10kV、0.4kV备自投试验方案
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编号:YD-2015
10kV、0.4kV备自投试验方案
批准:
审核:
编制:
编制单位:设备管理部
2015年04月01日
(本件共17 页)
技术文件处理签
编号:HPC-YD-2015日期:2015-04-01
10kV、0.4kV备自投试验方案
一试验目的:
1 检查10kV厂用Ⅰ至Ⅳ段在主电源消失情况下,备用电源自动投入功能是否正确,备自投装置是否可靠,二次回路是否正确。
2 检查10KV备自投装置与0.4kV系统备自投装置动作时间配合是否恰当。
二试验方案:
1 试验前检查:
1.1 核对10kVⅠ~Ⅳ备自投装置定值与定值单一致。
1.2 核对大坝10kV备自投装置定值与定值单一致。
1.3 核对#1公用电备自投装置定值与定值单一致。
1.4 核对#1、2机组自用电备自投装置定值与定值单一致。
1.5 核对照明用电备自投装置定值与定值单一致。
1.6 核对#2公用电备自投装置定值与定值单一致。
1.7 核对#3、4机组自用电备自投装置定值与定值单一致。
1.8 核对大坝自用电备自投装置定值与定值单一致。
2 10kVⅠ段备自投试验检查:
2.1 试验前高低压厂用系统运行方式
2.1.1 10kV系统运行方式
(1)10kVⅠ段由1号高厂变低压侧开关801供电运行;
(2)10kVⅡ由2号高厂变低压侧开关802供电运行;
(3)10kVⅢ由3号高厂变低压侧开关803供电运行;
(4)10kVⅣ段由左岸110kV变电钻10kV外来电源2开关810供电运行;
(5)110kV变电站10kV外来电源1带电至809PT,外来电源1开关809断开,并拉至“试验”位置。
(6)断开10kVⅠ、Ⅱ段联络开关12,放置在“工作”位置;
(7)断开10kVⅡ、Ⅲ段联络开关23,放置在“工作”位置;
(8)断开10kVⅢ、Ⅳ段联络开关34,放置在“工作”位置。
2.1.2 400V系统1号公用电Ⅰ、Ⅱ段”联络运行”。
(1)400V系统1号公用电Ⅰ、Ⅱ段经10kVⅢ段负荷1号公用电段变压器32B 高压侧开关831、1号公用电变压器32B、1号公用电段Ⅱ段电源开关432供电运行;
(2)10kVⅠ段负荷1号公用电段变压器31B高压侧开关812断开;
(3)400V系统1号公用电段Ⅰ段电源开关431断开;
(4)退出400V系统1号公用电Ⅰ、Ⅱ段备自投。
2.1.3 400V系统1/2号机组自用电Ⅰ、Ⅱ段”联络运行”。
(1)400V系统1/2号机组自用电Ⅰ、Ⅱ段经10kVⅢ段负荷1/2号机组自用电段变压器22B高压侧开关832、1/2号机组自用电段变压器22B、1/2号机组自用电段电源开关422供电运行;
(2)10kVⅠ段负荷1/2号机组自用电段变压器21B高压侧开关813断开;(3)400V系统1/2号机组自用电段Ⅰ段电源开关421断开;
(4)退出400V系统1/2号机组自用电Ⅰ、Ⅱ段备自投。
2.1.4 检查确认10kVⅠ段其余负荷开关811、814、815断开并在试验位置。
2.1.5 投入10kVⅠ~Ⅳ段备自投装置电源,交流PT二次空气开关,退出所有出口压板1-31CLP1~1-31CLP13和2-31CLP1~2-31CLP13,备自投装置Ⅰ、Ⅱ“退出”运行状态。
2.2 通过10kVⅠ~Ⅳ段备自投装置Ⅰ就地投退开关1-31FK将备自投装置Ⅰ投
入,观察以下备自投装置Ⅰ以下状态正常:
2.2.1 1号高厂变低压侧开关801合位;
2.2.2 10kV外来电源Ⅰ开关809(810)分位;
2.2.3 1号高厂变低压侧电压、10kVⅠ段电压、外来电源1电压为额定值。2.2.4 备自投装置处于半自动状态,并充电(充电时间15S)正常。
2.3 分别测试10kVⅠ~Ⅳ段备自投装置Ⅰ就地投退开关1-31FK、监控系统将备自投装置Ⅰ置“半自动”投入、“全自动”投入(仅监控系统)、“退出”投入运行正常。测试完成后置“半自动”投运运行方式,投入10kVⅠ~Ⅳ段备自投装置Ⅰ出口压板:
2.3.1 投入备自投装置Ⅰ跳1号高厂变低压侧开关801压板1-31CLP1;
2.3.2 投入备自投装置Ⅰ合外来电源1开关809压板1-31CLP6。
2.4 断开10kV备自投装置Ⅰ的10kVⅠ段PT电压二次开关,模拟10kVⅠ段母线失压。
2.5 检查10kVⅠ~Ⅳ段备自投装置Ⅰ动作是否正常,即:
2.5.1 先跳开1高厂变低压侧开关801跳闸;
2.5.2 再合10kV外来电源1开关809;
2.5.3 确认备自投装置动作正常后,断开809开关;
2.5.4 合上10kV备自投装置Ⅰ的10kVⅠ段PT电压二次开关;
2.5.6 断开10kVⅠ~Ⅳ段备自投装置Ⅰ就地投退开关1-31FK。
2.6 10kV、400V系统改变部分设备运行方式:
2.6.1 10kV系统运行方式:
(1)恢复10kVⅠ段由1号高厂变低压侧开关801供电运行;
(2)110kV变电站10kV外来电源1带电至809PT,外来电源1开关809断开,并拉至“工作”位置。
2.6.2 400V系统1/2号机组自用电Ⅰ、Ⅱ段由”联络运行”转”分段运行”。(1)400V系统1/2号机组自用电Ⅰ段经10kVⅠ段负荷1/2号机组自用电段变压器21B高压侧开关813、1/2号机组自用电段变压器21B 、1/2号机组自用电段Ⅰ段电源开关421供电运行;
(2)400V系统1/2号机组自用电Ⅱ段经10kVⅢ段负荷1/2号机组自用电段变压器22B高压侧开关832、1/2号机组自用电段变压器22B 、1/2号机组自用电段Ⅱ段电源开关422供电运行;
(3)400V系统1/2号机组自用电Ⅰ、Ⅱ段联络开关J12拉至试验位置;(4)投入400V系统1/2号机组自用电Ⅰ、Ⅱ段备自投。
2.7 合上10kVⅠ~Ⅳ段备自投装置Ⅰ就地投退开关1-31FK,将备自投装置Ⅰ投入,观察以下备自投装置Ⅰ以下状态正常:
2.7.1 1号高厂变低压侧开关801合位;
2.7.2 10kV外来电源Ⅰ开关809(810)分位;
2.7.3 1号高厂变低压侧电压、10kVⅠ段电压、外来电源1电压为额定值。2.7.4 备自投装置处于半自动状态,并充电(充电时间15S)正常。
2.8 断开1号高厂变低压侧电源开关801,启动10kVⅠ~Ⅳ备自投装置Ⅰ。
2.9 检查10kVⅠ~Ⅳ段备自投装置Ⅰ动作正常,即
2.9.1 1高厂变低压侧开关801跳闸;
2.9.2 10kV外来电源1开关809合闸;
2.9.3 备自投装置Ⅰ放电;
2.9.4 400V系统1/2机组自用段备自投不动作。
3 10kVⅡ段备自投试验检查
3.1 试验前高低压厂用系统运行方式
3.1.1 10kV系统运行方式