关于零序方向保护误动原因分析及其对策的研究
6KV线路零序保护误动的简要分析
浅析6KV线路零序保护误动原因摘要:针对热电厂6KV不接地系统共配出17条线路,零序保护多次出现误动现象。
从零序互感器接线、零序电流保护定值计算、不接地系统发生单相接地电容电流分布情况三个方面进行了详细论述,提出解决措施,提高了供电线路的可靠性和稳定。
关键词:零序保护接地电流单相接地电容电流引言:北方铜业热电厂6KV供电系统为中性点不接地系统,共配出17回出线,4回厂用系统。
线路至用户处供电支路多、地形复杂、途中跨越铁路、树林、山峰,在雷雨季节、大风等恶劣天气时,单相接地故障发生率很高,在金属性实接地时其接地电流很小,不会破坏系统的对称性,一般允许其带故障继续运行1~2小时。
但也存在着较严重的缺点若发生间歇电弧接地时,在此暂态过程中非故障相电压会升高3.5倍U ph甚至更高的弧光接地过电压,很容易造成非故障相绝缘薄弱环节绝缘击穿,形成异相接地短路,损坏电缆、瓷瓶等供电设备,严重威胁配电线路的正常运行。
因此,零序保护动作的准确率尤为重要。
北方铜业热电厂零序电流保护是利用故障线路的零序电流比非故障线路零序电流大的特点来实现选择性的保护。
就是在每条线路的出线侧安装零序CT,配以零序电流继电器使用。
发生单相接地时,零序继电器动作于信号光字,选出故障线路。
但热电厂多年来一直都存在这样一种现象,一旦有一条线路发生单相接地后,会多条线路零序继电器动作,且不能恢复。
只能采取将所有出现光字信号的线路逐次拉断,当零电压消失时,该线路为故障线路。
这样的选线方式,在两条线路同时出现接地时根本无法选出,曾发生一起这种故障现象,只能同时拉断多条线路,严重降低了供电可靠性,保证不了用户的正常生产,给用户造成很大的损失。
为此,经过多方面查找,存在有以下几种缺陷,影响了保护的可靠性。
一、线路在正常运行及停电情况下,零序光字保护误动的原因分析。
热电厂扩建后加设了4条线路,其中2两条线路频繁出现上述现象。
为查找原因,我们从二次接线、继电器、一次接线查起。
一起方向性零序过流保护误动事故的分析及事故预防
一起方向性零序过流保护误动事故的分析及事故预防何方明;陈晶;马成廉;李大鹏;康永生【摘要】介绍某110 kV电网由于故障后零序网络结构发生变化造成非故障线路方向性零序过流保护误动跳闸的事故,通过理论分析、ATP仿真实验、故障录波分析等方式研究事故,并提出相应的预防措施.分析表明,该电网主变中性点击穿、故障线路一侧先跳闸改变零序网络结构,是造成非故障线路零序方向元件判为正方向动作的主要原因.此外,故障线路一侧跳闸后,同杆架设的非故障线路与故障线路之间的零序互感,对非故障线路零序电流的幅值起助增作用,也是本次保护误动的原因之一.【期刊名称】《通信电源技术》【年(卷),期】2018(035)002【总页数】5页(P222-225,228)【关键词】变压器中性点;间隙击穿;零序;不同时跳闸;零序互感【作者】何方明;陈晶;马成廉;李大鹏;康永生【作者单位】国网北京市电力公司检修分公司,北京 100071;国网北京电力经济技术研究院,北京 100086;东北电力大学输变电技术学院,吉林吉林 132012;国网北京市电力公司检修分公司,北京 100071;国网北京市电力公司检修分公司,北京100071【正文语种】中文0 引言目前,零序保护是国内使用最广泛、有效的快速保护之一,在发展性故障、高阻接地等故障时具有重要作用。
由于影响零序电流保护正确动作的因素很多,分析其保护动作行为时要综合考虑各种条件。
其中,中性点接地方式的配置,是影响零序保护的重要因素之一[1-3]。
电力系统中,中性点接地方式的配置非常重要,对电网的安全稳定影响很大,主要有以下两个方面。
(1)当系统发生单相接地故障且一部分处于失地情况时,不接地变压器中性点和变压器线端均会产生较高幅值的工频稳态过电压,威胁变压器中性点和线端设备,须采取保护措施加以保护。
(2)当系统发生单相接地故障而引起变压器中性点间隙击穿放电接地时,将改变110 kV零序序网结构,而整定计算是按改变前的零序序网整定的,没有考虑变压器中性点间隙击穿后的情况,使其零序电流超过了保护定值,从而造成相关保护不必要跳闸,降低了供电的可靠性。
纵联零序方向保护误动原因分析及其对策_汪萍
非全相运行 零序反方向元件动作 零序正方向元件动作
零序功率 倒向逻辑
≥1
闭锁纵联
零序保护
收信 ( 开关量输入)
零序反方向元件动作
纵联零序 保护逻辑
收信( 经逻辑判别) 纵联零序保护
动作至跳闸逻辑 发信
图 4 改进后的纵联零序保护逻辑图 Fig.4 The improved protective logic of longitudinal zero sequence protection
protection at Yangcheng side
t / ms 0 35
112 127 444
事件量名称 故障发生
纵联零序发信 纵联零序发信 纵联零序收信 纵联零序收信
变位情况
动作 复归 动作 复归
电流下降为 157 A, 阳城侧电流上升为 655 A, 而且两 侧的故障电流与负荷电流的相位相比基本没有变 化, 可见 A 相是经过高电阻接地的( 事后检查为 A 相 因风偏对山石放电) 。阳城侧的故障电流达到了零 序正方向元件的启动值, 故障发生后就启动了发信, 东 明侧零序正方向元件在故障时没有动作与发信。在 REL 561 保护动作两侧都跳开 A 相后, 线路处于非 全相运行状态时, 对于阳城电厂侧而言, 零序为反方 向, 零序正方向元件返回, 故在发信 77 ms 后就停信 了; 对东明侧而言, 非全相运行时的零序为正方向, 故两侧的纵联零序方向保护发信逻辑是正确的。
零序保护误动原因及解决措施
零序保护误动原因及解决措施零序保护误动原因及解决措施零序保护是电力系统中一项重要的保护装置,工作稳定性对系统的安全运行至关重要。
然而,零序保护误动时常发生,可能导致保护装置虚假动作,进而影响电力系统的正常运行。
本文将根据步骤思维,探讨零序保护误动的原因,并提供解决措施。
步骤一:了解零序保护误动的原因零序保护误动的主要原因可以分为两类,一是外部因素,二是内部因素。
外部因素包括电力系统故障、雷击、接地电阻变化等,这些因素可能导致零序电流的不均衡。
内部因素包括保护装置参数设置不当、接线错误、设备故障等。
了解这些原因可以为解决零序保护误动提供基础。
步骤二:分析零序保护误动的具体情况针对零序保护误动的具体情况,进行详细分析是解决问题的关键。
可以通过检查保护装置的报警记录、观察相关设备的运行状态以及对故障发生时的电力系统进行录波分析等方式,找出误动的具体原因。
步骤三:针对外部因素做出相应的措施对于外部因素导致的零序保护误动,可以采取以下措施来解决问题。
首先,加强对电力系统的维护和管理,及时处理电力系统故障,减少故障对零序电流的影响。
其次,加强对设备的防雷保护措施,减少雷击对零序电流的影响。
另外,合理设计接地系统,确保接地电阻的稳定性。
步骤四:针对内部因素做出相应的措施对于内部因素导致的零序保护误动,可以采取以下措施来解决问题。
首先,检查保护装置参数设置是否合理,根据实际情况进行调整。
其次,检查保护装置的接线是否正确,确保信号传输的准确性。
另外,定期对保护装置进行检测和维护,确保其工作正常。
步骤五:监控和测试零序保护装置的性能为了确保零序保护装置的稳定性和可靠性,定期进行监控和测试是十分重要的。
可以通过对装置进行定期巡检、检测装置的动作性能、进行保护装置的定值检查等方式,确保零序保护装置工作正常。
总结:零序保护误动对电力系统的正常运行造成了一定的影响,然而,通过了解误动原因、详细分析、针对外部和内部因素采取相应措施以及监控和测试装置性能等步骤,可以有效解决零序保护误动问题,确保电力系统的安全运行。
浅谈高压柜零序保护误动的原因
浅谈高压柜零序保护误动的原因摘要:本文介绍了电力系统里高压柜零序保护误动作故障的查找过程,分析电力系统里高压柜零序保护误动作的原因,并进行纠正零序保护误动作的原因。
关键词:零序保护;误动;零序电流互感器一、引言在韶钢的电力系统中,变电站有六座,其中220KV站有两座,110KV站4座,可谓是一个庞大的电网。
如果运行中设备突然出现保护误动作,对整个电网系统轻则影响生活用电烧毁电气设备,重则越级跳闸使整个电网系统瘫痪。
二、概述1、高炉高压室的相邻两面高压柜在运行中突然同时跳闸,一面高压柜出线接的是变压器,继电保护装置显示的是速断保护动作。
另一面高压柜出线接的是高压电动机,继电保护装置显示的是高压零序保护动作,影响生产8小时。
2、炼钢厂4#连铸水处理高压室新增一面水泵高压柜,一开始投入运行零序保护动作,导致高压柜跳闸,无法正常投入使用,影响生产6小时。
3、4#烧结620和618电机柜(正反转)在做继保试验过程中,在620柜做零序保护,618柜零序保护同时动作,经检查发现这两个柜共用一个零序CT。
经过两个多小时处理后投入使用,此次影响生产5小时。
下面是2013~2014年的误动事故次数:从上表可以看出零序保护在众多保护类型中发生误动率是最高的,而每次误动作给生产带来无可估量的损失。
为什么零序误动率这么高,如何消除和降低误动次数是我们急需考虑的问题。
三、原因分析笔者与各位经验丰富的同事对零序保护误动的问题展开了讨论,现场调查。
找出了几个可能引起零序保护误动末端因素并进行了分析:1、微机装置运行年限过长:机箱运行年限过长,会出现整定值漂移造成误动,经过现场调查取证,暂未发现有定值现象,所以这不是引起的要因。
2、微机装置运行环境恶劣:微机装置在恶劣的条件下运行,会加快装置内部电子元器件的老化失灵现象。
经过现场调查取证,装置表面整洁,功能正常,所以这不是引起的要因。
3、微机装置质量问题:我们韶钢电力系统里使用的微机保护装置大部分是美国SEL公司生产,SEL产品在韶钢的应用多年,并未出现过质量上的问题,产品质量是过硬的,所以这也不是引起的要因。
“Z”型接地变零序保护误动原因分析及对策
电特 性 , 上 网线路 采用 地 下长 电缆 , 使 电 网对 地 电 容 电流增 加 。 当 系统 电容 电 流 大 到一 定 程 度 时 , 接地 故 障所产 生 的接地 电流及其 电弧将 不能 白行
熄灭 , 引 起 系统过 电压 , 进 而危及 其 它上 网电缆线
2 保护配 置情 况
某光 伏 电站 为 Y / A接 线 升压变 压 器 , 低 压 侧
无 引 出接 消 弧 线 圈或 接 地 电阻 的 中 性 点 。因 此 , 电站 内采 用 母 线 上 加 装 中性 点 经 小 电 阻接 地 的
路绝 缘 , 造成 电缆线路在绝缘薄弱处形 成击穿。 由于 电缆 对地 电容 电流较 大 , 采 用 消 弧线 圈补 偿
方法 很难 有效 熄 灭 接地 电弧 , 大 部 分光 伏 电站 采
用 中性点 经小 电阻接地 方式 来解 决 此 问题 。在实 际运 行 中 , 针对 某 光 伏 电站 接 地 变频 繁跳 闸研 究 分析 , 对今 后接 地 变应用 、 运维、 验 收 提 出建议 。
“ z ” 型 接地 变压 器 ( 或 称 曲折型 变压 器 ) 来形 成 人 工 中性 点 。 接 地 变 配 置 零 序 过 流 保 护 ( 某站 3 5 k V馈 线零 序保 护定 值 为 6 O A, 0 . 5 S ; 接 地变 零 序 保 护定 值 为 8 0 A, 0 . 8 s ) , 当线 路 发 生 单 相 接 地
时, 由线路 零序 保护 动作 跳 开开关 , 接 地变 压器 零
1 跳 闸情 况
某光 伏 电站 自 2 0 1 1年 1 2月 份 投 运 以来 , 接 地 变零 序保 护 动 作 共 跳 闸 1 0次 。经 过 对 每 次 故
110kV线路零序方向电流保护误动原因分析与处理
优化运行 ; 蒲春燕 ( 1 9 7 4 一 ) , 中级 工程 师, 研 究方向为继 电保 护计算 ; 宋玉才( 1 9 6 9 一 ) , 中级 工程师 , 研 究方 向为电力线路 运行 维护 ; 于春
生( 1 9 7 4 一 ) , 中级 工 程 师 , 研 究 方 向 为 变 电所 运 行 维护 。
接地信息 ,零序 电流值与 1 2 1 8线相 同。鉴 于变 电所为单 电源运行 ,只有 电源侧开关才能检测到故障电流 ,由此 可 断定故 障点位于 1 2 1 9 线。 根据故障点 的判 断,说明 1 2 1 9线发生 接地故 障时 ,
收 稿 日期 : 2 0 1 4 - 0 6 — 0 9 作者简介 : 何权 民( 1 9 6 0 一 ) , 高级 工程 师 , 研 究 方 向 为 变 电所 施 工 技 术 ; 顾 沈卉 ( 1 9 7 6 一 ) , 硕 士研 究 生 , 高级 工程 师 , 研 究 方 向 为 电 力 系统
继 电保护技 术
1 1 0 k V 线 路 零 序 方 向 电流 保 护 误 动 原 因分 析 与 处 理
何权 民,顾 沈卉 ,蒲春燕 ,宋玉才 ,于春 生
( 长 庆 油 田 水 电厂 , 西 安 7 1 0 2 0 1 )
[ 摘要] 针对某 变电所发生的 1 1 0 k V非故障线路零序方 向电流保护误动跳 闸、故障线路保护拒动情况 ,利用录波数据
2 . 0 2 A、 0 s 。
满足零序 I 段保 护动作延 时要求) ;位于零序 正方 向动 作
区。
现根据波形分析保护动作时是否满足零序正方向动作 区的条件 。零序方 向元件 动作 区通过接 地故 障发生时 3 L 与3 U o 的角度关 系来判断 ,3 J 。 超前 3 U o 1 8 ~1 8 0 。 时为正
一起风电场35kV集电线零序过流保护误动作原因分析及改进措施
一起风电场35kV集电线零序过流保护误动作原因分析及改进措施作者:郑航来源:《科学导报·科学工程与电力》2019年第24期【摘; 要】风电场集电线含有较长电缆线路时,零序过流保护定值整定不但要考虑母线上接地变压器零序电流,而且要充分考虑同一母线上其余电缆的电容电流对零序过流保护的影响,避免误动作。
【关键词】集电线;零序过流保护;电容电流一、误动作情况概述贵麻风电场全场装机容量170MW,安装单机容量2.5MW风机68台,各风力发电机机组经箱式变压器将风机电压由0.69kV升压到35kV后,按多台发电机变压器组为一个集电单元,共10个集电单元接入两段35kV母线。
220kV升压站安装单台容量为120MVA主变2台,电压等级220/35kV,升压站最终以220kV牛旧线接入贵州电网。
风电场35kVⅠ段母线接有7条集电线及一台Z型接地变,接地电阻50Ω,接地变无其他负载,每条集电线上带有7台容量为2750kVA的箱式变压器(接线组别Dyn11),35kV系统为中性点经低电阻接地系统,集电线保护装置为北京四方CSC-211线路保护测控装置。
某日,35kVⅠ段母线上的集电四线于21:24:2.843零序过流Ⅰ动作,动作电流二次侧3I0=2.08A,一次侧3I0=208A,随后同一段母线上的集电一线21:24:2.864零序过流Ⅰ动作,动作电流二次侧3I0=0.7A,一次侧3I0=70A,集电二线21:24:2.860零序过流Ⅰ动作,动作电流二次侧3I0=0.5A,一次侧3I0=50A,集电三线21:24:2.853零序过流Ⅰ动作,动作电流二次侧3I0=0.38A,一次侧3I0=38A,集电七线21:24:2.860零序过流Ⅰ动作,动作电流二次侧3I0=0.30A,一次侧3I0=30A,保护动作集电线路的开关均跳闸,其中集电线五、六线保护装置未动作。
经检查集电一、二、三、七线相间及对地绝缘合格,未出现接地现象,集电四线3号塔C相引流线断裂并与杆塔接触,发生金属性接地造成零序过流保护动作。
现场安装接线不当引起零序保护误动或拒动分析
现场安装接线不当引起零序保护误动或拒动分析摘要:目前零序保护在发电厂内应用十分广泛,但零序电流互感器的安装接线依然容易出错。
本文通过对零序保护原理及现场接线情况进行定性分析,来说明零序电流互感器的正确接线,避免继电保护误动或拒动。
关键词:零序保护零序电流互感器漏电开关接线一、前言我厂为330MW热电机组,既有220KV出线,又有6KV厂内高压设备及380V、220V用电设备,零序保护是其中一种重要保护方式。
由于技术水平及对零序电流互感器的了解不够,所以在安装上容易出现问题,造成保护误动或拒动。
二、零序保护工作原理零序保护是大接地系统发生接地故障时,就会有零序分量出现,利用这种零序分量构成的保护。
以零序电流分量为例如下图:3I0=(IA+IB+IC),及零序电流为三相电流向量的矢量和,在线路与电气设备正常的情况下,各相电流的矢量和等于零,因此,零序电流互感器的二次侧绕组无信号输出,执行元件不动作。
当发生接地故障时,各相电流的矢量和不为零,故障电流使零序电流互感器的环形铁芯中产生磁通,零序电流反应至互感器的二次侧流入各种保护、测量装置使执行元件动作。
三、6KV高压设备零序电流互感器安装接线分析我厂6KV厂用电高压设备中,保护装置中的零序电流既有自产零序电流,即通过A、B、C三相三CT采集的二次电流进行叠加合成3I0=(IA+IB+IC),也有专用零序CT采集的三相电流向量和。
由于零序CT变比比三相CT变比小,因此相对来说精度高,且不受CT断线的影响。
但在CT安装过程中,如果接错接地线,有线路绝缘降低时会造成保护拒动,引起事故扩大。
安装中,有的电缆终端头(电缆接地点)位于零序电流互感器上端,有的位于零序电流互感器下端,那么电缆金属屏蔽接地线究竟用不用再穿过零序电流互感器呢?实际安装中发现有些电缆金属屏蔽接地线该穿过零序电流互感器时未穿,一些不该穿过零序电流互感器的反倒穿了,造成事故接地零序保护不能正确动作。
互感引起的零序方向保护误动分析与对策
互感引起的零序方向保护误动分析与对策陈水耀;黄少锋;杨松伟【摘要】某220 kV线路高频零序方向保护在区外故障时误动,保护动作前的电压波形存在明显畸变.通过对电压波形进行谐波分析,发现电容式电压互感器(CVT)暂态特性持续时间比较短,一般在5~10 ms,而零序方向保护动作出口在20 ms以后,从而排除了CVT暂态特性不良引起零序方向保护误动的可能性.同时根据线路两侧零序电压、零序电流及零序阻抗,计算出线路上存在感应电压,从而确认相邻线路互感是导致零序方向保护误判的原因,并有针对性地提出负序电流开放零序方向保护的改进措施.【期刊名称】《中国电力》【年(卷),期】2016(049)005【总页数】4页(P59-62)【关键词】零序方向保护;暂态特性;CVT;互感【作者】陈水耀;黄少锋;杨松伟【作者单位】华北电力大学电气与电子工程学院,北京 102206;国网浙江省电力公司检修分公司,浙江杭州 311232;华北电力大学电气与电子工程学院,北京 102206;国网浙江省电力公司检修分公司,浙江杭州 311232【正文语种】中文【中图分类】TM774高频零序方向保护是综合线路两侧零序方向判别信息以确定故障区间(本线路内部或外部)的一种闭锁式纵联保护。
当本线路内部故障时,两侧保护均发出正方向(规定正方向为由母线指向本线路)故障信息,高频零序方向保护动作;当外部故障时,在靠近故障点的一侧保护发出反方向(规定反方向为由本线路指向母线)闭锁信号,两侧高频零序方向保护不会动作。
高频零序方向保护虽然原理简单,但在实际运行中却容易出现误动的情况。
如果靠近故障点的一侧零序保护方向出现误判,则线路两侧高频零序方向保护会误动。
导致零序方向保护误判的原因很多,TA电流回路两点接地、电流回路极性接反,TV 电压回路两点接地[1-2]、电压回路中性线松动[3-4]等都会引起零序方向保护误判。
此外,相邻线路互感[5-6]也会导致零序方向保护误判。
一次6KV厂用电系统零序保护误动原因分析及改进方案
视 工程 具体情 况 ,发 电厂高 压厂 用 电系统 中性 点接地 方 式 2 故 障经过
可选 择 不接地 、高 电阻接 地或 低 电阻接地 。经电 阻接地 ,可 以使 某 年某 月某 时 ,真空 泵 D电机启 动时 发生 巯 6KV WDZ一4IOEX 1I段 馈 线 综 保
进 线 零 序 脱 航 变 中 DGI一80lc 性 点 零 序
10dz= 30A t=0.6
IOdz=3OA t=0.6
保护 装 置动 作 情 况 保 护 动 作 评 价
(折 算 为 一次 值 )
量 电机 (该 厂按 汽机 电动 给 水 泵 和脱 硫 增 压 风 机 )起 动零 序 不 地 ,排除 因接 地线零 序 电流 导致误 动作 的可 能 。
平 衡 电 流 汁算 I,取 310.叩.set=0.05IM.N=O.05 X 587A(脱 硫 增 压 3.2 二次 回路 :所 有零 序 CT在 二 次端 子 排 一 点接 地 ,零 序
1 事发 电厂脱 硫 高压厂 用 段构成 及接 地保 护 配置 I.1高 压厂 用 电系统接 地方 式 高压厂用电系统电压等级 为 6KV.机组和脱硫 6KV各设一 台高 压 厂用变 ,T接 于发 电机 出 口 ,中性点 各 经 9.1 Q 低 电阻接
保护 名 称 保护 装 置 型 定 值 整 定 值
1.2 事 故时 脱硫 高 压厂 用 系统 接线 简 图 及各 接 地保 护 配 置 3 零序保 护 拒动原 因分 析
示 意 见图 1。
事 故发 生 后 ,为调 查 分 析原 因 ,对 一 、二 次 系统 进 行 了全 面
电缆接地线零序保护误动原因及预防措施探讨
电缆接地线零序保护误动原因及预防措施探讨作者:朱容光满昌平赵建芳来源:《科技创新导报》 2015年第10期朱容光满昌平赵建芳(华电滕州新源热电有限公司山东滕州 277500)摘?要:该文首先对华电滕州新源热电有限公司的#3低压脱硫变压器跳闸的事件原因进行分析,指出电缆屏蔽层较为复杂的环境的时候,就容易受到周围杂乱电流的影响,就会出现零序电流,导致保护误动。
并分析了零序保护误动作的原因,结合零序保护误动作原理以及本次事件原因综合分析,提出了有效防范零序保护误动的措施。
指出零序保护误动的原因是综合多方因素产生的结果,在实际生产中,必须多方面分析原因,分析可能引起事故的原因,综合判断故障产生的原因,采取有效措施。
关键词:电缆零序CT 接地线保护误动中图分类号:TM645文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2015)04(a)-0196-012013年某月,华电滕州新源热电有限公司的#3低压脱硫变压器跳闸,变压器的综合保护装置零序保护动作。
检查设备无异常情况。
以前从未出现过类此情况。
1 事件调查维护部电气检修人员接到通知后立刻赶到故障现场,对#3低压脱硫变压器一二次系统进行了全面检查,但是除发现脱硫变压器跳闸,变压器的综合保护装置零序保护动作之外,无其他异常情况发生。
经过对零序保护进行检查、校验,发现保护定值正确,,保护装置采样正确,可以排除零序保护装置本身问题。
经过对二次回路进行初步检查,跳闸回路绝缘合格,零序CT二次回路也没故障,可以排除二次回路的故障问题。
随后现场调查发现附近有进行电焊的工作。
怀疑电焊对零序保护的干扰,使零序电流值漂移导致零序保护动作。
2 零序保护误动作原理分析电缆接地线穿过零序CT时,正常运行情况下,三相对地电容电流基本平衡,当电缆线路上单相绝缘问题,对地击穿,那么三相对地电容电流会失去平衡,在故障点有Ik=3*I0流入地,由地流回系统(一部分电流由接地线流回系统Ik1,一部分由大地流回系统Ik2),再由电缆线路流向故障点.此时,流过零序CT的电容电流便是系统流向故障点的故障电流,若电缆接地线是穿过CT再接地,那么会将由地流回系统的故障电流分流掉,即流进零序CT的故障电流为:Ik-Ik1=Ik2,不全为故障电流,影响保护灵敏度。
某电力大厦变压器零序保护误动作跳闸原因分析及防范措施
某电力大厦变压器零序保护误动作跳闸原因分析及防范措施摘要:针对广州某电力大厦10KV变压器零序保护误动作导致整栋大厦短时间断电,深入调查,分析故障原因,提出预防整改措施。
关键词:零序动作故障排查事件分析防范措施0前言2019年12月5日9时,广州某电力大厦#1变压器高低压开关突然跳闸,导致该办公大厦B座南塔照明及办公用电断电。
现场检查,发现#1变压器零序保护动作,其它无异常。
9时15分。
摇测变压器绝缘正常后送电,大厦电力恢复。
经调查,变压器跳闸时,操作人员正在对锅炉机房的锅炉加热管进行送电试运。
针对以上事件问题,逐一排查,全面检查一、二设备、设备维护保养、高压绝缘试验、保护装置校验及传动等,均未发现异常。
本文通过综合分析,提出防范措施,避免以后同类型事件发生。
1事件经过简要1.1跳闸后,查看#1变压器柜综合继保系统,继保装置报警代码为“6”,对应故障为零序电流动作跳闸,同时零序跳闸信号继电器复位键弹出,判断为#1变压器零序保护动作导致大厦B座南塔断电。
1.2保护跳闸动作时,锅炉机房的锅炉加热管正在送电试运行。
试运前,操作人员测量各加热器接地电阻及相间电阻均正常。
锅炉加热管共两组,每组有8支三相加热管,每支加热管功率为54KW。
按照操作规程逐一投送,投送过程中,三相电流保持平衡。
1.3 #1变压器三相温差正常,且无明显接地击穿现象。
变压器送电后,运行工况正常。
变压器低压侧ABC三相电流分别为339A、337A、328A,三相平衡。
2故障排查2.1锅炉加热器排查。
12月6日对加热器设备进行检查及投入试运,加热器设备及配电设备均为正常,锅炉加热器PLC智控装置各信号均正常。
2.2 #1变压器系统配电设备排查。
12月13日晚,对高压柜、变压器、电缆进行预防性试验,对#1变压器、#1变压器柜、1#电缆、高低压侧电源开关进行耐压绝缘测试及保护动作值试验,测试值均在规范要求内。
具体参数如下:2.2.1 #变压器G4出线柜铭牌参数:型号:KYN-10-31;额定电压(kV):12;额定电流(A):630;出厂日期:2003年9月。
一例高铁10kV配电所零序过流保护误动的原因分析
一例高铁 10kV配电所零序过流保护误动的原因分析摘要:某高铁线10kV配电所一级贯通、综合贯通线路采用单芯铜芯交联聚乙烯绝缘电缆,此供电线路接地阻抗小,如果发生短路故障,大部分为接地短路故障,尤其以单相接地情况最多,为了提高供电网络的安全可靠性,均采用大电流接地系统中的中性点经小电阻接地三相供电系统。
为有效地判断故障类型、快速切断故障线路,不对称短路故障采用零序电流保护,其结构简单、灵敏度较高。
针对该高铁Y站10kV配电所非正常运行方式下,由X站10kV配电所越区供电时发生的两起零序电流保护启动跳闸原因进行分析,并提出解决方案。
关键词:配电所零序电压零序电流保护动作分析1.引言某高铁线10kV电力系统一级贯通线由小里程配电所供向大里程方向,小里程侧配电所为主供,综合贯通线供电方式与一级贯通线相反。
若中间某个10kV配电所电源停电或故障不能提供电源,则由相邻配电所经供电区段反送至该配电所。
该高铁10kV电力系统采用中性点经小电阻接地系统,中性点经小电阻接地在发生单相接地故障时,零序电流或零序电压保护装置动作,可准确判断并快速切除故障线路,提高系统安全水平,降低人身安全风险。
因采用中性点经小电阻接地系统的电气设备承受的过电压数值低、时间短,可适当降低设备的绝缘水平。
综合以上优点,该运行方式在高铁电力系统中被广泛采用。
由于Y站10kV配电所处于供电系统末端,但是Y站配电所小里程方向还有供电区段(即Z站-Y站间综合、一级贯通线),为了给该区段供电,只能由X站配电所反送至Y站配电所母线上,再由Y站配电所母线越至太原南-Y站供电区段,实现越区供电,使相邻(即X站)配电所供电线路延长9km,供电质量下降,出现两次因零序电流增大造成跳闸中断供电。
为提高该高铁10kV电力系统供电可靠性,对这两次跳闸进行分析,提出解决方案。
2.设备运行方式概况2.1正常运行方式正常运行方式下,Z站至Y站间一级贯通线电源由Y站10kV配电所(以下简称Y站配电所)一级贯通馈出一回路供电,Y站至X站间一级贯通线电源由Y站配电所一级贯通馈出二回路供电,上述两回路位于同一母线,即一级贯通母线,其电源由Y站10kV配电所电源二供电,见图2-1。
发电机零序保护误动原因分析
针对以上分析 , 我们做 了以下检查 : ( 检查消弧 线圈 电缆 通 过零 序互 感 器 接地 穿 线 正 确 1 )
性。
3 故 障分析及检查
根据 2机一 次接线 特点 和保护 配置 情况 , # 我们 首先对
造成二号机 跳闸原 因进行初步分析判断 。 ( 发 电机 内部有薄弱环节 , 1 ) 在系统发生一点接 地( 5 1 6 1
、 、
、
~ p
\
A
参 考文 献 :
[ ] 李青岳 , 1 陈永奇. 工程测量学 [ . M]北京 : 出版杜 , 9. 测绘 13 9 [ ] :文晖.建 筑 物水 平位 移监 测 方法 的改 进 [ ] 地 矿测 绘 , 2 E . J.
2 0 4. o O.
电容电流为 20A 。 0 )二号机一次接线简图见图 1 。
图 2 静 系统 电容 电流分布及流 向 2 机
() 3 由于二次 回路接线错误或零 序 电流 回路绝缘 破坏致
使电压或 电流 串人 同样造成零序保护误 动。
() 4 消弧线圈或连接消弧线 圈的电缆 接地 , 使 6 致 系统 接地时消弧线 圈的补偿 电流不能 返回零 序互感器的接 地点 , 造成零序 保护动作 。 ( 零序继电器整 定值小 于 6 系统接 地时 发 电机提 供 5 ) 的电容电流 ,刖系统接地 时保 护误动。 6
维普资讯
第2 8卷第 2期
20 0 6年 6月
甘
肃
冶
金
V 1 2 No
J n 20 u .,0 6
文 章编 号 :624 6 (0 6 0 40 3 ) 17 -4 12 0 )2 ) 41 5
一起风电场集电线路零序保护误动分析及防范措施
第二十六卷第一期安徽电气工程职业技术学院学报2021年3月Vol.26,No.1JOURNAL OF ANHUI ELECTRICAL ENGINEERING PROFESSIONAL TECHNIQUE COLLEGE March2021一起风电场集电线路零序保护误动分析及防范措施胡文波,卢路,焦庆航,王昱,刘先俊(华能巢湖发电有限责任公司,安徽巢湖238015)摘要:文章就一起送出线故障引起风电场集电线路零序保护误动作案例展开分析,确定为电缆屏蔽层接线错误导致误动,并提出了防范措施,为运维同行提供参考。
关键词:零序保护;误动;防范措施中图分类号:TM773文献标识码:A文章编号:1672-9706(2021)01-0001-04Analysis and Preventive Measures of Zero Sequence Protection Misoperationof Wivd Farm Collectivg LiveHU Wertbo,LU Lu,JIAO Qinghang,WANG Yu,LIU Xianjun(Huaneng Chaohu Power Geeeration Co.,Ltd.,Chaohu238015,China) Abstract:This papec aaalyzes the misopectioo oO zerc sequench protectioo oO the wind farm chllecting line,determicce thai it wae chaseS by wroog wiring ot ths chblc shield layco,aad pute forwarO preventive menserce foe peso referench.Key wordt:zero sequench卩口也命^;misoperatiop;preventive mevsews0设备概况某风电场装机总容量100MW,装设50台单机容量2000kW的风力发电机组,电能从风场通过集电线路送至35kV母线。
互感引起的零序方向保护误动分析与对策
I arg(3,oI/3 )=84.4。
l
【arg(3, 3 ”)=170.5。
…
(1)
正 常 情 况 下 . 2404 线 L 变 侧 零 序 方 向 元 件 应 判 为 正 方 向 . Q 变 侧 零 序 方 向 元 件 应 判 为 反 方 向 从 保 护 动 作 报 告 看 。 0 变 的 零 序 方 向 元 件 为 误 判 经 过 对 2404 线 两 侧 保 护 电 压 、 电 流 回 路 进 行 详 细 检 查 , 排 除 了 二 次 回 路 异 常 引 起 零 序 方 向 保 护 动 作 的 可 能 性
表 2 Q 变 和 L变 零 序 电压 谐 波 分 量 Table 2 Harmonic component of zero sequence voltage
%
图 3 线 路 走 廊 示 意 Fig.3 Diagram of lines corridor
2.3 弱 电 强 磁 模 型 分 析
表 3 各 变 电 所 零 序 电压 值 {二 次值 ) Table 3 Zero sequence voltage magnitude
(Secondary value)
义 献 『8]认 为 , CVT 暂 态 过 程 中 , 零 序 电 压 相 位 误 差 比 较 大 , 零 序 方 向 保 护 可 能 误 判 。 但 是 . CVT 暂 念 特 性 持 续 时 间 比 较 短 . … 般 为 5~10 ms.. 以 0 变 零 序 电 压 波 形 为 例 , 故 障 后 10 ncls的 谐 波 含 量 就 明 显 下 降 .之 后 零 序 电 压 和 零 序 电 流 的 相 角 趋 于 稳 定 2404 线 高 频 零 序 方 向 保 护 在 47 ms
电缆钢铠接地线穿过零序CT情况下零序保护误动原因及预防措施探讨
电缆钢铠接地线穿过零序CT情况下零序保护误动原因及预防措施探讨秦绍俊(国电聊城发电厂山东聊城252033 )【摘要】基于电缆钢铠接地线穿过零序CT接地情况下零序保护多次误动作的事故原因进行了分析,提出了在工程施工及电力运行中预防零序保护误动作的相关措施。
本文介绍了煤灰6kV配电室B、C、D三台柱塞泵零序保护过去多次误动作的原因,故障的查找过程以及采取的有效防范零序保护误动的措施。
【关键词】电缆钢铠接地线零序CT保护误动作0引言2007年5月19日19时50分,聊城发电厂煤灰6kV配电室B、C、D三台柱塞泵先后发接地光字牌,跳闸。
23时35分B、C、D三台柱塞泵又一次先后发接地光字牌,跳闸。
检查设备无异常后开C柱塞泵运行正常,未再出现此类情况。
1故障原因分析1.1事故调查检修值班人员接到运行通知后立即赶到现场,对B、C、D柱塞泵综合保护进行检查,发现B、C 柱塞泵在运行过程中零序电流启动且出口跳闸,而C柱塞泵未运行,但是零序保护也启动了,并且发出了出口跳闸信号。
三台泵的动作记录如下:名称零序保护定值零序动作电流B柱塞泵0.33A 0.41AC柱塞泵0.33A 0.39AD柱塞泵0.33A 0.40A 经过对三台柱塞泵的零序保护进行检查、校验,发现保护定值准确,动作良好,保护装置采样正确,可以排除装置本身问题。
经过对二次回路进行检查,跳闸回路绝缘良好,继电器出口接点绝缘良好,零序CT二次回路良好,可以排除二次回路问题。
随后又对煤灰6KVA段三台柱塞泵电源开关进行了检查。
用2500V摇表摇测开关、电机及所属一次设备,绝缘良好。
经测量电源开关直流控制回路良好。
检查三台柱塞泵电源开关引线紧固, 无过热及氧化现象,无破损,开关分合闸可靠。
开关操作把手指示正确,操作灵活,手动分合闸试验正常。
检查设备无异常后,将三台柱塞泵电源开关合闸,然后将电源开关送电后正常。
1.2零序保护误动作的原因分析380我们知道,在大短路电流接地系统中发生接地故障后,就有零序电流、零序电压和零序功率出现,利用这些电气量构成保护接地短路的继电保护装置统称为零序保护。
发电机零序保护误动原因分析
发电机零序保护误动原因分析发电机零序保护误动原因分析AnalysisonReasonsofErrorActiontoZeroOrderProtectioninGenerator口王振龙WangZhenglong张岚先ZhangLanxian黄秀清HuangXiuqing 【作者简介】王振龙,男,电气工程师,主要从事电力系统检修及运行管理工作.工作单位:中铝公司山西分公司装备能源部.通讯地址:043303山西省河津市.张岚先,黄秀清,中铝公司山西分公司装备能源部(河津043303).【摘要】本文介绍了山西分公司自备电站零序保护的构成特点,并通过对发电机发生区内故障和区外故障时零序电流的分布分析,得出了造成发电机零序保护误动的原因.【关键词】电容电流零序保护消弧线圈【收稿时间】2004—02—131,前言中铝公司山西分公司自备电站安装有12MW和25MW发电机各三台,其中零序保护是构成发电机接地保护的主保护之一.2001年l1月2日,山西分公司自备电站2#发电机零序保护动作跳闸,同时外围6kV线路65ll跳闸,并在6511线路电缆上发现了明显的故障点.我厂6kV系统是经消弧线圈接地的小电流接地系统,2#发电机通过主油开关与主6kV一段母线连接,发电机中性点经消弧线圈接地, 用以补偿电容电流(系统电容电流为245A左右),2#发电机一次接线简图见图1.2.故障原因分析及检查根据2#发电机一次接线特点和保护配置情况,首先对造成2#发电机跳闸的原因进行了初步分析和推断:2.1发电机内部有薄弱环节困在系统发生一点接地(65ll线路,如图1中D1点)时非接地相电压升高,在发电机(非接地相)薄弱点D:处击穿并和另一接地点构成两点接地短路,(短路为非金属性短路,不能启动复合电压闭锁过流回路).该电流Ibp流过零序互感器造成零序保护动作,该短路电流流向如图1中所示.图12#发电机零序回路一次图2,2零序互感器一次接线错误如图1所示:发电机中性点所接消弧线圈接地点必须按图所示方向穿过零序互感器后接地才能使保护正确动作,如果按反方向穿过零序互感器或没有经过零序互感器就进行接地则在外围系统接地时零序保护将误动.,2.3由于二次回路接线错误或零序电流回路绝缘破坏致使电压或其他电流串人,同样造成另序保护误动.2,4消弧线圈或连接消弧线圈的电缆接地,致使6kV系统接地时消弧线圈的补偿电流不能返回零序互感器接地点,造成零序保护动作.2.5零序继电器整定定值小于6kV系统接地时发电机所提供的电容电流,6kV系统接地时使保护误动.针对以上分析,通过以下检查进行判断:(1)检查消弧线圈接地电缆通过零序互感器接地穿线方式,正确.(2)对发电机出线,母线桥外观检查,用摇表测发电机定子绝缘,对发电机做直阻,泄漏实验,并打开发电机端盖对定子端部,发电机小问及出线进行了细致的检查没有发现异味,鼠害,绝缘劣化等异常现象, 基本排除了发电机故障的可能性.(3)在零序互感器一次侧加定值电流,保护准确动作;检查零序互感器电流二次回路绝缘,直阻,对保护二次回路校线,检查,排除了保护误动的可能性.(4)对消弧线圈检查,做直阻,泄漏实验,没有发现问题.(5)检查消弧线圈及电缆绝缘也没有发现问题.但在对消弧线圈进行一次通流实验时,发现截面达35mm2的消弧线圈的接地电缆在进入零序互感器前55米处发生了断线故障.3.零序保护动作原因分析3.16kV系统正常运行时,A+jrc?+jrB=0(1)其中,,B,,.分别为发电机三相电流.,+,c+,&0(2)其中jrc,jr,jr&分别为三相对地电容电流.由式(1),(2)可知,发电机向系计量与测试技术?2004?№.4图2统提供的电容电流之和为零,同时发电机中性点电位也为零,消弧线圈中没有电流流过,零序互感器中没有不平衡分量,零序保护不可能动作.3.2当6kV系统接地时,接地相的电容被短接,此时系统平衡遭到破坏,接地相电压为零而非接地相电压升高,线路非接地相的电容电流通过大地,故障点,故障线路和电源构成闭合回路.发电机中性点产生不平衡电压,该电压作用于消弧线圈两端并产生补偿电流,经过零序互感器通过大地流向接地点.从图2可以看出,流过零序互感器的电流相量和为零,零序保护不会动作.3.3消弧线圈接地电缆发生断线故障,而又在系统发生接地时,系统的电容电流分布和流过零序互感器的不平衡电流如图3所示,此时, 消弧线圈仍将产生补偿电流i,但因电缆断线,该电流不是流经零序互感器后通过接地点进入大地,而是通过断线点的接地电阻RD,系统接地点,故障线路而流经零序互感器,从而零序互感器里只有单一方向的补偿电流流过,而没有大小相等方向相反的补偿电流同时流过互感器与之进行中和.造成该电流全部流过零序互感器,足以使零序保护动作.4.结论消弧线圈接地电缆在通过零序互感器接地点前发生断线是造成2 #发电机零序保护误动的唯一原因.■图3(上接第17页)不同程度的非线性, 这样按线性处理和分析就会带来非线性误差.在标定书中不但要给出标定曲线方程,还要给出标定曲线线性度的指标相关系数,相关系数越接近于1,则其线性越好.因为千斤顶总是存在非线性,故我们给出的拟合直线,实际上是用曲线的切线或割线对曲线的逼近.因此,千斤顶的线性度对拟合直线的影响比较大.2.4千斤顶阈值对拟合曲线的影响在千斤顶的设计中,有一项要求是油缸的最低启动压力,一般在工作压力较小时,如20MPa以下,启动压力不大于额定压力的4%即可. 根据传感器理论我们知道,在传感器的零输入附近是存在阈值的,也即是传感器最小量程附近的分辨率.千斤顶出力大小的判定,实际上也使千斤顶相当于一力传感器.阈值的大小是由千斤顶的性能决定的,性能良好的千斤顶阈值较计量与测试技术?2004?No.4小,反之,阈值较大.通常,有的千斤顶在零输入附近有严重的非线性,就形成了"死区",那么就可把死区的大小作为阈值.阈值的大小有可能影响到数据的处理推定.比如,如果千斤顶的阈值较大,至使最小标定值位于死区附近,那么阈值就会对标定曲线产生影响,当然也会包括对拟合曲线方程的截距.从千斤顶的使用规程来看,一般使用时都远大于死区,因此这里对阈值的影响不作深入的研究与探讨.只是我们应该明白,在理论上, 阈值的存在是有可能影响到标定曲线的.3千斤顶在标定和使用中应注意的几个问题综合以上几点的分析,标定曲线的截距不但和标定数据的处理方法有关,也和千斤顶本身的特性有关.因此,在千斤顶标定曲线中如果存在正截距时,不是标定错误或数据处理的错误,也不是千斤顶本身损坏等.既然标定数据处理以及千斤顶的阈值特性等影响处理数据的结果,那么,是否有一种数据处理方法较好?对标定推出了什么要求呢? 事实上,以上几种数据结果是基本等同的,特别是后两种方法,只不过是在规范中推荐了最小二乘法,但是在数据处理中,还应该注意在数据处理时删除(0,0)点,不能想当然认为输出为零,施力也一定为零;同时在标定时,最小加载等级要尽量避免死区,第一级加载等级不能选得太小,否则,由于千斤顶在零输出附近的非线性将会影响拟合曲线的精度及准确.千斤顶在使用时也要避免用较大量程的千斤顶来加载较小的力, 反之亦然.一般在使用时要使加载力的大小达到千斤顶量程的80%左右,避免太大或太小.因为在这两个区域误差都是较大的.■固。
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徐振宇等 关于零序方向保护误动原因分析及其对策的研究
UAN
UBN
UCN
*
N
L
ua
ub 微机保护
uc
.
Ua
.
Ub
.
Uc
.
U '0
abc
(a) TV 回路接线图
(b)电压示意图
图 1 TV 二、三次接线及等值电压示意图
微机保护采样
.
.
.
U AN = U a + U'0
.
.
.
U BN = U b + U'0
负序方向元件具有和零序方向元件同样的特性,实际上从后面的分析可以看到,对于各类接地故障而 言,负序电流和零序电流,负序电压和零序电压的相位基本上相同,而负序电压并不受 TV 接地点以及变 电站接地网的影响,只要 TV 三相相序正确,其相位总是正确的,更难能可贵的是,其保护的灵敏度比零 序方向元件高,因此当零序方向元件由于相位不正确误动时,负序方向元件的相位总是正确的。基于以上 原因,本文提出了以负序方向元件闭锁零序方向元件,即当零序方向元件判为正方向时,要求负序方向元 件非反,由于负序方向不受一、二次接地序网的影响,所以可以有效的防止零序方向元件可能出现的误动 作。
值零序阻抗及零序电流的分配系数; X oN 、CoN 分别为 N 侧等值零序阻抗及零序电流的分配系数。单相接
地故障时故障点的正序、负序、零序电流相等。 根据图(2)、图(3)有:
.
.
I 2M
.
I 0M
=
C2M C0M
.
I
.
2
I0
(4)
.
.
.
U 2M
.
U 0M
=
I 2M
.
I 0M
XM2 XM0
=
X M 2 . C2M X M 0 C0M
(2)
.
.
.
.
.
如果 TV 回路接线正确,以及变电站接地序网正常的话,则 3U 0 应与 (U a +U b +U c ) 相等,此时 3U' 0 为
零
。
当
不
正
常
时
,
保
护
测得
的
.
3U'
0
为
. (U
a
. +U
b
+
. U
c
)
+
.
3U 0'
,
除
此之
外
.
3U
0
接
反
的
情
况
下
3U
'0
与
.
.
.
(U a + U b + U c ) 相位相反,其它情况下,两者的相位是随机的,现场经常遇到的情况是,当区外反方
94
2005 第十届全国保护和控制学术研讨会
即不论外接 3U 0 接反,TV 回路两点接地,或者变电站序网接地不良,都不会影响负序方向保护的方 向性,因为负序方向元件与地网无关。
1.3 零、负序方向元件的相对相位关系
I2
X2
M
N
I0M(I2M) I0N(I2N)
I1 X1
U
I0 X0
X0M ( X2M)
.
.
.
造成了自产 3U 0 大小和相位都发生了变化, 3 I 0 超前于自产 3U 0 约 600 ,保护误判为正方向而误动。
.
.
(a) 外接 3U 0 与自产 3U 0 的大小
.
.
(b)零、负序电压电流的相对相位
图 5 外接 3U 0 与自产 3U 0 的大小及零、负序电压电流的相对相位
96
2005 第十届全国保护和控制学术研讨会
2 现场情况分析
图(4)是某 500KV 线路反向远处发生单相接
.
.
地故障时的录波图,从图中的外接 3U 0 和 3 I 0 的
相位可以明显看到是反向故障。
.
但 由 于 外 接 3U 0 容 易 接 反 。 保 护 采 用 自 产
.
3U 0 计算零序方向。
.
.
图(5)的(a)中给出了外接
.
3U
0
与
自
产
3U
0
的
.
大小,图中可以看到外接 3U 0 约 15V 左右,而自产 3U 0
图 4 某 500KV 线路反向单相接地故障波图
约 2V 左右,而且两者的相位相差较大。图(b)中给出了零、负序电压电流的相对相位关系,经过分析发现
.
自产
3U
0
之所以小是由于零序回路串入了附加的零序电压引起的,由于该附加的零序电压是个随机分量,
C0 M ( C2 M)
I0(I2)
X0N ( X2N)
C0N ( C2N)
(a)单相接地序网图
(b)零(负)序电流的分布图
图 2 单相接地序网及零(负)序电流的分布图
I1 X1
U
I2 X2
I0 X0
两相短路接地序网图
图 3 两相短路接地序网及零(负)序电流的分布图
图(2)、 图(3)中 X 1 、 X 2 、 X 0 分别为故障时正、负、零序等值阻抗; X oM 、 CoM 分别为 M 侧等
3 结论
本文分析了零序方向元件由于受
TV
回路两点接地,外接
3
.
U
0
接反,中性点接地点松动,以及变电站地
网接地电阻过大,会在零序电压回路串入一个相位随机的附加零序电压,可能会引起零序方向保护误动作,
但是由于负序方向元件不受接地序网的影响,在接地故障时其方向性不受附加电压的影响,其动作的方向
性总是正确的,而且其动作的灵敏度高于零序方向保护,因此提出了零负序方向元件的综合运用,以解决
and Distribution,May 1996,143(3):295~299
5 M.S. Jones,D.W.P. Thomas,C. Christopoulos,A non-pilot phase selector based on superimposed components for protection of double
(1.Beijing Sifang automation Co. LTD., Beijing 100085 2. Anshan Power Supply Bureau, Anshan 114000)
Abstract This paper gives detail analyzing of zero-sequence directional protection mistake operation which caused by 3u0 polarize conversing, voltage circuit two point earthing, and especially the earthing resistance too great of substation earthing network. Abstracts a model of zero-sequence voltage circuit based on analyses involving above. Propose the method of complicate use of zero-sequence directional element and negative-sequence directional element to prevent of the mistake operation of zero-sequence directional protection. Finally shows a exact example to prove the valities of the method on this paper involving Key words AC-voltage circuit; zero-sequence; negative-seguence;
1 零、负序方向元件动作行为分析
1.1 零序方向分析
图(1)所示为一常规的 TV 二、三次同轴电缆进线、公共 N 线,但 L、N 接反的接线图。 上图接线中由于开口三角电压U'0 接反,而反串于 Ua、Ub、Uc 电压回路。实际上外部两点接地,变 电站接地网接地不良,都可以用(b)图所示的电压关系来分析,只是根据不同的情况U'0 的取值不同而已。 对于开口三角电压接反的情况下,U'0 为开口三角的 3U'0 ;对于 TV 回路两点接地, U'0 为两接地点在变 电站地网中的零序电压降;对于接地不良,则U'0 为接地点的零序电位。 保护实际测量的零序电压为:
2005 第十届全国保护和控制学术研讨会
关于零序方向保护误动原因分析及其对策的研究
徐振 宇 1,杜兆强 1,孟 岩 1,王士民 2
(1.北京四方继保自动化股份有限公司;2.辽宁鞍山供电局)
摘要:分析了交流电压回路在外接 3U0 接反,TV 回路两点接地,接地点不正确,接地点虚接, 甚至于变电站接地网接地电阻过大等时,引起了零序电压相位的变化,进而引起零序方向保护误 动的原因。分析了此种情况的负序方向。从而提出了零负序方向元件的综合运用,以解决零序方 向保护容易误动的问题。 关键词:交流电压回路;零序方向;负序方向
circuit lines,IEEE Trans. on Power Delivery,Jan.1997,12(4):1439~1444
Analysis and Resolve Mistaking Causation of Zero-sequence Direction Protection