜管更换(TP304不锈钢螺纹管,Φ20×0.7×5565,3640根)整台机组。 三、凝结器厂家技术规范如下: 1、型号:N-1250型 2、两流道两流程表面式 3、总冷却面积:1250m2 4、管子规格:Φ20×1×5565mm 5、管子总数:3640根 6、材质:HSn70-1A 7、水阻:0.047MPa 8、循环水进水温度:25℃ 9、水室设计水压:0.3MPA 10、循环水量:2500~4000T/H 11、排汽压力:0.005MPa 12、循环水的循环方式:闭式循环 13、循环冷却水质:淡水 四、工程承包性质: 包工包料 五、施工工期: 2011年2#机大修期间,总工期10天,即:从乙方进入施工现场直至工程完工。 六、更换的不锈钢管材料技术要求: 1、所有不锈钢管的外径为:Φ20±0.05mm

2、单根不锈钢管的长度为5565mm 3、不锈钢管的材质为:TP304 不锈钢 4、不锈钢管采用“有缝”不锈钢管(焊口最大厚度不超过非焊口壁厚的 120%)。 5、所有不锈钢管管壁厚为0.7mm的高效换热管(由乙方设计、选型),管子 厚度均匀,任何管段壁厚度相差不超过0.1mm,任何管段外径相差不超过 0.5mm 6、不锈钢管的制造,检验符合ASTM A249/A249M-92标准,并有书面报告; 管子质量达到该标准要求。 7、随货提供不锈钢管的相关材质检验报告。 七、凝结器铜管更换后质量标准: 乙方应根据甲方提供的凝结器技术规范及《电力建设施工及验收技术规范》汽轮机机组篇进行设计和施工,确保凝结器铜管更换为TP304管后,胀口无泄漏、凝结器各项技术参数优于更换前。 八、凝结器铜管更换施工工艺要求: 1、TP304管的鉴定及要求: 2、外观检查:铜管外表面应无凹凸不平,压扁砂眼、裂纹、拆纹、毛刺和化 痕油垢等缺陷。管子弯曲应校正,管内应无杂物和堵塞现象。 3、内部检查:抽取每箱钢管一定数量进行抽样切开检查:内部应光洁,无拖 延痕迹,凸起,拉毛等现象。 4、单根钢管水压试验: 按钢管数量的10%左右,进行水压试验,条件允许或钢管质量差原因需全部做单要水压试验,水压为0.5~1.0MPa,在试验水压停留3~5分钟,钢管应无渗漏。 5、压扁试验:从抽样管中截取20mm管段试样,压成椭圆,短径相当于钢管直径的一半时,应无裂纹或其它损坏现象。 6、扩张试验:从钢管中截取50mm长的管段3~5个进行试验,向管内打入45度的车光锥体,使钢管内径增加到比原内径大30﹪时不产生裂纹。 7、当制造厂家无检验钢管内部剩余应力的出厂证件时,应抽出不同管箱内的钢管20~35根,用5~10倍放大镜检查,应无裂纹,或进行相应的金相检查试验。

锅炉蒸汽吹管技术措施简易版

A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编订:XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 锅炉蒸汽吹管技术措施简 易版

锅炉蒸汽吹管技术措施简易版 温馨提示:本解决方案文件应用在对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。文档下载完成后可以直接编辑,请根据自己的需求进行套用。 1.编制依据: 1.1《电力工业锅炉监察规程》 1.2《电力建设施工及验收技术规范(锅炉 机组篇) DL/T 5047--95 1.3《火力发电厂基本建设工程启动及竣工 验收规程》 1.4《锅炉设计说明书》 1.5《锅炉安装说明书》 1.6《锅炉使用说明书》 1.7《热力计算汇总》 1.8《烟、空气阻力计算书》

1.9《锅炉运行规程》 1.10《火电机组启动验收性能试验导则》 1.11《电站锅炉性能试验规程》 1.12《火电工程序动调试工作规定》 1.13《火电工程调整试运质量检验及评定标准》 1.14《火电施工质量检验及评定标准》 1.15《电力建设施工及验收技术规范》 1.16《火力发电厂设计技术规程》 1.17《火电机组自动投入率的统计方法》 1.18《蒸汽锅炉安全工作规程》 1.19《电力技术法规》 1.20《电力建设安全作业规程》 1.21《电力安全工作规程》 1.22《合同书》中的有关技术规定、要

相关文档
最新文档