球磨机钢球用B2圆钢的研发及质量控制

合集下载
相关主题
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

总第268期2018年第4

HEBEIMETALLURGY

TotalNo.2682018,Number4

收稿日期:2018-01-21

作者简介:张帅(1985-),男,工程师,2008年毕业于江西理工大学金属材料工程专业,现在河钢集团宣钢公司技术中心从事圆钢研发和用户服务工作,

E-mail:XGzhangshuai@163.com球磨机钢球用B2圆钢的研发及质量控制

张 帅1

,2

(1.河钢集团宣钢公司技术中心,河北宣化075100;2.河北省钢结构用钢工程技术研究中心,河北宣化075100)

摘要:介绍了宣钢公司生产球磨机钢球用钢B2圆钢的冶炼、LF炉精炼、HR真空脱气、连铸工艺、轧制和缓冷工艺,结合该钢材用户的加工工艺进行钢球的轧制。通过合理控制各项工艺参数,使B2圆钢的各项指标均满足用户使用要求。关键词:球磨机;钢球;圆钢;质量;控制

中图分类号:TG142.41 文献标识码:A文章编号:1006-5008(2018)04-0024-05

doi:10.13630/j.cnki.13-1172.2018.0408

DEVELOPMENTANDQUALITYCONTROLOFB2ROUNDSTEELUSEDFORGRINDINGMILLSTEELBALL

ZhangShuai

1,2

(1.TechnicalcenterofHBISGroupXuansteelCompany,Xuanhua,Hebei,075100;2.Hebeiengineeringresearchcenterforsteelconstruction,Xuanhua,Hebei,075100)

Abstract:Thispaperintroducesthesmelting,LFrefining,HRvacuumdegassing,continuouscasting,roll ingandcoldrollingprocess,anduser'sprocessingtechnologytoproducetheB2roundsteelusedforgrindingmillsteelball.Byreasonablycontrollingofvarioustechnologicalparameters,allindexesofB2roundsteelcanmeetusers'requirements.

KeyWords:grindingmill;steelball;roundsteel;quality;control

0 引言

球磨机钢球是球磨机重要的基础零部件,尤其是精密工业钢球在国民经济发展中起着巨大作用。广泛用于冶金矿山的大型球磨机,主要对矿石等物料进行破碎、研磨,属于易消耗品。近年来,随着冶金行业下行压力增大以及环保要求,使用生产率高、成本低的轧制钢球来替代铸造钢球和锻造钢球成为

行业内研究的重点[

1]

。热轧钢球按照材质一般情况下可分为45#钢球、60Mn钢球、65Mn钢球、B2钢球、B3钢球等几种,其中B2钢球作为新型材料正在得到行业的认可,市场前景广阔。宣钢公司经过广泛的市场调研和科学论证,决定结合现有铁水KR炉外脱硫、150t转炉副枪自动炼钢、RH真空处理、达涅利轧机等先进技术和装备,进行球磨机钢球用

钢B

2的研制与开发。通过研发B2钢,稳定控制B2钢圆材的组织和综合机械性能,提高宣钢产品的竞争力和经济效益。1 研发方案

轧制钢球的工艺较特殊,采用2个螺旋孔型的轧辊,以类似“搓圆”的方式进行轧制,压缩比几乎为零,基本上把钢材的性能原封不动地转移到了钢球上,因此对钢材原有性能指标提出了更高的要

求[

1]

。B2钢球要求较高的淬透性,淬透性作为调质处理钢种的重要指标,通过对钢中的碳、硅、锰、铬等元素(影响淬透性的主要元素)严格控制来保证。通过优化成分设计,实行窄成分控制,加入适量的锰、铬提高淬透性,以保证B2钢球的机械性能指标和硬度指标。热轧钢球用钢要求具有良好的外形尺寸和表面质量,在金相组织和力学性能方面也有严格的要求。本次研发的总体思路是依据终端用户加工方法,结合宣钢公司的设备及实际控制情况,开发生产B

2钢有性能优良的球磨机钢球用钢B2。

河北冶金 2018年第4期

1.1 B2钢的化学成分设计

根据用户对淬透性的要求,通过适当调整碳、锰、铬等元素的含量,既保证B2钢有良好的淬透

性,又有效地减少淬火裂纹。依据终端用户加工方法,结合宣钢公司设备及实际控制情况,制定了化学成分内控标准,如表1所示。

表1 B2钢的化学成分

Tab.1 ChemicalcomponentofB2steel

SiMnPSCrCuNi控制范围0.72~0.820.17~0.350.72~0.90≤0.035≤0.0350.50~0.70≤0.25≤0.25内控要求0.74~0.80

0.18~0.27

0.74~0.80

≤0.020≤0.0200.55~0.60

≤0.20≤0.20目标值

0.77

0.22

0.76

0.020

0.015

0.58

≤0

.20≤0

.20注:要求钢中的气体控制目标T[O]≤20ppm,[N]≤60ppm,0.010%≤Alt≤0

.018%。1.2 工艺设计

根据球磨机钢球用B2钢的特性和质量要求,确定工艺路线:铁水KR脱硫预处理→150t复吹转炉冶炼→180tLF炉精炼→180tRH真空→连铸165mm×165mm铸坯(结晶器电磁搅拌)→钢坯堆垛缓冷→三棒轧制→快速下冷床收集→入坑缓冷2 生产工艺控制

2.1 转炉冶炼工艺

转炉底吹使用氮氩切换,供氧12min时切换为氩气。加大冶炼过程的脱碳量,以使熔池沸腾良好,利于夹杂物的上浮和气体的排除,转炉采用双渣操作,终渣碱度控制在3.0~3.5,终点控制的关键是终点碳、终点磷、终点温度三者协调。采用高拉碳方式出钢,碳含量-温度控制协调出钢,出钢时[C]≥0.15%,[P]≤0.018%。试制过程中转炉冶炼终点的控制,如表2所示。

表2 转炉冶炼终点控制

Tab.2 Smeltingend-pointcontrolofconverter炉号C/%P/%S/%出钢温度/℃

最大值0.220.0150.0121626最小值0.150.0100.0091610平均值

0.18

0.013

0.010

1618

由表2可见,出钢碳要求0.15%~0.22%、≤0.015%、温度目标为(1620±10)℃,均满足生产工艺要求,说明转炉的终点控制较好。

2.2 LF炉精炼工艺

钢包入LF工位后立即送电。加强造白渣操作,白渣时间≥20min,中后期要勤加电石以保持白渣,精炼渣的流动性良好。精炼渣碱度>3.5,目标值控制为5.0;渣中Al2O3含量20%~30%,目标值25%~30%,FeO+MnO≤1.0%。精炼周期60~70min,精炼成分、温度合格后,再进行钙化处理。喂钙线后,软吹10min再吊至RH炉进行真空精炼。

如表3所示,共取5炉渣样,FeO最高为0.56%,最小值0.49%,平均值0.51%;碱度最高为7.45,最低为6.24,平均6.94。从表3可以看出,炉渣的氧化性低,(FeO+MnO)含量≤1.0%,碱度符合生产工艺标准要求。

表3 LF渣样分析结果

Tab.3 AnalysisresultofLFrefiningslagsample

熔炼号化学成分/

%CaOMgOSiO2P2O5

MnOAl2O3F

eOR

155.393.697.430.0170.3400.2029.830.497.5255.633.638.910.0160.3420.2029.870.536.2355

.523.678.000.0150.3420.1930.000.496.9455.723.727.830.0140.3450.1930.480.497.15

55.843.708.050.0150.3440.2030.320.566.9

最大值55.843.728.910.020.350.2030.480.567.45最小值55.393.637.430.010.340.1929.830.496.24平均值55.623.688.040.020.340.2030.100.516.94

2.3 RH精炼工艺

控制真空度<100Pa;氩气流量≥120m3/h条件下脱气≥15min,确保RH出站[O]≤5ppm;[H]≤1

.4ppm,出站前喂硅钙钡线2m/t(表4)。表4 RH工序气体含量的控制

Tab.4 ControlofgascontentinRHprocess序号

氢氧控制/

ppm进站[O]出站[O]出站[H]脱气时间/min真空度/Pa软吹

/min硅钙

钡线/(m/t)出站

温度/℃19.83.61.12283830500157526.42.91.2328830400153035.92.51.09302830400152347.22.41.2326630400152455.63.51.172729314001529平均值

1.2

28

22

30

420

1536

相关文档
最新文档