FCC汽油催化重整制BTX芳烃研究

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体积比100,催化剂Dl的反应温度在72 h从460℃
逐渐升温至520℃,对比催化剂反应温度在72 h从 460℃逐渐升温至560℃,评价结果如图l所示。
从图1可以看出,催化剂Dl的芳构ຫໍສະໝຸດ Baidu活性远高于
催化剂对比剂,连续反应72 h,液体产物中的芳烃含 量均大于60%,而且升温速率也低于工业石脑油重
整催化剂对比剂,说明研制的催化剂在该反应条件 下用于FCC汽油催化重整制芳烃,不仅活性高,且
1实验部分
1.1
实验原料 以大连石化生产的全馏分FCC汽油为原料,组
制等预处理来脱硫、脱氮和脱烯烃,达到S<
O.5 pg・g~、N<0.5
成:烯烃39.91%,正构烷烃4.65%,异构烷烃 25.14%,环烷烃7.03%,芳烃23.28%。 1.2催化剂制备

Ixg・g“和As<l Ilg‘g-1的
的液体收率下降,说明升高温度对芳构化和裂解反
应有利,对异构化反应不利。温度在(350—390)℃
时,重整产物中cf液体收率在90%左右,苯含量 ≤l%,研究法辛烷值≥94,当温度高于460℃时, C,液体产物中的芳烃含量大于70%。因此,通过
调节反应温度,既可以通过该催化剂实现FCC汽油 生产BTX芳烃,又可以生产清洁汽油。
子筛催化剂,采用移动床反应工艺,可以实现催化
[3]赵永华,王海彦.FCC汽油不同馏分在P—Zn/HZSM-5 上的芳构化研究[J].石油学报(石油加工),2007,23 (3):96—100. [4]刘盛林,牛雄雷,徐龙伢,等MCM一22/ZSM一35分子筛 上催化裂化汽油改质[J].石油化工,2005,34(4):
工业催化
INDUS7nUAL CATAI爿-SIS
2009年第17卷增刊
FCC汽油催化重整制BTX芳烃研究
王玉忠,李秀杰,刘盛林,谢素娟,安 杰,徐龙伢’
(中国科学院大连化学物理研究所,辽宁大连116023) 摘要:采用Mg、Zn改性的ZSM一5/ZSM一11共结晶分子筛为催化剂,分别在常规固定床和移动 床反应装置上进行FCC汽油催化重整制芳烃的研究。固定床评价结果表明,Mg—Zn—ZSM一5/ ZSM—11/AI:O,催化剂在FCC汽油制BTX芳烃的反应中表现出较高的芳构化活性和稳定性;采用 移动床工艺,在反应温度(450~480)℃,压力0.4 MPa,汽油质量空速0。5 h一,氢气与油体积比为 100的条件下,催化剂单程寿命可达5天,C,液体产物中芳烃含量约为69%,干气小于5%,BTX
直接制BTX的报道。如果在无需加氢精制的情况 下采用催化裂化汽油,直接催化重整降烯烃和生产 芳烃,开发新的催化剂和生产过程,可望为三苯和清
mol・L一硝酸铵溶液交换两次,水洗两次,
530 oC水热处理3 h,然后采用常规浸渍法浸渍 Mg(N03)2和Zn(N03):溶液,600℃焙烧制得所需
催化剂,标记为Dl。
性进行考察的基础上.又在自建移动床反应装置上, 以全馏分催化裂化汽油为原料对催化剂Dl的稳定 性进行考察,条件为:反应压力0.4 MPa,进料质量 空速0.5 h~,氢气与油体积比100,反应人口、中部 和出口温度分别为450℃、477℃和450℃,催化剂 装填量238 g,催化剂5天一个循环周期。催化剂完 成一个循环后的反应结果见表2。 由表2可以看出,反应开始时,由于参与反应催
收率36%。
关键词:FCC汽油;芳构化;BTX芳烃;ZSM一5/ZSM—ll共结晶分子筛;Mg;Zn;移动床 芳烃是石油化工行业的重要基础原料,其中 BTX(苯、甲苯、二甲苯)芳烃被称为一级基本有机原
料。目前,芳烃主要来自催化重整反应,绝大部分炼 油厂的催化重整原料为直馏石脑油,而直馏石脑油 又是生产乙烯的主要原料。为解决乙烯装置和重整
比较稳定。
化剂均为新鲜催化剂,芳构化活性高,BTX收率接 近40%,当催化剂完成一个循环后,参与反应的催 化剂达到了稳态,C,产物中的芳烃含量一直稳定 在69%左右,BTX收率在36%左右,说明研制的催
222
工业催化
2009第17卷增刊
26(10):911—916.
3结语 (1)利用Mg、Zn改性的ZSM一5/ZSM一11分
319—323.
裂化汽油无需精制直接催化重整生产BTX芳烃, BTX收率达到36%左右,催化剂单程寿命5天。
(2)通过调节反应温度,可以利用Mg、Zn改性
[5]沈吕宁.烃类的芳构化[J].石油化工,1987,16(8):
641—646.
的ZSM一5/ZSM—11分子筛催化剂生产清洁汽油, 液体收率大于90%,研究法辛烷值大于94。 该催化剂的研发为三苯和清洁汽油生产提供
221
动床反应装置上进行,常规固定床反应器,催化剂装 填量5 g,移动床反应器,催化剂装填量238 g。反应 前催化剂在N:气氛升温至520 oC活化2 h,然后降
外标法计算气体产物组成,利用中国石化石油化工
研究院提供的软件计算液体产物组成及辛烷值。
至反应温度,通氢,背压至反应压力,停止进N:,
进油。 1.4产物分析
标准。目前,我国催化裂化汽油约占汽油产量的
80%,而且催化裂化汽油中的烯烃含量高达40%左 右,针对FCC汽油降烯烃反应,围绕ZSM一5、
ZSM一5/ZSM一11共结晶分子筛按文献∽1方法 合成,将制备好的20%一50%共结晶分子筛与氧化 铝混合均匀,挤条或滚球成型,干燥,550℃焙烧,
0.5
MCM一22、MCM一22/ZSM一35共晶分子筛等催化 剂开展大量的研究拉-4J,中国石化上海石油化工研 究院利用裂解汽油为原料在ZSM一5分子筛催化剂 上进行了制取BTEX的实验∞】,但还未见FCC汽油
洁汽油的生产提供一条新的途径。本课题组近年来 一直致力于汽油、液化气和烯烃芳构化方面的研究
工作,并取得了一些有意义的成果∞q J。
本文以Mg和zn改性的ZSM一5/ZSM—ll共 结晶分子筛为催化剂,对FCC汽油直接催化重整制
BTX芳烃进行了探索。
装置的原料竞争问题,部分炼油厂开始将催化裂化
石脑油作为重整原料…。常规石脑油催化重整原 料为环烷烃和链烃等饱和烃,重整催化剂上酸性组 元为卤素的氯或氟,由于采用Pt贵金属催化剂,对 原料中杂质要求苛刻,必须先对原料进行加氢精
1.3催化剂评价
催化剂的活性评价分别在常规固定床和自建移
基金项目:中国科学院知识创新工程领域前沿项目(K2007D3) 作者简介:王玉忠,1964年生,男,辽宁省开原市人,硕士,高级工程师。 通讯联系人:徐龙伢。E-mail:lyxu@dicp.aC.cn
增刊
王玉忠等:FCC汽油催化重整制BTX芳烃研究
2.2
图1催化剂D1与对比剂反应稳定性比较
固定床反应装置上催化剂稳定性考察
在小试固定床反应装置上,以全馏分催化裂化 汽油为原料对研制的催化剂Dl和工业石脑油重整
催化剂对比剂的活性和稳定性进行了比较。评价条 件为:反应压力O.4 MPa,进料空速1 h~,氢气与油
2.3移动床反应工艺评价
在小试固定床装置上对研制的催化剂Dl稳定
了一条新的途径。 参考文献:
[1]徐承恩.催化重整工艺与工程[M].北京:中国石化出 版社,2006:88. [2]张培青,王祥生,郭洪臣.组合改性对纳米HZSM一5催 化剂降低汽油烯烃性能的影响[J].催化学报,2005,
[6]吴治华.催化裂化汽油改性的研究[D].大连:中国科 学院大连化学物理研究所,2002. [7]宋月琴.液化气中烯烃芳构化制取高辛烷值汽油的研 究[D].大连:中国科学院大连化学物理研究所,2005. [8]李玉宁.分子筛的化学修饰及其在1一己烯芳构化和异 构化反应中的应用[D].大连:中国科学院大连化学物 理研究所,2008. [9]王清遐,张淑蓉,徐龙伢,等.一种含稀土的硅酸铝沸 石:中国,1041399C[P].
2结果与讨论
2.1反应温度 在反应压力0.4 MPa,空速1 h一,氢气与油体
用美国Varian3800气相色谱分析气相和液相
产物组成,PONA毛细管柱,离子化氢火焰检测器,
积比为100的条件下,考察不同反应温度对催化剂 芳构化活性的影响,结果见表1。
表1不同温度对催化裂化汽油芳构化产物组成的影响
从表l可以看出,随着反应温度的升高,液体产 物中的芳烃含量明显增多,异构烃减少,同时,产物
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