安全生产综合检查通报第三期

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
16、车间四效泵房墙壁消火栓的水带缠绕方法不正确。
17、车间尾气装置空气过滤器下一具灭火器已经泄压。
18、车间一名岗位员工佩戴空气呼吸器,其佩戴前管路完好情 况和气瓶压力检查、低压报警哨音的检查、面罩的正确佩戴等步骤 还存在不足,需进一步加强培训。
19、车间动火作业许可证没有按月整理归档。
20、车间全员培训试卷出题不认真、不严密;且存在培训内容 不准确的现象。如LEC法中的E实际代表人出现在危险环境中的频率。
3、仪表车间管理的分析间,存放氢气的氢气笼门锁损坏,违反 《危化品安全管理条例》。
4、109D平台的爬梯入口缺少人体静电消除器。
5、09D二层平台有一具灭火器已经泄压;小压缩厂房二层平台 有两具灭火器超压,消防器材管理需进一步加强。
水盆内有杂物
6、由于设计原因,两个压缩厂房没有给排水,为了投用洗眼 器,分厂为其安装了临时水线,但冬季为了管线防冻,关闭了临时 水线,致使厂房内的洗眼器处于停用状态。
4、对装置控制系统参数变更情况进行了检查, 发现五大机组防喘 振系统调整参数修改单没有受控号及修改时间。
5、 对装置现场仪表完好情况进行检查发现:鼓风机振动仪表信 号线未加保护管进行保护。
1、1月23日上午对丙烯腈车间四效泵房进行检查发现:P-519 轴承箱液位高、润滑油外漏。
2、丙烯烯装置P-528A泵出口线(保温层内)有泄漏点。
7、121C换热器西侧的可燃气体报警器一次表显示的检测有效日 期为2013年1月5日,已超期,而二次表显示的检测有效日期为2013 年8月,在有效期内,检验日期不一致。
8、压缩厂房东侧的出口大门上锁,并用铁丝捆扎,影响紧急疏 散。
9、103J高液油槽平台(平台上有巡检点)上面的积雪没有及时 清扫,员工巡检易滑倒。
31、车间未提供出车间关于危害因素 的评审的相关记录。
32、车间没有设置危化品重大危险源 告知牌。
检查存在问题
一、生产运行管理
1、检查化1107JCT汽封漏气严重。
2、检查合成中压蒸汽管腿导淋阀阀盖漏。
3、检查合成中压蒸汽放空PIC-25因内漏排放蒸汽量较大。
4、检查丙烯腈车间班长交接班记录C-401B一直交检修状态, 1月3日投用没有记录。
5、检查丙烯腈车间闲置设备焚烧炉燃料油罐处于停用状态 没有按照闲置设备规定记录挂牌。
二、应急管理
1、检查检查化间应急操作卡的发布时间为2011.8.5,按照公 司规定为一年一修订。
3、检查丙烯腈车间二季度演练记录,存在问题和改进措施 一栏中填写为无。(不符合HSE体系标准5.5.8相关要求)
4、检查丙烯腈车间应急预案关于修订条件的规定不全,不符合炼化板块下发的车 间预案编制指南要求。(不符合HSE体系标准5.5.8相关要求)
10、二段炉二层平台消防竖管阀门手轮损坏。 11、稳高压泵房内无工艺流程图、操作规程和应急启动预案 。
12、操作室常闭防爆门开闭器损坏 。 13、丙烯腈车间操作室常闭防火门开闭器损坏。
14、丙烯、氨和丙烯腈罐区无手动报警按钮(设计原因)。
15、车间合成泵房东侧门口的墙壁消火栓水带被捆扎,水带接 扣缺少固定钢圈。
7、1月22日18:26~36分,焚烧炉炉底温度TI3115超 标,实际值低于900℃(指标900—1050℃)。
1、1月21日上午对进行了检查,检查发现计量泵盖板未紧固。
2、1月21日上午对进行了检查,检查发现103J机组润滑油泵出 口备用安全阀管线振动大,未采取紧固措施。
3、车间蒸汽加热器出口线带压打套注胶处发生泄漏,未及时予 以处理。
4、装置在运行记录中存在指标超标现象,但车间周检表中 未记录任何一个指标超标问题,车间工艺纪律检查工作 不能有效反映装置实际生产问题。
5、装置吸收塔尾气处理项目新增临时工艺指标尾氧含量AI2102,2013 年1月22日18:00后一直超标,指标范围为2-3,实际小于1.9。
6、装置反应系统尾氧含量现DCS上有两块仪表,原使用AR1203表号,现 实际使用为AI1203,与工艺卡片指标名称不符。
1、车间塔器裙座内无杂物,地面干净整洁。
2、抽查岗位员工对所管辖的可燃气体报警器探头的点数和位置 十分清楚;抽查其他岗位员工,对上周安全活动内容及基本应急常 识掌握到位。
二、发现问题 1、蒸汽冷凝液往复泵泵出口压力表的指示没在规定的范围内。
2、塔出口的采样点(样品气为氨气)106-D出口气的采样点 (样品气主要含氢气、氮气、氩气)均24小时直排大气,产生环境 污染和安全风险。
26、人员安全承诺书应98份,但实际只有86 份。
27、危害因素概念混淆,危害识别部分错误。 (如:氢气、氨等介质在常状态下不属于危害因素)
28、合成车间访谈岗位员工不清楚岗位重大 风险,只熟悉岗位常规风险。
29、车间新员工车间级安全教育没有制定详 细的课时安排,相关资料无从查验。
wenku.baidu.com
30、车间危害因素概念混淆,危害识别 部分错误。 (如:丙烯腈、丙烯等介质在常 状态下不属于危害因素)
1、C6#二开变电所未使用录音电话。
2、C6#二开变电所接地线摆放位置颠倒,且接地线编号使用透明 胶粘贴,容易破损或脱落,使编号不清。
3、C2#三开变电所一面低压柜后柜门未锁。
4、C2#变三开高压变电所直流屏蓄电池充放电电流表指示失灵, 显示为0.00A,实际应为0.6A。
5、C2#三开变电所2012年4月5日停送电联系单未进行编号。
17、丙烯腈班组交接班日志填写内容不规范,检修设备应填写 “×”。
20、供电车间高压开关柜台账参数不全。
21、丙烯腈尾气回收电动机接线盒未封堵。
22、丙烯腈尾气回收C2103电动机接线盒密封不严,达不到防爆 要求 。
检查中发现的亮点工作
1、C6#二开变电所接地刀闸标识清晰、规范。
三、工艺受控管理
1、 装置由于仪表卡涩原因致使加热器215-C出口温度(TC-215-3)指 标处于波动状态,车间未制定应对措施。(工艺指标:-2~4℃)
2、装置1月份工艺运行台帐中2002-F脱盐水罐液位(LRC17) 记录共有5次超标,车间未写明原因。(工艺指标: 5.0~7.5m)
3、装置1月份工艺运行台帐中加热器215-C出口温度(TC215-3)记录存在1次漏填及3次超标,车间未写明原因。 (工艺指标:-2~4 ℃ )
3、检查发现车间V701球罐液位计无上、下限标识。
指示超程
4、对丙烯腈装置现场仪表完好情况情况进行检查发现:装置内 LV5116调节阀定位器小风表量程选用不正确,指示超量程。
电缆保护管 断裂
5、对丙烯腈装置现场仪表完好情况情况进行检查发现:氨罐区 HV7102B气缸阀下的电缆保护管断裂。
亮点:对不需盘车的自启泵进行了标识,提示操作 人员防止设备自启动时造成伤害。
6、208#低压配电间BB11盘柜内电缆孔洞未封堵。
7、208#低压配电间低压盘有安装期间的临时标签未去除。
8、 部分电缆桥架锈蚀严重。
13、 装置部分接地标识牌模糊不清。
15、E37丙烯腈变电所第12-310号倒闸操作票没有审核,无“合 格”章。
16、丙烯腈班组事故记录填写不规范,动作情况、评价及原因 分析内容简单。
21、车间2012年编制的重大危险源档案内容更新不全面,存在 有2008年字样。
22、抽查各班组安全活动记录,参加活动的人数均不 固定,且未注明原因。
23、领导及管理人员20多人未进行全员安全培训。
24、岗位员工陈吉松压力容器操作证过期未复审,现 仍在岗位工作。
25、抽查三名新员工参加车间级安全教育,只有一次 签到。
相关文档
最新文档